广西石化公司220万吨年连续重整装置的优化设计
200万吨年连续重整装置(含PSA)工程监理规划

中国油化炼化一体化项目200万吨/年连续重整装置(含PSA)工程监理规划编制:审核:化工程公司监理分公司2009年3月目录1.工程概况及工程特点 (4)1.1 工程概况 (4)1.2工程特点 (9)2.监理工作围 (14)3. 监理工作容 (14)3.1 开工前阶段监理工作容 (14)3.2 施工阶段监理工作容 (15)3.3 竣工验收阶段监理工作容 (16)4. 监理工作目标 (16)5. 监理工作依据 (16)6. 项目监理机构的组织形式 (17)7. 项目人员配备计划 (20)8. 项目监理机构的人员岗位职责 (22)9. 监理工作程序 (24)10. 监理工作法及措施 (29)10.1施工组织协调 (29)10.2施工质量控制 (32)10.3施工进度控制 (45)10.4施工费用控制 (50)10.5信息管理 (51)10.6合同管理 (50)11.HSE和文明施工管理 (53)11.1 概述 (53)11.2 HSE管理目标 (53)11.3 HSE组织机构与责任 (53)11.4 HSE管理策略及原则 (54)11.5 HSE管理程序和主要容 (54)11.6 HSE施工监理 (55)12.监理工作制度 (56)13.监理设施 (59)13.1检测器具情况 (59)13.2主要办公设备情况 (60)14.监理工作流程 (61)14.1 施工监理工作流程图 (62)14.2 施工组织设计(案)审批流程图 (63)14.3 图纸会审流程图 (64)14.4 施工阶段进度控制流程图 (65)14.5 工程设计变更(洽商)处理流程图 (66)14.6 施工阶段质量控制流程图 (67)14.7 隐蔽工程质量控制流程图 (68)14.8 工程质量事故处理流程图 (69)14.9 设备安装工程控制流程图 (70)14.10 施工阶段投资控制流程图 (71)1.工程概况及工程特点1.1 工程概况1.1.1工程名称:中国油化1000万吨/年炼油项目200万吨/年连续重整装置(含PSA)工程1.1.2工程地点:本工程拟建于省州市以北5公里处的隆丰镇1.1.3工程规模:200万吨/年、70000Nm3/h,投资估算999,820,000元1.1.4工程性质:新建工程1.1.5工程建设的目的和意义:将中国油化1000万吨/年炼油与80万吨/年乙烯炼化一体化工程项目(简称化炼化一体化工程项目)建设成为“结构优化、技术先进、装备精良、生态友好、组织精干、管理规的典式炼化一体化工程”。
连续重整装置的生产优化操作

连续重整装置的生产优化操作
鹿志勇
【期刊名称】《炼油技术与工程》
【年(卷),期】2010(040)001
【摘要】介绍了中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司Ⅲ套连续重整装置在挖潜增效、生产优化方面采取的主要措施,如提高装置的操作苛刻度.原料的优化调整,工艺流程优化,节能降耗等,取得了明显的经济效益.
【总页数】3页(P10-12)
【作者】鹿志勇
【作者单位】中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司,浙江省宁波市,315207【正文语种】中文
【相关文献】
1.新钢2500 m3高炉优化操作生产实践 [J], 古勇合;桂小娟
2.连续重整装置简介及开工优化操作 [J], 胡志勇
3.为德士古水煤浆气化炉合成气生产优化操作设计的一种创新三层混合文化进化算法框架(英文) [J], 曹萃文;张亚坤;于腾;顾幸生;辛忠;李杰
4.宁夏石化化肥一厂优化操作降生产成本 [J],
5.陕西金泰优化操作和生产工艺提高聚合装置利用率 [J],
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重整进料水冲击现象分析及处理措施

重 整 催 化 剂 不 可 缺 少 的 一 个 功 能 就 是 酸 性 功
引罐区精制石脑油开工。循环氢中水含量一直处于
