起重伤害事故案例(违章操作)

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事故案例分析及应急措施

事故案例分析及应急措施

物体打击事故
案例四 TPN物体打击事故
2、事故直接原因 作业人员戴着沾了热熔油的纱手套用力拧扳手,造成扳手
滑出,打伤作业人员右脸颊。
3、事故主要原因 1)作业人员没有做好事先防范措施; 2)纱手套上沾了热熔油后没有更换干净的手套再拧扳手。
物体打击事故
物体打击原因: 1、进入现场不佩戴安全帽,或佩戴不规范;
1、事故经过 TPN2号机二楼,作业人员A和同事在二楼安装喷丝板。安
装时需要先为喷丝板上的各个螺丝抹上热熔油,然后用扳手拧 紧螺丝,且拧紧螺丝需要使用较大的力道。作业过程需要佩戴 纱手套。为螺丝抹热熔油时手套上难以避免会沾上油渍,当时 A正用力扭动扳手拧紧螺丝,因手套太滑,手滑出扳手手柄, 人因惯性向前冲,而扳手反弹打到A的右脸颊,造成右脸颊被 扳手划出一道伤口。
物体打击事故
案例三 大庆石化公司物体打击事故
2、事故原因 1)小推车装载不同类型废品备件,堆放不整齐且未作固定; 2)一楼维修人员在工作中安全防范措施考虑不周全,风险
未识别; 3)受伤者自我防范意识不强,进入生产岗位未佩戴安全帽; 4)维修工段在布置工作的同时未布置安全措施。
物体打击事故
案例四 TPN物体打击事故
物体打击事故
案例一 擅进禁止区域,造落物打击致死事故
1、事故经过 周某系某建筑工程公司辅助工,2008年3月5日上午周某在
某锅炉改扩建工程施工工地清理现场时,未听安全监护人员劝 告,擅自进入禁止区内进行清扫。
此时该队另一普工曹某正在10米高的平台上寻找工具,不 慎碰动一块小铜模板从10米高平台的预留孔中滑下,正好击中 周某斜戴着安全帽的头部,经抢救无效,周某于3月12日死亡。
3.思想不集中。如有思想包袱,疲劳作业。

天车事故及案例

天车事故及案例
严禁超规范使用起重机,必须遵守起重机安 全管理规程中的“十不吊”规定。 1.超过额定载荷不吊; 2.指挥信号不明、起重量不明、光线暗淡或 大雾不吊; 3.吊索和附件捆扎不牢,不符合安全要求不 吊;
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“十不吊”规定
严禁超规范使用起重机,必须遵守起重机安 全管理规程中的“十不吊”规定。
4.起重机栓挂工件直接加工不吊;
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常见起重机事故类型
2001年7月17日在沪东某造船(集团)有限公司 船坞工地,600t170m龙门起重机在吊装主梁 过程中发生倒塌事故,造成36人死亡,3人 受伤,直接经济损失8000多万元。 2008年5月30日再次发生重大事故:三死一 伤
常见起重机事故类型
2008年10月30日,福建省霞浦县“阳光城”建筑 工地一台升降机螺栓断裂,造成12名施工人员 随升降机从20多米高的高空坠落,全部死亡。
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常见安全隐患 及注意事项
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A6B3天车电动夹具接线盒被 撞倒
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A6B3夹具接线盒被撞变形
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2011.09.16 位于NTL1产线 出料口 A6B3天车电动夹具接线盒被 撞倒
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夹具
违规、违章作业 3
在产线吊运铁芯和铝卷或其他物料时,应考量电动夹具与阻碍物间 距,避免碰撞伤人伤物。
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图1:防脱钩装置未闭锁
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图2:钢丝绳目视检查 扭曲、变形、跳槽、托槽、 其它异常
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图3:制动器故障未动作
跑动费劲、有焦糊味、或上 空有冒烟
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机械伤害事故(6例)

