锅炉冷渣机改造方案
循环流化床锅炉滚筒冷渣机流渣原因探讨及处理

机进渣管堵塞问题ꎬ并通过人工捅渣或敲打等方式疏通ꎬ造成
冷渣机进渣管变形、进渣管内部浇注料脱落ꎬ加剧了进渣管堵
渣的可能ꎬ当堵渣突然畅通后增大了“ 流渣” 的风险ꎮ d. 该厂冷
渣机冷却水取自凝结水ꎬ虽然凝结水水质较好ꎬ但投产 7 年以
来未进行过定期除垢工作ꎬ且 2018 年该厂为降低锅炉排烟温
其中包括对煤泥掺烧ꎮ 主要通过给煤机输送的入炉煤中掺混
晾晒干煤泥及煤泥膏体泵泵送湿煤泥的方式进入炉膛ꎮ 因煤
泥本身粒径较细ꎬ造成炉膛内部物料中细灰比例增大ꎬ进入冷
渣机的床料中细灰含量高ꎬ同时因细灰的流动性强ꎬ在冷渣机
内部具有流动性ꎬ增加了冷渣机“ 流渣” 的几率ꎮ b. 同时该厂在
执行配煤掺烧的同时ꎬ入炉煤种掺混有大量的中煤及煤矸石ꎬ
冷渣器入口管存在烧红现象下渣管堵塞和下渣管出风不出渣?冷渣器进出口旋转接头漏渣?长时间运行筒体跑偏?传动链条磨损断裂?冷渣机出口无规律性流渣现象等?本文以某厂lgt系列滚筒冷渣机为例针对冷渣机出口无规律性流渣现象进行探讨分析?一滚筒冷渣机结构及原理该厂lgt系列滚筒冷渣机是由滚筒转动系统驱动机构进渣装置出渣装置冷却水系和电控装置进渣管组件等组成详见下图?其工作原理为锅炉排渣口排出的炽热的灰渣经斜伸入滚筒内的进渣管进入滚筒端部?并在进渣管周围堆积到一定高度?当其产生的重力与进渣管内的渣流的重力平衡时?管内渣流便被阻滞?当由滚筒旋转而推动灰渣向滚筒出渣端移动时?进渣管出口周围渣堆高度随之下降从而打破了管内外灰渣的重力平衡?管内渣流又继续?这样?滚筒转?热渣流进?滚筒停?热渣流停?快转快进?慢转慢进?在灰渣推进过程中?灰渣与冷却水进行热交换?由循环流动的冷却水将灰渣大部分热量带走?灰渣温度降低?可以由输渣设备运走或储存到渣仓内?二滚筒冷渣机流渣的现象及原因分析1该厂自2012年底投产?尤其自2018年以来先后出现多次冷渣机出口流渣现象?主要表现为冷渣机入口频繁堵渣后?经过人工敲打疏通炉膛床压上升炉膛压力波动等原因诱发无规律可循的冷渣机出口大量流渣现象?冷渣机出口渣温高达300500?造成冷渣机出口渣温高保护动作?冷渣机跳闸?严重时大量热渣瞬时涌入输渣机?造成输渣机瞬时过载跳闸?使得输渣机链斗因高温变形?冷渣机筒体碳化?甚至通过输渣机缝隙?热渣灰涌出输渣机箱体?不仅增加大量的清理维修工作?甚至威胁机组及人身安全?2循环流化床锅炉滚筒冷渣机流渣原因分析?冷渣机本身造成流渣的原因?a
冷渣机系统改造技术论文

热电车间锅炉冷渣机技术改造——炉渣冷却与水系统部分技改摘要:公司热电车间担负着全公司的生产供热与供汽任务,几年前与锅炉配套安装使用的滚筒式冷渣机,存在诸多缺陷,未能有效地保障锅炉稳定的运行,同时也给锅炉运行带来安全隐患。
我们组织技术人员,查阅了相关技术资料,结合公司生产和锅炉运行实际情况,提出了对锅炉炉渣系统和冷却水系统进行改造。
车间对冷渣机系统的技术改造提出了详细的指导意见,并做了认真细致的工作部署。
改造中,注重节能技术的应用,降低了能耗,提高了设备的运行率,设备的安全运行得到了进一步提高。
其中主要设备,采用了济南汇德节能环保科技有限公司新一代产品~~YCL型跃层式冷渣机。
改造后的锅炉炉渣系统和冷却水系统,均能安全稳定的运行,为公司的生产提供了可靠的保障。
1.概述:公司热电车间担负着全公司的生产供热与供汽任务,锅炉排渣使用的是4台滚筒式冷渣机,由于设备存在诸多缺陷。
其主要缺陷是:换热效果差,出渣温度较高。
由于设备设计不合理进渣口处漏渣量大,需定期人工清渣。
滚轮、防偏轮等因容易跑偏造成磨损严重,需经常停机进行人工调正。
