(整理)单铁口高炉出铁沟长寿技术-世界金属导报1911期
大型高炉出铁口综合维护技术

大型高炉出铁口综合维护技术大型高炉铁口、风口采用稳定性好、密封性好,抗氧化的铝质大块异型组合砖砌筑。
铁口组合砖部位立砌,避免砖缝贯通,上下层垂直砖缝错开。
宝钢高炉有4个铁口,布置不均匀,最小夹角只有40°,铁水频繁冲刷,使这个部位侵蚀加剧,一直是炉缸侧壁温度最高的部位,是高炉本体最薄弱环节之一,是监测维护的重点。
一、延长铁口砖寿命,控制铁口砖外凸现象宝钢一高炉铁口原设计用硅线石大块异型组合砖,寿命只有3个月左右。
并且出现逐渐向外突出的趋势,后来把铁口组合砖改为铝碳碳化硅砖,抗剥落性、热稳定性更好,同时铁口两侧、上方设置铜冷却板,以延长使用寿命,并在铁口两侧焊上筋板,卡住铁口砖,制止铁口砖的突出,寿命延长到一年。
宝钢2BF出铁口详图二、压入维修铁口组合砖不仅承受着开孔机和赌泥炮的压力,还受到渣铁的侵蚀,组合砖缝难免产生贯通管道,这就造成煤气泄漏窜火现象,铁口窜火为刚性火焰,若不及时处理将进一步恶化炉前操作环境、破坏铁口组合砖。
在高炉炉役的早期、中期、后期其内衬的检修集中在易损坏部位,铁口即是其中之一。
铁口检修方式为炉外压入,目的是充填砖缝、堵塞贯通的煤气通道,提高砖体的导热系数,降低铁口砖的热负荷。
三、更换铁口砖采用刚玉可塑料严密粘接如前所述,在出铁操作中,由于泥炮对出铁口的冲击和铁水频繁冲刷造成渗透蚀损,使铁口内衬砖严重破损、开裂,形成炉内煤气泄漏通道,必须进行维修。
采用高强抗冲刷的刚玉质可塑料在残存破损剥落的旧砖上充填找平,使更换的新砖能与旧砖充分吻合,粘接严密,气密性好,杜绝了煤气泄漏通道的形成,抑制了煤气泄漏。
宝钢高炉出铁口用刚玉可塑料修补四、延长泥套寿命,改善提高炉炮泥质量,确保铁口深度确保出铁口深度也是铁口维护的一个重要方面,随着宝钢高炉产量的提高,增加泥量,减少环流对炉缸侧壁的冲刷。
同时,加强炉前设备的维护和炉前作业管理。
当泥炮的活塞环与炮筒间缝变大时,及时更换,避免返泥。
攀钢一高炉大修采用的长寿化技术分析

攀钢一高炉大修采用的长寿化技术分析摘要:文章从设计的角度从高炉炉型结构、死铁层厚度、炉体内衬、炉体冷却、增加出铁口等方面阐述了攀钢一高炉大修采用的长寿化技术,使冶炼钒钛磁铁矿高炉一代炉龄无中修寿命达到15 a,可为类似工程提供参考。
关键词:高炉;钒钛磁铁矿;长寿;设计高炉长寿技术一直是炼铁工作者研究的重点课题,一代炉龄使用寿命越长,就意味着经济效益的不断提高。
随着我国炼铁技术的进步,国内高炉逐渐向大型化发展,出现了沙钢5 800 m3世界第一大高炉以及首钢5 500 m3等大容积高炉,高炉的设计能力、装备水平、施工质量、管理维护层次和使用寿命等方面均有显著提高。
但较之国外优秀高炉的长寿水平(无中修15~20 a),目前国内高炉的一代炉龄一般低于10年,仅少数高炉可实现10~15a的长寿目标。
攀钢高炉冶炼钒钛磁铁矿,炉容1 000~2 000 m3,其一代炉龄寿命维持在8~10 a左右。
由于原料的特殊性,炉容的扩大在当前攀钢冶炼技术及操作水平下已基本达到瓶颈,为了提高效益必须延长高炉寿命。
1 攀钢一高炉大修历史攀钢一高炉为国内外第一座冶炼高钛型钒钛磁铁矿普通大型高炉。
其设计有效炉容1 000 m3,1965年开工建设,1970年7月1日建成投产,采用攀枝花本地钒钛磁铁矿冶炼。
其第一代炉役采取的主要长寿化措施有:①普通粘土砖、大块碳砖相结合的复合结构炉底。
