脱硫吸收塔系统常见故障分析及处理

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脱硫吸收塔系统常见故障分析及处理

脱硫吸收塔系统常见故障分析及处理

脱硫吸收塔系统常见故障分析及处理脱硫系统的发生的故障主要是吸收塔系统出现的异常工况,分析吸收塔系统浆液循环泵叶轮磨损、浆液泵出口母管堵塞、吸收塔内浆液异常等对吸收塔出口参数的影响,并提出了各种异常现象发生时的解决方法,为减少脱硫系统故障,确保烟气达标排放提供参考。

1脱硫系统概况石灰石-石膏湿法脱硫工艺是目前较为成熟的脱硫技术。

莱城电厂4台300MW机组采用石灰石-石膏的湿法烟气脱硫工艺,一炉一塔设计。

自投运以来,脱硫设施投运率超过99.0%、脱硫效率保持在95%以上。

整套系统于2008年12月底完成安装调试,运行稳定。

系统全烟气量脱硫时,脱硫后烟气温度不低于80℃。

校核煤种工况下确保FGD装置排放的SO2浓度不超标;当FGD入口烟气SO2浓度比设计煤种增加25%时仍能安全稳定运行。

吸收塔系统是影响脱硫效率的核心部件,自下而上可分为氧化结晶区、吸收区、除雾区三个主要的功能区。

2吸收塔系统常见故障分析及解决方法2.1循环泵叶轮及泵壳磨损对吸收塔参数的影响脱硫系统运行中,因浆液循环泵中介质为石灰石浆液,外加浆液中pH值变化较大,因此,浆液循环泵的磨损在所难免。

浆液在泵内高速流动,对泵壳产生一定的冲刷磨损,造成泵壳壁厚变薄、磨穿的情况。

当泵壳减薄后,经叶轮作功后的浆液回流量相应增加,浆液循环总量减小,压头理所当然达不到应有的高度,吸收效果变差,出力不能达到额定值,吸收塔参数异常,脱硫效率降低。

解决方案:当浆液循环本叶轮及泵壳磨损严重时,相应出现浆液循环泵电流减小,出力降低,将循环量减少,此时应停止运行,对该泵叶轮及泵壳进行特殊工艺防磨,当防磨工作处理且养护完毕,可在此投入运行。

当叶轮磨损严重时根据运行周期可更换新叶轮,以保持正常浆液循环量。

2.2循环泵出口喷头及母管堵塞对参数的影响吸收塔系统运行中,经常出现浆液循环泵出力降低的情况,在排除浆液循环泵磨损等情况外,应考虑浆液循环泵出口喷头及母管堵塞。

一旦以上部位堵塞,必将造成浆液流量减少,浆液循环泵出力降低,浆液喷淋扩散半径减小,吸收塔内浆液喷淋不均,泵壳发热等现象,形成“烟气走廊”的机率大为增加,因而降低脱硫系统效率。

吸收塔系统事故异常处理指导书

吸收塔系统事故异常处理指导书

吸收塔系统事故异常处理指导书1、吸收塔浆液循环泵跳闸1.1现象:DCS画面报警“浆液循环泵跳闸”,电流回零,图表变黄闪烁并发出声光报警。

1.2危险点:脱硫效率降低,出口SO2排放超标1.3原因:1)吸收塔液位<5米2)循环泵电机线圈温度>135℃;3)电机轴承温度>90℃;4)循环泵轴承温度>90℃;5)循环泵运行,进口电动阀无开信号,延时10秒;6)循环泵运行,冲洗电动阀无关信号7)循环泵运行,排放电动阀无关信号8)热工测点跳变。

