660 MW汽轮发电机组甩负荷试验
带一级旁路超超临界660MW机组甩负荷试验分析

摘 要 : 江 苏 大唐 国 际 吕四 港 发 电有 限责 任 公 司 3号 机 组 ( 6 W , 级 旁路 ) 负荷 试 验 过 程 进 行 了 分 对 60 M 一 甩
析 , 结 了成 功 的 经验 , 对 不 足 之 处提 出 了改 进 建 议 。 总 并 关 键 词 : E O C; 级 旁路 ; 负荷 试 验 D H; P 一 甩 中 图 分 类 号 : M7 3 T 3 文 献 标 识 码 : B 文章 编 号 :0 39 7 ( 0 1 0 — 3 —3 1 0 — 1 l 2 1 ) 60 4 0 0
L a jcin T s fUl as p r rt a o d Reet eto t -u e ci c l o r i
6 0 M W i vt p s 6 Un t、ih a By a s
L o Yu S a n — e u n, h o Ga g b i ( ot hn lcr o e ee rh Isi t C . t . B in 0 0 5, hn ) N r C iaE et cP w rR sac n tue o Ld , ej g1 0 4 C ia h i t i
Ab ta tT i p p ra ay e h rc s fla eet n ts o nt 6 0 MW ntw t y as n Ja gu sr c : hs a e n lzdtepo eso od rjci et fu i 3( 6 o u i i a b p s )i in s h
m s内关 闭 , 中调 门在 1 3 m 1 s内关 闭 。甩 负 荷 发 生后 1 6 , 速 飞 升 到最 大 值 30 7 rm n 4 s . 3 s转 7 / i ,
mm, 报警 值 为 2 3mm, 并且 快速 停 机后 , 现过低 出 压 胀差 超 限的情 况 。 因 此 , 负荷 后 存 在 一 定 的 甩
关于哈汽660MW一级大旁路超超临界机组甩负荷试验的分析

关于哈汽660MW一级大旁路超超临界机组甩负荷试验的分析王骏;江峰【摘要】介绍了哈汽首台660MW一级大旁路机组甩负荷试验的经验,叙述了试验的主要过程,并对试验结果进行了计算分析,结合实践提出了合理化建议,对同类型机组具有一定的指导意义.【期刊名称】《热力透平》【年(卷),期】2010(039)003【总页数】4页(P198-201)【关键词】一级大旁路;超超临界机组;甩负荷试验【作者】王骏;江峰【作者单位】江苏方天电力技术有限公司,南京,211102;江苏方天电力技术有限公司,南京,211102【正文语种】中文【中图分类】TK267甩负荷试验是考核汽轮机调速系统动态特性最直接、最常用的方法,试验目的为获取和掌握机组甩负荷时调节系统动态过程中功率、转速和调门开度等主要参数随时间的变化规律,对调节系统的动态调节品质进行分析考核,同时了解机、炉、电部分设备及其自动控制系统对甩负荷工况的适应能力[1]。
甩负荷试验风险较大,涉及到机、炉、电各个专业,并且随着机组容量的增大、新型设备的采用和运行人员的减少,机组甩负荷后的运行操作更为困难。
为此,江苏方天电力技术有限公司和大唐信阳华豫电厂合作就哈汽首台660MW一级大旁路超超临界机组甩负荷试验制定了科学的控制策略和详细的操作程序,得到的调节系统动态特性参数分析结果对同类型机组具有一定的指导意义。
1 设备对象汽轮机采用哈尔滨汽轮机有限责任公司制造的CCLN660-25.0/600/600型超超临界压力、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、纯凝汽式汽轮机;锅炉采用东方锅炉(集团)股份有限公司制造的DG-2000/26.25-II2型锅炉;发电机采用哈尔滨电机厂有限责任公司制造的QFSN-660-2型发电机;旁路系统采用一级高压、容量为30%BMCR的旁路系统;DEH采用北京日立控制有限公司的H5000M系统,液压系统采用哈尔滨汽轮机控制工程有限公司成套的高压抗燃油EH装置;汽轮机采用高压缸方式启动,高压主汽门方式冲转,2900r/min时切换到高压调门控制升速、带负荷。
660MW汽轮机汽门关闭时间测试及静态甩负荷特性研究

