一起非同期合闸事故分析

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一起发电机非同期并列事故的分析和改进

一起发电机非同期并列事故的分析和改进

一起发电机非同期并列事故的分析和改进摘要非同期并列是发电厂电气的恶性事故之一。

并列合闸瞬间,将会产生很大的冲击电流和电磁力矩。

在冲击电流下产生的电动力和发热是发电机和所连设备(如断路器、变压器)不能承受的,它会造成发动机定子绕组变形、弯曲、绝缘崩裂、定子绕组并头套溶化,甚至将定子绕组烧毁等严重后果。

介绍一起发电机非同期并列事故的情况、原因分析及改进措施。

关键词发电机;非同期并列;合闸回路;分析改进1 事故经过2012年7月4日03:19分,湖南华菱涟源钢铁有限公司360烧结余热发电机(型号为:QFW?15?2A?10.5)在正常停机一小时后再次热态起机并网。

运行人员按操作规程正常操作,在同步点时,按“合闸”按钮后发现同步表指针还是按顺时钟方向旋转约45度角时,听到“砰”的一声响,随后运行人员立即退出发电机同期出口压板、同期点“1”按钮、“手选确认”按钮,检查机组其他设备,发现发电机保护跳机、励磁灭磁开关1KKA及1KKB已跳闸、汽机报振动大跳机、循环风机跳机;马上安排做紧急停机、停炉操作;并进行汇报。

2 事故后的检查及试验情况2.1 检查发电机发现1)摇测绝缘-发电机A、B相线圈对地短路,电阻为零;2)打开端盖-定子线圈有明显的两处烧灼痕迹,在故障点同处对应定子铁的芯位置有约1.5cm深的烧灼孔;3)发电机定子端部线圈有部分变形、移位,端部绑扎带大部松动断裂,绝缘崩裂;4)发电机联轴器定位销有明显扭曲变形。

2.2 保护及后台报文情况2.2.1 发电机保护装置报文1)RCS985RS发电机主保护(差动保护)报文:12-07-04 03:19:13:936 保护启动12-07-04 03:19:14:052 Dimax 20.52Ie比例差动动作出口2 0→103:19:14:135 Dimax 4.08Ie 比率差动动作12-07-04 03:19:14:305 非电量3跳闸2)RCS985SS发电机后备保护报文:12-07-04 03:19:09:999 TWJ 1→012-07-04 03:19:10:003 KKJ 0→112-07-04 03:19:10:045 HWJ1 0→112-07-04 03:19:10:072 HWJ1 1→012-07-04 03:19:13:934 HWJ1 0→112-07-04 03:19:13:936 保护启动0→112-07-04 03:19:14:065 HWJ1 1→012-07-04 03:19:14:081 TWJ 0→112-07-04 03:19:14:442 装置报警0→112-07-04 03:19:14:442 定子零序电压报警0→112-07-04 03:19:16:932 过流I段动作12-07-04 03:19:16:932 出口112-07-04 03:19:17:772 装置报警1→0 (返回)12-07-04 03:19:17:772 定子零序接地电压报警1→0 (返回)12-07-04 03:19:19:942 过流I段动作1→0 (返回)2.2.2 后台历史事件报告12-07-04 03:18:16:562 ms 同期继电器常闭正常变位退出12-07-04 03:18:16:750 ms 同期继电器常开正常变位投入·12-07-04 03:18:59:576 ms 1#循环风机整组启动保护动作12-07-04 03:18:59:699 ms 1#循环风机比率差动动作AC 2.79A12-07-04 03:18:59:708 ms 1#循环风机HWJ 状态分12-07-04 03:18:59:749 ms 1#循环风机TWJ 状态合12-07-04 03:18:59:875 ms 同期继电器常开正常变位退出12-07-04 03:19:00:046 ms 同期继电器常闭正常变位投入12-07-04 03:19:00:273 ms 1#循环风机保护动作返回12-07-04 03:19:00:500 ms 同期继电器常闭正常变位退出12-07-04 03:19:00:625 ms 同期继电器常开正常变位投入·12-07-04 03:19:10:249 ms 同期装置合闸按钮开入SOE 投入12-07-04 03:19:10:422 ms 同期装置合闸按钮开入SOE 退出12-07-04 03:19:09:921 ms 发电机测控-断路器位置合12-07-04 03:19:09:946 ms 发电机测控-断路器位置分12-07-04 03:19:10:306 ms 同期装置断路器接点投入12-07-04 03:19:10:359 ms 同期装置断路器接点退出12-07-04 03:19:13:765 ms 发电机测控断路器位置正常变位合12-07-04 03:19:13:750 ms 发电机保护985RS 动作12-07-04 03:19:13:750 ms 发电机保护985SS 动作12-07-04 03:19:13:968 ms 发电机测控断路器位置正常变位分(说明:以上各装置显示的时间由于没装GPS对时,显示不一。

