中速辊式磨煤机振动现状分析与处理方法
中速碾辊式磨煤机振动大的原因分析及消除措施

1 设计 因素 与改进措 施
1 1 原 因分析 .
设计时由于未考虑到磨煤机壳体的热态变形或
c .磨辊的轮辊外缘 由于不是机械加工 , 造成直
径偏差超标 , 或椭圆度过大 , 运行中由于加载力作用 使三角架和磨辊产生较大的上下振动。
2 2 改进 措施 .
考虑不周 , 且机座 、 机壳 的刚度不够, 壳体 的导 向板
碾辊磨煤机 , 为消除或减少 中速碾辊式磨煤机 的振 动, 应从设计 、 制造 、 安装 、 运行各方面查找原因 , 并
相应地采取改进措施 , 维持其出力水平 。
b .传动盘、 磨盘以及衬板的铸造不均匀或不规 则, 使传动盘 、 磨盘产生较大 的不平衡离心式运动 ,
进 而产生 振 动 。
维普资讯
Vo . 5 No 4 12 .
Au . 0 6 g 2 0
河 北 电力 技 术
HEBEIELECTRI C POW ER
第2卷 第4 5 期 20 年 8 06 月
中速碾辊式磨煤机振动大的原 因分析及消除措施
Ca s ay i a d El n t g Me h d f b a in u e An lss n i a i t o s o r t mi n Vi o o d u Sp e o lrM i fMe im e d R l l e l
有一定厚度的煤层铺垫, 而可减少磨盘和磨辊刚 从 性接触而造成的振动。
l i n v ra l x r n eo emi r l h rjc a o ado eh u p i c f h l l epoet tn ee e t e mi ,t
t e i ft er l rmi ir t n aec n t u e . Og trdo h l l vb i r si td o e l a o o t Ke wod ; olr mi ; du s ed r l r m i ; ir t n y r s r l l me im p e l l vb ai ; e l o e l o c u ea ay i a s n lss
论火力发电厂中速磨煤机震动及解决措施

论火力发电厂中速磨煤机震动及解决措施摘要:随着人类社会生产力的发展,锅炉的蒸发量不断增大,已由每小时几吨的小型锅炉发展到每小时几千吨的大型锅炉,由层状燃烧的火床炉到悬浮燃烧的煤粉炉,燃料的颗粒由煤块发展到煤粉。
现代电厂的燃煤锅炉广泛采用中速磨煤机。
本文以某电厂中速磨煤机为例,根据生产运行过程中中速磨煤机的运行现状来分析磨煤机震动的原因,并根据磨的结构特性,改变机械设计参数,调整磨运行状况,从而解决中速磨煤机的震动问题。
关键词:中速磨煤机;震动;煤质;衬板1.引言近年由于能源短缺,尤其国家对优质煤资源的限制开采方针,造成各大电力、化肥等公司原材料成本大幅上升,各个公司分别降低原材料引进的标准,从而使锅炉燃煤情况明显恶化,磨煤机震动、磨损情况加剧。
在这种形势下如何提高磨煤机运行周期,是各公司减少维修次数,降低维修成本,维持长周期运行的基本问题之一。
2.中速磨煤机的基本构造2.1.中速磨的结构和工作原理中速磨内部空间布置二个相对的棍子均匀地分布在磨盘滚道上,其辊套绕着固定辊轴在磨盘上滚动。
磨棍与磨盘之间靠液压装置施加压于压紧弹簧传力并通过杠杆直接传到基础上。
采用氮气囊储能变压加载传动力能保证磨煤机更好地适应变工况运行。
磨煤机下磨盘在电机、减速机的驱动下旋转,从而带动磨棍做相对转动,原煤从中央加料口进入旋转的磨盘,在离心力的作用下被甩到磨环滚道,依靠棍子与磨环间碾压、挤压作用把煤磨制成煤粉;同时干燥的一次凤从四周环形风道送人到磨煤机把磨好的的煤粉进行干燥并输送到煤粉分离器中进行分离,合格的煤粉送入一次风管,不合格的煤粉重新回到磨煤机中再磨;一些难磨的杂物(煤矸石等)被甩至废料箱中,人工排出。
