TOC八通阀故障案例分析

TOC八通阀故障案例分析
TOC八通阀故障案例分析

岛津公司维修工程师维修笔记几例

岛津SCSI设备(FTIR和CS)联机故障

岛津公司双波长飞点薄层扫描仪CS-9301PC和FTIR-8400S在正确操作的情况下是不会出现联机故障的,岛津公司选用的进行通信的SCSI卡的质量很好,基本上没有用坏的,但是偶尔会有客户因为联机问题申请维修,在维修的时候,发现都是软件的问题,如果发现联机问题,请检查下列项目:

1、通常情况下SCSI卡的驱动不用再安装,计算机会自动识别。

2、岛津设备的驱动程序,薄层扫描仪有几个版本,安装光盘中会有几个SCSI卡的驱动程序的版本,大概会有1.7、2.0、2.2几个版本,其中连接顺利的有2.0和2.2版,这和你的仪器的购买时间和仪器内部ROM的版本相关;哪个合适使用哪个,在使用的过程中如果经常断开连接,和驱动程序的版本不合适有关,FTIR则会自动在光盘中找到的;

3、通信线的联接是否良好,计算机和仪器两端确认;

4、计算机内部安装SCSI卡的PCI插槽是否工作正常,可以换另外的插槽试验;

5、先开薄层扫描仪,等待30秒,确认仪器自检完成,再开计算机,进入WINDOWS开始画面之前有一个SCSI卡设备的检查,如果可以看到显示有SHIMADZU I/F BOX FOR XXXX 的设备的时候,可以确认仪器是可以连接成功,问题在软件方面,可能是安装在WINDOWS内的驱动程序丢失,如果不能显示相关项目,问题应该在硬件方面,但这种情况基本没有发生过。XXXX代表设备,如红外就是FTIR。

6、在WINDOWS XP的[控制面板—系统—硬件—设备管理器]中可以确认两个方面,一是SCSI控制器的驱动程序是否正常,二是岛津设备SHIMADZU INSTRUMENT--SHIMADZU I/F BOX FOR XXXX的驱动程序是否正正常,如果没有发现相关的驱动程序,请重新安装驱动程序。

在确认上述项目后,应该能解决联机的问题。

GC-8A在长期使用后出现的问题

GC-8A出现开机升温正常,使用后(数分钟~数天)出现RESET灯亮,柱温开始降温,按RESET键后,可以再次加热一段时间,故障再现。(INJ 控温正常)

通常可能的原因是:由于环境不良造成拨动开关接触不良,例柱初温设定为180度,开始设定值准确,使用一段时间后,正负温度设定拨动开关接触不良造成设定值突然降低,实际温度与设定值差值大于30度,产生保护——出现RESET灯亮。

解决方法:关闭仪器,拔下电源插头。在仪器柱初温正负温度设定拨动开关的缝隙中注入无水乙醇0.5ml,将开关拨动30次,再次注入无水乙醇0.5ml,将开关再拨动30次,等30分钟后,通电开机,一般可解决故障。

TOC-4100故障维修一例

故障现象:用户反映在监视器画面下基线位置显示(H),已经看不见正常的基线。现场察看情况与用户反映一致。

检查:现场检查CN6供电电压正常,调节基线位置电位器无明显变化。检查气路,并更换CO2吸收器后基线恢复正常,但在后续的设备校正过程中基线极其不稳定,不能完成正常的校正工作。再次检查气路,发现在冷凝器下方的排液装置内有气泡产生,在正常的情况下这种现象是不可能发生的,判断气路有堵塞的地方,导致载气不能正常到达NDIR,影响测量。逐步检查后发现是冷凝器上方的片状过滤器堵塞,纯净压缩气体吹扫后正常。清理后校正、测量均恢复正常。

需注意:由于冷凝器上方的片状过滤器一般情况下隐藏在流量压力表盘的后方不容易发现,所以如果出现上述情况请检查。

TOC-4100基线“NG”故障的原因讨论

TOC-4100在线运行至峰检测时停止,无法完成测量,同时监视器内出现基线“NG”,并无法找到基线。

原因分析:

1、CPU、I/O接触不良会造成基线“NG”并在监视器中无法找到基线。

2、测量NDIR检测器供电电压是否正常,尤其注意检查电机是否正常。

3、PS2板电源老化及损坏会造成基线“NG”并在监视器中无法找到基线。

4、检查二氧化碳吸收剂是否漏气及失效。

5、检查卤素吸收器内的铜丝是否失效。

6、检查NDIR是否老化损坏。

7、检查NDIR电路板是否损坏。

8、检查CPU、I/O是否老化损坏。

TOC-4100远程控制失效问题的解决方法

一、控制系统构成

TOC-4100(2.02CQ)、青岛环科数采仪WC-2000P、采水泵及水泵控制箱。

二、控制系统故障

监测系统(包括TOC-4100、WC-2000P)断电后再次来电时TOC-4100自动进入远程待机模式,之后WC-2000P触发启动TOC运行至样品前处理时死机,按面板上任何键没有反应

三、解决

1、经反复观察发现每次TOC运行至样品前处理时出现突然停电时,就会出现上述故障,其它时间停电并没有出现问题。

2、出现上述故障时首先需进入“4002”,将“Serial control”改为“0”。

3、仪器重新启动之后运行本地的“在线”,观察是否能正常测量,若没有解决,需重新再次运行“在线”,直至正常测量。

4、再次进入“4002”,将“Serial control”改为“1”,系统恢复正常。

四、讨论

2.02CQ芯片与WC-2000P通过MODBUS协议通信,系统停电后TOC-4100能正常接受外部触发命令,但无法进行完整测量,估计是2.02CQ通信芯片程序BUG造成。

TOC八通阀故障案例分析

现象:类似两家用户企业出现运行中八通阀报警,偶尔关机重启(或反复重起)后,症状消除。且通常人在现场不会出问题,往往人走后,运行一段时间后才出现类似问题。导致经常脱机,没有数据更新且运行维护人员很难查明原因。应运行维护人员报修,到场检查,开机运行,依然没有出现八通阀报警现象。

现场处理

(1)检查八通阀内部运转是否正常,发现没有因为生锈、结垢等导致运转不畅。

(2)检查光传感器正常。

(3)将CPU,I/O,驱动板放置其他TOC仪器上检查均正常。

(4)检查各电源板(ps1,ps2,ps3)电压输出均正常。

(5)电机运行正常。

结果:由于运行很正常,需要观察一段时间。个人认为由于故障没有出现不好判断,暂给连轴器加固。

一天后运行人员电话告诉又出现类似情况,电话告之不要关机,也不要重起,让故障停留在现场。到场检查:1、首先在报警状况下,检查T2端子电压,发现1,2间5V电压正常,3,4间电压原本24V,测量只有3.9v,同时观察到各个风扇停止转动(但空载,去掉风扇情况下电压正常),判断PS1板老化造成该故障。(后环茂维修人员曾反映说拿回维修点测量输出电压正常,该类属于老化,在负载情况下输出电压不足,所以要引起注意)结论:对于该类现象,为了提高效率,节省时间,一定要在故障出现情况下检查,否则我维修人员到场观察势必要花不少时间等待故障出现,另外可以告诉运行维护人员,不要出现故障急于关机重起,要在故障出现时观察反常现象,并做电路检查。

