75t-h循环流化床锅炉改造

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75吨循化流化床锅炉施工方案

75吨循化流化床锅炉施工方案

内蒙古庆华增建75t/h锅炉技改项目锅炉施工方案批准:审核:编制:中国化学工程第四建设公司二〇一〇年四月五日目录第一章概述²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²1 第二章锅炉钢架组合吊装²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²5第三章基础和垫铁²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²9 第四章空气预热器安装²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²11 第五章水冷壁安装²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²12 第六章省煤器安装²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²15 第七章过热器安装²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²16 第八章锅筒²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²17 第九章旋风分离器安装²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²18 第十章汽水连接管及其它管道安装²²²²²²²²²²²²²²²²²²19 第十一章锅炉水压试验²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²20 第十二章锅炉风压试验²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²24 第十三章煮炉²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²25 第十四章质量安全措施²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²28 第十五章安全生产、文明施工²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 33 附1 主要施工机具安排²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 37 附 2 本工程需用规程、规范、标准²²²²²²²²²²²²²²²²²²²38第一章概述第一节锅炉主要参数和基本尺寸型号YG—75/3.82—M10额定蒸发量75t/h额定蒸汽压力 3.82Mpa额定蒸汽温度450℃给水温度150℃一次风预热温度150℃二次风预热温度150℃排烟温度150℃适用燃料贫煤、无烟煤、烟煤、褐煤热效率86%脱硫效率≥90%钙硫比 2燃料颗粒度≤13㎜石灰石粒度要求≤2㎜外形尺寸:宽度(包括平台)12700㎜深度(包括平台)15100㎜锅筒中心线标高30500㎜本体最高点标高32600㎜第二节锅炉结构锅炉采用济南锅炉厂生产的YG—75/3.82—M10型循环流化床锅炉,单锅筒自然循环水管锅炉,构架为全焊接金属结构,抗震为7度以下,无防震柱等辅助钢结构。

75t/h循环流化床锅炉返料装置的改进

75t/h循环流化床锅炉返料装置的改进
痧 痧 驴 驴 驴 痧 痧 痧 移 驴 护
般保 持较 高 , 以保 障正常 向炉膛 回料 ; 松动 风压 ( 3 ) 改进 后 , 仍保 留4 和5 循 环 流化 床 锅炉
保 持稍 低 , 以防止 向分离 器 反窜 风 。

单元 洗 涤塔半水 煤 气 中氧体 积分数 达 到 0 . 5 0 %
2 2
小氮肥
第4 2卷
第l 2期
2 0 1 4年 l 2月
7 5 t / h循 环 流 化 床 锅 炉 返 料 装 置 的 改进
宋竹 根
( 安徽 晋 煤 中能化 工股份 有 限公 司 安徽 临泉 2 3 6 4 0 0 ) 别调节 ; 返 料风 风源来 自本 炉一次 风 , 其 风 压受锅 炉料层 、 煤质、 负 荷影 响 , 风 压不稳 且波 动大 , 经 常
煤 气 阀进入 煤气 系统 , 导 致 一 单 元 半水 煤 气 中氧
应加大验收力度 , 确保检修后的阀门能正常工作 ; 操作人 员及 巡 检人 员 应 提 高安 全 意 识 , 发 现 半 水
煤气 ห้องสมุดไป่ตู้氧 含量有 上 升 趋 势 时 , 应 及 时加 强 设 备 巡
检, 争取 隐患被早 发 现 、 早 处理 。
( 2 ) 在7 5 t / h循环流化床锅炉启动初期 ( 料
层差 压 低 于 5 . 0 k P a ) , 容 易 出 现 返料 中止 、 锅 炉 风室压 力 低 ( 点 火初 期一 般 在 4 . 5— 5 . 5 k P a ) 、 一
次风机出口总风压低 ( 6 . 5 k P a ) , 返料风压受其影 响, 使返 料风 室压 力 只有 3 . 0~3 . 5 k P a 。因此 风

75t-h循环流化床锅炉改造案例.

75t-h循环流化床锅炉改造案例.

