QCC改善报告:,改善N+预置,炉管Rs Cpk,值之研究PPT
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QCC改善报告[1]
![QCC改善报告[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/4becda5f1fb91a37f111f18583d049649b660eb3.png)
0.509
長期目標: 小於 0.483
QCC改善报告[1]
三、活動計劃制定-2
3.2、XXX圈QCC活動計劃表
QCC改善报告[1]
四、特性要因分析(人力工時成本高)
法
人
培訓時間過短
作業手法錯誤
作業熟練度不夠
物料放置
重複作業
作業方法
實作經驗不足
順序錯誤
組裝先後
不正確
重複動作疲勞 作業員心
為
作業時還手頻繁
S/T 115.0 301.5 579.0 87.1
Total Cost 0.0794 0.2081 0.3996 0.0601 0.1650 0.9121
工時成本以每小時$ 2.4845計算,即80NTD,匯率32.2。
QCC改善报告[1]
二、主題選定-2
2.2 、選定理由:
1.S4客戶的 Rockit 系列產品屬於通訊事業處在昆山廠的投入的產品. 2.該機種目標人力工時成本成本為$0.0.483,爾目前為$0.9121 3.在作業程中,存在大量的手動作業,作業強度大, 且一致性較差,品質無 法保證. 4. 測試時間過長, 存在重複不必要測試項目, SFC程式和打印條碼程式 分立同一站需要多次重複掃描同樣SN. 5.提高制程自動化程度,減少人力成本, 簡化測試程式,可以為後續的新 機種導入積累一定的經驗,提前將此類問題消除在萌芽狀態.
1
Remove HDD Device
5
F3 Total
30
3 Test Stations, manpower *3 , Cycle time is 35 S 2 Test Stations, manpower *2 ,cycle time is 35
長期目標: 小於 0.483
QCC改善报告[1]
三、活動計劃制定-2
3.2、XXX圈QCC活動計劃表
QCC改善报告[1]
四、特性要因分析(人力工時成本高)
法
人
培訓時間過短
作業手法錯誤
作業熟練度不夠
物料放置
重複作業
作業方法
實作經驗不足
順序錯誤
組裝先後
不正確
重複動作疲勞 作業員心
為
作業時還手頻繁
S/T 115.0 301.5 579.0 87.1
Total Cost 0.0794 0.2081 0.3996 0.0601 0.1650 0.9121
工時成本以每小時$ 2.4845計算,即80NTD,匯率32.2。
QCC改善报告[1]
二、主題選定-2
2.2 、選定理由:
1.S4客戶的 Rockit 系列產品屬於通訊事業處在昆山廠的投入的產品. 2.該機種目標人力工時成本成本為$0.0.483,爾目前為$0.9121 3.在作業程中,存在大量的手動作業,作業強度大, 且一致性較差,品質無 法保證. 4. 測試時間過長, 存在重複不必要測試項目, SFC程式和打印條碼程式 分立同一站需要多次重複掃描同樣SN. 5.提高制程自動化程度,減少人力成本, 簡化測試程式,可以為後續的新 機種導入積累一定的經驗,提前將此類問題消除在萌芽狀態.
