粘结力试验报告
保温系统拉伸粘结强度检测报告

工程部位
检测日期
见证单位
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样品描述
设备及编号
序号
粘结面尺寸(mm2)
拉力(N)
粘结强度(MPa)
平均值(MPa)
破坏部位
备注
审核:
检测:
建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法数量及判定陶瓷砖胶粘剂检测方法探讨防护涂层附着力的现场检测和验收准则四拉开法超粘磨耗层在西二环南段桥面的应用研究室内外抹灰甩浆施工方案施工技术交底碳纤维加固
保温系统拉伸粘结强度检测报告
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保温系统拉伸粘结强度检测报告
委托编号
报告编号
委托单位பைடு நூலகம்
风化花岗岩锚杆粘结力实验结果

风化花岗岩锚杆粘结力实验结果【实用版】目录1.实验背景与目的2.实验过程与方法3.实验结果分析4.结论与展望正文1.实验背景与目的风化花岗岩锚杆粘结力实验是为了研究风化花岗岩在锚杆支护过程中的粘结性能,以提高锚杆支护的安全性和稳定性。
在实验中,我们选取了不同风化程度的花岗岩样本,以模拟实际工程中的情况。
实验目的是分析风化程度对花岗岩锚杆粘结力的影响,并为实际工程提供参考依据。
2.实验过程与方法实验采用三轴试验方法,对风化花岗岩样本进行粘结力测试。
实验过程中,首先对花岗岩样本进行风化程度分类,然后选取不同风化程度的样本进行试验。
试验过程中,通过调整试验机的载荷,使锚杆在试验过程中保持恒定的拉力。
同时,利用位移传感器和压力传感器实时监测试验过程中的锚杆位移和压力变化。
3.实验结果分析实验结果表明,风化程度对花岗岩锚杆粘结力有显著影响。
随着风化程度的增加,花岗岩锚杆的粘结力逐渐降低。
具体数据如下:- 风化程度 I 级:粘结力平均值约为 50kN- 风化程度 II 级:粘结力平均值约为 40kN- 风化程度 III 级:粘结力平均值约为 30kN通过对比不同风化程度的花岗岩锚杆粘结力数据,可以发现风化程度越高,锚杆粘结力越低,说明风化对花岗岩锚杆粘结力的影响较大。
4.结论与展望根据实验结果,我们可以得出以下结论:- 风化程度对花岗岩锚杆粘结力有显著影响,风化程度越高,锚杆粘结力越低。
- 在实际工程中,应根据花岗岩的风化程度选择合适的锚杆支护方案,以确保支护的安全性和稳定性。
展望未来,我们可以通过进一步优化实验方法和设备,提高实验的准确性和可靠性。
粘接技术实验报告

粘接技术实验报告1. 实验目的本实验旨在掌握常见的粘接技术,了解不同材料的粘接方式和粘接性能测试方法。
2. 实验原理2.1 粘接技术分类粘接技术按照粘接剂的类型可以分为以下几种:物理粘接、化学粘接、机械粘接。
其中,物理粘接是指两个表面通过物理力(如吸附力、静电力)将其粘在一起;化学粘接是指两个表面通过化学反应形成牢固粘结;机械粘接是指两个表面通过机械方式连接。
2.2 粘接性能测试方法常见的粘接性能测试方法有拉伸试验、剪切试验、剥离试验等。
其中,拉伸试验用于测量材料在拉伸状态下的粘接强度;剪切试验用于测量材料在剪切状态下的粘接强度;剥离试验用于测量材料在剥离状态下的粘接强度。
3. 实验步骤3.1 实验材料准备本实验使用的材料包括:两种不同材料的试样(如金属、塑料等)、粘接剂、粘接剂涂布工具。
3.2 拉伸试验1. 将两种试样表面清洁干净,确保无杂质和污染物。
2. 使用粘接剂将两种试样粘接在一起。
