给水泵汽轮机振动大跳闸的原因分析及处理
给水泵汽轮机振动突变的原因分析及处理

中心校验及对轮组装检查
通过调整给水泵, 使小机与给水泵的中 心值符
合设计要求 。
表, 测量数 据及中 心偏差计 算值 m m
一一一一一一一一而 标
a 测量俏 最 大偏差 设计偏差
4泊5
端 而
c d
6 45
b
3 . 17
A
2 74
B
2 91
C
2 80
D
5 04
刘 4 A 小 2 号瓦 一 机 进行J” 检查。 翻瓦 没有发现 异常 情况, 轴颈 也没有磨损痕迹, 汕质合格、 轴承
线,发现小机转速在 4 892 r mi 时, Y 振动达 / n Z 1 卜 协 45 1 8 m,其 表现形式为 振动突变。即 在跳闸过
程 中,除 ZY 的振动在 5 5 内有 10 . 8 卜m 突变 外, 1 : 其它 各项参数均没有出现明显的变化 。
1, 动、静 7 碰摩
当机组 内部结构出现故障 ,引起动、静部件碰 撞摩擦时将产生振动突变。 这种 振动 的主要特征是,
1.4 测 振元件故障 振动探头、 传输线等测振兀 件的 突然松动或突
然出故障也会引起 振动突变 。其主要特征是 , 在
降速或停机过 程中 振动幅值基本上保持不 变。
1. 5 机组在升速过程 中产生油膜振荡
汽j 一 生产的 NGZ8 . 6/ 8 . 5/ 0 型,与其配套使用 4 3 6 的给 水泵为上海电 力修造总厂生产的 FK6D3 型给 2 水泵。在小汽轮 1号瓦 卜 lx 和 IY Z 个A 振 机 有 l s
A
安 全 生 产 n qua ns he ng c ha n
电力安 全技术
第 9卷 ( 2007年 第 11期 J
汽动给水泵振动大的分析

汽动给水泵振动大的分析发布时间:2022-09-13T05:53:46.685Z 来源:《中国电业与能源》2022年第9期作者:孙凯越[导读] 汽动给水泵因为具备安全性强、便于启动及能耗低等多种优势,在火力发电企业得到广泛应用孙凯越宁夏枣泉发电有限责任公司宁夏银川750000摘要:汽动给水泵因为具备安全性强、便于启动及能耗低等多种优势,在火力发电企业得到广泛应用,同时汽动给水泵的运行效率和运行状态也会对火电厂电力生产造成了一定影响,但是不论任何一种机械设备经过长期运行,都会有一些异常现象的产生,汽动给水泵最常见的异常问题就是振动值过大,基于此,笔者以上海SPEM生产的的95CHTA-6型卧式泵为例,围绕该种给水泵的具体情况、振动现象、振动原因以及运行与安装调试过程中振动防范措施展开综合分析。
关键词:汽动给水泵;振动大;故障分析引言站在实际角度上说,汽动给水泵运行时出现振动现象是不可避免的,但是需要在允许振动值以内,如果振动过大,极易导致零部件受损、连接件松动或是电机损坏等各种不良事件,从而维护机组正常运行,更有甚者会引发安全事故,从而给企业带来重大经济损失,因此必须进行给水泵振动问题的有效防范与控制,要想实现这一目的,最重要的就是充分了解与掌握造成给水泵振动过大的各种原因,并着重探讨给水泵运行及安装调试环节的振动防范控制措施。
1给水泵情况分析此次分析的给水泵是由上海SPEM生产的95CHTA-6型卧式泵,在正常运转时工作转速能够达到5225r/min,出口压力为32.99MPa,必须汽蚀余量71.2m,最小循环流量450m3/h,轴承型式为滑动轴承+推力轴承,进水温度能够达到189℃,此给水泵的流量为1909.07m3/h,。
CHTA型号的泵保持轴向力平衡是由于平衡谷以及平衡座套发挥作用的,由自由端推力轴承辅助保持轴向力的平衡,轴封包括温控原件以及密封水调节阀共同发挥密封作用,水源为凝结水。
2振动情况为了检测机动给水泵振动情况,在某天18时36分通过进行润滑油泵跳闸连锁实验对振动情况进行检验,A交流油泵以及直流润滑油泵,停运小机B交流润滑油泵联启正常,润滑油压有大幅度下降,下降至0.33Mpa。
某电厂高压给水泵异常振动的诊断与处理

某电厂高压给水泵异常振动的诊断与处理一、背景高压给水泵在电厂中起着至关重要的作用,它们负责将水输送到锅炉中进行加热,供给蒸汽发电机运转。