1
Remove HDD Device
5
F3 Total
30
3 Test Stations, manpower *3 , Cycle time is 35 S 2 Test Stations, manpower *2 ,cycle time is 35
QC小组改善课题ppt课件

新员工培训力度不够
技术水平差 人员
工艺执行力不够
工艺宣贯不到位 6S不到位
支撑拼支撑不到位 设备
刮刀变形
钢模张力不够
设备保养不到位
锡膏使用时间过长
短
材料
锡膏不合格
钢模制作不合格 PCB设计不合理 钢模底部粘锡
厚度过厚、引脚开孔太长 细间距元件引脚内间距过小 钢模清洗方法不正确
路
方法
锡膏搅拌时间过短 脱模速度设置过快、刮刀压 力设定太低
责任心不强
自检自查不严格
锡膏添加不及时 设备 设备保养不到位
未利用声控提醒功能
少
材料
钢模堵孔
锡膏硬化
锡膏使用时间过长
钢模制作不合格 PCB设计不合理 钢模底部粘锡
厚度过薄、开孔太小 焊盘有惯穿孔 钢模清洗不彻底
锡
方法
锡膏搅拌时间过短
印刷程序设置不合理 环境 环境温度不符合要求
刮刀速度过快
图五
10
4-2、分析现状、查明原因----短路
印刷程序设置不合理 环境 锡膏存储温度过高
图六
11
4-3、 通过测量技术方法,利用AOI光学检测仪和人工目检(图七)的方法确定造成短路和少锡 的主要因素,见表三、表四。
12
4-3-1、短路
序号 1 末端因素 新员工培训力度不够 确认方式 安排定期培训并进行考试 确认结果 理论考核合格率100% 确认人 XXX 是否为主要因素 否
■
同行业印刷不良率有12PPM的。
图四
9
四、分 析 —— 原 因 分 析 及 要 因 确 认
4-1、分析现状、查明原因----少锡
技术水平差 人员
新员工培训力度不够
技术水平差 人员
工艺执行力不够
工艺宣贯不到位 6S不到位
支撑拼支撑不到位 设备
刮刀变形
钢模张力不够
设备保养不到位
锡膏使用时间过长
短
材料
锡膏不合格
钢模制作不合格 PCB设计不合理 钢模底部粘锡
厚度过厚、引脚开孔太长 细间距元件引脚内间距过小 钢模清洗方法不正确
路
方法
锡膏搅拌时间过短 脱模速度设置过快、刮刀压 力设定太低
责任心不强
自检自查不严格
锡膏添加不及时 设备 设备保养不到位
未利用声控提醒功能
少
材料
钢模堵孔
锡膏硬化
锡膏使用时间过长
钢模制作不合格 PCB设计不合理 钢模底部粘锡
厚度过薄、开孔太小 焊盘有惯穿孔 钢模清洗不彻底
锡
方法
锡膏搅拌时间过短
印刷程序设置不合理 环境 环境温度不符合要求
刮刀速度过快
图五
10
4-2、分析现状、查明原因----短路
印刷程序设置不合理 环境 锡膏存储温度过高
图六
11
4-3、 通过测量技术方法,利用AOI光学检测仪和人工目检(图七)的方法确定造成短路和少锡 的主要因素,见表三、表四。
12
4-3-1、短路
序号 1 末端因素 新员工培训力度不够 确认方式 安排定期培训并进行考试 确认结果 理论考核合格率100% 确认人 XXX 是否为主要因素 否
■
同行业印刷不良率有12PPM的。
图四
9
四、分 析 —— 原 因 分 析 及 要 因 确 认
4-1、分析现状、查明原因----少锡
技术水平差 人员
新员工培训力度不够
QCC改善案例ppt课件

风批咀长度 试验结果一览表
现用规格
试验规格
长度
100
150
200
250
300
350
螺钉倾斜数量
/
3
1
0
2
4
确认结果
不符合
不符合 不符合
符合
不符合 不符合
YY 因此,确定长度为250mm的风批咀进行小批试生产。 26
2.6月11日,在车间生产现场安装前围板螺钉工位使用 250mm的风批咀装机生产500台(1000颗螺钉),无螺钉 倾斜现象。说明该规格的风批咀符合装配要求。
现状
目标值
YY
9
目标论证
1. 公司下达给车间的合格率指标是建立在大量的数据统 计基础上的,说明指标达到98%是合理的,E系列窗机合 格率必须达到98%。 2. E系列窗机在设计、试产中的合格率达到98%以上。
3. 根据《检验日报表》统计数据,3月16日到4月2日两天 一次装机合格率达到96.3%和97.4%,接近目标值。
YY
13
原因二:螺钉硬度偏高
5月24日-28日,XXX根据公司标准QG/MK09《进货检 验抽样标准》随即抽取现场未使用的100粒螺钉在测试中心 进行螺钉硬度参数测试,测试结果如下:
测试项目 硬度参数
测试数目
标准值
不合格数
不合格率
100
HV0.3450-750
11
11%
结论:螺钉硬度偏高,不合格率为11%,超过公司规定的指 标(1%),是主要原因。
3. 6月14日,XXX编制出风批咀加长方案,风批咀长度 定为250±10mm,并把尺寸图样送供应科,要求按样采购。
4. 6月18日-19日,使用新采购的风批咀装机2000台, 未发现螺钉倾斜的现象。
品管圈QCC报告案例ppt课件

发表者:吴赞想 翻译者:黄伟恒
精选ppt课件
1
XXX集团公司简介:
★ 日本XXX于1949年成立,经过50多年的努力,生产基地、销售公司遍布全球 ,是世界著名的扬声器生产企业,提供高性能、品质稳定、快捷的产品及服务。
美国 R 美国 R 美国
墨西哥
欧洲
X XX电机厂 广州XX有限公司
F 香港
R 新加坡
发生源所在:胶水干燥不彻底精 ,选作pp业t课过件程中电线相互粘贴感染产生不良1。5
如何改善胶水的干燥速度?