超 高状态 , 5日、 6日在 线 仪 表 多 次 高 于 5 0 0×1 0 一。 2 0 1 3 年5 月 6日 1 3 时, 接 通知 改石脑 油 加氢 直供 料 , 随后反 应 系统发 生 了大 幅度波 动 。在石 脑油 加氢 装
经 过一 个周期 生 产运行 , 装置于 2 0 1 3年 4月进 行 了停 工 大 检 修 。2 0 1 3年 5月 3日装 置 检 修 完 毕 引 罐 区精 制 石 脑油 进 重 整分 馏 塔 时 , 塔 底 泵 频 繁抽
为1 × 1 0 - 6 2 × 1 0 r 6 , 为了维持催化剂的持氯量 , 再生 过程中适 当提高注氯量 ) 。重整循环氢在线水分析 仪数值显示 , 水冲击过后循环氢水含量基本保持在
6 1ห้องสมุดไป่ตู้
反应 , 生成 的产物 C a C 1 , 非常稳定 , H C 1 的脱 除率可 的酸 性 功 能 。提 高还 原 段 还 原氢 气 人 口温度 , 根据 达到 9 9 % 以上 。 当物料 中含有 少 量水 时 , 对新 剂 的 U O P技术人员建议 , 将 还原段下部 2 号还原气电加 活性组分 C a O不会产生影响 , 但当脱氯剂使用一段 热 器 出 口温度 提 高至 4 9 4 o C; 加 强 再 生 系统 烧 焦操 时间后 , 生成 的 C a C 1 是强干燥剂 , 吸附水后 自身板 作 , 由于催化剂含碳量较高 , 烧焦时控制好氧含量和 结。 而脱 氯 剂吸 附氯 的过 程 是缓 慢 向后迁 移 的过程 , 烧 焦温 度 , 防止烧 坏 催化 剂 和设备 ; 严 格控 制干 燥 区 先 到 的先 吸附 , 经过 一段 时 间 的运 行 , 人 口处 的脱 氯 干燥气人 口温度 , 保证催化剂的干燥效果。 剂基本饱 和, 此时如果物料带水 , 尤其是明水 进入 , 就会导致剂种强度下降, 先粉化 , 而后细粉板结 , 封
连续重整装置超大型板壳式换热器的开发应用通过技术鉴定

连续重整装置超大型板壳式换热器的开发应用通过技术鉴定张维忠
【期刊名称】《石油化工设备技术》
【年(卷),期】2011(32)4
【摘要】由中国石化工程建设公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司和福建联合石油化工有限公司共同承担的"连续重整装置超大型板壳式换热器的开发应用",于2011年4月1日通过中国石化集团公司重大装备国产化办公室组织的技术鉴定。
【总页数】1页(P12-12)
【关键词】板壳式换热器;连续重整装置;技术鉴定;超大型;中国石化工程建设公司;应用;开发;中国石化集团公司
【作者】张维忠
【作者单位】中国石化工程建设公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE966
【相关文献】
1.大型板壳式换热器在重整装置的应用 [J], 王志坤;张昕;南晓钟;耿彦青;杨玉成
2.国产超大型板壳式换热器在石化装置中的应用 [J], 余良俭;张延丰;周建新
3.国产大型板壳式换热器在重整装置应用 [J], 朱迪珠
4.异构化装置超大型板壳式换热器的研制应用 [J], 吴岳军
5.异构化装置超大型板壳式换热器的研制应用 [J], 韩隆;顾锦龙;
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连续重整装置氯的作用和影响分析

连续重整装置氯的作用和影响分析发布时间:2023-01-04T07:30:49.578Z 来源:《中国科技信息》2023年17期作者:赵刚刚[导读] 针对重整设备中氯的来源及应用,结合氯的性质系统分析了氯对重整装置和设备工作的影响,同时提出了相应的改进措施以提高催化剂的活性和最大程度上降低对设备的负面影响,对重整装置的高效平稳长周期运行具有重要的意义。
赵刚刚中国石油广西石化公司广西钦州 535000摘要:针对重整设备中氯的来源及应用,结合氯的性质系统分析了氯对重整装置和设备工作的影响,同时提出了相应的改进措施以提高催化剂的活性和最大程度上降低对设备的负面影响,对重整装置的高效平稳长周期运行具有重要的意义。
关键词:连续重整;水氯平衡;氯腐蚀问题;问题分析某公司220万吨/年连续重整装置采用UOP开发的超低压重整工艺,重整反应的催化剂采用UOP的R-254铂双功能单金属催化剂(开工初期使用的是UOP的R-234。