液相色谱常见问题-压力异常

压力异常

现象:无压力,流动相不流动

可能原因

1、保险丝断或电源问题

2、柱塞杆折断

3、泵头内有空气或流动相不足

4、向阀损坏

5、漏液

6、压力传感器损坏(流动相流动正常,但无压力)

现象:压力持续偏高或不断上升

可能原因1、流速设定过高2、保护柱或柱子筛板堵塞3、流动相使用不当或有缓冲盐析出4、色谱柱选择不当5、进样阀损坏6、线路过滤器堵塞

水环式真空泵故障分析

《石化企业设备典型故障分析》培训教材编写提纲 水环式真空泵故障分析 1 真空泵故障概况及经过 1.1油库使用真空泵,主要是用来抽气灌泵,清扫管线、槽车底油(或船舱)等。 1.2油库中常用的是水环式真空泵。入SZB型和SZ型两种(注1)。1.3真空泵常见的故障主要有泵不抽气、真空度不够、运转中有噪音或震动、轴功率过大、泵发热等。 2故障概况及经过 2.1 故障产生原因 2.1.1泵不抽气 2.1.1.1泵内没有水或水量不够。 2.1.1.2叶轮与泵体、泵部压盖之间的间隙过大。 2.1.1.3填料漏气。 2.1.2真空度不够 2.1.2.1管道密封不严,有漏气之处。 2.1.2.2填料漏气。 2.1.2.3叶轮与泵体、压盖之间间隙增大。 2.1.2.4水温过高。 2.1.2.5供水量过小。 2.1.3泵在运转中有噪音和震动 2.1. 3.1泵内零件损坏或有固体进入泵内。 2.1. 3.2电动机轴承或轴磨损。 2.1. 3.3泵与电动机轴心线不在同一线上。

2.1.4轴功率过大 2.1.4.1泵内水过多。 2.1.4.2叶轮与泵体或压盖间隙过小。 2.1.5泵发热 2.1.5.1供水量不足或水温过高。 2.1.5.2填料过紧。 2.1.5.3叶轮与泵体、压盖间隙过小。 2.1.5.4零件装配不正确。 2.1.5.5轴弯曲或变形。 2.2排出方法 2.2.1泵不抽气 2.2.1.1向泵内注水,使水量达到要求。 2.2.1.2调整间隙或更换叶轮。 2.2.1.3压紧填料,对SZ型泵增加水封量。 2.2.2真空度不够 2.2.2.1检修管道,使管道密封紧闭。 2.2.2.2压紧或更换填料,增加水封量。 2.2.2.3调整间隙。 2.2.2.4增加水量,降低水温。 2.2.2.5增大向泵的供水量,若因供水管堵塞,应予以疏通。 2.2.3泵在工作中有噪音和震动 2.2. 3.1检查泵内情况,清除杂物。 2.2. 3.2检修电动机轴或轴承。 2.2. 3.3校正电动机和泵的轴心线。 2.2.4轴功率过大

toc关键链项目管理应用案例

一、哈利斯半导体公司–一个高科技厂房的建设及投产 哈利斯半导体公司(Harris Semiconductor)在美国宾夕凡尼亚州蒙顿托市的厂,早已运用TOC,成为业界的表表者,TOC将一间三十多年的老厂转变成为业界之星,四年内: 1.有效产出(Throughput)每年增加40%,而行业一般只有10%至20%。 2.库存周转率由两次增加至七次,并正向十次迈进,而业界只有三次。 3.盈利由零跳升至占全公司各厂利润总和的20%。 因此,当公司最高当局决定建造一间二亿五千万美元的晶片厂,很自然地就选了蒙顿托市这个组作为投资点,但令人更惊奇的,是该组利用TOC关键链所取得的亮丽成绩。 一个这么大的项目,由设计、建筑厂房、安装设备、培训人员、试产至逐步提升至全速生产,一般需要54个月,项目小组用了13个月就完成了,这就是说,由项目启动至产品推出市场,只用了13个月。 项目小组第一个行动由传统的甘特图(Gantt Chart)着手,运作总管雷曼福特指出,旧的甘特图其实只是「高科技壁纸」,六千多个任务,大而无当,运用TOC 关键链的原则作调整后,缩为一百五十,就容易处理得多了。 项目小组按照TOC的原则,最终完成了被很多经验老到的人认为不可能的事。 但过程亦并非风平浪静,他们在百年不遇的最恶劣严冬兴建厂房,天气令项目损失了40天宝贵的时间,而供应商的麻烦又把另外15天丢失了。虽然如此,项目仍然能在修订后的完工期之前三天完成,(原来计划18个月,修订后压缩为13个月。) 成本又如何?项目超支了4%,但哈利斯半导体公司总部认为这已经很了不起了,很多大型项目超支更甚,而有关人员已经额手称庆了,有趣的是,超支跟加速完工无关,而是由于厂厦比原定的规模加大了。不要忘记,这样规模的工厂能比业界标准的54个月完工期早了40个月完成并投产,投资回报比会计师原先算出的要快两倍。 执行TOC的过程中,项目小组亦作了一些具争议性的决定,例如,所有员工在工厂建成时已完成招聘及培训,比实际投产早了多个月,这样,成本看来似乎会高了一点,但这个做法却能令试产期压缩至21天,(业界由启动新生产线至全速运

阀门常见故障原因分析与七种解决方法

阀门常见故障原因分析与七种解决方法 一、阀门的常见故障及原因 阀门在使用过程中的常见故障主要有: 1.阀杆转动不灵活或卡死 阀杆转动不灵活或卡死,其主要原因有:填料压得过紧;填料装入填料箱时不合规范;阀杆与阀杆衬套采用同一种材料或材料选择不当;阀杆与衬套的间隙不够;阀杆发生弯曲;螺纹表面粗糙度不合要求等。 2.密封面泄漏 密封面泄漏的原因主要有:密封面损伤,如压痕、擦伤、中间有断线;密封面之间有污物附着或密封圈连接不好等。 3.填料处泄漏 填料处泄漏的原因有:填料压板没有压紧;填料不够;填料因保管不善而失效;阀杆圆度超过规定或阀杆表面有划痕、刻线、拉毛和粗糙等缺陷;填料的品种、结构尺寸或质量不符合要求等。 4.阀体与阀盖连接处泄漏 其可能发生的原因有:法兰连接处螺栓紧固不均匀造成法兰的倾斜,或是紧固螺栓的紧力不够,阀体与阀盖连接面有损伤;垫片损坏或不符合要求;法兰结合面不平行,法兰加工面不好;阀杆衬套与阀杆螺纹加工不良使阀盖产生倾斜。 5.闸板与阀盖发生干涉 当开启闸阀至全开状态时,有时闸板不能实现全开启,而出现闸板与阀盖干涉现象。其原因是:闸板安装不正确或阀盖的几何尺寸不符合标准规定要求。 6.闸板关闭不严密 发生此类情况的主要原因有:关闭力量不够;阀座与闸板之间落入杂物;阀门密封面加工不好或损坏。 7.其它方面,如铸造缺陷而产生的砂眼、密封面裂纹等也会影响阀门的正常使用,须采取相应措施予以解决。 二、阀门常见故障的解决方法 针对上述各种故障,须根据实际情况采取不同的方法予以解决,具体解决方法见表。 阀门常见故障的解决方法

