探讨锅炉氧量不足的原因及解决措施
300MW锅炉脱硝超低排放改造后存在的问题及改善措施

300MW锅炉脱硝超低排放改造后存在的问题及改善措施发布时间:2023-04-26T08:18:54.591Z 来源:《科技潮》2023年5期作者:海美旭[导读] 本文先概述了烟气脱硝的工作原理,然后对300MW火电机组锅炉脱硝超低排放改造后存在的问题进行了分析,最后探讨了300MW 火电机组脱硝超低排放改造后锅炉运行调整改善措施,以供相关的工作人员参考借鉴。
国能阳宗海发电有限公司云南昆明 652103摘要:我国火力发电厂为了减少污染物氮氧化物(NOx)的排放,在锅炉系统上设置烟气脱硝装置进行脱硝超低排放改造,但锅炉脱硝超低排放改造后又引发了一系列的问题,为避免对锅炉运行造成重大不良影响,本文先概述了烟气脱硝的工作原理,然后对300MW火电机组锅炉脱硝超低排放改造后存在的问题进行了分析,最后探讨了300MW火电机组脱硝超低排放改造后锅炉运行调整改善措施,以供相关的工作人员参考借鉴。
关键词:300MW;火电机组;锅炉;脱硝;超低排放改造;问题;措施1锅炉烟气脱硝工作原理氮氧化物是造成大气污染的主要污染源之一。
通常所说的氮氧化物(NOx)有多种不同形式:N2O、NO、NO2、N2O3、N2O4 和N2O5,其中NO和NO2是主要的大气污染物。
我国氮氧化物的排放量中70%来自于煤炭的直接燃烧,电力工业是我国的燃煤大户,因此火力发电厂是NOx 排放的主要来源之一。
烟气脱硝是目前普遍采用的减少NOx排放的方法,应用较多的有选择性催化还原法(Selective catalytic reduction,简称SCR)和选择性非催化还原法(Selective non-catalytic reduction,简称SNCR)。
国能阳宗海发电有限公司两台300MW机组烟气脱硝采用的是选择性催化还原法(SCR)工艺,脱硝还原剂NH3采用尿素制取的工艺,脱硝反应产物为对环境无害的水和氮气。
每台锅炉配置2台SCR反应器,每台SCR反应器设置3层五氧化二钒(V2O5)催化剂。
试述锅炉脱硫脱硝系统运行存在问题及处理措施

176 2016年10月05 理论与方法试述锅炉脱硫脱硝系统运行存在问题及处理措施佟文婷 大唐环境产业集团股份有限公司,北京100097摘要:先对脱硫系统存在问题及解决措施进行了论述,然后对于脱硝系统存在问题及解决措施进行了详细的阐述。
关键词:脱硫脱硝;问题;对策中图分类号:X783 文献标识码:A 文章编号:1671-5780(2016)10-0176-011脱硫系统存在问题及解决措施 1.1硫铵管线断裂 1.1.1主要原因 (1)甲醇厂一套两台脱硫塔至硫铵厂房的脱硫管线频繁断裂。
1#/2#脱硫塔硫铵排出泵管线与料液泵回1#/2#塔管线频繁泄漏、断裂,而修复时间长,影响正常出料,导致浓缩段固含量上涨,为控制固含量加水稀释,破坏了原有的结晶颗粒,系统密度高导致浓缩段温度高,二级泵入口管频繁堵塞,频繁冲洗。
(2)甲醇厂检修单位因缺乏硫铵管线检修经验、设备和工具,导致硫铵管线断裂后,检修时间长,延误出料,为减低脱硫塔固含量,向检修槽导液,为防止脱硫塔超温,打开稀硫铵副线及塔壁冲洗水降温,检修期间,脱硫塔硫铵结晶全部被破坏。
(3)硫铵管线原有的蒸汽伴热形式不合适,在硫铵出料后随即要用清水冲洗,防止堵塞管线,但此时的热胀冷缩幅度过大,造成管线弯头、法兰及膨胀节处频繁拉裂。
1.1.2解决措施 (1)联系设计、施工单位人员对管线进行粘接,防止因管线泄漏造成出料延误。
(2)更换1#/2#塔区至硫铵厂房之间浆液管线进行更换,新管线安装中需对滑动支座进行重新调整、修改。
(3)对硫铵管线伴热方式进行改造,用电伴热代替蒸汽伴热,增加管线上的膨胀节。