一起变电站非同期并列合闸事件分析及预防措施

一起变电站非同期并列合闸事件分析及预防措施

2018年11月的现场缴费形式,可能会在某个时间段内造成营业厅工作压力过大,这会严重影响电费收缴的效率,也更容易引发错误与疏漏。

近些年来,随着我国移动互联和信息化服务水平的不同提升,第三方支付平台的愈发成熟,电力企业已经给用户提供微信、支付宝、云闪付等网上缴费、手机缴费等条件,类似这种多渠道的电费收缴渠道建立,能够将电力企业的服务性质体现,提升电力企业对用户的服务质量。

下一步,电网企业将推行预付费装置,逐步引导用户建立“先缴费,后使用”的电力商品消费习惯。

3.4创新电费催缴方式,为员工提供便捷、多样化的信息支持服务随着信息技术的发展,各种App、小程序等移动应用已经应用到了各行各业。

电力企业近年也在逐步建设自己的各业务域的移动作业及一些辅助小程序。

比如生产域移动作业,营销移动作业、电费催缴管理应用App等。

其中电费催缴管理应用App,是专门针对客户经理进行催缴电费的一个移动应用小程序。

客户经理在外出对欠费用户进行催缴时,能随时查找用电客户的电费缴纳情况,对欠费用户进行精确催缴。

既提高了电费催缴效率,又极大的减轻了追缴人员的负担。

3.5加强数据分析,做好电费回收风险防范预控目前,从我国的经济发展形势和用电需求量增长趋势来看,我国的电力企业需要提前对各行业用电情况进行分析,同时结合政府部门下发的季度诚信“黑榜”企业情况,对电费回收风险情况进行预判,对回收风险高,回收难度大的企业采取安装预付费装置、缩短抄表结算周期、提供银行担保等防范措施。

4结束语电费回收工作对电力企业的影响作用巨大,而电力资源又是用户日常生活与工作所必要的条件,所以为了实现县级电力企业电费回收的有效性,需要建立规范管理制度,提升用户的自觉缴费意识与员工的收费责任意识,体现电力企业良好的管理能力。

参考文献[1]方成.浅析县级供电企业电费回收工作存在的问题与对策[J].企业改革与管理,2014(20):183~184.[2]马金芳.试析当前供电企业电费回收的难点及对策[J].城市建设理论研究:电子版,2013(24).收稿日期:2018-10-16作者简介:陈日光(1981-),男,汉族,广东韶关人,工程师,本科,主要从事电力营销工作。

一起发电机非同期并网事故的分析及处理

一起发电机非同期并网事故的分析及处理

一起发电机非同期并网事故的分析及处理一起发电机非同期并网事故的分析及处理08年4月6日某化工公司一台10KV15MW发电机在并网操作时发生了一起非同期并网事故,引起其它工段高压电动机保护动作,严重影响了正常生产。