9)电气故障。

1.4处理方法:1)浆液循环泵跳闸后,检查脱硫效率是否下降。

如脱硫效率下降,再启动一台浆液循环泵运行。

2)三台浆液循环泵运行时,立即检查循环泵跳闸原因,由于误动原因,尽快恢复,提高脱硫效率。

3)切换备用浆液循环泵运行。

4)检查热工信号、测点是否正常,有无跳变现象。

5)检查6KV开关,电气保护有无动作。

6)需要停运处理,及时排空、冲洗管道并汇报值长及专业,通知检修人员处理。

2、石膏浆液排出泵故障2.1现象:1)石膏排出泵故障停运时,发出报警信号;2)石膏旋流站进口压力指示为0。

2.2原因:1)泵保护停;2)真空泵或真空皮带机跳闸。

2.3处理方法:1)应确认备用泵已经启动,联系检修前来处理;2)若两台石膏浆液泵都发生故障停运,同时吸收塔内浆液密度超过1200Kg/m3时,汇报值长,退出FGD运行。

3、吸收塔浆液溢流3.1现象:1)浆液溢出塔体;2)吸收塔地坑液位上涨速度快3.2原因:1)液位计不准;2)吸收塔内浆液泡沫太多,循环量增大时就会溢流3.3处理方法:1)停一台或两台循环泵;2)立即将地坑泵切换到去事故浆液箱;3)添加消泡剂;4)校准液位计3.4预防措施:1)加强石灰石质量监督管理;2)脱硫废水不回吸收塔;3)电除尘效果保持良好;4)主机投油时,退出脱硫运行;5)定期添加消泡剂。

4、浆液循环泵出口管或出口膨胀节破裂4.1现象:1)在现场破裂部位,向外大量喷浆液;2)循环泵电流增大,破裂越严重电流增大越多;3)循环泵出口压力降低,破裂越严重压力下降越多;4)吸收塔液位下降,破裂越严重液位下降越快;5)吸收塔地坑液位上升,地坑泵长时间不停,严重时地坑浆液排不及,地面跑浆。

脱硫系统典型故障分析及处理

脱硫系统典型故障分析及处理
2、改进措施及运行控制要点 从上面的分析看出,影响FGD系统脱硫率的因素很多,这 些因素叉相互关联,以下提出了改进FGD系统脱硫效率的 一些原则措施,供参考。
2.1 FGD系统的设计是关键。 根据具体工程来选定合适的设计和运行参数是每个FGD系 统供应商在工程系统设计初期所必须面对的重要课题。特 别是设计煤种的问题。太高造价大,低了风险大。 特别是目前国内煤炭品质不一,供需矛盾突出,造成很多 电厂燃烧煤种严重超出设计值,脱硫系统无法长期稳定运 行,同时对脱硫系统造成严重的危害。
1.2 影响泵磨损的因素 磨损速度主要取决于材质和泵的转速、输送介质的密度。 泵与系统的合理设计、选用耐磨材料、减少进人泵内的空 气量、调整好吸人侧护板与叶轮之间的间隙是减少汽蚀、 磨损,提高寿命的关键措施。针对石膏系统的生产流程, 改变设备的运行工况,即降低浆液泵输送介质的密度,可 大大地延长设备的寿命。
脱硫系统典型故障
分析及处理
江苏峰峰鸿运环保科技发展有限公司
脱硫系统典型故障分析及处理
主内容: 一、脱硫效率低; 二、除雾器结垢堵塞; 三、石膏品质差; 四、浆液泵的腐蚀与磨损; 五、机械密封损坏; 六、吸收塔浆液起泡; 七、吸收塔“中毒”;
脱硫系统典型故障分析及处理 一、脱硫效率低
一、脱硫效率低
三、石膏品质差
(6)保证吸收塔浆液的充分氧化,定期化验,使塔内浆液 的成分在设计范围内。
(7)对石膏浆液旋流器应定期进行清洗维护,定期检验底 流密度,发现偏离正常值时及时查明原因并作相应处理。
(8)对石膏皮带脱水机、真空泵等设备应定期进行清洗维 护,保证设备的效率,滤布和真空系统是重点检查维护对 象。加强对石膏滤饼的冲洗。
五、机械密封损坏
3、机械密封泄露原因分析 离心泵在运转中突然泄漏,少数是因正常磨损或己达到使 用寿命,而大多数是由于工况变化较大或操作、维护不当 引起的。主要原因有