1.2篮式过滤器堵塞频繁 1.2.1主要原因 脱硫系统的一级循环泵、二级循环泵的入口过滤器为篮式过滤器,因一级循环泵运行一段时间后电流下降,故对篮式过滤器进行了拆检,过滤器内的杂物为脱硫塔管线粘接留下的树脂等胶体颗粒。
并且由于篮式过滤器密封性不够严密,底部存在缝隙,清理过滤器时发现一部分杂质颗粒已经透过过滤器,堵塞喷头。
探讨锅炉氧量不足的原因及解决措施

能源技术
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探讨锅炉氧量不足的原因及解决措施
刘 华 (广东省粤泷发电有限责任公司 , 广东 罗定 527200)
2 氧量不足的原因分析
2.1 燃烧器故障的影响 我厂自改烧烟煤后,煤的挥发分达到近 30%,燃烧器经常出现提 前着火现象,下层燃烧器尤为突出。由于下层燃烧器故障多,转速低, 甚至堵塞停运,为满足负荷要求,不得不提高中、上层给粉机转速, 这样使得火焰中心上移,煤粉在炉内停留时间缩短,燃烧不完全。因此, 同样负荷情况下,所需燃料量必然增加,风量也随之增加,炉膛氧量 反而降低。 2.2 制粉系统的影响 我厂制粉系统为中间储仓式制粉系统。中间储仓式制粉系统的缺 点是系统复杂,漏风大,且带有煤粉,对锅炉燃烧有较大影响。高负 荷时,我们对制粉系统停运前后参数进行了对比,发现制粉停运前, 炉膛氧量严重偏低,一侧氧量甚至到零,引风机出力已到极限,然而 制粉系统停运后,同样负荷情况下,炉膛氧量明显升高,且两侧氧量 趋于平衡,炉内燃烧状况明显好转,引、送机出力也增加明显。我们 分析认为,主要是由于制粉系统漏风较大,木块分离器、锁气器、冷
0.88/0.61
#1 制粉 680 58/59 51/57 停运后
2.3 风机故障影响 我厂引风机高转速运行时,经常振动经常超过规定值,转速 900 转以上,振动值都达到了 10 丝以上,均已超出规程规定值(规程规 定值为 1000 转振动不得超过 10 丝)。其中 #1 机组 #1 引风机尤为突 出,正常运行最高转速只能在 850 转运行,且振动已达到 20 几丝, 每次都要利用停机时间对其叶轮进行吹灰,并做动平衡试验,然而效 果不佳。为保证设备安全,不得不降低引风机转速运行 , 从而使得炉 膛风量受限。 2.4 锅炉改造影响。 随着国家环保的要求及市场形势的变化,罗定电厂先后进行了烟 煤、脱硫、脱硝改造。烟道布置与原来相比,发生了很大变化,增加 了两层脱硝催化剂,尾部烟道两侧还增加了低温省煤器,且原省煤器、 再热器受热面也增加许多,这样使得烟气在烟道内的阻力大大增加, 从而增加了引风机负担,同样工况下,引风机出力显然与改造前差了 许多。由表 1 看出,高负荷运行时,引风机已全力运行,仍无法满足 要求,可见,现有风机容量已完全不能满足负荷要求。 2.5 受热面积灰影响 煤粉炉燃烧产生的灰分如果不能及时排走,将导致受热面积灰, 从而增加烟道阻力。从每次停机检查来看,水平烟道、脱硝催化剂积 灰较多,空预器堵塞严重,由此可见,运行当中烟气流出很不顺畅, 从而增加了引风机负担,炉内风量也随之受限。
生物质循环流化床锅炉存在的问题及控制措施(定稿)[修改版]
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第一篇:生物质循环流化床锅炉存在的问题及控制措施(定稿)生物质循环流化床锅炉存在的问题及控制措施摘要:循环流化床锅炉是一种非常适合燃烧生物质的锅炉,但是相较煤炭而言,生物质中含有较多的碱金属和氯元素,这给燃烧生物质的锅炉带来了一系列特殊的问题,文章在探讨这些问题的基础上,提出了相应的控制措施。
关键词:生物质循环流化床锅炉;床料烧结控制措施;高温腐蚀控制措施;低温腐蚀控制措施1 循环流化床锅炉简介循环流化床锅炉具有效率高、煤种适用性广、调峰能力强、污染物排放量低、炉渣综合利用性好等特点,自上世纪80年代以来循环流化床锅炉得到了迅速的发展,技术也日趋成熟。
