炼焦中煤深度降灰的研究
关于煤质指标对炼焦生产的影响

关于煤质指标对炼焦生产的影响【摘要】煤炭作为炼焦的主要原料,各指标与焦炉炼焦生产息息相关,煤的变化,直接影响焦炭质量和后续工艺的稳定,尤其是捣固炼焦,还要充分考虑配合煤水分和煤粒度的控制。
因此,熟练掌握煤质各指标对炼焦生产的影响至关重要。
【关键词】煤质指标炼焦生产1.炼焦一般使用的煤质指标炼焦用煤一般为烟煤,在瘦煤资源不足的情况下可以用少量的无烟煤代替瘦煤作为瘦化剂进行炼焦。
目前采用单一煤种炼焦的情况很少见,绝大多数是采用配煤炼焦方式,从而达到生产优质焦炭的目的。
炼焦用煤主要分析煤质指标主要有工业分析、硫、黏结指数、胶质层指数、奥阿膨胀试验、粒度和煤的岩相显微组分分析。
2.煤的工业分析各指标对炼焦的影响煤的工业分析是指对煤的水分、灰分、挥发分和固定碳的分析。
煤的水分通常分为外在水分和内在水分,而影响炼焦生产的主要因素是外在水分。
外在水分主要是在开采和洗选的过程中造成的,水分的升高,增加了运输成本和煤耗,同时也增加了煤破碎的难度。
高水分的煤在配煤粉碎作业时容易粘在料仓壁上发生堵料,同时,水分在一定程度上增加了煤粒的湿滑性,导致不容易粉碎。
通过大量的试验和生产发现,对于捣固炼焦,水分要控制在合理的范围内,一般为10%-12%左右,水分过低时,捣固过程中煤粒之间的相互粘着性降低,容易导致塌煤,造成单孔产焦率降低,而塌煤会导致炭化室局部温度过高,煤气二次裂解产生更多的石墨,影响推焦,同时更多的石墨进入上升管会导致煤气净化系统的阻力升高。
水分过高时,会降低堆密度,由于煤粒之间的湿滑性增大,不仅会导致塌煤,降低生产效率,而且随着水分的升高,需要吸收更多的热量,导致需要更多的煤气加热,增加了煤气的消耗,同时,水分增加后,煤饼在炭化室内将会在更长时间内处于低温状态,如果不能及时调整温度,会导致焦炭的成熟度不够,在推焦时会产生冒黑烟的现象。
灰分作为一种有害物质几乎全部残留在焦炭中,对煤的结焦性有较大的影响,同一配比下灰分越高,焦炭质量越差。
煤的选择性聚团法深度脱灰研究

得坚实 , 煤与灰分离效果好 , 脱灰效率高。但 当油用 量 过大 时 , 接 液 进 入 “ 细 区 ” 煤 与 油 形 成一 种 桥 毛 ,
类似汞 齐 的松 散结 构 , 反而 会影 响脱灰效 果 , 不能达
作者简介 : 翁巧银 (9 0一) 女 , 18 . 有色金属冶金专业 , 硕士研究生 。
维普资讯
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矿产综合利用
20 07正
表 面含 有较 多 的含 氧官 能 团 , 破坏 其 亲油性 , 亲水 使
之间 是 以振 动桥 键连 接 ( 接液 处 于“ 动 区” , 桥 振 ) 团 聚物 颗粒 小 , 团聚物 不坚 实 , 成 的是具有 松散结构 形
物, 而具 有 亲水性 能 的矿物 质 富集于 水 中, 随后通过
污染。因此煤的洁净化技术是长期以来倍受关注的 项减 小污 染 的有 效措 施 。
一
煤的脱灰方法很 多, 常用的是跳 汰洗选煤。 最 然而这种方法只能对煤进行初步洗选且 回收率低 , 已不能满足现有工业对超低灰煤的要求。油团聚法 能高效脱灰 , 且煤的回收率高 , 是一种经济合理的煤 处理方法。该技术 的特 点是将高 程度解离破碎 的
降低搅拌速度 , 利用油 的桥连作用使团聚物颗粒长
大 , 过筛 淋洗 , 经 可使 煤 与灰有 效分 离 。
2 试 验 部 分
2 1 原煤 种 类对脱 灰 效果 的影 响 .