在运行过程中,高压给水泵出现异常振动的情况时有发生,不仅影响了设备的正常运行,还可能对生产安全造成严重影响。
对高压给水泵异常振动的诊断与处理十分重要。
二、异常振动的原因1. 设备本身原因:高压给水泵在长时间运行后,会因为零部件的磨损和老化导致振动增大,例如轴承、密封件等部件的磨损都可能会导致振动异常。
2. 动力系统问题:如果高压给水泵的动力系统存在问题,比如电机出现故障、传动系统结构不合理等,都可能导致振动异常。
3. 操作不当:操作人员在操作高压给水泵时,如果操作不当,比如启停频繁、负载波动过大等,都可能导致高压给水泵振动异常。
4. 外部因素:比如管道系统的问题,管道是否有振动绝缘材料、支承条件是否合理等都可能对高压给水泵的振动产生影响。
三、诊断过程1. 振动测试:首先要通过振动测试来确定高压给水泵的振动情况,采用振动测试仪来测量振动的幅值和频率,以确定是否存在异常振动。
2. 热扫描测试:通过红外热像仪对高压给水泵的各个部件进行扫描,观察各部件的温度分布,以确定设备是否存在异常的摩擦和磨损。
3. 润滑油分析:对高压给水泵的润滑油进行分析,查看其中是否含有金属颗粒等异常物质,以确定设备是否存在异常磨损。
四、处理方法1. 设备维护:对于已经磨损老化的零部件,需要及时更换,比如轴承、密封件等,以保证设备的正常运行。
2. 动力系统维护:对于动力系统中出现的故障,比如电机故障、传动系统故障等,需要及时进行修复,以保证设备的正常运行。
3. 操作规范:加强操作人员的培训,规范操作流程,减少因操作不当带来的振动异常。
4. 管道系统维护:定期检查管道系统的支承、绝缘等情况,保证管道系统的稳定性,减少对高压给水泵的振动影响。
五、结语高压给水泵的振动异常是一项非常严重的问题,影响到了电厂的正常生产运行,因此对于高压给水泵的振动异常,需要及时进行诊断与处理。
给水泵震动大的原因分析

给水泵震动大的原因分析水泵在运行过程中产生震动的原因有很多,下面对其中的几个可能原因进行分析:1.不平衡负载:当水泵所承受的负载不均匀时,会导致不平衡的转子运动,从而引起震动。
可能的原因包括管道系统的堵塞、不均匀磨损以及介质的变化等。
解决这个问题的方法是对管道系统进行检修,确保清洁无堵塞,并定期维护和更换易损件。
2.不合适的安装位置:水泵的安装位置也可能导致震动。
比如,如果水泵没有正确地固定在地面上或基础上,或者没有使用正确的垫片和密封件进行安装,都可能导致震动。
此外,如果水泵的房间结构不稳定,也可能影响水泵的运行,引起震动。
解决这个问题可以通过重新安装水泵,确保其稳定地固定在地面上,同时修复房间结构上的问题。
3.轴承和密封件的磨损:水泵的轴承和密封件在运行过程中可能会磨损,导致不稳定的转子运动,进而引起震动。
这可能是由于轴承老化、润滑不足或密封件损坏等原因造成的。
解决此问题需要定期检查和维护轴承和密封件,并根据需要进行更换。
4.不平衡的转子:水泵的转子在制造过程中可能存在不平衡的问题,导致转子在运行时产生震动。
解决这个问题的方法是使用精密设备进行动平衡,以保证转子在高速旋转过程中的平衡性。
5.输送介质的问题:输送介质的压力、温度和浓度等参数超过了水泵所能承受的范围,都可能导致水泵的震动。
此外,介质中可能含有颗粒物质,也可能对水泵的正常运行产生不利影响。
解决这个问题可以通过调整介质参数,确保其在允许范围内,或者使用合适的过滤设备对介质进行处理。
6.运行中的故障:水泵在运行过程中可能出现故障,如叶轮断裂、轴承损坏等,这些故障都可能导致水泵的震动。
解决这个问题需要定期对水泵进行检查和维护,及时发现和处理故障。
在分析以上可能的原因时,需要综合考虑水泵的工作环境、设计和制造质量以及运行维护等方面的因素。
不同的水泵可能存在不同的问题,因此在实际应用中需要根据具体情况进行分析和解决。
同时,定期检查和维护水泵是保证其正常运行的关键,只有保持良好的运行状态,才能减少震动的发生。
给水泵汽轮机振动异常的分析与处理