②炉体冷却第1~3段(炉底、炉缸部位)为光面冷却壁,第4~5段(炉腹、炉腰部位)为镶砖冷却壁,第6段(炉身下部)为光面冷却壁套支梁式水箱的复合结构,第7~11段(炉身中部)为四层支梁式水箱,第11段顶部到炉喉钢砖以下没有设计冷却结构,为全高铝砖砌筑。
1978年进行了第一次大修,炉容维持不变,炉底改为全粘土砖结构,炉身下部改为三段镶砖冷却壁。
1989年进行了第二次大修,炉容扩至1 200 m3,炉身下部改为三段带大头的镶砖冷却壁,炉身中部采用铸钢冷却水箱,炉体砖衬为粘土砖及高铝砖。
高炉炼铁

高炉炼铁高炉gaolu liantie高炉炼铁blast furnace ironmaking现代炼铁的主要方法,钢铁生产中的重要环节。
这种方法是由古代竖炉炼铁发展、改进而成的。
尽管世界各国研究发展了很多新的炼铁法,但由于高炉炼铁技术经济指标良好,工艺简单,生产量大,劳动生产率高,能耗低,这种方法生产的铁仍占世界铁总产量的95%以上。
高炉生产时从炉顶装入铁矿石、焦炭、造渣用熔剂(石灰石),从位于炉子下部沿炉周的风口吹入经预热的空气。
在高温下焦炭(有的高炉也喷吹煤粉、重油、天然气等辅助燃料)中的碳同鼓入空气中的氧燃烧生成的一氧化碳和氢气,在炉内上升过程中除去铁矿石中的氧,从而还原得到铁。
炼出的铁水从铁口放出。
铁矿石中不还原的杂质和石灰石等熔剂结合生成炉渣,从渣口排出。
产生的煤气从炉顶导出,经除尘后,作为热风炉、加热炉、焦炉、锅炉等的燃料。
简史和近况早期高炉使用木炭或煤作燃料,18世纪改用焦炭,19世纪中叶改冷风为热风(见冶金史)。
20世纪初高炉使用煤气内燃机式和蒸汽涡轮式鼓风机后,高炉炼铁得到迅速发展。
20世纪初美国的大型高炉日产生铁量达450吨,焦比1000公斤/吨生铁左右。
70年代初,日本建成4197米高炉,日产生铁超过1万吨,燃料比低于500公斤/吨生铁。
中国在清朝末年开始发展现代钢铁工业。
1890年开始筹建汉阳铁厂,1号高炉(248米,日产铁100吨)于1894年5月投产。
1908年组成包括大冶铁矿和萍乡煤矿的汉冶萍公司。
1980年,中国高炉总容积约8万米,其中1000米以上的26座。
1980年全国产铁3802万吨,居世界第四位。
[主要产铁国家产量和技术经济指标]70年代末全世界2000米以上高炉已超过120座,其中日本占1/3,中国有四座。
全世界4000米以上高炉已超过20座,其中日本15座,中国有1座在建设中。
50年代以来,中国钢铁工业发展较快,高炉炼铁技术也有很大发展,主要表现在:①综合采用精料、上下部调剂、高压炉顶、高风温、富氧鼓风、喷吹辅助燃料(煤粉和重油等)等强化冶炼和节约能耗新技术,特别在喷吹煤粉上有独到之处。
武钢1号高炉炉底与炉缸长寿新技术 (1)

第37卷 第2期2002年2月钢 铁I RO N AN D ST EELV ol.37,N o.2Februar y2002武钢1号高炉炉底与炉缸长寿新技术许美兰 赵忠仁(武汉钢铁集团公司)摘 要 武钢1号高炉改造性大修,炉底与炉缸采用长寿新技术:增大炉缸容积,加深死铁层;选用半石墨炭砖和德国的高密质炭砖;炉底冷却采用软水密闭循环,以及设置完善的检测设施。
总结运用钒钛矿护炉经验,以减缓或消除炉底与炉缸“环缝”、“熔洞”、“蒜头状”侵蚀,达到炉底、炉缸高效长寿的目的。