脱硫吸收塔系统常见故障分析及处理

脱硫吸收塔系统常见故障分析及处理

脱硫吸收塔系统常见故障分析及处理在电力系统中,脱硫吸收塔扮演着十分重要的角色,其在运行过程中如果出现了故障将会严重影响到电力系统的正常生产和运行,因此,对于脱硫吸收塔可能存在的问题需要我们及时的进行分析和研究,并找到解决的方案。

本文主要就脱硫吸收塔系统中常见的故障原因进行了分析和研究,并提出了相应的解决对策,希望通过本次研究对更好的促进脱硫吸收塔常见故障的解决有一定的帮助。

标签:脱硫吸收塔常见故障解决对策脱硫吸收塔系统在保障电力安全生产和环境保护工作中起到了至关重要的作用,而且在运行过程中不同温度和环境的作用下,会严重影响到系统正常的工作流程,进而导致各种系统故障出现,因此,做好对脱硫系统运行过程中各种缺陷、故障的检修和维护工作就显得十分重要了。

一、脱硫吸收塔系统中循环泵叶轮以及泵壳出现磨损故障1.故障原因分析在脱硫吸收系统在运行过程中,由于系统中主要的介质是石灰石浆液,外加浆液的酸碱度变化程度很大,因此,在系统运行过程中,浆液循环泵的叶轮磨损是在所难免的。

在系统运行过程中,浆液会在泵内高速运转,产生的冲击力会对泵壳产生一定的冲击,最终将会导致泵壳的磨损。

这种情况持续进行下去就会逐步造成泵壳壁的磨损,严重时还会出现磨穿的现象,给系统安全运行造成严重的影响。

当泵壳的厚度变薄之后,经过叶轮对其做功后,浆液会出现回流的现象,这就导致了浆液在系统中的循环总量降低,循环液的液压就会减小,达不到设计的高度,导致系统的吸收效果减弱,出力达不到额定的数值,最终导致了脱硫吸收塔系统的各个参数出现异常情况,使得整个系统的脱硫效率持续降低。

2.解决对策当系统中浆液循环泵叶轮以及泵壳出现了严重的磨损之后,系统中相应的参数就会出现循环泵电流减小,整个浆液系统的出力就会下降,整个浆液的循环量会随之持续降低。

