煤矿机电运输事故案例

煤矿机电运输事故案例
煤矿机电运输事故案例

煤矿机电事故案例

1、小青矿“2005.7.14”提升事故

2005年7月14日10时28分,副井检修完工后,开始提升,副罐提升一次后,主罐开始上提。车到减速点后,低频制动没有投入,司机开始施闸,2m/s保护及过卷保护动作,停车。主罐过卷4.3米。经检查,井筒设施完好无损,11点10分恢复正常提升。

事故原因:

副井利用检修期间给绞车喷漆,作业期间施工人员误碰触深度指示器主罐侧自整角机连杆,造成位置改变,没有复位。绞车运行后,由于速度给定为最大,致使过减速点后,绞车虽减速,但由于反馈小于给定,低频没有自动投入,绞车速度较高,造成事故发生。

2、大兴矿“1998.3.18”提升事故

1998年3月18日零点班,运输区一队机车组组长王××和推车工赵××、王×在井下作业,1时30分大罐到副井下装车平台,内装2个空车,王××与赵××将空车推出,赵××用木楔在罐内车出侧打掩,之后他们三人共同将一回收铁梁车推入罐内,王××去关罐门,并示意打点提罐,开车10多分钟后听到井筒内有响声,有物体从井筒坠下,此时照明灯停了,王××立即打点停车,此时大罐提起130~140米位置。

事故原因:

1、这是一起典型的人为责任事故,装有U型铁梁的叉车没有推到位,车轮没有进入轨面的凹坑内,而且入车侧又没有用木楔打掩,提罐运行时,叉车在罐内向南侧移动,造成铁梁窜罐体,插入罐道横梁间,由于撞击力很大,U型铁梁腾起后坠入井筒。

2、人车入罐后没认真进行检查是否到位,是否打掩是这起事故的主要原因。

防范措施:

1、认真接受事故教训,牢固树立安全第一思想,坚决按规程办事。

2、认真总结事故教训,并以此为反面教材,全面进行安全教育,增强职工安全意识。

3、严格落实各级责任制,重点地点,关键部位要严把守。

3、晓明矿“1980.3.15”提升事故

1980年3月15日四点班,副井正常提升物料和人员。22时37分,副罐在井下,上层装一车岩石,下层乘15名升井人员。井下信号工马×向井上发出提人信号,井上信号工李×接到信号后,将提岩信号变成提人信号,当副罐提至井上副罐上层装上空车后,井上信号工李×又将信号变为提岩信号。

副井下对好主罐上层,打了一个停点后,此时井上付罐下层低于摇台200mm。井上信号工李×也打了停点,副罐下层乘罐人员开始陆续下罐。

在副罐下人的过程中,副井下主罐上层已装好了岩石车,信号工马×向井上发出了可以动罐的信号(5个点)。井上信号工李×接到信号后,即没有观察乘罐人员是否下完,也未询问罐笼两侧的拥罐工,就向绞车司机发出了对罐信号。北摇台拥罐工杨×正在查下罐人数,没有注意到信号,南摇台拥罐工冯×到南码头门推空车,虽听到信号也没有给予制止。

副井绞车主司机赵×,误把向上对罐的5个点听成向下动罐的4个点。因主罐在井下,又装了2台岩石重车,副罐在井上仅装1台空

车,在这种情况下,司机赵×给换相加1y,绞车不动,紧接着又加2y,但是没有带好闸,使本来准备向上慢速提升的副罐突然快速下降了1.4米。

此时,采煤一队工人赵×正由副罐北侧一脚罐里一脚罐外下罐,由于罐笼快速下降,将其挤在罐笼与摇台的空隙之间,当即死亡。

事故原因:

1、井上信号工在没有观察乘罐人员是否全部下完,也未询问罐笼两侧拥罐工的情况下,就向绞车司机发出了对罐信号,是事故的主要原因。

2、绞车司机工作时精力不集中,误听信号,并操作失误,是事故的直接原因。

3、北码头门拥罐工精神不集中,没听到对罐信号;南码头门拥罐工听到对罐信号,但没有及时制止,是这起事故的间接原因。

防范措施:

1、所有岗位人员必须忠于职守,并必须严格按操作规程作业。

2、加强对岗位人员的职业道德教育,使之牢固树立安全第一的思想,增强工作责任心,工作过程中保持良好的精神状态。

3、强化对从业人员的安全技术操作规程的培训,杜绝错误操作。

4、完善岗位安全生产责任制。

4、南山矿副井1#绞车主轴装置主轴轴径磨损事故

一、案例(1996年11月9日0点30分)

南山矿副井1#DMT—2.25×4A型绞车,交流拖动,电机功率400KW,最大提升速度6M/S,提升高度499.5米,提升容器双层单车罐笼。1996年11月9日0点30分,司机宋某从一水平提岩至地面

9,5米过程中,听到绞车后备保护仪报警(即深度指示器失效保护),并看到灯光指示,立即施闸停车,汇报动力科调度和维修工,经检查发现深度指示器传动装置与主轴轴端联接的传动齿轮推齿,啮合不上,进行检修装配,装配不上,经继续检查发现主轴轴头处联接轴中心向下偏移10毫米,(原两齿轮中心距为81毫米);拆下主轴轴头处联接轴,检查轴承情况,发现3003264双列向心球面滚子轴承内套与主轴有6毫米间隙,确认主轴轴径磨损。鹤岗地区无法修理,决定运至齐齐哈尔和平机器厂修理,停产14天。

二、原因分析

1、由于3003264滚动轴承内径与主轴轴径的配合出现间隙,产生轴承内套与主轴轴径相对转动,从而造成主轴轴径磨损;

2、根据图纸的技术参数,轴承内套与主轴轴径的公差配合为基孔制,轴为¢320gc(+0.004~+0.040),为第三种过度配合,3003264轴承内套为¢320(—0.04~+0.00), 因此轴承内套与主轴轴径的配合必须是过盈配合。轴承内径与主轴轴颈的配合出现间隙,才会产生滚动轴承内圈和相对主轴轴颈的相对转动。产生这种配合间隙可能有三种不同情况的公差配合。

第一种情况,滚动轴承内径是合格的,而主轴轴颈不符合图纸要求,出现了负公差,因而造成配合间隙。

第二种情况,主轴轴颈加工制造是合格的,但轴承内径超过公差,出现0以上的正公差,造成配合间隙。

第三种情况,主轴轴颈在制造时超差(为负公差);轴承内径亦

超差(为正公差)两者配合产生间隙。

上述三种情况中,出于第一、三种情况,则属于主轴轴颈小,若为第二种情况,则属于轴承内径超差。

3、检查不到位,没有及时发现轴承内径与主轴轴颈的配合出现间隙,致使隐患不断扩大,造成主轴轴径严重磨损事故;

三、预防措施

1、对设备难于检查的部位,要进行强制性检查;

2、做好点线流程检查和隐患排查整改落实工作;

3、加强计划检修工作,完善检修制度;

4、加强技术培训工作,提高维修人员的技术业务水平。

5、益新矿老副井井筒下铁管坠落事故

一、案例(2008年8月19日)