9 %的灰分 , 0 煤的可燃质 回收率高 , 而且可解决大气
污染 问题 。通过试 验 , 灰 分 为 1 .2 的原 料 煤 , 含 73%
煤 、 类油 、 择性 絮凝 剂 、 加 剂 配 成 一 定浓 度 的 烃 选 添 混合 液 , 高速运 转 的絮凝 桶 内处理 , 在 在选 择性 絮凝 剂 的作用下 , 中 的有 机 成 分 与覆 盖 在煤 颗 粒 表 面 煤 的烃类油形 成一 种油 团聚物 , 稳定 悬浮 于水 中 , 主 而 要 成分 为无机 物 的灰 分 因具 有很 好 的 亲水 性 , 入 进 水 相 , 过滤 淋 洗 就 可 分 离 。该 方 法 可脱 除煤 中 经过
焦粉分选降灰的试验研究

焦粉分选降灰的试验研究
任建军;董连平;樊民强;杨宏丽
【期刊名称】《中国煤炭》
【年(卷),期】2014(000)005
【摘要】为了实现对高灰焦粉的有效利用,本文针对高灰焦粉进行了重力分选与
浮选降灰的试验研究。
结果表明,利用旋流重选柱水介质分选0�5~3 mm 焦粉,可以使其灰分从17%降到10�5%以下,产率为80%左右;利用浮选方法分选-
0�5 mm 焦粉,可以使其灰分从20%左右降到10�41%,精焦粉产率可达到
80�46%,浮选尾矿灰分为60�92%。
研究充分证明了利用重选与浮选降低焦粉灰分的可行性,在此基础上提出了对焦粉进行工业分选的工艺流程。
【总页数】4页(P93-96)
【作者】任建军;董连平;樊民强;杨宏丽
【作者单位】太原理工大学矿业工程学院,山西省太原市,030024;太原理工大学矿业工程学院,山西省太原市,030024;太原理工大学矿业工程学院,山西省太原市,030024;太原理工大学矿业工程学院,山西省太原市,030024
【正文语种】中文
【中图分类】TQ536.4
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1.Falcon重介离心分选机煤脱硫降灰效果试验研究 [J], 孙萌;陶有俊;刘谦
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章
3.旋流-静态微泡柱分选方法及应用(之六)柱分选系统与煤炭深度降灰脱硫工艺 [J], 刘炯天
4.三锥水介旋流器的高硫煤脱硫降灰及其分选原理 [J], 崔广文;孙铭阳;史俊凯;刘晓明;郭旺
5.螺旋分选机处理粗细煤泥脱硫降灰效果显著 [J], 袁家源
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印尼途琥炼焦煤煤质特性研究

印尼途琥炼焦煤煤质特性研究庞克亮;王超;刘冬杰;王旭;武吉【摘要】With regard to the existing differences of opinion and blind spots of understanding on the application of Tuhup coking coal from Indonesia, the coal quality of Tuhup coal was evaluated by the Ansteel Evaluation System for Coking Coal. After that the analysis by comparing it with similar types of coal used in Ansteel now was done. The analytical results show that Tuhup coal from Indonesia is similar to the feature of one third coking coal with