三、结论 为保证阀门的正常使用,除了要根据其所出现的故障进行准确的原因判定与分析,并采取相应的措施进行解决外,还应该加强对阀门的管理,做好日常保养和检查等工作,减少阀门故障,提高阀门的完好率,使其为港口的装卸生产发挥最大的效用。

近几年国内发生窒息安全事故案例汇总

近几年国内发生窒息安全事故案例汇总 安全部 二〇一六年七月

目录 河北首钢京唐钢铁有限公司“3·21”窒息事故 ................................ - 1 -唐山钢铁集团有限责任公司“8·28”氮气窒息事故 .......................... - 2 -文安县新钢钢铁有限公司二期工程“9.5”事故 ............................ - 6 -南京钢铁氩气窒息事故 ....................................................................... - 8 -邯钢集团钢茂工程技术有限公司“1·2”中毒窒息事故.................. - 8 -邯郸钢铁集团有限责任公司动力厂“4·26”窒息死亡事故........ - 11 -中国某冶金建设集团公司机电公司“8.28”氮气中毒窒息事故 .. - 13 -中国某冶金建设公司“3.21”窒息死亡事故................................... - 14 -某国有大型钢铁集团公司“8.14”窒息死亡事故 .......................... - 14 -某炼铁厂“1.18”氮气窒息事故 ...................................................... - 15 -某能源中心“11.20” 窒息事故........................................................... - 16 -某检修中心“8.10”窒息事故............................................................... - 17 -某单位氮气贮罐检修窒息事故 ......................................................... - 18 -山东滨化集团化工公司4.15氮气窒息事故 .................................... - 18 -

水环式真空泵轴损坏的原因及修理方法

水环式真空泵轴损坏的原因及修理方法 在单作用水环式真空泵的零件损坏中,轴的损坏占有很大的比例。泵轴的损坏包括弯曲、出现裂纹和折断。 水环式真空泵轴损坏的原因及修理方法 泵轴弯曲的原因多半是由于袖的刚度不够,加之叶轮有较大的不平衡,运行时产生变形所致。轴的弯曲方向和大小可以用下述方法测量: 将轴平放在支承上,将两支承点(可以是泵轴中心孔,也可以是轴颈部位)调至等高,在轴上选择几个等距断面,在轴旋转一圈中用千分表分别测掀四个方向(即每周转动90°时测量一次)上的径向跳动,作好记录。根据此数据可以求得四个方向上的弯曲数值,用图解法可以找到最大弯曲的方向和大小,这样就可以进行矫直了。 泵轴的裂坟和折断的部位,往往发生于局部应力集中的地方,比如键槽边缘处、直径突变处等。损坏的原因往往由于振动促使疲劳破坏。 如果泵轴出现疲劳裂纹(即将折断的先兆),应及时予以更换。如果由于客观因素暂时无法更换而需继续使用时,临时的补救办法是对裂纹进行补焊。使用补焊后的泵轴时,要经常注意补焊区的变化,以免发生事故。 单作用水环式真空泵在使用中,经常出现的故障是泵轴的折断(特别是较大气量的泵)。折断面一般都垂直于轴心线,十分整齐象刀切一样,整个断面大部分光滑并呈金属光泽,小部分较粗糙。显然,这就是疲劳破坏所致的断裂特征。 导致疲劳破坏的主要原因是,由于泵轴在运转过程中,泵腔内气体对泵轴的作用力所引起,这个作用力又叫径向力。 泵轴的疲劳破坏,除了水环式真空泵内存在径向力这个根本原因之外,结构不合理也是不能忽视的重要原因。主要有: 目前水环式真空泵轴与叶轮均为一级动配合,键槽处又没有使用0型密封圈密封,泵内液体(特别是化工上使用腐蚀性的液体作液环时)就会通过配合间隙和键槽进入轴孔内,腐蚀轴和叶轮的轴孔,使疲劳强度大为降低。腐蚀和磨损后的配合间隙增大(有的磨成椭圆形轴孔),不仅影响性能,而且加剧振动,促使疲劳断裂。 一般的水环式真空泵泵轴没有经过热处理,所以疲劳强度低。为了防止断裂,泵轴至少要进行调质处理,有条件的地方还要进行渗氮处理。 设计时,要避免截面突变过大。过渡处不应用尖角而应用圆角连接。表面光洁度不能偏低,尤其在轴容易折断的地方更要注意。加工时,不同轴径过渡处的圆周加工,要保证质量,严格按图纸要求的尺寸和光沽度进行,泵轴表面和过渡处决不可有刀痕,划伤、碰伤等缺陷。

TOC案例水饺店

TOC一个小案例 比如:一家特色水饺店,虽然只生产与销售一种水饺,但就是销路很好,并且供不应求。但关店后,一些没卖完得半成品(面与 : 馅)就要报废.整个流程如下图 每天水饺店营业12小时,上午7点到晚上7点.每份水饺(12个)卖6元,其中原料3元。小店得营运费15000元每月(含工资、租金与水电等)。每天1班12小时,员工隔天轮休,小店天天营业.除店长、收款台与服务环节外,制作流程每班有5个员工,以手工与常规设备进行生产,不过手工就是该店特色所在,一般人难以在短期内学会某些特别得技能。 现在,整个小店每天卖出水饺300份,利润多少?按TOC得计算法: 利润=有效产出T-营运费OE =T(6-3)×300份×30天-OE15000=12000元 我们为小店制定一个改善得目标:不通过大得投资,短期内把利润提高一倍(利润翻番,但不能扩大店面,也没有容量增加设备人力,且不能24小时营业,因为晚上7点到第二天7点一般没生意可做). 现按照“聚焦五步骤”进行分析并做改善。 1、找出系统得制约因素 我们测出每个工序岗位得小时产能(份)。很显然,包饺子工序就是制约因素(也称为瓶颈)。不会错. 2、决定如何挖尽制约因素得潜能。

