鞍钢新4号高炉的设计特点及投产效果

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鞍钢实习报告

鞍钢实习报告

生产实习是我们电气工程及其自动化专业学习的一个重要实践性教学环节,是将课堂上学到的理论知识与实际相结合的一个很好的机会,对强化我们所学到的知识和检测所学知识的掌握程度有很好的帮助。

为期近十天的生产实习,我们在会议室里观看的钢铁生产相关的课件,还去了鞍钢集团的几个分厂。

在实习当中,我们学到了许多课本上没有的知识,受益匪浅。

通过参观有关工厂,掌握一台机器从毛培到产品的整个生产过程,组织管理,设备选择和车间布置等方面的知识,扩大知识面。

通过实习,广泛接触工人和听工人技术人员的专题报告,学习他们好的经验,技术革新和科研成果,学习他们在四化建设中的贡献精神。

通过这次对钢铁厂的生产实习,是我们对钢铁生产的主要涉及和工艺流程,运输联谊,工厂布局,钢铁冶金企业的车间组成和总图布置,铁路线路记站场,机车车辆,厂矿道路及汽车运输,机械化运输及装卸设备等,有一较全面的感性认识。

并对课程设计所涉及的范围和主要内容能有所了解,以便为以后课程的学习打下基础。

使学生掌握钢铁生产基本知识,了解钢铁生产流程中的各个重要环节,加深学生对实际操作工艺过程的理解,使学生了解现场生产条件和生产设备。

把理论基础知识与现场实践结合起来,并把掌握的相关专业基础知识应用到实践中,为今后的工作打下基础。

通过记实习笔记,写实习报告,锻炼与培养我们的观察,分析问题以及搜集和整理技术资料等方面的能力。

鞍山钢铁集团公司总部坐落在辽宁省鞍山市,鞍山地区铁矿石资源丰富,已探明的铁矿石储量约占全国储量的四分之一。

周围还蕴藏着丰富的菱镁石矿,石灰石矿,粘土矿,锰矿等,为黑色冶金提供了难得的辅助原料。

中长铁路和沈大高速公路穿过市区,大连港,营口港,与海内外相同,交通运输条件便利。

鞍钢始建于1916年前身是日伪时期的鞍山制铁所。

1948年鞍钢成立,是新中国第一个恢复建设的大型钢铁联合企业和最早建成的钢铁生产基地,被誉为“中国钢铁工业的摇篮”,“共和国钢铁工业的长子”。

柳钢4号高炉渣处理系统改造设计

柳钢4号高炉渣处理系统改造设计

柳钢4号高炉渣处理系统改造设计
刘伟;农理敏;韦俊
【期刊名称】《炼铁》
【年(卷),期】2024(43)1
【摘要】柳钢4号高炉第一代采用明特法渣处理系统,投产后一直存在现场蒸汽量大、设备故障率高等问题,特别是冲渣水细渣含量高、渣水分离效果差,导致水系统管道、阀门、水泵等设备磨损严重。

2022年,将明特法改为转鼓法,在提升泵房、冷却塔等主体结构利旧的基础上,主要对渣粒化工艺进行了更新,并结合场地条件进行改进,重点改进了冲渣水细渣分离工艺、组合式锥斗沉淀池、冷却塔配水系统及环保盖板设施。

改造完成后,渣处理设备磨损明显减轻,设备故障率、维护量大幅降低;沉淀池前后的冲渣水细渣含量分别降为66mg/L和50mg/L,现场无明显蒸汽散逸。

【总页数】5页(P54-58)
【作者】刘伟;农理敏;韦俊
【作者单位】广西柳州钢铁集团有限公司炼铁厂
【正文语种】中文
【中图分类】TU9
【相关文献】
1.广钢3#、4#高炉渣处理系统变频改造
2.[M+F]法在改造柳钢中板厂轧钢废水处理系统的设计应用
3.柳钢棒线厂浊环水处理系统提升改造
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4号高炉热风炉体烘干实践

4号高炉热风炉体烘干实践
D1 4和 A 6 砖 衬 总 厚 度 6 0 m 中段 内层 分别 1, 3 m; 为 高铝砖 H 3 H 7和 黏土砖 N 1 外 层 为 隔热砖 2 、2 4,
高炉 异地 大修 ( 简称 4号 高炉 ) 。4号 高 炉设 计 炉
容 为 320 m , 0 配备 4座 新 日铁外 燃式 热 风炉 , 平 坦化 出铁场 , 4个 出铁 口 , 2套 I B N A水 渣 处 理 系
Ke r y wo ds: o tv h ai g up so e s h me; me tm p r t r e h u tg s tm p r t r h tso e; e tn — t v c e do e e au e; x a s a e e au e
梅 钢原有 3座 高炉 , 中 1号 、 其 3号 高 炉容 积