滚筒内部容易漏水,需停机焊接,维修工作量大,每年维修费用高,以及设备动力耗能大等缺陷。
针对这些影响锅炉正常运行的缺陷,技术人员查阅了相关技术资料,结合公司生产和锅炉运行实际情况,提出了对锅炉炉渣冷却系统和冷却水系统进行改造的技术方案。
按照改造设计方案,拆除其中一台缺陷最多的滚筒式冷渣机,更换安装了YCL型跃层式冷渣机,并对部分冷却水管道进行了重新设计安装。
通过一年多的运行,达到了改造设计技术方案的要求,目前,设备运行稳定,节能效果和经济效益明显提高。
2.技术设计改造安装1、我们针对上述滚筒式冷渣机存在的设备缺陷分别进行了改造。
根据设计要求,拆除了原滚筒式冷渣机,并面向国内冷渣机生产厂家,提出了我们的设计规范和技术要求,经过严格的技术比较和实地考察,选择了新型产品--跃层式冷渣机(由济南汇德公司制作),该形式冷渣机是目前国内较为先进的新型冷渣机。
300MW循环流化床锅炉滚筒冷渣器改造及其经济分析

300MW循环流化床锅炉滚筒冷渣器改造及其经济分析某电厂2×300MW 机组循环流化床锅炉滚筒冷渣器自投运后一直存在出力不足,排渣温度高等问题,且运行周期短,设备内部已磨损变形,通过对其进行拆除内层水冷套、增加水冷管排等改造后,基本解决了滚筒冷渣器排渣难、排渣温度高等问题,提高了冷渣器的排渣效率,保证了滚筒冷渣器长周期稳定运行。
标签:300MW机组;滚筒冷渣器;双层;改造;经济0 引言除灰及除渣系统是火力发电厂不可缺少的组成部分,随着锅炉容量增大,产生的灰渣也相应增多,据有关资料介绍,一座装机容量1200MW(4台300MW)规模的电厂每年产生的灰渣量约100万吨。
因此,保证除灰除渣系统的安全运行,开展灰渣的综合利用以及使灰渣处理达到环保标准是目前火力发电厂灰渣处理面临的首要问题。
1 系统简述某电厂2 ×300 MW 机组CFB 锅炉的除渣系统按一台机组为一个单元进行设计,采用连续机械排渣方案。
每台机组配有四台冷渣器,两台滚筒冷渣器,靠近炉前;两台风水冷渣器,靠近炉后。
滚筒冷渣器每台处理渣量25t/h,进渣温度860℃,出渣温度≤150℃,冷却水采用凝结水,进水压力2.7MPa(设计压力4.0MPa),进水温度54℃(夏季72℃),流量106m3/h.风水冷渣器每台处理渣量37t/h,进渣温度900℃,出渣温度≤150℃,冷却水采用凝结水,进水压力2.7MPa(设计压力4.0MPa),进水温度54℃(夏季72℃),流量100t/h。
从锅炉冷渣器排出的温度≤150℃的渣经旋转给料阀进入链斗式输送机,再经过斗式提升机最终提升至底灰库中贮存。
系统采用连续运行方式,每台锅炉设有链斗式输送机2台,每台出力为85t/h,刮板长度约45m;斗式提升机两台,每台出力为85t/h,提升高度约30 m;链斗输送机和斗式提升机均采用耐磨耐热型。
机械除渣系统的设备按满足锅炉MCR时最大排渣量且留有足够的裕量,其出力按不小于250%的裕量。
12#锅炉冷渣机改造方案0506教学文案

攀枝花三维发电有限责任公司12#锅炉滚筒冷渣机改造方案批准:审定:初审:编制:生产技术部二〇一一年五月12#锅炉滚筒冷渣机改造方案一、概况12#锅炉原为四台气槽式冷渣器,现已将冷渣器A、B、D改造为WWR-X-20型滚筒冷渣机,还有一台气槽式冷渣器,在运行中气槽式冷渣器存在出力小、排渣温度高、检修困难、漏灰严重无法冶理问题,12#锅炉冷渣器C经二年多的气槽改混流式试验,从试验情况看未达到预期效果,冷渣器C自2009年下半年以来长期不能投运,已影响到12#锅炉安全、经济运行。