您不难发现:按照每小时32份得瓶颈产能,一天可以产出384份,因为做多少就可以卖多少.但现在只销售300份.问题在哪?有一个原因就是很显然得,该岗位员工需要有时间吃饭、上卫生间与短暂休息,以及开工准备与收工工作.这些时间就是多少呢?经测算就是1、5小时。工人休息就是必要得,不过若有人顶班得话,1、5小时就补回来了。谁能顶班?只能有劳店长了,店长正好有这项技能,而且小店店长也有条件腾出1、5小时得时间做临时替补。 这样,我们挖出了制约因素得潜能,但事实上这样做也只销售到345份。因为即便瓶颈12小时都不缺人,还就是会产生工位缺料问题,原因在于它前面得工位也会出现问题,比如“干面”,也会出现一小会得产出不足。或者备馅,时多时少得,也可能使下道工序出现停工。至此,我们多销售了45份,增加得利润就是(6—3)×45×30=4050元。 3、令其她一切迁就以上决定 要迁就瓶颈,帮助它把潜能挖尽。所以要有措施消除瓶颈缺料得情况。常用得方法就就是在瓶颈前安排一个工作堆,通常我们称这个工作堆为“缓冲(Buffer)”。这样,万一前面工序出现暂时停工,就不会令瓶颈也停工。见下图。 当我们在瓶颈工位前设立了缓冲以后,它前面得工序除了要喂饱瓶颈以外,还要为它准备缓冲.所以,前面工序得产能就必须大于瓶颈,否则就无法为缓冲备料。有了缓冲,我们得每天销售就达到384份,比345份又多出了39份,可增加利润(6—3)×39×30=3510元。 这里我们还瞧到TOC与精益生产得区别了。 事实上,生产线每个工位很难做到平衡得,然而一旦做到平衡,又会出现另一个问题,就就是 一个资源因故停工,整个生产线就会停工。而TOC得生产线不就是这样. 如果瓶颈前得工序在备足了缓冲以后就是否还要继续生产? 以前没有这个问题,大家都可以在自己得岗位上放一个“在制品(WIP)"。在这家店里,在制品往往因当天无法消化而造成报废.损失达到原料成本得5%左右(原料价3元×345份×30天×5%=1552元)。现在可以做到没有原料损失吗? 答案就是肯定得。只要缓冲满了,就暂缓投料。对缓冲分三个区进行监控(TOC称为缓冲管理),从下到上分别标以红色、黄色与绿色。只要把缓冲得大小设计得合理,在缓冲降低到黄区时,就开始投料,在降低到红区时,前面需要赶工.超过绿区,则停止投料。各道工序,还要遵循一个原则:有料来得时候尽快做,没料得时候原地等一等. 所以我们对瓶颈实施“迁就"得时候,竟出现了一个意想不到得好处:在制品降低了,报废减少了,进而利润又增加。现在我

阀门全关故障处理分析报告

106-FV-10302阀门全关故障处理分析报告 一、故障现象描述 2014年5月17日,01:34:47.616毫秒,106-FT-10303(106-E103A 入口流量)触发低低联锁信号;01:34:47.816毫秒106-FT-10302(106-E103A入口流量)触发低低联锁信号。从趋势图来看,5月17日的01:34:47时,混氢流量106-FT-10302/10303突然从230000NM3/Hh降到88188NM3/H(联锁值106771NM3/H),阀位输出信号快速输出100%(自动控制)。由于测量值与设定值的偏差一直存在,阀位保持100%的输出,

但是混氢流量一直维持在80000 NM3/H左右,没有上升的趋势。工艺人员到现场查看106-FV-10302时发现该阀门已经全关,控制室给阀位信号时阀门没有动作。工艺人员将阀门改为手轮操作。 二、故障出现的原因 106-FV-10302为FISHER阀门,585C型气动活塞双作用执行机构,配DVC6010智能定位器。带377 TRIP VALVE和储气罐。故障类型为FC。 根据阀门类型,出现调节阀关闭的原因有: 1、仪表风气源压力小于377 TRIP V ALVE的设定值,储气罐内风压经377 TRIP V ALVE动作,关闭调节阀; 2、定位器故障,导致阀门关闭; 3、定位器反馈杆脱落或者行程传感器故障,导致阀门误动作; 4、控制回路故障,系统断电; 5、控制器输出电流小于4mA,导致阀门关闭。 三、故障检查、处理的过程及原因分析 故障检查过程: 1、检查调节阀的仪表风压力,无泄漏,仪表风压为0.4MPA,

水环式真空泵维护检修规程

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水环式真空泵维护 检修规程 (试行) 盐湖海纳化工有限公司

目录 1.目录 (1) 2.总则 (2) 3.规程适用范围 (2) 4.检修周期和检修内容 (3) 5.水环式真空泵常见故障、原因及处理方法 (9) 6.主要零部件的检修技术 (5) 7.试车与验收 (12)

一.总则 水环真空泵内装有带固定叶片的偏心转子,将水(液体)抛向定子壁,水(液体)形成与定子同心的液环,液环与转子叶片一起构成可变容积的一种旋转变容积真空泵。水环真空泵(简称水环泵)是一种粗真空泵,它所能获得的极限真空为2000~4000Pa,与罗茨真空泵组成机组真空度可达1~600Pa。水环泵也可用作压缩机,称为水环式压缩机,是属于低压的压缩机,其压力范围为1~2×105Pa表压力。 电动机的维护检修按照《电动机维护检修规程》执行,其他附属装置的维护检修参照有关规程执行。 二.规程适用范围 本规程适用于盐湖海纳化工有限公司抽速10m3以上水环式真空泵的维护和检修;抽速10m3以下及其它类型水环式真空泵可参照执行。具体内容如下: 三.检修周期和检修内容 1)检修周期 检修类别分小修、大修两类,并可根据点检、巡检及状态监测情况进行针对性的检修。检修间隔期见下表:

2)检修内容 2.1小修 1)检查,紧固各连接螺栓。 2)检查密封装置,压紧或更换填料。 3)检查更换润滑油(脂)。 4)检查更换轴承,调整间隙和调校联轴器同轴度或皮带轮。 5)检查、修理或更换易损件。 6)检查,补充或更换循环水。 2.2大修 1)包括小修内容。 2)解体检查各零件磨损、腐蚀和冲蚀程度,必要时进行修理或更换。 3)检查泵轴,校验轴的直线度,必要时予以更换。 4)检查叶轮、叶片的磨损、冲蚀程度,必要时测定叶轮平衡。检修或更换叶轮轴套。 5)检查、调整叶轮两端与两侧压盖的间隙。 6)测量并调整泵体水平度。 7)按规定检查校验真空表。 8)清洗循环水系统。 9)检查泵体、端盖、隔板的磨损情况,调整,修理或更换。 10)机器表面做除锈、防腐处理。

电磁阀知识总结

电磁阀知识总结 电磁阀的主要特点 电磁阀的主要特点: (1)外漏堵绝,内漏易控,使用安全。内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。 (2)系统简单,便接电脑,价格低谦。电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。 (3)动作快递,功率微小,外形轻巧。电磁阀响应时间可以短至几个毫秒,即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。 (4)调节精度受限,适用介质受限。电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,(力图突破的新构思不少,但还都处于试验试用阶段)所以调节精度还受到一定限制。 电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。 (5)型号多样,用途广泛。电磁阀虽有先天不足,优点仍十分突出,所以就设计成多种多样的产品,满足各种不同的需求,用途极为广泛。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足,如何更好地发挥固有优势而展开。