preferable caking property and cokeability and relatively broad limit of ductility temperature, whose microstructure characteristics indicate that it is the kind of coal with single coal seam and the mean maximum reflectivity of its vitrinite is 1.037, but its coal ash has higher ratio of alklia to acid with higher content of alkali metal. On the basis of comprehensive and accurate understanding of the characteristics of Tuhup coal, it is suggested that Tuhup coal can be blended with other types of coal and actual examples based on coal blending scheme by coal petrography blending were given, which can be the technological reserve for overseas development for Ansteel.%针对印尼途琥炼焦煤的应用存在的分岐及认识盲区,利用鞍钢建立的炼焦煤评价体系对途琥煤进行煤质评价,并与鞍钢目前相近煤种进行比对分析,结果显示:印尼途琥煤属于品质较好的1/3焦煤,具有较好黏结性和结焦性指标、较宽的塑性温度范围,显微结构特征显示其属于单一煤层煤,镜质组平均最大反射率为1.037,途琥煤灰中碱酸比较大、碱金属含量较高。
开滦炼焦中煤解离分选的研究

4 . 肥煤、 、 6 %, 9 焦煤 瘦煤则较少, 分别占烟煤的 1. 、4 %和 1. 3 2. 3 5 %。 1 因此研究中煤解离 , 实现煤与矿物质之间的有效分离 , 进而分选出精
煤 产 品具有重 要 的意义 。
灰 分 %
1 中煤解 离的依 据 图 1块 中煤解 离前+ mm粒级 可选 } O 生曲线 根据有关煤炭质量检测机构对开滦岩相观察和分析 ,开滦选煤 当精 煤 理 论 灰 分 为 1. %时 ,精 煤 回收 为 4 2 ,中煤 回 收 7 15 .% 4 厂的中煤产品是加矸煤为主的矿物质和煤的共生体 ,结合 比较致密 , 8.1 9 为%, 回收 为 5 9 4 矸石 . %。 9 密度介于精煤和矸石之间, 如果从中煤产品中回收指标合格的精煤产 2 . 块中煤解离后, .2 1 其小浮沉试验结果如下 : 品, 必须先对其深度破碎, 破碎至 l m以下 , m 使中煤产品中的低灰分 表2 成分与高灰分成分大部分解离 , 才能够实现从中煤产品中回收合格的
6 _3 l 7
韶.6 o
占本级
1 0O 9 .O 3 .7 1 .0 4 啦 4 .2 10O 9 4 3 3 0 .0 55 35 0 O . 0 84 0 .0 吼9 2
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占本级不含煤泥 9 . 9 .0 3 7 1 . 0 4 啦 99 3 55 35 0 0 . 0
1.4 96
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0罄 . 04 5 2 3 . 5
2 .6 4O
3 .9 15 l .3 57