益新矿中部老副井采用НКМЗ2×5×2.3型缠绕式提升机,单绳提升,井架为钢式立井架,服务水平一、二、三水平,担负提人、下料、提矸石等提升任务,直流拖动,Z710—500型电机,功率1000KW,提升高度550米。2008年8月19日下午2时巷修区从井口往三水平下铁管(φ108,6米长)每次下10根,采用的方法是在罐笼底部悬吊下放,先从主罐底下一趟后,第二趟从副罐底下放,2时45分副罐下到离井底5米左右司机听点停车,三水平巷修区接管子人员汇报有4根管落入井底,其余6根下落不明,副罐中间罐道侧上下导向板全部出轨。动力科接到汇报后立即组织人员进行抢修,先将落入井底的4根拽出,然后将罐笼导向板入轨,后乘坐罐笼将落入井筒中的6

根找到,在副罐侧距二水平往下50米左右处发现三根铁管叉在罐梁上,在主罐距二水平往下130米左右处发现三根铁管叉在罐梁上,依次将6根管子提到二水平及三水平,处理完后,试运行无问题,影响正常运行5个半小时。

二、原因分析:

1、没按措施作业,措施要求每次下4根而实际下10根。

2、悬吊不正确,铁管倾斜,没有同井筒平行。

3、捆绑不正确,铁管下部用8#铁线捆绑不牢造成罐笼在运行过程中铁线松脱。

三、预防措施:

1、要严格按措施作业。

2、捆绑方法要有图示说明,捆绑要牢固,起吊物在井筒内必须在井筒中心,起吊物稳住后方可打开车点。

3、悬吊要对称布局。

4、绞车提升速度不得超过2米/秒。

5、22kg/m铁轨一次只限下4根,2寸铁管一次只限下10根,4寸铁管一次只限下6根,6寸铁管一次只限下4根,8寸以上只限1根。

6、信号工及安检人员要现场监督,不按措施作业要立即制止。

7、每次下长物料前要向参加人员贯彻措施并有区、队长现场指挥。

6、大隆矿“2000.4.1”机电事故

2000年4月1日白班大隆矿更换主井副斗东北侧罐道绳的工作已准备就续,10时50分将罐道引绳缠在提升机的滚筒上,然后紧此绳,上提副斗。提斗前拆除井架天轮处旧罐道绳锚固铁和三道卡板,

并将防撞梁下端断7丝已松散的旧罐道绳作绑扎处理。此时上部一切准备工作全部结束,准备提升,指挥的副队长张×和井下联系准备动车。这时井下准备工作已完,队长、技术员上箕斗监护提升,另有四人在箕斗上准备升井,运转队副队长警告箕斗上人员,不准乘坐箕斗,装载信号工也与地面联系,告之箕斗上有人,但井上指挥人员误认箕斗上人员是监护提升罐道绳人员,同时下令动车,当绑扎处运行到锚固装置下口时,有一根断丝卡弯过不去锚固装置口而停车。为处理断丝要求绞车慢回500mm,当绞车回放时旧绳先慢放下滑100mm,而后引绳和罐道绳联接卡子在天轮平台上,停顿片刻后,卡子滑过平台急速下滑300mm-400mm后加速下滑,随即挣脱联接装置,造成坠绳,旧罐道绳坠入井底后正好砸在箕斗上部,将箕斗上人员砸成两死一伤,造成了严重后果。

事故原因:

1、队长张××违反措施规定,不在措施规定位置监护,且不听劝阻强行站在箕斗上监护提绳。

2、死者唐××、李××等5人严重违章,擅自乘坐箕斗,在运转队副队长强令下仍不下箕斗,造成严重后果。

3、检查人员,相关人制止不利,采取措施不当,未能使违章者中止违章。

4、施工队副队长张×违章指挥,在井下乘坐箕斗人员不清的情况下,盲目下令提升罐道绳。

5、天轮平台处的人员监护不利,未能及时发现V型卡子刮在天轮平台上,造成卡子卡住后存绳300mm-400mm,卡子滑过平台产生冲击,造成引绳与罐道绳脱离坠绳。

6、作业人员安全意识不强,对违章指挥、违章作业不制止,听之任之,没有尽到各自的安全责任。

防范措施:

1、在主井天轮出绳口处焊接园弧钢板,避免钢丝绳反弹现象发生。

2、施工前检查好新、旧绳子是否有断丝现象,如新绳有断丝禁止更换,旧绳有断丝采取特殊方式穿过绳孔,避免旧绳回放,且引绳同旧罐道绳打卡子处距断丝超过15米,并增加4道卡子。

3、同类作业时,要设专人监护和检查卡具,发现异常及时处理。

4、从严治矿,狠反“三违”,避免违章指挥和违章作业。

7、小青矿“2000.7.23”机电事故

2000年7月23日白班,通风队书记梁××安排监测班拆除W1S705运顺风电闭锁电源,当时他不清楚开关是否有电,也没有安排办理停电票。刘×接到任务后,带领王××、刘××、小刘三人到W1S705运顺拆除风电闭锁电源时,当发现开关有电,风电闭锁电源在水泵电源侧接着,刘×没有向有关领导请示,就安排王××、刘××抬断电仪去胶带输送机头配电点停电,安排小刘在水泵开关处准备拆除电源,他在运顺电话机旁听停电通知(四人商定,停电后用电话联系)。大约过了20分钟,小刘估计王××和刘××已经到配电点停电,他没有等到刘×的作业通知,就擅自打开电源侧开关上盖,用验电笔检测电源,发现没有电后,自认为他们二人到位停的电,于是开始拆除电源线。

此时,守候在配电点的604队电工发现停电,立即送电(因为W1S705运顺低压动力电源经常顶电,604队便指派一名电工专门负责

送电)。当小刘用钳子拆除到第三相电源接线柱时,开关突然来电,钳子与第二相、第三相电源接线柱同时接触,造成短路事故。

与此同时,王××和刘××已赶到配电点,他们并不知道已经发生事故,王××将开关手把打开零位后,刘××挂停电牌,王××去给刘×打电话,由于未通电话,转身进掌子通知刘×已停电,而刘××在挂停电牌后,也没有将开关闭锁。

事故原因:

1、主要原因是电工小刘本人没有坚持自停、自检、自送电的制度,没有接到通知,提前擅自违章作业。

2、其次是管理上的漏洞。书记梁××对井下现场情况不清就安排工作,也未安排办理停电票,违背矿停电管理规定。

3、班长刘×在没有停电票的情况下就安排作业,属违章指挥,同时,分工不细,没有明确具体停电人员。

4、电工王××和刘××工作不负责,停电后开关不闭锁,工作麻痹,安全意识极差。

防范措施:

1、落实各类人员安全生产责任制,严格执行停送电和办理停电票制度。

2、各级干部在安排工人作时,必须做到对作业现场清楚,不安全不生产,执行制度一丝不苟。

3、作业时发现情况有变化应立即请示汇报,采取果断有利的安全措施。

4、强化职工的安全思想教育,提高职工安全意识和自主保安的能力,必须严格执行自停、自检、自送电的原则。

1992年7月25日15时50分,电工吕××和王××从212住宅楼房打楼板眼干完活下来,想到要将207、208楼东侧的照明灯接上线,于是两人向212楼东铡绞车房走去。当时打开配电箱经量测没电(一个半小时前整个新区由供电部停电),然后吕××登上绞车房,把灯线顺放下去,王××在地下接电,此时吕××说:“可能来电,你注意点。”王××说:“没事,就一根线。”然后吕××看到王××拿出克丝钳子去剥线皮,又说:“你用剥线钳剥皮。”王××说:“剥线钳子坏了。”两人相距有10米远,然后各自操作。随后电线来电,把王××电倒,仰躺在地上,两手紧握灯线捂在左上胸。经局医院抢救无效死亡。

事故原因:

1、吕××、王××二人没有切断电源进行作业,严重违章,是这次事故的主要原因。

2、王××是学习电工,无证上岗,违章操作,也是造成这次事故的主要原因。

3、公司土建队领导安排没有经过培训考试的王××上岗作业,也是造成这次事故的一个重要原因。

防范措施:

1、各工种必须持证上岗,无证不准上岗。严禁带电违章作业。

2、各工种无证人员必须经有关部门培训,考试合格后发给证书,才准许上岗作业,否则一律不准上岗。

3、加强各工种的安全技术培训工作。培训职工的自主保安能力。

4、在全矿开展安全思想教育大讨论,增强安全观念,树立安全经一的思想。

1999年9月16日白班,运输队接上班汇报,S270l运顺绞车两相电。机电班长梁××等人前去处理,经查发现930米处电源四通接线盒有故障,于9时40分切断中切眼附近移动变电所DW350开关电源进行处理。由于电缆距接线盒长度不够,由皮带队电工班领工杨××带领周××协助运输电缆,处理故障。10时40分,皮带队电工乔××赶来向杨××汇报:3#潜水泵不上水,处理不了。杨××让乔××协助运输队接电缆,自己拿着兆欧表到1390米处排除3#潜水泵的故障时,因3#潜水泵同运输队正处理的电源接线盒是同一电源,杨××借运输队停电处理故障的时机,没有切断控制3#水泵的BAC-16开关电源,违章借机作业。12时50分,当杨××更换潜水泵的第二根电源线时,运输队排除电缆故障后送电,杨××触电,抢救无效死亡。

事故原因:

1、皮带队领工杨××在接设水泵电源时,没有执行“挂牌、自停、自检、自送”的制度,违反操作规程,借机作业,这是造成触电亡人事故的直接原因。

2、本人安全意识淡薄,图省事,工作麻痹大意。

3、领导干部日常安全教育和督促不够。

防范措施:

1、严格执行“挂牌、自停、自检、自送”的制度,作业时,采取一人作业、一人监护。

2、坚持停、送电的各项规章制度,杜绝借机作业。

3、加强对职工的安全教育和操作培训,提高职工的安全意识和自主保安能力。

10、矿井上扒勾绞车绳伤人事故案例

一、事故经过

2006年11月20日中班,掘进X区值班人员董XX安排-480轨道上山迎头正常出矸。17时10分左右,当第二勾三个重车提至上变坡点6米处时,扒勾工在车已停稳的情况下摘勾头,由于矿车前有余绳,绞车司机刘XX加速操作55KW绞车带绳,钢丝绳猛然弹起,将正在摘勾头的刘XX击伤,造成刘XX右小腿胫腓骨骨折,

二、事故原因

1、绞车司机刘XX安全意识淡泊,互保意识差,没有认真观察绞车前方情况,便违章加速带车,且作为现场安全责任人,没有尽到应尽的安全责任,是造成事故的直接原因。

2、扒勾工刘XX安全意识淡泊,自主保安意识差,在绞车没有停电的情况下,违章冒然摘勾头,是造成事故的主要原因。

3、扒勾工王XX互保意识差,对绞车司机刘XX和扒勾工刘XX的违章作业行为没有制止,且在绞车没有停电的情况下,违章摘保险绳勾头,是造成事故的另一主要原因。

4、班长谢XX现场工作安排不严不细,是造成事故的另一主要原因。

5、跟班副区长陈XX安全责任意识不强,对现场重点工作监督检查不到位,是造成事故的主要原因。

6、掘进X区区长、支部书记、技术员,安全管理、安全教育和技术管理工作落实不到位,是造成事故的有一原因。

三、防范措施

1、掘进X区要认真吸取本次事故教训,对事故进行深层次剖析,找出自身管理存在的问题,对管辖范围内进行全面自查自纠,消除现场隐患,坚决杜绝类似事故发生。

2、进一步强化员工的安全意识,争强员工的自保互保意识,对安全不放心人员进行全面彻底的排查帮教,消除现场低标准作业和违章蛮干现像,创造良好的安全生产环境。

3、严格落实“三高、三严、三移”机制,进一步细化量化安全工作重点,明确现场安全责任。

11、大隆矿“1981.11.27”跑车事故

1981年11月27日白班,维修队毛××小组四人在N1 7—1 S2 段30°回风上山平巷处,翻修棚子出货。出货前他们将四台空车推进南二段回风上山上部车场叉口里边。组长毛××安排魏××在回风上山下部车场负责警戒。毛××便和其他两人到回风上山装货,装完准备往山下放车,因回风上山信号不全(只在绞车附近有点机、点铃,下部车场没有点机、点铃)。往山下放车时只能用灯语联系。毛××在上部车场往下部车场用灯光联系,见下部车场传来信号,就通知JD-11.4绞车工付××开车,当重车下放约13米左右时,突然断绳跑车,重车在下部车场掉道后,撞倒两架木棚后翻倒的同时,将担任下部车场警戒的魏××压在重车下,抢救出来后送往医院。但因伤势过重抢救无效死亡。

事故原因:

1、30°上山设置JD-11.4 绞车,绞车安设不合理,超载拉放车。

2、回风巷道绞车不经常使用,也不经常检查,状态不好,设施不全。

3、组长毛××、绞车工付××违章指挥、违章作业,在绞车状态不好,设施不全的情况下作业。

防范措施:

1、绞车安设要合理,严禁绞车超载拉放车。

2、绞车安全设施要齐全,加强绞车检查,使绞车保证良好状态。

3、加强对职工安全思想教育和技术培训。

12、大兴矿“1995.8.9”运输事故

1995年8月9日白班,维修一队于××、国×两个班共9个人按照队的安排,将南五701回风道五台岩车推至-450总排风道。当时分工情况是:于××、国×、刘××、赵××、申××五人负责701回风道至-450总排风道与706回风道交叉点外18米的推车任务,其它四人与队长赵×、技术员刘×接他们推来的重车,负责推往-450总排风道。在推到第四台重车时,由于交叉点道尖处铁道宽达670mm,导致重车左前轮掉道。在距掉道车1.2米处有一架旧棚,棚腿高1.3米,棚腿底部距轨道0.8米,棚腿上部距矿车沿0.2米。在处理掉道时,于××、国×、刘××三人在车前负责往回推车,申××、赵××二人在车后面负责往回拽车。由于前两次推车用力不足,掉道车没有复轨,再次往回推拽车时,五人同时用力,掉道车复轨后快速向后滑动0.9米,将正在矿车右角与棚腿之间拽车而来不及躲闪的申××腹部挤在矿车右角,背部顶在身后的棚腿上,造成申××腹内受伤,送医院后诊断为肝脏破裂,经抢救无效死亡。

