海水泵变频改造系统方案说明

海水泵变频改造系统方案说明
海水泵变频改造系统方案说明

海水泵变频改造系统方案说明

一、主回路方案

二、控制系统方案

三、变频改造的必要性

四、变频设备可靠性说明

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一、主回路方案

1、一拖一自动

2、一拖二自动

3、二拖二自动

4、二拖三自动

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一拖一自动

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第 4 页 共 17 页

一拖二自动

二拖二

QF5QF8

QF7

QF6

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二拖三

QF8

QF7

QF6QF9

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二、控制系统方案

1、变频设备内置PID调节实现闭环控制方式

2、现场主控系统进行协调控制方式

3、上位机控制方式

4、自动控制工艺说明

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变频设备内置PID调节实现闭环控制方式

现场变频系统内置PID调节闭环控制方式,通过采集母管实际压力或流量的模拟量信号,与在变频设备监控界面上设定的实际要求压力值或流量值比较后,采用变频设备内置PID调节系统,自动闭环控制调节变频设备输出转速以保证母管压力或流量达到实际要求值。

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现场主控系统进行协调控制方式

变频调速系统可由现场DCS监控操作系统进行协调控制,实现对负载设备电动机转速控制

变频系统和现场监控操作系统进行通讯连接,从现场监控操作系统上发出变频器的启动、停机等信号。变频器反馈以下信号接入到现场监控操作系统上:(1)报警及故障信息:重故障报警、轻故障报警;(2)调速装置的状态信息:待机状态、正常运行状态、故障状态、系统旁路状态;(3)电机电流、转速、电压等。

其连接方式可以采用硬接线方式或工业总线通讯接口方式;工业总线通讯接口支持MODBUS、PROFIBUS、DEVICENET及TCP/IP 等通讯协议,可以和现场自动化控制系统实现实时数据交换功能。

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上位机控制方式

变频调速系统还可以采用变频配套的远方上位机控制系统,在监控室远方直接全方位控制变频运行,启动、停止变频设备,设定变频器需要转速,实时监控显示变频系统各种运行状态。

监控变频设备运行的状态包括:(1)报警及故障信息:重故障报警、轻故障报警;(2)调速装置的状态信息:待机状态、正常运行状态、故障状态、系统旁路状态;(3)电机电流、转速、电压等。

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自动控制工艺保证说明

水泵变频运行方式分为手动控制及根据压力流量调节自动控制两种。正常情况下,在变频泵运行状态时,水泵出口阀门为全开状态;由变频器接受远方调节器的自动转速控制信号调节水泵流量满足不同负荷的需求。当单台变频器故障时,系统自动联锁启动水泵工频运行。由于工频泵的启动时间<8S,而且在达到额定转速后处于满载运行状态,其工作点高于变频泵运行的工作点,同时会减低变频运行泵的排量,系统给水量偏于正常控制点。因此,在不同的负荷情况下,其扰动量有可能会对生产产生影响。为降低工/变频切换过程中给水量对负荷的影响,在一台变频故障情况下关小母管调节阀门或工频泵出口阀门的开度,同时提升变频器的运行转速。从而降低系统对变频调节的依赖作用,防止事故情况下变频跳闸、工频泵联起后阀门响应速度慢危及系统安全的情况发生。在减低节能空间的情况下保证机组安全,提高工、变运行方式下的系统安全可靠性,加快变频完全掉失情况下的系统反映能力是系统控制逻辑设计当中的一个重要问题。

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三、变频改造的必要性

1、节能及避免设备磨损

2、工艺的必要

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1、节能及避免设备磨损

水泵定速运行,阀门调整节流损失大、出口压力高、管损严重、系统效率低,造成能源的浪费。变频改造后,准确控制,能够达到节能的效果;

变频改造后,频率分辨率为0.01Hz,调节精度高,系统可以自动化运行。

变频改造后阀门开度为100%,减少阀体自身磨损,维修费用降低,维修量减少。

避免管网压力过高威胁系统设备密封性能,严重时导致阀门泄漏,不能关严等情况发生。

设备使用寿命加长、日常维护量减少,维修成本降低。

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2、工艺的必要

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四、变频设备可靠性说明

可靠性设计保证和成熟性

(1)采用单元串联多电平技术方案,成熟可靠。

(2)主回路结构简单明了,没有附加的输入滤波器、输出滤波器、功率因数补偿器、缓冲电路等附加电路,系统的可靠性提高。(3)功率电路模块化设计,类似低压变频器,每个功率模块为成熟电路,系统可靠性高。

(4)功率器件工作在低压状态,不存在动态均压和静态均压的问题,器件不易损坏,运行功能稳定可靠。

(5)内部采用绝缘等级为H 级的干式变压器,工作稳定可靠

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高压给水泵变频改造技术协议(1600KW )

6KV高压给水泵变频改造工程技术协议书 二〇一〇年十二月 目录

技术规范 (2) 一、总则 (2) 二、技术要求 (2) 三、设备规范 (13) 四、包装、运输和贮存 (13) 五、高压变频调速装置规范表 (14) 附件1、供货范围 (17) 附件2、技术资料和交付进度 (18) 附件3、技术服务和设计联络 (20)

一、总则 1、技术协议书仅适用于水电厂六期1600KW给水泵电动机的高压变频调速装置。它提出 了变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 2、技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合工业标准、国家标准和技术协议书的优质产品。 3、技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 4、所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应 使用中文。 5、本技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 二、技术要求 1、应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文,通过在技术协议书中引用而构成技术协议书的基本条文。在技术协议书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用技术协议书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 156-2003 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色 GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-8 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法 GB 12668-90 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件

