三钢200m2 烧结机低负压点火烧结改造与效益分析

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300MW机组低压缸零出力改造的调试与运行分析

300MW机组低压缸零出力改造的调试与运行分析

300MW机组低压缸零出力改造的调试与运行分析摘要:低压缸零出力技术作为一种新型的汽轮机灵活性和深度调峰改造技术,其具有灵活、便捷和可变负荷范围大等优点,可以满足国家重大战略要求和发电企业发展需要。

因此近年来,国内外越来越多的发电企业开始进行低压缸零出力技术改造。

某电厂对一台300MW机组进行了低压缸零出力技术改造,并于2020年12月进行了低压缸零出力试运行。

试运结果显示,该电厂对4号机组进行的改造基本可以满足预期要求。

关键词:低压缸零出力;汽轮机;供热;300MWAbstract:As a new type of steam turbine flexibility and deep peak shaving transformation technology, low-pressure cylinder cut-off has the advantages such as flexibility, convenience, and large variable load range, which can meet the national strategic requirements and the development needs of power generation enterprises. Therefore, in recent years, more and more power generation enterprises at home and abroad have begun to carry out technical transformation of low-pressure cylinders cut-off. A power plant carried out the technical transformation of the low-pressure cylinder cut-off for the 300MW unit, and carried out the low-pressure cylinder cut-off trial operation in Dec, 2020. The trial operation results show that the transformation of the unit can basically meet the expected requirements.Key words:low-pressure cylinder cut-off; steam turbine; heating supply; 300MW火电灵活运行及深度调峰主要通过储能、锅炉改造、汽机改造来实现。

烧结技术国内外现状及发展趋势要点

烧结技术国内外现状及发展趋势要点
■ 烟气脱硫设施 脱硫设施已在宝钢、梅钢、柳钢等10多个钢铁公司实施 生产。 随着国家节能减排方针的深入贯彻,预计不久的 将来会有更多的厂开发烟气脱硫设施。
■ 钢铁厂粉尘泥渣的综合处理 以前,钢铁厂的粉尘泥渣多直接加入烧结混合料中,使 烧结生产不稳定。目前,这些粉尘泥渣不少厂对湿料、 干料、半干料根据其性质分别进行处理。
表1 大中型烧结机主要设备对比或差距表
5 烧结矿 多采用鼓风环式冷却 日本、韩国鼓 冷却机 机,漏风率一般30~ 风环式冷却机 及其漏 40%,最近开发的液 居多,漏风率 风率 密封鼓风环式冷却机, 一般30~40% 漏风率<5%
我国开发的液密封 鼓风环式冷却机无 论其结构还是漏风 率都是世界领先水 平
二 . 与国外技术比较
■ 需要说明的是:中冶长天国际工程有限责任公司最近使用于 日本和歌山的185m2烧结机和新余钢铁公司的360m2烧结机 负压式端部密封装置,经日方和新余钢铁公司测定,烧结机 的漏风率分别仅为16.5%和19.7%,居国际先进水平。另外, 由该公司开发的液密封新型鼓风环式冷却机不但结构先进合 理,其漏风率可由原来鼓风环式冷却机的30—40%降至5%, 可节能20%左右。由于漏风率小,减少了周边的扬尘污染, 改善了环境。这套设备已在我国冷水江(46m2烧结机)、 涟钢(360m2烧结机)、济钢(400m2烧结机)使用,反映 很好。
■ 管路系统阻力平衡 采用除尘管路系统阻力平衡技术,可确保除尘系统各抽 风点除尘效果,提高除尘效率,减少粉尘外排量。
3、节能减排方面
■ 多种余热回收装置 最近以来,开发了余热锅炉、热管、翅片管等各种回收 冷却机热废气和烧结机尾部烟气的余热回收设备,或产 生热水、蒸汽,或再发电,大幅度降低了烧结能耗。
二 . 与国外技术比较

降低265m~2烧结机煤气消耗的对策

降低265m~2烧结机煤气消耗的对策
消 耗 约 占 7 %, 耗 1 %, 气 消 耗 约 占 6 5 电 5 煤 %。莱 钢 股 份 烧 结 厂
器选型、 煤气计量装置选型等 , 结合工艺特点通过低水厚料层烧 结、 更换新型节能点火器、 更换煤气计量装置 、 煤气管道清污 、 加
强工艺操作严格控制点火温度和煤空比等一系列措施 ,使煤气
定是最理想状态时 , 这要人工进一步小调 : ①实施火焰 喷射长
度小调 ; ②微调天然气与空气 的比例 ; ③燃烧火嘴除污。同型的
加热 炉 由于组 装 状 况 等不 完 全相 同 , 致 火 焰燃 烧 状 态 不一 样 , 导
所 以调试方法需要根据现场具体情况而定 。达到最佳状态的燃
烧 ,排 出 的烟 气 污染 也 会最 小 ,火 焰调 试 技 能是 员 工 必 须掌 握