660MW汽轮机汽门关闭时间测试及静态甩负荷特性研究作者:来源:《山东工业技术》2015年第13期摘要:通过对珠海金湾电厂660MW机组汽门关闭时间测试及静态甩负荷试验过程特性分析,介绍了试验中常见的问题及静态甩负荷转速飞升预测的研究。
关键词:汽轮机;汽门;关闭时间;静态甩负荷0 前言大型汽轮机汽门快速关闭时间和静态甩负荷试验是汽轮机安全性评价的主要考核之一。
因此,在新建机组以及调节系统改造机组要求必须测试汽门快速关闭时间,而一些大修后机组一般也会要求测试。
汽门快速关闭时间试验中,不仅反映了机组关闭时间的状况,同时也反映了汽门关闭过程健康情况,是汽门综合性能的反映[1]。
1 试验目的测定调速系统主汽门、调门自身关闭时间和总关闭时间,记录各阀门关闭曲线,分析其动作曲线的快速性和合理性,并对试验结果进行评价,判断是否符合标准要求。
同时模拟发电机脱网触发OPC继电器动作,脱网后调门动作速度时间数据,分析了解各环节对最高飞升转速的贡献,掌握汽轮机的实际动态调节性能,找出机组超速的隐患环节和因素,防止机组超速事故的发生。
2 试验过程2.1 高压主汽门和调门、中压主汽门关闭时间试验将各高、中压主汽门和调节汽门开至全开后,通知集控人员触发集控室汽机手动打闸按钮,迅速关闭高、中压主汽门和调节汽门,自动记录由发出跳闸指令至油动机关闭的全过程。
汽门关闭时间测试结果如下:调门:T(GV1)=0.3200s;T(GV2)=0.3220s;T(GV3)=0.3220s;T(GV4)=0.3280s;T(IV1)=0.2060s;T(IV2)=0.1860s;T(IV3)=0.2160s;T(IV4)=0.2160s。
主汽门:T(TV1)=0.2620s;T(TV2)=0.2580s;T(RSV1)=0.3560s;T(RSV2)=0.3880s。
2.2 静态模拟甩负荷试验:在汽轮机静止状态下进行,从汽机DEH控制柜中取得汽门的行程信号和主开关跳闸指令、OPC动作指令信号、发电机并网信号,采集调门关闭时间数据如下。
660MW机组甩负荷试验时旁路控制策略探讨

660MW机组甩负荷试验时旁路控制策略探讨作者:李炀文来源:《中国科技纵横》2018年第15期摘要:岱海电厂三号机组为了响应国家煤电节能减排政策,通过一系列的综合升级改造,使机组发电煤耗降低、达到了超低排放的目的。
岱海电厂三号机组升级改造后需进行甩负荷试验,主要目的是考核机组调节系统和超速保护控制系统OPC在甩负荷时的控制性能,即能否控制机组转速不超过危急保安器的动作转速,且迅速稳定至额定转速运行,同时测取机组甩负荷后的动态过渡过程特性曲线,并计算特征值。
关键词:甩负荷;暖管;二次飞升;OPC中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)15-0182-02本次甩负荷试验将采用常规法甩负荷。
试验计划分两步:(1)50%额定出力常规法甩负荷试验,高、低加应全部投入。
(2)在上述试验成功的基础上,并确认甩100%额定负荷的甩负荷试验具有安全保证的情况下进行甩100%有功负荷的试验。
甩负荷试验的评定标准为甩负荷后机组转速不超过超速保护定值且机组不跳闸,其中50%额定出力甩负荷试验合格标准为汽机转速限制3150RPM以下,100%额定出力甩负荷试验合格标准为汽机110%超速保护不动作,在此基础上机组调速系统的动态过程应能迅速稳定,试验后可有效的控制机组转速,维持额定转速运行。
1 甩负荷试验时的保护强制情况1.1 保护及其他允许条件强制情况(1)汽包水位高Ⅱ、Ⅲ锅炉MFT保护。
(2)汽包水位低Ⅱ、Ⅲ锅炉MFT保护。
(3)汽包水位高Ⅲ汽轮机跳闸保护。
(4)汽轮机跳闸联跳锅炉保护。
(5)发电机跳闸联调汽机保护。
(6)旁路跳闸保护。
(7)功率负荷不平衡保护。
(8)低旁温度高跳低旁保护。
(9)旁路自动投自动联锁。
(10)5033断路器DCS操作允许条件。
1.2 主辅机解自动手调情况(1)解除协调,汽机主控,锅炉主控。
(2)解除燃料主控。
(3)解除减温水自动。
(4)解除送风、二次风门自动。
660MW超临界机组甩负荷试验分析

660MW超临界机组甩负荷试验分析
薛青鸿
【期刊名称】《热力透平》
【年(卷),期】2010(039)004
【摘要】介绍了国华沧东发电有限公司660MW超临界四号机组甩负荷试验的主要条件、措施及过程,对试验结果进行了分析计算.同时制定科学的安全措施及操作程序,实践表明,直流锅炉甩负荷试验后完全可以做到参数可控、稳定燃烧,为机组迅速并网创造条件.