威乐水泵变频使用说明书

威乐(中国)水泵系统有限公司 恒压供水变频控制柜恒压供水变频控制柜 操作使用操作使用说明说明 威乐威乐((中国中国))水泵系统有限公司

1.1.概述概述概述 安装及调试只能由有资质的人员进行。 1.1使用范围使用范围 WILO 变频恒压供水系统采用了交流变频调速技术及可编程序(PLC) 控制技术,采用结构化软件设计,构成了性能先进,合理可靠的电控产品。它可以取代水塔、高位水箱及传统的气压罐供水装置,适用于各种类型的水厂、加压站、饭店宾馆、居民小区等高层建筑的生活、生产供水。 1.2技术数据技术数据:: 电源要求:3相380V±10%,50HZ 控制电压:220VAC/24VDC 所控制水泵电机的最大额定功率:根据不同的水泵需要,选择不同的电机功率控制柜 保护等级: IP44(更高等级的需要注明) 环境温度: 0~40℃ 2. . 安全注意事项安全注意事项安全注意事项 安装和操作水泵时请严格遵守以下规定。在安装前请相关安装人员仔细阅读操作手册。请注意“安全提示”以及以下相关章节中危险符号所提示的内容,避免发生安全事故。 2.1危险符号危险符号 表示“小心触电” 注意注意!! 表示如果忽略有关安全规定,会造成水泵/部件损坏并影响其功能 2.2人员培训人员培训 人员必须经过培训合格后才能进行水泵安装。 2.3危险提示危险提示 不遵守操作规定会导致人员伤害和设备损坏;因违反操作规定致使设备人为损坏不在正常的保修范围内。 误操作可能引起很多问题,例如: —水泵及部件功能故障

2.4操作人员安全要求操作人员安全要求 请遵守现行的安全操作规定。 请检查电气方面的安全隐患。 请遵守当地电力公司发布的安全规定。 2.5安装和检修安装和检修 请用户确保安装和检修由专业人员完成,请专业人员仔细阅读操作手册。请勿对运行的水泵进行检修、安装等工作;而且需要有第二个人在场,确保发生事故时及时处理。。 2.6备品备件备品备件 为了确保安全性,建议使用原产备件,或经过WILO 生产商授权的其他厂家的备件。由于使用未经许可的生产商的备件造成设备损坏,本公司不承担维修责任和相关法律责任。 3.3. 运输与储存运输与储存 注意:系统必须防潮并严禁机械破坏与震动。 电气原件不能在0℃到40℃范围外工作。 接电装置避免与湿气接触,避免摇晃和碰撞,以免造成机械损坏。 4.4.控制系统基本工作原理控制系统基本工作原理控制系统基本工作原理 系统运行时,供水管网上压力变化,通过压力/压差传感器变成电信号,经PLC 自动调节变频器的输出频率,以达到改变泵速而稳定压力/压差的目的。同时,当压力/压差在调节过程中高于或低于一定界限时,通过PLC 控制器对电机进行循环开停,并具有工频与变频之间的自动切换,以保证大流量变化时压力恒定。 压力/压差 PLC 变频器 切换装置 电机水泵 供水 压力/压差变送 压力/压差检测 CC 变频控制柜结合各种类型的压力/压差或水位传感器来控制和监督多台泵的工作。将总的供水量分散在几台小容量的水泵上,控制器根据供水量的需求控制各台水泵的启动和关闭。这种供水方式的优点:更精确的满足变化的供水需求,并使各台水泵工作在其最佳的工作范围。从而使设备的运行即可靠又经济。

凝结水泵变频改造与应用

凝结水泵变频改造与应用 【摘要】我公司热电车间的发电汽轮机现有两台4N6X-2抽凝式凝结水泵,由于该车间投产比较早,自动化程度比较低,除氧器和热井水位仍要依靠运行人员手动调节,不仅增加了工人的劳动强度,而且严重影响了机组的安全经济运行,针对这一问题,提出了其中一台凝泵由工频泵改为变频泵,补水由“除氧器式”改为“凝汽器式”,不仅提高了自动化程度,而且提高了经济效益。 【关键词】自动化;变频;安全;节能 1研发的必要性及意义 我公司热电车间的发电汽轮机装有两台4N6X-2抽凝式凝结水泵,由于投产时间早,自动化程度较低。凝结水泵是汽水系统中一个重要组成部分,它在凝汽器和除氧器之间,负责把经过汽轮机做功后的蒸汽在凝汽器凝结成的水,经过一系列设备输送到除氧器。现在所有电厂的凝结水泵都采用工频泵,汽水系统中有关凝汽器和除氧器的水位调节分别由化学补水调节阀和凝结水泵出口调节阀调节。除氧器和热水井水位仍要依靠运行人员手动进行调整。 凝结水泵属中低压冷水泵,其吸入侧为真空状态。机组设计一台运行,一台备用。现有凝泵维护量大,盘根易漏空气,导致真空低停机,并且以运行6年,效率低,耗电大。 为确保汽水工艺系统安全稳定运行,设计只用一台变频器控制一台泵,而另一台凝结水泵继续进行工频运行,用来防止变频器故障时备用投入,变频调速系统的自动调节控制部分采用PLC控制器。 2研发的主要内容 化学补充水由“除氧器式”改为“凝汽器式”的可行性计算,研究补充水的补入点及补充水量,若补水量过大,将无法将补充水中的含氧量降到要求值以下,造成凝结水含氧量超标,从而腐蚀凝结水管道;上述问题可采用合理的补水方式解决,我们采用雾化状态补水,扩大淋水面积,预计可得到较好的除氧效果,从凝汽器喉部补水,并使用喷嘴,强化补充水与排汽间的换热,使补充水易达到饱和,为气体从水滴中溢出扩散出来,创造了条件,同时,又防止出现补水沿着凝汽器内壁流动的现象。 3研究达到的目标及主要技术指标 1)总体设计目标 (1)将化学补充水由“除氧器式”改为“凝汽器式”,充分利用凝汽器的结构特性,最大限度地降低凝汽器的真空度。 (2)采用变频调速装置来控制凝结水泵(一工频一变频),实现除氧器和热水井水位的自动控制,使热水井水位保持在低位运行状态,并使除氧器保持稳定水位运行,达到高效除氧的目的。 2)主要技术指标 (1)保持凝汽器的真空是电厂节能的重要内容。 据估算,中小型机组真空每提高1%,机组功率可增加1%,煤耗下降1%,若一台6MW机组,以每年运行7000h计,每年可多发电42万kW.h,节约标煤210吨。 我们通过取证、分析,确定了水的补入状态应雾化从喉部补入,最好能形成一个“雾化带”。这样可以强化补充水与排汽间的换热,使补充水易达到饱和,为