3. 将粘接的试样放入万能拉伸试验机中。
4. 设置合适的拉力速度,进行拉伸试验,并记录粘接剂破坏前的最大拉力值。
3.3 剪切试验1. 将两种试样表面清洁干净,确保无杂质和污染物。
2. 使用粘接剂将两种试样粘接在一起。
3. 将粘接的试样放入剪切试验机中。
4. 设置合适的剪切速度,进行剪切试验,并记录粘接剂破坏前的最大剪切力值。
3.4 剥离试验1. 将两种试样表面清洁干净,确保无杂质和污染物。
2. 使用粘接剂将两种试样粘接在一起。
3. 将粘接的试样放入剥离试验机中。
4. 设置合适的剥离速度,进行剥离试验,并记录粘接剂破坏前的最大剥离力值。
4. 实验结果与分析4.1 拉伸试验结果在拉伸试验中,粘接剂A表现出更好的粘接强度,其破坏前的最大拉力值达到了XXX。
而粘接剂B的破坏前的最大拉力值为XXX。
4.2 剪切试验结果在剪切试验中,粘接剂A的粘接强度高于粘接剂B,其破坏前的最大剪切力值为XXX,而粘接剂B的最大剪切力值为XXX。
抹灰砂浆粘结强度报告

受控号工程质量检测报告工程名称:检测内容:抹灰砂浆粘结强度检测单位委托单位:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:检测单位:说明:1、报告及骑缝未加盖检测报告专用章无效;2、报告复印件未加盖检测报告专用章无效;3、报告无检测人、编写、审核、批准签名无效;4、报告涂改无效;5、本报告复议期为十五天。
检测单位地址:检测单位资质证书编号:邮政编码:电话:目录1 工程概况 (3)2 检测概述 (4)3 检测结果 (5)4 结论 (5)附表1:抹灰砂浆粘结强度检测结果汇总表 (6)附件1:现场检测影像资料附件2:工程质量现场检测见证确认表1 工程概况1.1工程名称:建设地点:结构信息:抹灰砂浆种类:抹灰砂浆施工日期:工程形象进度:1.2 检测原因:1.3 检测日期:2 检测概述2.1检测目的、方法检测目的:检测方法:2.2检测依据1 委托方提供的设计图纸;2 《抹灰砂浆……》();3 国家和地区有关法规及标准。
2.3检测仪器设备检测所用计量仪器设备见表2.3。
2.4抽样规则按规范描述2.5抽样数量见表2.5表2.5 抽检构件一览表2.6 粘结强度检测评定规则按规范描述3 检测结果检测结果分析……,详见抹灰砂浆粘结强度检测结果汇总见附表1。
4 结论检测单位xxxx年xx月xx日检测人员: ( 上岗证号:号)( 上岗证号:号)报告编写:报告审核:报告批准:附表1 抹灰砂浆粘结强度检测结果汇总表按规范编制附件1:现场检测影像资料附件2:工程质量现场检测见证确认表(略)。
保温板粘结强度试验报告

保温板粘结强度试验报告一、实验目的本次试验旨在测试保温板粘结强度,评估其在实际应用中的性能和稳定性。
二、实验原理三、实验步骤1.准备测试样品:选取一块标准尺寸的保温板样品和一块平整的基层材料样品。
2.确保测试设备的稳定性和准确性。
3.在保温板样品的中心位置涂抹一层粘结剂。
4.将保温板样品紧密贴合在基层材料上,并施加适当的压力使其与基层材料充分粘结。
5.将粘结后的样品放置在恒温箱中进行固化,保持一定时间(通常为24小时)。
6.将固化后的样品放入剪切试验仪中,调整试验仪的参数。
7.施加逐渐增加的剪切力,记录下粘结界面破裂前的最大剪切力值。
8.重复以上步骤至少三次,取平均值作为粘结强度的测定结果。
四、实验结果经过多次试验,得出了以下实验结果:保温板与基层材料的粘结强度平均值为XN/m²,最大值为YN/m²,最小值为ZN/m²。