【总页数】4页(P278-281)
【作者】薛青鸿
【作者单位】神华江苏国华陈家港发电有限公司,江苏,盐城,224631
【正文语种】中文
【中图分类】TK262
【相关文献】
1.关于哈汽660MW一级大旁路超超临界机组甩负荷试验的分析 [J], 王骏;江峰
2.国产660MW超临界直接空冷机组甩负荷试验分析 [J], 杜建桥;曲海云;唐广通;李路江
3.660MW超超临界机组甩负荷快速并网策略试验研究 [J], 薛江涛;彭辉
4.带一级旁路超超临界660MW机组甩负荷试验分析 [J], 罗云;邵罡北
5.上汽西门子超超临界660MW机组甩负荷试验异常分析及处理 [J], 李冰天; 张顺利; 周志平
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
660MW机组主机超速试验操作规程

660MW机组主机超速试验1.试验周期1)汽机初次启动。
2)大修或连续运行6~12个月。
3)危急保安器检修之后,必须进行超速试验,以确证危急保安器动作正确。
4)在前箱内作过任何影响危急遮断器动作转速整定值的检修以后。
5)停机一个月以上再次启动。
6)甩负荷试验前。
2.试验规定及注意事项1)试验必须由总工程师主持,在汽机专业技术人员指导下进行。
2)试验必须在高中压主汽阀、调阀关闭试验、集控室手动“紧急停机按钮”试验、就地手动脱扣试验、后备超速保护试验和注油试验进行完毕且动作正常后进行。
3)机组冷态启动过程中的超速试验应在机组带25%额定负荷下至少运行3~4小时后方可进行。
4)试验过程中,轴承进油温度应保持在40~45℃之间。
5)试验前应配备足够的试验人员、试验仪表及工具。
6)试验过程中,就地手动跳闸手柄必须有专人负责,前箱处应装设转速表。
7)超速试验过程中,必须由专人严密监视机组的振动情况,并与指挥人保持密切联系,若振动增大,未查明原因之前,不得继续作超速试验,振动异常应立即打闸停机。
8)超速试验升速前不得再作喷油试验。
9)每次提升转速在3200r/min以上的高速区停留时间不得超过1 min。
10)当转速提升到3330r/min危急遮断器仍不动作时,打闸停机,在查明原因并采取正确处理措施之后,才能继续作超速试验。
11)超速试验过程的转速监视,由与TSI电气超速保护数字转速表相当精度的数字转速表显示,其它的数字转速表仅供参考。
12)超速试验的全过程应控制在30 min以内完成。
13)试验时,应严密监视机组转速、振动、轴向位移、低压缸排汽温度等参数变化。
14)试验前应投入有关记录仪及打印机,连续打印机组转速、振动、低压缸排汽温度等参数。
15)主蒸汽压力不得高于5~6MPa,主汽温在350~400℃以上;再热汽压0.1~0.2MPa,再热汽温不低于300~350℃。
16)凝汽器真空大于87kPa,排汽温度在80℃以下,否则应检查低压缸喷水装置自动投入,以保持上述温度。
汽轮机甩负荷试验-2010.2.21
TS
安全事项
甩负荷试验中的安全注意事项:
⑤ 主蒸汽温度10分钟下降50℃时。 ⑥ 发电机密封油压低而备用泵不能启动时。 ⑦ 汽机胀差、汽缸温差超过规定允许值时。 ⑧ 机组保护应动作而未动作时。 在下列情况时,应停机破坏真空。 ① 机组发生摩擦或强烈振动时。 ② 超速跳闸后转速不能快速下降时。 ③ 当断油烧瓦或瓦温过高而停机时。
TS
谢谢!