事故原因:

1、申××冒名顶替他人(李××),未经安全培训上岗,自主保安能力极差,违章作业是造成这起事故的直接原因。

2、班长于××、国×安全意识淡薄,对工作不负责任,马虎大意,其他现场人员忽视安全,只顾推车,没有及时提醒在危险处拽车的申××,是事故发生的一个主要原因。

3、队长赵×、技术员刘×对现场不安全隐患既不采取任何安全措施,又不在现场指挥作业,也是造成事故发生的一个重要原因。

4、该处铁棚严重变形,没有及时修复,给事故发生留下了隐患,也是发生事故的一个原因。

防范措施:

1、进一步加强法制教育,使各级干部和广大职工真正懂法,按法律程序办事,杜绝冒名顶替上岗作业现象的发生。

2、加强全矿在岗职工的安全培训工作,提高职工安全意识和自主保安能力,减少和杜绝违章指挥和违章作业行为。

3、发动全矿各级干部和全体职工,开展反“三违”、查隐患活动,真正做到“三不生产”。

4、进一步加强井下巷修和轨道维修工作,提高工程质量,保证安全生产的需要。

13、小青矿“1996.1.13”运输事故

1996年1月13日三班,维修区一队沈××班,安排在W1W705工作面回风顺槽分两组拉底修棚子,因该作业地点分两段作业,里侧用手推车向采面运货,外侧用本矿自制的侧卸式矿车运货。矿制侧卸式矿车规格为:长2.15m,宽1.05m,高1.05m。接班后,班长沈××安排何××、王××、武××、蔡××四人将车从外边切三角点处推到工作面准备装货。当车推至作业地点约8m处时,有三架棚梁弯曲较严重,矿车推不过去,何××等四人将车停下来,清理一下道心上的浮货,将轨道落下来,使车顺利通过。四人清罢浮货并将货装车

后,准备继续向前推车,这时,轨道有点上坡,且不平,加之车尾带着绞车绳,很难推动,于是,武××将绞车绳摘开,何××在左侧用右肩驱车,王××在右侧用左肩驱车,车推出约3m远,后轮掉道,车尾偏向左侧,将何××头挤在帮上,王××发现后连忙喊叫,何××已躺在车跟前,口吐鲜血,当时何××脉波还在跳动,现场人员迅速将其抬到WI大巷人车站时,经保健站大夫检查已经死亡。

事故原因:

1、作业环境差,巷道断面小(中宽为2.15m,高度为1.55m),而且底鼓造成轨道不平。

2、在作业环境较差的情况下,推车方式不妥,推车人将头部探向车帮外侧,安全意识淡薄,自主保安能力不强。

3、跟班队干部、当班班长、组长及作业人员没有意识到人力推车会造成事故,对何××采取的错误的推车方式无人纠正。

防范措施:

1、对全矿井下轨道进行一次全面检查,不合格的立即调整、处理、达到标准化要求,确保安全运行。

2、对巷道高度过低的区段进行拉底,创造良好的作业环境。

3、认真组织职工学习有关规程,重新贯彻推车安全施工措施,做到不安全不生产。

4、加强对职工进行安全生产教育,不断提高职工的安全意识,增强自主保安能力,做到“三不伤害”。

14、大隆矿“1997.8.9”运输事故

1997年8月9日19时40分,生产准备队在E2 401回顺用55KW 绞车通过回风下山往四层车场放四台夹板车,其中3台车装挡煤板,一台装采煤机电机和减速机。当四辆大件车放到四层车场双排道时,

将停在阻车器前的一台空斗车撞掉道两轮,生产准备队班长兼把钩工李××,工人杨××和山下11.4KW绞车工黄××发现后即将掉道车抬上道。之后班长李××、杨××站道一侧,李××喊黄××打点放车。当第三辆车通过阻车器时,李××用脚踏动企鹅式阻车器,准备把后两辆车阻住。当阻车器抬到阻车位置时,第三台平车受阻后因惯性偏斜向人行道侧倾倒,将误入此处的维一队工人王××挤住,事发后及时送往医院,经抢救到11日6时死亡。

事故原因:

1、李××违反行车时不应踏阻车器的规定,导致阻车时车辆的贯性冲击倾倒,是这起事故的直接原因。

2、死者自主保安意识不强,擅闯红灯区行走,是这起事故的主要原因。

3、事故单位安全管理不严,对职工安全教育不到位,导致职工违章作业,导致职工违章作业、违反劳动纪律。

防范措施:

1、严格执行《作业规程》规定,在行车时严禁用脚踏阻车器进行了阻车。

2、加强职工安全思想教育,提高自主保安意识,严禁擅闯警示危险区。

3、对安全设备进行改进,提高安全性和可靠性,创造一个良好的工作环境。

15、大兴矿“2000.6.7”运输事故

2000年6月7日零点班,运输区机车队把钩工李××、李×、贾××三人在北二轨道上山调运铁道,铁道规格为24kg/m×8m。第一钩1车装28根铁道在2点钟左右顺利运到-450车场。第二钩挂了

三个车,头车装29根铁道,二车装50挂胶带输送机三节辊,尾车装160套锚杆。5时20分,车吊到-450m甩车场。当车甩到二道岔时头车前轮掉道,掉道的方向为甩车方向的右侧。当时把钩工贾××用1根1.2m长的2吋铁管一头支在巷道右帮上,另一头支在装铁道的叉车上,然后告诉李××打慢点拉车。看到前车轮上道(前轮悬空),他又叫李××打停点。停车的瞬间造成顿绳,支叉车的2吋铁管弹出。由于处在弯道,悬空铁道车瞬间悠到右帮,将没来得及躲闪的贾××挤压在棚腿与车帮之间,挤压胸部伤及内脏死亡。

事故原因:

1、死者本人违章作业处理掉道车。

2、没有按规定挂车。

3、跟班干部没有在现场指挥监督。

防范措施:

1、?在全矿开展一次强化安全思想教育工作,上标准岗、干标准活,做到“三不生产”。

2、必须开展针对性强的安全培训工作,提高职工自主保安能力,严格按规程措施作业,切实做到“三不伤害”。

3、?各级干部尤其时生产现场的管理指挥人员必须进一步加强监督检查力

16、晓明矿“2007.4.12”运输事故

2007年4月12日白班,掘准队下料组在组长段××的带领下,在S3N翼80米下山执行放车作业。在放完第一钩车后, 13时40分开始放第二钩车。把钩工田×将JD-55绞车钩头挂了四个重车(一平板车胶带输送机、2叉车锚杆、1斗车H架),绞车司机孙××负责开JD-55绞车。此时,组长段××用JD-11.4绞车牵重车,车顶到变