关键词 高炉 炉底 炉缸 长寿新技术NEW LONG LIFE TECHNIQUE FOR BOTTOM A ND HEARTHON NO.1BLAST FURNACE AT WISGC OXU Meilan ZHAO Zhong ren(W uhan Iron and Steel Group Co.)ABSTRACT For majo r repair of reco nstructio n nature o f No.1BF at W ISGCO,the long life technique has been applied to the relining o f the furnace bo ttom and hear th,w hich in-v olves enla rg ement of hea rth vo lume,deepening the mo lten metal layer,using semi g raphite carbon bricks a nd highly com pacted German carbon bricks,ado ption of soft wa ter circulatio n fo r bo ttom coo ling and inspection system.The ex periences o f smelting V-Ti o re are used to eliminate the`ring co rrosio n’,`hole making’and`g arlic shape’corro sion in the bo tto m and hear th to reach lo ng life.KEY W ORDS blast furnace,bo ttom,hearth,new technique fo r lo ng life1 前言武钢1号高炉于1958年9月13日建炉投产,截止1999年5月13日停炉大修,高炉服役40年,历经二代炉龄,高炉先后采用综合炉底和全炭砖水冷薄炉底技术,均获得20年长寿效果[1,2],见表1。
高效长寿高炉技术措施

贴冷却壁全部砌筑热压碳砖NMA,炉底总厚度为2800mm,
有的高炉采用了1600mm。这种碳砖具有以下特点:导热性好,
他的导热性是普通大块碳砖的2倍;抗渗透性;抗碱性好。
但是采用薄炉底时,水冷强度必须保证1150℃等温线不 能下移。
下面是首钢1号到4号高炉炉缸炉底采用的结构和选用的 材质。
炉号 炉底、炉缸结构 炉底、炉缸
(AI203≥80%)
国产碳砖NMA砖高铝砖ω (AI203≥80%)
NMD砖 粘土砖 (ZGN-42)
NM D砖 Si3N4-SC砖 粘土砖 (ZGN-42)
粘土砖 (ZGN-42)
高铝砖 (GL-65)
碳化硅-莫来石异型砖
• 6.加强精料和高风温
• 7. 高炉自动化检测技术
一、选择合理的设计炉型
合理的高炉内型,应高适效长合寿高在炉技一术措定施 的原料条件和操 作制度下的稳定、顺行、高产、低耗、长寿的十字方 针。
在精料、风机允许的情况下,90年代以后设计炉 型时,主要考虑两个方面:
⑴炉腹、炉腰、炉身下部的横向尺寸适当扩大 ⑵以合理的冷却结构形式适当缩小炉腹高度、缩 短炉身高度,这样,把设计炉型调整到操作炉型。 总之,高炉目前采用矮胖炉型。目前推荐的不同 容积的高炉内型主要参数
有效容积/m3
d/mm D/d d1/d Hu/D α(°) β(°)
表1