五、结果分析根据实验结果可以得出,保温板与基层材料之间的粘结强度符合设计要求,达到了预期的性能指标。
保温板经过固化后,能够牢固地附着在基层材料上,并能承受一定的剪切力,具有良好的综合性能。
六、实验总结本次试验通过剪切试验测定了保温板与基层材料的粘结强度,得出了较为可靠的实验结果。
保温板的粘结强度是评估其良好性能和稳定性的重要指标,通过实验可以验证其在实际应用中的可靠性。
实验结果显示,保温板具有良好的粘结强度,能够满足实际建筑工程的需求。
同时,在进行保温板粘结时应注意施工工艺和粘结剂的选择,以确保粘结质量和效果。
综上所述,本次试验顺利完成,实验结果符合预期,为保温板的实际应用提供了参考依据。
[1]《中国建筑工程施工快速试验方法》[2]《保温材料试验方法标准》。
饰面砖粘结强度试验报告

结论: 依据JGJ110-97标XXX
审核
XXX XXX试验室
试验
XXX
本表由建设单位、施工单位各保存一份。
编号 试验编号 委托编号 试件编号 试验委托人 粘贴层次 粘贴面积 2 (mm ) 砂浆 28 19 XXX 粘结强度 (MPa) 4.9 5.3 5.1 5.10 破坏状态 (序号) 平均强度 (MPa) 粘结剂 施工日期 试验日期 300 / 001 XXX
100 X 100mm
粘结材料 龄期(d) 环境温度 (℃)
饰面砖粘结强度试验报告
表C6-14
工程名称 委托单位 饰面砖品种 及牌号 饰面砖生产 厂及规格 基本材料 抽样部位 检验类型 仪器及编号 序 号 1 2 3 试件尺寸(mm) 长 100 100 100 宽 100 100 100 受力面积 (mm2) 10000 10000 10000 拉力 (kN) 50 50 50 二层东侧外墙 彩色釉面陶瓷墙砖 XXX厂 爱家牌
保温板粘结强度试验报告

检验报告
LB—2016—0738
工程名称
委托单位
检验项目保温板粘结强度检验类别委托检验
山东有限公司
保温板粘结强度检验报告
工程名称建设单位
委托单位使用部位外墙
施工单位保温板厚度80mm
保温板种
类绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料生产厂家
胶粘剂种
类胶粘剂生产厂家
粘结面积5000㎡层数5层
委托人(监理工程师)
见证人
检测依据JGJ 144-2004委托日期
检验项目保温板粘结强度检测日期
检验设备SW-MJ5铆钉拉拔仪检测部位一层东、西侧墙面
批准人:审核人:检验人:
保温板粘结强度检验报告(数据页)
编号:LB-2016-0738 共2页第2页
审核人:检验人:。
饰面砖黏结强度试验报告

饰面砖黏结强度试验报告一、饰面砖黏结强度试验报告的重要性哎呀,宝子们!你们可别小瞧这个饰面砖黏结强度试验报告呢。
这玩意儿可重要啦!就好比你盖房子,饰面砖就像是房子的漂亮衣服,那黏结强度就是把这衣服牢牢固定在墙上的魔法胶水。
要是黏结强度不行,那这衣服可就随时有掉下来的风险,多危险呀!这个试验报告呢,就是告诉我们这个魔法胶水到底有多厉害,能不能让饰面砖稳稳地待在墙上。
二、试验的前期准备做这个试验,那可得好好准备一番呢。
首先得有合适的工具呀,像那种专门检测黏结强度的仪器,那是必不可少的。
就像厨师做菜得有锅一样重要。
然后呢,我们得找好要检测的饰面砖样本。
这样本可得选得有代表性,不能随便找一块就了事。
得找那种正常施工环境下粘贴的饰面砖,这样测出来的数据才靠谱。
还有哦,在准备的时候,我们要把周围的环境因素也考虑进去,比如温度和湿度。
要是温度太高或者湿度太大,说不定会影响试验结果呢。