坡点前方卧式阻车器到位后,立即打停点,停车。此时,安检员刘××听到停点后,误认为车辆到位,不再动车了,就从巷道左侧的硐室内出来,准备最后检查一次车辆的连接情况。这时把钩工田×发现,头车顶到卧阻上,打不开卧式阻车器,随即传了4个点,欲将车稍微牵回300mm左右,以便打开阻车器。绞车司机孙××听到点后,立即拉车。此时,安检员刘××正走到轨道中心处,JD-55绞车钢丝绳钩头处有约1.0米余绳瞬间绷紧,弹到刘××左脚及右小腿上,将其弹倒。此时,在JD-11.4绞车附近的段××和绞车司机孙××同时发现刘××摔倒,立即停车,上前查看,并立即护送其升井,送往医院治疗。经医生诊断,刘××腰椎第4节骨折。

事故原因:

1、安检员检查程序不对,自主保安能力不强,是这起事故的主要原因。

2、把钩工、绞车司机在拉车前,没有认真观察作业地点环境情况,是这起事故的次要原因。

防范措施:

1、矿将加强机电运输管理,绞车司机、把钩工必须严格执行“口令复述制”和“工序动作独立完成制”及斜巷拉放车的有关规定,严格按操作规程标准操作。

2、加强职工安全思想教育和业务培训,牢固树立“安全第一,生产第二”的安全观,努力提高职工业务素质、安全意识和自主保安能力。

3、坚持从严管理,从重处罚,以狠反“三违”、非标作业为中心,加强安全监察的精细化管理,杜绝岗位违章作业,消除事故隐患。

17、晓明矿“2001.7 .26”跑车事故

2001年7月26日白班,综采队下料班的工作是将N2七层回风中巷的13车炉灰渣从回风上山运至N2712运顺。10时40分,开始放第一勾车(共3台),上把勾工苑×和郑×在没有认真检查矿车连接情况下,便发出放车信号,组长史×提前把斜巷上部挡车杠打开,而下把勾工于×在下部挡车杠风动失灵的情况下,也将其手动打开,警戒员赵×也没有让N2712边联瓦斯泵站处的泵站工丁×躲避至安全地点。组长史×在接到上把勾工同意放车信号后,开动变坡点处的JD-40绞车牵引放车,当首车通过过变坡点后,由于首车与另外两台矿车之间没有连接,在惯性作用下向下山方向跑去,跑到底车场时掉道后撞向瓦斯泵站前巷道帮上,将在此处躲避的保安队瓦斯泵工丁×当场撞死。

事故原因:

这是一起严重集体违章作业造成的责任事故。

1、工人作业不认真执行各工种操作规程和“三不生产”的原则,集体违章作业。

2、上把勾工没有认真对矿车之间的联接情况进行检查,是造成这起事故的直接原因。

3、上、下把勾工没有正确使用挡车装置,致使挡车装置没有起到应有的作用,是造成这起事故的直接原因。

4、瓦斯抽放泵站位置不合理,没有预先考虑到万一发生跑车后可能造成后果。

防范措施:

1、加强对职工的安全技术培训,培训要有针对性,提高培训质量,彻底解决会干的问题。

典型地铁事故案例汇编

序言 安全是地铁科学发展之本,是地铁和谐发展之基,是地铁运营效益之道,是地铁员工幸福之源,是地铁的生命线,是我们永恒的主题。 认真总结研究地铁典型事故案例,是预防发生类似事故的重要措施,从中可以汲取经验教训,发人深思、令人警醒,进一步提升安全技术和管理水平,营造地铁安全发展的环境和氛围。 本次地铁事故汇报收集了地铁运营发生的14起典型事故案例。每个案例都详细记载了事故的经过、事故原因、事故处理和整改措施4个方面的内容,内容具体,资料翔实,能够客观全面反映事故发生的整个过程。特别是事故的原因分析和整改措施,能够让全体员工结合身边发生的具体案例,掌握相关的安全知识和操作规程,在日常工作中高度重视,遵章守纪,不要存在侥幸心理,避免类似事故再发生。 这些事故都是发生在我们身边人和事,事故的责任者、受害者、当事者往往仅仅是因为一次小小的疏忽、一个简单的错误、一处不当的行为,就酿成一起事故,而每一起事故都有可能造成人员的伤亡,设备的损坏,或者不同程度的伤害,教训之深刻,后果之惨重,令人久久难以释怀。 希望全体员工在阅读和学习典型地铁事故案例汇编的每一个事故案例,不仅要搞清每一起事故的来龙去脉,还要将自己置身于事故的背景之中,换位思考:当处在当事者的情形下,会怎么做,是否会

犯同样的错误。要努力从每一起事故中吸取教训,纠正自己的一些不良工作行为或习惯,使自己在今后的工作中自觉地遵章守纪,并且主动关心他人的安全,形成安全、和谐的工作环境和氛围,为建设“平安型地铁”努力奋斗,为畅通北京提速。

目录 一、运营事故案例 案例一:“9.22”西单电梯事故 案例二:“1.17”5号线列车救援 案例三:“1.18”1号线列车救援 案例四:“2.3”机场线列车救援 案例五:“2.17”房山线列车救援 案例六:“3.5”5号线列车救援 案例七:“3.15”1号线列车救援 案例八:“5.18”公主坟道岔故障 二、火灾事故案例 案例九:“2.29”知春路站电梯冒烟事故 案例十:“10.14”四惠站线路管理用房起火事件三、工伤事故案例 案例十一“6.23”四惠车辆段坠车工伤事故四、施工安全事故案例 案例十二:“2.27”10号线接触轨断电事故 案例十三:“1.4”房山线接地线未拆除事故 案例十四:“4.8”苹果园站列车剐蹭光缆事故

机电运输提升事故防治及事故案例

编号:SY-AQ-09198 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机电运输提升事故防治及事故 案例 Prevention and control of mechanical and electrical transportation lifting accidents and accident cases

机电运输提升事故防治及事故案例 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 (一)机电事故防治措施 1、煤矿机电、运输事故概况煤矿运输事故是指煤矿提升、运输 系统发生的事故。煤矿提升运辅系统是矿井生产的重要环节,该系 统运行状态正常与否,对矿井生产有着直接影响。我国煤矿运输事 故所造成的人员伤亡十?分严重,据有关资料统计,煤矿运输事故死 亡人数占总死亡人数的15%左右。降低运输事故灾害,成为保证矿 井生产安全的 主要方面。 2、煤矿机电运输事故主要原因分析 煤矿机电运输的环节多,涉及面广、战线长,造成事故的原因 也是多方面的。归纳起来,主要有以下几方面: (1)安全生产认识不到位,安全生产意识淡薄。随着煤矿’机 械化程度的提高,机电设备在现代化煤矿生产中的主导地位日益增

强,有些煤矿安全管理人员及相关人员对机电安全生产的认识不到位,机电管理水平难以提高,将导致机电装备运行使用不当,是煤矿机电安全生产的最大隐患。 (2)安全管理制度不完善,措施不落实。机电设缶和机电技术的应用需要有健全的管理体制和管理制度作保障,需要有切实可行的安全措施。但目前一些煤矿在机电运输的安全管理上不到位,生产环节的安全生产责任不落实。近几年煤矿机电事故的直接原因,大多为违章指挥、违章操作所致。 (3)技术装备落后,安全性能差。煤矿机电技术装备落后,设备安全性能差是我国煤矿机电安全的重大隐患。不少煤矿机电设备造型不合理,安全保护装置不完善或不具备,缺乏自动监测和保护功能;加之设备下:作时间年久,性能老化,难免出现重要的元器件或零部件失效,控制失灵等问题;淘汰安全性能低,设备陈旧老化的设备,装备采取新技术、新工艺、安全性能好的本质安全型设备是提高煤矿机电安全的重要举措之一。 (4)技术力量薄弱,人虽素质差。受各种固素的影响,目前煤