当系统出现这种情况之后,应该及时的将系统停止运行,对该系统中的泵叶轮以及泵壳进行特殊的工业防磨处理。

当这项工作处理完毕之后,就可以再次使系统投入运行。

脱硫系统一般日常故障原因及处理

脱硫系统一般日常故障原因及处理

word 专业资料-可复制编辑-欢迎下载吸收塔系统1) SO2 浓度和 PH 值测量不许。

2) 烟气流量增大或者烟气中 SO2 浓度增 大。

3) 吸收塔浆液的 PH 值太低。

4) 循环浆液流量低。

5) 石灰石浆液品质低。

6) 粉尘含量太大,引起石灰石活性降 低。

7) 氯化物浓度过高。

1、测量值不许。

2、机组负荷高,烟气流量太大。

3、烟气中的 SO 浓度太高。

24、石膏排出泵管道阻塞。

5、石膏排出泵出力太小。

6、脱水石膏旋流器旋流子运行数目太 少。

7、石膏旋流器进口压力太低。

8、石膏旋流器阻塞。

1、原烟气温度高。

2、吸收塔入口烟气自动喷淋装置坏。

1、吸收塔液位计失灵或者表计误差。

2、吸收塔本体或者与之相连的管道泄漏。

3、与吸收塔连接的冲洗阀关闭不严。

4、吸收塔底部排空阀未关。

1) 密度计测量不许确。

2) 烟气流量过大。

3) SO2 入口浓度过高。

4) 石膏排出泵出力不足。

5) 石膏旋流器运行的旋流子数量太 少。

6) 石膏旋流器结垢阻塞。

7) 脱水系统出力不足。

1) 液位计异常。

2) 浆液循环管泄漏。

3) 各冲洗阀泄漏。

4) 吸收塔泄漏。

5) 吸收塔液位控制模块故障。

1) 管线阻塞。

2) 喷嘴阻塞。

1) 校准 SO 浓度和 PH 值的测量。

22) 增大石灰石浆液量的供给。

3) 增加石灰石浆液供入量。

4) 检查浆液循环泵的运行数量及 出力。

5) 化验石灰石的品质, 调整湿磨机 运行参数, 确保石灰石浆液品质 合格。

6) 确认电除尘工作正常。

7) 化验浆液氯化物浓度, 加强废水排放。

1、检查、校准密度计,正确操作。

2、汇报值长, 要求调整负荷或者煤质。

3、当密度持续上升到 1180kg/m 3 再进 行浆液置换。

4、停泵后对泵入口滤网及管道进行 冲洗。

5、检查出口压力和流量,调大泵出力。

6、增加旋流子运行数目,不少于 5根。

7、检查泵的压力并提高。

8、冲洗、疏通。

1、联系锅炉进行调整。

浅谈脱硫吸收塔系统主要故障分析及处理

浅谈脱硫吸收塔系统主要故障分析及处理

浅谈脱硫吸收塔系统主要故障分析及处理发布时间:2021-07-31T09:41:33.005Z 来源:《电力设备》2021年第3期作者:朱磊[导读] 本文分析了电厂脱硫吸收塔系统目前存在的主要故障以及相关的解决方法,以期有效地提高电厂脱硫系统的运行质量。

(国家能源集团谏壁发电厂)摘要:随着我国电力行业的高速发展,煤炭消耗量快速增长,SO2污染及治理问题日益引起重视。

石灰石-石膏湿法烟气脱硫是目前火力发电厂应用最广泛的烟气脱硫工艺。

而脱硫系统发生的主要故障是吸收塔出现的异常工况,针对目前脱硫塔系统出现的浆液循环泵吸入侧护板和叶轮磨损、吸收塔溢流、系统结垢堵塞等一系列问题进行逐一阐明与分析,为减少脱硫系统故障,确保烟气达标,不断探索并找到一些处理方案。

关键词:石灰石-石膏湿法脱硫吸收塔系统主要故障解决方法0 引言我国电厂中的石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术正是现阶段电厂中比较成熟的一种脱硫技术,这种脱硫技术被人们广泛地应用在火电厂的烟气净化处理等系统中。

吸收塔系统是影响脱硫效率的核心部件,自下而上可分为氧化结晶区、吸收区、除雾区三个主要的功能区。

本文分析了电厂脱硫吸收塔系统目前存在的主要故障以及相关的解决方法,以期有效地提高电厂脱硫系统的运行质量。

1 浆液循环泵吸入侧护板、叶轮磨损的故障分析及解决方法1.1 强腐蚀性吸收塔石膏浆液pH值过低造成化学能腐蚀在电厂脱硫系统中吸收塔的石膏浆液pH值一般规定要保持在4.0~5.5之间,那么在168h的试运以及投运之后,其运行初期之时曾经就将吸收塔中的pH值降低到了3.5 ,因此这种过低的pH值就将会加剧吸收塔中的腐蚀作用。

1.2 强磨蚀性吸收塔中的大粒径石灰石或者其品质不合格,那么石膏的浆液反应性能变差,石膏浆液的颗粒度随之增大,在泵的吸入口对叶轮直接形成冲击破坏,最终使浆液泵叶轮逐渐发生磨损。

