210t转炉除尘水处理系统的改造
210t转炉一次除尘风机爆炸原因及对策

210t转炉一次除尘风机爆炸原因及对策胡俊勇;邓惠荣【摘要】@@ 1 事故经过rn2010年7月23日23:12左右,炼钢厂1#转炉风机由500 r/min升至1 100 r/min,准备冶炼.23:19左右,炉前开始下氧枪吹炼,供O2压力1.1 Mpa,流量25 000 m3/h,机前压力-14 kPa,风机其他运行正常,吹炼至23:21时,操作工从电脑画面上突然发现,风机电流从167.2 A变为232.5A,CO:17.8%→16.1%→14.3%,O2:3.2%→10%(满量程),机前吸力由15.1 kPa上升至17.9 kPa,入口温度:65℃.【期刊名称】《工业安全与环保》【年(卷),期】2011(037)003【总页数】1页(P64)【作者】胡俊勇;邓惠荣【作者单位】新余钢铁集团公司安环处,江西新余,338000;新余钢铁集团公司安环处,江西新余,338000【正文语种】中文2010年7月23日23:12左右,炼钢厂1#转炉风机由500 r/min升至1 100r/min,准备冶炼。
23:19左右,炉前开始下氧枪吹炼,供O2压力1.1 MPa,流量25 000 m3/h,机前压力-14 kPa,风机其他运行正常,吹炼至23:21时,操作工从电脑画面上突然发现,风机电流从167.2 A变为232.5 A,CO:17.8% →16.1%→14.3%,O2:3.2%→10%(满量程),机前吸力由15.1 kPa上升至17.9 kPa,入口温度:65℃。
值班工长立即用对讲机通知炉前紧急提枪停止吹炼,降低风机转速由1 100 r/min 设定下降为500 r/min操作。
同时到机房察看情况,发现机前管道防爆阀处有呼呼气流声,判断防爆膜已破裂。
此时机后及机房传来3声爆炸声,并且发现风机房西侧燃起大火,动力电源、信号完全消失,于是组织操作人员撤离操作室,并用对讲机向厂调、煤气调度、12万m3气柜、总调报告,并申请应急操作。
炼钢项目总体介绍

(一)工程大事记
• 工程外围拆除开工: 2007年09月08日 • 45吨转炉保产开工: 2007年10月01日 • 项目总承包合同签字:2007年11月8日 • 210吨转炉主体开工: 2008年01月09日 • 45吨转炉保产竣工: 2008年04月20日 • 主厂房钢结构吊装: 2008年06月26日
华菱涟源钢铁有限公司
二· 总图及工艺布置
项 目概况 况 概 项
华菱涟源钢铁有限公司
三· 产品大纲
产 品 大 纲
(一)各品种产量比例
压力容器及锅 炉用钢, 2.30% 桥梁用结构钢, 4.70% 焊接气瓶用钢, 1.70% 焊接结构用耐 候钢, 2.30% 碳素结构钢, 12.80% 优质碳素结构 钢, 32.70% 低合金结构钢, 11% 汽车大梁用钢, 4.70% 超低碳钢, 14% 船体用结构钢, 2.30% 管线钢, 2.70% 硅钢, 6.50%
∮2300 ∮3200 ∮700 50℃/h >150万吨
主体设备性能与参数
(六)连铸机
机型: 流间距: 铸机主半径: 板坯弯曲/矫直: 板坯断面: 板坯最大重量: 工作拉速: 板坯切断方式 钢水罐支撑方式: 中间罐运输: 中间罐容量: 结晶器长度: 结晶器振动方式: 二次冷却: 引锭杆装入方式: 直弧型板坯连铸机 6500mm 9500mm 连续弯曲/连续矫直 230~250mm×900~2150mm 38t 0.8~2.03m/min 火焰切割机 带称量和钢包加盖的钢水罐回转台 带升降、横移、行走和称量的中间罐车 ≥70t 900mm 液压振动、可动态调整振动参数 汽—雾冷却 上装式
主体设备性能与参数
(五)RH炉
钢包升降方式: 平均处理周期: 真空泵抽气能力: 抽真空时间: 钢水最大循环速度: 循环氩气流量: 真空室内径: 真空室外径: 浸渍管内径: 顶枪、预热枪加热速: 年处理钢水量: 油缸液压提升 35min 1000Kg/h ≤4min 218t/min
济钢210t转炉干法除尘系统工艺技术

科技信息济钢第三炼钢厂老区3套120t转炉烟气净化与回收系统采用湿法除尘(OG法),第三炼钢厂新区1套210t转炉烟气净化与回收系统采用干法除尘(LT法),新区于2009年12月26日投产,投产后7天干法除尘就达到设计能力,并持续稳定的生产至今,同时保持静电除尘器“0卸爆率”的国内领先水平。