阀门故障分析

1、为什么切断阀应尽量选用硬密封? 切断阀门要求泄漏越低越好,软密封阀的泄漏是最低的,切断效果当然好,但不耐磨、可靠性差。从泄漏量又小、密封又可靠的双重标准来看,软密封切断就不如硬密封切断好。如全功能超轻型调节阀,密封而堆有耐磨合金保护,可靠性高,泄漏率达10-7,已经能够满足切断阀的要求。 2、为什么双密封阀不能当作切断阀使用? 双座阀门阀芯的优点是力平衡结构,允许压差大,而它突出的缺点是两个密封面不能同时良好接触,造成泄漏大。如果把它人为地、强制性地用于切断场合,显然效果不好,即便为它作了许多改进(如双密封套筒阀),也是不可取的。 3、为什么双座阀小开度工作时容易振荡? 对单芯而言,当介质是流开型时,阀门稳定性好;当介质是流闭型时,阀的稳定性差。双座阀有两个阀芯,下阀芯处于流闭,上阀芯处于流开,这样,在小开度工作时,流闭型的阀芯就容易引起阀的振动,这就是双座阀不能用于小开度工作的原因所在。 4、什么直行程调节阀防堵性能差,角行程阀防堵性能好? 直行程阀门阀芯是垂直节流,而介质是水平流进流出,阀腔内流道必然转弯倒拐,使阀的流路变得相当复杂(形状如倒“S”型)。这样,存在许多死区,为介质的沉淀提供了空间,长此以往,造成堵塞。角行程阀节流的方向就是水平方向,介质水平流进,水平

流出,容易把不干净介质带走,同时流路简单,介质沉淀的空间也很少,所以角行程阀防堵性能好。 5、为什么直行程调节阀阀杆较细? 直行程调节阀门它涉及一个简单的机械原理:滑动摩擦大、滚动摩擦小。直行程阀的阀杆上下运动,填料稍压紧一点,它就会把阀杆包得很紧,产生较大的回差。为此,阀杆设计得非常细小,填料又常用摩擦系数小的四氟填料,以便减少回差,但由此派出的问题是阀杆细,则易弯,填料寿命也短。解决这个问题,最好的办法就是用旅转阀阀杆,即角行程类的调节阀,它的阀杆比直行程阀杆粗2~3倍,且选用寿命长的石墨填料,阀杆刚度好,填料寿命长,其摩擦力矩反而小、回差小。 6、为什么角行程类阀的切断压差较大? 角行程类阀门的切断压差较大,是因为介质在阀芯或阀板上产生的合力对转动轴产生的力矩非常小,因此,它能承受较大的压差。 7、为什么套筒阀代替单、双座阀却没有如愿以偿? 60年代问世的套筒阀门,70年代在国内外大量使用,80年代引进的石化装置中套筒阀占的比率较大,那时,不少人认为,套筒阀可以取代单、双座阀,成为第二代产品。到如今,并非如此,单座阀、双座阀、套筒阀都得到同等的使用。这是因为套筒阀只是改进了节流形式、稳定性和维护好于单座阀,但它重量、防堵和泄漏指标上与单、双座阀一致,它怎能取代单、双座阀呢?所以,就只能共

事故案例汇编(中毒事故)

本部各部门 事故案例汇编 (中毒事故) 安全环保部 2014年2月

序 2013年,公司系统所属克旗煤制天然气、多伦煤化工和呼伦贝尔化肥公司等单位相继投入生产,公司实现安全生产“七杜绝”目标任务更加艰巨。为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,公司安环部收集整理编制了《事故案例汇编》(中毒事故),希望广大干部员工以典型事故案例警示为戒,认真汲取事故教训。坚持“一切事故都是可以预防”的理念。强化“三讲一落实”风险管控,严格作业票证管理;按照“五懂五会五能”要求,强化安全培训,做到“我要安全、我会安全、我能安全”;到位做实安全生产各项工作,实现“安稳长满优”;建立安全生产长效机制,实现长治久安。 公司总经理 二〇一四年二月

目录 第一部分硫化氢中毒事故----------------------------------4 第二部分一氧化碳中毒事故----------------------------------------------18 第三部分氮气窒息事故-----------------------------------23 第四部分氨气中毒事故-----------------------------------31 第五部分其它中毒事故-----------------------------------34 第六部分中毒事故预防措施-------------------------------42

第一部分 硫化氢中毒事故 案例1: 2014年1月9日,安徽省亳州市康达化工有限公司(以下简称康达公司)发生一起中毒事故,造成4人死亡,2人轻伤。 康达公司成立于1994年,位于亳州市谯城区亳魏路2号,现有职工88人,是国家批准的农药定点生产企业,主要产品甲拌磷、辛硫酸、氧乐果、三唑磷均属于危险化学品。2013年8月,因农药生产处于淡季,该企业停产。 2013年9月1日,康达公司将部分空闲厂房和场地以300万元/年租给山东籍人员王某。王某在未办理任何审批手续的情况下,自行购买、安装设备,组织人员生产农药莠灭净。1月9日9时许,技术人员张某去异丙醇输送泵泵池(深约2.6m,宽约1.5m,长约5m)查看,入池后中毒晕倒,随后现场另3名工人在未佩戴防护用品的情况下施救,也倒在池内。其他2名工人听到呼救后,在泵池边用铁钩将4人救出,4人经抢