75t/h循环流化床锅炉改造案例一、国内外循环流化床锅炉发展概况:循环流化床锅炉是在常规流化床锅炉的基础上加上飞灰循环燃烧而发展起来的。

因此要了解什么是循环流化床锅炉必须先了解什么是流化床锅炉,从固体粒子流态化过程来看,从固定床(煤粒在炉蓖上静止不动,即层燃炉)开始,随着风量的增加,即空筒流速(通常叫表观流速或流化速度)的增加→细粒在煤层表面流化,是为细粒流态化→炉蓖上开始产生气包,是称鼓泡流态化(即常规流化床,又名鼓泡流化床或沸腾床,此时的沸腾床有明显的上界面)→湍流流态化(湍流流化床,此时气泡变细狭窄状,波动振幅增大,上界面已不甚清晰)→快速流态化(高速流化床,此时的流化床内已无气泡,也无上界面,颗粒聚合成絮团状粒子束,粒子束不断形成与解体,形成强烈的固体返混,此时煤粒与气流的相对速度达最大,因此大大强化了燃烧与传热)→气力输送(即煤粉燃烧,此时煤粉与气流间的相对速度近于零,即已无相对速度)。

经典的循环流化床锅炉的炉内流态化工况应为高速流化床工况,故严格而言,循环流化床锅炉不仅是在炉膛出口处加一个分离器收集部分飞灰返回炉膛燃烧而已,而是其炉内流态化工况应属于高速流化床工况,但实际存在的循环流化床其下部浓相区为鼓泡流化床或湍流床,上部稀相区为高速流化床。

但国内有相当数量的流化床锅炉仅是在鼓泡流化床炉膛出口加一个分离器收集部分飞灰返回炉膛燃烧(即其上部稀相区未达高速流化床工况),现也称为循环床。

循环流化床锅炉的优缺点优点:①燃料适应性广——几乎可燃用各种优、劣质燃料。

如优、劣质烟煤(包括高硫煤),无烟煤,泥煤,煤泥,矸石,炉渣,油焦,焦炭,生活垃圾,生物质废料等等。

②燃烧效率高——对无烟煤可达97%,对其他煤可达98~99.5%,可与煤粉燃烧相竞争。

③环保性能好a)炉内可直接加石灰石脱硫,成本低,脱硫效率高,当Ca/S比为1.5~2.5时,脱硫效率可达85%~90%,石灰石循环利用,其利用率比常规流化床提高近一倍。