2.2.中速磨煤机的优点与缺点优点:结构紧凑,体积小,重量轻,占地少,金属消耗少,投资低,磨煤电耗低,噪声小,煤粉的均匀性好。
缺点:磨煤机部件易磨损,不易磨硬质煤和灰分大的煤,对石块、木块、铁块较为敏感,同时由于热风温度不易过高,所以在磨制水分大的煤时较为困难,另外结构比较复杂,需严格地定期检修,对煤种有一定的选择性,一般用于磨制烟煤包括贫煤。
中速磨煤机频繁振动原因分析及综合治理

中速磨煤机频繁振动原因分析及综合治理摘要:进入2010年2月份以来,#3、4机组磨煤机经常出现频繁振动的现象,导致磨煤机液压拉杆、磨辊及衬板经常断裂,制粉系统经常发生泄漏;2010年3月及2012年12月相继出现了因磨煤机振动引起共振致使小汽轮机振动大保护动作跳闸的重大异常事件,严重威胁磨煤机甚至机组的安全稳定运行。
因此,为了提高磨煤机运行的可靠性及现场的文明生产水平,经过多次试验分析发现,造成磨煤机振动的主要原因为磨煤机加载油压与煤量不匹配、磨辊与衬板直接碰磨及磨辊与衬板偏离最佳的碾磨型线等。
关键词:中速磨煤机振动分析综合治理1 磨煤机加载油压与煤量不匹配引起振动1.1 原磨煤机加载油压与煤量关系原磨煤机加载油压与煤量呈线性关系表1 加载油压与煤量的关系1.2 加载油压与煤量实验情况通过对电厂公司#3炉磨煤机液压加载系统在变加载工况下测定磨煤机最大出力,将磨煤机液压加载系统调整为变加载模式稳定运行1小时,风量调整切为手动,调整给煤机煤量,逐渐增大试验磨煤机出力,在增大出力的过程中观测磨煤机通风量、磨煤机差压及石子煤的排量。
试验可以得出,#3、4炉磨煤机加载油压原设计对应不同煤量偏高,磨煤机小煤量运行时极易引发磨煤机振动。
通过实际变加载油压调整试验,得出:30吨煤量以下,对应原设计参数各点油压降低2MPa;30~40吨煤量,对应原设计参数各点油压降低1MPa;40吨煤量以上,对应原设计参数各点油压保持不变。
1.3 加载油压与煤量曲线优化后效果通过对#3、4炉磨煤机液压油站加载油压曲线的性能优化,可以保证磨煤机无论是在运行初期还是运行后期煤粉细度均能满足锅炉运行要求。
磨煤机变加载函数优化后,磨煤机的碾磨能力明显得到增强,可随时调整加载力,进一步增强了液压加载系统对磨煤机运行状况及其煤种的适应性,减缓了磨煤机磨辊及衬瓦的磨损,提高了磨煤机的运行小时数,大大减小了磨煤机振动,消除了磨煤机振动引起小机振动增大及加载拉杆被拉断等不安全隐患。
中速辊式磨煤机振动原因及防范措施研究

中速辊式磨煤机振动原因及防范措施研究发布时间:2022-11-11T01:24:34.635Z 来源:《科学与技术》2022年14期7月作者:张超[导读] 中速辊式磨煤机在运转时容易产生振动,引起振动的因素很多,且有不同的表现张超国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司宁夏灵武市 750400摘要:中速辊式磨煤机在运转时容易产生振动,引起振动的因素很多,且有不同的表现。
如果不对磨煤机的工作状态进行适当调整或必要检修,则会使设备受到更大的振动,导致设备损坏程度增加,因此有必要采取防范措施。
本文对中速辊式磨煤机运行中各种振动原因进行了分析,并提出了相应的预防措施,以期保证设备的安全可靠运行。
关键词:中速辊式磨煤机;运行检修;振动分析;处理措施 0引言导致中速辊式磨煤机振动的原因有很多,比如磨煤机出现断煤或者是堵塞现象;进煤的时候存在较大块的杂物;磨辊存在非常严重的磨损;没有科学合理的调节磨辊研磨压力等。
本文以某火电厂使用的ZGM113G型中速磨辊机为例,对其振动原因进行了分析,并提出了相应的防范措施。
1中速辊式磨煤机的结构磨煤机主体结构由下部磨煤机机体与上部煤粉分离机。