水环真空泵运行故障分析与解决方法

水环真空泵运行故障分析与解决方法 摘要:天利高新有限公司年产七万吨己二酸的生产工艺中真空浓缩脱水、结晶干燥使用 了很多肯弗莱产的SZ系列水环式真空泵。本文以肯弗莱产的SZ系列水环式真空泵在生产运行中的故障为例,分析故障原因, 据此采取针对性检修和改造措施,很好的解决了该型机泵故障频发的问题。 关键词:水环式真空泵平面式结构故障原因分析解决措施 己二酸厂目前采用的是SZ系列水环真空泵。该类设备使用以来,由于介质的严重腐蚀性以及操作条件恶劣工艺波动大及操作工的经验不足等因素,存在故障频繁、检修费用较高等问题。因此,检修维中心己二酸维修班将其作为企业节约、增效的技术攻关课题,对该设备开展了故障现象总结、原因分析、改进措施等工作.成效显著。 1.水(液) 环真空泵的结构形式和工作原理 1.1水(液) 环式真空泵目前只有两种结构设计(完全是美国Nash的技术) 平面式:进气口和排气口设计在平面端面(即圆平盘)上;己二酸厂的肯富来真空泵均采用这种结构。 锥体式:进气口和排气口设计在锥体柱面上(如图1) 。 锥体开口设计技术开发在20世纪30~40年代,而在此之前,.平面开口泵是世界上的标准产品。现在仍保留平面设计技术用于制造最小型的真空泵。但是对于大多数工业应用而言, 能耗与泵的性能倍受客户关注, 因而所用的真空泵均为锥体开口泵。目前.中国国内生产的液环式真空泵仍用的还是上世纪早期的技术.所以都为平面式水(液) 环式真空泵。 平面液环泵改进为锥体式设计, 从而大大提高了泵的抽气能力。锥体式的真空泵还有一个特点就是允许在泵的入口处加上冷凝喷嘴,由于锥体进气口和排气口比平面泵的进气口和排气口要大很多.所以它允许吸入气体夹带较多的液体进入泵体而对泵的效率下降影响不大。这个特点就允许在泵的入处加上冷凝喷嘴去冷凝吸入气体中的可凝性部分,从而使吸入泵的气体体积由于冷凝的缘故大大减少, 这实际上提高了泵的抽气能力.必将给工厂带来直接可观的经济效益。 1.2平面式泵的结构和缺陷 平面泵采用上部进气和上部排气的结构。如图3 (1) 平面真空泵进气面积小、进气量少。 (2) 进气时,气体从端面进入叶轮舱,气道不畅.直接影响到抽气量。 (3) 如吸入的气体内含液量大,则对泵的效率影响很大,所以平面泵不能在泵的入口加喷冷

气动阀门常见故障分析及优化

气动阀门常见故障分析及优化 发表时间:2017-11-13T11:54:56.863Z 来源:《基层建设》2017年第24期作者:马斌王爱伟崔沛[导读] 摘要:气动蝶阀结构简单,在热轧生产线中有着广泛的应用。该文以邯宝2250mm热轧生产线为背景,从其气动蝶阀的常见故障入手,分析了气动蝶阀的故障原因并提出了优化措施,并在现场实践应用中取得了良好的实用效果,收到了很好的经济效益。 河钢邯钢邯宝热轧厂河北邯郸 056003 摘要:气动蝶阀结构简单,在热轧生产线中有着广泛的应用。该文以邯宝2250mm热轧生产线为背景,从其气动蝶阀的常见故障入手,分析了气动蝶阀的故障原因并提出了优化措施,并在现场实践应用中取得了良好的实用效果,收到了很好的经济效益。 关键词:气动蝶阀;故障分析;优化 前言 邯宝2250mm热轧生产线于2008年8月投产,该生产线是由德国西马克公司设计的一条具有国际先进水平的常规热连轧生产线,汇集了加热炉数字化燃烧、精轧机组多手段板形控制和大功率交直变频传动等先进技术,具有生产工艺先进、轧机控制手段齐全等特点。因气动蝶阀具有:1、小巧轻便,容易拆装及维修;2、结构简单、紧凑,操作扭矩小,90°回转开启迅速。3、蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,具有较好的流量控制特性。所以2250大量采用气动蝶阀进行水冷控制,进而控制板带温度。 1 气动蝶阀常见故障分析 投产以来,由于气动蝶阀数量大、动作频繁,故障多样,根据现场故障原因分析,总结归纳了下面几种气动蝶阀故障类型及原因:介质原因。这种原因包括气源压力过低;气源杂质致使过滤器滤芯堵塞;气源进水。 电磁阀故障。这种原因包括电磁阀进入杂质卡阻;电磁阀信号接头漏气;电磁阀阀芯窜气;电磁阀插头进水、虚接;电磁阀线圈损坏。 气动执行器故障。这种原因包括执行器进入杂质,拉伤缸壁;气缸润滑不良;执行器活塞环磨损;传动机构卡涩;机件出现故障,如梅花套碎裂。 阀体故障。这种原因包括轴与轴衬的摩擦系数增大;V 型环与轴之间摩擦阻力增大;软密封件与翻板接触面变大,表面粘有灰尘、污物,阻力变大;软密封与翻板之间卡入异物;翻板销轴脱出。 气动蝶阀无反馈信号。如果气动蝶阀没有反馈信号,要用万用表检查每个接点是否有电压。要检查线路是否正确,检查信号线是否损坏,检查信号线是否接好。 (6)气动蝶阀的阀门开度不正确。该故障一般分析可直接定位在阀门定位器故障,应先其进行重新标定检查。气动蝶阀定位器有零位和量程两个调节按钮。在调节阀阀位不正确的情况下,先调节定位器的零位调节按钮,把调节阀的零位调好;再调节定位器的量程调节按钮,把调节阀的 100%的位置调节好;再调节调节阀的量程调节按钮,调节调节阀的 25%、50%、75%的位置。通过五点的调节,来确定阀门的线性。 (7)气动蝶阀动作不稳定。气源压力不稳定。原因:减压阀故障导致信号压力不稳定;调节器输出不稳定。气源压力稳定,信号压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定。原因:定位器输出震荡;输出管、线漏气;执行机构刚性太小;阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象。 2 气动蝶阀应用的优化 1)针对气源故障,优化气源设计采用经干燥器、过滤器、油雾器处理后的干净空气或氮气。避免气源中的杂质进入电磁阀和气动执行器,也可以避免输送介质泄漏进气动元件,反向污染气源。 2)针对电磁阀故障,对电磁阀进行防水、防潮处理,插头及其与线圈结合处除原有设计密封外,采用防水胶布和绝缘胶布进行防护,可以大幅降低电磁阀的事故率。 3)通过油雾器对电磁阀及气动执行器进行润滑补油,避免阀门的卡阻。 4)将阀体中的销轴连接改为方形卡槽式连接,避免因销轴脱落造成的阀门故障。 5)对电磁阀进行点检定修制,对电磁阀排气口处出现漏气情况及时排查电磁阀故障和气动执行器故障,及时进行更换。 6)对阀体密封及易损机件进行定期更换,更换周期为2年。 7)针对阀体漏水窜入执行器,对执行器、电磁阀、气源造成污染的情况,设计了气动执行器防护装置。该防护装置,整体呈平面法兰式结构,安装于阀体与气动执行器之间中心开有与阀体中轴直径相匹配且贯通两侧平面的中轴孔,两侧平面开有与阀体法兰螺栓孔相匹配的装配孔;一侧平面沿径向开有径向贯穿的导流槽,该侧平面中心开有外径大于阀体密封套直径的导流环,导流环外径大于导流槽宽度;该防护装置可将泄漏的输送介质通过导流环和导流槽排出,实现输送介质与气动执行器能源介质的有效隔离,杜绝输送介质对气动执行器的腐蚀和对能源介质的污染,延长了气动执行器的使用寿命,大幅降低了备件和维护成本,保证了生产安全正常进行;该防护装置结构简单、组装方便、经济耐用,可广泛应用于各类气动阀门的执行器防护领域。 3 应用改进效果 气动蝶阀及气动调节阀在热轧生产线中有着广泛的应用,对于热轧生产线系统的安全可靠运行具有重大的意义,因此对这种阀门的调试和常见故障总结分析是具有普遍而重大的意义的。经过上述的气动蝶阀应用改进后,气动蝶阀的事故率降低了80%左右,实现了良好的实用稳定性,其中气动阀门执行器防护装置实现输送介质与气动执行器能源介质的有效隔离,彻底杜绝输送介质对气动执行器的腐蚀和对能源介质的污染,延长了气动执行器的使用寿命,同时,当发现有输送介质外泄时,也可及时对阀体进行维修或更换,保证正常安全生产,可广泛应用于各类气动阀门的执行器防护领域。 参考文献 [1]张鲁斌,李静,吴志欣.气动调节阀故障原因分析[J].化学工程与装备,2010(1):87-89. [2]日新.主编.工业专用阀门精品手册[M].机械工业出版社,2000.