给水泵汽轮机振动异常的分析与处理摘要:汽轮机作为发电厂中重要的装置之一,安全使用尤为重要,给水泵汽轮机是电站热力循环系统的主要部件之一,在自动化水平、安全性能等方面的要求很高,其运行状态影响着整个电站设备的运行。
因此,技术人员需要对其产生的原因进行查找并且及时修理,做到事先预防,只有这样才能保证汽轮机的安全使用以及工作人员的人身安全。
关键词:汽轮机;振动故障;原因分析;处理措施当前我国给水泵汽轮机在运作过程中都会出现或大或小的问题,其中,给水泵汽轮机振动故障发生的频率最高,为了更好地排查、检修相关故障,就要对其可能发生的原因进行探讨,进而进行维修。
给水泵汽轮机是电站热力循环系统的主要部件之一,在自动化水平、安全性能等方面的要求很高,其运行状态影响着整个电站设备的运行。
1给水泵汽轮机振动异常(1)转子存在间歇性动静摩擦现象,汽封、轴封、油封间隙小,动静摩擦造成转子局部温度上升,导致振动上下波动。
(2)轴封泄漏量大,压力较高,造成转子局部温度升高,油封、轴封处温度升高,部分回油泄漏结焦与转子轴径产生摩擦,导致振动波动。
在运行过程中,轴封泄漏量一直处于偏大状态。
(3)蒸汽品质较差,做完功的蒸汽压力降低后含水量较多,对末级叶轮造成冲击,导致转子失衡,振动上涨,长期的冲刷导致叶片发生断裂。
(4)汽轮机末级叶片存在设计上的缺陷,受力不均匀,部分叶片强度不符合要求,导致部分叶片断裂,使机组振动上涨异常。
2引起给水泵汽轮机振动故障的原因2.1质量平衡问题引起质量不平衡的因素有很多:零部件受到猛击之后的松落、叶片运转过程中受外界因素影响脱节断裂、汽轮机主要运作部分发生错乱等,这些都将导致给水泵汽轮机质量不平衡,影响着给水泵汽轮机振动。
质量不平衡问题将引发一系列的问题,给水泵汽轮机的安全带来隐患,主要表现为给水泵汽轮机的振动幅度发生变化,转动速度严重影响着震动的频率,并且振动影响着整个汽轮机的轴系,给汽轮机带来巨大震动,使得给水泵不能正常运作。
某350MW机组汽动给水泵振动故障诊断及处理

某350MW机组汽动给水泵振动故障诊断及处理发布时间:2022-10-23T08:45:16.732Z 来源:《科技新时代》2022年10期作者:刘超[导读] 汽动给水泵是将除氧器中具有一定温度和压力的水连续输送至锅炉的设备,在机组的运行中发挥着重要的作用刘超阳城国际发电有限责任公司山西省晋城市048102摘要:汽动给水泵是将除氧器中具有一定温度和压力的水连续输送至锅炉的设备,在机组的运行中发挥着重要的作用。
某热电厂1号机组主机为350MW超临界汽轮机,配备一台50%容量的汽动给水泵和一台50%容量的电动给水泵。
在分系统调试阶段,在转速达到3200r/min 时由于3瓦和4瓦振动通频振动大而导致保护动作跳机,始终未能达到额定工作转。
对某厂350MW汽轮发电机组汽动给水泵的振动进行了分析及处理,振动的主要特征为低转速下晃度大,并且高转速下出现了较大的5倍频分量,通过分析提出了解决振动的具体措施,为今后同类型振动的处理提供参考和借鉴。
关键词:350MW;晃度;5倍频;给水泵高参数、大容量火力发电厂的主要辅机设备采用单列布置能够大幅节约初投资、运行维护和设备检修费用,在生产运行期间的低负荷经济性较高,但是对设计制造能力、运行可靠性等方面要求较高。
随着制造业的快速发展,为了节省投资、节能降耗、降低发电成本,主要辅机设备单列布置逐渐投入使用。
汽动给水泵作为火力发电厂重要的辅机设备,单列布置汽动给水泵的可靠运行对机组的稳定有着至关重要的意义。
1轴系及测试设备简介1.1轴系简介此汽动给水泵轴系由小汽轮机转子、膜片联轴器、给水泵转子组成,总计四个轴瓦,其中汽轮机调端为1瓦,联轴器侧为2瓦,给水泵联轴器侧为3瓦,自由侧为4瓦,小汽机和给水泵的轴承均为椭圆轴承。
键相传感器安装在1瓦附近,位置从驱动端看为左90°。
1.2振动测试设备在轴系振动测试时选用的测量设备为SKVMA旋转机械振动监测分析仪,该设备可用于各种旋转机械的振动测试、分析、故障诊断,测量通道可根据机组的实际情况进行扩展,能够满足目前所有机组的振动测试,并可采集如下的动态数据:通频振幅、选频振幅、间隙电压、博德图、极坐标图、频谱图、趋势图、时基图等,可以满足机组振动分析、故障诊断、现场动平衡等各项要求。