托架
现状: 电线
涂布胶水 后排开摆 放、自然 干燥!
桌子
问题点:
a. 胶水干燥时间长(约15 分钟),影响到生产的进 程;又影到制品的质量;
b. 没有干透切底的胶水在 后续的工序中会产生相互 粘贴。
b.电线上涂布的胶水会粘到
托架上再经托架反粘到电
线表面上。
托架
电线
用夹子把电线夹住 并按一定间距进行排列 悬挂,避免电线上的胶
水产生交叉粘贴。
半 制 品
干 燥 工 程
桌子
精选ppt课件
支架 挂竿
夹子 回转
电线 平行挂竿
14
六、初回效果确认:
工程不良率跟பைடு நூலகம்统计:
附 2.82%
胶 不 良 改 善
1.5%
1、夹子口径小,可使用正面装夹,
弯型压嘴,防脱性能高!
2、金属类型、使用寿命长;
损耗小、成本低!
压著面小 接著力低
压著面大
接著力强
精选ppt课件
23
十四、整体效果确认:
生产实绩不良统计推移图:
附胶改善 污点改善
长短不一改善
精选ppt课件
1
XXX集团公司简介:
★ 日本XXX于1949年成立,经过50多年的努力,生产基地、销售公司遍布全球 ,是世界著名的扬声器生产企业,提供高性能、品质稳定、快捷的产品及服务。
美国 R 美国 R 美国
墨西哥
欧洲
X XX电机厂 广州XX有限公司
F 香港
R 新加坡
发生源所在:胶水干燥不彻底精 ,选作pp业t课过件程中电线相互粘贴感染产生不良1。5
如何改善胶水的干燥速度?
托架
现状: 电线
涂布胶水 后排开摆 放、自然 干燥!
桌子
问题点:
a. 胶水干燥时间长(约15 分钟),影响到生产的进 程;又影到制品的质量;
b. 没有干透切底的胶水在 后续的工序中会产生相互 粘贴。
b.电线上涂布的胶水会粘到
托架上再经托架反粘到电
线表面上。
托架
电线
用夹子把电线夹住 并按一定间距进行排列 悬挂,避免电线上的胶
水产生交叉粘贴。
半 制 品
干 燥 工 程
桌子
精选ppt课件
支架 挂竿
夹子 回转
电线 平行挂竿
14
六、初回效果确认:
工程不良率跟பைடு நூலகம்统计:
附 2.82%
胶 不 良 改 善
1.5%
1、夹子口径小,可使用正面装夹,
弯型压嘴,防脱性能高!
2、金属类型、使用寿命长;
损耗小、成本低!