1300-2000 2000-2500 高效长寿高炉技术措施
8400-9800 1.12-1.08 0.69-0.67 2.85-2.65 80.5-79.5 84-83.8
10000-13400 1.11-1.09 0.67-0.65 2.52-2.23 81.5-80.5 83.5-82
高炉炼铁厂技术操作规程

高炉炼铁技术操作规程1、高炉工长安全技术操作规程 (2)2、热风工段技术操作规程 (3)3、卷扬岗位工技术操作规程 (4)4、称量岗位工技术操作规程 (4)5、炉前工技术操作规程 (4)6、铁口工技术操作规程 (5)7、水工技术操作规程 (5)8、天车技术操作规程 (5)9、除尘工技术操作规程 (6)10、CTC风机岗位技术操作规程 (6)11、水泵工技术操作规程 (7)12、电工技术操作规程 (7)13、维修技术操作规程 (8)14、原料岗位工技术操作规程 (8)15、上料岗位技术操作规程 (9)16、铸铁工技术操作规程 (9)17、机头电磁盘天车工技术操作规程 (9)1、高炉工长安全技术操作规程1、出铁前穿戴劳保用品,严禁在出渣、铁时横跨渣铁沟,通过时必须走安全通道。
2、放渣、出铁前,工长要及时检查渣铁口是否正常,发现问题及时采取措施。
3、取样前,模样、样勺要烤干,防止放炮伤人。
4、机车晚点或其它原因不能正常出铁时,当班工长根据情况适当减风压,防止发生渣口烧坏、风口罐渣、烧穿等事故。
5、高炉冷却水压下降时,值班工长视具体情况减风压处理,发现停水时紧急停风。
6、高炉炉顶压力不断升高超出正常范围时,应及时减风压,打开炉顶放散阀,查找原因,排除故障再恢复正常生产。
7、预计较长时间不能上料而顶温升高时,可适当减压。
无钟炉顶顶温不超过300℃,炉底温度不超过600℃。
8、休、送风前必须与鼓风室、热风、TRT、卷扬、布袋除尘、生产科等部门取得联系。
9、休风检修处理炉顶设备时或临时休风炉顶需动火时,炉顶必须点火,点火前炉顶严禁其它作业。
10、料线过深时,不得休风,如必须休风时,严禁倒流操作。
11、上炉顶点检设备或处理设备故障时,首先通知煤防站人员,现场监护炉顶必须两人以上同往。
12、休风前若悬料,应先做料后才能休风。
13、休、送风注意事项:①复风时热风炉未发回送风信号,不准关闭放风阀;②不打开窥视孔,不准发出倒流信号进行休风,严防煤气在热风管道和热风炉内、烟道引起爆炸;③当有必要换另一热风炉倒流时,必须通知炉台人员暂时离开风口附近;④在煤气区域工作或处理设备故障时,应通知煤防人员现场指导,并服从煤防人员指挥。
大型高炉炉前操作及铁口维护技术培训教材

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1.3评价铁口维护好坏的指标 (1)铁口深度 保证铁口深度是维护铁口、保护炉墙的重要措施。 铁口过深或过浅,不仅对炉前出渣铁作业带来影 响,更重要的是对高炉长寿维持不利。铁口深度 过浅时,炉缸内1150℃等温线外移,熔融渣铁的 运动,会加剧炉缸砖衬的侵蚀,造成炉缸侧壁温 度升高,影响高炉的长寿。铁口过深时,铁口的 稳定性变差,开口过程中容易发生开口困难和铁 口断的现象,也不利于高炉的长寿维护。
2.5加强铁口泥套的维护。加强泥套的选料、 泥套的制作、泥套的管理,杜绝冒泥, 确保打泥量。