汽轮机跳闸的原因分析及改造措施

启瞬间拉低了 6 k V厂用电压,导致部分设备低电
3 3 4 MW ,最 大功 率为 3 4 2 . 7 MW 。
汽量瞬时增大,造成汽轮机转速快速上升。
( 2 )机 组发生 异 常后无 法及 时掌 握安 全 门的动 作情 况 。 ( 3 ) ’ 由于 机组 跳 闸 ,四段抽 汽逆 止 门联关 ,四 抽 汽源压 力低 。手 动开启 辅 汽至 甲、乙小机 供 汽分
由于热工保护逻辑不完善,造成机组安全油压
降低后 主汽 门关 闭但不跳 闸汽 轮机 ,在安全 油压 建 立后 主汽 门直接 开启 , 容 易造 成汽 轮机 超速 。为此 ,
采取 了以下改造措施。 ( 1 )在 汽轮 机 跳 闸 条 件 中增 加 “ 安全 油 压
<1 . 2 MP a ” 。安 全 油压 压 力 开 关 取 自安 全 油母 管 , 按三 取二逻 辑设计 。
转速为 3 0 0 0 r / m i n ,切换调速油泵 时安全油压下 降。后开 启调 速油 泵 出 口门时 ,安 全油压 恢复 ,主
汽 门突然 开启 ,转 速上升 较快 ,即采取 手动打 闸停
( 2 )在 1 号、2 号机组疏油 门前后增加小 口径 旁路阀,机组启动时将疏油门完全关闭、开启旁路 小阀 ,油泵切换时操作小阀即可。 3 . 3 在安全门处加装动作指示器 之前 ,热控监测安全门的动作情况依靠压力开
动 作情 况。针对 此 问题 ,在 安全 门处加 装 了动 作指
示器 。
3 . 6 修改低旁快开触发条件 上述事故中,低旁实 际已经联开。但是,由于 低旁陕开触发条件为低旁人 H 压力 >4 MP a ,而入
口压 力 < 4 MP a时 快开 指令 立 即消 失 ;因此 ,造
某电厂1号机组给水泵汽轮机振动故障分析及处理

LI Hu c n N a. hu
( aj n lcr o e . L d , h nin , a g o g5 4 0 , hn ) Zh ni gEe ti P w r a c Co , t . Z a j g Gu n d n 2 0 9 C ia a
Absr c A i i ti cr as d vi aton f t a t: m ng a n e e br i o Fe dwat r Pum p u bi ni 1 n l p e e t r ne of u t i f ow e ant n t a r pl a d he bno m a n s i r l oie n c i er t br i a f e e y f he ylnd , he vi aton nd r qu nc o t Fe dwa er Pum p ur n a e e t d. The e t t bi e r t se ha m e i g m r n m e hod i dopt t sa ed on
20 0 8年 8月 ,对 1号 机 组 给水 泵 汽 轮 机 轴 承 进行 振动 测试 ,测试 结果 见表 1 。
撑 系统 的 刚 性 不 足 是 其 振 动 产 生的 最主 要 原 因 ; 通 过 制 定 相 应 的 整 治措 施 , 消 除 了给 水 泵 汽 轮 机 振 动 大 及 异 响
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4 原因分析
分析可知 , 造成 4号 A小机振动大的主要原因 是中心不正引起的。
4号 A小机和给水泵通过叠片挠性联轴器把 2 段转子联接起来 , 这种联轴器实际上是加了一个波 形节。 根据结构可知 , 小汽轮机在运行过程中发生 偏移的可能性不大。 给水泵如果安装质量不良 , 如 安装工艺不合要求 , 在热胀冷缩的运行过程中就会 引起紧固螺栓的松动 , 从而产生给水泵整体跑位现 象。 设备运行初期 , 给水泵整体由于热膨胀引起的 偏移量不是很大 , 其中心不正所产生的不平衡力可 由挠性联轴器 (波形节 ) 来进行补偿 , 因此对小汽 轮机 2号 Y轴振的影响并不大。 当给水泵由于热胀 冷缩引起的偏移量很大时 , 挠性联轴器不能补偿由 中心不正所产生的不平衡力。 这样就会引起对轮的 两端面偏斜 , 使 2号转子在运行状态下不成 1条直 线 , 在高转速下对轮处的晃度突增 , 从而产生不平 衡离心力。 在这种不平衡离心力的作用下就会使对 轮两侧的轴振产生突变。