确保 自动化程序准确监控为生产工作提供方便 ,不但要对
自动化设施装置精心护理 , 确保灵敏 , 还要对参数 比较 、 分析 、 判
断其 准 确性 , 止某 个 程 序提 供 了错 误 的信 息 , 导操 作 人 员 下 防 误
步的错误操作 。自动化装置监 控了加热炉的性能表现和运行
加热炉火焰燃烧控制水平直接影响到生产 的相关指标 , 制 的形 式 , 过 智 能控 制 确 保 炉 内 的温 度 、 通 燃烧 气 氛 达 到 工 艺要求。 虽然监控操作屏显示火焰燃烧正常( 不能显示火焰燃烧 天然气与空气混合比例和喷火长短 )但现场观察到火焰燃烧不 、
停 运 后 的加 热 炉 数 小 时后 的 再 启运 ,启 动 前需 检 查 鉴定 生 产 的 : 质 流 动过 程 有 无 变化 和 所 供天 然 气 的 压力 值 。 W1. — 1 1 二 0 3 O9 作 者 通联 : 大港 油 田第 二 采 油厂 河 北黄 骅 市

河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司200m2烧结机建设项目初步设

河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司200m2烧结机建设项目初步设

河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司200m2烧结机建设项目初步设河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司200m烧结机建设项目初步设计安全专篇2目录1设计依据...............................................................41.1设计委托...........................................................41.2法律、法规,部门规章及规范性文件,安全技术标准、规范、规程. (4)1.3建设项目安全条件论证报告82建设项目概况102.1发包人基本情况102.2性质,建设项目任务和范围102.3建设项目基本概况112.4改扩建项目原有设施利用353建设项目涉及的危险因素和程度分析及周边环境安全363.1主要材料的危险因素、有害因素和有害程度分析363.2生产工艺及设备设施................................................503.3公用和辅助设施....................................................643.4自然环境及周边环境安全............................................663.5安全管理影响分析..................................................694建筑及场地布置........................................................744.1危险、有害因素和危险、有害程度分析................................744.2安全措施. (77)5.重大危险源的分析、检测和监测875.1重大危险源的识别875.2重点危险场所及设备设施危险辨识....................................885.3重大危险源的位置,与其他设施的安全距离与安全防护措施..............89河北宏达绿洲工程设计有限公司冶金设计院一河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司200m烧结机建设项目初步设计安全专篇25.4重大危险源的检测和监测896安全设施设计中采取的预防措施926.1危险品的安全措施926.2工艺流程、设备和设施设计的安全措施966.3职业危害1136.4公用设施和辅助设施1146.5厂址选择及自然灾害防范措施.......................................1236.6劳动防护用品及应急防护用品........................................1257安全管理机构设置及安全管理人员配备...................................1277.1安全管理机构设置.................................................1277.2建设项目的安全生产管理人员配备...................................1277.3安全管理要求 (127)8.员工教育和培训1298.1员工安全教育和培训1298.2安全教育和培训设施和设备1309先进可靠的技术、技术和设备、设施等分析13110安全设施专项投资概算.................................................13410.1安全设施总投资概算...............................................13410.2安全设施分类投资概算.............................................13411安全条件论证报告中安全对策措施建议采纳情况说明. (138)11.1危险品储存、运输和使用安全措施13811.2建筑和现场布置安全措施的采用14011.3工艺流程、设备和设施安全措施的采用河北宏达绿洲工程设计有限公司冶金设计院1412河北新武安钢铁二集团文安钢铁有限公司200m烧结机建设项目初步设计安全11.4职业危害方面的安全对策措施采纳情况 (143)12预期效果和建议14512.1结论和预期效果14512.2建议14613可能的事故预防和应急救援措施15113.1可能的重大事故类型15113.2事故状态下的应急救援措施和现场处理措施15113.3事故应急救援 (15314)法律、法规、规章、标准规定需要说明的其他事项........................15615附表、附件与附图....................................................15715.1附表............................................................15715.2附件............................................................15715.3附图 (157)河北宏达绿洲工程设计有限公司冶金设计院3河北新武安钢铁二集团文安钢铁有限公司200m烧结机建设项目初步设计安全1设计依据1.1设计委托河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司委托河北宏达绿洲工程设计有限公司进行200O 烧结机建设项目初步设计,设计委托书在安全专章中编制。