压著面小 接著力低
压著面大
接著力强
精选ppt课件
23
十四、整体效果确认:
生产实绩不良统计推移图:
附胶改善 污点改善
长短不一改善
QCC活动改善方案经典

QCC的特性
精选ppt
9
QCC的目标
➢使企业一体,品管和谐 ➢使管理活动由“点”而至“面” ➢创造尊重人性的组织环境 ➢提升全组织员工解决问题的能力
精选ppt
10
QCC组圈的目的
➢使圈员具有圈体归属感,借以推动自主性管理活动 ➢促进组织化运作,方便主管之管理作为 ➢使组织目标、方针能贯彻到基层员工
➢避免用否定的语气,如“上级不会同意的…”
➢避免对个人进行讨论
➢不伤害与会者自尊心与自信心,尊重其经验
精选ppt
40
二、圈会的召开
❖ 使圈员发言的方法 ❖主席说明会议目的、内容后,由圈员自由发言 ❖依序使全员至少提出一次意见 ❖采用头脑风暴法收集意见 ❖依分配之工作,指定发表,再相互发言讨论 ❖必要时以发言条代替口头发言
精选ppt
30
❖圈长之职责
一、QCC之组成
➢ 圈长为圈的代表人,为推动圈活动的灵魂人物;
➢ 领导圈员积极参与活动;
➢ 指导推进圈的活动
➢ 联络协调的作用
➢ 统一全体圈员的意志、观念、作法;
➢ 领导圈活动计划之拟定与执行;
➢ 率先接受教育,以提升能力;
➢ 培养后继圈长人选
➢ 向上级报告活动状况,并参与指导活动。
➢ 引导圈会之进行;
➢ 主持活动报告书、成果报告单、成果报告之编写
➢ 圈成果发表之策划。
精选ppt
31
一、QCC之组成
❖对圈长的要求 ➢推行TQM(全面品质管理)的热心人; ➢业务知识较丰富; ➢具有一定的组织能力。
精选ppt
32
一、QCC之组成
❖圈员的职责 ➢按时参加活动 ➢按时完成任务 ➢支持圈长工作 ➢配合其他圈员工作
专题改善培训PPT课件

彩的内容,以及在活动过程中所下的功夫、努力克服的困 难、进行科学判定的情况总结写进报告。 严格按活动程序进行总结,抓住重点,注意前后相接、呼 应和过渡。 不要使用专业技术性太强的名词术语。 内容结构应安排巧妙,写出特色。
QCC.doc
27
3>成果报告编写要点
把提出问题的目的和理由交代清楚。 把活动过程进行简单描述。 采取了什么具体措施。 措施实施的效果如何。 措施巩固和实施标准化的情况。 对活动过程和教训进行总结,并提出下一步计划。
1 设定主题及目标
6月9日
2 现状调查
6月16日
3 数据收集整理 4 原因分析
6月25日 7月3日
5 对策制定和审批
7月18日
6 对策实施及检讨
7月30日
7 成果确认
8月5日
8 标准化 9 成果资料整理
8月17日 8月29日
表示计划完成时间
QCC.doc
16
2 调查现状
•用数据说话
–收集的数据要有客观性,避免只收集对自己有利的数据 –收集的数据要有可比性 –收集数据的时间要有约束。要收集最近时间的数据,才能真
而且通过QCC成果的肯定和发布,以及获得奖励,员工的工作积极性不断提高,
增强了企业凝聚力。
QCC.doc
9
七.QCC的精神及目标宗旨
•QCC品管圈的精神
1、尊重人性和民主 2、培育快乐工作的环境 3、充分发挥人的创造能力 4、开发无限的脑力资源 5、提升企业活力 6、改善企业体制 7、促进企业的繁荣发展
–圈能力: 本圈能力可执行者.
–定量化: 可用数据表示者.
–效果性: 可预期收到效果.
–主管方针: 符合主管目标需求
•进度表:在主题选定后,应拟定整 个QCC工作的进度表。
QCC.doc
27
3>成果报告编写要点
把提出问题的目的和理由交代清楚。 把活动过程进行简单描述。 采取了什么具体措施。 措施实施的效果如何。 措施巩固和实施标准化的情况。 对活动过程和教训进行总结,并提出下一步计划。
1 设定主题及目标
6月9日
2 现状调查
6月16日
3 数据收集整理 4 原因分析
6月25日 7月3日
5 对策制定和审批
7月18日
6 对策实施及检讨
7月30日
7 成果确认
8月5日
8 标准化 9 成果资料整理
8月17日 8月29日
表示计划完成时间
QCC.doc
16
2 调查现状
•用数据说话
–收集的数据要有客观性,避免只收集对自己有利的数据 –收集的数据要有可比性 –收集数据的时间要有约束。要收集最近时间的数据,才能真
而且通过QCC成果的肯定和发布,以及获得奖励,员工的工作积极性不断提高,
增强了企业凝聚力。
QCC.doc
9
七.QCC的精神及目标宗旨
•QCC品管圈的精神
1、尊重人性和民主 2、培育快乐工作的环境 3、充分发挥人的创造能力 4、开发无限的脑力资源 5、提升企业活力 6、改善企业体制 7、促进企业的繁荣发展
–圈能力: 本圈能力可执行者.
–定量化: 可用数据表示者.
–效果性: 可预期收到效果.