循环流化床锅炉是一种流态化燃烧的锅炉,在炉膛内部存在着大量的循环床料。
一次风从炉膛底部进入锅炉,把大量的床料吹起,使床料在炉膛的中间部分沿炉膛向上运动,而在炉膛的四周,床料则沿着水冷壁下降,并在下降过程中完成热量交换。
循环流化床锅炉的特点是设置了由分离器和返料器组成的物料循环回路。
燃料在炉膛内燃烧生成大量的烟气,这些烟气携带大量的物料从炉膛进入分离器,在分离器内物料和烟气进行气固分离,烟气从分离器顶部进入锅炉尾部烟道,而分离下来的物料则通过返料器再次进入炉膛,参与下一次燃烧循环。
因此循环流化床锅炉具有很高的燃烧效率。
2 生物质循环流化床锅炉简介煤炭作为一种不可再生的化石能源,在国民生产生活中扮演着重要的角色,但是一方面煤炭是一种不可再生能源,这使得寻找替代能源已成为无法回避的问题;另一方面煤炭也是一种高污染的能源。
当前环境污染已经成为我国面临的重大问题之一,为了治理环境污染,我国出台了一系列的法律法规,燃煤锅炉将受到越来越严格的限制。
生物质的可再生性和清洁性,使它在热电领域成为了煤炭的理想替代者,近年来燃用生物质的锅炉已经得到了广泛的应用。
目前燃烧生物质的锅炉主要有两种,一种是炉排式的层燃锅炉,一种是流化床锅炉。
生物质燃料的一般特点是水分很高、发热值偏低,因此着火和燃尽都比较困难。
锅炉火力不旺的原因-概述说明以及解释

锅炉火力不旺的原因-概述说明以及解释1.引言1.1 概述锅炉作为一种重要的能源设备,在现代工业生产中扮演着不可或缺的角色。
然而,有时我们可能会遇到锅炉火力不旺的情况。
锅炉火力不旺指的是锅炉在燃烧过程中产生的热量不够充足,无法满足正常工作的需求。
锅炉火力不旺的原因可以是多方面的。
首先,一些外部因素可能会影响锅炉的正常运行,如天气条件、供应气体的质量等。
天气条件的变化会直接影响燃烧过程中的氧气供应,从而影响锅炉的火力。
此外,供应气体存在杂质或含氧量不足也会导致火力不旺的问题。
其次,锅炉内部的故障或问题也可能是火力不旺的原因之一。
例如,燃烧器的损坏或积碳、电磁阀故障、燃烧室积灰等都可能导致燃烧不完全,从而影响锅炉的火力。
此外,锅炉的维护保养也是影响火力的关键因素。
如果锅炉长期未经过清洗和检修,锅炉中的积槽、管道和燃烧室内部可能会堆积大量的灰尘和杂质,导致热量传递不畅,进而影响锅炉的火力。
综上所述,锅炉火力不旺可能是由于外部因素、内部故障或维护不当等原因所致。
为了确保锅炉的正常运行,我们需要针对不同的原因采取相应的解决措施,并定期进行维护保养工作,以提高锅炉的火力和效率。
1.2 文章结构文章结构指的是文章的整体组织框架,它能够帮助读者理清思路,更好地理解文章的内容。
本文将介绍锅炉火力不旺的原因,并根据这个主题将文章分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,我们将对文章的主题进行概述,简要介绍锅炉火力不旺的背景和其在工业生产中的重要性。
同时,我们将明确文章的目的,即分析和探讨锅炉火力不旺的原因,并提出相应的对策建议。
正文部分是文章的核心,我们将详细论述导致锅炉火力不旺的几个主要原因。
首先,在2.1部分,我们将针对一个原因进行全面分析,列举可能的因素和其对锅炉火力的影响,同时提供相关数据和案例。
接着,在2.2部分,我们将介绍另一个原因,并逐步分析其原因和影响。
在2.3部分,我们将深入探讨最后一个原因,并讨论它与锅炉火力不旺的关联。
探究锅炉氮氧化物超标的原因和处理方法

探究锅炉氮氧化物超标的原因和处理方法由于工业生产和能源消耗的增加,锅炉在我们的生活中扮演着重要角色。
然而,锅炉排放的氮氧化物(NOx)对环境和人类健康构成潜在威胁。