从11#锅炉改造滚筒冷渣机运行情况看,排渣能力满足设计要求、排渣温度满足技术协议要求,基本达到改造目的,锅炉冷渣器已具备全面改造条件。
根据公司2011年度技术改造计划,确定在12#机组年度大修中对冷渣器C进行改滚筒冷渣机工作。
具体改造方案如下:。
二、改造方案(一)总体规划按11#锅炉改造方式将冷渣机A、B、C、D放置于原一级刮板机标高3000mm (+500)位置,布置方式沿锅炉宽度中心线方向,增加二台螺旋输渣机(绞龙):1、将支撑原冷渣器靠炉本体标高4490;D(1/2)至E(1/2)水平横梁H800水平下移1490mm,更改之前加固方式为在对应上方标高12000处D(1/2)至E(1/2)水平增加45#工字梁(A、B两侧相同,B侧为D(1/5)至E(1/5)柱)。
2、将支撑冷渣器靠炉外侧标高4490;D(1/1)至E(1/1)水平梁H800水平下移1490mm(A、B两侧相同,B侧为D(1/5)至E(1/5)柱)。
3、改造更换冷渣器A、C、B,尺寸:φ1650mm×4500mm(冷渣机A保护性拆除后进行修复,用于11#锅炉冷渣机B的更换);冷渣机B保护性拆除(返厂修理更换齿圈、支撑圈及内部漏点处理,作为11#锅炉冷渣B备品),冷渣机D进行全面检修,并改造更换进渣箱后安装。
(二)实施方案:1、12#锅炉冷渣渣器改造内容:(1)拆除冷渣器C本体及附件,圆风门、执行器、热工、电气元件保护性拆除(尽量完好拆下以做备品)。
膜式滚筒水冷冷渣器的改造与运行

膜式滚筒水冷冷渣器的改造与运行摘要】本文主要介绍了膜式滚筒冷渣器在循环流化床锅炉中使用效果及此冷渣器运行特性【关键词】循环流化床锅炉;膜式;滚筒冷渣器;改造;运行1、简介广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂2×135MW机组采用DG440/13.7-II9型循环流化床锅炉,锅炉为单汽包、自然循环、超高压循环流化床燃烧方式,岛式露天布置,主要由一个膜式水冷壁炉膛,两台汽冷式旋风分离器和一个由汽冷包墙包覆的尾部竖井三部分组成。
锅炉共设六台给煤机和三个石灰石给料口,全放置在炉前,在前部水冷壁下部收缩段沿宽度方向均匀布置。
炉膛两侧对称布置2台滚筒式冷渣机,采用变频调节,连续排渣,炉渣从位于水冷壁侧墙的排渣口排入冷渣机,排渣口下部与床面平齐。
炉底渣经锅炉冷渣机冷却后先经过埋刮板输送机,再用斗式提升机提升至中转渣仓,定期用汽车外运。
2、原滚筒冷渣器出现的问题每台锅炉原安装的两台出力为20吨的滚筒冷渣器,从2005年投产至今,原滚筒冷渣器陆续出现以下问题:2.1出力不足原滚筒冷渣器设计出力为20t/h,进渣温度950℃,排渣温度150℃,进水压力2.5Mpa。
但在实际运行中,冷渣器出力远远达不到设计值,特别是燃用热值较低的劣质煤时,床压过高冷渣器无法满足排渣的需要,机组被迫降负荷运行;且排渣温度过高,对埋刮板输渣机和斗提机的寿命产生直接影响。
2.2旋转接头易漏水且晃动严重(如图)原冷渣器的旋转接头处密封不严,存在漏水现象,经改造无效。
只能在底部加装托盘将水集中后接软管排走。
且因筒体与支撑圈不同心晃动严重,发生多起旋转接头断裂的事件2.3冷渣机的支撑圈、托滚、挡轮磨损较快,致使滚筒运行时平衡破坏,震动大。
2.4进渣管与滚筒连接处不严密处有漏灰渣现象。
进渣管与滚筒连接处尘灰飞扬,对周边环境造成严重污染,也是影响文明生产的罪魁祸首。
2.5滚筒内叶片磨损变形较严重。
滚筒内部叶片磨损严重,必须频繁进行修复或更换,否则影响冷渣器出力。
论述热电厂冷渣机回水管道技术改造