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3.安全的开口和堵口操作 安全的打开和封堵出铁口是确保其稳定的关 键,因此要选用现代化的、高能力的设备, 同时必须不断提高操作水平。
大型高炉炉前操作及铁口维护技术培训教材
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2.大型高炉的出铁口的维护 (1) 出铁口维护的好坏是关系铁口工作稳定和高炉长寿的关键。出铁口 是炉缸结构中最薄弱部位。出渣出铁是高炉的基本操作,高炉大型化 后,无渣口设置,高风温、富氧喷吹、高压操作等强化手段使生产率 不断提高,更需要加强对出铁口的维护。 (2)铁口维护工作,要依椐各高炉不同的实际情况来采取相应措施。 维护正常足够的铁口深度,可促进高炉炉缸中心渣铁流动,抑制渣铁 对炉底周围的环流侵蚀,起到保护炉底的效果。同时由于深度适宜, 铁口通道沿程阻力增加,铁口前泥包稳定,钻铁口时不易断裂,在高 炉出铁口角度一定的条件下,铁口深度稳定,有利于出尽渣铁,促进 炉况稳定顺行。
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1.2影响出铁口工作的因素 (1)熔渣和铁水的冲刷, 铁口打开以后,铁水和熔渣在炉内煤气压力和炉料的有效重力以及渣铁本身 静压力的作用下,以很快的速度流经铁口孔道,把铁口孔道里端冲刷成喇叭 形。 (2)风口循环区对铁口的磨损 在高炉冶炼强化的条件下,风口前存在一定大小的循环区。渣铁在风口循环 区的作用下,呈现出一种“搅动”状态,对突出在炉墙上的铁口泥包有一定 的磨损作用。当风口直径越大,长度越短,循环区靠近炉墙时,风口前渣铁 对铁口泥包的冲刷越剧烈,对炉墙和铁口泥包磨损也越大。 (3)炉缸内红焦的沉浮对铁口泥包的磨损 在出铁过程,随着炉缸内存积的渣铁减少,风口前的焦碳下沉充填,堵上铁 口后,随着炉缸存积的渣铁增多,渣铁夹杂着焦碳又逐渐上升,焦碳在下降 和浮起的过程中是不规则的,无规则运动的焦碳对铁口泥包也有一定的磨损 作用。 (4)煤气流对铁口的冲刷 出铁末期堵铁口之前,从铁口喷出大量的高温煤气(1600-1800℃)有时并夹 杂着坚硬的焦碳同煤气流一道喷出,剧烈磨损铁口孔道和铁口泥包。 (5)熔渣对铁口的化学侵蚀
八钢2500m3高炉低钛渣护炉,稳定铁口深度延长高炉出铁时间实践

八钢 2500m3高炉低钛渣护炉,稳定铁口深度延长高炉出铁时间实践摘要对八钢2500m3高炉炉役后期炉缸情况进行总结,高炉冶强的提升,炉役后期铁口维护重点,并采取相应的维护措施进行研究,并取得了良好的效果。
1 概述八钢B高炉2500m3高炉,设计一代炉役寿命为15年。
采用双矩形出铁场,平坦化设计。
其中一个出铁场上布置两个铁口,另一个出铁场布置一个铁口。
在每个出铁场的铁沟流嘴下各设一个摆动流嘴,共三个摆动流嘴,每个摆动流嘴下各对应两条铁水线。
出铁时,每个铁水线上各停放一个260吨鱼雷罐。
2009年2月28日点火投产至今,已连续生产11年。
2019年以来,炉缸侧壁温度上升迅速,屡创新高,炉前铁口浅,铁口区域窜漏煤气,铁口喷溅大,出铁时瞬时渣铁量波动大,出铁时间短,炉缸铁水不能及时排出,渣量大时需进行人工分流渣流的操作。
铁口工作状态长期不正常,铁口区域窜漏煤气严重威胁高炉的安全生产和高炉冶强的提升。
如何找出炉役铁口维护重点,并采取相应的维护措施是B高炉炼铁工作者研究的重点。