2・
梅 山科技
21 0 0年第 3期
梅 钢 4号高 炉热风 炉主要技 术指标 见表 1 。 表 1 梅 钢 4号 高炉热风 炉主 要技术 指标
项目 热风 炉 座 数 热 风 炉 总 高/ m 燃 烧 室 形 式
面有 凹槽 , 砌筑 时上 下 互相 交 错 、 咬合 , 格砖 形 使
为 120 m , 5 2号 高 炉 为 120 m 。 1号 高 炉 8
( 9 7年 开 炉 ) 3号 高炉 ( 9 5年开 炉 ) 到 设 19 和 19 达 计炉 龄 , 根据 公 司 的 总 体 规 划 , 梅 钢 1号 、 对 3号
纤 维棉 。连 接 管 与两 球 顶 接 口采 用组 合 砖 砌 筑 ,
其 余 部分 的 上 部 内层 采 用 带 凹 凸槽 的 异 型 砖 砌
分别 采 用 2层 高 铝 砖 H 1和 隔 热 砖 D 6 D 4、 2 1、 1

鞍钢新4~#高炉PLC控制系统应用中的抗干扰方法

鞍钢新4~#高炉PLC控制系统应用中的抗干扰方法

安全科学技术《安全》2011年第6期随着科学技术的发展,P LC在生产控制中的应用越来越广泛,P LC控制系统的安全可靠性直接影响到企业设备的安全生产和经济运行,控制系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。

鞍钢新4#高炉所使用的P LC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场机旁控制柜上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中,很容易被周围电磁干扰源干扰而引起控制系统产生误动作,影响系统的正常工作,因此必须高度重视系统的抗干扰性。

为防止干扰,鞍钢新4#高炉采用了硬件和软件相结合的抗干扰方法,有效地增强了系统的抗干扰性能。

1PLC控制系统在运行中的电磁干扰分析鞍钢新4#高炉于2007年5月投产,高炉上料系统是采用德国西门子公司的P LC控制系统,对整个高炉生产过程进行监控,该系统投入运行后,发现皮带运输机、配料系统等所控制的现场设备经常出现误动作,该停车时这些设备没有停车,不应该启动却启动,设备的运行反馈信号输入到P LC控制系统中,在监视屏幕上显示它们在停止状态,可逆皮带机的行走小车移开原来位置后,原来位置的位置信号仍然显示在监视屏幕上不消失,通过皮带电子秤采集配料系统下料量,输入到P L C控制系统中的下料量数值与实际皮带电子秤标定的数值有很大误差,这些异常现象严重影响高炉的正常安全生产与稳定运行。

经过认真分析,发现电磁干扰产生的原因如下:(1)来自空间的电磁辐射干扰由于高炉上料P L C控制系统主要集中安装在现场的强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中,电磁干扰很容易引起控制系统产生误动作,影响系统的正常工作。

电磁场主要由电力网络、电气设备、雷电、大型整流设备等产生,通常称为电磁辐射干扰。

新4#高炉因场地受限制,使电气设备、电子设备高密度使用,使空间电磁波污染非常严重,这些干扰源产生的辐射波频率范围广,且无规律。

而且该车间的P LC恰恰置于其辐射场内,其信号、数据线和电鞍钢新4#高炉PL C控制系统应用中的抗干扰方法刘彩霞1钱建国2张奎岩2刘晓丹21.鞍山技师学院2.鞍钢设备检修协力中心【摘要】本文介绍了鞍钢新4#高炉投产后,P L C控制系统多次出现误动作,影响高炉正常生产,经过对系统作全面的分析,确定干扰产生的原因及性质,采取相应的抗干扰措施。