本文将深入探讨锅炉氮氧化物超标的原因以及相应的处理方法。
一、原因探究1.燃料特性:不同类型的燃料在燃烧时会产生不同程度的氮氧化物排放。
煤炭燃烧中含有高硫和高氮的物质,容易生成大量NOx。
而天然气燃烧的氮氧化物排放较低。
2.燃烧温度:高燃烧温度意味着更高的燃料燃烧效率,但也会导致更多的氮氧化物生成。
当燃烧温度超过2000摄氏度时,氧气和氮气会发生反应生成大量NOx。
3.燃烧过程:不完全燃烧是产生氮氧化物的主要原因之一。
当燃料与不足的氧气接触时,会产生一系列排放物,包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。
4.设备运行不良:锅炉设备的运行状态也会对氮氧化物排放造成影响。
如果锅炉燃烧器调整不当或磨损严重,可能导致不均匀的燃烧和氮氧化物超标。
二、处理方法1.燃料选择和改进:选择低氮燃料是减少氮氧化物排放的关键。
使用富含氢和低硫的燃料,如天然气,可以有效减少NOx的产生。
与燃料特性相结合的燃烧技术改进也是处理氮氧化物超标的重要方法。
2.燃烧过程控制:通过优化燃烧过程,可以降低氮氧化物排放。
一种常用的方法是增加燃烧区域内的氧气供应量,以便实现更完全的燃烧。
可采用分层燃烧技术,将燃烧过程分为预混火焰区和富氧区,以降低氮氧化物生成。
3.排放控制技术:安装尾气处理装置是降低氮氧化物排放的另一种有效方法。
选择适当的催化剂用于脱硝,可将NOx转化为无害的氮气和水蒸气。
通过采用SCR(Selective Catalytic Reduction)和SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction)等技术,可以在锅炉烟囱中对尾气进行处理。
4.定期维护和检查:保持锅炉设备的正常运行状态对于减少氮氧化物排放至关重要。
定期维护和检查锅炉燃烧器、燃料供应系统以及排放控制装置等,可以发现和纠正潜在问题,确保其高效运行。
燃气锅炉燃烧机常见的故障及处理方法

燃气锅炉燃烧机常见的故障及处理方法燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法一故障现象故障原因排除措施(1)气压不足锁定(1)调整气压至规定值(2)电磁阀不严,接头处漏气,(2)清理或修理电磁阀管道接检查锁定头1、接通电源,按启动、电(3)热继电器开路(3)按复位检查元件是否损坏机不转(4)条件回路至少有一个不成以及电机电流立(水位、压力、温度以及程控(4)检查水位、压力、温度是器是否通电起动)否超限(1)电火气量不足(2)电磁阀不工作(主阀、点火(1)检查线路并修复2、启动后前吹扫正常,但阀)(2)换新点不着火(3)电磁阀烧坏(3)调整气压至规定值(4)气压不稳定(4)减小配风,减小风门开度(5)风量太大(1)点火变压器烧坏(1)换新(2)高压线损坏或脱落(2)重新安装或换新3、点不着火,气压正常,(3)间隙过大或过小,点火棒位(3)重新调整置相对尺寸电有不打火(4)重新安装或换新(4)电极破裂或与地短路(5)重新调整(5)间距不合适(1)气压不足,压降太大,供气流量偏小(1)重新调整气压,清理滤网4、点着后5ˋS 后熄火(2)风量太小,燃烧不充分,烟(2)重新调整色较浓(30 重新调整(3)风量太大,出现白气(1)调小风门(1)风量太小(2)适当减小风量,提高进风5、冒白烟(2)空气湿度太大温度(3)排烟温度较低(3)采取措施,提高排烟温度(1)环境温度较低(2)小火燃烧过程较多(1)减小配风量(3)燃气含氢量高,过氧量大生6、烟囱滴水(2)降低烟囱高度成水(3)提高炉温(4)烟囱较长(5)排烟温度较低风门位置开关信号没有反馈到检查风门接线是否松动或开★风门在控制状态下停机程序信号关是否失灵故障现象一般故障7、燃烧器马达不转运行故障处理一览表表:2 