一、事故经过下午16:25分,接到厂调和汽机通知:发电机转速已达到3000转/分具备并网条件,可以并网。

电气值班员赵某在值班长王某的监护下开始发电机并网操作,在两次准同期半自动并网失败的情况下,王某要求赵某立即下楼到高压室检查,赵某在检查该发电机出口开关时发现开关未储能,储能电源小空开在断开位置,于是随手将储能空开合上,当赵某转身准备离开高压室时候,听见该开关合闸后又跳闸,此刻其它工段的几台高压电机也跳闸,正常生产秩序发生了紊乱。

二、事故分析车间技术人员闻讯立即赶到现场对事故进行了解并对事故原因进行分析。

结合监控机和故障录波装置显示的信息:系统电压越下限报警、发电机出口开关速断保护跳闸、过流一段保护动作、其它高压电动机低电压跳闸、故障录波显示三相反向短路,结合以上信息初步判断为非同期合闸。

随后技术人员将开关小车摇至试验位置对事故进行了模拟操作,和发生事故时的情况相同,这就排除了开关误动的可能。

经过分析认为开关储能状态的变化引起了开关的合闸,于是技术人员迅速查阅该开关的图纸,发现在合闸回路里竟然找不到开关储能的辅助触点。

经过检查合闸控制回路,发现实际情况和图纸上是相同的。

当同期装置发出合闸指令时候,因开关未储能,所以没有合闸,开关储能后立即发生了非同期并网。

此次事故除了设备设计、安装时存在客观缺陷因素外,人为的主观因素也不能忽略。

值班员在操作时不仔细观察、在没有监护人的情况下合上储能开关,施工时没有仔细审核,都是造成该事故的重要原因。

三、故障处理事故发生后,技术人员及时联系开关厂家进行设备缺陷消除,将开关储能辅助触点串入合闸回路。

此后,该发动机再没有发生过类似事故。

四、结束语非同期并网事故对电网系统的影响十分巨大。

一起非同期并列事故的分析

一起非同期并列事故的分析

一起非同期并列事故的分析非同期并列事故是指两个或更多的事故在同一时间或同一地点发生,但彼此之间并没有直接的因果关系。

分析非同期并列事故需要对每个事故的特点和原因进行独立分析,并探究它们如何在一定的时间和空间范围内同时发生。

本文将以一个例子进行分析,以帮助读者了解如何进行非同期并列事故的分析。

假设例子中发生了两个非同期并列事故:一起车辆碰撞事故和一次火灾。

车辆碰撞事故发生在一个十字路口,一辆汽车与一辆卡车相撞,导致汽车严重损坏,司机受伤。

火灾发生在附近的一个建筑物,导致建筑物部分烧毁,起火原因不明。

首先,我们对车辆碰撞事故进行分析。

这种事故可能有以下原因:1)司机疏忽驾驶,未看清来车;2)交通信号灯故障,未能提示司机停车或减速;3)道路状况不佳,如道路湿滑或有障碍物。

其次,对于火灾事故,我们可以考虑以下原因:1)电器故障,如线路短路或设备损坏;2)人为纵火,有人故意纵火导致火灾;3)建筑物缺乏有效的防火措施,如疏散通道不畅或烟雾探测器未安装。