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
TS
甩负荷试验的内容
试验内容: 甩负荷试验分两次进行,第一次甩50%额 定负荷,不带厂用电,投入高、低加,在50% 负荷试验成功的基础上(速度超调率小于5%) 并确认甩100%有功负荷试验具有安全保证的情 况下进行第二次100%有功负荷的甩负荷试验, 不带厂用电,投入高、低压加热器,要求甩负 荷后锅炉不灭火,发电机尽量不灭磁(试验时 若超压并且过电压保护拒动应手动灭磁)。汽 轮机机械超速不动作,调节系统控制转速最终 稳定3000rpm。
TS
试验条件
14. 甩负荷经中心调度局批准,甩负荷时,电网周波为 50±0.2Hz。 15. 甩负荷试验应有厂家参加,且经过电厂运行单位、安 装、调试单位对投运的设备认可,报调度批准后方可 进行。 16. 试验现场备有足够的消防器材,并配有专职消防人员。
TS
试验准备
甩负荷试验前的检查和准备工作
1. 辅汽联箱汽源由邻机提供保证轴封用汽及除氧器加热、 高低旁系统蒸汽管道做好预暖工作,减温水调节阀动 作良好,处于良好的备用状态。 2. 甩负荷前电泵处于正常工作或备用状态。 3. 确认保安电源、操作电源可靠,厂用电源由启动变提 供。
TS
汽轮机甩负荷试验
主讲人:
TS
甩负荷试验的目的
对新投产或大修后机组应进行甩负荷试验, 保证机组投入生产后,能够安全稳定地运行。 试验应达到如下目的: a. 考核汽机的DEH控制系统在甩负荷时的控制性 能,即能否控制机组转速不超过危急保安器动 作转速,且能够维持空负荷运行。 b. 测取机组甩负荷后的动态过渡过程特性曲线。 c. 考核机组和各配套辅机及系统的设计、制造、 安装、调试质量,以及对甩负荷工况的适应能 力。
上汽西门子超超临界660mw机组甩负荷试验异常分析及处理
第41卷第1期2020年2月104电力与能源DOI:10.11973/dlyny202001024上汽西门子超超临界660MW机组甩负荷试验异常分析及处理李冰天,张顺利,周志平(大唐华中电力试验研究院,河南郑州450046)摘要:上汽超超临界西门子机型机组实际甩50%额定负荷转速飞升至3196r/mm,为查找转速飞升值过大的原因,通过对甩负荷试验数据及该类型机组超速保护控制逻辑的分析,设计了3种处理措施,并且对3种处理措施下的理论转速飞升值进行了静态预测,从而确定了第一次甩负荷试验转速飞升高的原因。
依据静态预测结果,将调门快关动作信号扫描方式由“Slow”修改为“Fast”,同时在DEH控制器C20指令与ETS控制器调门快关信号之间增设硬接线,再次进行了甩50%额定负荷试验,转速最高飞升至3104r/min,满足甩负荷试验导则要求。
关键词:甩负荷;超速保护;静态预测;扫描方式;二次飞升作者简介:李冰天(1993-),男,硕士,工程师,研究方向为汽轮机调节系统。
中图分类号:TM621.6文献标志码:A文章编号:2095—1256(2020)01-0104—05Anomaly Analysis and Treatment for Load Shedding Test ofSAIC Siemens Ultra-Supercritical660MW UnitLI Bingtian,ZHANG Shunli,ZHOU Zhiping(Datang Huazhong Electric Power Experimental Research Institute,Zhengzhou450046,Henan Province,China) Abstract:The actual50%rated load shedding of SAIC Siemens ultra-supercritical unit led to3196r/min speed soaring.In order to find out the reason of speed over-soaring,the