ZGM型中速辊式磨煤机的辊轴不会围绕磨环轨道的中心转动,这样可以有效优化工作环境,让回转变得更加平顺;在水平方向上,磨辊有一定自由度,可以自由调整,这也是辊式磨煤机最大的特点;在竖直方向上研磨辊轴有充分位移,能够有效避免负载过重的情况出现;磨辊的断面形状和磨环(衬瓦)相同,这样能够确保煤粉和磨辊与磨环充分接触,进而为碾磨的效果提供保障;磨辊直径较大,而且滚动时阻力较小,可以在很大程度上提高磨煤机输出功率,降低单位能耗;三个磨辊荷载直接传递到基础上,磨煤机的壳体不存在荷载,这样可以提高磨煤机的稳定性能。
文中以ZGM113G中速辊式磨煤机为实例进行了分析。
2磨煤机振动原理一般情况下对于电动机减速器以及传动的相关装置来说,振动的特点和旋转机械特点相同,而且在进行测试振动位置的时候工作人员一般会放置在电动机或者是减速机的底座或者轴承上,这时减速机的输出速度仅为24.2 r/min,属于低速且重型的设备,通常情况下振动不会超过标准规范。
辊盘式磨煤机振动故障分析与处理

辊盘式磨煤机振动故障分析与处理发布时间:2022-08-17T06:41:55.709Z 来源:《科学与技术》2022年第4月第7期作者:夏德强[导读] 磨煤机广泛应用于化工、电力、冶金、建材等行业夏德强章丘明泉工业设备制造安装有限公司摘要:磨煤机广泛应用于化工、电力、冶金、建材等行业,磨煤机能否安全稳定运行,在一定程度上决定着企业的生产稳定。
磨煤机的振动是设备运行过程中最容易出现的问题。
本文针对辊盘式磨煤机在运行过程中经常出现的各种引起设备振动的原因进行判断分析,并提出合理的处理方案。
关键词:磨煤机加载力调整煤粉细度出力引言:磨煤机是各行各业制粉系统的核心设备,它的作用是把原煤磨成合格的粉煤。
磨煤机类型很多,按磨煤工件的转速可分为三种类型,即低速磨煤机、中速磨煤机和高速磨煤机。
国内采用的中速磨有分辊盘式中速磨、辊碗式中速磨、球环式中速磨和辊环式中速磨。
我公司目前使用的就是北方重工集团生产的辊盘式中速磨,设备型号为MPS265G,设备出力为76t/h。
现以本机型为例,来分析设备运行过程中经常遇到的各类振动情况,并提出合理的解决方案。
1、设备工作原理:设备三个磨辊在一个旋转磨盘上作辊压运动。
需粉磨的物料从磨机的中心落煤管落到锥形分料器顶部,再分散到磨盘四周。
旋转磨盘借助于离心力将物料运动至碾磨辊道上,通过磨辊进行碾磨。
三个圆周方向均布于磨盘辊道上,磨辊施加的碾磨力由液压缸产生。
通过静定的三点系统碾磨力均匀作用于三个磨辊上,磨盘、磨辊的压力通过底板、拉杆和液压缸传至基础。
物料的碾磨和干燥同时进行。
热气通过喷嘴环均匀进入磨盘周围,将经碾磨的物料烘干并输入至磨煤机上部的分离器。
在分离器中,粗细物料分开,细粉排出磨机,粗粉重新返回磨盘碾磨。
整个磨煤系统是一个封闭的循环系统,系统中的循环风机作为唯一动源,驱动介质循环运动。
判定磨煤机性能标准是看磨煤机的出力情况和磨出煤粉的细度,也就是单位时间内磨煤机碾磨煤粉的重量和碾磨成煤粉的颗粒度。
中速磨煤机震动的原因以及相关处理措施的分析

中速磨煤机震动的原因以及相关处理措施的分析现阶段我国的经济已经取得了非常大的发展,同时我国的工业建设也在不断的强化之中,伴随着我国社会资源的不断丰富,我国的锅炉蒸发量也在不断的提升。
目前我国的锅炉蒸发量已经在不断的升级过程中,已经有原来的几吨每小时发展到了几千吨每小时。
相应的设备也在不断的升级过程中,有原来的小型锅炉转变成了现在大型锅炉。
目前我国大型的电场中使用的磨煤设备大多是中速磨煤机。
现阶段中速磨煤机在电厂中有着非常好的应用,并且还在不断的扩大应用过程中。
文章主要针对中速磨煤机在电厂中的实际应用来进行阐述以及分析,通过分析中速磨煤机在运行过程中的震动原因找出具体的处理措施,保障中速磨煤机的正常运行。
希望通过文章的阐述以及分析能够有效地提升我国电厂中中速磨煤机的应用效率,同时也希望为我国球磨机设备的进一步发展以及创新贡献一份力量。
标签:中速磨煤机;煤质;震动;衬板;处理措施由于我国大力发展工业,导致了我国在工业能源方面出现了短缺现象。
同时由于我国对于优质煤矿的进一步限制开采,这样就导致了我国的工业发展用煤出现了紧张的局面。