–主管方针: 符合主管目标需求
•进度表:在主题选定后,应拟定整 个QCC工作的进度表。
工厂改善报告ppt课件
试产能 问题14 组装完成的产品要搬运到包装后面的品
质部检查,然后又从后面搬运回来,造成搬运 上的浪费。 问题15 现场的品质记录和白板记录很多都没有 填写。
8
目标
提升出货准时率:66%到80% 缩短交期:7天到5天 减少人员:10人 降低成本:每月5万
9
解决措施一
整理信息系统 对各种信息进行整理,使所有必要信息能够及时准确 有效进行传递,逐步减少信息传递的延误时间,做到 信息通畅。这些信息包括但不限于: * IQC验货情况反馈 * 仓库缺料情况 * 测试批量不良 * IC安全库存 * 客户订单临时更改 * 生产进度与计划严重不符 * 设备或治具故障
10 * 工程信息更改
解决措施二
计划排程系统规范 计划必须对所有信息进行归纳分析,制定出合乎实际的生产 计划并要强势推行,对各种异常情况进行总结,在计划中 提前进行一定的反应。
对计划员进行培训,要求其熟悉生产流程和物流,工程,对 计划进行科学安排,认真评估,并与生产主管进行核对。
要求生产系统各部门,包括采购,仓库,品质,生产等严 格按计划进行作业,对影响计划达成的事项必须进行记录 并及时反馈。卡在谁手里,谁就要负责。建立相关奖罚条 款 要求对计划的执行情况进行检讨分析,召开生产协调会或现 场办公会,及时协调处理影响交期的各种问题,培养兼顾 整体的思维习惯和协同作战的公司文化。
工厂管理改善方案
1 概述 2 问题诊断 3 改善方案
目录
2
概述
工厂目前有3层楼,全部员工上白班,每天有 20多个订单,每月产能为500K。测试不良率多 数在2%到10%之间。工艺过程主要有SMT, 测试 ,丝印和喷油及组装,包装。工厂出货要求为 7天,业务助理发出货通知单给仓库,每天发 给货代公司或快递公司。部门都采用Excel管 理数据。工厂员工采用记时工资。
质部检查,然后又从后面搬运回来,造成搬运 上的浪费。 问题15 现场的品质记录和白板记录很多都没有 填写。
8
目标
提升出货准时率:66%到80% 缩短交期:7天到5天 减少人员:10人 降低成本:每月5万
9
解决措施一
整理信息系统 对各种信息进行整理,使所有必要信息能够及时准确 有效进行传递,逐步减少信息传递的延误时间,做到 信息通畅。这些信息包括但不限于: * IQC验货情况反馈 * 仓库缺料情况 * 测试批量不良 * IC安全库存 * 客户订单临时更改 * 生产进度与计划严重不符 * 设备或治具故障
10 * 工程信息更改
解决措施二
计划排程系统规范 计划必须对所有信息进行归纳分析,制定出合乎实际的生产 计划并要强势推行,对各种异常情况进行总结,在计划中 提前进行一定的反应。
对计划员进行培训,要求其熟悉生产流程和物流,工程,对 计划进行科学安排,认真评估,并与生产主管进行核对。
要求生产系统各部门,包括采购,仓库,品质,生产等严 格按计划进行作业,对影响计划达成的事项必须进行记录 并及时反馈。卡在谁手里,谁就要负责。建立相关奖罚条 款 要求对计划的执行情况进行检讨分析,召开生产协调会或现 场办公会,及时协调处理影响交期的各种问题,培养兼顾 整体的思维习惯和协同作战的公司文化。
工厂管理改善方案
1 概述 2 问题诊断 3 改善方案
目录
2
概述
工厂目前有3层楼,全部员工上白班,每天有 20多个订单,每月产能为500K。测试不良率多 数在2%到10%之间。工艺过程主要有SMT, 测试 ,丝印和喷油及组装,包装。工厂出货要求为 7天,业务助理发出货通知单给仓库,每天发 给货代公司或快递公司。部门都采用Excel管 理数据。工厂员工采用记时工资。
QCC案例分享(课件PPT)
团队组织 原因分析
主题选定 改善措施
数据收集及分析 改善效果验证
目标设定
标准化
培训教材标准化:入品管内部培训资料库
文件编号:Q5-01(封装)-0004 文件编号:Q5-01(封装)-0005 完成人:仲燕 完成时间:10-30
15
➢ 延展项目
No.