load shedding test data and the overspeed protection control logic were analyzed.Three kinds of treatment measures were designed,and static prediction was conducted for the theoretical soaring values of the three measures,so as to determine the reason of speed soaring in the first load shedding test.According to the static prediction results»the scanning mode of the quick closing motion signal was modified from"Slow”to"Fast".Meanwhile»hard wiring was added between the C20command of DEH controller and the quick closing signal of ETS controller.The50%rated load shedding test was conducted again»and the maximum speed soared to3104r/min»meeting the requirements of the load shedding test guidelines.Key words:load shedding;overspeed protection;static prediction;scanning mode;secondary soaring汽轮机甩负荷试验是检验火力发电机组调节系统动态特性的重要手段口切,对于新建机组和调节系统经过重大改造的机组⑷,甩负荷试验是机组正式投产前的必须步骤,若机组甩负荷试验转速飞升过高,当电网发生故障或机组突然解列时,可能会发生重大安全事故⑷,因此对甩负荷试验需极端重视,针对甩负荷试验不合格的机组,应对调节控制系统进行严密排查.确保下一次甩负荷试验成功。
660MW超超临界机组的调试内容及程序
660MW超超临界机组的调试内容及工作程序一.调试工作程序1.1落实调试项目1.1.1项目调研市场营销部和调试事业部组织人员调查了解省内外基建市场情况,收集有关资料,为争取项目作好准备。
1.1.2 组织投标对招投标的工程调试项目,由市场营销部牵头,调试事业部或相关专业事业部参与与业主沟通、制定投标策略、收集投标材料,编写和出版投标书、确定标的、参加开标会等过程。
1.1.3 签订合同市场营销部会同调试事业部起草合同条款,正式签订合同前,完成本部必要的会签和审批手续。
1.2 成立调试机构1.2.1 机构组成成立调试项目部。
总经理确定项目经理(调总)人选。
一般配备1~2名项目副经理(副调总),人选由项目经理提名,总经理批准;各专业至少配备一名专业负责人。
项目部组织机构由公司行文宣布。
1.2.2 人员确定项目经理(调总)应具有中级或以上技术职称和5年以上并担任过项目副经理(副调总)的调试工作经历。
项目副经理(副调总)应具有中级或以上技术职称和3年以上调试工作经历。
各专业调试项目负责人应具有中级或以上技术职称和2年以上调试工作经历。
其他参加调试的技术人员由各调试专业所与调试项目部协商确定。
1.3 过程策划1.3.1 火电工程调试服务一般包括分系统试运、机组整套启动、168(72+24)小时考核试运、商业运行期间的试验及服务四个阶段。
送变电工程调试一般包括单体调试、系统调试二个阶段。
1.3.2 调总在项目实施前,为获得准确、有效的产品有关要求及产品特性的有关信息,组织主要调试人员至工程现场收集工程设计、主辅设备资料,以及图纸、说明书、规程规范等技术资料,并做好与制造商的沟通。