2 B高炉近年来对高炉炉缸侧壁高及铁口区域漏煤气采取的一些措施B高炉自2019年以来结合高炉炉役后期长寿工作经验及国内外长寿工作实践,采取了一系列有效的维护措施:(1)进行炉壳与炉衬冷面的间隙灌浆(铁口区域)。
所有高炉的炉缸侧壁碳质炉衬与炉壳之间都有间隙,通常在此间隙中填充捣打材料,以将炉衬耐材的热量传递给受冷却的炉壳。
但经过长时期的冶炼后,捣打材料往往会脱落,这对炉衬与炉壳间产生很大的绝缘作用,导致炉衬温度上升,加剧损耗。
基于此,B高炉采用灌浆技术将碳浆泵入间隙(铁口区域),以替代脱落的捣打材料,使炉衬冷面与炉壳间的热流畅通。
(2)降低产量或利用临时休风时间,将炉缸侧壁温度高上方的风口(1个至两个风口)堵死,铁口上方区域长风口送风等措施减轻局部过热的侧壁耐材的负荷,使该区域暂时冷却并生成凝固保护层。
(3)降低喷吹燃料量消除风口附近局部过热。
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单铁口高炉出铁沟长寿技术一、前言现代大型高炉出铁沟一般都是采用低水泥结合AL2O3—SiC—c质浇注料。
该材料使用安全、寿命长、消耗少、施工维修方便是高炉稳产、顺产的重要保证。
由于消耗少,维修少,使用稳定,因此,现代大高炉炉前出铁场环境整洁。
一般大高炉都有2个以上的出铁沟,当其中一条铁沟必须重新造衬或必须修补时,只要堵住该条铁沟的出铁口后,就可以对该条铁沟进行浇注、养护硬化、烘烤干燥等。
与此同时,其他出铁口出铁正常,不影响高炉的正常生产。
但容积为1000m’以下的中小型高炉一般设计为单个出铁口,因此不可能保证一般浇注料施工所需要的养护、烘烤时间。
所以,目前的单出铁口的中、小型高炉铁沟一般还是采用沥青或树脂结合A1203,—SiC—C质免烘烤捣打料捣打铁沟内衬。
由于采用树脂或焦油结合,捣打料捣打施工后不必烘烤或短时间烘烤即可立即直接过铁水,可以满足较小高炉的使用工艺要求。
但因为捣打的沟衬耐火材料一般只是沟底表面一层相对密实,而表层以下及沟帮部位都很疏松不耐冲刷,因此捣打料存在使用寿命太短的问题,一般只有1—7天,最短的甚至1班一修。
因此,铁沟修补频繁,炉前工人劳动强度太大,且高热的环境又造成很多小女全囚素,还有树脂的烟尘有毒有害问题!因此,如何有效地解决单铁口高炉出铁沟寿命的问题备受关注。
北京联合荣大公司为此曾开发能够快硬快烘的树脂结合A12O3,—SiC—C 质浇注料(专利:铁沟面烘烤浇注料及单铁口高炉出铁沟浇注料造衬工艺,专利号2006100869258),替代捣打料来解决单铁口高炉出铁沟使用寿命短的问题,并在一些高炉进行了应用。
该技术虽然解决了施工体的密实性问题,但这种浇注料由于主要是树脂结合,树脂用量相对较大,树脂自身的烧后松散造成烧后浇注体结构疏松,铁沟的抗侵蚀抗冲刷能力似乎还有欠缺,使用寿命远不如大高炉所用的低水泥结合A1203,-SiC-C质浇注料。
而且树脂结合浇注料在烘烤时树脂的烟尘造成的炉前环境恶劣问题依然存在。
在总结经验与大量实验的基础上,北京联合荣大公司通过对大型高炉用低水泥结合M203—SiC—C质铁沟浇注料进行改性,使其能够在热态下施工并能快速升温而不爆裂,满足中、小型单铁口高炉铁沟的快速施工使用要求。
在工程实践中还借鉴大高炉主铁沟普遍采用的储铁式结构,将中、小型单铁口高炉出铁主沟也改造成储铁式或半储铁式结构,从而改善耐火材料的烧结环境以及急冷急热环境。