对首钢水城钢铁4号高炉工程的现实分析

对首钢水城钢铁4号高炉工程的现实分析

取压管未做一次阀和排 污阀, 气P L C 柜 之间的接 线, 施工 图未表 示。 现 场增 加6 根Z R — K V V R P 位未安照规范和 图纸进行施工。 要求其进行整改。 1 9 x 1 . 5 的电缆 。
( 7 ) 热风 炉系统。 将 仪表 正上方 的平台走道改成活动盖板, ( 5 ) 区域外线 。 区域 外线插入式 超声波流量 计显示为零, 经
Байду номын сангаас
1 工程 概 况
( 5 ) 喷煤系 统。 磨 煤机润 滑油站 端子 箱接线 资料与现 场实
联系厂家按照 厂家 最终资料进行接 线; 喷吹煤粉风 机 首钢 水城 钢铁 集团4 号高炉正式点火开炉。 中冶赛 迪作为总 际不符, 风门执行 机构电源板损坏, 联系厂家进行 更换; 磨煤机 的轴 承 承包单位 , 充分发 挥高炉工程总图布 置经验和工艺流程优化技 术优势, 为首钢水钢提 供了优质解决方案。 温 度和推力 挖温度接 线根据 厂家现场 的最 终资料 接线后轴 承 温 度过 高, 需要进行重 新接 线 ; 喷 吹罐工艺 自带下煤 阀的现场 控制箱差 电源 电缆 , 需要现场增加3 根2 ×2 . 5 的电源电缆 ; 喷吹 系统仪表柜内柜 内接线错误 , 联系厂家 进行更改 ( 6 ) 煤气净化 系统。 煤气净化继 电器柜 内盘 内接线存在大量 的串线 的情况 , 重新进行接线 , 煤气净化仪表盘= 0 7 I C O 1 差开关 Q 0 7 2 0 5 不能进行接线 , 经核实后让厂家补发。
高炉工程采用 目前国内较为先进的精料 、 高风 温、 高压、 高 家重新发货进行更换 。 富氧 、 高喷煤等 冶炼工艺 , 且装 备技术 达到 国内同级 别设备先 作了系统优化和相 应投入 。 对水钢炼铁 系统淘汰落后装备、 全

柳钢4号高炉长寿炉体设计与实践

柳钢4号高炉长寿炉体设计与实践

柳钢4号高炉长寿炉体设计与实践摘要:对柳钢4号1250m3高炉长寿炉体结构特点及设计思路进行了介绍。

着重考虑薄壁炉衬高炉炉型的优化、合理的内衬结构以及冷却设备与内衬的匹配,以较低的成本实现高炉长寿。

关键词:高炉、长寿炉体、薄壁炉衬、冷却结构、优化设计。

1、前言:柳钢4号高炉原炉容为1080m3,于2008年10月停炉进行扩容改造,高炉炉容扩大到1250m3,设计年平均利用系数为2.4。

为进一步提高高炉寿命,减少炉体周围设施的改造,节约投资,炉体采用了薄壁炉衬结构。

4号高炉的长寿炉体设计综合了国内薄壁炉衬设计的经验,结合柳钢原燃料条件进行了优化设计,采用了优化炉型和全冷却结构,关键部位采用铜冷却壁。

炉底采用陶瓷杯结构,耐火材料全部为国产,着重考虑冷却系统与炉衬的匹配,优化细节设计,高炉设计寿命大于15a,单位炉容产铁量达到12000/m3以上。

2、炉体结构简述:炉体采用改进型薄壁炉衬结构,炉体冷却采用全冷却方式。

1)炉体冷却结构:炉体冷却采用全冷却结构,炉底采用水冷炉底,1—5段为灰口铸铁冷却壁,炉腹部位、炉腰及炉身下部高热负荷区采用3段4通道复合扁孔铜冷却壁,炉身中部为3段双层水管球墨铸铁全覆盖镶砖冷却壁,炉身上部为2段单层水管球墨铸铁全覆盖镶砖冷却壁,炉身最上部为一层倒扣式普通镶砖冷却壁。

炉喉钢砖为两段耐热耐磨铸入水管式水冷合金铸钢钢砖整个系统无冷却盲区。

2)炉衬砌筑结构:炉底采用陶瓷杯结构,陶瓷杯采用国产小块刚玉莫来石砌筑,炉底采用大块炭砖砌筑,炉缸下部采用大块环炭,上部采用模压小炭块顶冷却壁砌筑,炉腹铜冷却壁与炉缸过度区域采用氮化硅结合碳化硅砖砌筑,炉腹以上冷却壁外无砖衬,风口、铁口和铁口框均采用组合砖砌筑,煤气封罩采用FH—140重质喷涂料喷涂。