机械伤害事故(6例)

案例一公司车间机械伤害事故【案情】2003年9月17日晚,某公司生产部挤塑车间发生一起工伤事故,现将事故通报如下。

一、事故基本情况当事人:刘某参加工作时间:2002年3月,本工种工龄12个月安全教育情况:接受过入厂三级教育受伤部位:左手挠骨中段伤害程度:轻伤致害物:单工位吸塑机辅助压模架(171F门吸塑模)事故经过9月17日晚上约22:30分左右,挤塑车间6#单工位(设备编号:599-129)操作工刘某在操作设备生产时,未能严格遵守安全操作规程,擅自对安全门及行程开关进行捆绑(短接),使设备在运行状态下,失去了安全联锁功能。

当刘某发现吸塑辅助压模架压刀移位,设备已经处于自动生产状态,但是刘某在没有停机的情况下,用左手伸进危险区域对压刀位置进行调整修正,被迅速下行的辅助压模架压着左手小臂,造成左手挠骨中段骨折。

【问题】1、试根据上述资料分析这起重大事故发生的直接原因和间接原因;2、提出防止同类事故发生措施的建议;3、你认为这起事故的责任应如何处理?【参考答案】1、造成本次事故的直接原因是违章操作:a.当晚刘某未能严格遵守安全操作规程,擅自对安全门及行程开关进行捆绑(短接),使设备在运行状态下,失去了安全联锁功能。

b.当压刀移位需调整时,没有按照安全操作规程要求停机进行。

造成本次事故的间接原因是管理松懈和设备本质的不安全。

管理松懈集中体现在三个方面:车间管理层对安全生产重视度不够、安全培训教育不够和监督管理力度不够。

当事人安全意识淡薄,在设备异常情况下违章操作,归根结底是安全培训教育工作做的不够。

另外一个很重要的原因就是我们的不够重视和监督管理不力,吸塑机安全门及联锁开关是为了避免操作者在设备正常生产时进入危险区内的一个保护装置,是设备本质安全的重要组成部分,不允许人为的对其进行破坏或使其处于失效的状态。

但仍有一些员工违反安全操作规程,人为短接行程开关。

挤塑车间一直未能足够重视和采取有效的管理手段,违章现象“屡禁不止”!此外,工装辅助压架及压刀容易移位,造成工人生产时,需频繁调整压刀,不仅影响生产效率,也增加了工人操作设备的风险度,是造成本次事故的间接原因。

起重伤害事故案例(起重机倒塌)

起重伤害事故案例(起重机倒塌)

Adversity is an inevitable process of growth. People who can accept adversity bravely will grow stronger day byday.同学互助一起进步(页眉可删)起重伤害事故案例(起重机倒塌)1)事故经过2001年7月17日上午8时许,在沪东某造船(集团)有限公司船坞工地,由上海电力建筑工程公司等单位承担安装的600t ×170m龙门起重机在吊装主梁过程中发生倒塌事故,造成36人死亡,3人受伤,直接经济损失8000多万元。

2001年4月19日,电建公司及大力神公司施工人员进入沪东厂开始进行龙门起重机结构吊装工程,至6月16日完成了刚性腿整体吊装竖立工作。

2001年7月12日,机器人中心进行主梁预提升,通过60%~100%负荷分步加载测试后,确认主梁质量良好,塔架应力小于允许应力。

2001年7月13日,机器人中心将主梁提升离开地面,然后分阶段逐步提升,至7月16日19时,主梁被提升至47.6m高度。

因此时主梁上小车与刚性腿内侧缆风绳相碰,阻碍了提升。

电建公司施工现场指挥张海平考虑天色已晚,决定停止作业,并给起重班长陈忠林留下书面工作安排,明确17日早上放松刚性腿内侧缆风绳,为机器人中心8点正式提升主梁做好准备。