2 .8 29 2 .2 82
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1 18
3 .7 0 1 3 .4 86 1 . 0 0 2
基于磨-浮联合技术的无烟煤深度脱灰工艺探讨

基于磨-浮联合技术的无烟煤深度脱灰工艺探讨
侯迎港;邓小伟;吕波;房朝军
【期刊名称】《煤炭技术》
【年(卷),期】2024(43)6
【摘要】以焦作某矿区无烟煤为研究对象,分析其矿物颗粒与煤颗粒的附着状态,研究磨矿时间对煤样粒径组成和矿物解离的影响,进而对浮选药剂制度与工艺条件进行优化,最终实现深度脱灰。
实验结果表明当研磨时间为70 s时,所得煤样产品的D[4,3]和D[90]达到最小值,分别为21.61、52.37μm,实现煤与矿物的充分单体解离。
通过对浮选药剂和工艺制度的优化,确定最佳单因素条件为:捕收剂用量1 500 g/t,起泡剂用量为800 g/t,抑制剂六偏磷酸钠500 g/t。
最终在闭路实验中采用最佳浮选工艺流程,1次粗选4次精选,将原煤灰分由10.84%降至1.89%,产率为18.59%。
【总页数】5页(P269-273)
【作者】侯迎港;邓小伟;吕波;房朝军
【作者单位】河南理工大学化学化工学院
【正文语种】中文
【中图分类】TD94
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1.基于风险控制的锅炉烟气脱硝脱硫工艺技术探讨
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研究4.基于微晶吸附工艺的焦炉煤气深度脱硫脱萘一体化技术5.基于絮凝强化浮选的无烟煤深度脱灰技术研究
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浅析选煤厂产品降水降灰技术改造
浅析选煤厂产品降水降灰技术改造当前国内煤炭市场受进口煤大幅增量、国内经济持续复苏和世界经济复苏乏力等多重因素影响,煤炭产品价格涨跌互现,整体弱势运行,在这样的市场环境下,各煤矿要确保销售顺畅,实现产销平衡和营收利润目标,煤炭产品质量就显得尤为重要,尤其是煤层赋存条件差、地质和水文地质条件复杂、极复杂的矿井,提高煤质就显得尤为重要,选煤厂应该是提高煤质的最后一个关键环节,下面就选煤厂产品降水降灰技术改造进行浅析:一、选煤厂建设规模、工作制度大山煤矿配套选煤厂,入洗大山矿井原煤。
原设计年处理原煤能力3.00Mt,日处理能力9090.91t,小时处理能力568.18t。
工作制度为年工作330d,日工作时间16h,三班作业,两班生产,一班检修。
二、现有生产工艺选煤方法为:80~13mm级块煤采用重介浅槽排矸;3~0.25mm级粗煤泥采用浓缩旋流器+弧形筛+离心机回收;0.25~0mm级细煤泥采用浓缩机+压滤机回收。
具体工艺流程分述如下:㈠原煤系统毛煤(-300mm)自主井井口房输送至筛分车间,经除铁器除铁后,既可以经犁式卸料器及给料机进入单层香蕉筛进行50mm分级,也可以通过机头分叉溜槽进入驰张筛进行50/13mm分级。
当煤质好、无需复杂处理时,启动临时筛分系统。
井下来煤经除铁器除铁后,经犁式卸料器及给料机进入单层香蕉筛(212)进行50mm分级,+50mm块煤进入粒精煤(702)带式输送机运输至产品仓储存,-50mm末煤进入混煤(703)带式输送机运至混煤仓进行储存。
洗选系统开启时,除铁后的原煤通过机头分叉溜槽给入弛张筛进行50/13mm分级。