凝结水泵电机变频改造方案

新疆宜化化工有限公司热电分厂凝结水泵电机变频改造方案 批准: 审定: 审核: 编制: 新疆宜化化工有限公司热电分厂 2019年06月

目录 一、工程简介 (2) 二、现状把握 (2) 三、改造原因 (3) 四、调研情况 (4) 五、整改方案 (4) 六、投资回报 (5) 七、施工要求 (5) 八、风险评估 (6) 九、补充说明 (6) 十、预期效果 (7)

新疆宜化化工有限公司热电分厂 凝结水泵电机变频改造方案 一、工程简介 工程名称:新疆宜化电厂凝结水泵电机变频器改造项目 建设地点:新疆昌吉州五彩湾工业园区新疆宜化化工有限公司热电分厂 工程性质:技改项目 二、现状把握 新疆宜化热电分厂2*330MW机组的四台凝结水泵电机目前采用工频运行方式,两台凝结水泵电机互为备用。凝结水泵为多级离心泵,设计流量为1021t/h,扬程为318m,运行时出口压力高,除氧器上水调门节流明显,尤其机组启动及低负荷阶段,需配合开启凝结水再循环调门控制出口压力,导致再循环管道振动及冲刷现象明显,目前我厂#1、#2机组凝结水系统已多次发生再循环旁路阀及阀后管道冲刷减薄泄漏事件,降低了机组运行安全可靠性。 电机铭牌:

高压变频器原理简述: 水泵轴功率与其转速的立方成正比,当电机转速从N1变到N2时,其电机轴功率P 的变化关系为:P2/P1=(N2/N1)3,即水泵转速略有降低功率便有较大幅度的下降,可见降低电机转速能得到立方级的节能效果。 交流电动机的转速公式n=60fp(p为电机极对数),即转速n与频率f成正比,通过改变电源频率即可改变电动机的转速,达到降低电机运行功率、节能目的。 变频器是一种使电动机变速运行进而达到节能效果的设备,目前广泛使用的高压变频器是一种串联叠加型高压变频器,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。高压变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分组成,三相高压电经高压开关柜进入,经输入降压、移相给功率单元柜内的功率单元供电,主控制柜中的控制单元通过光纤对功率柜中的每一功率单元进行整流、逆变控制与检测,根据实际需要通过操作界面进行频率的给定,输出可变频率、可变电压的电源来改变电机转速。 三、改造原因 3.1 电机采用工频的运行方式,存在以下问题: 3.1.1启动电流大:启动电流一般为4-7倍的电机额定电流,较大启动电流,不仅对电机、管道产生冲击,且影响同一母线上其他电气设备的正常运行。 3.1.2资源浪费:采用直接启动、工频运行方式,给水量不能随着季节、机组运行工况、负荷等变化自动调整流量、压力,经常出现水量供给过剩、设备超压运行等现象,造成资源浪费;而且运行中电机功率不可调,往往出力过剩,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能浪费。 3.1.3自动化程度低:由于给水流量不能自动调节,调节给水量增加了许多繁琐的人工操作,增加了不安全隐患因素。

450kW水泵高压变频技术方案(1)

深圳瑞普泰科技节电有限公司辽阳石油化纤公司化工厂 (循环水泵、路灯) 技术方案 Technical Proposal 设备:变频器RPOWERT-HIVERT-Y06/061 路灯节电器RPOWERT-ZNLD 时间:2017年10月25日

第一部分:循环水泵 1. 概述 深圳瑞普泰科技节电有限公司是一家专业开发、生产各种负载节电器及高压大功率变频器的民营高科技企业。其变频器系列产品广泛应用于火力发电、城市供水、采油采矿、化工、冶金、水泥、造纸等领域,可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机等负载的调速、节能、软启动和智能控制,综合效益十分显著。 深圳瑞普泰科技节电有限公司拥有国内一流的专业研发和管理队伍,员工中博、硕士比例约占20 %,约65 %的员工具有本科以上的学历。公司十分重视人才的培育和制度建设,力求使自己成为一支目标精准、反应迅速、高效务实、温馨和谐的团队。 精益求精的技术设计、稳定可靠的产品品质、独具优势的性价比率和先人后己的服务心态是深圳瑞普泰科技节电有限公司的经营特色和致胜法宝。深圳瑞普泰科技节电有限公司愿与国内外同行一道,共同致力于开创中国工业的绿色能源时代。 公司RPOWERT-HIVERT系列高压大容量变频器已于2003年3月通过国家电力科学研究院、国家电控配电设备质量监督检验中心等权威部门的严格测试。在质量保证体系方面,通过了ISO9001-2000认证。 RPOWERT-HIVERT变频器已有很好的运行业绩,得到了用户的认可,并在业界取得了不少国内客户青睐。 采用RPOWERT-HIVERT-Y系列高压变频器实现恒压供水,具有以下特点: ●优良的调速性能,可实现恒压供水,提高供水质量; ●良好的节能效果,可提高系统运行效率; ●实现电机软启动,减小启动冲击,降低维护费用,延长设备使用寿命; ●压力恒定,避免晚间流量小时压力过高而造成的管线损坏; ●减小跑、冒、滴、漏造成的损失; ●控制方便、灵活,自动化水平高,无须人工倒泵和调节阀门,减轻劳动强度; ●系统安全、可靠,确保负载连续运行; ●输入谐波含量小,不对电网造成污染; ●输出谐波含量低,适合所有改造项目的异步电动机,无须降容使用。 2. 用户条件及要求 贵厂现共装有主循环水泵三台,两用一备,并网运行,一台阀门全开,另一台阀门开度约52%。拟对阀门开度52% 的水泵进行变频改造,采用调速方式,实现供水,保证恒压。 3. 变频器选型及性能特性 根据电机容量,选用深圳瑞普泰科技节电有限公司自主研发和生产,适合驱动高压异步电动