接下来,我们需要探究这两起事故如何在同一时间和地点同时发生。

对于车辆碰撞事故,司机可能由于疏忽驾驶未看到交通信号灯上的停车提示,结果与卡车相撞。

而火灾事故可能由于建筑物火灾引发的火势向周围扩散,最终引燃停在附近的车辆。

由此可见,导致这两起非同期并列事故的原因是独立的,一个是司机疏忽和交通信号灯故障,另一个是建筑物火灾。

然而,它们在时间和地点上的相遇并非偶然,可能是巧合的结果。

最后,我们需要分析这两起事故对环境和人员造成的影响。

车辆碰撞事故可能会导致交通堵塞,影响周围路段的通行。

受伤的司机需要接受医疗救治,并可能对交通事故负责。

而火灾事故可能导致建筑物严重损毁,造成财产损失,并可能对居住在附近的人员造成伤害或威胁。

综上所述,非同期并列事故的分析需要对每个事故独立进行原因和影响的分析,并找出它们在时间和地点上的交集。

了解事故发生的原因和影响可以帮助我们预防类似事故的再次发生。

发电机非同期并网事故分析及处理对策

发电机非同期并网事故分析及处理对策
1 . 5 处 理对 策
下) 发 出同期 合 闸脉 冲信号 , ( 0 3 : 1 9 : 1 0 : 1 6 3 m s 松开) 合 闸脉 冲消失 , 脉 冲信号 维持 时间为 1 7 3
毫秒 ; 见( 图 1 ) 断 路 器 合 闸 回路 图, 合 闸线 圈 H Q与合 闸 自保持线 圈 H B J 同时得电 , 发 电机开 关进行第一次合闸 , 从0 3 : 1 9 : 0 9 : 9 9 9 T W J 1 一O
过约 4 5度 角时 , 听到“ 砰” 的一 声 巨响 , 马 上安 排
做 紧急停机 、 停炉操作。
1 . 3 事故 的检 查
检 查确 认 发 电机定子 A、 B、 相 对地 短路 , 定子
1 . 4 事 故原 因分 析
从上述事故情况和发电机保护报文分析 : 操作人员进行 发电机并网操作 , 在 同期点时
l 2—0 7 —0 4 0 3 : 1 9 : 1 0: 0 7 2 HW J l l — l 2—0 7 —0 4 0 3 - 1 9: 1 3 : 9 3 4 HW J l O — l
面对华菱涟钢一起 由于控制 回路设计缺陷 , 造成 发 电机 非 同期合 闸损坏发 电机 的事 故案例 进行 分 析, 以期 同行吸 取教 训 , 避 免类 似事 故发生 。
2 0 1 2年 7月 4 日 0 3 : 1 9分 , 烧结 余 热 发 电机
在 停机 一 小时后 再 次热机 启机 并 网 。运行 人 员按
操 作规 程 正 常操 作 , 在 同步 点 时 , 按“ 合 闸” 按 钮
后 发 现 同步表 指 针 继续 按 顺 时 针 方 向旋 转 , 在 转
能) , 同期合闸脉冲维持 时间 1 7 3 m s , 按设计 图发 电机开 关设计 有 合 闸 自保持 回路 , 但 没有 设 计 弹 簧 未储 能 闭锁 ( 见图 1 ) 。开关 操作 机构 检查 未 发

一起发电机出口开关非同期并列引出的思考

一起发电机出口开关非同期并列引出的思考

一起发电机出口开关非同期并列引出的思考摘要:非同期并列是发电厂电气的恶性事故之一,并列合闸瞬间,将会产生很大的冲击电流和电磁力矩,在冲击电流下产生的电动力和发热是发电机和所连设备〔如断路器、变压器)不能承受的,它会造成发动机定子绕组变形、弯曲、绝缘崩裂、定子绕组并头套溶化,甚至将定子绕组烧毁等严重后果,本文分析了由于发电机出口开关本身、合闸操作机构部件损坏变形造成一次合闸不成功,进而引发的非同期并网故障的案例,并提出预防措施。

关键词:出口开关;合闸操作机构;非同期并列;预控措施引言发电厂的发电机并网操作是一项非常重要的操作,也是一项经常进行的操作。

在并网操作必须小心谨慎,如果考虑不周、检查不到位、操作不当,都会发生非同期并列,其后果是非常严重的。

发电机非同期并网产生的强大冲击电流不仅危及电网的安全稳定,而且对并网发电机组、主变压器以及发电机组的整个轴系也将产生巨大的破坏作用。

冲击电流对发电机定子端部绕组将产生强大的应力,电磁转矩则对轴系统产生强大的扭应力,轴系扭振形成疲劳损耗,缩短有效使用寿命,重则大轴即时断裂。

在某水电厂2#发电机出口断路器本体由于操作机构部件损伤变形,造成一次合闸不到位,断路器不能预期合闸,随后开关二次合闸,而开关二次合闸的时间不一定在同期点上,往往引起发电机非同期并网故障。