弛张筛前溜槽设有翻板,当洗选系统运行时,翻板逆时针旋转,筛上+50mm大块煤通过大块煤通道给入大块煤收集带式输送机(208),进而给入破碎机破碎至-80mm,筛下50-13mm物料经原煤收集带式输送机(207)转载,与破碎后物料混合后由701带式输送机运输至原煤仓储存;当洗选系统不开时,翻板顺时针旋转,大块煤通道关闭,筛上+50mm与50-13mm物料由筛前溜槽一并给入原煤收集带式输送机(207可逆),进而转载进入主厂房块精煤分级筛进行25mm筛分,分级后的原煤分别由带式输送机运至产品仓储存。
五沟选煤厂中煤带精优化研究
五沟选煤厂中煤带精优化研究摘要:由于矿井开采深度的增加,1035工作面原煤粒度变细,再加上洗选任务重,小时带量大,以及长期形成的操作习惯和设备老化,致使中煤带精偏高,通过采取加大原煤入料的润湿效果,更换弧形筛的筛缝大小,提高中煤细颗粒的透筛率,减少了中煤带精,提高精煤产率,使企业效益最大化。
关键词:中煤带精;优化;悬浮液;措施1概述五沟选煤厂是一座设计入洗能力150万吨/年的矿井型炼焦煤选煤厂。
选煤厂采用不脱泥分级重介选煤工艺,50mm以上采用动筛跳汰、0.5-50mm原煤采用无压给料三产品重介旋流器、0.25-0.5mm采用TBS分选、-0.25mm直接浮选的工艺流程。
中煤含精一直在20%左右,严重影响了选煤厂的经济效益。
为了减少中煤中精煤的损失,提高精煤产率,降低生产成本, 五沟选煤厂在现有工艺流程和设备的基础上,通过现场调查找出带精高的原因,在不增加选煤厂工艺环节的基础上,经过现场改造和加强管理等措施,探索出降低中煤含精的途径,并取得了良好的效果。
2存在问题降低中煤中的精煤损失不仅能实现精煤回收率最大化,减少精煤资源浪费,还能提高选煤厂经济效益。
因此降低中煤带精尤为重要。
表1 五沟重介中煤浮沉试验0.5-1mm1-3mm3-50mm0.5-50mm密度级(g/cm3)全产率(%)本产率(%)灰分(%)全产率(%)本产率(%)灰分(%)全产率(%)本产率(%)灰分(%)全产率(%)灰分(%)-1.404.6652.356.218.3339.816.31.690.997.3813.686.331.4-1.452.4026.9810.674.6422.1911.74.791.1312.257.8311.461.45 -1.5.647.2016.731.517.2418.09.701.0020.082.8518.271.5-1.6.525.8124.582.2110.5527.1338.0154.1627.9640.7427.871.6-1.8.687.6645.174.2320.2143.4629.9942.7332.7634.9034.30小计8.90100.0012.2220.92100.0018.0770.18100.0029.55100.0025.61说明:采样条件:旋流器压力:240-250KPa,小时流量280吨/小时,显示密度1.635g/cm3由表1可以看出,中煤随着粒度减小灰分递减。
临涣选煤厂西区关于降低粗精煤灰分的研究
精煤磁 选机
l L = 二= 二 L二 二
粗 煤 泥 精煤 浮 精
混精
1 .3 1 .3 1 .6 1 .8 l .9 1 .8 0 6 1 8 19 2 2 2 1 17 1 .9 1 .3 1 .1 1. 1 1 .6 1 .6 2 1 19 2 1 24 2 1 2 1
近甚 至更 低时 , 才能 最大 限度地 提高精 煤 的产率 , 减 少精煤 的流失 。
为难选煤 和 极 难 选煤 , 品 有 焦肥 煤 ( 二 级 ) 瘦 产 十 、 煤 和 1' / 3焦煤 。 20 0 9年 1 底 该 厂 西 区三 期 系统 投 产 以来 , 2月
保 持着 良好 的 生产 态 势 。但 随着 原 料 煤 煤 质 的 变
7 6
21 0 1年 6 月
候 燕风 等: 临涣选煤厂 西区关于降低粗精煤灰分 的研 究
第2 0卷 第6期
于粗精 煤灰 分 的降低 。