1.干法除尘系统工艺技术简介转炉烟气通过汽化冷却烟道后,温度降为为800~1000℃,然后进入到蒸发冷却器,蒸发冷却塔器采用雾化喷嘴,用高压蒸汽将水雾化后冷却烟气,这时有约40~50%的粉尘在水雾的作用下团聚沉降,形成的粗粉尘通过链式输送机到粗烟尘仓;冷却后的烟气通过管道进入圆筒型静电除尘器,静电除尘器设四个电场,采用高压直流脉冲电源,根据系统运行的不同阶段控制电压,收集剩余的细粉尘,使经过电除尘器的烟气含尘量在10mg/Nm3以下;为适应转炉烟气的变化,轴流风机设变频调速,实现流量调节,并根据气体分析仪检测的CO、O2浓度来控制切换站将煤气送至烟囱或煤气柜。
合格煤气经过煤气冷却器降温到约72℃后入煤气柜,不合格烟气通过放散烟筒放散。
整套系统采用自动化控制,与转炉的控制相联系。
2.系统组成及其功能2.1汽化冷却系统210t转炉汽化冷却系统(余热锅炉)为汽化强制循环和自然循环相结合的冷却系统。
强制循环分为低压强制循环和高压强制循环,其中除氧器、低压泵、活动烟罩和低压循环管路组成了低压强制循环系统,汽包、固定段、移动段、中Ⅲ段、烟道末段、高压泵和高压循环管路组成了高压强制循环系统。
自然循环系统由汽包、中Ⅰ段、中Ⅱ段和自然循环管路组成。
汽化冷却系统工作流程:动力厂将软水通过厂区管网送至软水箱,软水泵将软水送至除氧器。
除氧器一路水通过低压强制循环泵送至活动烟罩进水管,经过活动烟罩后,通过活动烟罩出水管进入除氧器形成低压强制循环系统;除氧器一路水经过汽化给水泵给汽包和蓄热器补水。
汽包一路水通过高压泵送至固定段、移动段、中Ⅲ段、烟道末段,然后烟道内的水以汽水混合物的形式通过汽包上升管进入汽包,形成高压强制循环系统;汽包一路水通过其下降管送至中Ⅰ段、中Ⅱ段,然后烟道内的水以汽水混合物的形式通过汽包上升管进入汽包,形成自然循环系统。
210t转炉干法除尘系统细灰输灰线改造

2017年第2期LYS Science-Technology& Management・44・210t转炉干法除尘系统细灰输灰线改造210转炉厂刘兴慨摘 要针对210t转炉干法除尘系统(简称DDS)电除尘器底部输灰机多次堵灰、备用输灰线斗提机溜灰管积灰等问题,经多次调研、反复理论核算后,对输灰线相关设备进行改造,解决堵灰、积灰问题。
DDS输灰线是我公司210t转炉炼钢必需的工艺设备,主要是把炼钢过程中产生烟气中的氧化铁、氧化镁等粉尘颗粒安全、高效地从电除尘器内分离出来并加以回收和利用,从而达到安全生产和环保目的。
DDS备用输灰线主要由1#/2#电除尘器底部输灰机、TYD900备用侧双摆阀、2#爬坡输灰机TYD640、1#爬坡输灰机YD900、斗提机NE50及溜灰管、备用灰仓等组成(如图1所示)。
在使用过程中,电除尘器底部输灰机及斗提机下部多次出现堵灰现象。
通过长期在现场跟踪设备运行情况,并对各环节的输灰能力进行核算,制订了一系列改进措施及管理办法,保证了DDS输灰线的安全、可靠运行。
图1 DDS备用输灰线示意图1 原因分析1.1 备用输灰线各环节的输灰能力的理论核算考虑到1#爬坡输灰机YD900与斗提机NE50为两台电除尘器的公共输灰机,负荷最大,故只核算该两部位的理论输灰能力。
1.1.1 1#爬坡输灰机YD900输灰能力核算计算公式:Q=3600B×h×V×r×nQ:输灰量,t/h;B:刮板机槽宽0.9m;H:刮板机刮板高0.05m;V:刮板链速度:0.10m/s;R:粉尘比重,1.4t/m3;N:效率,取0.7。
计算出理论输灰量为15.85t/h。
而两座转炉生产时实际产生的最大细灰量约为210t/炉×15Kg/t×1.5炉/h×2座=9.45t/h。
15.85t/h>9.45t/h,说明1#爬坡输灰机的输灰能力有40%的富裕量。
包钢2×210t转炉干法除尘自动化检测与控制