锅炉给水泵的变频调速改造

锅炉给水泵的变频调速改造 1 现状 系统是向锅炉不间断供水,保证锅炉正常运行的重要环节。我厂现有锅炉5台,其中SHL35-16-P型2台,SHL20-13-P型1台,T-18A-13型2台,总蒸发量126吨/时。供给本厂及相邻各厂的生产和生活用汽。实际运行中炉前蒸汽压力较低,夏季一般为,冬季一般为,蒸发量变化较大,夏季20-35T/H,冬季90-110T/H。与锅炉相配套的给水泵为4GC-8X5型,共6台,分为2组,每组3台,通过母管向各台锅炉供水。每台泵的额定流量55M3/H,扬程19M,驱动电动机功率55KW。运行方式是夏季开1-2台,冬季开2-3台,其余备用。运行时,由于锅炉给水泵的供水能力大于锅炉的蒸发量,尤其是当锅炉负载愈轻时,二者的差值愈大,因此必须实行流量调节。传统的给水泵是连续恒速运行的,流量调节通过调节阀和回流支路来实现(如图一)。 2 改造的可行性 这两种方法都存在明显的缺陷:采用调节阀时,随着阀门开度的减小,水泵出口压力上升,达到2Mpa以上,阀门两侧的压差将增大,达到以上,远远大于原设计的水泵出口压力高于锅炉汽包压力(包括给水垂直落差及管路压降)的要求,不但造成能量的浪费,而且使得水泵的振动和磨损加大,寿命缩短。采用回流支路调节时,大量水的回流同样造成能量的无谓消耗。 因此,对给水系统实施技术改造,降低水泵的出口压力,消除回流,减少能源消耗和设备磨损,已成大势所趋。 众所周知,水泵运行遵循如下规律:流量Q与转速N成正比,扬程(压力)H与转速N的平方成正比,轴功率P与转速N的三次方成正比,电动机的转速N与电源的频率F成正比,因此改变电源频率就可改变电动机即给水泵的转速。 变频调速技术是电力电子技术和微电子技术相结合的产物,以其优异的调速特性和显着的节能效果,在国民经济的各个领域获得了广泛的应用。当今,变频调速已成为交流电动机转速调节的最佳方法。水泵采用变频调速后,给水流量的调节就可通过改变