三、试验的具体过程试验开始啦,那可真是个细致活。
我们要把检测仪器小心地安装在饰面砖上,就像给它戴上一个小帽子一样。
然后启动仪器,看着它慢慢地施加拉力。
这个时候呀,我们的心里就像揣了只小兔子,既紧张又期待。
随着拉力越来越大,我们就盼着饰面砖稳稳地黏在墙上,可别一下子就被拉下来了。
在这个过程中,仪器会记录下各种数据,这些数据可都是宝贝呢,就像宝藏的密码一样。
四、对试验结果的分析当试验结束后,我们就拿到了那些密密麻麻的数据。
这时候就要像侦探一样,仔细分析这些数据啦。
如果黏结强度很高,那说明施工的时候用的材料和工艺都很不错呢。
但要是黏结强度不达标,那我们就得找找原因了。
是材料本身的问题呢,还是施工的时候工人师傅没做好?比如说,是不是胶水没涂够呀,或者墙面没处理干净之类的。
这分析结果可重要了,它能指导我们改进施工方法或者更换材料,让下一次的饰面砖粘贴得更加牢固。
五、试验报告的撰写最后就是写试验报告啦。
这个报告可不能乱写,得按照一定的格式来。
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GB50086-2001规范中采用先喷混凝土后埋钢拉杆,需在预留试件中心位置钻孔,埋钢杆很难避免偏心,且还需要环氧砂浆粘结锚固,钻孔与用环氧砂浆锚固都很麻烦。
DL/T5181-2003采用先预埋钢拉杆后喷混凝土,在岩面上固定钢拉杆,需在岩石上先钻孔,将钢拉杆插入孔中,然后用拉条将钢拉杆三个方向拉住,拉条固定也得在岩石上钻孔,三个方向用拉条固定钢拉杆,也很难保证钢拉杆不偏心。
1、7天龄期拉拔试验
试件1:加压试拉2次,压力表指针未转动,调正拉杆后再次加荷也未见压力表显示读数,试件断开未测到数据。但试件混凝土与围岩粘结面有岩石断裂现象。
试件2:加压试拉2次,第一次试拉压力表指针未转动,第2次试拉压力表指针转动2格(每格2 MPa,拉力为48KN,即4.8 t),正式加荷未见油压力表指针发生转动,试件就断掉,也未得到试验结果,只得到第2次试拉力达4.8t时试件未断开的力值,试件混凝土与围岩粘结面有岩石断裂现象。
(2)钢模内壁与底圆环上下面均涂刷薄而均匀的机油,安装钢模,用3个M12膨胀螺栓固定钢模,并用速凝锚固剂将钢模底部与岩石之间空隙进行封堵;
(3)喷混凝土前,再次拧紧膨胀螺栓螺母,并用50~60mm厚隔离材料(如保温被)包裹钢模外侧,保证与周围混凝土分离,形成独立预留试件;
(4)喷混凝土施工,喷满试模(20cm高);
3、采用预埋钢拉杆或用拉杆架不需埋钢拉杆
(1)在钢试模内预埋钢拉杆,这种方式预埋的钢拉杆,影响喷射质量,试模一次性使用,不能重复使用。
(2)用外接拉杆架,不埋钢拉杆,能保证喷射混凝土质量,但配套的拉拔仪器及支撑架操作起来太费力、费时(还有待改进),试模可重复使用。
4、采用膨胀埋栓及钢试模锚固在表面上,保证试件与岩面不脱开
本次现场试验的预留试件混凝土龄期为14d,进行2个未埋拉杆试件与2个预埋拉杆试件的拉拔试验,试验结果见表1:
从本次现场试验来看,改进的预留试件拉拔法是成功的。
3、21d龄期拉拔试验
2007年3月26日拉拔试验用加荷系统与上次拉拔试验完全相同,本次拉拔试验进行2个未埋拉杆钢模试件,混凝土龄期为21d。
3、喷层厚的试件可能挂不住
喷层较厚(如150mm)时,预留试件较重,刚喷完的混凝土与岩面粘结强度很低,可能挂不住试件,导致试件局部从岩面脱开或试件掉下来,得不到粘结强度试验的真实结果。
三、对预留试件拉拔法的改进
1、针对以上规范预留试件拉拔法挖宽环形槽、埋钢拉杆等存在的问题,拟对预留试件拉拔的一些改进,省去挖环形槽与埋钢拉杆等操作,比原方法简单方便得多。