生产安全事故典型案例汇编(201X年)

生产安全事故典型案例学习(2016年) 4(三)班

摘要:船舶工业是综合工业之冠,以下列举近年来船舶建造中各类典型生产安全事故案例,造船修造既有高空作业、闷舱室作业、起重作业、电焊气割作业、交叉作业等方式,同时又使用油漆、乙炔、液化气等有毒、易燃易爆危险品,属于高风险的行业。由于其特殊性,概括起来存在着“低、快、多、少、乱”五大特点。一是科技含量低。造船企业不仅建造周期长,而且工种多、工艺复杂,生产手段主要以手工为主,属于劳动密集型行业,希望能从中吸取教训。 事故案例一: 高处坠落事故 1.xx车间电工xx伟,40岁,在技改施工现场爬上角钢支撑架安装电灯泡,装完下架时将支架踩落掉下地面,造成腰椎1#骨折,左跟尾骨折。 根据事故现场的调查和分析,事故发生的主要原因是xx 伟作业时没搭设好梯子,也没有系挂安全带,没有落实任何防范措施,属于违章操作; 事故的次要原因是角钢支撑架本身就焊接不牢(虚焊)。 2.土建队工人xx林,在工作时抄近路从xx车间回收费料石棉瓦屋面上通过,不慎踩烂石棉瓦从房顶上摔下,造成双手腕骨折,左膀滑裂。 事故发生的原因是xx林安全意识太差,为了贪图方便,严重违章,负事故全部责任。生产部安装队焊工xx勤,33岁,在综合分厂白肥厂房上安装氟洗涤塔时,踩烂石棉瓦后连带折断的锈蚀屋架,坠落地面,臀部着地,造成髋部左耻骨、坐骨骨折。 根据事故现场的调查和分析,事故发生的主要原因是xx勤作业时没搭设梯子,没有系挂安全带,更没有落实任何防范措施即上房顶作业,属于违章作业,承担事故直接责任。

事故案例二: 触电事故 一、事故经过 xx船舶工程部,指派电焊工xx华(男,27岁)配合铜工李××到船上分油机间进行管子移位工作。xx华将焊接电缆拉到分油机间,在将焊钳端的接头拧入焊接电缆螺纹接口时,发现拧入不到一个螺距便卡住,任凭怎么使劲也拧不进去,他用焊钳在分油机甲板试了试,发现有电,并不影响焊接,再加上改样工作比较急,因而也没再去想螺纹接头不牢的事了。李XX负责拆装管子并重新给马脚定位,而xx华则负责焊新马脚。靠门口的几个马脚焊好后,两人已经大汗淋漓,身上的工作服也已湿透。xx华准备将焊接电缆拖到靠舷侧的位置,以便继续焊余下的马脚。此时,铜工李××到机舱借葫芦。在xx华往里拉电焊电缆时,焊钳与焊接电缆的接头突然脱落,带电一端掉在分油器上的紫铜管上。与此同时,xx华人因失去平衡扑倒在已带电的铜管上,胸口汗湿的衣服触及带电紫铜管造成触电。当铜工李××返回分油机间发现xx华触电后,急忙进行抢救,但终因脑缺氧时间过长,xx华于两个星期后在医院死亡。 二、主要原因

发电企业典型事故案例汇编

发电企业典型事故案例汇编 (内部学习资料)

目录

人身事故 贵州电建二公司违章作业门吊倾覆造成重大人身伤亡 (2004年) 【事故经过】 9月10日14时10分,贵州电建二公司黔北项目部起重队门吊班副班长母××(现场指挥)安排沈××、欧××、袁××、安××拆出门吊悬臂,安排钟××、吴××、袁××拆除硬腿侧花栏及卷扬机。拆除悬臂由50t履带吊配合,拆卷扬机由80t履带吊配合,其余工作人员在地面指挥及配合以上工作的实施。随后,母××和杨×及其他上门吊的十人到门吊上开始工作。15时30分左右,因厂房内有其他工作,母××安排悬臂侧的拆除工作由沈××负责指挥,卷扬机侧拆除工作由袁××负责指挥。母××到厂房后,杨×作为队技术员在门吊上负责总体指挥。16时10分左右,悬臂侧的连接螺栓已拆除完毕,杨×在门吊上指挥地面的左××去拉住悬臂起吊安全绳,以防悬臂与主梁脱开时碰撞50t履带吊吊臂,当悬臂与主梁脱开时,门吊即向腿侧倾倒,开始倾倒时速度较慢,大约倾至硬腿与地面夹角50o时,速度加快,然后跨塌,造成此次事故的发生。 【事故原因】 门吊倾倒后,通过现场勘察,发现门吊硬腿与主梁连接螺栓已被火焊割除28颗。 经现场调查,该项工作作业指导书编写准确、完善,施工前技术交底清楚。根据作业指导书的规定,在拆除螺栓前应先将缆风绳把硬腿及软腿固定,而且必须用80T 履带吊和50T履带吊双机抬吊主梁,且抬吊负荷须接近主梁重量时,才可拆除主梁与硬腿和软腿的连接螺栓。但是在门吊倾翻时,此项工作还未作。 1.吊门倾翻分析: 当硬腿与主梁连接螺栓被人为割掉28颗后,门吊基本不能承受任何侧向的作用力,而在割除连接螺栓之前,未按作业指导书的要求拉缆风绳并用两台吊车吊住主梁并受力,此时拆除悬臂脱开时对主梁所产生的一个侧向作用力将远远大于被割除连接螺栓后门吊所能承受的侧向作用力,导致门吊倾翻。 2.直接原因: 根据事故调查,电建二公司职工杨×没有按照审批作业指导书施工,擅自安排人员割除门吊硬腿与主梁连接螺栓(部分),造成门吊失稳是这次事故的发生的直接原因。 3.间接原因: 1)现场母××(现场指挥)14时10分在安排了工作时,只是安排拆除悬臂,没有安排割螺栓内容。15时30分左右母××因离开现场时安排沈××负责指挥继续拆除悬臂工作,但门吊倾翻后发现门吊硬腿与主梁连接螺栓部分被割除,显然扩大了工