从浆液泵的叶轮中心一直到轮缘均存在非常大量的蜂窝状小坑,而且一直沿着径向加剧,其中部分的轮缘已经被破损。

脱硫系统存在问题及解决方案

目录1.脱硫概述2.脱硫系统存在的问题3.脱硫系统已改造的项目4.脱硫系统以后下一步打算一:脱硫概述内蒙古上都电厂现有4×600MW空冷机组,编号为1号机(炉)、2号机(炉)、 3号机(炉)、4号机(炉).烟气脱硫工程FGD按4台机组统一规划。

工程对1-4号炉进行100%烟气脱硫,锅炉额定出力为2070t/h。

分二期工程建造。

一、二期脱硫工程相继于2006年11月和2007年12月投运。

一期工程由北京博奇公司以总承包的方式设计、安装,一期脱硫工程采用比较成熟的日本川崎石灰水-石膏湿式烟气脱硫工艺,采用一炉一塔脱硫装置。

脱硫率不小于95%。

二期工程由山东三融公司以总承包的方式设计、安装,二期脱硫工程采用比较成熟的德国比晓芙石灰水-石膏湿式烟气脱硫工艺,采用一炉一塔脱硫装置。

脱硫率不小于95%。

一二期脱硫自投产以来从设计到安装都存在一些问题,经过对设备及系统的改造和治理,脱硫系统基本可以运行。

但是要达到安全、经济、稳定运行还有一定的差距,还需我们进一步对设备及系统进行改造和治理。

现在我们厂1-4号脱硫维护均由北京博奇公司承包,材料由上都电厂供应,电厂负责监督和考核。

承包方在脱硫岛EPC范围内提供1-4号炉整套石灰石—石膏湿法全烟气脱硫装置及1-4号炉公用设施(石灰石浆液制备、石膏脱水处理、供电系统和DCS控制系统等)的设计安装,1-4号炉公用设施的土建工程一次建成。

脱硫系统至少包括以下部分:—烟气(再热)系统—湿式吸收塔系统装置—石灰石称重、卸料、破碎、储存系统—石灰石浆液制备系统— FGD石膏脱水及贮存系统—石膏浆液排空及回收系统—工艺水供应系统—废水排放系统—脱硫岛范围内的钢结构、楼梯和平台—保温和油漆—检修起吊设施— I&C设备—配电系统—采暖、通风、除尘及空调—供排水系统—通讯工程—消防及火灾报警—压缩空气系统1.脱硫系统存在的问题3.脱硫系统已改造的项目1)#1、#2石膏排出泵机封冷却水、冲洗水排水系统改造2)#1、#2浆液循环泵、增压风机冷却水回收3)#1、#2浆液循环泵入口管道保温4)一期真空泵排气管改造5)一期工艺水管改造6)#1、#2GGH、PH计及入口烟道增加步道及平台7)一期脱硫真空皮带脱水机下料系统改造8)二期脱硫工艺水系统改造9)#3、#4综合泵房冷却水回水系统改造10)#3、#4增压风机进出口围带改造11)#1-#4旁路烟道安装烟气监测装置12)#3、#4浆液循环泵A、B联轴器改造13)#3B浆液循环泵叶轮连接方式改造14)一期浆液循环泵叶轮、机封、入口护套耐磨板及吸收塔搅拌器机封、叶片、轴等备件国产化改造4.脱硫系统下一步打算1)针对脱硫现场存在的问题,逐一进行整改2)对进口设备备件进一步国产化3)通过对脱硫设备及系统的改造,使脱硫系统逐步由可以运行过度到安全、经济、稳定运行。