这种结构也取消了小高炉炉前每次出铁前在沟内铺沙的惯例,从而彻底改变了炉前作业平台的工作环境。
二、低水泥结合A1203—SiC—C质浇注料的改性研究大高炉用低水泥结合A1203—SiC—亡质浇注料配料中有超微粉和分散剂,因此流动性好、耐火度高,浇注体致密性好、强度高,因此铁沟抗侵蚀、抗冲刷,使用寿命长(通铁量高)。
但该材料的最大问题是浇注后需要养护且不能过快速度烘烤,否则会出现强度低和爆裂。
因此有效解决大高炉铁沟浇注料的快干脱模和快速烘烤、防止爆裂问题,是该材料能否用于单铁口高炉的关键,也是本研究的主攻方向。
本试验的基本思路是:以大型高炉用A120,—SiC—C质铁沟浇注料为基质,加入各种防爆改性材料,使其具有快硬快烘的性能。
防爆试验方法是将浇注料浇注成100*100*60的方块,浇注后1.5—2h即放入电炉中,观测其爆裂的程度。
进一步放大样试验是将浇注料浇注为50kg以上的预制块,同样是浇注后1.5—2h即脱模并立即放在10000C左右的炭火上进行烘烤,检验其爆裂情况。
1,加入发气剂改进防爆性能金属A1粉能够与水反应生成H2气,因此浇注料中加入少量A1粉可以在浇注后产生大量气体通道,有利于烘烤过程中水蒸气的扩散。
同时A1粉与水反应的过程还会产生大量的热量,能够有效促进浇注料的硬化。
但金属Al粉加量过多时,因发气量人多,致结构强度降低。
发气量跟金属Al粉的细度和数量有关,铝粉粒度越细,数量越多与水反应发气越剧烈,产气量越多越集中,越易产生鼓胀开裂,影响体积密度,降低强度。
所以,必须严格控制金属Al 粉的细度与加入量。
除Al粉之外,本案还在浇注料中添了有机发气剂。
有机发气剂的发气机理是发气剂与水泥和水发生分解反应,生成某种钙盐,钙盐分解产生N2、CO:、NH3气。
由于有机发气剂不像Al粉那样反应剧烈,因此浇注料不易出现鼓胀和细粉上浮的问题。
而且有机发气剂不会因施工养护环境温度的差别而产生发气速度与发气量的很大变化,因此施工更易掌握。
2.添加助结合剂调整硬化时间浇注料的快硬对于施工后快速脱模至关重要,本案通过加入促硬的助结合剂,保证浇注料具有足够的施工时间,同时还必须在浇注成型后很快硬化,以便及时脱模进行烘烤。
研究还发现,浇注料的硬化时间还与浇注体的鼓胀与爆裂有很大关系。
浇注料过快硬化和过慢硬化,都会出现浇注体鼓胀与爆裂的问题。
因此,通过加入适量的助结合剂,能有效控制浇注料的硬化时间,并进而防止发气带来的鼓胀和裂纹。
加有发气剂和助结合剂的浇注料大约1h即能固化脱模,固化后的样块直接放到450~C炉内也不会发生爆裂。
3.添加有机纤维提高抗爆裂性;从水的蒸气压和温度的关系中不难看出,水在1000C以上时,蒸气压力迅猛上升。
浇注体烘烤时,浇注料内的水会因受热迅速气化。
浇注料烘烤开裂和爆裂主要原因就是因为迅速形成的水蒸气不能及时排出浇注体外,浇注体内水蒸气压太高。
添加防爆纤维是浇注料最有效防爆措施之一。
纤维防爆的原理是浇注料受热后纤维迅速收缩或分解,并同时在浇注料中形成气孔通道,从而让浇注料因受热而产生的水蒸气迅速扩散挥发出去。
浇注料内的水蒸气及时扩散出去而不在浇注体内集聚形成较大压力,则浇注体不会发生爆裂。
但纤维品种众多,合理的选择品种、直径、长度与用量对浇注料的防爆效果至关重要。
本研究通过合理选择,在浇注料中加入适当品种与数量的纤维后,硬化后的试样直接放进5000C的高温炉内保温后,试样表面完好,不会发生爆裂。