3 原因查找及处理
3. 1 控制部分的检查和处理: 将轴承振动探头的一
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安全与综合
湖 南 电 力
第 27卷 / 2007年第 3期
次元件和一次元件的螺栓紧固件、 控制回路部分和 卡件都做了仔细的检查。 没有发现异常情况 , 说明 保护动作是正确的。 3. 2 对 4号 A小机进行了冲转试验 , 当转速升到 1 223 r /min时 2Y的振动幅值达到了 83. 46μm, 并 有继续上升的趋势 , 为了设备的安全 , 马上进行了 打闸停机。 由此可排除振动突增是由轴振探头出现 故障引起的可能性。 3. 3 对 4号 A小机在对轮脱开的状况下单独进行 了冲转 , 在转速升到 5 000 r /min的过程中没有发现 轴振和瓦温有异常情况且就地测振测温也很正常 , 振动也没有随转速的变化而变化。这就证明了 4号 A 小机本体没有问题。 3. 4 对 4号 A小机 2号瓦进行了翻瓦检查。没有发 现瓦有其它异常情况 , 轴颈也没有磨损的痕迹 , 油 质化验合格 , 轴承室清洁 , 未见其它异物 , 轴颈扬 度也在标准范围之内。 也排除了振动突增是由油膜 振荡和油中进了大颗粒杂质引起的可能。 3. 5 联轴器检查
〔 R〕. 〔3〕 张国忠 . 汽轮发电机组振动和动平衡 〔 M〕.
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参 数
时 间
小机转速 / r· mi n- 1 小机轴径振动 ( 2Y) /μm 小机前轴径振动 ( 1X ) /μm 小机前轴径振动 ( 1 Y) /μm 小机轴向位移 /μm 小机前轴承瓦温 /℃ 小机后轴承瓦温 /℃ 小机推力瓦温 /℃ 给水泵偶端瓦温 /℃
跳闸前
跳闸时
23∶ 40∶ 11 23∶ 40∶ 16
第 27卷 / 2007年第 3期
湖 南 电 力
安全与综合
给水泵汽轮机振动大跳闸的原因分析及处理
严韶华 (大唐石门发电有限责任公司 , 湖南 石门 415300)
摘 要: 通过对某电厂 300 MW 机组给水泵汽轮机振动大的原因进行分析 , 得出了振动 大是由于在运行状态下 , 小机转子与给水泵转子中心发生突变引起 , 并提出了处理措施。 关键词: 汽动给水泵 ; 小汽轮机 ; 振动 ; 300MW 机组 中图分类号: TK263. 64 文献标识码: B 文章编号: 1008-0198( 2007) 03-0029-02
4 888. 00 4 892. 00
43. 37
145. 18
20. 48 20. 33
20. 60 20. 67
- 0. 18
- 0. 18
ห้องสมุดไป่ตู้
64. 97 59. 42
64. 97 61. 38
56. 45 65. 27
56. 45 65. 27
差 值
5s 4 101. 81 0. 12 0. 34 0. 00 0. 00 1. 96 0. 00 0. 00
从表 1可知 , 在跳闸过程中 , 除 2Y的振动在 5s 内有 101. 81μm突变外 , 其它各项参数均没有出现 明显的变化。
2 引起振动突变的因素
2. 1 由质量不平衡引起的振动。由于零部件突然松 脱、 叶片突然断裂等引起的质量不平衡的存在 , 就 产生了 1个突变的不平衡的离心力 , 在这个突变不
1 概 况
某电厂 4号机组为国产引进型 300 MW 燃煤机 组 , 汽动给水泵组的小汽轮机为哈尔滨汽轮厂生产 的 N GZ84. 6 / 83. 5 / 06型 , 配套使用上海电力修造总 厂生产的 FK6D32型给水泵。 汽动给水泵组振动探 头的分布方式为: 小汽轮机 1号瓦上有 X和 Y方向 2个轴振动探头 , 在 2号瓦上只有 Y方向 1个轴振动 探头 , 而给水泵 2个轴承上未安装振动探头。