催化剂连续再生部分采用UOP新开发的第三代(CYCLEMAX)催化剂连续再生专利技术。
本装置以上游轻烃回收装置提供的精制石脑油为原料生产高辛烷值汽油组分,同时还副产含氢气体、C5-组分(液化气)等产品。
本文主要针对连续重整装置氯的使用和影响这一问题进行分析,并针对问题提出了管控和解决方案。
一、氯的来源1、原料中的氯近几年,在原油开采和输送过程中,为了提高原油开采量或有效地降低凝点( 方便原油运输),普遍都会选择添加有机氯化物( 以有机氯代烷化合物为主) 的降凝剂、减黏剂等有机物,致使氯含量大幅度升高。
这些有机氯化物一般主要残留在于80~130 ℃的汽油馏分中,该馏分经过预处理加氢后会转化为无机氯,之后通过预加氢脱氯、汽提塔、预分馏塔处理后其中的氯有极少的残留(精制油中氯含量<0.5ppm)、可满足重整阶段对氯的要求。
2、催化剂再生补充的氯对于本装置而言,原料中氯含量通常小于0.5ppm,因此本装置氯的主要来源是重整反应系统和催化剂再生系统中补的氯。
提高连续重整装置芳烃产率的措施及优化建议

提高连续重整装置芳烃产率的措施及优化建议
任研研;李文建;邢盛;周保江
【期刊名称】《四川化工》
【年(卷),期】2018(21)1
【摘要】连续重整装置是以石脑油为原料,在催化剂的作用下,生产高辛烷值汽油组分和芳烃的重要手段,同时还为加氢装置提供大量的廉价氢源,是非常重要的装置.重整装置的芳烃产率即为重整生成油液收与芳含的乘积,是评价连续重整装置运行状况的重要指标.在满足产品质量要求的条件下,通过不断优化,重整装置2017年芳烃产率平均为65.31%,较2016年芳烃产率平均61.99%提高65.31%-61.99%
=3.32%,效果明显.但是,仍然存在预分馏塔分离精度不够和重整加热炉负荷不足等瓶颈问题,重整装置芳烃产率仍然有进一步提升的空间.
【总页数】4页(P45-48)
【作者】任研研;李文建;邢盛;周保江
【作者单位】中国石油化工股份有限公司洛阳分公司,河南洛阳,471012;中国石油化工股份有限公司洛阳分公司,河南洛阳,471012;洛阳三隆安装检修有限公司,河南洛阳,471012;中国石油化工股份有限公司洛阳分公司,河南洛阳,471012
【正文语种】中文
【相关文献】
1.优化重整操作提高芳烃产率 [J], 周立进;姚永坚
2.优化重整操作提高芳烃产率 [J], 王永宏
3.含镓热解催化剂大幅提高芳烃产率 [J],
4.提高重整汽油芳烃产率的措施 [J], 王莹波
5.含镓热解催化剂大幅提高芳烃产率 [J],
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连续重整装置脱瓶颈优化改造

连续重整装置脱瓶颈优化改造培贵,侯培林,王广胜,马胜泽(中国石油石化公司炼油厂,132022)摘要:连续重整装置设计能力为40万t/a,长周期运行暴露出立式混合进料换热器换热效率低,重整加热炉炉膛温度高,炉效率低等隐患和瓶颈问题。
通过改造重整“四合一”加热炉,优化预加氢工艺流程并应用高效板式换热器新技术,既达到了降低能耗和清洁生产的目的,又消除了装置瓶颈,重整加工能力提高到50万t/a。
关键词:连续重整;消瓶颈;加热炉;催化剂中图分类号:TE682连续重整装置隶属于石化炼油厂,装置于1996年建成投产,其中预加氢加工能力为42.8万t/a,连续重整加工能力为40万t/a。
预加氢采用先加氢再分馏流程,连续重整采用UOP低压重整工艺,催化剂连续再生采用UOP的CYCLEMAX专利技术。
装置加工原料由68%的常压直馏石脑油,28%的加氢裂化重石脑油,4%的加氢裂解汽油抽余油组成,主要是生产高辛烷值芳烃产品供给抽提单元和二甲苯精馏单元,最终生产出目的产品苯(B)、甲苯(T)、二甲苯(X)。
BTX是石油化工重要的基本原料,其产量和规模仅次于乙烯和丙烯。
苯的最大用途是制取苯乙烯,经聚合可以得到聚苯乙烯,其次是用于生产尼龙。
二甲苯中用量最大的是对二甲苯(PX),PX经高温氧化可制得对苯二甲酸,是合成聚酯(涤纶)的主要原料,在世界合成纤维的产量中涤纶占63%[1]。