燃气锅炉燃烧器故障原因排除措施(1)接上电路(2)更换(1)没有电压(3)修理(2)保险丝损坏(4)寻找断开点,接触或断(3)马达失灵开调节器或监控器(4)控制电路中断(5)打开球阀,在长时间燃(5)燃气输送中断气量不足的情况下,通知燃(6)控制失灵气管理机构(7)接触器不动作(6)更换(8)热继电器损坏(7)手动复位检验(8)更换热继电器8、燃烧器马达运转,但在预吹扫后停机(1)空气压力开关失灵(1)更换燃烧器马达运转,但大(2)压力开关受污,管道(2)清洁约20 秒后停机(只对阻塞(3)排除不密封的情况带有密封检验装置的(3)电磁阀不密封设备而言)空气量不足(1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压(1)正确调节压力开关,如9、燃烧器马达运转,力太小)果需要,进行更换但在10 秒后在预吹扫(2)鼓风机受污,热继动(2)清洁状态中停机作(3)电源换极(3)燃烧器马达旋转方向错误(1)点火电极距离太大(1)调节电极间距10、燃烧器马达运转,(2)被污染(2)清洗电压加在控制器接线柱点火失败(3)点火电极或电路接(3)排除接地,更换受损电16 上,没有点火,稍地极或电缆后故障停机(4)点火变压器失灵(4)更换点火变压器(1)电磁阀没有打开,因(1)更换电磁阀或排除电路11、马达运转,点火正为电磁阀线圈损坏或电不通的故障,在接线柱17 常,但稍后故障停机缆断裂上检验电压12、在带有密封性检验火焰未形成装置的设备中,密封不(1)电磁阀不密封(1)排除不密封的情况严;燃烧器马达运转,(2)供气不足(2)清洗或更换点火正常,但稍后停机(3)过滤器堵塞(无故障显示)燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法二故障现象在火焰形成后停机故障原因(1)过滤器受污13、火焰形成,(2)调压阀由于惯性工作但在额定负载运(3)气量计失灵或深层管道积转情况下停机水14、燃烧器马达运转,可以听到点(1)电离电流不稳,太低火,火焰形成正(2)燃气空气混合调节不匀常,但随后故障(3)点火火花影响到电离电流停机(1)紫外线探头受污15、火焰传感器(2)光亮太弱(3)紫外线探头失灵(1)泵失灵(2)输油压力功率降低(3)进油阀不密封(4)进油管不密封(5)截流阀被关闭16、不输油(6)过滤器受污(7)过滤器不密封(8)油管不密封(9)泵吸入空气(10)油管中真空度太高17、雾化不匀(1)喷嘴受污或磨损排除方法(1)清洁过滤器(2)检验吸油喷嘴(3)通知燃气管理机构(1)改变电离电极位置;排除电离电路及接线柱中的过高环境电阻(将接线柱拧紧)(2)重新调整(再调试)(3)点火变压器初级线圈更换相线与中线(1)清洁(去油脂)(2)检测燃烧调节风与燃气量(3)更换(1)更换(2)更换泵(3)拆下进油阀清洗或更换(4)密封进油管(5)打开(6)清洁(7)更换密封圈(8)旋紧,排气(9)旋紧,排气(10)清洁过滤器、阀门(1)清洁喷嘴或更新在电力过程中火焰监控故障泵喷嘴燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法(燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法(一)故障原因排除措施(1)气压不足锁定(2)电磁(1)调整气压至规定值阀不严,接头处漏气,检查(2)清理或修理电磁阀管1、接通电源,按启动、锁定(3)热继电器开路(4) 道接头(3)按复位检查元电机不转条件回路至少有一个不成立件是否损坏以及电机电流(水位、压力、温度以及程(4)检查水位、压力、温度控器是否通电起动)是否超限(1)电火气量不足(2)电磁(1)检查线路并修复(2) 