脱硫系统运行中常见问题及处理

脱硫系统运行中常见问题及处理吸收塔溢流问题:1吸收塔溢流现象调试及运行中吸收塔会发生浆液溢流现象,而且此现象很普遍。

溢流现象不是连续的,而且有一定的规律性,表面现象来看,很不好解释。

例如我公司#5吸收塔溢流管线标高为11150mm,溢流排水管线位置13110mm,上面呼吸孔标高为14000mm。

系统停运时液位正常,运行中液位显示10000mm时溢流口开始间歇性溢流,并从呼吸孔排出泡沫。

对液位计、溢流口几何高度进行校验,没有发现问题。

当液位降低到8.5米左右,烟气会从塔体溢流口冒出,造成浆液从呼吸孔喷出。

2原因分析DCS显示的液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内浆液密度计算得来的值,而不是吸收塔内真实液位。

由于循环泵、氧化风机的运行,而且水中杂质(有机物,盐类等)、氧量较大,而引起浆液中含有大量气泡、或泡沫,从而造成吸收塔内浆液的不均匀性,由于浆液密度表计取样来自吸收塔底部,底部浆液密度大于氧化区上部浆液密度,造成仪表显示偏低。

我公司脱硫用水采自机组循环水排污水,水质较差,有机物较高可达30~40,CL-含量超过1100mg/l。

此时吸收塔内液位超过了表计显示液位,此时塔内液位已经达到了溢流口的高度,再加上脉冲扰动、氧化空气鼓入、浆液的喷淋等因素的综合影响而引起的液位波动,并且浆液液面随时发生变化,导致吸收塔间歇性溢流。

3处理方案3.1确定合理液位调试期间确定合理的运行液位,根据现场运行条件,人为降低运行控制液位计显示液位,使塔内实际液位仅高于塔体溢流口高度,防止烟气泄露。

修正吸收塔浆液密度来提高液位计显示液位,控制液位在塔体溢流口至溢流排水口标高之间。

3.2加入消泡剂尽管确定液位仅高于塔体溢流口高度,也难免吸收塔浆液泡沫从呼吸孔冒出。

根据实际运行情况来看,吸收塔内泡沫会高于实际液位表面2—5米。

防止吸收塔溢流及喷沫现象的有效手段是加入消泡剂。

加入消泡剂的量按系统废水量计算:(废水处理量设计值)×24h×10g/m3=Xkg/h,如实际运行约3m3/h废水量,每天约加入0.72kg/d就可起到消泡作用。

电厂脱硫吸收塔设备常见故障分析及检修维护

电厂脱硫吸收塔设备常见故障分析及检修维护发布时间:2021-05-19T03:23:09.016Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第2期作者:桂兹兵[导读] 并根据吸收系统设备检修的要求,定期检修,使烟气排放量达到国家环保标准。