论述热电厂冷渣机回水管道技术改造1 概述中盐吉兰泰热电厂为两台CKZ135-13.24/535/535-1.2型空冷机组配套两台UG-480/13.7-M型循环流化床锅炉单元机组。
凝结水经过六级回热系统后送往锅炉。
回热系统是利用汽轮机抽汽加热锅炉给水的装置系统,可以提高热电厂热力循环效率。
锅炉除渣系统采用干式排渣,炉渣在滚筒冷渣机内,热量由凝结水交换吸收,从而达到冷却炉渣回收热量、提升凝结水温度的目的。
在机组设计初期,热电厂凝结水经过除氧器水位调节阀后分两路进入除氧器,一路由1#、2#、3#低压加热器加热升温后进入除氧器,另一路经锅炉4台冷渣机后接入3#低压加热器出口管道进入除氧器。
回热系统分为六段抽汽,一段至六段抽汽依次进入2#、1#高压加热器,除氧器,3#、2#、1#低压加热器。
空冷岛凝结水温度保持在65℃左右,致使冷渣机入口冷却水温度较高,影响了冷渣机的安全运行和机组负荷的稳定,在实际操作中,只能通过增加通往冷渣机的冷却水量的方法来保证冷渣机的安全运行。
实际系统流程如下:图1 改造前系统流程图热电厂设计除氧器入口给水温度为135℃,经过两年的运行,实际入口温度为115℃,利用热除氧原理通入三段抽汽加热后,除氧器水温为177℃。
除氧器入口给水温度的降低使机组经济性降低,煤耗增加。
针对这一现状,为了提高除氧器入口给水温度,热电厂从生产实际出发,分析得出影响除氧器入口给水温度的原因,为通往锅炉侧冷渣机的凝结水量过大,致使1#、2#、3#低压加热器的过水量不足,低压加热器利用率降低,给水温升不足。
为了解决这一难题,利用2013年2#机组大修时机,热电厂对冷渣机回水管道进行了技术改造。
2 冷渣机回水管道改造在原有系统的基础上,热电厂将冷渣机回水管道改接至1#低压加热器出口,冷渣机回水与1#低压加热器出口的凝结水混合后,进入2#、3#低压加热器继续加热,3#低压加热器出口混合后给水温度提升至142℃,进入除氧器。
锅炉捞渣机渣井及其水系统改造方案

锅炉捞渣机渣井及其水系统改造方案(初步)一、现状及存在的主要问题:原设计:渣水系统为闭式循环冷却、零排放,渣水循环泵扬程为20米,出力为50吨/小时。
当前现状:因渣水循环泵出力小且系统设计存在明显缺陷,使渣水循环冷却系统管路堵塞,上水封进水管进水量进一步减少,锅炉渣井得不到冷却和冲洗,锅炉落渣粘结、堆积,形成渣井积渣现象。
为清理积渣耗费了大量的人力和物力,当前锅炉采用消防水、工业水进行冲渣,使原闭式循环的系统水平衡被破坏,大量渣水外溢,渣水进入工业废水处理系统,灰渣沉淀造成工业废水系统堵塞,且积渣现象没有得到彻底解决。
针对现状,需要解决的问题:1、冲洗及冷却水量不足引起的积渣问题。
2、渣水溢流造成的工业废水系统堵塞及污染问题。
3、渣水循环系统的堵塞问题。
一、初步改造设想:1、改造后,系统仍为零排放。
2、原系统渣水进入渣井的流程为:供水母管至上水封,上水封溢流进入渣井。
改造为:循环渣水由上水封进水改为下水封进水(24路,也可根据布置情况减少)管径改为公称直径为50mm,并加装渐缩喷咀,喷咀方向水平,在渣井四周紧贴上水封下沿开孔引入。
3、上水封主要起到密封作用,保持注满水略有溢流即可,所以上水封补水采用辅机冷却水补水(自后侧墙分两侧引入),保持补水量与消耗量平衡即可。
4、渣水循环泵增容改造,增加扬程至60m和流量至300t/h;渣水母管改造增大管径至250mm左右(具体管径根据水泵选型确定),去除渣水冷却器,渣水循环泵选型需考虑介质温度。
5、下水封渣水溢流板前增加两道折向板,以增加灰水的流程,通过转向进行惯性和重力分离,阻挡浮渣进入(也可以考虑增加滤网,定期进行冲洗)。
6、与渣水循环泵增容相匹配,增加下水封溢流母管的管径,公称直径增至350mm(也可采用两根小管径)。