这种情况下,我国的各个工业企业都在想相应的处理对策。
很多工业企业都在原材料的利用率以及引入标准上进行了不断的创新。
这样的做法对于中速磨煤机来讲是非常不利的,因为降低了原材料的标准就会严重的损害球磨机的运行,严重的情况下会导致中速磨煤机的运行震动,衬板磨损。
目前我国的工业企业中应用的中速磨煤机都面临着使用周期下降的问题,因此很多的企业都在不断的对球磨机的运行震动问题给予重视,希望通过相关的维修或者维护来保障中速磨煤机的长期稳定运行。
1 简要叙述我国中速磨煤机的主要构造针对我国中速磨煤机的主要构造的阐述以及分析,文章主要从两个方面进行论述,第一个是从中速磨煤机的具体机构以及相应的工作原理角度进行论述。
第二个是从中速磨煤机在运行过程中的优点以及相应的缺点来进行论述。
关于这一方面的阐述文章主要从以下两个方面来阐述。
浅谈600MW机组中速磨煤机频繁振动原因分析及综合治理
浅谈600MW机组中速磨煤机频繁振动原因分析及综合治理摘要:600MW机组中速磨煤机频繁振动,将会影响现场生产效益,降低设备部件使用寿命,使得各类安全隐患存在。
本文以某公司为例,分析600MW机组中速磨煤机频繁振动原因,在原因上深入思考与检查,积极探索,找出切实的治理方式,旨在彻底消除600MW机组中速磨煤机频繁振动隐患,提升600MW机组中速磨煤机运行质量,保障辅助机械运行可靠性,仅供参考。
关键词:600MW机组;速磨煤机;频繁振动;原因分析;综合治理本文以某发电有限责任公司的2×600MW机组1号、2号锅炉为例,分析600MW机组中速磨煤机频繁振动原因分析及综合治理。
1号、2号锅炉由上海锅炉厂有限责任公司引进的美国ALSTOM公司技术,锅炉型号SG-1960/26.15-M6008。
在2017年11月份,1号、2号机组速磨煤机频繁振动,导致拉杆断裂、磨辊断裂,制粉系统泄漏,难以保障现场生产质量。
为实现速磨煤机运行效率的提升,保障现场生产文明,就速磨煤机频繁振动,提出综合处理手段,详细阐述如下。
1 600 MW机组中速磨煤机频繁振动原因分析1.1磨辊与衬板碰撞振动在2016年-2017年期间,就1号、2号机组速磨煤机不同程度的振动情况,严重的话会导致机组停止运行。
经过内部检查发现,近段时间磨煤机的多次磨损,导致磨煤机的磨辊部分出现掉块现象,且衬板部位也存在着明显的掉块现象。
经过深入分析,排除异物进入磨煤机的可能性,认为振动原因是磨辊与衬板干摩擦现象导致。
1.2 磨辊与衬板偏离振动磨辊与衬板属于磨煤机内的核心部件,磨辊与衬板型线如下图1所示,磨辊与衬板型线变化会直接影响磨煤机碾磨效率,同时也会影响磨煤机的电耗、煤排放量。
随着煤种的不断变化,配煤掺烧属于当前产煤主流方式,这类操作会导致煤质降低。
本文案例公司,在2016年中旬出现磨煤机间隙性振动,且伴随着磨煤出力下降、电耗偏高等问题。
图1 磨煤机磨辊与衬板碾磨型线示意图为深入研究这一现象出现的原因,本文案例公司参照多次磨煤机检修数据,磨煤机检查情况,磨煤机大修资料,发现磨煤机内部的磨辊与衬板上存在着不同程度的凹凸啃边现象,以此断定磨辊与衬板之间的碾压型线与碾压角度发生了变化。
小议MPS中速磨煤机振动及解决措施
小议MPS中速磨煤机振动及解决措施摘要:近几年,随着我国经济水平的不断提升,社会生产力水平得到了显著的提高,因此火力发电厂锅炉蒸发量对于自身的要求越来越高。
火力发电厂开始引进一些新的技术和设备,希望通过大型锅炉的辅助,使得火力发电厂的经济效益得以显著提升。
因此发电厂的燃料也从传统的资源开始朝着新型燃料的方向发展。
但是仔细分析其中的工作现状,会发现MPS当中中速磨煤机在震动的过程中存在各种各样的问题,对于系统的稳定运行造成不同程度的影响。
本文对于其中的工作原理和问题进行详细的分析,并为之提出一些针对性的解决对策,希望为相关单位提供一个有价值的参考。