贵州西能电力建设有限公司贵州贵阳 550000摘要:作为传统的发电技术,火力发电在电力能源生产中仍占据主导位置。

在我国燃煤用量逐年上涨的状况下,因煤炭燃烧而产生的污染物排量也随之增高。

为了有效控制二氧化硫的排放量,火力发电厂燃煤机组釆用脱硫设备。

吸收塔作为脱硫设备的重要组成部分,具有安全、高效等特点,火力发电厂要提高脱硫工艺吸收系统的技术水平,根据运行工况的要求进行维护、检修保证脱硫效率。

关键词:电厂;脱硫吸收塔;设备;故障;检修前言烟气脱硫(FGD)技术在火力发电厂脱硫中占有十分重要的地位。

因煤炭作为火力发电的主要原料,燃烧过程中会产生大量的SO2、氮氧化合物等,如果直接排放将会对环境造成破坏。

近年来,随着科技的快速发展,人们的环保意识逐渐增强。

要想减少废气、废渣以及废水排放,火力发电厂应充分利用脱硫工艺提高脱硫效率,并根据吸收系统设备检修的要求,定期检修,使烟气排放量达到国家环保标准。

一、吸收系统工艺流程吸收塔作为整个脱硫系统的核心设备。

新鲜的石灰石浆液不断的加入吸收塔,通过喷淋管喷嘴喷出的雾状浆液与塔内逆流而上原烟气充分接触反应脱除烟气中的SO2。

反应后的净烟气中会携带有部分浆液滴液通过除雾器时被扑捉停留在除雾器上经过除雾器冲洗水冲洗后回到吸收塔,最后净烟气经烟道进入烟囱外排大气。

脱硫效率是通过浆液的PH值调节,吸收塔浆液池中的浆液由外置的氧化风机供给均匀分布的氧化风管输送到吸收塔内与浆液中的亚硫酸钙反应生成石膏。

通过石膏排出泵抽出送往真空皮带脱水机进行脱水形成的石膏滤饼由传送皮带送往石膏储存库运走。

二、吸收塔设备简介脱硫吸收系统主要有浆液循环泵、扰动泵(或搅拌器)、扰动管、氧化风机、氧化风管、除雾器、喷淋管,除雾器冲洗水管、吸收塔排水池及排水池泵。

【VIP专享】脱硫系统常见故障及处理方法


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脱硫吸收塔系统常见故障分析及处理
脱硫系统的发生的故障主要是吸收塔系统出现的异常工况,分析吸收塔系统浆液循环泵叶轮磨损、浆液泵出口母管堵塞、吸收塔内浆液异常等对吸收塔出口参数的影响,并提出了各种异常现象发生时的解决方法,为减少脱硫系统故障,确保烟气达标排放提供参考。

1脱硫系统概况
石灰石-石膏湿法脱硫工艺是目前较为成熟的脱硫技术。

莱城电厂4台
300MW机组采用石灰石-石膏的湿法烟气脱硫工艺,一炉一塔设计。

自投运以来,脱硫设施投运率超过99.0%、脱硫效率保持在95%以上。

整套系统于2008年12月底完成安装调试,运行稳定。

系统全烟气量脱硫时,脱硫后烟气温度不低于80℃。

校核煤种工况下确保FGD装置排放的SO2浓度不超标;当FGD入口烟气SO2浓度比设计煤种增加25%时仍能安全稳定运行。

吸收塔系统是影响脱硫效率的核心部件,自下而上可分为氧化结晶区、吸收区、除雾区三个主要的功能区。

2吸收塔系统常见故障分析及解决方法
2.1循环泵叶轮及泵壳磨损对吸收塔参数的影响脱硫系统运行中,因浆液循环泵中介质为石灰石浆液,外加浆液中pH值变化较大,因此,浆液循环泵的磨损在所难免。

浆液在泵内高速流动,对泵壳产生一定的冲刷磨损,造成泵壳壁厚变薄、磨穿的情况。

当泵壳减薄后,经叶轮作功后的浆液回流量相应增加,浆液循环总量减小,压头理所当然达不到应有的高度,吸收效果变差,出力不能达到额定值,吸收塔参数异常,脱硫效率降低。

解决方案:当浆液循环本叶轮及泵壳磨损严重时,相应出现浆液循环泵电流减小,出力降低,将循环量减少,此时应停止运行,对该泵叶轮及泵壳进行特殊工艺防磨,当防磨工作处理且养护完毕,可在此投入运行。

当叶轮磨损严重时根据运行周期可更换新叶轮,以保持正常浆液循环量。

2.2循环泵出口喷头及母管堵塞对参数的影响
吸收塔系统运行中,经常出现浆液循环泵出力降低的情况,在排除浆液循环泵磨损等情况外,应考虑浆液循环泵出口喷头及母管堵塞。

一旦以上部位堵塞,
必将造成浆液流量减少,浆液循环泵出力降低,浆液喷淋扩散半径减小,吸收塔内浆液喷淋不均,泵壳发热等现象,形成“烟气走廊”的机率大为增加,因而降低脱硫系统效率。