氧气阀打开的同时,蒸汽阀打开,当蒸发冷却 器入口温度上升至高限设定值时,水阀打开,延时 设定时间段后,水流量调节 PID 控制块投入自动。 喷水量设定 值 由 干 烟 气 量、蒸 发 冷 却 器 入 口 温 度 与出口温度的期望值之差、以及烟气的比热容、水 的汽化热 计 算 得 到。 在 实 际 生 产 过 程 中,根 据 入 口温度的高 低,给 喷 射 水 调 节 阀 预 置 一 固 定 阀 位 值,这样保证 水 量 能 够 满 足 蒸 发 冷 却 器 入 口 烟 气 温度快速上升的工艺要求。在 PID 控制块中,将 实际水流量作为 PID 控制器的过程输入,计算得 到的喷水量作为设定值,对水量进行实时的调节。 由于烟气的 比 热 容 随 烟 气 成 分 和 温 度 而 变 化,故 用蒸发冷却器出口温度 PID 控制器的输出对喷水 量的设定值 进 行 实 时 修 正,使 蒸 发 冷 却 器 的 出 口 温度控制在设定温度范围内。 3. 3 电除尘器本体系统
交换机
转炉本体 交换机 交换机
除尘电气室
转炉本体电气室
1# 转炉除尘 PLC
PS电源 CPU中央 处理单元 通信模块
1# 转炉除尘 PLC
PS电源
CPU中央 处理单元
通信模块
现场仪表设备
1# 转炉电除尘器、风机系 统、切换站系统、煤气放 散系统、 煤气冷却系统、 细灰回收系统
现场仪表设备
1# 转炉烟道, 蒸发冷却器, 粗灰回收系统
通过喷枪 向 煤 气 冷 却 器 内 喷 淋 冷 却 水,使 煤 气在回收前 温 度 降 到 低 限 设 定 值,保 证 煤 气 的 安全回收。
210转炉厂生产工艺简介

• 粉剂输送采用氩气和氮气,从喷吹罐向真空槽内采用氩气作 为载气,其余输送采用氮气作为载气
• 顶枪功能:强制脱碳、吹氧升温、顶枪加热、喷粉脱硫、去 冷钢。
六、连铸生产工艺 1、生产工艺流程 A、转炉炼出来的钢水倒入钢包,氩气自动接通,用钢 包车运送到精炼,按不同钢种进行各种处理。处理后的 钢水经行车吊至回转台; B、在钢包接收位置,接上压缩空气配管、滑动水口液 压缸等,将钢包回转到浇注位置,用长水口与钢包滑动 水口连接在一起,打开钢包滑动水口,使钢水注入中间 包,待中间包钢水液面达到要求时,打开塞棒,同时用 塞棒控制注流,使中间包钢水按一定速度注入到结晶器 中。
0段与1段,总计0+16段
连铸浇钢图
连铸浇钢实图
四、铁水脱S的工艺流程
受铁220t 350t吊运座罐 铁水包倾翻车开到搅拌扒渣位 倾动铁水包、扒高炉渣
铁水包进行脱硫处理 计算脱硫剂加入量 加脱硫剂、搅拌
倾动铁水包、扒脱硫渣 铁水包倾翻复位 测温、取样
铁水包倾翻复位 测铁水液面 测温、取样
搅拌结束提搅拌头 铁水包准备进行扒渣
210转炉生产工艺
一、概述 二、主体设备与参数 三、脱S生产工艺 四、转炉工艺制度 五、RH炉生产工艺 六、连铸工艺 七、生产计划编制
一、概述 1、210转炉厂的主要工艺配置
• 二座转炉 • 一座混铁炉 • 三套铁水脱硫装置 • 二座LF炉、 • 二座RH炉 • 二台双流板坯连铸机 • 烟气净化系统、水处理系统等公 用辅助设施
最大炉产钢水量:
230t
炉壳外径:
φ7840mm
炉体高度:
~10294mm
210t转炉除尘水处理系统的改扩建工程

【 中图分类号】 F 8 T 05
【 文献标识码】B
【 文章编号106 66(070 -010 10- 7420 )506- 3 -
Re o sr c i n a d Ex a so g n e i g f Du t g W a e s o a c n t u to n p n i n En i e rn s o si n t r Dip s l
ห้องสมุดไป่ตู้
过讨论 , 决定在 20 年 1 月上第 2 20 t 02 O 座 1 转炉 , 形成年产钢量 40 t 0 万 规模。由于钢产量和转炉台 数增加 。 相关 配套的循环水 系统也必须进行 扩建改
造, 其中除尘水系统的扩建改造是改造 内容之一。
2 原除尘水 系统
在二炼钢第一座转炉设计时 , 转炉烟气除尘水
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2o ̄ 5 07 期 总 第 13期 2
冶 金 动 力
MEr I .I c LP 忸 R A . GIA ( IJ 1} 6 1
20 t 1 转炉除尘水处理 系统 的改 扩建工程
孙福利 , 朱 蓉
04 1) 10 0 ( 中冶东方工程技术有限公司,内蒙古包头
31 现在运行中存在问题 .