1、非同期并网事故情况2017年03月14日,该水电厂2#机组在机组监控系统改造完成后,检查油、水、气系统的监控量,遥测、遥信、遥控、遥调合格,电气一次设备、二次系统及回路检查,蝶阀自动操作回路、发电机励磁操作回路、发电机断路器操作回路、交直流及中央信号回路、全厂公用设备操作回路、同期操作回路、各高压断路器、隔离开关的自动操作与安全闭锁回路、厂用电设备操作回路。

电气二次的电流回路和电压回路完成通电检查之后,继电保护回路进行模拟试验。

发电机组充水试验、空载试验、温升试验、手动、自动开停机试验、机组空载运行下调速系统的试验、水轮发电机组并列及负荷试验,选择同期点及同期断路器,检查同期回路的正确性。

一起机组非同期合闸事件原因分析

一起机组非同期合闸事件原因分析


击 。厂房有 强烈震 感 ,励磁装 置均报 “ 欠勋 限制”故障 ,发电机保 护 出现 “ 过流保护 启动” ,1 1 0 k V 线路保 护呼唤灯亮 ,保 护装 置均未 出口 跳闸 ,机组并 列成功 。同 日, 2 号机组 在 自动准 同期 并列 中也发 生与 1
号机组类 似 的状 况。经询问调 度同一时刻 未见主网系统 有跳 闸现象 发
建 筑 与发展

水利 电力主 蓖 ;
S h u l UD i a nU J l S h u
31 8・
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起机组非同期合闸事1 I l = ! 原因分析
董海风 ・ 8 4 8 0 0 0
新疆乌鲁 瓦提水利枢纽工程建设 管理局 新 疆和 田
【 摘 ■ 】 发 电机在 合闸过程发生非 同期并列事故 ,不仅会对 电气设备造 成非常严重的损害 ,而且还会发生 系统振 荡和解 网等恶性事故 ,本
文通过对某水 电厂的一起 非 同期合 闸原 因的分析 , 找 出了原 因所在 ,并进行 了整改 ,消除 了故障 ,确保 了 机 组运行安全 。 【 关■调 】 机 组;非同期 ;并列 ;电压互感器 ;极性
生。
醚 L 阐 蹴
圉一 全厂同搠配鼍豳
功分另 U 为一 2 2 M y a r " ,. 2 4 M , . ' a r ,系统 电压 瞬时l i c i t 至9 . S K Y。初 步判定
1 号和 2 号 机组 均在并 网时发生 冲击 ,因此排 出外部故 障 引起 的 冲击 。调 取上位 机故 障时波 形 图 ,查看 到 1 号和 2 号 机组并 网瞬 间无
同期并 列 ,全 厂同期 配置详见 图一 。 ‘ 2 、事件过程 某 日,1 号水 力发 电机组在 自动准 同期并 网过 程中发生 了较大 冲

某电厂非同期合闸事故分析报告

某电厂非同期合闸事故分析报告

某电厂非同期合闸事故分析报告为了提高供电的可靠性和供电质量,合理地分配负荷,减少系统备用容量,达到经济运行的目的,发电厂的同步发电机和电力系统内各发电厂应按照一定的条件并列在一起运行,而实现并列运行的操作称为并列操作或同期操作。

