浅谈铁路货车脚踏式制动机常见故障的原因及修复方法和改进建议

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浅谈铁路货车脚踏式制动机常见故障的原因及修复方法和改进建议

摘要铁路货车脚踏式制动机经过几年的使用,一些问题已经暴露出来。本文对脚踏式制动机配件间配合部位锈死的原因作以分析,提出了修复方法,并对今后脚踏式制动机的改进及检修提出了建议。

关键词脚踏式制动机;故障;修复;改进建议

0 引言

随着铁路运输事业的飞速发展,机械化装卸作业已非常普及,为了解决机械化装卸作业中频繁损坏制动机问题的发生,铁路科研部门和制造厂设计生产了脚踏式制动机,大量装用在C64、P64A、P65、P65A等新型货车上。脚踏式制动机具有制造精良,便于作业的特点,它改变了人力制动的施力方式,即改手施力为脚踏施力,具有制动保压、阶段缓解、快速缓解和锁闭防溜等功能和安全性好、制动力大、操作简便、省力、便于瞭望等优点,利于铁路调车作业和锁闭防溜等。但经过几年的使用后发现,脚踏式制动机作用失效故障时常发生,对铁路运输安全构成不利影响,现结合车辆部门生产实际,就脚踏式制动机配件间配合部位锈死的原因作以分析,并提出修复方法和改进建议。

1 故障类型

通过调查发现,导致脚踏式制动机作用失效的故障有3类:

1)脚踏杠杆(序号2)与18×99mm销轴(序号22)锈死;

2)控制棘爪(序号5)与18×120mm销轴(序号25)锈死;

3)Φ40mm轴(序号11)与壳体(序号12)锈死。

2 原因分析

脚踏式制动机通常安装在铁路货车端墙的外部,由于制动机整体外露,在日常使用中不断遭受风、雨、雪、雾的侵蚀,加之货物装卸作业时经常有煤灰、矿粉、水泥等杂物落在制动机上,而脚踏式制动机在设计上各转动部位间间隙较小,久而久之,造成转动部位间锈死不得转动,而使制动机失效。同时,铁路货车实施段修作业时,个别检修车间未按规定对各转动部位涂干性二硫化钼润滑脂,也加剧了制动机锈蚀现象的发生。

脚踏式制动机结构图

3 修复方法

以Φ40mm轴(序号11)与壳体(序号12)锈死为例,用乙炔割炬将轴承衬套与壳体的焊点切开,使用手锤及垫块将轴打出,对Φ40mm轴的端轴部位进行打磨或微量车削,将铁锈除去,在Φ40mm轴的表面涂干性二硫化钼润滑脂,重新安装,将Φ40mm轴的轴承衬套与壳体焊固即可。

4 改进建议

1)在制造脚踏式制动机时,将脚踏杠杆(序号1)销孔、控制棘爪(序号5)销孔、壳体(序号12)销孔适当加大尺寸,使销孔与轴的间隙增大到0.5mm~1.0mm。

2)在制造脚踏式制动机或制动机大修时将各轴、铰点销轴及控制棘爪材质改为不锈钢,其它部件改为铝合金;

3)脚踏式制动机在实施段修时,须按下列5项要求进行检修:

(1)性能试验与外观检查良好时可不分解;

(2)脚蹬(序号1)、控制杆(序号3)、脚踏杠杆(序号2)、拉杆(序号8)、壳体(序号12)、控制棘爪(序号5)、绕链棘轮(序号10)、绕链棘爪(序号7)、重锤连块(序号9)、制动链等配件裂纹、破损时更换,丢失时补装;

(3)各转动部位须涂干性二硫化钼润滑脂;

(4)摆动杆件不得与脚踏板相碰,各铰接点须转动灵活,不得互相干扰,挂链螺栓须到位并紧固,出壳体外其他铸件不得涂润滑油及油漆;

(5)脚踏式制动机分解检修时,控制棘爪、绕链棘爪齿尖R值的磨损大于2.5mm时更换,绕链棘轮棘齿的K值磨损大于1mm时更,Φ40mm轴的轴端直径磨耗大于1mm时更换,其他销轴磨耗或变形大于2mm时更换,各开口销、挂链螺杆须更换。整机组装后须在试验台上进行性能试验。

参考文献

[1]杨绍清编著新型铁路货车检修图册[M].中国铁道出版社,2003.

[2]陈大名,张泽伟主编.铁路货车新技术[M].中国铁道出版社,2004.

[3]杨绍清,陈雷编著.铁路货车段修技术与管理[M].中国铁道出版社,2004.

[4]中国铁道部编著.铁路货车制动装置检修规则[M].中国铁道出版社,2008.

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