关键词:MPS;中速磨煤机;震动;解决对策引言:近几年,随着我国可持续发展战略的不断推行,各行各业的能源利用问题受到了有关各方的普遍关注。
火力发电厂作为一个能源利用比较广泛的行业,对于其中的设备工作现状以及工作方式进行全面的研究,并认真分析其中存在的问题应该是一项具有普遍现实意义的工作。
这对于提升系统的工作效率,节约企业成本,推动企业可持续发展以及提升企业的经济效益具有十分重要的意义。
一、MPS中速磨煤机的结构和工作原理(一)工作原理在火力发电厂当中,中速磨的磨盘在电动机和减速机配合下转动。
在三角形压架上悬挂的磨辊在磨盘既定的半径当中自转。
磨辊的液压装置在开展施压的时候,压力可以通过磨辊和煤层直接传到相应的磨煤机磨盘上,控制系统相关的加载功能能够实现自身的最佳配置,为磨煤机的正常工作提供一个良好的基础环境。
在此基础上,原煤可以通过磨煤机落煤管加入到磨盘当中,原料在磨盘的离心力之下能够被迅速甩至磨辊和磨盘间隙下,经过碾磨后利用从磨盘风环吹出的一次风将煤粉混合物送至分离器,合格的煤粉送至燃烧器,较粗的煤粉继续回到磨盘上碾磨,磨煤机就是这样不停工作,以满足锅炉燃烧对煤粉的需求。
另外,磨煤机一次风室内热风可以在不断输送当中,实现对煤的干燥,为煤粉质量奠定坚实的基础。
磨煤机振动分析与治理
[4] 周志 敏.电气设 备预 防性 试 验 与 绝缘 诊 断 EJ].湖南 电力 ,2002
低速磨煤机 主要为滚筒式钢球磨煤机 ,一般 简称为钢 球磨 或球磨机 。它是一个转 动的圆柱形或 两端为锥形 的滚筒 ,滚筒 内装有钢球 。滚筒 的转速 为 15~25 r/rain。工 作时 筒 内的钢 球不 断地撞击 和挤压煤 块 ,将煤块磨 制成煤 粉 ,然后 由通人 滚 筒 内的热风将煤 烘干并 将煤粉 送 出,经分 离器分 离后 ,一定 粒 度 的煤粉被送入煤粉仓或直接送入煤粉燃烧器 。
系统 的运作水平 ,进 而确保水 电站 电气设 备在经 济、安 全运行 的基础上延长使 用期 限。工作人 员在对 水 电站 电气设 备进 行 预防性试验时会 忽视很 多危 险、重点 事项 ,而这些 事项 必须 按 照有关操作规程来进行处理 。另外 ,还要对试 验的项 目、内容 、 设备仪器 以及各 种辅 助设 备等 进行全面 、详细 的检查 和测验 , 从而确保整个试验 的快速 、有效 、安全开展 。
磨煤机是将煤块破碎并磨成煤粉 的机械 ,它是 煤粉炉 的重 要辅助设备 。磨煤 的过 程就是 煤被 破碎及 其表 面积 不断 增加 的过程 。要增加新 的表 面积 ,必须 克服 固体分 子 间 的结 合 力 , 因而需消耗能量 。煤在磨煤机 中被磨制成煤 粉 ,主要是通 过压 碎 、击碎和研碎 3种 方式 进行 。其 中压碎 过 程 消耗 的能量 最 省 ,研碎过程最费 。各种磨煤机在制粉过程 中都兼 有上述 2种 或 3种方式 ,但以何种为主则视磨煤机的类型而定 。
[参考 文献 ] [1] 郭 晚爱 .浅谈 电气设 备 预防 性试验 的重 要性 [J].科 技情 报开 发
与经 济 ,2005(10) E2] 张智 军。电力设 备 预防性 试 验 中应 注 意的 问题 [J].东北 电力 技
MPS中速磨煤机的振动原因分析及消除办法
MPS中速磨煤机的振动原因分析及消除办法摘要:现在很多大型火力发电机组的制粉系统多采用中速磨煤机,该型磨煤机适应煤种能力强,安装方便。
但在运行过程中经常产生振动,现根据该型磨煤机的结构特点,分析产生的原因以及消除的方法。
关键词:磨煤机;振动;原因;消除1概述现代电厂建设中中大部分采用MPS型中速磨煤机,它具有金属耗量少、占地面积小、初投资少;运行时耗电量小(约为钢球磨煤机的50~75%),特别是低负荷时单位磨煤电耗增加不多;噪声小;当配用回转式粗粉分离器时,煤粉均匀性很好。
但结构和制造较复杂,维修费用较大,而且不适宜磨制较硬的煤。
该型磨煤机由1个恒速电动机通过级减速齿轮箱驱动磨盘,研磨件由3个磨辊及装有12块衬瓦的磨盘组成,磨辊通过弹簧或者液压缸加载,已获得所需的研磨力。