7、渣水澄清水箱底部引接4路渣水循环泵出口高压水,加装喷咀,四路冲洗水进入方向相切。
作为澄清水箱清理时冲洗用水,管道上加阀门控制。
澄清水箱排污泵加强维护,保证好用。
华能济宁电厂440循环流化床锅炉冷渣器的研究与改造

华能济宁电厂440t/h循环流化床锅炉冷渣器的研究与改造作者:耿文峰梁本民赵峰李德文0 背景介绍冷渣器是保证循环流化床锅炉安全、高效运行的一个重要设备。
其作用就是能够自动调整炉膛存料量,确保炉内良好的流化状态,有效地冷却灰渣,便于输送;同时最大限度的回收利用灰渣物理热,并将细颗粒分选回送,提高燃料和脱硫效率。
华能济宁电厂2台440T/H循环流化床锅炉在投运初期,市场供应煤质较好,因而运行比较稳定。
随着碎煤机锤头的磨损、煤质的变化(煤矸石含量较多),燃煤的颗粒度较大,无法保证设计值致使排渣一直比较困难(检修排渣阀排渣颗粒度普遍30-60mm),冷渣器内部经常存在大块的低温结焦,造成冷渣器内的渣无法放出,被迫从检修排渣阀用钢筋投通排出,多次在结焦严重时导致床压过高,几乎因此停炉。
1 冷渣器结构冷渣器实际上是一个小的鼓泡流化床,外形为长方体,在其两端接有进渣口和正常放渣口,其内部中间被度为高1800mm的风冷隔墙分为二个风室。
每个仓室下都均有一个事故放渣管(或称检修放渣管),主要用于排放大渣,在冷渣器内部的一、二室内还布置有水冷管束,以加快灰渣的冷却速度。
每个风室下面都有布风板和风帽。
一室的布风板上有26个小的“T”风帽,二室有24个大的“T”风帽。
一、二室风帽的大小是不一样的,其中一室风帽口径较小为10毫米,二室风帽口径较大一些,为15毫米。
进渣口连接于一室的后面,与排渣锥形阀连接,一、二室的前面各开有一个人孔门;正常放渣出口接在二室的侧面(即:冷渣器左侧),回风管的入口设计在二室顶部,风和细小的灰粒通过回风管从炉膛侧面进入炉膛。
在从二室的侧面放渣出口引出的排渣管上装有电动排渣旋转给料阀,用以控制出渣量,在排渣旋转给料阀上部排渣管上引出一路事故放渣管,以便在排渣锁气器故障情况下使用。
冷渣器的两个风室共设有三个温度测点:一、二室的测点都安装在后墙,排渣管出口下部(排渣锁气器上部)安装一个温度测点。
冷渣器的内壁敷设有300mm厚的耐火耐磨浇注料,起到耐磨、绝热和保护冷渣器金属壳体作用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
攀枝花三维发电有限责任公司
12#锅炉滚筒冷渣机
改造方案
批准:
审定:
初审:
编制:
生产技术部
二〇一一年五月
12#锅炉滚筒冷渣机改造方案
一、概况
12#锅炉原为四台气槽式冷渣器,现已将冷渣器A、B、D改造为WWR-X-20型滚筒冷渣机,还有一台气槽式冷渣器,在运行中气槽式冷渣器存在出力小、排渣温度高、检修困难、漏灰严重无法冶理问题,12#锅炉冷渣器C经二年多的气槽改混流式试验,从试验情况看未达到预期效果,冷渣器C自2009年下半年以来长期不能投运,已影响到12#锅炉安全、经济运行。
从11#锅炉改造滚筒冷渣机运行情况看,排渣能力满足设计要求、排渣温度满足技术协议要求,基本达到改造目的,锅炉冷渣器已具备全面改造条件。
根据公司2011年度技术改造计划,确定在12#机组年度大修中对冷渣器C进行改滚筒冷渣机工作。
具体改造方案如下:。
二、改造方案
(一)总体规划
按11#锅炉改造方式将冷渣机A、B、C、D放置于原一级刮板机标高3000mm (+500)位置,布置方式沿锅炉宽度中心线方向,增加二台螺旋输渣机(绞龙):