铜陵市某钢铁公司烧结机改造及生产效果

铜陵市某钢铁公司烧结机改造及生产效果

铜陵市某钢铁公司烧结机改造及生产效果李智虎;邵晓骐【摘要】介绍了铜陵市某钢铁公司将原有78 m2和84 m2烧结机改为一台252 m2新型烧结机,改机上抽风冷却为鼓风环冷(280 m2环冷机),并对环冷机增加余热回收系统。

通过改造,烧结机提高产能,具备了年产130万吨烧结矿的生产能力,并配置25 t锅炉,建设6 MW余热电站,从而降低单位产品能耗,取得了显著的经济效益。

%A 252 m2 new type sintering machine changed by 78m2 and 84 m2 sintering machine in a steel company in Tongling city, with downdraught cooling blast ring cold (280 m2 annular cooler) and increased heat recovery system in the annular cooler, was introduced. Through the transformation, sintering machine increased productivity, with an annual production capacity of 130 million tons of sinter, and the configuration of 25 t boiler, construction of 6 MW waste heat power station, thereby reduced energy consumption per unit of product, had achieved remarkable economic benefits.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2016(044)015【总页数】3页(P152-154)【关键词】烧结机;改造;生产效果【作者】李智虎;邵晓骐【作者单位】马鞍山焓谷能源审计有限公司,安徽马鞍山 243000;马鞍山焓谷能源审计有限公司,安徽马鞍山 243000【正文语种】中文【中图分类】TF046铜陵市某钢铁公司原有烧结系统为平面步进式烧结机系统,包括1# 78 m2烧结机和2# 84 m2烧结机,产能为100万吨,原有烧结机均采用机上冷却方式,在烧结机冷却段完成烧结矿的冷却。

提高烧结余热发电量的技术措施及实践

提高烧结余热发电量的技术措施及实践

提高烧结余热发电量的技术措施及实践摘要:通过对烧结环冷机余热回收烟风循环系统及烧结环冷机密封改造,将环冷机部分废热烟气通过余热锅炉回收换热而产生过热蒸汽,提升余热锅炉过热蒸汽的产汽量,从而进一步提升余热发电汽轮发电机组的发电量,降低烧结工序系统自用电量,并最终达到烧结生产工序节能减排的目的。

关键词:烧结余热发电技术;工艺创新;实践应用引言目前,在钢铁行业在环冷余热回收利用过程中,由于现有的余热烟气回收循环系统中:烟风管道布置复杂,并未对环冷机烟气进行全面回收,加之环冷机现有密封装置老化,环冷机漏风率增大,导致环冷机废气热量利用率较低,余热锅炉效率较低,就使得部分热量白白浪费,现通过对原有的环冷机余热烟气回收循环系统及环冷机密封的改造,使烧结环冷机的大量烟气直接进入余热锅炉,并产出一定量的过热蒸汽供汽轮机发电,同时利用完的低温烟气通过循环风机送回至烧结环冷机底部,最终实现烟气零排放。

1概括某钢铁厂共有265、400、450m 2的烧结环冷机生产线,并且为每台烧结机配备了相应的环冷机,环冷机处理量可以平均达到730-890t/h。

为了能够更好的促进余热回收的整体效果,在不影响整个烧结工艺质量的前提条件下,通过环冷烟风管道改造、环冷机密封改造、烧结机大烟道废气烟温回收等措施的实施,使得烧结生产工序余热发电的中压蒸汽量增加,余热发电机组发电量提升;利用完后的废气可通过循环风机送入环冷机风箱底部重复利用于低温段余热发电,同时布置低温段余热锅炉及热水加热器(所产热水供烧结拌料及厂区供暖用),通过以上改造方案的实施,将烧结工序的余热回收效益最大化,在发电量的提升的同时又降低了烧结工序的自用电量,而且符合节能减排的实际要求。

2提高余热发电量的技术措施2.1环冷机密封装置的改造烧结环冷机目前采用液密封,由于产时间运行,存在设备老化、腐蚀、漏风等诸多问题,环冷机的漏风率的增长直接影响烧结余热发电机组的效率,针对以上存在问题,计划将液密封环冷机改为翻转卸料环冷机,改造完后,环冷机密封保温效果提升,热风风温可得到有效提升,余热利用效率提高,同等条件下与未更改密封之前比较,每吨矿产蒸汽量可提升10t,按照目前余热发电机组发电参数(190kWh/t.蒸汽,发电蒸汽参数为1.3Mpa、350℃),按年产量550万吨,烧结机年作业率按照0.94,余热发电单价为0.4515元/kWh核算效益为:年产蒸汽发电效益为472万元,具体核算如下:550*10/1000*190*0.4515=472万元/年。