7月 1 3日白班停 车后 , 调小 精 煤 泥 弧形 筛 的刮 刀间 隙到 0 4m 以下 , 时测 得 的数据 如表 3 . m 这 。
表 3 调 小 立 式 离 心机 刮 刀 间 隙 后 的 产 品 数 据 %
于 1 .0 , 0 0 % 同时粗 精煤 的灰分要 保证 在 1 .0 附 I5 %
煤选 煤厂 。该 厂分 为 东西 区 , 采 用不 脱 泥 无压 入 均
料三 产 品重 介质旋 流 器 +煤 泥脱 泥 浓 缩 浮选 工 艺 。 入洗 周边 临涣 、 孜 、 亭 等 十多 矿 的原料 煤 , 般 海 童 一
刮刀间 隙 、 减小 来料 分级旋 流器 组 的底 流 口等 。
效益 , 制约 选煤生 产 , 问题亟 待解决 。
五沟选煤厂提高煤泥灰分的改造实践
五沟选煤厂提高煤泥灰分的改造实践摘要:为降低煤泥产量和提高煤泥灰分,符合国家环保规定要求,提高选煤厂经济效益,五沟选煤厂利用井下采取煤与矸石分流、分装、分运措施,减少矸石泥化对煤泥水系统的不良影响,对原有的生产工艺进行技术改造和加强过程控制管理,降低了煤泥水系统的负荷,提高了精煤产率,降低了煤泥产量。
关键词:精煤产率煤泥灰分煤质管理过程管理技术改造1概述五沟选煤厂是一座年处理原煤150万吨的矿井型炼焦煤选煤厂。
选煤厂采用不脱泥重介选煤工艺,50-300mm粒级原煤采用动筛跳汰排矸,0-50mm粒级原煤采用无压给料三产品重介旋流器+0.25-0.5mm粗煤泥采用TBS分选+0-0.25mm煤泥直接浮选的工艺流程。
随着采煤机械化及智能化开采技术的提升和煤炭开采深度的增加,入洗原煤粒度越来越细,煤泥灰分38-44%,煤泥产量大、煤泥水系统处理困难等问题长期存在,造成精煤损失到煤泥中,严重影响了选煤厂的经济效益。
2存在问题及原因分析五沟选煤厂煤泥的组成主要由浮选机尾矿级部分动筛外排水组成。
精煤磁选尾矿经水力分级旋流器分级后溢流、TBS精矿脱泥后筛下水和中煤矸石磁选尾矿、动筛外排水经小旋流器组分级后溢流进入浮选机;浮选精煤采用加压过滤机进行回收,浮选尾煤采用浓缩+压滤的回收流程。
2.1存在问题2.1.1 煤泥灰分偏低。
2019年以前煤泥销售灰分均小于45%。
煤泥水分大、热值低,利用价值较低,导致煤泥价格偏低。
由于两个工作面原煤混洗,且煤质差异大,导致煤泥灰分波动较大。
2.1.2环保重视程度加大。
国家加大了环保检查监察力度及对环保要求的提高,煤泥如果不进行深一步的加工,不仅会污染环境,还使得精煤流失。
2.1.3 循环水浓度高。
原煤灰分超过45%,矸石易发生泥化现象,产生的高灰细泥在浓缩池中难以沉降,显著降低了浓缩池的沉降澄清效率。
大量高灰细泥若不能及时回收,容易在系统中形成恶性循环,会造成浮选效果变差,降低浮选机的抽出率和处理能力,同时也会加大絮凝剂的添加量。
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炼焦中煤深度降灰的研究收稿日期:2005-03-26作者简介:李萍(1980 ),女,黑龙江嫩江人,中国矿业大学(北京)在读硕士研究生,主要从事洁净煤技术方面的研究工作。
李 萍,付晓恒,周建军,李祥丽(中国矿业大学化学与环境工程学院,北京 100083)摘要:分析了中国炼焦煤的储量及利用情况,从利用中国优质煤炭资源的角度出发,以范各庄选煤厂1 40~1 60密度级中煤为实验煤样,以氯化锌为重液,采用浮沉方法将中煤按密度分级,各密度级煤样经磨细后,采用了絮团 浮选工艺,回收各密度中的低灰精煤;探讨从范各庄选煤厂中煤中分选出优质低灰精煤的条件。
经过分级及分选后,在相同的分选密度的情况下,总精煤灰分可以降到8 14%以下。