4.添加碱式乳剂防爆剂碱式乳剂防爆剂是近几年才见报道的一种新型防爆剂,其组成为氢氧化物的离子聚合而成的多核络合物,能有效溶解于水溶液。
有文献介绍其防爆机理为:浇注料在受热干燥时,碱式乳剂的脱水胶化在基质中形成网片状微裂纹通道,从而增大了浇注料的透气率。
另据称碱式乳剂能抑制或延缓CAHl0的生成,也可提高浇注料的防爆裂温度。
为进一................. 传统的单铁口高炉主铁沟沟底坡度较大,而且撇渣器出铁口沟底标高几乎接近于撇渣器前端进铁口处主沟沟底的标高。
因此,每次出完铁以后主沟沟底不会留存残余铁水,并完全暴露在空气中。
更有甚者,为了使铁沟温度迅速降低以便清渣和铺沙,很多工人操作时还要向刚出完铁的沟内浇水。
因此,小高炉铁沟耐火材料会反复出现因温度骤降和水冷而发生收缩开裂等急冷急热的损坏问题。
由于沟底不存铁水,因此出铁冲击区的铁水流对沟底冲击损害严重,而这种落铁点冲击正是小高炉主铁沟损坏的最重要原因之一。
但是,到目前为止,还没单铁口半储铁式铁沟的工艺方案与实践,主要是因为没有合适的快干快烘铁沟浇注料来进行配套,无法实现后续的快速修补与维护,而这种铁沟的修补又是必须的和持续的。
由于有了上述新研制的快硬快烘铁沟浇注料,因此将单铁口高炉出铁主沟改造为储铁式铁沟结构就有了物质条件。
储铁式出铁主沟的改造或设计方法如下:首先抬高撇渣器出口端沟底的标高,使其远高于撇渣器进铁口处主沟底的标高。
主铁沟从出铁口组的,是碳质捣打料加水管冷却。
前者使用寿命为1—3个月(大部分是1个月),后者使用寿命则是半年左右。
需要说明的是,碳质捣打料加水冷的撇渣器,虽然使用寿命较长,但耗水量大、能耗高,而且如果一旦出现漏水问题,则会出现重大事故。
实际上,撇渣器最易损坏的部分是中间的过梁。
本方案在改造主沟的同时将撇渣器改为可更换式过梁,即撇渣器过梁是预制块并事先仔细烘烤过。
由于过梁可快速更换以及沟底浇注料的长寿命,因此,新型撇渣器无需再备“副撇渣器”,这不仅可节省了成本,还为出铁场节省了可贵的炉前作业空间。
式对乳剂防爆剂进行了应用研究, 通运用量匹配研究,将浇注料抗 爆裂温度从原来的安全防爆温度减小, 5000C 提高到8000C ,使快干防爆 浇注料有了更安全的使用性能。
“运过上述一系列改性研究,获得了系列低水泥结合A1203 —SiC-C 质快干防爆浇注料,性能如表1所示。
三、主出铁沟储铁式改造大高炉铁沟之所以通铁量 高,使用寿命长,不仅因为是使用高档次的Al 2O 3 —SiC —c 质 浇筑料,而且因为应用了储铁式结购。
即大高炉的出铁沟主沟在出铁期间和出铁间隔时间内铁沟内总是储存大量的铁水,因此 铁沟内的耐火材料所处温度环境 相对恒定。
为了尽可能使撇渣器与铁沟修补工作同步,撇渣器过梁材料的设计与选择至关重要,撇渣器横梁材料的理化指标见表1。
四、使用实例与效果2008年9月,利用沙钢集团淮钢特钢公司450m3高炉大修之际,北京联合荣大公司对其铁沟进行了整体改造:炉前全部铁沟(包括主沟与支沟)全部采用低水泥结合A1203-SiC-C质快干防爆浇注料进行整体浇注,主出铁沟改造为储铁式,采用单一撇渣器,并将撇渣器改为可更换预制过梁式。
主沟施工结束2h,就已经硬化,可以脱模。
脱模2h后即开始烘烤,4h后大火升至800℃。
实践证明:快干防爆铁沟浇注料的成功研发和单铁口高圹出铁沟储铁式改造技术(专利号200820180405.8)的应用,将使小高炉出铁场的作业现场发生革命性的改变。