75吨循环流化床锅炉大修标准项目

75吨循环流化床锅炉大修标准项目

75吨循环流化床锅炉大修标准项目随着我国经济的不断发展,能源需求也不断增加。

作为能源的主要来源之一,煤炭在我国的能源结构中占据了重要地位。

而煤炭的利用离不开锅炉这一重要设备。

循环流化床锅炉作为一种高效、环保的锅炉,被广泛应用于工业生产中。

然而,随着使用时间的增加,锅炉的磨损和老化也会逐渐显现,这时候就需要进行大修,以保证锅炉的安全、高效运行。

本文将介绍75吨循环流化床锅炉大修标准项目。

一、大修前的准备工作1.安全检查在进行大修前,必须对锅炉进行全面的安全检查。

检查内容主要包括锅炉的压力、温度、水位、燃烧、泄漏等方面。

同时,还需检查锅炉周围的环境是否符合安全标准。

2.备料大修前需要准备充足的备件和材料。

备件包括阀门、管件、泵、电控设备等,材料包括焊材、涂料、绝缘材料等。

备件和材料的准备要充分,以免在大修过程中出现缺料的情况。

3.人员培训大修需要有专业的技术人员进行操作。

在大修前,需要对参与大修的人员进行培训,使其了解大修的流程和注意事项,并掌握相应的技能。

二、大修流程1.拆卸大修的第一步是拆卸。

首先需要将锅炉内的水和燃料排放干净,然后对锅炉进行拆卸。

拆卸的内容包括除尘器、空气预热器、水冷壁、蒸汽冷凝器等。

拆卸过程中需要注意安全,防止人员伤亡和设备损坏。

2.清洗拆卸后,需要对锅炉进行清洗。

清洗的目的是去除锅炉内的污垢和积尘,以便于后续的检修和维护。

清洗的方法包括水洗、蒸汽清洗、化学清洗等。

3.检修清洗后需要对锅炉进行检修。

检修的内容包括检查锅炉的各个部件是否有损坏或磨损,是否需要更换。

对于有损坏或磨损的部件,需要进行修复或更换。

同时,还需要对锅炉的电气设备、仪表、阀门等进行检查和维修。

4.组装检修完成后,需要对锅炉进行组装。

组装的内容包括安装水冷壁、空气预热器、蒸汽冷凝器等,同时还需要安装电气设备、仪表、阀门等。

在组装过程中需要注意安全,防止出现装配不当的情况。

5.试运行组装完成后,需要对锅炉进行试运行。

75t/h循环流化床锅炉节能减排技改方案分析

75t/h循环流化床锅炉节能减排技改方案分析
锅 炉 实 际 运 行 情 况 : 因 公 司 沼 气 量 少 . 每 小 时 约 1 5 0 0 ~ 2 0 0 0 m , 占锅 炉 燃料 1 0 %左 右 . 因此 , 锅 炉 以 燃 煤 为
后成功将贵港甘化有限公司 3 5 t / h循 环 流 化 床锅 炉 和 百 色万林糖业有限公司 7 5 循 环 流 化 床 锅 炉 改造 掺 烧 生
3 技 改 项 目 的 节 能 效 益 及 减 排 效 果
超过 1 0 0 0 mg / N m3 的情 况 , 随 时有 超标 排放 的情 况 。 广 西 明 阳生 化 集 团 热 电厂 现 有 7 5 t / h锅 炉 必 须 进 行
( 3 ) 广 西农 垦 明 阳生 化集 团股 份 有 限公 司与 南 宁某 公 司签 订 了生物 质 燃 料 供 应 合 同 . 7 5 t / h锅 炉掺 烧 5 0 %的生 物 质燃 料来 源有 了可靠 的保 证 。 ( 4 )明阳生 化热 电厂现 有 场地 满 足生 物质 燃 料储 存 、 粉碎、 输送 系 统 的设计 要求 。
证, 公 司决 定 采 用锅 炉 掺 烧 5 0 %生 物 质燃 料 、 辅烧 4 0 %的
越 南无 烟 煤 、 1 0 % 沼 气 进 行 改 造 设 计 。采 取 以 上 的 技 改 方
案 主要 是基 于 以下 的现 有条 件 : f 1 ) 循 环 流化 床燃 烧 锅炉 改 掺烧 生物 质 燃料 是 最适 合 的炉 型 目前 国内各 锅炉 厂制 造生 物 质燃 料 的电厂 锅炉 炉 型均 为循 环流 化床 锅炉 . 其特 点 是低 温燃 烧 , 效率高 。 燃 烧 稳定 , 适 合含 水量 较 高 、 比较 难 着火 的生物 质燃 烧 , 燃 烧 过 程 中循 环 流化 床 的氮氧 化合 物 生成 量低 . 是 一种 清 洁燃 烧

75t/h循环流化床锅炉分离器的改造

75t/h循环流化床锅炉分离器的改造

件, 结合该锅 炉的特 点, 使用旋风分离器部分代替平面流分离器。改造后的运行 实践 证 明, 锅炉 出力有 了较大提高 , 物料循 环
系统工作正常 , 主循环 回路 温度分布合理 , 改造后 的锅炉达到 了预期效果。
关键词
循环流化床锅炉
平面流分离器
旋风分离器
改造
中图法分类号 T K 2 2 3 ;
动力技术
7 5 t / h循 环 流化 床 锅 炉 分 离 器 的改 造
刘洪鹏 王旭 东 孙佰仲 柏静儒 秦 宏 王 擎
( 东北电力大学能源与动力工程学院 , 吉林 1 3 2 0 1 2 ; 神华 国华( 舟 山) 发电有限责任公 司 , 舟山3 1 6 0 1 2; 中国大唐集团科学技术研究 院有 限公司 , 北京 1 0 0 0 3 2 )
由于分离器实际分离效率与设计分离效率相差较大性能的整体稳定性较差锅炉的回灰量较1存在的主要问题及分析少无法建立起正常的物料循环从而导致床内物料十几年来该锅炉为电厂的安全经济运行保质的平均粒径较大
第1 4卷
第 3期
2 0 1 4年 1 月







Vo 1 . 1 4 No . 3 J a n .2 0 1 4
1 6 7 1 —1 8 1 5 ( 2 0 1 4 ) 0 3 — 0 1 4 8 — 0 4
S c i e n c e T e c h n o l o g y a n d En g i n e e r i n g

2 0 1 4 S c i . T e c h . E n g r g .