3、炉型设计:1)炉体内型:炉体内型尺寸采用统计回归的经验公式计算,在理论计算的基础上吸取国内薄壁炉衬经验,并考虑柳钢原燃料较差的特点来确认设计内型。

鞍钢股份各生产单位介绍

鞍钢股份各生产单位介绍鞍钢股份炼铁总厂鞍钢股份炼铁总厂是由始建于1917 年的原鞍钢烧结总厂和炼钢厂于2000年7月组建而成,是鞍钢股份下属的主体生产厂之一,占地面积尽240万平方米,主体设备有烧结机9 台、总面积1906平方米,带式焙烧机,面积为321.6 平方米,大、中型高炉九座,高炉有效容积20191 立方米; 在建一座2580立方米高炉。

主要产品是人造富矿和制钢生铁,人造富矿生产能力达2100 万吨,生铁生产能力达1500 万吨。

至今,炼铁总厂己为国家炼出合格生铁3 亿多吨,为祖国的钢铁事业做出了巨大的贡献。

……随着鞍钢股份改造东部、开发西部整体战略的推进,炼铁总厂也发生了翻天复地的变化。

西部新区2座3200 立方米的现代化高炉、配套新建的2 台328 平方米现代化烧结机己于2005年底陆续投入生产。

到2007年,炼铁总厂将形成3座3200立方米和5座2580 立方米高炉,年产生铁能力将达到1600 万吨。

来源:鞍钢股份网站化工总厂化工总厂是鞍钢股份有限公司下属的重要主体厂。

化工总厂始建于1919,经过80 余年的发展壮大,已成为中国最大的、具有领先地位的炼焦及煤化工产品生产企业。

厂区占地150万平方米,并拥有一个负责自主研发的鞍钢焦化技术中心,技术力量雄厚。

化工总厂年生产焦炭600 万吨,煤化工产品30 余万吨。

拥有一批装备精良、工艺先进的生产线。

特别是经过近几年技术改造,国内先进水平的6米焦炉、140万吨干熄焦、制冷、生物脱氮、大回收已经陆续投入运行。

生产的产品有焦炭、煤气、苯系列、萘系列、洗油系列、酚系列、吡啶系列、沥青系列等60 余种,其中大宗产品40 多种,小吨位及新产品20 余种。

产品畅销全国各地,硬质沥青、硫酸铵等远销海外。

我们的产品以其技术新、质量优、服务好而深得用户信赖。

化工总厂具有规范健全的生产保证体系,质量体系文件齐全,岗位职责清晰,技术性、作业性、管理性文件充分有效,产品检测手段完备,检测设备精良,所有产品都需经公司质量监督检查站取样,分别由化工总厂研化中心和公司质检中心经过严格的理化检验,确保每一种产品质量指标合格率达到100%。

梅钢4号烧结机工程设计特点及试生产

梅钢4号烧结机工程设计特点及试生产梅钢为了响应国家政策,对落后的产能进行淘汰,对1号、2号烧结机进行了异地大修,重新建设了大型烧结机,本文介绍了4号烧结机工程主要的设计特点及生产情况。

在设计上遵循了“先进、实用、可靠、经济”的原则,也为后期的5号烧结机提供了借鉴。

标签:烧结设计特点生产1 概述在2009年4号烧结机投产以前,梅钢公司已拥有3台烧结机,其中2台130m2烧结机于七十年代建成,1台180m2烧结机于2004年3月建成,每年总生产能力为500万t烧结矿。

2台130m2烧结机投产至今已使用约30年,关键生产设施已老化,其工艺流程及装备水平均比较落后,综合能耗高、资源综合利用率低和环境质量较差等,与现代化钢铁生产不适应,同时烧结产量也不能满足新建高炉要求,根据宝钢“十一五”规划和国家的《钢铁产业政策》,梅钢公司对1号、2号烧结机进行了易地改造,委托中冶长天国际有限责任公司设计2×400m2烧结机,分两期建设新建2台400m2烧结机,但一期只新建1台400m2烧结机(4号烧结机),预留1台400m2烧结机的位置(5号烧结机)。

目前4号烧结机已于2009年5月9日正式投入生产运行, 5 月13日实现达产,其有效烧结面积:400m2;设计利用系数:1.3t/(m2.h);年产烧结矿:411.8万吨。

具体的质量指标见表1。

2 工艺及设备特点梅钢4号烧结机在结合自身具体情况,吸收了国内外烧结厂的先进经验,应用了一些新技术、新工艺,与3号烧结机及1号2号烧结机相比,具有大型化、设备装备水平高、自动化程度高、工艺先进等特点。