直观比较带式烧结机和步进式烧结机

直观比较带式烧结机和步进式烧结机

直观比较带式和步进式烧结机马铁林郭俊奎马杰原广州李建军(林州市马氏炼铁技术研究开发有限公司)[摘要]目前高炉用原料的加工烧结工艺设备出现多种工艺形式。

如箱烧、人工土烧、环烧和箱式环烧等,基本被自然或强制淘汰。

现在争论的有“带式和步进式”二种工艺方案,我们通过实践比较,认为“步进式烧结工艺”综合指标不好,而且投资大应该淘汰。

[关键词]烧结矿工艺比较优选带式一前言带式烧结机工艺设备目前是世界上炼铁用原料—-人造块矿的最好加工设备。

这是国际国内无数大、中、小炼铁企业,通过长期实践使用而证明的。

绝对不用有任何怀疑!当然,带式烧结机生产成品烧结矿的综合指标也比步进式烧结机好得多。

所以,带式烧结机在向设备大型化、更高自动化、管理通用化发展。

也可以定性讲,带式烧结机为国内外高炉炼铁生产用原料烧结矿的加工做出了大的贡献。

不知在什么时候,冒出了一种“步进式”烧结工艺方案来。

也即一块台车一块台车往前运行,象人走路一样,相当于一步,所以称步进式。

这种工艺方法真还迷骗了一些不懂装懂的企业、投资人,或“所谓”的技术人员。

为什么叫所谓的技术人员呢?因为,这些人有“南郭先生”的相似性。

本来应该站在技术人员的角度上,由学术性、技术性、经济性进行正确工艺论证、比较。

用实事求事的科学态度对待工作、工程和结果。

为社会负责,行业负责,企业负责,自己负责。

有良好的学术风气和职业道德而没有做好这些工作,误导了企业。

当然其原因也是多方面的。

二实践比较我们通过山西左权铁厂30m2步进式烧结机的实际例子和同级带式烧结机进行比较。

通过分项比较后认为,步进式烧结机和带式烧结机没有可比性,步进式烧结机生产工艺问题多。

而且步进式烧结机肯定要比带式烧结机投资大,占地多,质量差,环保差,生产成本高,维修量大等。

定性讲,步进式烧结机和带式烧结机工艺比,应该淘汰步进式烧结机工艺。

1.首先,二种烧结机工艺过程的配料、原料准备、混料、供料、铺底料、点火器、单辊破碎机、热振筛、冷却、整粒筛分、风机、烟囱、除尘分项工艺设备一致,不再或无必要进行分析比较。

福建三钢220m2烧结机烟气COA协同脱硝技术应用

福建三钢220m2烧结机烟气COA协同脱硝技术应用

福建三钢220m2烧结机烟气COA协同脱硝技术应用摘要:随着新修订的《钢铁烧结球团工业大气污染物排放标准》 GB28662-2012的发布,钢铁行业对氮氧化物排放控制日益严格,未来钢铁行业超低排放将成为新常态,烧结烟气脱硝装置势在必行,三钢220m2烧结机烟气循环氧化吸收协同脱硝工艺(简称COA协同脱硝工艺)成功投入运行,取得较高的脱硝效率,投资低和运行费用低,为三钢烧结烟气今后使用脱硝技术提供了借鉴和参考。

关键词:烧结烟气;脱硝;COA协同脱硝220 m2烧结机此前未使用脱硝装置,烧结机中NOx排放浓度在200~230mg/Nm3,220 m2烧结机外排NOx浓度虽能满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》GB28662-2012,但从远期看,国家对烧结工序环保排放标准将日趋苛刻,钢铁行业实施超低排放将成为新常态。

同时根据新颁布的《中华人民共和国环境保护税法》和《中华人民共和国环境保护税法实施条例》,自 2018 年 1 月1 日起征收环境保护税,不再征收排污费,福建遵循“税负平移”的基本原则,在全国率先决定环境保护税适用税额和应税污染物项目数,已实施的环保税按NOx排放总量计税,为此三钢公司决定提前实施220 m2烧结机烟气脱硝工程。

我国实行的氮氧化物排放标准日趋变高,根据生态环境部等五部委2019年4月22日发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,钢铁企业超低排放指标要求烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米。