TOC理论及应用实例

例1、罗哥和女儿莎朗在Party时间上的冲突罗哥想要什么?莎朗在十点前回家。莎朗想要什么?十二点回家。 罗哥地目标为了莎朗的安全。莎朗的目标是她希望被朋友接受。 共同目标有美好的家庭生活 冲突是:为了莎朗的安全,她必须在十点前回家。但是,为了要让莎朗被朋友接受,她要十二点回家。 检验彼此的假设:问题的重点是莎朗的安全和希望被朋友接受,所以重新看彼此的假设。为了莎朗的安全,真的非得十点钟回家不可?还有,为了让朋友接受莎朗,她一定要十二点回家吗? 突破冲突,解决问题:Party结束后,罗哥开车接莎朗。 例2、大伟要在罗哥离开的期间,借罗哥的车子。建立逻辑树帮助分析问题。 正面理由:车子得到定期检查。 大伟答应做妹妹莎朗的司机。 加强与儿子的信任。 负面理由:增加车子受损的风险。大伟的驾驶技术蛮好的。 很可能大伟会在意外中受伤。罗哥的车子比大伟的破铜烂铁安全。 大伟觉得使用罗哥的车子是他的权利。小孩子很容易就习以为常。罗哥不愿和别人分享车子。 罗哥必须停止欧洲之行,回来解救大伟。大伟梦想开车去墨西哥,但他还为成年。 罗哥和大伟的关系因此恶化。 排除负面理由:大伟愿意与罗哥加强彼此之间的信任。所以排除第一点。 大伟答应不做长途旅行。排除第二点。 前两点都排除后,第三点自然排除。 结论:在罗哥不在时,大伟可以自由使用车子。 通过该逻辑树得到的结论。念逻辑树时从下往上念。用如果…而且??那么。当罗哥不在时,大 伟可以自由使用车子。如果大伟随时都可以使用这辆车子,而且当人们可以经常使用某件东西时,这会变成一种习惯,一种权利。那么,大伟就会习惯随时使用这辆车子。而且罗哥不愿意和别人分享车子。那么将来罗哥说不时,大伟会不高兴。为了这个,大伟得遵守一个承诺:如果罗哥答应借车,当罗哥回来后的两个月内,大伟不能要求开罗哥的车。 以上就是高德拉克博士的 TOC(Theory of constraint -- TOC思维方法(TOC Thinking Processe d 应用于日常生活的两个例子。高德拉克博士( Goldratt )是以色列物理学家及企业顾问。他以一位科学家对管理问题的种种思考,以近乎合理的逻辑推演,解决复杂的管理问题。他大胆 地藉着小说的手法,来解释他独创的“制约法”(TOC Theory of Constraints)。《目标》(The Goal)和《绝不是靠运气》(It' s Not Luck)是他的两部着作。《目标》(The Goa)主要讲主角罗哥如何运用制约法(TOC, Theory of Constraint? ,解决工厂生产的难题及生活上的难题。《绝不是靠运气》(It' s Not Luck)不以生产的问题作为主线,而集中在产品的推销 (Marketing)和配销管理(Distribution Management)上。其背后的基本理论始终是同一个 ——TOC 例3罗哥解决工厂生产的难题 公司的目标是赚钱。 寻找能够指导生产的指标。从财务角度:净利,投资报酬率和现金流量。从生产角度来看的 话,就是有效产出(throughput)、存货(inventory)和营运费用(operational expense)。表达目标 的方式是增加有效产出,但同时减少存货和营运费用。 有效产出就是整个系统透过销售而获得金钱的速度。 存货就是整个系统投资在采购上的金钱,而采购的是我们打算卖出去的东西。 营运费用就是系统为了把存货转为有效产出而花的钱。 平衡工厂的误区:你愈接近工厂平衡的目标,也就表示你愈接近破产的边缘。因为每个工厂都存在两个现象:一个现象就是所谓的‘依存关系’(dependent events)。二是‘统计波动’

阀门常见故障及解决方法

反应釜常见故障及处理方法一览表 日期:[2012-7-7 9:12:38] 共阅[212]次 本文讲述了反应釜常见的故障类型(如壳体损坏、超温超压等现象)、并分析了反应釜产生故障的原因、以及产生故障以后应当采取的处理方法。 具体反应釜常见的故障类型 故障现象故障原因处理方法 壳体损坏(腐蚀、裂纹、透孔)1、受介质辐射(点蚀、晶间腐蚀) 2、热应力影响产生裂纹或碱脆 3、磨损变薄或均匀腐蚀 1、采用耐腐蚀材料衬里的壳体需重新修衬或局部补 焊 2、焊接后要消除应力,产生裂纹要进行修补 3、超过设计最低的允许厚度,需更换本体 超温超压1、仪表失灵,控制不严格 2、误操作;原料配比不当;产生剧烈 反应 3、因传热或搅拌性能不佳,产生副反 应 4、进气阀失灵进气压力过大、压力高1、检查、修复自控系统,严格执行操作规程 2、根据操作法,采取紧急放压,按规定定量定时投料,严防误操作 3、增加传热面积或清除结垢,改善传热效果修复搅拌器,提高搅拌效率 4、关总汽阀,断汽修理阀门 密封泄漏填料密封 1、搅拌轴在填料处磨损或腐蚀,造成 间隙过大 2、油环位置不当或油路堵塞不能形成 油封 3、压盖没压紧,填料质量差,或使用 过久 4、填料箱腐蚀 机械密封 1、动静环端面变形,碰伤 2、端面比压过大,摩擦副产生热变形 3、密封圈选材不对,压紧力不够,或 V形密封圈装反,失去密封性 4、轴线与静环端面垂直误差过大 5、操作压力、温度不稳,硬颗粒进入 摩擦副 6、轴串量超过指标 7、镶装或黏接动、静环的镶缝泄漏1、更换或修补搅拌轴,并在机床上加工,保证粗糙度 2、调整油环位置,清洗油路 3、压紧填料,或更换填料 4、修补或更换 1、更换摩擦副或重新研磨 2、调整比压要合适,加强冷却系统,及时带走热量 3、密封圈选材,安装要合理,要有足够的压紧力 4、停机,重新找正,保证不垂直度小于0.5mm 5、严格控制工艺指标,颗粒及结晶物不能进入摩擦副 6、调整、检修使轴的窜量达到标准 7、改进安装工艺,或过盈量要适当,或黏接剂要好用,牢固 釜内有异常的杂音1、搅拌器摩擦釜内附件(蛇管、温度 计管等)或刮壁 2、搅拌器松脱 3、衬里鼓包,与搅拌器撞击 4、搅拌器弯曲或轴承损坏 1、停机检修找正,使搅拌器与附件有一定间距 2、停机检查,紧固螺栓 3、修鼓泡,或更换衬里 4、检修或更换轴及轴承 搅拌器脱 落 1、电动机旋转方向相反1、停机改变转向 法兰漏气1、选择垫圈材质不合理,安装接头不正确,空位,错移1、根据工艺要求,选择垫圈材料,垫圈接口要搭拢,位置要均匀