2.1 原料系统2.1.1 含铁原料主要为混匀矿、梅精矿、高炉返矿,分别来自原料二次料场、翻车机室与高炉。

混匀矿及梅精矿通过将原料进料的P3皮带加装分料器,进行改造将运送至配料室混匀矿槽,高炉返矿由胶带机运输至配料室返矿槽。

2.1.2 熔剂主要有石灰石及生石灰。

来自一次料场的石灰石(粒度80~0mm),由胶带机从原料场运送至熔剂燃料仓储存,石灰石破碎设备采用了闭路循环系统,经1430×1300可逆锤式破碎机破碎后、再经椭圆筛进行筛分。

国内部分高炉炉缸炉底设计特点

1、鄂钢2600m3高炉(中冶南方设计)鄂钢新1号高炉炉底、炉缸设计为:炉底满铺砖第1层采用国产高导热石墨砖,高度400mm;第2、3层采用国产微孔炭砖,总高度800mm;第4、5层中心部位采用国产超微孔炭砖,边缘采用德国SGL大块超微孔炭砖9RD-N,总高度800mm;第6、7层采用国产陶瓷垫,总高度800mm。

整个炉底砌体高度2800mm。

炉缸侧壁外侧第6-14层采用德国SGL大块超微孔炭砖9RD-N,总高度4100mm,炉缸侧壁外侧第15-17层采用国产微孔炭砖,炉缸侧壁内侧第7-17层采用国产小块陶瓷杯结构。

整个风口区全部采用大块组合砖砌筑,风口及铁口组合砖材质均为刚玉氮化硅,以提高其抗渣铁侵蚀及抗冲刷能力。

2、鞍钢2580m3高炉鞍钢11号高炉在本次大修中, 采用了法国SA VOIE的陶瓷杯和日本ND K的微孔碳砖, 见图2。

陶瓷杯底为两层抗铁水侵蚀性能优良的刚玉莫来石砖MS-4R,中心大块为棕刚玉质预制件, 陶瓷杯杯壁为抗渣铁侵蚀性能优良的棕刚玉质大型预制件组合砖, 其背部采用碗形锁砖结构。

日本大块碳砖砌筑砖缝要求小于0.5mm以减小热阻, 保证碳砖热面温度低于80℃(碳砖两端温差大于800℃易发生断裂)。

大块碳砖与MS-4R采用顶砌, 不留膨胀缝, 陶瓷杯底MS-4R采用无水胶泥CRU4由边缘到中心压迫式环形砌筑,以防漂浮,MS-4R与中心大块之间80mm膨胀缝采用刚玉质浇注料现场浇注联接。

3、重钢2500m3高炉(中冶赛迪设计)重钢3号高炉炉缸炉底采用炭砖+陶瓷杯结构,如下图所示。

炉底第1层为满铺400mm厚的石墨砖,第2-4层为满铺400mm厚的半石墨砖,第5层为满铺400mm厚的微孔炭砖。

炉缸靠近冷却壁侧环砌微孔炭砖炉缸。

陶瓷杯底砌2层400mm厚的刚玉莫来石砖,陶瓷杯壁环砌刚玉莫来石砖。

陶瓷杯与炭砖之间用炭素胶泥(TJ-2)填充;砌筑陶瓷杯砖用刚玉质磷酸盐耐火泥浆(GP-85);陶瓷杯砖与炭砖之间膨胀缝缓冲耐火泥浆(HCN-177L);炉底满铺保护砖与陶瓷杯砖之间的环缝及陶瓷杯与保护砖之间的环缝用刚玉捣打料。

