凝汽器传热端差
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凝汽器传热端差分析及降低端差的途径
徐奇焕
(湖北省武昌热电厂)
【摘要】真空度是影响汽轮机组接带负荷和热效率的一个重要经济指标,而凝汽器端差又直接影响
着真空度的高低。从分析影响端差的因素着手,结合武昌热电厂的运行实践,提出降低端差的措
施,以改善凝汽器热交换状况。
关键词:汽轮机凝汽器端差
0 前言
热力发电厂中,凝汽式汽轮机及抽汽凝
汽式供热汽轮机附设的凝汽器的作用之一是
在汽轮机排汽口造成高度真空,使其机组排
汽尽可能膨胀到低的压力,多作功和减少冷
源损失。因此,凝汽器工作的好坏直接影响着
机组的循环热效率。所以,对凝汽器的运行指
标进行监督和分析,及时发现和消除异常现
象,保持凝汽器良好运行工况,历来是电厂节
能工作者的重要内容和经常研究的课题。本
文仅对反映凝汽器热交换状况的指标——端
差作一些分析,并就如何降低端差提出一些
对策。
1凝汽器端差与机组真空的关系
众所周知,正常运行时,凝汽器的排汽压
力与排汽温度的关系是饱和蒸汽的压力和温
度的关系。这样,实际凝汽器内的排汽压力可
由与其相应的饱和蒸汽温度来确定,而饱和
蒸汽温度用下式计算:
tk=t1+Δt+δt(1)
式中tk——与凝汽器内排汽压力相对应的
饱和蒸汽温度,亦即排汽温
度,℃
t1——凝汽器进口循环冷却水温
度,℃
Δt——循环冷却水温升,℃
Δt=t2-t1
t2——凝汽器出口循环水温度,℃
δt——凝汽器传热端差,℃
由式(1)可知,凝汽器排汽温度tk取决
于凝汽器进口冷却水温t1、冷却水温升Δt和
端差δt。
又因凝汽器排汽压力pk是排汽温度tk
的单值函数,所以
pk=φ(t1,Δt,δt) (2)
也就是说,式(2)中,各自变量的数值越
小,凝汽器排汽压力pk和排汽温度tk也越
小,排汽压力的降低,增大了蒸汽的理想焓
降,使有更多的热能在汽轮机中转变为机械
能,同时释放给循环水的冷源损失也相应地
减少了,因而是经济的。例如,当进入汽轮机
的蒸汽流量不变,凝汽器中的排汽压力pk每
降低0.98kPa(0.01ata),可使机组功率增加
1%。又由试验结果得知,对中小型机组,排汽
压力每下降1%,汽耗减少1%,发电煤耗下
降1%左右。若一台中压25MW机组排汽真
空提高0.98kPa(7.355mmHg,相当于该型机
组设计真空的1%),电功率将增加1250kW,
第39卷第3期汽轮机技术V ol.39 No.3
1997年6月TURBINE TECHNOLOGYJun.1997煤耗下降4.9g/kW·h,以年运行7000小时
计,每年可多发电875万kW·h,节约标煤
约860t。
2 影响凝汽器端差的因素
如上所述,为降低凝汽器排汽温度,以获
得较低的排汽压力(亦即较高的排汽真空),
就应降低循环冷却水的进水温度,减少冷却
水温差和端差。
端差是反映凝汽设备热交换状况的指
标,即与传热情况无关。所以,端差除了与循
环水流量、速度以及进口温度有关外,还与凝
汽器冷却管表面的清洁程度、真空系统的严
密性有关,亦即传热越强,端差越小。于是,端
差可用式(3)求出:
δt=Δt
ekFw-1(3)
式中k——凝汽器内排汽至循环冷却水的
平均总体传热系数,kJ/m2·h
·℃
F——凝汽器的冷却面积,m2
w——循环冷却水量,kg/h
为便于运行中对凝汽器的传热端差进行
监督、分析,可作凝汽器热力试验,得出端差、
冷却水温度和凝汽器负荷的关系曲线,如图
1所示。运行中定期将各项实际指标代入式
(3)进行计算,其结果与曲线作核对比较,发
现端差超出范围时,采取对策设法降低。
图1 端差δt、负荷率dk、冷却水进水温度关系曲线
如果没有试验曲线,也可用A·B雪格
里雅耶夫提出的经验公式计算出端差:
δt=M31.5+t1(dk+7.5) (4)
式中M——系数,M=5~7,凝汽器工作状
况良好时,取M为较小值
dk——凝汽器单位蒸汽负荷,kg/m2·h
dk=DkF
Dk——进入凝汽器内的蒸汽量,kg/h
上式不仅可以用来求出机组在不同工况
下的凝汽器的端差,而且可以起到与凝汽器
试验曲线相同的作用,判断凝汽器工作是否
正常。
3降低凝汽器端差的途径与实践
在分析影响凝汽器端差的因素之后,对
已投运的机组可采取以下措施来降低端差。
3.1 巩固胶球清洗效果
凝汽器冷却水管表面赃污、结垢,减弱了
传热效果,降低了传热系数k,加大了水与冷
却水管的温差,从而使端差增大;冷却水管及
其管板被水中杂物堵塞,造成凝汽器的冷却
水量不足,则表现为冷却水温升Δt的升高,
也同样增加了端差。为保持凝汽器冷却水管
内表面的清洁和水流畅通,采用胶球自动清
洗是行之有效的方法。但目前不少电厂存在
着由于收球率不高而影响清洗效果的问题。
武昌热电厂一台25MW机组的胶球清洗装
置系厂家随主机供给的产品,自投运以来,收
球率很低,几乎达不到清洗效果。分析其原
因,主要是管路系统弯曲,沿程阻力大,收球
网漏球以及二次滤网净化不好。为此,采取了
如下措施:
1.改进胶球清洗装置的管道走向,使其
平直,阻力损失小,流道畅通;
2.选用电力部西安热工研究院设计的活
动栅格型收球网,可防止积球、逃球;
3.选用新型、轻便型翻板二次滤网,其网
175第3期徐奇焕:凝汽器传热端差分析及降低端差的途径孔不大于Φ8mm,操作时,水流不“短路”,此
外,加强循环水泵吸水管管口处的一次滤网
的运行维护,亦可减轻二次滤网的负担,提高
净化功能;
4.合理使用胶球,胶球应质地柔软,不发
粘,不发泡,且直径比冷却水管内径稍大。
该机胶球清洗装置经过完善化改造,使
收球率提高到90%以上,加之运行中坚持定