1 号转炉投产后 ,除尘水系统在实际运行过程
中暴露出了以下问题 :
最高达 7 2℃, 造成回收煤气温度过高 , 热值偏低。 32 本 次 改扩建 出现 的 问题 . 本次工程新增加 1 座转 炉 ,造成 除尘水量从
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冶 金 动 力
ME LI RG【 T^ I cALH Ⅳ ER
2 0 年第 5 O7 期 总 第 13 期 2
【 bt c]h xas n ad rcnt co ot t o t ut gw t i o ls - A s atT e epni eos ut n cn n f h d sn a rd ps y r o n ri es e i e s a s
转炉除尘系统设备的升级与改造

南交通大 学)和现代焊接生产技术 (哈尔滨工业大学 ) 8 需要积极探索新技术 ,并注重优 秀机械工程类 人才培养 ;
个国家重点实验室。
(2)机械 工程 类 国家重点实验室 的发展 “在确保 自身研
(3)随着 时间 的推移 ,我 国科技体制 改革步伐 逐渐 究方 向稳定性的基础上 ,应考虑 国家长远的发展 目标及世
信 息记 录材料 2 01 8年6月 第 1 9卷第 6期
转 炉除尘系统设 备 的升级 与改造
崔 海 龙 (河钢 乐 亭钢 铁 有 限 公 司 河北 唐 山 O6 3 0 0 0)
【摘要】本文针对转炉炼钢中除尘系统相关设备进行改造,摒弃了通常采用的增加过滤面积 ,降低过滤风速的改造
方法 ,采用新型 的环保材料进行大胆的设备技术攻关,降低 了改造成本 ,改造 后整个转 炉炼钢 中的除尘 系统风机能耗大
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
和过滤面积 的一次性投 资较大 。 2.2 增 加 布袋 除尘 器 的 过 滤面 积 虽 然可 以降 低 过滤 风
速,减少粉尘穿过滤袋 的几率 ,提高除尘器 的除尘效率 , 但 是过滤风速选择多大合适 ,没有成功 的借鉴经验 ;如果 过滤风速选择偏大,仍有达不到特 别排放限值的可能 ;仍 然 需要寻找一种 高效的布袋 除尘器滤料 。
…1 乔亚丽,王国彪 .M .T-程 类国家重点 实验室运行 管理及发
4机械工程类 国家重点实验室 的现状分析
展 思考 … .中国机械 工程 ,2017, (17).
经过多年的发展,我 国的机械工程类 国家重点实验室 [2】王国彪,宋建丽 .机械 工程类 国家重点 实验 室评估 回顾与分
的整体建设水平有 了较大的提升 ,且建设规模逐渐扩大 。 析 【J】.中国机械工程 ,2016, (24).
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污泥 I
... ..... ... ....