济钢4号高炉提高煤比的措施及冶炼特点

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2 提高煤比的措施 2 1 精料 . 精料是高炉实现高煤比的物质基础, 通过采用 高碱度烧结矿配加酸性球团矿的炉料结构, 改善了
转, 提高了脱硫效率, 表现为生铁一级品率提高( 如 图3 所示 ) 。
外 90 % 血 哥 唱 慕 ! 60 弱 70 巧 + 一 20年 02 20年 03 80 85
3 高煤比冶炼特点
3 1 炉缸 工作活跃 .
提高煤比后 炉缸、 , 炉腹煤气量增加, 焦炭负荷 逐渐提高, 相对增加了煤气与炉料的接触面积; 同时 改变了铁氧化物和碳气化的条件, 有利于间接还原 的发展和直接还原的降低, 改善了炉缸的工作条件, 使炉缸工作更加活跃。
年份
20 02
2 0 0 3
温度的进一步提高, 最高风温月平均达到 18 ` 12 C 见表 3 0
表 3 济钢 4 号高炉热风温度. ℃
1 月
1 4 1 2
1 0 1 4
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
1 3 1 5
1 1 61
第2 4卷 第2 期
2005年 4月
I RONMAKI NG
0 敬
Vl 2 N . o. 4, o 2 A r 0 p l 2 5 i 0
济钢 4号高炉提高煤比的措施及冶炼特点
张国营 周敬俄 楚 强 余志彦 高海根
( 济南钢铁股份有限公司)
摘 要 对济钢4 号高炉提高煤比的措施及冶炼特点进行了总结分析。济钢4 号高炉提高煤比的主要措施有: 精 料、 提高风温和富氧率、 优化上下部操作、 改进喷吹工艺等。高煤比冶炼的特点是炉缸活跃, 炉顶煤气温度降低, 煤 气利用率提高, 边缘煤气流发展, 高炉顺行指数有所下降。 关键词 高炉 高煤比 精料 冶炼
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第29卷第6期20i0年12月

姑锨

1RONMAKINGV01.29,No.6December2010

鞍钢新4号高炉的设计特点及投产效果陈兴家马海林(鞍钢集团工程技术有限公司)

摘要对鞍钢新4号高炉设计特点及投产效果进行了总结。新4号高炉立足于全部国产化和自主创新原则,采用了多项先进技术,取得了高产、低耗、节能、环保的效果。关键词大型高炉长寿节能环保

DesignFeatureandStartupResultofNo.4NewBFinAngangCHENXing-jiaMAHai—lin(AngangGroupEngineeringCorporationLimited)

AbstractThepaperconcludesthedesignfeaturesandstartupresultofthenewNo.4BFinAngang.Thisblastfurnaceisbuiltbasedonthefullylocalsuppliedequipmentandindependentlyinnovativetechnologies,andseveraladvancedtechnolo-gi镐areapplied.Onthisfurnace,theattractiveeffectssuch鹪highproductionoutput,lowconsumption,energysavinghave

beenrealizedinadditiontoenvironmentfriendlycharacteristics.Keywordslargesizedblastfumacelongcampaignenergysavingandenvironmentprotection

鞍钢为淘汰装备陈旧落后的1000m3以下高炉,全面提高各项技术经济指标,提高全公司的经济效益和彻底解决一排高炉的环保问题,决定建设有效容积为2580m3的新4号高炉。l主要设计参数鞍钢新4号高炉的主要设计参数见表l。2主要工艺技术特点2.1矿焦槽及上料系统矿、焦槽采用三排平行布置,其中矿槽为双排,烧结矿与球团矿各占一排;焦槽与矿槽分开布置,为单排。烧结矿、球团矿、焦炭的贮存时间分别为12h、25h、15h。烧结矿采用分散筛分、分散称量。焦炭采用分散筛分、集中称量。回收利用≥10mm的小块焦,与烧结矿混装入炉,全年可回收2.56万t小块焦,其经济效益显著。所用原燃料均通过槽下胶带运输机经矿石中间斗及焦炭集中称量斗转运到上料主胶带运输机。矿石中间斗及焦炭集中称量斗各设2个,每个中间斗

表l鞍钢新4号高炉的主要设计参数能装1个最大料批。上料主胶带运输机水平长约322.75m、带宽1600mm、带速2m/s。槽下返矿、返焦均通过胶带运输机,分别运至粉矿和粉焦装车槽贮存,待装火车外运。

・13・万方数据2.2炉项及粗煤气系统炉顶采用上罐固定式串罐中心卸料无料钟炉顶设备,其主要规格:料罐有效容积55m3,布料溜槽长度4000mm。溜槽传动齿轮箱采用水冷、氮气密封。炉顶均排压系统采用半净煤气一次均压、氮气二次均压,一次、二次均压均能单独操作,排压时通过消音器放散。装料制度为Cj,OJr、cl0。iO。l,布料方式

有多环布料、单环布料、定点布料和扇形布料,以多环布料为基本装料制度。炉顶各设备均采用液压驱动,并在炉顶平台上设置炉顶液压站及润滑站,站内设有通风及消防设施。炉顶设3台探尺,其中2台探测深度为0~6m,另l台探测深度为0~24m,在炉顶外封罩上还设有炉内料面监测仪。设一台炉顶起重机,起重能力为50t/15t。