2001年7月17日早7时,施工人员按张海平的布置,通过陆侧(远离黄浦江一侧)和江侧(靠近黄浦江一侧)卷扬机先后调整刚性腿的两对内、外两侧缆风绳,现场测量员通过经纬仪监测刚性腿顶部的基准靶标志,并通过对讲机指挥两侧卷扬机操作工进行放缆作业(据陈述,调整时,控制靶位标志内外允许摆动20mm)。

放缆时,先放松陆侧内缆风绳,当刚性腿出现外偏时,通过调松陆侧外缆风绳减小外侧拉力进行修偏,直至恢复至原状态。

通过10余次放松及调整后,陆侧内缆风绳处于完全松驰状态。

此后,又使用相同方法,和相近的次数,将江侧内缆风绳放松调整为完全松驰状态,约7时55分,当地面人员正要通知上面工作人员推移江侧内缆风绳时,测量员发现基准标志逐渐外移,并逸出经纬仪观察范围,同时还有现场人员也发现刚性腿不断地在向外侧倾斜,直到刚性腿倾覆,主梁被拉动横向平移并坠落,另一端的塔架也随之倾倒。

物体打击事故案例分析

物体打击事故案例分析

一、违章操作钩头落,将人砸翻酿大祸事故经过:2011年11月9日22:30分左右,钢水3#天车司机给3#机上完钢后,同时落下主付钩开车前去东侧钢包修砌平台处进行翻包,此时钢水50T从3#机吊下空钢包要进行倒渣,天车司机马某便将车开至2#炉出钢口处进行避让,同时将付钩打到了上升档,等50T倒完渣后(约1分钟)在向东开车将钢包放在钢包修砌平台处灌水口沙时,付钩钩头上天,将正在灌沙的作业人员张某砸落在钢包内,造成死亡。

原因分析:1.司机马某麻痹大意,未将付钩控制器拉回零位(误认为已在零位),造成钩头上天。

2.对天车的车况及性能不熟悉,操作技能差。

3.点检不到位,重锤限位短接,涡轮限位失灵。

4.交接班制度落实不到位,无点检记录。

5.管理松懈,制度落实不到位。

预防措施:1.加强培训教育,提高天车司机的操作技能和责任心。

2.强化点、巡检制度,对所有天车的重点部位(钩头、限位、钢丝绳、抱闸、索吊具、盆罐包耳轴)进行排查,对查出的隐患及时进行整改。

3.强化管理,强化制度落实。

二、动力厂“9·11”李××物体打击工亡事故【事故经过】:1997年9月11日22时,四制氧中班班长卢××在给脱水器放水时(例行操作,二小时一次),发现排水管阀门堵塞。

23时10分左右,卢××和副班长李××共同去处理,李××站在脱水器排水管南侧偏东,卢××站在李××西侧用手电为其照明。

当李××弯着腰打开阀门后,发现脱水器排水管堵塞,于是李××用扳手轻轻敲击第一道球阀与第二道球阀之间短管进行疏通,突然,第一道球阀与管道连接丝扣脱扣,击中李××头部,后经抢救无效死亡。

【原因分析】:①这套脱水器装置是94年初投入使用的,是俄罗斯产的15000立方米制氧机配套设备,按规定这套15000立方米的制扭送机设备七至八年大修一次,而在每年局部计划检修中没有能够把此次发生设备事故的部位当做重要检修内容进行综合考虑,致使管道与球阀连接丝扣经长时间腐蚀,在气流冲击下发生脱扣。

「警示」血的教训!14起事故案例分析,安全人必看

「警示」血的教训!14起事故案例分析,安全人必看

「警示」血的教训!14起事故案例分析,安全人必看14起曾经发生的事故,每件都是血和生命换来的教训。

我们不仅要从这些事故中学习到教训,同时我们也需要通过这些事故,增强我们的安全意识!一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。

简要经过某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25米),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。

某年1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。

一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25米),抢救无效死亡。

原因及暴露问题1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏;2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用;3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏;4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。