2 t 炉 除 尘 水 处 理 系 统 的改 造 1 转 0
王永 民 , 贵 士 唐
( 包钢 钢联 股份 有 限公 司薄板 坯 连铸 连 轧 厂 , 内蒙 古 包头 04 1) 100
摘
要 : 了降 低 转 炉 二 文 泵 站 水 悬 浮 物 的 浓 度 , 2 0t 炉 除尘 水 处 理 系 统 进 行 改 造 。通 过 采 用 粗 颗 粒 分 离 器 为 对 1 转
1 5% ~ 2. . 0% 。
根 据原 有 的除 尘水处 理工 艺存 在 的问题 以及 国
内有 关企 业 的生 产 实践 , 出本 次 除尘 水 处 理 流程 提
改造 的具 体 内容 如下 :
( ) 置粗 颗粒 分离 器… : 据 国内有关企 业 的 1设 根
( ) 大泥 浆脱 水设 施 的处 理能力 : 4增 在一 期 工程
7 8
包 钢 科 技
第3 o卷
表 1 斜板沉淀池进 、 出水 水 质
行 , 成 管道堵 塞 及磨 损 严重 。 造 本 次 改造 中 , 在斜 板沉 淀 池前 设置 2座 6 4m的 粗 颗 粒分 离池 , 计停 留时 间 1 2m n 去 除 的悬 浮 设 — i,
颗 粒 中大 于 6 . 占 1 %。 0p m 5
1 , 成 供 给二 文 氏管 的 除尘 水水 质达 不 到要 求 , )造 转
炉烟 气 除尘 效 果不 佳 , 除尘 风 机严 重挂 灰 , 经常 使 需
停产 检修 , 重 影 响 了正 常 的生 产 理
在 二 炼 钢设 计 中 , 炉 烟 气 的 处 理 采 用 典 型 的 转
+斜 板 沉 淀 器 +冷 却 塔 +药 磁 原 理 的方 法 , 造后 污 水 处 理 系 统 既 降 低 了 劳 动 强 度 , 解 决 了二 文 供 水 水 质 问 题 。 改 又 关 键 词 : 水 处 理 ; 炉 除 尘 水 ; 艺 改 造 污 转 工
中 图 分 类 号 :F0 . T S62 6 文 献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :09— 4 8 20 )2 0 7 3 10 5 3 (04 0 —0 7 —0
2 0t 炉 除 尘水 处理 系统 自投 产 以来 , 1 转 由于 转 炉 污水 处理 工 艺 有 缺 陷 , 成 转 炉 除尘 水 处 理 系 统 造
效果 差 , 致 环 境 污染 。针 对 这 一 问 题 , 开 20 t 导 展 1 转炉 除 尘水 处 理 系统 的 改造 。改 造后 除 尘水 达 到 国 家标 准 , 果 显著 。 效
2. . 改 造 目标 11
比, 具有不消耗 电能、 不用冷却水和易于维护检修等
优点 。
( ) 加 斜板 沉 淀池 的容 积 , 3增 改变沉 淀池 的排 泥 方 式 : 考察 , 据 目前 国 内大型 转炉 烟气 除尘水 的净 化 处 理 系 统均 采用 大 型 的辐射 沉淀 池 。 由于二 炼 钢 的
] 滤液
j. 1一 . . .
泥浆给料泵
压滤机 }— 一 污泥综合利用 一 -
收 稿 日期 :0 40 —5 2 0 —22 作 者 简 介 : 永 民(9 2 , , 北 省 衡 水 人 , 程 师 , 从 事 动 力 专 业 技 术 工 作 。 王 17 一)男 河 工 现
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工 艺存 在 的问题 进 行 了 系统 的 分 析研 究 , 终 确 定 最 了本 次技术 改 造 的重点 是解 决斜 板沉 淀池 出水悬 浮 物 超标 、 泥设 备 及管 道堵塞 等 问题 , 输 使除 尘水 系统
能 够正 常运 行 。
2 12 改 造 的 具 体 内容 ..