磨煤机传动盘与磨辊处由密封风密封,石子煤及杂物由喷嘴环落入一次风室,被刮板刮进排渣箱,有人工定期排除。
2磨煤机运行状况分析在磨煤机运行过程中,经常出现的故障有:刮板脱落、喷嘴严重磨损及脱出、磨辊辊芯不转或者转动不灵活、磨煤机振动等。
其中磨煤机振动比较常见[1],有时振动较大,严重影响磨煤机的安全稳定运行。
3分析振动原因3.1风煤比控制不当如MPS中速磨煤机的出力包括干煤出力和磨煤出力。
在一定的条件下,它既要保证能磨制出一定数量和质量的煤粉,又要保证将原煤干燥到合格的煤粉含水量。
所以磨煤机出力受到磨煤条件和干燥条件的限制。
在运行或者检修过程中,由于调整不当或设备出现问题,就会出现工作状态点偏离标准空气曲线的现象,造成风煤比控制不当,容易引起磨煤机的振动。
3.2磨辊芯不转或转动不灵活磨辊是磨煤机嘴主要的研磨部件,每台磨煤机有三个磨辊,互成120度,每个磨辊与水平面成78度角。
磨辊的运行工作环境相当恶劣,如果保证其安全运行的条件受到破坏,那么将影响磨辊内轴承的转动[2],使磨辊卡涩或转动不灵活。
导致磨辊有滚动变为滑动,增加了磨辊与磨盘的局部摩擦力,造成磨煤机发生剧烈振动。
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1 ZGM123G型中速辊式磨煤机振动现状分析与处理方法
摘要:以岱海电厂磨煤机为例,分析了ZGM123G步中速辊式磨煤机振动的原因,并有针对性的介绍了解决处理磨煤机振动性问题的方法. 关键词:磨煤机;磨盘;风煤比;导向板 引言 近年来,随着电网扩容,300、600MW大型火电机组已成为我同发电的主要机型,直吹式制粉 系统在我国火电厂获得广泛应用,中速磨煤机的可靠性直接限制火电厂的发电量,影响火电厂的安 全生产和经济运行,本文主要是通过对岱海发电厂600MW机组磨煤机试运行中出现的振动问题及 解决办法进行了分析总结。 1振动现象 2005年8月10日下午19: 40,岱海电厂#12磨煤机投运,19: 50#12磨煤机筒体剧烈振动,被 迫停运。施工队伍立即组织人员进行抢修,检查磨煤机内没有大块,排渣箱内有积煤,刮板安装间 隙等无异常,済理渣箱内积煤后恢复备用。8月11曰凌晨,B磨再次启动,半小时后筒体呈“跳跃” 状振动,被迫停运,同时#11、#13、#14、#15、#16磨煤机在试运中也频繁出现剧烈振动。 2磨煤机振动原理 ZGM123G中速磨煤机工作动力传递程序是:电动机(反作用于地基)→减速机(反作用于地基) →传动支架→磨盘→(原煤层)→磨辊→磨辊支架→磨辊压架→导向板→外简体→底座→地基。在动力过程中的转动部件有电动机、减速机、传动支架、磨盘、磨辊、渣物刮板,这些部件的振动特性是旋转机械特性,振动的测量部位在电动机或减速机的基础和轴承处。减速机的输出转速只有23.1 rpm,属于低速重载设备,振动一般不会超标.所谓的磨煤机振动往往指的是外筒体和底座的振动。 外筒体和底座的振动动力是磨辊通过磨辊压架作用在外筒体导向架上反作用力。可以理解,所有磨煤机部件中,分为旋转件(约68T)和非旋转件(约24T),其相互作用力的传递必须平稳和可靠才能保证磨煤机的稳定运行。 2
影响磨煤机动静间作用力传递的部件有:磨辊支架与压架间的联结;磨辊压架与导向架间的间隙(厂家标准为承力侧0,非承力侧间隙5mm):磨辊与磨盘间原煤层的厚度和特性;渣箱内渣量;排渣刮板与底座间隙;外简体和底座的结构特性。 对新安装的磨煤机来说,磨辊支架与压架间的联结,磨辊压架与导向架间的间隙,排渣刮板与 底座间隙,已经检验合格。外筒体和底座的结构特性也属成熟设计。所以彫响振动的因素只有磨辊与磨盘间原煤层的厚度和特性及渣箱内渣量的特性。 渣箱内的渣量受煤层厚度和煤层特性影响。当煤层太厚或其碾磨特性差时,渣量就大,这时如果排渣不及时,煤渣就会在渣箱内结块造成渣物刮板运转中跳动。 