收稿日期: 2006-12-14
平衡离心力的作用下会引起转轴的振动突增。 质量 不平衡产生振动的主要特征是振动随转 速发生变 化 , 且振动对整个轴系都有影响。 2. 2 中心不正引起的振动。 由于 2个转子不同心 , 使对轮或转轴处的晃度增加 , 在高速下中心状况发 生突变时可使对轮处的晃度突增。 中心不正产生振 动的主要特征是在对轮两侧的轴振表现最为突出。 2. 3 转子由于热变形产生的振动。转子产生热变形 后 , 由于挠度的增加 , 一般使转子端部轴承的轴向 振动增大 ,热变形引起的振动负荷和热状态有关 ,改 变运行工况 , 振动相应地发生变化。 2. 4 振动探头、传输线等测振元件的突然松动或出 现故障。 这种原因产生的振动突变 , 主要特征是降 速或停机过程中振动幅值基本上保持不变。 2. 5 机组在升速过程中产生的油膜振荡。机组在运 行中 , 由于轴系中各支承标高的变化 , 有的轴承负 载减轻 , 使油膜压力减小而导致转子失稳 , 从而造 成油膜振荡。 油膜振荡的主要特征是只有当转速高 于第 1临界转速 ( 4号 A小汽轮机第 1临界转速为 2 192 r / mi n)的 2倍时 , 才有可能发现油膜振荡 , 且 轴瓦都有一定程度的损坏现象。 2. 6 由于设计或安装等问题 ,基础台板的自振频率 接近机组的转速而产生共振 , 主要特征是基面台板 和转轴振动都很大。 2. 7 动、 静碰摩引起的振动突变。当机组内部结构 出现故障引起动、 静部件发生碰撞时就有可能产生 振动突变 , 主要特征是整个轴系的振动都会增加且 摩擦剧烈时可就地听到汽缸内的摩擦声。
通过调整 , 使小机与给水泵的中心值符合设计 要求 , 具体数值见表 3。在中心数据符合要求的前提 下 , 将小机与给水泵之间的联轴器组装好再次对 4
号 A小机带负荷进行冲转 , 在整个冲转过程中 , 小 机和给水泵的轴振和瓦温都正常。
表 3 汽动给水泵调整后数值
mm
项 目
设计值 测量值 M ax 偏差
端 面
ABC D ≤ 0. 04
2. 74 2. 91 2. 80 2. 65
( A- C) = 0. 06 ( B- D) = 0. 26
从表 2的联轴器中心数据可知 , 炉、电侧圆周和 端面偏差太大 ,分别达到了 1. 64 mm 和 0. 26 m m,严 重超出了设计值。 3. 7 中心调整组装
解体检查下联轴器和弹性块 ,均未见异常现象。 3. 6 联轴器中心复查
中心复查测量数据见表 2。
表 2 联轴器中心测量数据
mm
项 目
设计值 测量值 M ax偏差
圆 周
a
b
c
d
≤ 0. 06
4. 65 3. 17 5. 04 6. 45
( a- c) / 2= 0. 195 ( b- d) /2= 1. 64
5 建 议
5. 1 加强对主要设备振动的监视 ,如振动值出现异 常要按运行规程进行相关操作。 5. 2 定期检查转子的紧固螺栓的松动状况 ,把事故 消灭在萌芽状态。
参考文献
〔1〕 哈尔滨汽轮机厂 . N G Z84. 5 /83. 5 /06型汽轮机说明书 〔 R〕 . 〔 2〕 上海电 力修造总厂 . D G T600- 250调 速给水泵组使用 说明书
2006年 4月 19日 23∶ 40, 4号 A小机跳闸 , 首 出原因为 4号 A小机 2Y振动大。调出历史曲线发现 小机转速在 4 892 r /mi n时 2Y振动达 145. 18μm, 其 表现形式为振动突变。 4号 A小机跳闸时小机和给 水泵各项参数变化情况见表 1。
表 1 跳闸时各项参数变化情况
圆 周
a
b
cd
≤ 0. 06
1. 98 2. 0 1. 96 1. 93 ( a- c) /2= 0. 01 ( b- d) / 2= 0. 035
端 面
AB CD ≤ 0. 04
2. 205 2. 185 2. 215 2. 220 ( A - C) = 0. 01 ( B- D ) = 0. 035