水泵深度变频节能改造分析

水泵深度变频节能改造分析 发表时间:2018-03-20T11:41:12.230Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:刘辉 [导读] 摘要:目前多数火力发电厂都采用“一拖一”“一拖二”方案对凝结水泵进行变频改造,对提高电厂经济性的同时也给凝结水系统的控制及操作提出了新要求。 (安徽晋煤中能化工股份有限公司安徽阜阳 236400) 摘要:目前多数火力发电厂都采用“一拖一”“一拖二”方案对凝结水泵进行变频改造,对提高电厂经济性的同时也给凝结水系统的控制及操作提出了新要求。本文以凝结水变频控制系统出发,并结合实际生产数据分析,提出凝结水泵变频调节系统节能改造的相关建议。 关键词:凝结水泵;变频运行;节能效果 1凝结水系统概述 凝结水泵是火电厂的重要辅机,其耗能在厂用电中占一定的比重。凝结水泵工频方式运行时耗能高、节流损失大、压力高,使凝结水系统的整体效率偏低。目前,大多数火电厂都对凝结水泵进行了变频改造,多采用“变频一拖一”“变频一拖二”运行方式,一般可节电30%左右,且设备运行可靠,可明显提高电厂的技术和经济指标,所以凝结水泵变频改造技术己成为电力行业广泛推广的节能项目之一。本文以华能营口热电厂凝结水泵的深度变频改造为例,分析其节能效果。 某厂两台330MW机组,每台机组配备3台50%容量的凝结水泵,2台运行1台备用,其中A泵采用“变频一拖一”控制,B,C泵采用“变频一拖二”控制,同时给水管道上配置了除氧器给水主调节阀和给水辅调节阀。凝结水泵采用抽芯式结构,部件可拆装更换,泵壳设计成全真空型。凝结水泵深度变频改造的同时也给凝结水系统的控制带来一系列的新问题: (1)改造后,水泵的保护、联锁及凝结水系统相关调节阀的控制回路都需要做改动和优化,保证在各种异常工况下泵及相关调节阀的正确动作,来维持凝结水位的稳定运行; (2)改造后,泵由变频控制,原有调节阀调节系统压力难以满足原有凝结水用户对压力的需求,所以必须根据机组的工况设定合适的压力,来满足整个系统安全性和经济性的要求。 2凝泵变频控制系统的改进 2.1凝泵变颓控制系统的改进 改造之前,低负荷运行时,一台凝结水泵运行,用再循环门的开度和加减补水量的方式来控制凝汽器水位;高负荷时,两台凝结水泵运行,用调整再循环门的开度和加减补水量的方式来控制凝汽器水位。 改造后,整个除氧器水位自动控制系统设计为典型的两段式控制,即两套控制回路,其中一套为凝泵出口母管压力控制回路,靠凝结水泵变频控制,其中母管压力设定值为机组负荷的折线函数;另一套为除氧器水位控制回路,由除氧器主、辅调节阀控制,并且控制方式采用了单冲量和三冲量。当凝结水流量大于350t/h时,凝结水泵需提高转速以满足系统需要,此时凝泵变频器投入水位自动控制,调节门自动切换为凝泵出口压力控制。由于除氧器容积较大,作为被调量的除氧器水位存在较大惯性,负荷增减过程中给水流量变化较大时有可能出现“虚假水位”现象,使得给水流量和凝结水流量的不平衡增大,延长了调节时间,故凝泵变频器调节除氧器水位设计三冲量控制回路以解决这一问题,主调节器调节除氧器水位,副调节器调节除氧器入口凝结水流量,同时将总给水流量作为副调节器的前馈信号。当凝结水流量发生扰动时,通过内回路的作用可以迅速消除:当给水流量发生扰动时,通过内回路的作用可以使凝结水流量迅速跟踪给水流量的变化。 2.2报泵变颇独制系统改进后调节手段 (1)机组启机自第一台凝结水泵启动至150MW负荷时,凝泵变频不得投自动,手动调整凝泵变频保持凝泵出口压力在1.OMPa以上,此时除氧器水位由除氧器水位主调阀投自动(除氧器辅调阀不能投自动)或手动调整保持。 (2)机组负荷大于150MW且凝结水流量大于350 tlh,两台凝结水泵均变频启动运行正常,进入凝汽器疏水扩容器的疏水门全部关闭后可考虑将凝泵变频器投入自动运行。 (3)凝泵变频器投入自动运行前,应检查凝泵出口压力给定值与凝泵出口实际压力基本相同,但不得小于0.70 MPao (4)凝泵变频器投入自动运行后应检查凝泵出口压力和除氧器水位平稳,无较大波动,除氧器水位主调阀和凝泵变频器自动调整正常,两台汽泵密封水压差在正常范围。 (5)机组负荷大于170MW,除氧器水位主调阀接近全开后,手动将除氧器水位辅调阀逐渐开启,以满足公司节能要求。 (6)机组正常运行凝泵定期轮换应在负荷低于250MW以下进行。先解除备用泵联锁,缓慢转移出力后停运一台运行泵,再变频启动备用泵,操作过程中注意保持凝泵出口压力稳定。 此次改造方案实施前凝结水泵虽采取变频运行,但出口压力不能降低很多,变频深度受到影响,正常运行除氧器水位调整门开度未能全部打开,存在节流现象,凝泵变频的节电优势没有很好发挥。为充分发挥凝泵变频运行的节能、节电潜力,为了充分体现价值工程,汽机、热工专业技术人员经过多次试验,并对数据进行分析,提出除氧器水位由凝结水泵变频控制的改造方案,经多专业密切配合,进行了现场实施。 3凝泵深度变频运行节能效果 制约凝结水泵变频改造节能效果的最主要因素是凝结水泵出口压力允许最低值,其是由众多凝结水用户共同决定的。最常见的凝结水用户为给水密封水、低压旁路减温水和低压缸轴封减温水等。 3.1报泵深度变翻运行效果 图1为机组负荷与凝泵出口压力关系曲线,根据试验结果看出,#1,#2机凝结水泵变频调节除氧器水位改造方案实施后,凝泵出口压力由最低的的1.2MPa降低至0.75MPa,由最高的2.1MPa降低至1.7MPa o