煤矿机电运输事故案例

煤矿机电事故案例 1、小青矿“2005.7.14”提升事故 2005年7月14日10时28分,副井检修完工后,开始提升,副罐提升一次后,主罐开始上提。车到减速点后,低频制动没有投入,司机开始施闸,2m/s保护及过卷保护动作,停车。主罐过卷4.3米。经检查,井筒设施完好无损,11点10分恢复正常提升。 事故原因: 副井利用检修期间给绞车喷漆,作业期间施工人员误碰触深度指示器主罐侧自整角机连杆,造成位置改变,没有复位。绞车运行后,由于速度给定为最大,致使过减速点后,绞车虽减速,但由于反馈小于给定,低频没有自动投入,绞车速度较高,造成事故发生。 2、大兴矿“1998.3.18”提升事故 1998年3月18日零点班,运输区一队机车组组长王××和推车工赵××、王×在井下作业,1时30分大罐到副井下装车平台,内装2个空车,王××与赵××将空车推出,赵××用木楔在罐内车出侧打掩,之后他们三人共同将一回收铁梁车推入罐内,王××去关罐门,并示意打点提罐,开车10多分钟后听到井筒内有响声,有物体从井筒坠下,此时照明灯停了,王××立即打点停车,此时大罐提起130~140米位置。 事故原因: 1、这是一起典型的人为责任事故,装有U型铁梁的叉车没有推到位,车轮没有进入轨面的凹坑内,而且入车侧又没有用木楔打掩,提罐运行时,叉车在罐内向南侧移动,造成铁梁窜罐体,插入罐道横梁间,由于撞击力很大,U型铁梁腾起后坠入井筒。

2、人车入罐后没认真进行检查是否到位,是否打掩是这起事故的主要原因。 防范措施: 1、认真接受事故教训,牢固树立安全第一思想,坚决按规程办事。 2、认真总结事故教训,并以此为反面教材,全面进行安全教育,增强职工安全意识。 3、严格落实各级责任制,重点地点,关键部位要严把守。 3、晓明矿“1980.3.15”提升事故 1980年3月15日四点班,副井正常提升物料和人员。22时37分,副罐在井下,上层装一车岩石,下层乘15名升井人员。井下信号工马×向井上发出提人信号,井上信号工李×接到信号后,将提岩信号变成提人信号,当副罐提至井上副罐上层装上空车后,井上信号工李×又将信号变为提岩信号。 副井下对好主罐上层,打了一个停点后,此时井上付罐下层低于摇台200mm。井上信号工李×也打了停点,副罐下层乘罐人员开始陆续下罐。 在副罐下人的过程中,副井下主罐上层已装好了岩石车,信号工马×向井上发出了可以动罐的信号(5个点)。井上信号工李×接到信号后,即没有观察乘罐人员是否下完,也未询问罐笼两侧的拥罐工,就向绞车司机发出了对罐信号。北摇台拥罐工杨×正在查下罐人数,没有注意到信号,南摇台拥罐工冯×到南码头门推空车,虽听到信号也没有给予制止。 副井绞车主司机赵×,误把向上对罐的5个点听成向下动罐的4个点。因主罐在井下,又装了2台岩石重车,副罐在井上仅装1台空

煤矿事故案例

煤矿事故案例 5月8日早7时,建井处安装队一段副段长刚某主持班前会,布 置了当天工作任务和安全注意事项,7时10分开始入井。钳工组长 刘某等6人负责加固第二部胶带机头,他们来到井下第一部胶带机 与第二部胶带机搭接处的作业地点后,6人作了分工:王某、郭某 处理第一、第二驱动装置减速机的油窗;组长刘某和张某划线;电钳 工赵某用电焊加固机头运输架,电钳工张某用风焊切割钢板。当切 割完12块钢板时,11点开始吃午饭。30分钟后继续施工。张某割 掉机头大角之后,将风焊递给赵某割钢板。赵割了大约200mm,张 提出换赵,赵刚站起来,就发现平台下残留的胶末、胶带条起火。 正在一旁干活的张某先用木板,接着用沙箱的砂子灭火,赵想用灭 火器,但不会用没有打开。这时组长刘某、张某用木板扑打,火势 越来越大。他们感到喘不出气,便撤向7.6m绞车处,遇到矿方2名 工人,这2名工人马上给井调度室汇报,随即这6名工人由二水平 主运道撤离现场并由副井升井。 火势蔓延产生的火风压波及到井下二水平生产采区和三水平井底、地面主控室,死亡80人(其中包括救灾指挥的矿总工程师、机电副 总工程师和9名救护队员),伤23人。 矿调度室接到灾情报告后,局矿开始事故抢救,调动8个救护小队入井探查,引导人员撤离。事故当天的17时左右,除遇难人员外,其余人员安全升井。5月11日,残火全部扑灭。 1988年11月5日,王庄矿51强力皮带机头变电所发生一起火 灾事故,造成17人死亡(含大同局救护队1人),全矿停产17天, 后期的灭火工作实施了封闭火区、地面打钻和井下注水,至1989年 5月26日灭火结束,经济损失巨大。事故经过是11月5日18时40分,皮带队4名皮带工在51强力皮带机头控制室附近准备检修清煤器,忽听控制室和变电所方向传来彭彭的响声,跑去发现是变电所 着火,然后立即到630变电所取灭火器灭火,灭火无效后于19时 10分向矿调度汇报。在大火产生火风压的作用下,火势顺着风流方

近几年典型起吊事故案例汇编

近几年典型起吊事故案例汇编 目录 1、大强煤矿“2017.9.18”伤人事故 (1) 2、小青矿“2017.5.17”伤人事故 (3) 3、大平矿“2016.11.3”亡人事故 (4) 4、小青矿“2016.4.20”伤人事故 (6) 5、小康矿“2016.1.13”伤人事故 (8) 6、小康矿、机械公司“2015.10.27”伤人事故 (9) 7、大明矿“2014.9.26”伤人事故 (10) 8、机械公司“2014.8.30”伤人事故 (12) 9、晓南矿“2014.5.30”伤人事故 (13) 10、大平矿、矿建公司“2013.10.3”伤人事故 (14) 11、晓南矿“2012.10.24”伤人事故 (15) 12、机械公司“2010.9.4”亡人事故 (17)

1、大强煤矿“2017.9.18”伤人事故 一、事故经过 2017年9月18日白班,大强煤矿皮带队队长张红军在班前会上安排刘冬鸣班组共6人,在0906回顺无极绳绞车机头处分解无极绳绞车。绞车分解后未将滚筒轴承压盖拆卸下,而是悬挂在滚筒轴上。现场用两台5t起重机将绞车滚筒吊起一定高度后,另一台5t起重机挂在无极绳绞车底座(3200×1400×800mm)前沿将底座抽出1.5m,此时底座倾斜15度,已达到起重机牵引位置,准备前移起吊点,前后各用一台5t起重机牵引,因为绞车底座后沿起吊链条长度不够,刘冬鸣准备接加长链,11时20分,刘冬鸣站在绞车底座西侧(外侧)俯身将头探进底座内,用40t链条作为加长链,与另一根40t链条链接,此时,轴承压盖(重180kg)掉落,刮扫到其右脸侧,导致右侧面部受伤,随后伤者被送至集团公司总医院,经总医院诊断为开放性右颧骨、右颧弓、右眶壁、双侧上颌骨、鼻骨、腭骨粉碎性骨折,重型面部挫裂伤、颅脑损伤。 二、事故原因 (一)直接原因 现场违章指挥、违章作业。施工简化作业程序,拆卸后的一侧轴承压盖没有落地,悬挂在轴承上,刘冬鸣没有确认好作业环境存在的隐患,作业时轴承压盖掉落,刮扫到其右脸侧,造成伤害,是这起事故的直接原因。 (二)间接原因 1.措施编制、审批、贯彻、落实不严肃、不认真。措施编制不细,对拆除无极绳绞车作业,无拆除工序,施工时现场条件发生变化未及