煤层的特性主要指原煤的可磨性,如果原煤的可磨性偏离设计太多,就会造成大量石子煤产生, 表现为渣量过大。如果渣量大,但石子煤少,而多是未碾磨的原煤,则是由于磨内煤层太厚造成的, 如果渣量很少,且磨煤机表现为沉重的撞击声,则是由于磨内煤层太薄造成的。 煤层太薄或太厚均可引起磨煤机振动,是由磨辊在磨盘上的运动规律决定的。磨辊运动一是以磨辊轴为中心,在磨盘上的滚动;二是在磨盘瓦面圆弧内的摆动,正是这种摆动,才使原煤能够经过碾磨间隙,受到碾压作用而破碎,同时碾磨不碎的石子煤和过多的原煤才能排入渣箱。当煤层太薄时,磨辊由磨盘圆弧较高处摆动到较低处产生的冲击不能全部缓冲,造成冲击振动;当煤层太厚或煤层内有大块时,磨层不平,磨辊在磨盘上的滚动就会产生跳动现象。 磨煤机内的煤层厚度是由给煤量、加载力、一次风量及风温共同决定的。目前磨煤机的加载力采用液压变加载,其加载力受给煤量的信号控制,在磨煤机热态试车前已按厂家使用说明书的要求调试合格。运行中可通过监测就地液压油站压力指示来判断加载力是否在要求范围内。在给煤量和加载力一定的条件下,一次风量太大,风温太高,通风和干燥出力加大,煤粉细度变粗,煤层就会减薄;风量太小,风温太低,通风和干燥出力变小,煤粉细度过细,煤层就会加厚。 3
3振动原因分析及解决方案 故障现象 原因 预防及处理
磨 煤 机 运 转 抖 动 大
风煤比失调: 调试时匹配风煤比曲线 碾磨件间有异物: 停机,消除异物,检査磨内部件是否脱落: (注 意:当磨煤入铁块等高硬度异物时,应及时消除否则会损坏碾磨件)
导向板磨损或间隙过大: 更换或磨辊中心找正、调整导向间隙为1-3mm 底部充体变形; 调整和找平并加固
蓄能器中氮气 过少或气囊损坏; 停磨和高压油站,充气检査蓄能器:整定变加栽压力;
石子煤斗受热膨胀顶升充体: 把支腿改为刚性吊架; 磨辊指动幅度大; 撤掉三脚架下部限位调整垫片组: 1)风煤比失调: 目前存在问题为磨煤机入口一次混合热风测量装置由于风道设计原因,测量装置安装位置要求前后有5米直管道距离,但目前文丘里机翼测量装置安装位置在上下两个弯头之间,在线测量数据误差大,与磨煤机厂家提供的风煤比曲线匹配困难。在此基础上电科院调试人员根据以往经验与磨煤机厂家联合做了很大努力,根据排渣情况,风煤比调整趋于稳定正常状态。出于以后对磨煤机的安全稳定运行,就现场磨煤机入口一次热风道的设计安装位置,热控人员应考虑更换不要求直管道距离的测量装置。经#2炉实践,入口导流板改为垂直安装,已彻底消除数据误差大问题。要求入口 导流板全部改为垂直安装。间距:400-600-400 2)运行时磨辊与磨盘之间有硬物: 磨煤机能够把一定粒度的原煤碾磨成合格的煤粉,但不容许诸如金属块、石块、木块和其它粗硬异物进入磨煤机内,否则将影响磨煤机的使用寿命:所以,输煤系统应具有完善的清除杂物的设施。 碾磨部件(耐磨件)采用高铬铸铁制成,此种材料易脆裂、易热裂。所以要避免碰撞冲击和加热。基于此原因,ZGM123G型中速辊式磨煤机除低速盘车外,只容许磨辊抬起来后启动,或磨盘上布定量煤后600~800Kg启动,绝不容许磨盘上无煤(及磨辊加了载)启动。 难以粉碎且一次风吹不起的较重石子煤、黄铁矿、铁块等通过喷嘴环落到一4
次风室,被刮板刮 进排渣箱,由人工定期清理,清除渣料的过程在磨运行期间也能进行(见图)。
图:磨煤机“沸腾区”示意图 从以上情况分析,运行时磨辊与磨盘之间有硬物,磨煤机会出现短暂剧烈的振动,在168前调试期间,经过检查清理,且输煤除铁器投运良好,因此不会出现目前磨本体的抖动情况。建议停磨后检查淸理干净磨盘积煤,重新铺煤。 3)导向板磨损或间隙过大: 由于导向板工作面为圆弧形状,在运行时极易磨损使间隙增大,加上安装时安装误差,此处间隙的增大、磨辊中心会发生偏移,运行时产生动静撞击。要求停炉后撤掉导向间隙调整垫,对磨辊中心复查找正,保证磨辊中心垂直后,安装调整导向调整垫,使工作面间隙为0 mm,非工作面间隙 为 l-3 mm。 4)底部充体变形: 由于迷宫密封入口风道与石子煤斗出口法兰在现场安装时,发现占据底部壳体原装横梁位置, 磨煤机厂家发传真要求割除,割断此工字型横梁,会对原结构设计造成破坏,使底部壳体产生时效变形,使地脚螺栓受力不匀,造成地脚螺栓断裂,使磨本体的抖动加剧。建议对底部壳地脚找平、 垫实、加装基础埋件加固。 5