2、启动后前吹扫正常,阀不工作(主阀、点火阀)换新(3)调整气压至规定但点不着火(3)电磁阀烧坏(4)气压不值(4)减小配风,减小风稳定(5)风量太大门开度(1)点火变压器烧坏(2)高(1)换新(2)重新安装或压线损坏或脱落(3)间隙过3、点不着火,气压正常,换新(3)重新调整(4)重大或过小,点火棒位置相对电有不打火新安装或换新(5)重新调尺寸(4)电极破裂或与地短整路(5)间距不合适(1)气压不足,压降太大,供(1)重新调整气压,清理滤气流量偏小(2)风量太小,4、点着后5ˋS 后熄火网(2)重新调整(30 重新燃烧不充分,烟色较浓(3) 调整风量太大,出现白气(1)调小风门(2)适当减(1)风量太小(2)空气湿度小风量,提高进风温度5、冒白烟太大(3)排烟温度较低(3)采取措施,提高排烟温度(1)环境温度较低(2)小火燃烧过程较多(3)燃气含氢(1)减小配风量(2)降低6、烟囱滴水量高,过氧量大生成水(4) 烟囱高度(3)提高炉温烟囱较长(5)排烟温度较低★风门在控制状态下停风门位置开关信号没有反馈检查风门接线是否松动或机到程序信号开关是否失灵运行故障处理一览表表:2 燃气锅炉燃烧器故障现象故障原因排除措施(1)接上电路(2)更换(1)没有电压(2)保(3)修理(4)寻找断开险丝损坏(3)马达失点,接触或断开调节器或灵(4)控制电路中断监控器(5)打开球阀,在一般故障7、燃烧器马达不转(5)燃气输送中断长时间燃气量不足的情(6)控制失灵(7)接况下,通知燃气管理机构触器不动作(8)热继(6)更换(7)手动复位检电器损坏验(8)更换热继电器8、燃烧器马达运转,但在预吹扫后停机(1)空气压力开关失空气量不燃烧器马达运转,灵(2)压力开关受(1)更换(2)清洁(3)排但足大约20 秒后停机污,管道阻塞(3)电除不密封的情况(只对带有密封检磁阀不密封验装置的设备而言)故障现象(1)压力开关触点没有接在运转位置(空9、燃烧器马达运转,(1)正确调节压力开关,气压力太小)(2)鼓但在10 秒后在预吹如果需要,进行更换(2) 风机受污,热继动作扫状态中停机清洁(3)电源换极(3)燃烧器马达旋转方向错误10、燃烧器马达运(1)点火电极距离太(1)调节电极间距(2)清转,电压加在控制器大(2)被污染(3)点洗(3)排除接地,更换受点火失败接线柱16 上,没有火电极或电路接地损电极或电缆(4)更换稍后故障停机(4)点火变压器失灵点火变压器点火,11、马达运转,点火(1)电磁阀没有打开,(1)更换电磁阀或排除电正常,但稍后故障停因为电磁阀线圈损坏路不通的故障,在接线柱机或电缆断裂17 上检验电压12、在带有密封性检火焰未形验装置的设备中,密成(1)电磁阀不密封封不严;燃烧器马达(1)排除不密封的情况(2)供气不足(3)过运转,点火正常,但(2)清洗或更换滤器堵塞稍后停机(无故障显示)固定式水冷却燃烧器简介将燃料与空气合理混合,使燃料稳定着火和完全燃烧的设备。
影响锅炉效率的因素及处理

影响锅炉效率的因素及处理一、锅炉热效率(%)1、可能存在问题的原因1.1排烟温度高。
1.2吹灰器投入率低。
1.3灰渣可燃物大。
1.4锅炉氧量过大或过小。
1.5散热损失大。
1.6空气预热器漏风率大。
1.7煤粉粗。
1.8汽水品质差。
1.9设备存在缺陷,被迫降参数运行。
……2、解决问题的措施2.1降低排烟温度。
2.2及时消除吹灰器缺陷,提高吹灰器投入率。
2.3降低飞灰可燃物、炉渣可燃物。
2.4控制锅炉氧量。
2.5降低散热损失。
2.6降低空气预热器漏风率。
2.7控制煤粉细度合格。
2.8提高汽水品质。
2.9根据情况,调整锅炉受热面的布置。
2.10必要时改造燃烧器,使之适合燃烧煤种。