预留试件拉拔法现场试验结果次数龄期试件尺寸mm压力表读数mpa拉拔力kn粘结强度mpa粘结面断裂情况第一300200预埋拉杆未进行拉拔试件脱落本次试验失败第二300200未预埋拉杆压力表量程太大没有读数20480压力表量程太大没有读数14d300200805129104粘结良好573946080断裂面有少量岩石被拉断未预埋拉杆300200预埋拉杆905643080断裂面有少量岩石被拉断302557036岩石拉断21d300200未预埋拉杆1006157125粘结良好403072063断裂面有片状岩石被拉断第三300200未预埋拉杆302557052粘结不够好有少量松动岩石被拉断302557052粘结不够好有少量松动岩石被拉断注
二、现行规范预留试件拉拔法存在的问题
1、挖环形槽有一定难度,也比较麻烦
预留试件采用喷射混凝土后,立即用铲刀沿试件(圆柱体)轮廓不出宽为50mm的环形槽,使试件和混凝土完全脱离,成为独立的预留试件。挖宽50mm的环形槽较困难,较费工,还可能会对混凝土试件有损伤,最后挖成的预留试件形状不规范,喷混凝土与围岩粘结面的面积很难计算正确,从而导致粘结强度计算误差较大。
粘结力试验报告
(2007-06-25 14:39:45)
一、前言
三峡右岸地下电站位于长江右岸白岩尖山体中,与右岸坝后式厂房相毗邻。地下电站由主厂房、母线平洞、引水洞、尾水洞、管线洞等组成一个庞大的地下洞室群,主厂房洞室断面顶拱高程105.3m,岩锚梁以下厂房跨度31.0m。主厂房顶拱和边墙布置有预应力锚杆、预应力锚索支护,岩面全部采取喷射15cm厚C30F250W10钢纤维混凝土和C25F250W10素混凝土支护。
通过本次试验,发现木试模用3根8号铁丝固定在岩面上不可靠,三峡总公司试验中心重新设计,采用钢试模,用膨胀螺栓锚固定在岩面上,保证预留试件不会脱开,锚固是可靠的。
针对预埋拉杆长易被飞石打弯,将拉杆改成两段,下段刚出喷射混凝土面,上段在拉拔试验时用套筒连接。
(二)第二次现场试验
本次试验采用未埋拉杆钢模(试验中心设计)与预埋拉杆钢模(青云公司地下电站项目部设计)两种试模,未埋拉杆钢模(见图1)采用膨胀螺栓锚固在岩面上,预埋拉杆钢模(见图2)仍采用插销固定在岩面上。
2、试验外包厚隔离材料代替挖环形槽
开始选用木试模,后来改用钢试模,钢试模又分为预埋拉杆钢模与未埋拉杆钢模两种,通过现场试验,未埋拉杆钢模较好,最后选用了未埋拉杆钢试模,其尺寸为内径300mm,高200mm,2底部焊接内径为250mm,厚5mm钢板圆环,实际粘结面积为φ250mm圆面积(490cm),钢试模底部圆环上伸出3块锚固板,用膨胀螺栓固定钢试模,钢试模外侧采用50-60mm厚保温被包裹。
粘结强度
粘结面断裂情况(MPa)
未进行拉拔试件脱落,本次试验失败压力表量程太大,没有读数压力表量程太大,没有读数
粘结良好断裂面有少量岩石被拉断次数龄期试件尺寸(mm)压力表读数
(MPa)拉拔力
(KN)
第一9月20日喷
次模
7d
第二
次¢300ⅹ200
无
(预埋拉杆)
¢300ⅹ200无
2.0
8.0
5.7无
48.0
预留混凝土试件(φ300mm×200mm)与钢模总质量达40kg,刚喷完混凝土,混凝土与围岩之间粘结强度很低,可能挂不住试件,因此采用膨胀螺栓将钢模锚固在岩面上,能保证钢模锚固质量(即喷射混凝土后钢模与岩面之间不发生微小位移),这是该项试验成败的关键。
四、改进的预留试件拉拔法操作步骤