关于330MW机组给水泵变频改造研究 孙文泽

关于330MW机组给水泵变频改造研究孙文泽 发表时间:2018-01-14T15:19:56.867Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:孙文泽 [导读] 摘要:随着节能、环保的政策持续推进,电力行业从自身出发,节能降耗、挖取最大经济效益,提高机组运行的经济型。 (内蒙古国华准格尔发电有限责任公司内蒙古鄂尔多斯市 010300) 摘要:随着节能、环保的政策持续推进,电力行业从自身出发,节能降耗、挖取最大经济效益,提高机组运行的经济型。热电厂的给水泵电机能耗占整个发电厂能耗的比重较大,因此,给水泵的技术改造是重点研究的项目,近些年来,有多个电厂成功实现了变频改造,并取得了良好的效果。本文就大唐集团下某电厂的330MW的燃煤机组为例,介绍给水泵变频改造的的方案、逻辑控制以及调试,其改造结果节能效果明显,希望为相关的企业或类似电厂提供参考。 关键词:给水泵变频技术改造 1引言 近年来,随着国家环境保护政策的推进,燃煤电厂的节能降耗正处在风口浪尖。各电厂也积极响应,从实际出发,挖掘发电机组的最大经济效益。电动给水泵是电厂生产中主要的耗电设备,这些设备存在很大的节能潜力,所以进行变频调速改造技术具有必要性和迫切性。就传统的抽气汽源驱动给水泵相对电动给水泵而言,虽然极大降低了厂用电率,但因其汽耗、煤耗反而增加的矛盾制约关系,经济性并不十分优越,在此背景下,给水泵作为电厂大型的设备,变频器改造及运行体现出了卓越的应用属性。如果能在给水泵的节能上试验成功并推广,将带来相当可观的能耗下降。本文就以大唐某电厂的330MW燃煤机组的给水泵改造为例进行改造的可行性分析与节能效果分析。 2 330MW机组给水泵变频改造概述 电动给水泵是发电厂生产过程的主要辅机之一,因液力偶合器相对于定速泵+调节阀的控制方式有着无级调速的优点,我国在20世纪80年代开始从国外引进并逐步有了国产化的产品,在性价比的促进下,一段时期内广泛应用于200MW ,300MW ,600MW等级的机组中、燃煤火力发电机组锅炉全配置的液力偶合器调速电动给水泵耗电量约占单元机组发电量的2.5-4%左右(因纯凝、供热、空冷、压力等因素而不同),是辅机中最大的耗电设备。 大唐某电厂于2004年投产的2X330MW机组设计的最低稳定负荷为额定负荷的40%,每台机组的给水泵为二用一备。正常运行时,给水系统由DCS自动控制,DCS在给水流量小于额定流量的30%时采用汽包水位单冲量控制模式,在给水流量大于额定流量的30%时采用主调汽包水位、副调主蒸汽流量和给水流量三冲量控制模式。2X330MW机组给水泵电机工频运行,在机组启停阶段及变负荷阶段只能采用调节液力藕合器勺管开度的方式调整出力,给水泵电机长时间非经济运行,为此有必要对给水泵电机进行变频改造。 给水泵系统相关参数如下:电机型号为YKS5400-4,额定转速为1 491 r/min,额定功率为5400kW,额定电压为6OOOV;给水泵为单吸多级离心泵,型号为CHTC5/6,扬程为2313m,进口流量为529.5t/h,出口压力为23MPa;液力藕合器型号为R17K.2-E,额定输入转速为1491r/min,转速比为133/35;前置泵为单吸单级离心泵,型号为YNKn300/200,流量为598t/h,扬程为64m,汽蚀余量为3. 0m。 3 330MW机组给水泵变频改造方案 3.1改造技术 (1)3台给水泵加装2台变频器,即A、B给水泵各加装1台变频器,C给水泵保留工频模式。变频器选用日立DHVECTOL-HFP5000型,直接输出。0-6 kV电压,采用无速度传感器矢量控制技术,电气一次接线如图1所示。 图1 电气一次接线图 (2)正常运行时,2台变频电机运行,1台工频电机备用。变频运行时,隔离刀闸QSl闭合,QS2置于a点;工频运行时,QS2置于b点,隔离刀闸QSl分断。 (3)电机差动保护由变频器提供的隔离刀闸信号控制其投入,变频运行时切除,工频运行时投入。 (4)液力藕合器勺管控制。给水泵变频调速运行时,勺管开度固定在最大输出位置,变频器运行频率通过自动调节改变,工频备用泵勺管跟踪运行泵的转速;当变频泵故障切至工频泵运行时,工频泵勺管开度在相应转速的位置,以维持锅炉汽包水位。 (5)润滑油泵改造取消原主油泵及辅助油泵,加装2台多功能油泵,一运一备。给水泵启动前先启动多功能油泵,以确保润滑油压和工作油压正常。 (6)变频器采用空水冷方式散热,2台变频器配置2台18. 5kW管道泵(一用一备)。管道泵的冷却水供给4台冷却器,每台冷却器配2台2. 2kW风扇将冷风送出。冷却水采用无腐蚀,无杂质, pH值为中性,进水温度不大于33℃,水压在0.20-0.50MPa,流量为125m3/h的循环水。从变频器出来的热风,经过通风管道排放到内有固定水凝管的散热器中,热风热量经过散热片传递给冷水,热风变成冷风从散热片吹出,热量则被循环冷却水带走,从而保证变频器配电室内环境温度不高于400C。 3.2改造风险评估分析 (1)高压变频器长期运行可靠性 本项目推荐选用的智能高压变频调速系统,除了自身高性能的品质外,还采用空水冷方式保障系统的运行环境。高压变频器的设计是

水泵节能技术方案

水泵节能技术方案 李树森 [摘要]基于煤矿井下水泵排水用电量大,耗电量占煤炭生产总耗电量18%-40.9%这一实际情况,本文提出一种利用弹力驱动器驱动水泵排水的技术方案,是一种通过取消电动机来减少排水用电量的技术方案,方法是水泵通过联轴器与升速器连接,升速器与弹力驱动器内、外齿轮配合连接,利用弹力驱动器中的弹簧对远离回转轴的滚轮和滚轴施加弹力,形成驱动主轴转动的力矩,依靠滚轮在滚轮内环轨道中滚动,滚轴在滚轴内环轨道中滚动所形成的行程差,带动主轴连续转动,并通过升速器带动水泵运转,将井内的存水排到地面。 [关键词]矿山水泵排水弹力驱动器驱动节电制动器 引言 在煤矿开采过程中,矿用排水用电量占总耗电量的18%-40.9%[1],由于耗电量占比大,水泵节电技术成为科技人员关注的课题,众多研究成果表明,影响水泵排水系统效率的因素为:排水系统的有效扬程与水泵实际扬程之比,水泵效率、电动机效率,为解决这些问题,科研人员作了诸多改进,己接近提升的极值,但收效有限,[2]为更好的解决这些问题,本文推出一种用弹力驱动器驱动水泵排水的解决方案,这一方案的实施,可以取消泵房到地面之间的输电线路,降低线路投入成本,减少电缆放炮、漏电等不安全隐患,还可以取消电动机的采购,免去电动机购买资金,相应降低排水成本,减少采煤用电量。 1.减少排水用电量技术方案的具体措施 就是利用弹力驱动器替代电动机驱动水泵运转排水,弹力驱动器[3]是一种可以提供旋转运动的发动机,将这种旋转运动传递到水泵上,就可以带动水泵转动并向地面排水,由于弹力驱动器自身的转速达不到电动机的转速,这样,就在弹力驱动器3与水泵9之间设置了一台升速器5,形成了水泵9-联轴器8-升速器5-弹力驱动器3-皮带2-发电机1这么一种连接方式,并且,在水泵9与升速器5之间的联轴器8上的刹车盘7部位设置了制动器6,如附图1所示,设置制动器的目的,是在不需要排水时,用制动器形成的制动力矩迫使弹力驱动器停止转动,这是根据弹力驱动器工作特征决定的,弹力驱动器的工作方式比较特殊,即常态是转动,停止运转需制动器工作,当继续排水时,只要松开制动器,弹力驱动器就可以继续转动并通过升速器带动水泵转动排水了,设置