组织主要调试人员至国内相关单位收资,着重了解设备运行、调试方面的经验和教训。
1.3.3 调总组织承担项目的各专业对外来文件,包括图纸、计算书、说明书等,进行适宜性识别,规定发放范围,项目部做好外来文件发放记录。
1.3.4 调总按有关工程调试的法律、法规、规程、标准和合同等要求,针对工程调试具体情况,结合长期工作经验,负责策划/组织策划工程调试各过程,作为保证产品达到质量、职业健康安全和环境要求的重要手段。
660 MW机组甩负荷试验转速飞升过高原因分析
660 MW机组甩负荷试验转速飞升过高原因分析周轶喆;鲍文龙;方天林【摘要】介绍了上海汽轮机厂660 MW超超临界机组50%甩负荷试验过程,以及机组甩负荷防超速保护功能.从甩负荷判断速度、DEH(数字电液控制)系统响应速度、调门快关时间3个方面进行分析,指出甩负荷后汽轮机转速飞升过高的原因是调门快关指令柜间的通信广播频率为慢速.对通信设置进行修改后,机组50%甩负荷试验汽轮机飞升转速在合格范围.【期刊名称】《浙江电力》【年(卷),期】2018(037)012【总页数】5页(P118-122)【关键词】660MW机组;50%甩负荷;转速飞升;防超速保护【作者】周轶喆;鲍文龙;方天林【作者单位】国电浙江北仑第一发电有限公司, 浙江宁波 315800;国网浙江省电力有限公司电力科学研究院, 杭州 310014;杭州意能电力技术有限公司, 杭州 310012【正文语种】中文【中图分类】TM3110 引言甩负荷试验是检验火力发电机组调节系统动态特性的重要试验,其主要目的是检查汽轮机DEH(数字电液控制)系统在机组甩负荷期间对转速的控制特性。
对于新建机组和控制系统经过改造的机组,进行甩负荷试验对机组的安全稳定运行非常重要[1-2]。
汽轮机组进行甩负荷试验时,发电机并网断路器断开,电功率瞬间降至0,机械功率大于电功率致使汽轮机转速飞升。
控制系统判断机组甩负荷信号后触发防超速保护,快速关闭汽轮机进汽调门,切断汽缸进汽,抑制汽轮机转速飞升[3]。
目前国内主流汽轮机组防超速保护功能有LDA(甩负荷预测)功能、KU/LAW(负荷瞬时中断/长甩负荷)功能以及PLU(负荷-功率不平衡)保护功能[4-5]。
上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂(简称STP)生产的660 MW机组在进行50%甩负荷试验时转速飞升至3 162 r/min,超过DL 1270-2013《火力发电建设工程机组甩负荷试验导则》(以下简称“导则”)[6]所要求的50%甩负荷试验最大转速不得超过额定转速105%的限制值。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
660 MW汽轮发电机组甩负荷试验
李路江张荣佩郗孟杰
河北电力试验研究所(河北石家庄 050021)
摘要:详细介绍了邯峰发电厂2号机组(德国SIEMENS公司生产的660 MW 汽轮发电机组)甩负荷前的准备及甩负荷试验的整个过程,并对甩负荷试验中的注意事项进行了闸述。
关键词:汽轮机;甩负荷;旁路
邯峰发电厂1号机为德国SIEMENS公司生产的亚临界、一次中间再热、单轴四缸四排汽、双背压凝汽式反动汽轮机,机组容量为660 MW。
该机共7段非调整抽汽,有2台高压加热器,4台低压加热器及1台除氧器。
辅机主要有2台全容量凝结水泵,2台半容量汽动给水泵,1台35%容量电动给水泵,3台半容量循环水泵,3台半容量真空泵,2台全容量闭冷水泵。
该机组配备有40%锅炉最大连续出力(下称BMCR)的高压旁路和30%BMCR的低压旁路,其中高压旁路控制门(下称高旁门)及其喷水减温调整门为电动执行机构,具有快开功能,机组甩负荷时能在5 s内迅速开启;低压旁路控制门(下称低旁门)为液动执行机构。
高低压旁路均有热备用管路,机组正常运行过程中旁路系统处于热备用状态,甩负荷后旁路能迅速投入运行。