……二、锅炉排烟温度(℃)1、可能存在问题的原因1.1炉膛火焰中心位置上移,排烟温度升高1.1.1投入上层燃烧器多,层间配风不合理。
1.1.2上层给煤机给煤量过大。
1.1.3燃烧器摆角位置发生偏移,造成火焰中心位置上移。
1.1.4燃烧器辅助风门开度与指令有偏差,氧气不足,煤粉燃烧推迟。
1.1.5一次风机出口风压高,风速过大,进入炉膛的煤粉燃烧位置上移。
1.1.6锅炉本体漏风,炉膛出口过剩空气系数大。
1.1.7煤粉过粗,着火及燃烧反应速度慢。
1.1.8煤质挥发分低、灰分高、水分高,着火困难,燃烧推迟。
1.1.9磨煤机出口温度低,使进入炉膛的风粉混合物温度降低,燃烧延迟。
1.2因锅炉“四管泄漏”进行堵管,造成过热器、再热器或省煤器传热面积减少。
1.3送风温度高。
1.4烟气露点温度高。
1.5吹灰设备投入不正常。
1.6受热面结焦、积灰。
1.7空气预热器堵灰,换热效率下降。
1.8水质控制不严,受热面内部结垢。
1.9给水温度低。
……2、解决问题的措施2.1运行措施2.1.1机组负荷变化,及时调整风量和制粉系统运行方式,保持最合适的炉内过剩空气系数。
2.1.2及时调整炉底水封槽进水阀,保证水封槽合适的水位。
2.1.3煤质发生变化,及时调整燃烧,保证燃烧完全和炉膛火焰中心适当。
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探讨锅炉氧量不足的原因及解决措施
作者:刘华
来源:《山东工业技术》2017年第13期
摘要:广东省罗定电厂锅炉氧量不足,导致机组出力受限,经常需限负荷运行。
本文分析了产生故障的原因及防范措施。
关键词:氧量;风机;出力;限负荷;改造
DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.13.050
0 前言
炉膛氧量是反映炉内燃烧情况的一个重要参数。
排除外扰,可以直接从氧量的变化判断出机组负荷的变化情况。
但如果炉内氧量太大,入炉空气太多,炉膛温度将下降,烟气量增多,风机电耗增加,厂用电率增加。
如果氧量太小,燃料在炉内燃烧不完全,飞灰可燃物增加,大量煤粉进入尾部烟道甚至会造成二次燃烧,威胁机组安全。
因此,锅炉运行中只有保持炉内合理的氧量,才能保证锅炉安全运行,提高锅炉效率。
1 存在的问题
广东省罗定电厂两台锅炉均为东方锅炉厂生产的DG420/13.7-Ⅱ2型锅炉,该锅炉为一次中间再热Ⅱ型布置、超高压自然循环汽包炉,单炉膛,燃烧器四角布置、切圆燃烧、平衡通风。
于2004年投产,先后进行了脱硫、烟煤、供热、脱硝等改造。
近年来,罗定电厂两台机组高负荷运行时,经常因锅炉氧量不足,无法满足额定负荷要求(两台机组额定总负荷为270MW),最高只能带230MW负荷左右,(在供热情况下,供热机组最高负荷只能带110MW左右,非供热机组只能带120MW左右),如表1,且此情况愈来愈严重,这严重降低了机组效率。
2 氧量不足的原因分析
2.1 燃烧器故障的影响
我厂自改烧烟煤后,煤的挥发分达到近30%,燃烧器经常出现提前着火现象,下层燃烧器尤为突出。
由于下层燃烧器故障多,转速低,甚至堵塞停运,为满足负荷要求,不得不提高中、上层给粉机转速,这样使得火焰中心上移,煤粉在炉内停留时间缩短,燃烧不完全。
因此,同样负荷情况下,所需燃料量必然增加,风量也随之增加,炉膛氧量反而降低。
2.2 制粉系统的影响
我厂制粉系统为中间储仓式制粉系统。
中间储仓式制粉系统的缺点是系统复杂,漏风大,且带有煤粉,对锅炉燃烧有较大影响。
高负荷时,我们对制粉系统停运前后参数进行了对比,发现制粉停运前,炉膛氧量严重偏低,一侧氧量甚至到零,引风机出力已到极限,然而制粉系统停运后,同样负荷情况下,炉膛氧量明显升高,且两侧氧量趋于平衡,炉内燃烧状况明显好转,引、送机出力也增加明显。