1、将支撑原冷渣器靠炉本体标高4490;D(1/2)至E(1/2)水平横梁H800水平下移1490mm,更改之前加固方式为在对应上方标高12000处D(1/2)至E(1/2)水平增加45#工字梁(A、B两侧相同,B侧为D(1/5)至E(1/5)柱)。
2、将支撑冷渣器靠炉外侧标高4490;D(1/1)至E(1/1)水平梁H800水平下移1490mm(A、B两侧相同,B侧为D(1/5)至E(1/5)柱)。
3、改造更换冷渣器A、C、B,尺寸:φ1650mm×4500mm(冷渣机A保护性拆除后进行修复,用于11#锅炉冷渣机B的更换);冷渣机B保护性拆除(返厂修理更换齿圈、支撑圈及内部漏点处理,作为11#锅炉冷渣B备品),冷渣机D进行全面检修,并改造更换进渣箱后安装。
(二)实施方案:
1、12#锅炉冷渣渣器改造内容:
(1)拆除冷渣器C本体及附件,圆风门、执行器、热工、电气元件保护性拆除(尽量完好拆下以做备品)。
(2)与冷渣器C相连接的进渣风系统管道、冷却流化风管道、各分支管均拆除,拆除排渣管及以下旋转排渣阀。
(3)拆除冷渣器C本体至炉膛密封盒连接段回风管、膨胀节,密封盒保留并用钢板封堵。
(4)拆除冷渣器本体,采取整体吊下,拖出锅炉零米。
(冷渣器C或就地解体)(5)与冷渣器C改造相关的所有平台、楼梯、栏杆保护性拆除,改造恢复中尽量利用。
(6)移动钢梁(按11#锅炉方式):
1)将支撑原冷渣器靠炉本体标高4490;D(1/2)至E(1/2)水平横梁H800水平下移1490mm,更改之前加固方式为在对应上方标高12000处D(1/2)至E(1/2)水平增加45#工字梁(A、B两侧相同,B侧为D(1/5)至E(1/5)柱)。
2)将支撑冷渣器靠炉外侧标高4490;D(1/1)至E(1/1)水平梁H800水平下移1490mm(A、B两侧相同,B侧为D(1/5)至E(1/5)柱)。
(7)安装绞龙:改造后冷渣机A、C直接进入二级刮板机,冷渣机B、D的排渣通过绞龙进入二级刮板机,设置分路插板事故放渣插板。
(8)安装的绞龙控制系统并与底渣系统进行联锁。
(9)按11#锅炉A侧重新布置锅炉上水管、播煤风管道。
2、安装及制作:
(1)新购置二台φ1650、长度4500mm滚筒冷渣机(四分仓)、耐高温插板门、排渣管、非金属膨胀节及装置性辅材等。
冷渣机安装于标高3000mm平台,垂直于锅炉宽度中心线,冷渣机A、C(B、D)落渣中心分别向炉前、后偏移400mm。
(2)冷渣机水冷进渣箱、水冷非金属膨胀节的冷却水源采用二路水源,一路接入轴冷水,一路拉入冷渣机本体冷却水系统。
(3)制做二台φ500、长度6400mm(进出渣中心线)绞龙。
(驱动头利用原绞龙改造余下设备)
(4)炉膛排渣管:新冷渣器的进渣管连接(根据现场实际情况连接),采用φ273×16耐热合金管,进渣阀采用高温排渣阀。
(5)负压抽风管:滚筒冷渣器设置抽风管二路,进渣端一路、出渣箱一路,采用φ159×8;Q235钢管,并安装DN150阀门。
(6)在排渣管上增加疏通、吹扫装置,操作平台根据现场确定(生产技术部组织现场确定),格栅采用与锅炉相同标准钢格栅。
(7)流化风系统封堵:原冷渣器流化风系统、管道保护性拆除后,母管上的
开孔进行封堵(或配合烟风系统改造,将冷渣风系统主管接入炉后一次风联络风道,并改造冷渣风机出口百叶窗调节门为出口插板门)。
(8)电气设施:新增控制和动力电源接冷渣机就地控制箱,恢复绞龙控制、动力电源。
(9)冷渣机的控制:取消原冷渣器DCS设置的显示和控制方式,新增冷渣机就地信号、控制引入DCS系统上显示和控制。
(10)冷却水系统:
1)利用原冷渣器冷却水系统(对冷渣水系统进行规范统一,取消多余的阀门及管道),对所改造冷渣机的冷却水系统进行保护性拆除,冷渣机就位位后根据设计图进行恢复接口,进出水管道增加手动隔绝门。
(冷却水管根据现场的情况考虑美观布置)。
2)冷渣机安装完成后须进行水冲洗(安装时在低位设置冲洗放水门),水压试验及冷态机械振动、串动、晃动等验收测量。
三、费用概算
1、主要设备及材料
2、安装用的起重机械、人工及其它措施费:略(按实际发生结算)
四、预期效果
解决目前12#机组锅炉冷渣器进渣控制和排渣温度高等问题,同时降低锅炉辅机电耗(减少冷渣风机使用时间),降低厂用电率:
冷渣风机全停情况下:
1、单台锅炉配置二台冷渣风机,功率500KW、6000V,每台锅炉冷渣风机电耗:天×2=21200 天,锅炉按年运行4800小时计算(200天),节约电量:21200 ×200=4240000 ;
2、滚筒冷渣机单台电机功率15 KW、380V(每台锅炉四台),单台锅炉冷渣机电耗:天×4=1440 天,锅炉按年运行4800小时计算(200天),耗用电量:1440 ×200=288000 ;
3、在取消冷渣风机同时,为保证炉内燃烧,需同时开二台二次风机(原只需开一台),单台二次风机功率560KW、6000V,电耗:天,锅炉按年运行4800小时计算(200天),耗用电量:13440 ×200= ;
4、每度电成本元/ 计算,单台炉每年节约费用:
冷渣风机电耗-滚筒冷渣机电耗-增开一台二次风机电耗= ×元/ =404480元;即:每台锅炉年节约费用40多万元。
改造后实现机组的安全经济运行,使冷渣器单台出力达到20t/h,排渣温度≤200℃,进渣易控制,解决底渣系统的安全、稳定运行难题,基本消除底渣系统泄
漏问题,使冷渣机能够在故障时实施隔离检修。
五、组织及施工
(一)组织措施
1、成立12#炉冷渣器改造领导小组:
组长:陈涛
副组长:罗太昌、刘小明
成员:窦建平、黄乙晋、李茂奎、胡斌、罗仲全、詹卫平、杨宁一、牟勇、顾山川、曾颖、殷立群、周建明、钟云波、郭剑峰
2、成立12#炉冷渣器改造项目部:
项目经理:罗仲全
项目副经理:杨宁一(全面负责机械)、钟明洪(机械技术负责)
顾山川、詹卫平
施工负责人员:鲁云华
安全负责:李金龙、张荣、邓迎春
质量验收人员:高强
(二)任务分工
(1)生产技术部负责改造技术指导和改造一级方案编制。
(2)改造中具体材料由检修部提出购买计划生技审核。
(3)检修部负责提出改造的设备异动报告、施工技术方案(含施工组织、安全技术措施、质量验收计划)、作业指导书、施工起吊技术方案(含安全措施),2011年5月30日前报批。
(4)生产技术部负责组织、联系、协调、指导改造中产生的问题,定期召开施工进度协调会。
(三)工期安排(检修部负责制定改造进度计划表)
(1)计划工期32天。
(2)检修部在2011年6月30日前完成的改造中所需管道、材料、部件的采购及组装工作。
(4)检修部负责排出施工进度表(或进度网络图)。
六、附图
附图1:滚筒式冷渣机安装系统图
附图2:滚筒式冷渣机设备总图(厂家供)附图3:滚筒式冷渣机电气原理图(厂家供)附图4:接线端子图(厂家供)
附图5:滚筒式冷渣机现场布置简图
附图1:滚筒式冷渣机安装系统图
附图5:滚筒式冷渣机现场布置简图(布置图1)
标高12000(增加一横梁H800)
附图5:滚筒式冷渣机现场布置简图(布置二图2)
12#二级刮板
附图5:原冷渣器布置示意图(布置四图4)
二级刮板机(1000)
附图5:冷渣机(恢复绞龙)现场布置简图
锅炉9米层标高8940
附图5:滚筒式冷渣机、绞龙场布置平面简图(布置图3)
二级刮板机(1000)。