一 台7 5 t / h平面流分 离器 循环 流化床锅 炉存在 出力不足 , 飞 灰含碳量 高 , 运 行 中床 温较高 的问题 , 分 析其 主要原 因

75T/H循环流化床锅炉

75T/H循环流化床锅炉

75T/H循环流化床锅炉运行暴露出的问题及改进方法鞍山市第二热电厂是与国家节能投资公司共同投资兴建的热电厂,一期工程采用由清华大学与四川锅炉厂联合研究试制的三台75T/H次高压平面流化分离循环流化床锅炉和引进奥地利生产的两台气轮发电机组。

于90年7月6日破土动工。

一号炉于91年1015日点火二号炉于91年11月20日点火,三号炉于92年4月2日并网发电,二号发电机于92年7月25日并网发电。

一二号炉前后由清华大学和四川锅炉厂及电厂共同进行调试。

该炉的特点是对煤的粒度和灰粉值的含量有具体的要求,经我们观察,当粒度3米以下的煤粉达到70%,灰份在45%以上时可达到额定出力,省内铁法和沈北煤基本适应该炉的要求。

我厂的一号炉是国内同类型锅炉中设计额定出力最大且又是第一个投入运行,所以本地的报纸和省电视台都先后播发了“我国目前最大的循环流化床锅炉在鞍山投入试运行”的消息。

人民日报的海外版也进行了转载,扩大了我国循环流化床锅炉的知名度,同时也标志着我国的锅炉制造业上了一个新的台阶。

为了便于大家了解台炉的情况,首先把锅炉的设计参数和结构特点说明一下,一、基本参数额定蒸发量75T/H 额定压力53KGF/CM2额定温度4500C排烟温度1500C 给水温度300C 热风温度1620C锅炉设计较率89.37%满负荷时一二次风比0.65/0.35点火方式床下油点火设计时要求煤的粒度10MM以下设计煤种铁法煤其成份如下碳36.41%氢2.79%氧6.89%硫0.37%氮0.62%灰份46.82%可燃基挥发份40.18%煤的消耗量16.242T/H低们发热量3316大卡/公斤(13883KJ/KGA)二、锅炉结构1、锅炉炉膛分设两个床。

主床2.305×5.49M细灰床(付床”1.025×5.409主床为湍动床,床内工作温度一般为850-9500C,炉膛出口温度为700-7200C高温烟气离开炉膛后经过一、二级分离器,二级分离器为平面流分离器,在热态下将飞灰与烟气离,分离下来的高温飞灰经由大贮灰斗,通过L阀(或u阀)送入付床,付床通过16个锁灰器溢流至主床,从而实现了循环燃烧。

75t_h循环流化床锅炉提高燃烧效率的方法

75t_h循环流化床锅炉提高燃烧效率的方法

75t/h循环流化床锅炉提高燃烧效率的方法发布时间:2023-04-21T01:57:19.126Z 来源:《中国电业与能源》2023年1期1月作者:潘利[导读] 在七十年代中期,循环流化床燃烧技术已经是国际上最新兴的燃烧技术,潘利北票发电公司辽宁省北票市 122100摘要:在七十年代中期,循环流化床燃烧技术已经是国际上最新兴的燃烧技术,并促使了循环流化床锅炉得到了快速发展。

循环流化床拥有诸多优点,具体有燃烧效率高、污染性少、负载调节比大、对能源适应性较高,但在实际使用中仍面临着不少问题,造成循环流化床锅炉工作时效率的下降,所以,提高75t/h循环流化床锅炉的燃烧效率将作为重要关键问题,故本次会议对提升75t/h循环流化床锅炉燃烧效率的办法展开了深入研究,给出提高燃烧效率可执行性对策,并期待给有关人士提出借鉴。

关键词:75t/h循环流化床锅炉;燃烧效率;提高方法引言随着我国节能环保政策的推行,以煤资源为燃料的企业为了实现环保以及提升燃烧效率都在广泛应用循环流化床锅炉,这就推动循环流化床的快速发展。

实际操作期间,由于循环流化床的设计、安装、操作等因素,导致75t/h循环流化床锅炉运行中出现后部燃烧现象,导致锅炉床温、返料温度过高,或者锅炉燃烧效率低等问题,严重者可能造成返料器超温结焦,造成不必要的停炉损失。