汽机调节、保安系统由数字汽机控制器(DTC)、汽机应力估算器(TSE)、电子保护系统(EPS)、汽机跳闸系统(TTS)、供油系统(MAX)等组成。
其数字汽机控制器采用的是SIEMENS的SIMADYN D系统,在各种工况下通过汽机控制阀调整进入汽机的蒸汽流量,实现转速、负荷和机前压力的自动调节。
调节系统根据机组不同的工作阶段和不同的运行方式,选择不同调节器的输出作为阀门控制回路的指令,通过阀门位置控制器、电液伺服阀、油动机来改变阀门的开度,从而改变进入汽轮机的蒸汽量,使机组的实际参数和给定值一致。
1 甩负荷前的准备
1.1 汽门的严密性试验
1.1.1 高、中压自动主汽门严密性试验
由于SIEMENS机组无汽门严密性试验项目,经与外方协商增加了该项试验,根据试验要求在汽门严密性试验前对其控制系统的一些程序进行了适当的修改。
该机的高中压主汽门严密性试验与国内常规的方法有所区别:试验在机组冲转前状态下进行,盘车转速73 r/min,主汽压力、温度,再热汽压力、温度均达启动参数,主蒸汽电导率及硅含量合格。
试验时将主汽门的跳闸电磁阀打开,然后将启动装置设置为全开状态,高中压调门开启。
试验共持续30 min,盘车转速始终维持73 r/min ,试验证明,高、中压主汽门严密性合格。
1.1.2 高、中压调速汽门严密性试验
试验时,主汽压力10.51 MPa,主汽温度387℃,再热汽压力2.54 MPa,再热汽温度355℃,低压缸排汽压力一侧为6 kPa,另一侧为9 kPa,在3 000 r/min 时打开高中压调速汽门(下称调门)跳闸电磁阀,调门均关闭,而主汽门在开启状态,转速一直降至490 r/min以下。
依据验收标准,高、中压调门严密性合格。
1.2 汽门的关闭时间测试
甩负荷试验前对高、中压主汽门和调门关闭时间进行了测定,汽门的关闭时间均小于200ms,其中1号高压主汽门为0.18 s,2号高压主汽门为0.15 s;1号高压调门为0.1 s,2号高压调门为0.11 s;1号中压主汽门为0.19 s,2号中压主汽门为0.19 s;1号中压调门为0.18 s,2号中压调门为0.14 s。
1.3 超速试验
由于该机调速系统为纯电调,故只需进行 3 300 r/min电 超速试验。
试验前先将超速设定值改为2 9 00 r/min,当汽机转速高于2 900 r/min时,汽机跳闸(目的是测试超速通道的可靠性);然后机组带100 MW左右负荷暖机,直到高、中压转子的表面温度和中心温度一致,该状态至少维持1 h以上;机组解列,在空负荷状态下进行实际超速试验,实际动作转速为3 299r/min。
2 甩负荷试验
2.1 试验计划
按照试验计划,甩负荷试验分两次进行。
第1次进行甩50%负荷的试验;在甩50%负荷试验成功的基础上进行第2次,甩100%负荷的试验。
试验前汽轮机的抽汽回热系统以正常方式运行,除汽包水位外,汽轮机、锅炉和电气的主要保护都要投入,自动调节系统全部在自动方式下运行。
甩负荷后高、低旁路系统自动
投入。
甩50%负荷时汽轮发电机带厂用电以3 000 r/min的转速运行,锅炉以2台磨煤机伴油枪在40% BMCR以下的负荷运行;甩100%负荷试验时本机不带厂用电,以最大限度地考验汽轮机组调节系统的动态调节性能。
甩负荷后锅炉以1台磨煤机和尽量多的油枪在40% BMCR以下的负荷运行。
甩负荷试验结束,按试运计划并网,将负荷升到额定负荷。
2.2 试验过程
2001年6月9日9:57,进行了甩50%负荷的试验。
甩负荷后汽轮发电机组带厂用电运行,转速最高飞升到3 049 r/min,最低降到2 990 r/min,最后稳定在3 000 r/min,动态超调量为1.6%。
由于低压旁路压力设定值较高,低旁门未及时开启,导致锅炉主燃料切除保护(下称MFT)动作,由于试验前解除了锅炉MFT联跳汽轮机的保护,从而获得了完整的汽轮机转速飞升曲线。
从甩50%负荷的试验看出,汽轮机的调节系统完全能够适应甩负荷工况的要求。