5)蓄能器中氮气过少或气囊损坏: 蓄能器在液压系统中的功能可归纳为:储存能置、液压缓冲。用途:作辅助动力源;补充泄漏、 保持恒压;作紧急动力源;作热膨胀补偿器;作液体补充装置;消除脉动、降低噪声;吸收液压冲击;作液压空气弹簧等。鉴于以上作用和用途,因此畚能器中氮气过少或气囊损坏会使磨煤机产生振动。根据磨煤机厂家维护要求,首次启动后及首次运行100小时后,应检査加载油缸装罝蓄能器的压力和装置的泄漏情况。以后每隔500小时检查一次。要求停磨和停止高压油站运行后必须对振动大的#11、#13、#14加载油缸装置蓄能器充气检查确认蓄能器压力应为40Mpa:同时降低加载力, 调整变加载4-20mA对应4-12Mpa. 6)石子煤斗受热膨胀顶升壳体: 在磨煤机运行时,石子煤斗上部液压插板门为全开状态,一次混和热风温度最底为100℃ 石子煤斗受热高度为1米,长宽为1米,厚为10mm,石子煤斗热伸长汁算: ΔL=a’LΔt ΔL=1.2×1 ×200=2.4mm 式中ΔL—伸长值 a’—线膨胀系数 L —石子煤斗受热高度 Δt—温升,r 。 石子煤斗受热高度伸长时,传给地面的力F可用下式计算得出: F=E a’ ΔtA F=2×106×0.098 Mpa×l.2×80×3.14 (1-0.01) ×0.01=5849141 (N) 这样大得作用力顶升壳体对于底部壳地脚螺栓是有害的,且德国原装石子煤斗下部与地面要求必须留有50 mm空隙。因此需割除石子煤斗四条支腿,改为与底部壳用刚性吊架相固定连接方式。 7) 磨辊自摆动幅度大:
磨辊保持架与三角压架垂直面预留有3mm摆动间隙,磨辊与磨盘弧度轨迹接触面小,会引起磨辊自摆幅度增大,导致三脚架在磨盘上晃动大,使磨煤机产生抖动。建议撤掉原装三角压架头下部限位调整垫,取消磨辊与磨盘之间预留的5 mm间隙,此项建议由磨煤机厂家提出,并在其他电厂得到证实。 6
8) 另外:
磨煤机底部壳下部加装焊接埋件。 磨煤机一次热风道加装金属软连接。 磨煤机防爆蒸汽入口管加装金属软连接。 磨煤机切向间隙由5mm重新调整为1 一3mim 磨煤机液压变加栽压力由5-15Mpa改为4-12Mpa。 磨煤机拉紧限位调整垫、磨辊与磨盘之间5 mm间隙去掉。 磨煤机内部所有连接螺栓全部用8 mm钢筋焊接,形成止动环。 磨煤机底部壳地脚嫘栓焊接,嫘帽套接,恢复加强原螺栓紧力。 磨煤机在每次启动前,磨辊与磨盘之间必须有30mm煤层,600-800Kg。 磨煤机一次热风道入口垂直段垂直加装(间距400mm-600mm-400mm)导流板。 磨煤机一次热风道入口垂直段取掉#35件,磨煤机一次热风道入口水平段标高提高500 mm,形成陡坡,已防止渣室煤渣进入一次热风道水平段堵塞一次风入口,造成积煤自燃。 入口一次热风管道及蒸汽灭火管道无设计安装钢性补偿器,会对磨煤机运行时的振动产生放大器作用,建议加装钢性补偿器。 9)整改后运行平稳,以下是运行中就地实测振动数值:
编 号 设备名称
振动(um)
驱动侧 非驱动侧 丄 - ⊙ 丄 — ⊙ 1 #11磨煤机 18 11 17 20 19 11 4 #12磨煤机 16 13 17 14 18 16 7 #13磨煤机 10 7 13 14 14 8 10 #14磨煤机 6 7 10 13 14 9 10)其他: 把绞轴连接螺栓拧紧并焊死,密封风管与磨煤机的连接螺栓焊死,磨煤机内部磨辊辊胎紧固螺栓、磨辊盲堵紧固螺栓、磨辊防磨护板固定嫘栓分别用Φ8 mm钢筋,使用507焊条焊接在一起, 形成止动圈,已防止在运行的时候螺栓掉落。