生产BTX 具有较好的经济效益。
炼油厂千万吨炼油项目投产后,新增汽油加氢装置和柴油加氢装置,这样导致公司部氢气严重不足,催化重整副产氢气是氢气的廉价来源,但是连续重整装置设计规模小,生产瓶颈问题多,如果能够通过工艺优化改造,应用新型节能设备,消除装置的瓶颈问题,提高装置加工规模,那么氢气供应不足的问题将迎刃而解,在提高氢气供应的同时增产高附加值的芳烃产品,增加企业创效水平。
1 重整装置存在的瓶颈问题1.1 预加氢部分预加氢混合进料换热器换热效率低,使预加氢反应进料加热炉、反应产品冷凝器负荷增加,导致加热炉和空冷器卡边操作,反应只能降量运行。
连续重整装置扩能改造节能设计

连续重整装置扩能改造节能设计
袁春华;任建生
【期刊名称】《石油与天然气化工》
【年(卷),期】2014(000)005
【摘要】依托20世纪90年代中期建成投产的40×104 t/a连续重整装置的扩能改造,从装置规模、流程设置、能量综合利用等方面,采取了一系列节能措施实施改造。
该装置所采取的节能改造方案包括:①结合原料特点优化进料方案,降低预处理反应部分的规模;②采用高效焊接板式换热器、双壳程换热器,提高反应进料/产物换热深度;③降低烟气出口温度,提高重整进料四合一加热炉效率;④优化换热流程,降低空冷入口温度,充分利用塔顶蒸发潜热。
上述节能设计措施可将装置扩能13%,综合能耗降低502.4 M J/t。
【总页数】4页(P483-486)
【作者】袁春华;任建生
【作者单位】中国石油工程建设公司华东设计分公司北京;中国石油工程建设公司华东设计分公司北京
【正文语种】中文
【中图分类】TE624.4+2
【相关文献】
1.连续重整装置芳烃抽提系统扩能技术改造 [J], 张涛涛;李建来;李秀强;熊秋菊
2.连续重整装置扩能改造问题探讨 [J], 何文全
3.短周期连续重整装置扩能改造的实例介绍 [J], 接瑜;孙乾义;武洁;袁春华;朱颖
4.增加反应器跨线在连续重整装置扩能改造中的应用 [J], 马云超; 王杰广; 董晨; 马爱增
5.连续重整装置芳烃抽提系统扩能技术改造分析 [J], 王洪仁
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重整进料族组成
序号 项 目 族组成,wt% 1 2 C6 C7 P 4.65 20.63 数值
贫料工况
N 1.55 6.43 A 0.82 3.03 P 4.38 15.74
富料工况
N 3.51 11.63 A 1.3 4.89
3
4 5
C8
C9 C10+
21.32
15.75 8.55
5.44
4.44 1.51
20
7
主要技术方案优化
采用2台+2台叠置式反应器布置方案 2+2叠置式反应器布置结构,即还原段、一 反、二反叠在一起,缓冲段、三反、四反叠在 一起,分别布置,设备总高度均为45m。 设备筒体器壁相对较薄,设备总重量大约 440t。 这种布置方案便于施工、检修和生产操作,缺 点设该方案占地面积稍大。
19
主要技术方案优化
催化剂再生部分采用了UOP最新的ChlorsorbTM 氯吸 附技术。 分离料斗设置氯吸附区,取消原有的碱洗塔及其附属 设备。 在氯吸附区内,来自再生器的放空气与催化剂接触回 收放空气中的氯,既降低了氯化物注入量,又减少了 氯化物对设备的腐蚀,放空气排放满足国家环保的要 求。
3.14
2.12 0.92
14.77
11.08 5.00
9.4
7.24 1.57
5.09
3.35 1.05
6
合计
70.90
19.07
10.03
50.97
33.35
15.68
3
重整进料性质
分析项目 密度(20℃), g/cm3 初馏点 ASTMD86 ℃ 贫料工况 0.7334 91.9 富料工况 0.7510 92
装置主要技术经济指标
项目 名称 含氢气体 (其中纯氢) C5-组分 稳定塔底油 合计
富料
8.90 (3.67) 5.17 85.93 100.00 78.5×104 kcal/t 重整进料
贫料 7.06 (3.48) 3.37 89.57 100.00 82.14 ×104 kcal/t 重整进料
45/45
310 440 149.7 5720 321 515 6556