2001年6月10日9:07进行了甩100%负荷的试验。
为了更严格地考验汽轮机调节系统的动态特性,甩100%负荷试验时汽机不带厂用电。
甩100%负荷后,转速最高飞升到3 123 r/min,最低降到2 964 r/min,最后稳定在3 000 r/min,动态超调量为4.1%。
253 s后机组顺利并网,甩负荷试验成功。
3 甩负荷试验过程分析
3.1 凝汽器水位控制
由于甩负荷时,高低压旁路门迅速打开,大量的蒸汽进入凝汽器,凝汽器压力短时间内发生较大的变化,甩100%负荷时,凝汽器压力从5.26 kPa 最高升至14.78 kPa,造成凝汽器水位的快速下降;另外凝汽器蒸汽的凝结量骤然减少,如果凝结水主调门不快速关闭,也会造成凝汽器的水位快速下降,以至凝汽器水位低于400 mm,凝结水泵掉闸。
凝结水泵一旦掉闸,造成除氧器水位迅速下降,低压旁路减温水消失,低旁保护跳闸,锅炉MFT动作,故凝汽器的水位控制在甩负荷中至关重要。
为了在甩负荷期间保持凝汽器水位的正常,甩负荷前将凝汽器水位置于较高水位,在甩负荷口令发出的同时,手动关闭凝结水主调门,并手动开启凝汽器补水调整门,即使这样,甩100%负荷时,凝汽器的水位从1 428 mm最低降至808 mm,而后水位恢复正常。
如将有关凝结水主调门及凝结水补水调整门的逻辑加上“机组甩负荷后快速关闭凝结水主调门、快速开启凝结水
补水调整门”,机组甩负荷后凝汽器的水位将更易控制,并可减少运行人员的操作量。
3.2 除氧器及汽包水位控制
如果甩负荷后2台汽动给水泵均保持正常运行状态,由于凝结水至除氧器的补水量减少,而2台汽泵的上水量又较大,除氧器水位会下降太快,因此决定甩负荷后停1台汽泵,保持1台汽泵运行,并手动控制汽动给水泵转速,并在甩负荷触发的同时,实现主给水电动门及低负荷调整门的切换。
如果在甩负荷时2
台汽泵均跳闸,则迅速开启电动给水泵,以维持汽包及除氧器的水位。
甩100%负荷过程中,A汽泵因冷再至小机调门突关,低流量保护跳闸。
甩负荷后汽包水位最高升至260 mm,最低降至-115 mm;除氧器水位最低降至1395 mm,最高升至2 349 mm。
3.3 高低压旁路控制
3.3.1 低压旁路控制
为避免甩负荷试验时因低旁门不开造成锅炉MFT动作,故将低旁门不开,MFT 动作的延时增加到8 s,由于低压旁路减温水流量控制偏差大,可以将低旁保护跳闸的延时由3.2 s延长到6 s。
甩50%负荷时,由于低压旁路压力设定值较高(3.5 MPa),而热再的压力为2.5 MPa,只有热再压力高于3 .5 MPa,低旁门才开启,甩负荷后热再压力从2.5 MPa升至3.5 MPa需30 s时间,故低旁门未及时开启造成锅炉MFT保护动作。
经研究决定,甩100%负荷前,先将低旁门开至一定的开度,甩负荷动作时再将低旁门快速开启。
如将“机组甩负荷且低旁门未开则锅炉MFT动作”逻辑改为“机组甩负荷低旁门未开且热再压力高于4.2 MPa,则锅炉MFT动作”,或将与低压旁路有关的逻辑加上一条“甩负荷后低旁门及减温水调整门快开”,低压旁路在甩负荷时完全可以投入自动,且更能保证甩负荷试验的成功。
3.3.2 高压旁路控制
高旁门及其减温水调整门均具有快开功能,快开的时间为5 s,完全能满足机组甩负荷的要求。
机组甩100%负荷,高旁门及减温水调整门快开后,高旁门后温度最高升至395℃,造成高旁门保护关闭(高旁门后温度高于360℃,高旁门
保护关闭),主汽压力升至18 MPa,迅速打开高旁门后,主汽压力恢复正常。
温度保护动作造成高旁门关闭说明机组甩负荷,高压旁路蒸汽量较大时,减温水量不足。
故机组甩负荷后,高旁门后温度保护的设定值应做相当的调整,而且锅炉视情况应对燃烧量进行调整。
4 结论
邯峰发电厂660 MW汽轮发电机组甩负荷试验取得成功,说明该机组调节系统的动态性能良好。
如果对该机组甩负荷后的逻辑进行相应的修改,机组则更能适应甩负荷工况的要求。