莱城电厂3号脱硫系统停机后检查堵塞物成分,均是石灰石颗粒、SiO2、树脂鳞片、亚硫酸钙结垢物等。

解决方案:浆液循环泵出口喷头及母管堵塞,应利用停机机会进行彻底清理疏通,并建立检查清理档案,计划性停机检修,以保证可靠性在正常范围。

另外循环泵停止时,应进行冲洗,尽可能将母管及喷头处浆液及异物冲洗干净,防止结块堵塞。

2.3吸收塔内浆液品质的影响
莱城电厂在3号脱硫系统大修过程中,在吸收塔底部清理出了部分树脂脱落物、SiO2以及石灰石中含的杂质等。

系统正常运行过程中也出现过电除尘出口烟尘浓度超标的情况。

烟气中粉尘含量持续超过设计允许量,将使脱硫率大为下降,管道内部逐渐沉淀堵塞。

另外,烟尘及飞灰呈碱性,当其进入浆液后,浆液pH值将升高。

由于运行中pH值控制不再通过Ca/S计算,而是只用pH值反馈控制,相应减少了石灰石浆液量,但粉尘不会被消耗掉,因此造成虚假pH值升高,脱硫效率反而下降。

解决方案:为防止浆液循环泵出口母管及喷头堵塞,除停机后清理杂质异物外,应采取长期有效的治理方案。

莱城电厂在本次3号脱硫系统大修过程中,在浆液循环泵入口管加装不锈钢滤网,阻挡了树脂脱落物、SiO2以及石灰石中含的杂质进入循环系统,效果良好,明显降低了喷淋系统出口母管及喷头清理周期,提高了吸收塔系统的运行可靠性。

为防止吸收塔入口粉尘浓度过高,正常运行中,应加强电除尘运行参数的监视,在粉尘浓度超过设计值时,应查明原因设法消除,超标时间较长且不能恢复正常数值时,应申请停止脱硫系统。

3运行调节参数对对吸收塔系统的影响
3.1循环浆液的pH值
脱硫系统运行中,循环浆液的pH值是运行人员控制的主要参数之一,也是影响脱硫系统效率的主要因素。

当pH值较低,亚硫酸盐溶解度急剧上升,硫酸盐溶解度略有下降,会有石膏在很短时间内大量产生并析出,产生硬垢,阻碍浆液对SO2的吸收。

从实际运行经验得出,提高循环浆液的pH值可直接提高脱硫系统的脱硫效率。

pH值过低,能提高石膏的品质,但不能保证脱硫效率;而pH值过高,会造成石灰石粉的浪费,降低了石膏的品质,增加了循环浆液的密度,加大了对设备的磨损。

为保证脱硫系统脱硫效率,pH值在5.2~6.0是经过考证的合理范围。

3.2吸收塔液位影响
我厂吸收塔液位规程规定正常运行在12m,吸收塔液位越高,循环泵入口浆液静压头越高,循环泵抽取的浆液量越多,母管压力越高,喷淋高度越高,浆液在塔内停留时间长,与气体接触的时间延长,接触界面增加,气体穿越气膜/液膜界面机会多,吸收效果更佳。

同时液位高,氧化区高度增加,氧化反应充分,确保吸收塔系统稳定运行。

3.3外因及其他因素的对吸收塔系统的影响
进入脱硫系统的原烟气、净烟气SO2的含量对脱硫效率影响较大,当吸收塔入口烟气SO2含量异常升高时,因脱硫系统处理能力有限,脱硫效率将下降,反之,静烟气浓度降低,脱硫效率将逐渐升高。

因为,随着入口SO2含量的逐渐增加,能很快打破吸收塔内化学反应的平衡,造成浆液中液滴吸收SO2的能力减弱,在最大量补充石灰石浆液的情况下,pH值仍不能维持,脱硫效率不能维持在正常范围。

此时应设法排除外因的影响,保证脱硫吸收塔各参数运行正常。

4结语
在实际运行中影响脱硫系统的原因比较复杂,通过长时间的运行总结,找出影响脱硫吸收塔系统运行的因素,并进行归纳总结,提出解决方案并实施,设法使脱硫投运率和脱硫效率达到设计要求,确保烟气达标排放。

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