-39
-110 -51 4.5 -583 -114 -302 -999
9
主要技术方案优化
反应器内部扇形筒在国内第一次采用优化的“梯形”结 构,取代传统的“D形”结构
10
主要技术方案优化
优化的“梯形”结构扇形筒 它结合了外篮式结构和“D形”扇形筒的安装和维护 方便的优点。 机械强度比 “D形”扇形筒大得多,使用寿命长。 催化剂在每一水平床层的厚度一致,有助于重整反应 物料均匀分配。 在扇形筒之间没有死区,无堆积炭,减少了催化剂高 积炭结焦导致结块的可能,装置运行安全性提高。
产品 收率 w案优化
在国内第一次采用2台+2台叠置式反应器布置 UOP连续重整装置通常采用四台反应器和上部还原段 叠置在一起的设计方案,设备总高度约86m,优点是 占地面积较少 。 由于设备直径较小,因此设备稳定性较差,同时广西 沿海风载荷大,设备筒体器壁很厚,设备总重量为 491t,设备投资费用较高。 由于设备总高度很高,给设备的运输、安装和现场组 焊带来一定的困难,并且造成土建框架投资相应增高, 同时也给装置的操作和检修带来不便。
16
主要技术方案优化
稳定塔按脱戊烷工况设计,可以实现脱丁烷操作模式, 有利于灵活操作。
17
主要技术方案优化
增设两套停工冷却状态下的催化剂提升系统,以防止 在反应器突发降温过程中因催化剂与内件之间的挤压 而损坏内件。
18
主要技术方案优化
在国内第一次考虑了事故状态时的低流量加热模式 (Low Flow Firing Mode),以保护板式重整进料换 热器
14
主要技术方案优化
氢气再接触冷冻系统采用丙烷作为制冷剂 丙烷制冷剂是一种环保的制冷剂。 压缩机组出口采用ATC蒸发式冷凝冷却工艺,可节省 循环水1600t/h 。
15
主要技术方案优化
重整氢气送至氢气提纯装置前经过脱氯,C5-组分(液 化气)出装置前也经过脱氯,以防止氯腐蚀和铵盐堵 塞。
广西石化公司220万吨/年 连续重整装置的优化设计
中国石油工程建设公司 华东设计分公司
2008.10
1
概述
原料为上游轻烃回收装置提供的精制石脑油。 设计规模为220万吨/年,催化剂再生规模为 4500磅/时,是目前国内建造的最大连续重 整装置之一。 重整生成油C5+的研究法辛烷值为RON102, 催化剂再生采用UOP第三代 “CycleMax”再 生 工 艺 , 由 UOP 提 供 工 艺 包 , 按 UOP 公 司 R234催化剂进行设计。 为了实现广西石化公司提出的把装置建成“国 内领先,世界一流”的奋斗目标,在国内炼油 装置首次采用FEED设计,由华东设计院和西 班牙TR公司合作完成。 华东设计院完成基础设计和详细设计。
10%
50% 70% 终馏点
108.4
123.1 152.0 162.8
106
122.3 151.2 163.4
4
产品
连续重整装置的主要产品为稳定塔底油、含氢 气体、C5-组分(液化气)。 稳定汽油组分去芳烃抽提装置。 C5-组分(液化气)去轻烃回收装置。 含氢气体去PSA装置。
5
12
主要技术方案优化
根据全厂蒸汽平衡情况,重整循环氢压缩机和重整氢 增压机均采用3.5MPa(g)凝汽透平驱动离心压缩机, 凝汽透平采用循环水冷却。
13
主要技术方案优化
重整进料换热器采用一台焊接板式换热器 提高了换热深度,设计热端温差仅 34 ℃,换热负荷 达到125MW。 相应减少一反进料加热炉的加热负荷和重整产物空冷 器的冷却负荷,降低能耗。 设备尺寸较小,减少占地面积。
11
主要技术方案优化
反应加热炉采用“两两合一”箱式加热炉 进料加热炉和1号中间加热炉合一,2号中间加热炉和 3号中间加热炉合一。 U型多路低压降炉管,炉管的材质为P9炉管,采用低 NOx燃烧器。 两个对流段均设有烟气余热回收系统,发生3.5MPa (g)蒸汽发生系统,加热炉效率可达90%以上。
8
主要技术方案优化
项 目 占地面积(m2) 4台叠置布置 126 2台+2台叠置布 置 224 差值 98
构架高度(m)
临氢管道长度(m) 设备重量(t) 催化剂填装量(t) 设备投资(万元) 管道投资(万元) 土建投资(万元) 投资合计(万元)
84
420 491 145.2 6303 435 817 7555