在进行发电机组的准同期并列时,准同期并列是手动操作,操作是否顺利与运行人员的经验有很大的关系,若同期并列操作不当,将可能引起非同期并列的严重后果。

则通过某电厂一起因人员误操作造成非同期合闸事故来进行阐述同期原理,重点对非同期合闸所产生的严重后果进行分析并提出防范措施。

标签:发电厂;非同期;防范措施某电厂一台装机容量为200MW发电机组在修复1号锅炉省煤器东侧漏泄后,在启机操作时,因运行人员操作失误,致使非同期合闸,同时1号主变B相绕组损坏,造成事故扩大,在1号主变故障的同时,2号机组跳闸,后果极其严重。

因此,为了保证电力系统能够安全、稳定运行,要求操作人员必须具有丰富的现场经验和实际工作的锻炼;在操作时注意力必须高度集中,密切监视机组及表计变动情况;抓住机会稳、准地进行发电机的并列操作,确保待并发电机安全可靠地并入电网运行。

下面我就对此次非同期合闸事故进行一下详细的介绍及分析。

1 事故经过11月9日1号机组准备起机。

06时1号锅炉点火。

08时50分汽轮机冲转。

机组参数正常。

09时00分1号发电机开始升压,合上MK开关,合上DL3、DL4开关,定子电压15.75kv,转子电流700A,220kv母线带电压239 kv。

其他各参数正常。

09时05分投入同期装置直流保险器,检查同期闭锁STA在闭锁位置,将同期方式切至自动,投入同期开关TTA,将同期装置复位,通知汽机投入同期允许,进行并网操作。

监护人唱票“按下1号发电机组自动准同期启动QA按钮”,操作人边复诵边将光标点在操作端界面驱动级操作“合”按钮上,按下,监护人没有确认,操作人和监护人都没觉出错误,又将光标点在确人执行的按钮,驱动级操作“合”按钮上是2201开关传动试验用的, 2201开关合闸立即跳开。

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一起非同期合闸事故分析
摘要:介绍220千伏某变电站220千伏母联断路器非同期合闸事故的发生、检查、处理过程,对其发生原因进行分析,提出后续改进措施。

关键词:断路器;电压切换;双线圈继电器;无压;非同期
1.220千伏母联断路器非同期合闸事故概述
220千伏某变电站220千伏I母发生A相鸟害闪络故障,220千伏I母失压。

在恢复原运行方式过程中,根据调度指令在220千伏某变电站同期合上220千伏
母联2250断路器后,某水电站1号主变差动保护动作,电网未损失负荷。

2.现场检查及处理情况
2.1 220千伏2250母联测控装置同期功能检查情况
检修人员将220千伏2250母联测控装置退出,模拟校验母联测控装置同期功能。

现场测控装置中投入“检无压”、“检同期”软压板,同期定值为压差10V、频
率差0.2Hz、允许合闸角度20°、线路无压定值20V、线路有压定值40V、母线无
压定值20V、母线有压定值40V、断路器合闸脉宽1S、断路器合闸时间0.1S、母
联抽取电压相别为220千伏II母A相电压。

现场人员分别对压差条件、角差条件、频差条件进行检验,通过凯默抓取出口报文,测控装置均动作正确,排除测控装
置同期功能异常造成非同期合闸。

2.2 测控装置非同期合闸原因分析
通过现场调取PMU装置离线数据查看发现,I母故障切除后至恢复原运行方
式期间,220千伏I母、II母测量电压采样值均为0。

初步判断220千伏母联2250断路器合闸为检无压合闸。

为进一步查找测控无电压原因,调取母线智能终端的
报告,发现智能终端在收到计量、测量电压空气开关跳闸信号开入,空开跳闸信
号开入复归(图1、2)。

图1 母差动作时刻PMU电压采样
图2 恢复原运行方式时PMU电压采样
2.3 测控装置电压采样分析
现场检查,220千伏I、II母电压互感器共计三个二次绕组,准确级分别为5P、5P/0.5、0.2级。