粗煤气系统采用“上升管+球节点+下降管”

的形式,重力除尘器上部设置新型旋流板以提高除尘效率。下部设置常压卸灰装置。煤气灰采用火车外运。高炉炉顶煤气放散阀、重力除尘器煤气放散阀均采用新型结构,液压驱动。2.3炉体系统(1)高炉内型。高炉有效容积为2580m3,利用系数最大能力为2.5。结合鞍钢的原燃料条件和高炉富氧大喷煤后的内型发展趋势,为改善高炉透气性和充分利用煤气化学能,适当加大了高炉下部容积和降低炉身高度,采用矮胖炉型;同时适当加大死铁层深度,有利于避免环流对炉缸、炉底内衬的侵蚀,高炉内型尺寸见表2。(2)高炉炉体结构。高炉炉体结构为自立式框架结构,炉体框架与高炉完全脱离。框架的平面尺寸为:下部30m×20m、中部24m×20m、上部20m×20m。炉体从风口平台以上共设有六层平台,以有利于生产操作、安装、设备维修、维护的需要。(3)高炉冷却设备。采用埋管式水冷炉底,采用全冷却壁冷却方式。其中炉底炉缸设5段光面冷却壁(其中风口区为l段异形光面冷却壁),炉腹至炉身下部采用3段铜冷却壁,炉身中上部采用6段镶砖冷却壁。(4)炉体冷却水系统。炉体冷却分成高压工业水和除盐水密闭循环2个冷却系统。高压工业水冷

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表2鞍钢新4号高炉内型尺寸项目数值炉缸直径d。inlm炉腰直径D.mm炉喉直径d.,mm死铁层高度ho,toni炉缸高度h,,咖

炉腹高度h2。mm炉腰高度h1,nlnl炉身高度h。,nlm炉喉高度h。,mm炉腹角a炉身角8高径比H∥D风口数,个铁口数,个有效高度,mm风口高度,himD/dd./D却系统包括风口小套、十字测温装置、炉内料面监测仪和炉顶洒水装置等,供水量为l320m3/h。除盐水密闭循环冷却系统分为系统I和系统Ⅱ。系统I冷却范围包括炉底水冷管、风口中套、倒流休风阀、背部蛇形管系统,水量为700m3/h;系统Ⅱ冷却范围包括炉缸冷却壁、铜冷却壁和镶砖冷却壁,水量为3700m3/h,本系统在炉体上共设3层供水环管,采用“分段冷却”方式。(5)高炉内衬。针对高炉各部位所受到的侵蚀条件及不同类型的冷却设备,选择与之相适应的耐火材料。采用“塑性相结合刚玉莫来石陶瓷杯+微孔炭砖”的炉底、炉缸结构;铁口组合砖采用刚玉莫来石砖和超微孔炭砖,风口组合砖采用复合棕刚玉砖;炉腹、炉腰及炉身中下部内衬选用了具有较强的抗碱金属性、抗氧化性和耐侵蚀性,同时导热性较高的氮化硅结合碳化硅砖;炉身中上部冷却壁镶砖材质采用烧成微孔铝炭砖和耐磨性优越的氮化硅结合碳化硅砖交替镶嵌。(6)炉体监测。为确保高炉生产稳定、安全、长寿,设置了必须的、可靠的监测装置,包括炉体温度监测.、冷却水系统监测、炉身压力监测、炉内料面监测等。(7)炉体附属设备。炉体附属设备包括水冷悬臂式十字测温装置、炉喉钢砖、卡丹型送风支管、贯流偏心式风口设备、炉顶洒水装置、炉内料面监测仪、ll客货两用电梯等。M勰愀姗咖埘鲫咖硼姗邮洲o灿湖埘∞●l82432l27823423●0