文件编号
目标
实际完 达成 成状况 率
责任人
预计完 成日期
13
➢ 改善效果验证
团队组织 原因分析
主题选定 改善措施
数据收集及分析
改善效果 验证
目标设定 标准化
前期目标降低 68.5%,专案结束 时达到100%,达
成率145%
11/10 LGA-00AK-014打 标字符偏移,Pin1 Mark 点圆圈切割后缺失
依目前统计数据误放率符合前期目标设定
14
➢ 标准化
团队组织 主题选定
数据收集方法 错误导致延误
数据收集及分析
目标设定 原因分析 改善措施
数据分析 延误导致 目标延误
改善效果验证
标准化
3
➢ 团队组织
圈 长
圈
孙
员
娟
团队组织
原因分析
主题选定 改善措施
数据收集及分析 改善效果验证
目标设定 标准化
王爽(会议召开)
辅导员: 汪昳珺
卜
于
曹
任
仲
君
丽
兴
玮
炳
敏
蕾
燕
工 作
团队组织
原因分析
主题选定 改善措施
数据收集及分析 改善效果验证
目标设定 标准化
无外观不良图片或样 品
《品质改善报告》课件
REPORTING
总结
品质改善的背景
介绍当前品质问题的严重性, 以及品质改善的必要性和紧迫
性。
品质改善的历程
概述品质改善的整个过程,包 括问题识别、原因分析、解决 方案制定和实施等。
品质改善的成果
详细介绍品质改善所取得的成 果,包括产品合格率提升、客 户满意度提高、成本降低等。
品质改善的经验教训
总结在品质改善过程中所遇到 的问题和困难,以及应对策略
03
02
详细描述
04
引入先进的生产技术和方法,优化工艺流 程。
制定详细实施计划,确保工艺改进顺利进 行。
05
06
持续监测改进效果,进行必要的调整和优 化。
方案二:设备升级
总结词:通过升级生产设 备,提高产品质量、生产
效率和降低成本。
对现有设备进行全面评估 ,确定需要升级的设备和
部位。
制定设备安装和调试计划 ,确保设备正常运行。
对培训效果进行评估和反 馈,持续改进培训计划。
2023
PART 04
品质改善实施计划
REPORTING
实施步骤一:方案准备
目标设定
明确品质改善的目标,包括提高 产品合格率、降低不良品率等。
现状分析
对当前品质状况进行深入分析, 找出问题所在,为后续方案制定
提供依据。
方案制定
根据现状分析结果,制定相应的 品质改善方案,包括改进工艺、
随着市场竞争的日益激烈,提高产品 品质成为企业赢得市场的关键。
企业生产过程中存在一些品质问题, 如不良品率较高、产品性能不稳定等 ,需要解决。
客户对品质要求提高
客户需求日益多样化,对产品品质的 要求也越来越高,促使企业不断改进 品质。
QC改善推行方法.pptx
P15
七、效果確認
對策實施、現況說明;現場查核=>推移圖
改善前
改善中
改善後
不良率
P0=
對策1
對策2 P1=
對策3
專題研究.PPT
P2= 時間
P16
八、效果維持
有效對策納入作業標準中
對
標
策
準
化 對策1(× )
對策2(○)
對策3(○)
改善前
專題研究.PPT
改善中
P17
改善後
九、成果檢討
成果檢討的要領 ❖ (1)資料真實性。 ❖ (2)多方面考慮(品質、成本、效率)。 ❖ (3)主題評價特性基準一致。 ❖ (4)改善期間劃分(改善前、中、後) =>柏拉圖比較
QC 改善
專題研究.PPT
推行作法
主講: 游 飛 日期: 2005/12/17
P1
簡介內容
一、主題選定 二、現況把握 三、目標設定 四、要因分析 五、對策提出及
實施計劃
六、對策實施 七、效果確認 八、效果維持 九、成果檢討 十、整理報告
專題研究.PPT
P2
一、主題選定
選定主題;如何降低××不良率 選定理由:
專題研究.PPT
P7
四、要因分析
1 確定問題特性(加上為何……)
為
主幹
何
污
點
多
專題研究.PPT
P8
四、要因分析
2 列出(4M+1E)大要因
材料
機器
人員
為
何
污
點
其他
環境
方法
多
專題研究.PPT
P9
四、要因分析
3 腦力激盪法分析中、小要因