我们分析认为,主要是由于制粉系统漏风较大,木块分离器、锁气器、冷风门等多处漏风。
另外,三次风带粉较多,且燃烧不完全,制粉停运后,给粉机转速并未增加,但由于煤粉在炉内燃烧更充分,更完全,所以不但带负荷能力增加了,氧量也随之上升了。
2.3 风机故障影响
我厂引风机高转速运行时,经常振动经常超过规定值,转速900转以上,振动值都达到了10丝以上,均已超出规程规定值(规程规定值为1000转振动不得超过10丝)。
其中#1机组#1引风机尤为突出,正常运行最高转速只能在850转运行,且振动已达到20几丝,每次都要利用停机时间对其叶轮进行吹灰,并做动平衡试验,然而效果不佳。
为保证设备安全,不得不降低引风机转速运行,从而使得炉膛风量受限。
2.4 锅炉改造影响。
随着国家环保的要求及市场形势的变化,罗定电厂先后进行了烟煤、脱硫、脱硝改造。
烟道布置与原来相比,发生了很大变化,增加了两层脱硝催化剂,尾部烟道两侧还增加了低温省煤器,且原省煤器、再热器受热面也增加许多,这样使得烟气在烟道内的阻力大大增加,从而增加了引风机负担,同样工况下,引风机出力显然与改造前差了许多。
由表1看出,高负荷运行时,引风机已全力运行,仍无法满足要求,可见,现有风机容量已完全不能满足负荷要求。
2.5 受热面积灰影响
煤粉炉燃烧产生的灰分如果不能及时排走,将导致受热面积灰,从而增加烟道阻力。
从每次停机检查来看,水平烟道、脱硝催化剂积灰较多,空预器堵塞严重,由此可见,运行当中烟气流出很不顺畅,从而增加了引风机负担,炉内风量也随之受限。
3 解决措施及建议
(1)运行调整措施:
a.适当提高下层给粉机转速。
将下层给粉机转速提高,降低中、上层给粉机转速,这样可延长煤粉在炉膛内的停留时间,使煤粉燃烧得更充分些。
b.适当提高一次风粉混合温度,使煤粉在炉内更易着火,燃烧更充分。
c.适当开大磨煤机再循环门。
我厂制粉系统运行时,磨煤机再循环门均未全开,尤其#2制粉系统,正常运行时再循环门开度仅为30%左右,将该门开大,可明显提高炉膛负压,从而可适当提高送风机转速,提高炉内风量。
d.停运一侧制粉。
当负荷较高时,在满足安全粉位的前提下,可考虑停运一侧制粉。
制粉停运后,漏风明显减少,炉膛负压也得到提高,此时可适当增加送风量。
由于三次风带粉少了,炉膛风量提高了,使煤粉在炉内燃烧更充分,锅炉效率明显提高。
e.为保证锅炉安全运行,防止尾部烟道二次燃烧,禁止出现无氧燃烧现象,当炉膛氧量到零时,应及时减低机组负荷运行。
(2)严格控制氨逃逸。
我厂脱销系统采用尿素作为还原剂,投入的尿素过多时,逃逸的尿素将与烟气中的SO3生成硫酸氢铵。
液态的硫酸氢铵是一种粘性很强的物质,在烟气中会黏附飞灰。
严格控制氨逃逸,将大大减少硫酸氢铵的产生,防止空预器管道积灰堵塞。
(3)加强炉膛吹灰,冲灰。
机组运行过程中,严格遵守定期吹灰制度,定期对炉膛、烟道进行蒸汽吹灰,防止积灰过多,影响引风机出力。
同时要维护好吹灰系统,发现缺陷及时处理,保证其随时能正常投入。
另外,每次停炉都应对炉膛、烟道、空预器等进行冲灰。
(4)设备检修或改造。
利用机组停运期间,对引风机进行检修,消除振动大缺陷。
同时,建议对引、送风机进行改造或更换,增加其容量,彻底消除风机出力不足隐患,保证机组出力正常。
4 结束语
罗定电厂锅炉氧量不足已经严重影响了机组出力,虽然已经采取了一定措施,但效果不佳,仍未能从根本解决问题。
罗定电厂自投入生产至今,已经经过了多次大的改造,从机组现行运行情况来看,现有风机容量已经无法满足运行要求,只有对其进行改造或更换,才能从根本解决问题。
参考文献:
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