因此,如何提升75t/h循环流化床锅炉燃烧效率的研究具有实践价值。

一、75t/h循环流化床锅的特点从运行设计角度考虑,75t/h循环流化床锅具的主要优点如下,由于循环流化床锅炉中有内气,所以在燃烧过程中会产生锅炉内的循环扰动,从而导致锅炉内传热和传质的过程被大大加强,从而使得刚添加到锅中的燃油颗粒可以瞬时迅速地升温至一百八十度以上的煤仓高温,但同时燃烧和传热过程的煤仓高度调整基本是在水分汽化时完成,从而使得燃油颗粒的燃烧反应时间被大大拉长。

此外,燃油通过分离器进行多次循环后返回锅中,使得燃料颗粒停留时间和反应时间延长,这样可以避免燃料出现没有完全燃烧的现象,减少燃料的浪费和损失,从而使得循环床锅炉的燃烧效果能够提高到98%—99%。

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75t/h循环流化床锅炉改造摘要分析UG-75/3.82-M35型锅炉机构及燃烧系统,针对运行中出现的问题,结合兄弟厂家使用经验,通过分析和实践验证,先后对旋风分离器、风帽、一次风风道、给煤机、煤筛分机进行了改造。

取得了较好的经济效益。

某热电分厂2001年新增两台(8#、9#锅炉)无锡锅炉厂生产的UG-75/3.82-M35型循环流化床锅炉,该锅炉为75t/h中温中压、高温旋风分离循环流化床锅炉,单锅筒、自然循环水管,半露天布置。

设计燃烧煤质为合成氨生产过程中排放的造气炉渣、气化炉渣、炉灰和粒度小于13mm煤末,不足部分掺烧烟煤、无烟煤等至合适的比例。

实际使用煤质大多为烟煤,掺烧20%的气化炉炉渣。

锅炉主要参数为:额定蒸发量75t/h,额定蒸汽压力3.82MPa,额定蒸汽温度450℃,给水温度150℃,一二次风比例60﹕40。

一、锅炉一次风风道的改造热电厂UG-75/3.82-M35型锅炉本体为无锡锅炉厂制造,但风道是由另一家单位设计,由于没有设置高压风机,来自一次风机的一次冷风分两路,一路(400mm×600mm)去旋风分离器作为返料风室的流化风和给煤机的输煤风、播煤风、密封风,而主风道经过一次风空气预热器加热后,围绕锅炉3/4周分两路进入风室(1200mm×l000mm),在入风室前,各引出一路管道作为二次风使用,同时点火风也来自围绕锅炉3/4周分两路进入风室(1200mm×l000mm)的主风道上。

l.锅炉一次风道布置缺陷及危害(1)风道布置不合理。

锅炉风道设计复杂,与风室两侧的进风口相连的主风道围绕锅炉本体达3/4圈,造成风道阻力大,风室两侧进风压差较大,调节不便;并且经常出现方形风道开裂现象。

(2)一次风调节余量小。

在65t/h左右的负荷时,一次风挡板开度在95%,负荷波动时调节不便;同时,风机运行基本上在额定电流上运行(电流表指针指示在红线位置)。

设备管理,设备维修,检测诊断ache中国设备管理网vYm(3)一次返料风引自送风机出口,一旦送风机紧急停车(断电等)极易造成旋风分离器风室结焦,已先后出现过三次旋风分离器返料部位结焦,因此应增大送风机的调节余量或增加安全用风;(4)由于风系统有缺陷造成风机出口压力低,原始试开车过程中不得不增大风机叶轮(17D增大为17.2D),风机振动较大。

(5)锅炉负荷率偏低,基本稳定运行在65t/h左右(也达到过92A),但此时送风机挡板开度达95%以上。

(6)给煤系统的输煤风、密封风、播煤风在一次风紧张的情况下仍占用一次风,而二次风有剩余量。

(7)炉膛受热面温度分布不合理,若提高负荷,炉膛受热面温度超标。

2.改造措施(参见图1)(1)在锅炉炉膛南侧增加0920mm连通管道8.13m,将东西主风道连通,并在前下二次风管与主风道连接处的北侧加盲板,使原围绕锅炉本体的一次风风道长度减少一半以上,在空气预热器出口处分两路,一路向北,自水冷风室西侧进入风室,另一路向东再向北,自水冷风室东侧进入风室,使出空预器的一次热风仅作为东西主风门、前(后)下二次风用风,大大减少风道阻力(新增风道作为东风门的主风道)。