关键词:中煤;浮沉实验;磨矿;解离;絮团浮选中图分类号:TD94 文献标识码:A 文章编号:1006-6772(2005)02-0018-04中国有着丰富的煤炭资源,但地区及煤种的分布却很不均衡。
中东部地带,炼焦用煤其探明储量已接近资源储量,南部和西部地带本来就缺少炼焦用煤[1]。
在已发现资源中,中变质烟煤( 炼焦用煤 )仅占27 6%,其中气煤占46 9%,肥煤、焦煤、瘦煤分别占13 6%、24 3%和15 2%。
所以作为冶炼用的重要煤种焦煤和肥煤属稀缺煤种。
在已查证未被占用的0 25Tt 储量中,精查储量仅有0 08Tt 。
结焦性和粘结性很好的肥煤和焦煤中很大一部分属于高灰、高硫(高硫肥煤占肥煤的47 95%,高硫焦煤占焦煤的1/3弱)、属难选或极难选煤。
中国煤炭资源的现状是,预测的资源量多,经过勘查的少,可供当前开发利用的更少。
因此更加合理地利用中国现有的炼焦煤资源是极为必要的[2][3]。
1 中国炼焦煤洗选中煤概况目前作为炼焦用煤,全部要经洗选,对稀缺煤种焦、肥煤,一般都尽量提高精煤产率,但精煤灰分偏高(10 50%左右)。
中煤是各种选煤工艺富集回收了精煤和排出尾煤以后的中间产品,不同煤种的中煤特性差别很大,灰分绝大部分为35%~45%。
产率一般在5%~15%之间。
中煤同洗混煤的加合产率均在30%左右。
如此大量的中煤和洗混煤作为燃料销售,而不设法进一步深度加工以获得低灰精煤,不仅对稀缺煤种造成极大浪费,且热效率低、污染环境。
因此进行中煤洗选加工的研究十分必要[4]。
范各庄选煤厂是一座年生产能力为400万t 的炼焦煤选煤厂。
煤种为肥煤。
主要产品有9~14级冶炼精煤、洗混煤,洗末煤和煤泥等。
其工业分析及浮沉表见表1、表2。
2 实验部分2 1 煤样的准备由于需将煤样严格按密度分级,两密度级间的间隔为0 02g /c m 3,密度间隔较小,因此采用重介质选矿方法将中煤分级。
所用的分选介质为ZnC l 2溶液。
本实验取范各庄选煤厂1 40~1 60密度间的中煤样作为实验用煤样。
考虑氯化锌溶液对煤样具有腐蚀性,首先对氯化锌对原煤样浮选性质的影响作以测试。
取原煤2kg ,放到密度为1 5g /c m 3在ZnC l 2溶液中分别浸泡一定时间。
用清水将经氯化锌浸泡后的煤样反复冲洗干净,自然凉干后,用球磨机磨1h(磨矿浓度为40%)之后进行浮选实验。
实验结果见表3。
由表3可以看出,ZnC l2对浮选性质具有一定影响的。
从实验结果分析,浸泡10m i n后,浮选精煤产率下降2 15%,精煤灰分下降2 48%。
当浸泡时间为20m in时,精煤精煤产率下降了3 83%,而灰分增加了近4%,这是因为浸泡时间增长,氯化锌已经浸入到煤的孔隙中。
这其中不排除因为2次入浮原煤的灰分不同(相差约2 77%)而引起的灰分增加。
故煤样在氯化锌溶液中的浸泡时间不宜过长,因为本实验要将煤样分成10几个密度级,但时间控制在20m in以下。
因此,本实验采用ZnC l2溶液作浮沉实验,将1 40~1 60密度级煤样分成若干密度级,结果见表4。
2 2 磨矿及解离实验任何一种选矿方法,都是根据矿石内部的有用矿物和脉石的性质不同来进行的。
但是,如果它们紧密连生着,尽管它们的性质有很大差别,仍不可能进行分选。
让有用矿物和脉石充分解离,是采用任何选矿方法的先决条件。
本实验磁球磨进行磨矿实验。
装球率在50%左右,磨矿浓度为30%。
磨矿时间分别为1h、2h、3h、4h、6h、8h、10h。
并分别对1 40~1 54间的7个密度级进行磨矿实验。
用激光粒度仪对磨矿产品做粒度分析。
结果如图1。
图1 不同磨矿时间下的平均粒度从图1所示的曲线可以看出,磨煤时间在4h以前,粒度很快下降,磨矿粒度基本上可以达到10 m以下,也有个别密度级煤样在磨矿1h的平均粒度大于10 m。