同时 , 沉 淀 池 的排 泥 方 式 由气 提 式 改 为 自流 将 式, 解决 了气 提 排泥 时 , 沉淀 池泥 斗 中污泥 被二 次搅 拌 起 , 成 出水 水 质 恶 化 的 问题 。新建 沉 淀 池 的 排 造 泥 管道坡 度 为 3 , 有 沉 淀 池 的排 泥 管 道 坡 度 为 % 原
统 整 体配套 , 定 在 二 期 工 程 中继 续 采 用 斜 板 沉 淀 决
池 。新 建 6台 10m / 5 3h斜 板 沉 淀 池 , 除尘 水 处理 使 能 力达 到 1 0 h 沉 淀 池的单 位 面积负 荷小 于 3 0m / , 8
m / m ・ ) 3 ( 2h 。
中 , 淀 污泥 浆 脱 水 处 理 采 用 3台 8 2 式 压 滤 沉 0m 板
机 , 二期 工程 后 其 处 理 能 力 显 然不 足 。在改 造 中拆 除 2台 8 2 0m 板式 压 滤 机 , 建 2台 10 m 板 框 式 新 6 2 压滤 机 , 使 日产 泥 量 达 到 20 t 右 , 水 率 < 可 1 左 含
O G法 处 理 , : 炉采 用 未燃 法 操 作 烟 气 经 二 级 文 即 转
氏管 串联 除尘 净 化 后 回 收利 用 , 气 除 尘 水 经 沉 淀 烟
处 理后 循 环 使用 。一期 工 程 的烟气 净 化及 除 尘水 水 处 理工 艺 流 程见 图 1 循环 水 量为 5 5m / 。 , 5 3 h
颗 粒 , 使两 种不 同性 质 的悬 浮物 同时去除 , 促 这也 是 消 除 泥垢 的较 佳 途径 。 在改 造 中所采 用 的永 磁凝 聚器 与 电磁凝 聚器 相
() 3 由于沉 淀池底 部 积泥太 多 , 使用 气提 法输 送 污 泥 时 , 成沉 淀池 泥 斗 中的存 泥被重 新搅 起 , 出 造 使
A b t a t Th e o sr cin o h trdip s /s se o sr c : e rc n tu t ft ewae s a y tm f21 -tn c nv le st e r a e te c n e ta o fwae u ・ o o 0— o o e' ri o d c s h o c nr t n o t e i trs b・ sa e r m h wo p mpn tto tnc s fo te t u ig sa in. T e t ik g an s p r tr + icie ln r cp ttr + c o ig twe + te meh d o h hc ri e aao n l d pa k p ii o n e a o ln o r h to f me cn g eim rn ilsi d pe n p r v d t o g rcie t ti i e sbe a d a e u tte lb ritn i s 一 diie ma n t s p cpe sa o td a d a p o e hru h pa t ha t sfa il sa r s l h a o ne st i i c n y d e d te wae u lt mp o e uc d a trq a i i r v d. n h y Ke r s: itwae s o a ; d d s tro y wo d was trdip s l e u twae fBOF; tc n lgc lmo i c t n e h oo ia d f ai i o
M o i c to f d d s t r te t e y t m f2 0 — o d f a in o e u twa e r a m nts se o 1 -t n BO F i
WANG
一 ri , T an ANG u G i— s i h
( S ln o atuSel( r p C r rt n atu04 1 ,N i ng l h a) C PPa tfB o t o e Go ) o oai ,B o 10 0 e Mog o ,C i u p o o n
2 0% 。
生 产实 践 发现 , 炉 烟气 除 尘水 中悬 浮 颗粒 的粒 径 转
水水 质 进一 步 恶化 。 以 上 出现 的 问题 , 已经 严 重 制 约 了炼 钢 的正 常 生产 。
2 水 处 理 流 程 改造 方 案及 效 果
由于二期 工程新建 2 转炉除尘水量为 55 / , 5 h2 座 转炉 除 尘水 量 为 110 m / , 有 除 尘 水 处 理 能 0 h 原 力不 能 满足 生 产要 求 , 对其 扩 建 ; 时针 对 1 要 同 转 炉生 产 过程 中 除尘 水 处 理 系 统 出 现 的 问题 , 出改 提 造 意见 , 确保转 炉 除尘 水处理 系统能顺 利运 行 。 以 2 1 除尘水 处理 流 程改造 方 案 .
处 理 系统 事故 , 出现污 水超 标 、 污染 环境 的现象 。
高沉 淀效 果 的 目的 。
在转 炉 除尘 水 中除 含有 铁磁 性细 小颗 粒悬 浮物
外, 还有 一定 数量 的含 钙 、 、 和 其 它盐 类 非 磁 性 镁 硅 物质 , 一般 靠 自然 沉 淀 过 程 很 难 使 沉 淀 出水 达 到 循 环 用 水水 质要 求 , 需加 高 分子 絮凝 剂 , 使其凝 聚形 成 较 大 粒径 的颗 粒物 , 利 于提 高沉 淀效果 有 2。 在 此 次改 造 中 , 溜槽 上增 加永 磁凝 聚器 , 在 在斜 板沉 淀 池前 添加 高 分子 絮凝 剂 。采用 磁化 一加 药凝 聚处 理工 序 , 可使 除尘 水 中磁 性 颗 粒 磁 化 形 成较 大 粒 径 的磁 聚 体 , 磁 性 颗 粒 凝 聚 成 较 大 粒径 的悬 浮 非
一
期 工程 使用 了 6台 10m / 5 3h斜 板 沉 淀池 , 了系 为