(1)在现场开挖立面1.5m左右高度选择表面较平整的岩石,钢模放在岩面上画出锚固孔孔位(钢模上方必须布孔),再用冲击钻钻3个φ14锚固孔;
试件2:岩石面未处理,冲洗干净就喷射混凝土,拉拔试验结果同试件1,即粘结强度
0.52MPa,断裂面粘结良好,有少量岩石被拉断。
试件3:岩石面未处理同试件1,压力表无读数,断裂面有1/5无混凝土,喷射质量差,另外部分岩石被拉断。2
针对如此庞大的地下厂房,围岩爆破开挖后及时封闭支护相当重要,目前主要采取喷混凝土及系统锚杆支护,喷射混凝土与围岩粘结强度至关重要。按照DL/T5181-2003《水电水利工程锚喷支护施工规范》和国家标准GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》的要求,一些重要工程当有特殊要求时要测定喷射混凝土与围岩粘结强度,即待喷射混凝土达到一定强度后,在工程的代表部位采用钻取芯样拉拔法、现场喷大板劈裂法和预留试件拉拔法进行检测喷射混凝土与围岩粘结强度。喷大板劈裂法由于劈拉时很难避免剪切现象,故其测值偏大,并与现场实际情况有一定差异,不能真实反映喷射喷射混凝土与围岩粘结强度值;钻取芯样拉拔法在钻芯时对芯样扰动和损伤较大导致粘结强度偏低,且其成功率低。
本次现场试验位置选在主厂房Ⅳ层安装场上游侧墙上,安装未埋拉杆钢模6个,预埋拉杆钢模3个,共计9个试模,于2007年3月4日喷射混凝土施工。
本次现场试验对混凝土龄期7d、14d、21d预留试件进行3次拉拔试验。
本次拉拔试验采用穿心式拉拔器(100t)进行2个试件拉拔试验(见图6),压力表示值为0~60MPa,两个试件具体试验情况刷油待用。
五、现场试验
(一)第一次现场试验
试模采用内径为300mm的木试模与预埋拉杆钢试模两种。
木试模用3根夹角120°的8号铁丝固定在岩面上,钢试模用插销固定在岩面上(岩石上钻孔)。2006年9月20日,试模安装距爆破区很近,由于只喷试模内的混凝土,试模周边没有喷混凝土,预留试件为一孤立体。本次试验没有进行拉拔试件就自己断开,其原因有三:一是预埋拉杆较长,在试验部位下方与邻近部位开挖爆破时飞石打击预留试件,个别的甚至将预埋拉杆打弯;二是预留试件为孤立试件,其四周没有混凝土保护,易遭爆破飞石打击;三是试模锚固定在岩面上不可靠,稍有冲击力很易使预留试件混凝土与岩面发生位移而脱开。
(三)第三次现场试验
本次现场试验的预留试件是于2007年3月22日在主厂房Ⅳ层放炮区(0+210~0+250,高程57m)喷射成型的,试模形式为未埋拉杆钢试模,本次试验所用加荷装置与第二次现场试验完全相同,具体试验情况如下:
试件1:喷射混凝土前,岩面未经处理,只冲洗干净后就喷混凝土,2007年3月29日拉拔试验时,混凝土龄期为7d,压力表读数为3MPa,相应拉力为25.57KN,喷混凝土与围岩粘结强度为0.52MPa,断裂面粘结良好,有少量岩石被拉断。
51.29
39.46无
1.04
0.80
无无
3月12日(未预埋拉杆)
14d¢300ⅹ200
3月19日(未预埋拉杆)
¢300ⅹ200
(预埋拉杆)
21d¢300ⅹ2009.0
3.0
10.0
4.0
3.056.43
25.57
61.57
30.72
25.570.80
0.36
1.25
0.63
0.52断裂面有少量岩石被拉断
一个试件压力表读数为10MPa,相应拉力为61.57KN,喷混凝土与围岩粘结强度为1.25MPa,试件粘结面粘结良好。
另一个试件压力表读数为4.0 MPa,相应拉力为30.72KN,喷混凝土与围岩粘结强度为
0.63MPa,试件断裂面有片状岩石拉断,说明岩石裂隙导致粘结强度偏低。