通过母线合并单元说明书、现场接线及合并单元采集器配置文件
检查,220千伏母联测控装置测量电压源端为互感器0.2级绕组,与常规计量电
压回路共用统一绕组。

2.4 I、II母电压汇控柜内计量、测量电压空开跳闸分析
经检查计量电压二次回路发现,计量绕组电压接入母线合并单元的同时,引
出一路模拟量电压接入保护室内计量电压并列柜,并列后电压接入计量电压切换柜。

在计量电压切换柜内电压切换装置型号为ZYQ-812B型切换装置,切换继电
器采用双线圈继电器,而2号主变高压侧计量电压切换回路中,未设计继电器复
归开入,造成I、II母A相二次电压一直处在并列状态。

当220千伏母线保护动作切除220千伏I母时,II母电压互感器通过计量电压切换回路向I母电压互感器反充电,造成I、II母电压汇控柜内计量、测量电压空开短路跳闸,测控装置母线电
压采样消失。

综上所述,220千伏某变电站220千伏母联2250断路器非同期合闸原因为保
护室内NO.13计量电压切换柜2号主变高压侧计量电压切换回路,未设计继电器
复归开入,造成I、II母A相二次电压一直处在并列状态,在220千伏母联2250断路器分闸时,计量二次电压通过该节点向I母反充电,造成220千伏I、II母汇控柜内计量电压空开跳闸,测控装置I、II母电压采样均消失,220千伏母联测控装置合闸判定为“检无压”合闸方式。

3 母联非同期合闸事故暴漏的问题及整改情况
3.1 事故暴露的问题
(1)继电保护专业隐患治理不彻底。

站内常规计量电压切换装置仍采用双线圈切换,未及时储备项目将该电压切换装置进行更换,导致计量电压切换回路判据增加、运行不可靠。

(2)施工图纸问题整改不彻底。

在施工图会审中,发现施工图纸存在的设计错误,未督促设计单位对施工图纸问题进行彻底修改。

(2)现场验收作业行为不规范。

未严格执行接火管控卡、送电前检查卡,验收送电过程中未及时发现设计存在的缺陷。

(3)对现场缺陷重视程度不足。

I母停电过程中出现计量空开跳闸情况,现场检修人员未按照“四不放过”的原则及时检查处理。

运行人员在发现设备异常情况时重视程度不足,未及时将异常情况反馈给调度及检修人员,拖延了事故分析时间。

4.站内许继测控装置电压接取方式不合理。

该站部分许继测控装置与站内计量表计共用一个电压绕组,导致智能采样与常规采样混接,在计量电压回路出现问题时,影响到测控装置电压,扩大影响范围。

3.2 非同期合闸事故存在问题的整改措施
(1)变电检修组织人员完成220千伏变电站测控装置、计量表计电压回路、计量切换装置核查工作;对电压接入、电压切换存在问题的列入周不停电计划进行整改。

对不满足要求的电压切换装置通过公司成本进行大修。

(2)根据变电站图纸、SCD配置文件等相关资料,检修人员与许继厂家技术人员共同完成220千伏某变电站测控电压接取整改工作的现场勘查、“四措一案”编制工作,年内完成测控电压接取方式整改。

(3)变电检修人员完成监控信息整治离线数据库审核方案、信息核对方案的编制工作,确保离线数据库的正确性及数据库导入后信息核对的安全性、正确性、完整性。

4 结束语
通过本次事故分析、处理过程和防范措施,对以后的类似的事故原因查找,分析及处理全过程有一定的指导和参考价值。

为提高电力系统安全运行,提高供电可靠性,提高工作效益而努力、奋斗。

参考文献
[1]程逢科,李公静,电气二次回路应用入门[M].北京:中国.电力出版社,2010.
[2]郑新才,陈国定,220kV变电站典型二次回路详解[M].北京:中国电力出版社,2011.
[3]广东省电力调度中心,广东省电力系统继电保护反事故措施[M].北京:中国电力出版社,2011.。

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