国内现有烧结烟气脱硝技术主要有选择性催化还原(SCR)脱硝工艺和活性焦脱硝工艺。

这两种国内主要使用的脱硝技术系统比较复杂,整体投资成本和运行成本高,占地面积大。

220 m2烧结机烟气脱硝选择这两种脱硝技术工艺不太适用。

因此220烧结机烟气脱硝选择龙净环保自主研发提供的COA(循环氧化吸收)协同脱硝工艺,针对烧结烟气量大,氮氧化物浓度高湿度大的特点。

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三钢200m2 烧结机低负压点火烧结改造与效益分析
烧结点火能耗约占烧结工序能耗的5%~8%,点火效果直接影响烧结矿的产质量及点火煤气的消耗[1]。

影响点火效果的因素很多,足够的点火温度、点火时间以及适宜的点火负压是保证点火效果的前提[2]。

为生产优质烧结矿,降低点火煤气消耗是烧结生产节能减排、增收节支的重要工作之一。

影响点火能耗有多个因素[3],例如炉型、燃料和燃烧器、混合料性能,其中点火抽风负压占第二位因素,权重约为15%~30%。

点火炉下风箱的抽风负压大小对点火效果影响极大,高点火负压、料层收缩压实程度越大,透气性越差[4],同时,未充分燃烧的可燃气体过早地吸入料层,降低了点火煤气的利用率[5]。

因此,采用低负压烧结技术是降低点火煤气消耗、改善烧结点火效果、提高烧结矿产质量的重要手段。

1 低负压点火烧结技术
三钢200 m2烧结机投产于2010 年8 月,在1号、2 号风箱处设置了翻板阀用于调节风箱负压,节约煤气消耗,其结构如图1 所示。

投产后1 号、2 号风箱经常积料堵塞,需要停机处理,处理难度大。

为了稳定烧结生产,1 号、2 号风箱翻板阀一直处于敞开状态,失去了调节风箱负压的功能。

因此于2018年8 月引进单轴蝶板阀,对1 号、2 号风箱原有的翻板阀进行改造,实现低负压点火烧结。

1.1 低负压点火烧结改造
采用单翼蝶板阀对200 m2 烧结机进行低负压点火节能改造,其结构示意图如图2 所示。

该阀存在以下优点:
1)阀板轴安装在阀体气流入口的右上端部,阀板的一端与轴固定连接,阀板在驱动机构带动下以轴为圆心摆动,调整阀板末端与阀体底板的间距而改变阀门的通风面积。

2)将阀开启至与翻板阀相同的通风面积时,单翼蝶板阀的垂直有效“过料开度”是普通翻板阀的二倍。

因此,可通过固体物的等效直径提高一倍,物料通过性能好。

3)安装在现场的PLC 控制箱具备信号的采集、转换、控制、信息上传等功能,能实现与烧结厂原控功能的无缝连接,既能现场操作,又能远程控制。

4)为防止、减缓废气中夹杂的散料颗粒在高速气流作用下对阀体底部产生机械磨损,阀体底板易磨损的局部堆焊有耐磨层,大幅度延长了使用寿命。

1.2 改造效果
低负压点火改造项目完成后,经过生产调试,1号、2 号和风箱蝶板阀阀门开度设定适宜值,三钢200 m2烧结机各项生产指标如表1 所示。

可知,采用低负压点火烧结技术后,烧结各项指标明显改善,料层厚度提高了54 mm,烧结矿产量增加了4 t/h,点火煤气消耗降低了159 m3/h。

此外,改造完成后,1号、2号风箱从未发生堵料问题,改造后彻底解决了1 号、2 号风箱堵料问题。

2 效益分析
三钢200 m2烧结机进行低负压点火烧结技术改造后,机头密封板漏风得到改善,点火煤气消耗降低了159 m3/h,烧结矿产量提高了4 t/h,1 号、2 号风箱堵料问题彻底解决,产生了较大的经济效益,分别按公式(1)、(2)计算,计算结果如表2 所示。

H=365×24aβηk. (1)
F=365×24bημ. (2)
式中:H 为增产效益,万元;a 为烧结矿增产量,t/h;β为烧结矿入炉率,85%;η 为2017 年200 m2烧结机作业率,98%;k 为烧结矿加工费用,3 5 元/t;F 为节约煤气效益,万元;b 为节约煤气量,m3/h;μ 为煤气单价,0.
59 元/m3。

3 结论
1)采用单翼蝶板阀进行低负压点火烧结技术改造,降低了机头密封板漏风率,改善了烧结料层透气性,提高了点火煤气的利用率,由于结构合理,彻底解决了1 号、2 号风箱易堵料、难处理的弊端。

2)低负压点火烧结技术稳定生产后,烧结料层厚度提高了54 mm,烧结矿产量提高了4 t/h,点火煤气消耗降低了159 m3/h,可产生年效益182.69
万元。

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