事故图片及示意图二、吊孔打开无围栏人员险丧命某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6米),集中生智,双手抓住起吊孔中间的工字梁,捡回一条命。

简要经过某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。

距起吊孔约0.5米处临时放置一临时铁棚工作间,从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中,捡回一条命。

原因及暴露问题1.打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏;2.临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近;3.现场看护人未起到看护作用;4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。

事故图片及示意图三、安全意识淡薄擅进烟道坠落某厂一焊工在工作负责人正在办理工作票手续时,擅自进入照明不足的锅炉烟道,从无防护设施的烟道竖井坠落死亡。

机械设备事故案例

机械设备事故案例

机械设备事故案例目录:案例一:原安阳镇东山中埠村“12·17”砂轮伤害事故案例二:搅拌机事故案件案例三:吊车工被砸伤致残案件案例四:钢丝绳断裂塔臂坠落事故案例分析案例一:原安阳镇东山中埠村“12·17”砂轮伤害事故2003年12月17日上午10时,位于原安阳镇东山办事处中埠村瑞光大道618至620号的个体无照工场发生一起砂轮伤人事故,造成一人死亡。

死者尚志发,男,现年20岁,贵州省关岭县花江镇马皇村人。

1、事故经过:2004年2月25日下午15点30分,死者陈佳兵同曹胜利(山东单县人)一起操作液压机,压制DN50同径三通管件。

工作开始时,液压机运转正常。

在完成6只三通管后,压制第7只三通管时,刚压到四分之一,用于卸压的减压阀突然飞出,并击中了陈佳兵的腹部,陈佳兵当即被击倒在地,曹胜利看见后立即过去,将他扶起,并问他有没有事,但他没有反应过来,见他脸色发白,就马上向公司领导汇报,并立即找到司机一起把陈佳兵扶出来。

陈佳兵说自己眼花,公司总经理当即安排司机和车间主任用车一起护送陈佳兵到市人民医院抢救。

因腹腔内大量出血,伤势过重,经市人民医院全力抢救无效,于当日下午17时许死亡。

2、现场调查该公司已于2000年通过ISO9000质量体系认证,主要岗位都制定了安全技术操作规程。

但职工在操作过程中,没有严格执行操作规程和有关安全管理制度,存在违规操作现象。

该液压机操作部位前面有一块钢质防护档板,在压制操作时应将防护档板安上,卸压后才能取下档板。

而死者陈佳兵为图方便,违规操作,在设备加压时没有将档板安上。

经过调查了解到,此类违规现象在平时也曾发生过。

3、事故原因死者陈佳兵为图方便,违反本单位的《安全操作规程》,在液压机加压前没有按规定安放防护档板。

该公司质量体系作业指导文件Q/DG23.12-2003《安全操作规程》第5条规定:经常检查各行程开关、安全保护装置,以确保可靠工作。

公司总经理于2月23日晚上巡查车间现场时发现陈佳兵未按规定操作,未安防护档板,当场予以批评和纠正。

电梯、塔吊倾覆倒塌事故、模板、脚手架坍塌事故典型安全事故案例分析

电梯、塔吊倾覆倒塌事故、模板、脚手架坍塌事故典型安全事故案例分析

前言建筑行业属于安全事故多发行业,综合分析其原因是多方面的,但是,安全事故发生的原因主要是由违章、违规施工和不按专项方案施工造成的。

由于建筑施工生产周期长、工人流动性大,露天作业、立体交叉作业多,手工操作多、劳动繁重,建筑工序繁多,建筑机械种类繁多等特点。

俗话说“常在河边走哪有不湿鞋”,只有认真、严格的按照安全技术规范、操作规程和经审批和论证的专项方案施工,发现安全隐患及时整改,是避免安全事故发生的唯一法宝。

下面介绍几起典型安全事故案例,以起警示作用。

一、电梯、塔吊倾覆倒塌事故事故案例1:池州一在建小区工地电梯坍塌致4死1伤2011年 10月6日16:30,池州市贵池区英伦城邦小区二期施工现场一人货电梯运行中从18层突然坍塌,5名正在施工的民工被埋压。