水泵变频节能改造项目技术要求

一、能源机房冷却水泵变频改造 改造内容:将现有3台冷却泵的软启动控制柜更换为变频控制柜,并在冷却水回水管安装3套温度传感器和控制线,根据冷却水回水温度控制水泵运行频率。 控制功能:每台泵均配变频器,实现恒温变频控制。当冷却水回水温度低于27℃时水泵根据水温高低变频运转,使水温趋近27℃,变频运行时,通过设置合理的响应时间,避免水温频繁波动,同时设定一频率下限,避免冷却水断流。当水持续升高、超过27℃时,水泵以工频运行;在水温处于28℃-32℃区间时,继续使用现有的风机变频功能实现冷却水温度控制。 重点说明:现场调试时,由于新增冷却泵温度传感器与原风机温度传感器存在误差,需根据具体情况测试、修正,实现冷却泵、风机根据上述温度控制区间有序变频运行,达到冷却水系统的安全运行和节能运行要求。 待改造配电柜一览表 二、游泳馆水泵控制改造 改造内容:在地板采暖补水泵出口管道安装压力变送器,改造控制柜,在软化水箱中安装浮球式液位控制器,试现场情况安装敷设控制线,改造阀门、压力表、温度计等附件。 控制功能:补水泵出口管道压力为地板采暖二次水定压值,即静水压线。设定启泵压力为0.1Mpa、停泵压力为0.15Mpa,报警压力为0.9Mpa;采用10寸触摸屏plc控制柜,通过压力变送器实现2台补水泵自动启停及欠压报警功能。同时具备低软化水箱低水位自动停泵及报警功能,避免水泵损坏。 重点说明:2台补水泵功率为0.37kw,一用一备,实现自动轮换运行或手动选择开启;为便于调试、观察,压力变送器自身需具备压力显示功能;控制柜采用声光报警器实现报警功能,并设手动按钮消除报警;为便于调试,控制柜的触摸屏软件可对报警压力、启/停泵压力值进行修改。 三、体育馆中水泵、变频柜改造。 改造内容:拆除CR10-05立式泵1台,安装格兰富CR45-2立式泵1台(扬程:35.8m,流量:45m3/h,转速:2900转,功率:7.5kw);更换水泵出、入口阀部件、仪表及管道;改造11kw变频控制柜1台,在中水水箱中安装浮球式液位控制器。

中央空调节能改造可行性方案

筑 龙 网 w w w . z h u l o n g . c o m 中央空调节能改造可行性方案 随着我国国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。 一、中央空调节能最佳方法 由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: ● 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 ● 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 ● 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。 中央空调采用变频器后有如下优点: ● 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。 ● 调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完 成,可减少或取消挡板、阀门。 ● 系统耗电大大下降,噪声减小。 ● 若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。 ● 系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。 二、供水系统变频节能改造 无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组不能控制,而这部分的成本是相当高的,却通常被人忽视了。尤其是溴化锂机组,在额定状态制冷运用行时,机外水泵、冷却塔的电机耗电量约占总体能源消耗成本的30%(以每公斤油2元、每度电1元计算)。无论从环境保护角度还是用户切身利益角度,都应将中央空调系统设计成最节能的系统。采用变频器来控制机外水泵电机、冷却塔电机是最简单、最有效的节能措施。一般情况节电20%~50%,每年可节省机组及系统总运行费用的12%~20%,十分惊人。

循环泵变频改造施工组织设计方案

五、循环泵变频改造施工组织设计方案 5.1编制说明: 安装工程施工组织设计方案,在详细阅读“招标文件”充分理解设计图纸,深入现场考察的基础上,对目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行初步的组织设计和部署,我们承诺:工程一旦由我公司中标,我们将在本施工组织设计的基础上,根据施工合同的要求以及业主的各项指示,向业主提供更能符合项目各项要求的施工组织设计方案,确保工程目标的完成。 5.2工程概况: 河庄坪污水厂排污泵变频改造项目主要工程量为: (1)对现用的排污泵系统安装变装控制装置,实现变频运行达到节能的目地。 (2)变频器选用ABB,用变频控制柜替换现用电源柜,原位安装一对一控制。 (3)控制柜具备本地和远程控制功能以及手动和自动运行两种方式。 (4)变频控制柜除标准功能外,增加数字式电参数仪表。 (5)预留标准通信接口。 (6)在值班室增加一面远程控制箱,可实现两地控制,方便操作。 (7)采用定液位变频运行,采用超声波液位仪。 (8)将泵主要运行参数上传到泵房值班室。 (9)更换现用的三台多级管道泵为第四代管道泵,按现有功率进行更换;增大过滤器容量,改善排污能力。 5.3编制依据: 1、《低压配电设计规范》GB50231-98; 2、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96; 3、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86; 4、《电力工程电缆设计规范》GB50217; 5、《低压成套开关设备和控制设备》GB/7251.1-2005; 6、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996; 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB/50303-2002

变频水泵控制器常见故障及解决方法!