万方数据2.4风口平台及出铁场系统采用矩形双出铁场,东、西出铁场各设2个铁口、3条铁水铁路线,每个出铁场2个铁口间夹角为72。。铁水采用100t铁水罐车运输,同时能适应320t鱼雷罐车。北出铁场下还设有l条煤气灰清灰线。出铁场有效面积约6500m2。出铁场主跨分别设跨度为21.250m、24.580m的桥式起重机,起重量32t/5t,轨面标高27.720m,付跨配置5t桥式起重机,各起重机均采用无线遥控操作方式。采用固定贮铁式主沟、预制件结构渣铁沟、电动摆动流嘴、矮身液压泥炮、矮身液压开铁口机等设备,泥炮和开口机采用无线遥控操作方式。平坦化出铁场,考虑机械化风口平台作业,公路连通出铁场。考虑开停炉时需要,设有1个铁口可放干渣,渣沟与摆动流嘴连接,可配渣罐车和铁水罐车作业。2.5热风炉系统配备4座高温长寿外燃式热风炉,采用全高炉煤气作为热风炉燃料,设置高效烟气余热回收装置预热煤气至约180℃,另建2座预热炉预热助燃空气至600℃,满足风温1200一l250℃、一代寿命为25年以上的要求。拱顶及高温区采用硅砖,次高温区、中温区采用低蠕变高铝砖,低温区采用低蠕变黏土砖。配置高效陶瓷燃烧器,燃烧器上部采用耐热性、耐剥裂性良好的堇菁石质耐火砖,中部采用致密黏土砖,下部采用矾土水泥预热块,内侧下部设置排水装置。热风炉系统中除热风阀、助燃空气阀、混风切断阀及倒流休风阀采用水冷闸板阀和充排压阀采用双面楔型闸阀外,其余阀门均采用结构小巧、重量轻、动作灵活、密封可靠的新型蝶阀,烟道阀为金属硬密封,其他蝶阀为橡胶软密封。系统主要阀门采用液压驱动。热风炉燃烧用助燃空气采用集中送风,设置两台助燃风机,采用一用一备的工作方式。风机为双吸风口离心风机,吸风口设置消音器。每台风机最大风鼍156000Nm’/h,全压约15kPa(表压)。炉箅子及支柱材质选用铬钼合金耐热铸铁。设置阀fJ检修、更换用20t和10t桥式起重机。2.6炉渣处理系统炉渣处理按100%冲制水渣没计.炉前不设干渣坑,开炉初期采用渣罐力-式出渣。在东西出铁场边各设置1套INBA法水渣处理设施,冲制的水渣经胶带机输送到新建渣仓,再由汽车外运。考虑到水渣设施事故状态下高炉连续出铁、出渣的需要,在2套水渣设施旁各设置了1套备用小冲清系统。一旦转鼓或胶带机等设备出现故障,可立即启用备用冲渣系统冲渣,冲制的水渣用渣浆泵输送到另一侧的脱水转鼓内过滤,炉渣处理主要工艺设备技术参数见表3。

裹3鞍钢新4号高炉炉渣处理主要工艺设备技术参数项目数值或描述I:1处理渣量.t/d出渣速度。t/min冲渣水压力,MPa冲渣水量,m3/h电动转鼓过滤器,nlltn转鼓转速.r/rain胶带机B.m胶带机y.m/s1646(平均),1870(最大)6—8(平均),10(最大)0.3(冲制箱出口)2400晒000XI..6000

O.3_1.41.2I.6

2.7煤粉喷吹系统煤粉喷吹系统按照喷吹烟煤设计,设有完善的安全监控设施,实际操作中也可以喷吹混合煤或单一无烟煤。在热风温度≥l200℃、富氧率1.5%一2.0%的条件下,按日产生铁6000t/d计,喷煤能力为200kg/t,设备最大能力为250kg/t。煤粉制备利用现有设施。煤粉喷吹系统利用一或二制粉车间改造为直接喷吹工艺,采用并罐、单管路加炉前分配器的直接喷吹形式,采用浓卡H喷吹技术.喷吹浓度I>40kg/kg,煤粉输送、喷枪冷却采用压缩空气,加压、流化采用氮气。2.8煤气净化及燃气设施煤气净化系统采用干式滤袋除尘净化工艺,配置16个布袋箱体及1个总灰仓。干式滤袋除尘器后配套干式余压发电装置(TRT)。高炉煤气发生量在高炉高压操作时正常为430000m3/h、最大为460000n13/h,常压操作时为300000m3/h。重力除尘器后的煤气含尘量为

≤59/m3,清洗后煤气出口含尘量在高炉高压操作时≤5mg/m3、常压操作时≤10mg/m3。余压发电装置(TRT)的透平最大出力约10000kW,其年发电鼍为72X106kW・h。经济效益

显著。TRT所发的电并人高炉变电所。热风炉燃烧用高炉煤气量为220000m3/h,经除・15・

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