(2)在原去一次返料用风管(400mm×600mm)与主风道(1200mm×l000mm)之间,上述盲板的北侧,用新连通管400mmx600mm连通。

一次返料风管不仅作为一次返料风用(此时锅炉点火燃烧器混合风和燃烧风风门关闭),同时作为锅炉点火燃烧器混合风和燃烧风的来源(点火时使用)。

(3)来自电除尘空压机的风(风压大于0.5MPa,流量14m3/min),经缓冲降压15kPa左右,接入一次返料风总管(φ273mm),满足一旦送风机因故障停机而不会造成旋风分离器结焦的要求;同时,来自电除尘空压机的风可经过一次返料风总管、一次返料用风管(400mm×600mm )、连通管(400mm×600mm),主风道(1200mm×1000mm)、锅炉点火燃烧器混合风和燃烧风风门而进入炉膛风室,作为送风机的补充,不仅可以降低正常运行时送风机挡板的开度,留出调整余量,而且可以使炉膛风室由原来的两路进风调整为四路进风,使风室内部风压更为均衡。

(4)二次返料系统自开车运行以来,因基本无返料,且造成返料口磨损严重,现将入炉膛返料口封堵,由主风道引出的二次返料输送风风管封死。

(5)为保证一次风风压,同时二次风机有调节余量(正常运行挡板开50%),运行时风压达到8kPa,完全满足播煤风和输煤风的需要,将引自锅炉送风机出口(一次风)的锅炉播煤风管、输煤风管改用二次冷风(φ273mm),减少一次风的用量及损失。

3.改造效果实施改造后,负荷平均控制在73t/h左右,运行状况较改造前有了较大的改善,不仅消除了原有缺陷,同时解决了负荷带不上去的问题。

(1)由表1、2可看出在同等负荷下锅炉吨蒸汽耗电有明显下降,且风机在高负荷运行情况下有调整余地,保证了锅炉在高负荷运行状况下负荷调整的安全稳定性。

(2)在锅炉试车前作锅炉的冷态试验,底料完全流化,送风机开度为45%,较改造前的55%有了明显的改变。

消除了风道能损大的状况,解决了锅炉在开车过程中排烟热损失过大、点火时间过长、开车过程消耗较大等情况。

(3)送风机挡板开度在30%时,物料基本流化,挡板开度在45%时,物料完全流化,正常运行时,挡板开度在85%a,风压正常,满足需要。

解决了因风压不足、不稳造成的点火及运行期间的调整难度。

正常运行时,东西主风门开度相当,均为50%左右,东西两侧压力不均的现象基本解决。

(4)送风机运行电流由改造前的51A(额定电流)降低至46A(负荷在75t/h时),每小时节电约44kWh;风机振动值略有降低,达到了对风道改造的预期要求。

(5)二次风机挡板开度在50%~60%时,运行电流与改造前持平,仍有调整余量,即锅炉仍有提高负荷的可能。

(6)给煤量的变化:改造前,偶尔75t/h负荷时,三台称重给煤机转速在10~11r/min,改造后,稳定运行75Nh负荷时,三台称重给煤机转速在8.5~9.5r/min之间(虽考虑煤质影响,但用煤量整体是减少的)。

(7)解决了锅炉在高负荷运行状况下的床温控制困难等问题。

原有状况下,锅炉要在70t/h负荷以上时,虽然二次风挡板全开,稀相层温度超温达1100℃左右,且密相层温度也在l000℃,危及锅炉安全运行。

改造后床温得到了有效控制,且风机还有一定的调整余地,解决了限制锅炉高负荷运行的主要原因。

(8)对风道进行改造,合理分配,使得锅炉在高负荷运行状况下各项参数都得到了优化。

原有状况下为了保证锅炉高负荷,降低床温,加大引风风量,使锅炉在较大负压情况下运行,使得锅炉的排烟热损失增大及风机电耗增加。

改造后,锅炉实现了微正压燃烧,炉膛差压控制在-150Pa左右,较改造前的-800Pa有了较大幅度的降低,烟气含氧量也较以前有所降低,进一步减低了锅炉的排烟热损失,提高了锅炉热效率。