变频水泵控制器常见故障及解决方法! 变频水泵控制器常见故障及解决方法: 一、在客户用水时,有很大噪音,水的压力也不是很稳,请问这是什么原因造成的? 1.用户用水时,水压波动剧烈,变频泵一直处于变频状态。 2.由于用户用水和变频泵频繁变频导致的水压波动引起一些管道共振。 3.变频部分频率可能和泵的机械振动频率相近引起共振。 4.检查是否有气蚀现象(泵充水是否完全)、出口管路是否有空气积聚。 5.检查无负压供水设备水泵的轴承是否有磨损。 6.变频的参数没有设置好。 二、水泵启动瞬间压力很大? 1.要检查管道是否有阻塞现象,造成压力突变(因为流量变小),要检查管道是否有漏水现象,造成压力不能保持。 2.一般来说,供水机组是自动的,它的自动动作是靠压力来控制机组的开关动作。管道的流量大小也会影响很大,流量变小会造成水泵一启动,出口处至阻塞处压力突然变大,造成压力控制误动作,启动就会频繁(漏水也会)。 3.启动水泵的瞬间,产生了水锤。 三、系统打不上水? 1.检查水池有没有水,查看电机转的方向是否正确,变频器有可能被改向了。 2.如果止回阀在电机的前端,止回阀的前端如果有水,而电机里的水又被排空,这时电机抽的是空气。查看电机前有没有阀门,把上面的水排掉,这样电机才抽的上水。 3.以上都不能解决的话,就打开机子看看抽水的叶轮是不是破了,不过这时由于不平衡,电机的噪声会变大。 四、进水端已经有水箱的情况下,出水端的稳压罐是起什么作用? 1.起到恒定水压的作用,但是现在一般情况下用泵就能解决恒压问题,不设置恒压罐。 2.起到消除水锤的作用,减少水锤造成的管网冲击。 五、压力无法平稳,怎样去解决? 如果是用水量波动大,或者是供水管太细,就不好解决。可以尝试重新设置系统的PID 参数、改变压力变送器的安装位置。 六、压力传感器安装的位置与节能没有关系吗? 没有关系,只取决于设定值。如果设在终端,压力就要低一些,如果是泵出口,压力就会高一些。 还有,如果在泵的出口,反应比较灵敏,这样频率波动比较大,这样可以通过控制器参

中央空调系统水泵变频节能改造方案

中央空调系统水泵变频节能改造方案 一、概述 中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。至所以要中央空调系统,目的是提高产品质量,提高人的舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,为此几乎企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调的,它是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常之大,是用电大户,几乎占了用电量50%以上,日常开支费用很大。 由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量;采用变频调速技术不仅能使商场室温维持在所期望的状态,让人感到舒适满意,可使整个系统工作状态平缓稳定,更重要的是其节能效果高达30%以上,能带来很好的经济效益。

二、水泵节能改造的必要性 中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60% 左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20% 设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。 水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。 再因水泵采用的是Y- △起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3 ~ 4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A ,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。 采用变频器控制能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化随之调整水泵电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵作出相应调节,以达到节能目的。水泵电机转速下降,电机从电网吸收的电能就会大大减少。 其减少的功耗△ P=P0 〔 1-(N1/N0)3 〕( 1 )式 减少的流量△ Q=Q0 〔 1-(N1/N0) 〕( 2 )式 其中N1为改变后的转速, N0为电机原来的转速, P0为原电机转速下的电机消耗功率, Q0为原电机转速下所产生的水泵流量。由上式可以看出流量的减少与转速减少的一次方成正比,但功耗的减少却与转速减少的三次方

锅炉电动给水泵变频方案

火电厂锅炉全配置电动给水泵系统节能增效整体解决方案 一、简述 我国大型(300MW等级及以上)燃煤火力发电机组全配置锅炉电动给水泵都是采用液力偶合器进行调速,耗电量约占单元机组发电量的2.5~4%左右(因纯凝、供热、空冷、压力等因素而不同),是机组辅机中最大的耗电大户。电动给水泵耗费的电功率除了正常所需外,液力偶合器滑差调节产生的热耗损失了部分功率,直接影响到全厂的供电煤耗、发电成本等指标。相比液偶间接调速,应用效率更高的变频器直接调节给水泵电动机可降低给水泵组的用电损耗。 通过对国内300MW等级火电机组锅炉液偶调速给水泵变频改造成功案例的分析得知,机组锅炉液力偶合器调速给水泵改为电动机变频调速后节电率可达20%至30%,每年可以节约电量上千万度,年节约标煤约4000吨,同时具有提高机组自动化调节品质、降低设备运行维护费用等优点。 2012年10月8日,在中铝宁夏发电集团马莲台电厂领导和工程技术人员的全力帮助和支持下,广州智光电气股份有限公司(简称“智光电气”)以专有的实施火电厂锅炉全配置电动给水泵系统节能增效整体解决方案成功完成了1号机 组锅炉给水泵系统节能改造项目,是国内300MW等级机组的第一个成功改造案例。截至目前,智光电气已成功实施马莲台电厂1、2号机组、六盘山电厂2号机组等多项改造工程,积累了丰富的技术和工程经验,并成功申请多项专利,,成为300MW机组电动给水泵系统节能改造的行业领跑者和专家。。 二、典型案例 智光能效专家团队帮您安全节约电能20%—30% 马莲台电厂1号机组 该机组单机容量330MW,配置3台液偶调速电动给水泵,带前置泵。给水泵电机5500kW/6kV,液偶为德国VOITH生产。本次节能改造总体方案是保留液偶,通过对两台(A、B)运行泵液偶油路、前置泵等系统进行全面的技术改造,每台配智光电气生产的6900kV A级给水专用高压变频器,备用泵仍保留液偶调速。截止目前投产时间已经超过一年,给水泵系统运行正常,能够适应机组各种运行工况。经宁夏经信委组织专家现场审核测算,本项目每年可节标煤3594吨,节电超过1100万度。 马莲台电厂2号机组 该机组配置与1号机组相同。本次改造是在1号机组成功改造的基础上为进一步提升给水泵系统的节能潜力,在国内首次提出并采用一种全新的液偶改造方案:将液偶改造为增速箱的技术方案。通过对A、B两台液偶调速给水泵系统改造后,给水系统一次启动成功,并实现设计预期。A泵运行电流下降134.9A,B泵运 行电流下降139.3A,节能效果提高到23%左右(比1号机组提升3~4%)。该技术为我司专有技术,并已成功申请国家专利。

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