磨矿时间在4h之后,粒度变化很缓慢,各粒度曲线趋于平缓,并逐渐达到水平。
就1 42~1 44密度级煤样而言,当磨矿时间为1h时,所有的粒度均小于83 87 m,当磨矿时间为2h、3h时,所有的粒度均小于68 63 m,当图2 粒度分布曲线磨矿时间为4h时,所有的粒度均小于46 03 m。
图2为1 42~1 44密度级磨矿1、2、3、4小时的粒度分布曲线。
磨矿时间为4h与磨矿时间为1h的曲线相比,磨矿后的平均粒度明显减小,并且细颗粒含量增加。
本实验对1 42~1 44密度级磨矿时间为1h、2h、3h的磨矿产品放在显微镜下观察其解离情况,观察结果如表5所示。
从表5可以看出,随着磨矿时间的增加,有机单体的含量逐渐增加,有机连粘土的含量逐渐减小。
当磨矿时间为1h时,各种有机连无机矿物均存在,而磨矿时间为2h、3h时,有机连无机矿物的含量均在减少。
由此可以说明,经过不同磨矿时间后,煤粒逐渐开始解离。
这样有利于对精煤的回收。
但通过显微镜观察的各磨矿产品的无机矿物在煤粒中的嵌布粒度没有多大区别。
在表5中,有部分无机矿物及连生体的含量出现零的情况,这并不是说该煤样中不含有这种无机矿物或连生体,而是由于光学显微镜的视野和测点范围有限,没有观察到这种无机矿物。
因此,不能说明这种矿物的存在与否。
2 3 分选实验泡沫浮选是较为常用的一种浮选方法。
它利用矿粒表面的润湿性差异实现分选,成为细粒矿物分选的最重要方法。
但是当粒度进一步减小(由细粒向微粒过渡),常规浮选效果显著降低。
重要原因之一是微粒与气泡的接触和粘着发生困难。
细粒级煤由于具有巨大的表面积,必须吸附足够量的微小粒径药剂油滴,发生碰撞接触时才能产生有效吸附。
而且细粒级煤的选择性较差。
为了提高精煤产率,势必加大药剂用量。
这样更加降低了选择性。
图3 浮选产率随磨矿时间的变化絮团 浮选法是选择性疏水聚团分选法的一种。
它是近年来开发的一种很有前途的微细粒矿物的分选方法。
该方法也是一种根据矿物中目的矿物和非目的矿物表面亲水性差异实现分选的一种选矿技术。
它是在磨到一定细度的矿浆中加入少量的絮凝剂使疏水的目的矿物形成一定大小的絮团,再用常规的浮选方法把絮团分选出来,而亲水的非目的矿物仍悬浮在矿浆中本实验采用絮团 浮选法将经过超细磨后的各密度级煤样进行分选,以回收其中的低灰精煤。
以乳化柴油作为捕收剂。
通过对比实验确定乳化柴油用量为3kg /t 。
在此用量条件下,不同磨矿时间的浮选指标如图3所示。
随着磨矿时间的延长,浮选精煤产率显著下降。
当磨矿时间为6h 时,与磨矿时间为4h 相比,精煤产率变化不显著。
在以后的实验中,确定磨矿时间为1h 、2h 、3h 、4h 。
图4 不同密度级别产率随磨矿时间的变化图4和图5是不同密度级浮选产率及灰分的变化情况。
由两图可以看出,浮选产率随着磨矿时间的增长而变小。
总的趋势是随着磨矿时间的增长,浮选产率是降低的。
当磨矿时间由1h 增加到4h 后,浮选精煤的灰分是逐渐下降的。
这也可以说明随着磨矿时间的增长,煤中的有机质与矿物质的解离程度增加,有机物与矿物质充分解离。
并且由图5可以看出各密度级精煤灰分值相差较大。
3 结 论从中国炼焦煤的现状出发,用氯化锌溶液为重图5 不同密度级别灰分随磨矿时间的变化液将范各庄选煤厂中煤分为10个密度级,并以部分密度级煤样为实验煤样,分别作磨矿实验及分选实验。
经过这一工艺处理后,可以回收其中的优质低灰精煤,精煤产率可以达到60%左右,将回收后的精煤与-1 40g /c m 3密度级的精煤混合后,总精煤灰分可降到8 14%以下。
这为以后利用中煤提供一种方法,也可充分利用中国稀缺炼焦煤种。
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