此次事故致1人当场死亡,3人经抢救无效死亡,1人受伤。

事故案例2:武汉东湖一工地电梯坠落致19人死亡2012年9月13日下午1时许,武汉市东湖风景区“东湖景园”还建楼小区一载满粉刷工人的人货电梯,在上升过程中突然失控,直冲到34层顶层后,电梯钢绳突然断裂,厢体呈自由落体直接坠到地面,造成梯笼内的作业人员随笼坠落,已造成19人死亡。

事故原因分析:人货升降机司机属于特种作业,操作者须持有由建筑部门颁发的资格证,才可上岗。

本事故由遇难工人们在午休时间无证自行开人货升降机,且人数超载,才导致惨剧。

经调查,开升降机的人要下午1:30才上班,遇难工人们都是做包工的,为了赶工期多赚钱,就在下午1:00左右自行上机操作。

且午休时间无人监管,19个工人一起上去,还推了一车物料,该升降梯的额定人数为12人,属于严重超重。

事故案例3:***工程A座商住楼工地起重伤害事故,造成1人死亡事故2008年2月,现场使用塔吊吊运钢筋至半空时,塔吊标准节发生弯折,塔身自由端向建筑物方向倾覆,倒在A栋14层支撑架及楼板上,将正在13层楼进行模板加固作业的一名作业人员压住。

经过现场人员的努力,压在塔吊配重块下的作业人员被救出,但终因伤势过重抢救无效死亡。

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事故案例/案例分析
起重伤害事故案例(违章操作)
1)事故概况
3月24日,四川某铝厂产品库房电动葫芦检修之后,检修工在辊筒上缠绕钢丝绳,检修工用左手(戴着线手套)拉紧松散的钢丝绳,用右手(也戴着线手套)拿着按钮盘点动按钮,企图将钢丝绳缠紧在辊筒上。

但是,辊筒转动后操作按钮停不了电,以致检修工的左手离辊筒很近时未能及时将手脱开而被绞进辊
筒上的钢丝绳间,造成4个指头压断,直到别人将电源闸刀拉下、反转辊筒,才将受伤的手取了出来。

2)事故原因
(1)检修工一心二用,操作失当。

该职工一个人用左手缠绕钢丝绳,另一只手既要抓住按钮盘又要操作该盘上的电动按钮,用力方向不准确,使按钮歪斜卡住、停不了车,心理一慌乱,顾此失彼,忘却将左手脱开,是造成左手断指事故的主要原因。

(2)错误地戴手套操作,导致右手点动按钮失衡,左手感触迟钝,及至感触到了,手又难于及时抽出。

(3)检修工风险意识差,该检修工是老职工,多次习惯性地错误操作,无人制止、教育,自认为很有经验。

(4)检修操作规程没有相关的明确规定。

3)事故教训及防范措施
(1)对电动葫芦按钮盘必须一人双手操作,即一手持盘,一手点按钮;不得戴手套。

(2)检修中缠紧钢丝绳的操作必须由两人共同进行,一人缠绕钢丝绳,一人操作按钮;而且要分工明确,配合默契、协调;两人都不得戴手套。

在电源刀闸开关处还要有人值护,以防备万一按钮失灵时拉下刀闸开关。

(3)在操作规程中明确补充上述内容,使得工人“有章可循”。

(4)加强对职工的安全教育,增强风险意识;对老职工也要“一视同仁”,而且尤其要在他们中间开展反习惯性违章的教育。

生产实践中,老职工容易犯习惯性违章,需要反复对其强调违章与事故的关系,提高其安全文化水平,消除侥幸心理,遵章守纪,不怕麻烦。

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