(9)送风机有了调节余量,满足了锅炉在高负荷状况下的返料风的调整问题,解决了由于返料风量不足带来的开停车及运行过程中返料结焦事故的发生。

此项改造单台设备的改造费用大约为6万元。

经过改造后,锅炉改前的各类缺陷基本上得到解决,运行操作时更加安全稳定,一次风在高负荷运行情况下有调节余地。

输煤风改用二次风,减少一次风用量,返料风新增一路用锅炉气体除灰空压机风,提高返料风压,保证返料效果。

同时,耗电量大大降低,年节约电费在十万元以上。

二、钟罩式风帽的改造1.风帽改造的必要性(1)锅炉原使用风帽的型式为圆柱式蘑菇型定向风帽,运行过程中容易倒灰,即底料从风帽向风室内掉落,每次停炉后必须对风室进行清理。

由于风帽送风孔角度与帽身成90°,在送风风压波动时,物料会通过风帽孔回吸进入风室,造成风室积渣,特别是在风帽局部损坏后,物料不是堵塞接管就是漏入风室。

风室内的积渣又被吹向炉内,部分物料会卡在风帽小孔内,导致风帽通风冷却不足,过热损坏。

(2)炉膛内共安装风帽690个,间距小,而风帽小孔风速很高,气流间的相互对冲,使风帽出口40m/s的风速吹动的物料不能有效扩散,造成风帽磨损速度较快,这是造成风帽头部损坏的主要原因;同时,风帽间距小易造成底料中大块卡在风帽之间,造成射流偏转,导致磨损加剧,帽体被磨透。

单个风帽损坏后又会导致此区域范围内风帽成片损坏。

(3)风帽与布风板上的接管为螺纹连接,运行一段时间后螺纹会卡死,在更换风帽时非常麻烦,需要将布风板上的浇注料清除后更换,有时需和接管一起更换,更换后再重新覆盖浇注料,更为困难。

采用这种更换方式的另一个后果是由于时间紧,部分螺纹损坏的风帽因无法正常安装,不得不采用点焊接的方式,再覆盖一定厚度的耐磨材料,一方面造成炉膛内风帽高低不平,另一方面,由于运行中耐磨材料容易因损坏而脱落,造成流化风不完全从风帽小空内通过,加速了风帽因过热而磨损的可能性。

损坏后影响周围风帽,不仅不利于物料流化,往往造成大面积的风帽损坏。

该型结构严重影响了锅炉的安全稳定运行。

炉膛内共安装风帽690个,最多时更换风帽达186个,大部分为成片损坏。

导致布风紊乱,锅炉电耗增加,效率下降,安全性降低。

2.内嵌式钟罩风帽的优点(1)内嵌式钟罩风帽为内外套结构,由内芯引风管插上风帽组合为一体,采用8孔周向布置,风是从一周环形风嘴喷出,这种迷宫式结构彻底根治风室积渣,物料回吸后无法达到内芯引风管的高度,直接被风吹回炉内,无法进入风室。

由于风帽孔径大,不会出现卡渣现象,防止风帽过热烧损。

(2)单位面积内的风帽数量少,风帽间距大,能有效避免风帽之间的对吹与射流偏转所造成的风帽磨损。

内管的出风能对风帽顶部起到冷却作用。

(3)风帽直接放置在引风管内芯的台阶上,并卡住风帽底部,不漏风。

依靠风帽自身的重量来保证运行时风帽的稳定,更换时可直接拿下来更换,避免原风帽更换时间长,且非常困难的缺陷。

(4)布风板阻力大,有利于布风均匀(布风板阻力小,增加漏渣的可能性)。

(5)采用ZG40Cr24Ni9Si2Nre材料,可以延长风帽的使用寿命。

风帽数量减少和低维修特性是该型风帽的突出优点。

3.改造效果经过近一年的使用表明,采用内嵌式钟罩风帽布风合理,运行稳定可靠,风室不漏渣,可有效避免风帽间对吹及射流偏转,风帽使用寿命长,检修时间短,工作量小,能延长锅炉连续运行时间,降低锅炉炉膛内磨损,提高锅炉效率。

改造风帽对锅炉燃烧的鲜果见表3。

4.存在的不足风帽中间部位(腰部)存有一定程度的磨损,磨损后成腰鼓形(马鞍形),单个风帽的重量为3.5kg,随着风帽的磨损,重量不断减少,就会发生风帽吹翻的现象。

同时,材料也必须严格控制,风帽顶部出现的疏松、裂纹等缺陷将大大降低风帽的使用寿命。

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