水环式真空泵的常见故障分析

水环式真空泵的常见故障分析 一、水环式真空泵的故障分析 1.真空泵机械密封泄露原因 1.1.机械密封装配不当 更换非动力端机封时,拆卸过程中发现动环上的密封O型圈没有安装好。O型密封圈本应装到动环座上的密封槽里面,而拆卸检查发现O型圈没有如此安装,而是错装于弹簧定位片里面,致使弹簧变形,完全起不到轴向静密封的作用,致使泄露。 1.2.机封冷却水压力过大 机封动静环密封面的贴合力是由动环上的弹簧施加的。当冷却水压力过大时,水压会作用在动静环上,由于静环是固定不动的,所以水压会推动动环,向静环相反的方向压缩弹簧,从而削弱或者抵消动静环面的贴合力,导致密封面泄露。检修完毕后给动力端机封通进冷却水试漏,进水阀打开2/3以下,机封完好无漏,当水阀打开超过2/3以上时,机封出现渗漏。三方(检修方、氧化铝机动科、四川大宇机封制造厂)初步判断是由于水压过大的原因造成的,建议待电机维修完后开机运行使用,进一步跟踪查明其渗漏的真正原因。 1.3.动静环密封面破裂 这是造成前几次更换该泵机封泄露的主要原因。 动力端和非动力端机封是装配于同一轴上的,叶轮安装在轴的中间,轴的两端安装轴承支撑固定。当单独更换动力端或非动力端机封

时,相应端的轴承(轴承座)必须先拆卸下来才能取出旧机封,装上新机封,而此时因为轴和叶轮重力,失去一端轴承支撑的叶轮和轴必然往下塌,轴往无轴承端倾斜。由于未拆一端的静环是用螺栓在泵端盖上固定不动的,而动环是固定在轴上与轴一起旋转,另外由于静环内圈与轴配合间隙很小,当轴下塌倾斜时,会造成: a、未拆一端的动静环相对位移,从而使动静环密封面互相非法挤压,引起碎裂; b、轴直接压在未拆端静环内圈上,造成静环密封面断裂或者破碎。 通过对前几次更换工作的了解分析,致使一端更换好而另一端的机封就泄露的原因都是上述因素引起的。我们的作业人员其实也已考虑到了这个问题,只是采取的方法不对而已:前几次更换都是使用葫芦吊住拆装端的轴来防止轴的上下左右摆动,实际操作中证明这种吊装方法是存在很大的失误的,特别不适用于此类大型的真空泵机封安装。原因是吊点、葫芦的拉力难以完全控制好,很难避免轴的上下左右摆动。 2、真空泵盘车困难原因分析 1)泵两端定位轴承间隙没有调整好。 该泵两端的轴承都是采用双列圆锥滚子轴承,双列圆锥滚子轴承两列内圈与外圈是锥面接触,内圈是可以从外圈中分离取出来的。两列内圈之间有一个轴承间隙调整隔环,也就是轴承的原始游隙是靠两列内圈之间的隔环来控制的,一般轴承出厂时其间隙就已经调整好。

天然气汽车常见故障及其诊断研究

天然气汽车常见故障及其诊断研究 中国目前在用的天然气汽车主要以汽油/天然气两用燃料汽车为主,两用燃料车一般在原汽油发动机上加装一套燃料供给和控制装置改装而成,专门供天然气工作的单燃料发动机的数量很少。由于改装时对原汽油发动机没有作很大的改动,所以两用燃料车并不能发挥天然气的一些优良的理化特性,如辛烷值高、排放低等优点;另外改装车在发动机原有的基础增加了一些装置,所以导致两用燃料汽车出现故障的概率比原发动机要大一些。河南欧意在调研和查阅文献资料的基础上对一些常见故障进行了研究分析与排除。 油/气转换困难及其故障诊断研究 油/气转换困难或不能转换的原因分析 油/气转换困难就是两用燃料汽车在燃用任意一种燃料时不能够很方便的转为燃用另一种燃料或是根本不能转换。这样会影响汽车的正常使用,也可能会导致运营成本的增加。因为大负荷的工况下一般会选择燃用汽油,在一般工况当然选择天然气,如果它们之间不能灵活方便的转换,也就失去“两用”的意义了。那么引起转换困难或不能转换的原因可能有哪些呢? (1)转换开关自身问题 油/气转换开关是一个两档翘板开关,用来给转换开关控制器提供燃用汽油或燃用天然气的控制信号,由转换开关控制器中的逻辑控制单元进行判断,向燃气ECU模拟器、点火提前角控制器等提供相应的控制信号。在气转油时,若红灯亮,黄灯闪,则为正常;油转气时,绿灯闪,为正常。否则为不正常,说明转换开关自身有问题,一般主要是内部逻辑控制电路出现问题。 (2)转换开关电源问题 转换开关有两个电源,即有两处电源为其供电(工作电压为12V),一处从蓄电池过来,经转换开关之后搭铁,这一处主要为故障诊断服务,即在发动机停机状态下,可以通过蓄电池给转换开关供电,从而进行一些必要的检测和诊断。另一处电源从点火开关过来,主要给整个燃料供给系统的供电。若这两处电源线路都出现故障或是一路出现故障都将会无法进行油气转换。 (3)减压器的低压出气口电磁阀出现故障 减压器的低压出气口是天然气经三级减压后通向低压管道的最后一个关口,若该电磁阀在油转气的过程中不能开启,则无法进行转换。该电磁阀不能开启的原因有:电磁阀本身损坏;电磁阀电路短路;电磁阀电路断路等等。特别需要注意的是电磁阀电路中的二极管不能接反,否则将会断路。 (4)怠速节点的信号问题 在节气门上有一个控制凉车怠速的节点,该节点正常情况下会给电控单元一个怠速信号,若该信号没有到达电控单元,则汽车不能实现汽油向天然气的转换;或是转换为天然气几秒钟后又自动转为汽油。

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