铁路车辆安全事故案例汇编

铁路车辆安全事故案例 汇编 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

车辆安全事故案例 案例一 2016年2月27日,某钢铁公司翻车机操作员在翻卸车辆时,离开操作台到窗口查看邻线空车清车情况,翻车机自行翻卸过程中,由于拨车机脱钩装置在脱钩时有阻滞,造成车辆没有及时脱钩并将车辆带出翻车台2米,而翻车平台的光电感应开关失灵,没有及时停止设备翻转而继续翻车,造成车辆南端第一担轮对西面压崩出口处的西侧钢轨,导致车辆脱线。 车型车号二位转向架 二位转向架交叉杆弯曲变形二位转向架4位防脱拉环弯曲

二位转向架3位防脱阀破损、拉环顶杆折断现车7位轮对脱线 点 案例二 2016年3月8日,某电厂翻车机操作由于空车迁车台限位未到位,信号采集联锁系统失效,翻车机操作人员对翻车机自动作业情况实时监控不到位,没有及时发现迁车台移动未到位的问题(路轨未对准,左右偏差90mm),而迁车台自动推进车辆过程中造成C64K 4934364全车轮对脱线,走行。事故车辆全车4担轮对脱线,空车。其中现车1位、2位左边轮对离开钢轨460mm,3位、4位左边轮对离开钢轨440mm,5位、6位、7位、8位左边轮对离开钢轨100mm 。 车型车号全车脱线外观

一位转向架脱线、一位交叉杆弯曲变 形 二位转向架脱线、一位交叉杆弯 曲变形 迁车台限位未对准 路轨左右偏差90mm 路轨未对

迁车台迁车台铭牌 案例三 2016年4月20日,某电厂2道翻车机在作业中造成车辆 C70 1584267脱线,由于翻车机压力机构液压站缺油,导致压车镐、靠车镐压力不足、不均衡,造成翻车机压不住被翻车辆,使车辆在翻卸、牵车推进时脱轨。 车型车号全车脱线外观

机电专业典型事故案例

第一部分 阳煤五矿典型事故案例汇编 第三章机电系统事故案例 1、2001年1月30日八点班,机运区供电队工人罗华斌在广场降压站清扫开关柜顶部的工业卫生时,其左臂触及带电部位,触电死亡。 事故原因: 在未停电的情况下,靠近带电部位作业。 吸取的教训: ①检修机电设备,现场必须严格执行专人停电、锁开关等相关制度。 ②检修机电设备,必须提前召开专题会并办理好相关手续,明确现场施工负责人、停送电负责人,要对作业人员交代清楚相关安全注意事项,检修人员必须使用合格的安全用具和绝缘用具,同时现场必须有监护人,确认停电后,方可进行下一步作业。 2、2004年4月5日八点班,大井机电队工人贾建斌在西北翼皮带巷更换灯管,本人在未与皮带司机取得联系,未锁开关、挂警示牌的情况下,便站在皮带上更换灯管,皮带突然启动,将其带入煤仓窒息死亡。 事故原因: ①检修电钳工未与皮带司机取得联系,未按规定停电锁开关、挂警示牌的情况下,违章站在皮带上更换灯管,皮带突然起动,将其带入煤仓,是造成事故的直接原因。 ②检修班、生产班协调不到位,现场管理有漏洞,是造成事故的主要原因。 吸取的教训: ①皮带检修或在皮带四周工作,必须停机,锁开关,挂警示牌。 ②要求工作前必须与皮带司机取得联系,待允许后方可工作。 3、2006年2月10日四点班,五矿多营回收队五林井扩二区皮带巷头部皮带电机出现顶闸现象。正在调度指挥工作的李向阳便安排罗振宇对8105配电室门口的扩二区皮带供电系统四通接线盒进行检查,查看是否线路接触松动。23时40分许,当罗振宇带领当班另一机电维护工王紫峰来到配电室门口时,在未与配电室维护工联系停电的情况下,二人直接将四通接线盒三条螺丝拧掉,打开接线盒外盖,王紫峰手扶外盖,罗振宇用电笔验电,在验电过程中,发生线路相间短路,产生弧光,将罗振宇、王紫峰二人的脸部与右手烧伤,发生事故。 事故原因: ①维护工违反机电操作规程规定,在未停电的情况下,违章带电作业(检修供电系统接线盒),导致线路发生相间短路,产生弧光伤人,是造成事故的直接原因。 ②在处理供电系统故障时,队组明知小班维护工的个人技能素质差,但未安排其外凭机电维护工亲自到现场把关,而外凭工人在电话指挥过程中,工作安排又不详细,是造成事故的主要原因。 吸取的教训 ①处理机电设备故障时,必须停止上一级的开关,并挂停电警示牌。 ②在处理设备故障时,施工队组严禁随意安排无证人员操作电气设备。 4、2006年9月8日四点班,机电队人行暗斜井绞车提升岗位人员下井接班后,人车正常运输。约17:30分,通风队放炮人员到达暗斜井,此时北钩主车在上车场,等乘车人员上车后,信号工打点开车,下放人员。当人车下行至下部车场时,绞车发生过卷,导致人车撞在事先打在道心准备进行人车脱钩试验使用的老汉柱上,造成坐在第二节车厢第一排座位上的通风队放炮员候春旺头部与车厢碰撞,颈椎骨折。

机电事故案例

案例二: 一、事故经过: 1986 年 1 月 29 日,某矿 901 综采工作面,采煤机司机更换截齿。记录工以为无人,便开动采煤机,将更换截齿的司机当场绞死。 二、事故原因: (1)司机违反《煤矿安全规程》规定,既没有切断电源,也没有打开离合器并断开隔离开关就检查更换截齿。 (2)记录工不是经考试合格持证上岗的采江机司机,他违反了《煤矿安全操作规程》规定:未经培训及培训未取得合格证的人员不得开机及开机前要预先喊话,并发出相应的预警信号,注意观察机器周围情况,确定无不安全因素方可开机。 三、事故教训: (1)必须严格执行《煤矿安全规程》岗位责任制、操作规程、及有关煤矿安全生产的政策法规。 (2)必须先切断电源、打开离合器、断开隔离开关后,再用手扳转滚筒检查、更换、补充截齿喷嘴。 (3)采煤机司机必须经过培训、考试合格后持证上岗,未经考试或培训不合格者不准顶岗。严禁非采煤司机开机。 (4)开机前先观察机器周围有无人员工作,有无不安全因素,确认无不安全因素后,方可发出预警信号,然后再开机。 案例三: 一、事故经过: 1986 年 3 月 17 日,某矿 7303 高档普采工作面。运料工从平巷向工作面运料,采煤机停在距腰巷下帮 0.3m 处,该处煤层倾角180。一名工人站在采煤机滚筒附近,准备跨越采煤机去帮运料工传料。当把第五根料放在刮板输送机溜槽里以后,叫采煤机司机打信号往下带料。打2次信号

输送机未开,当第3次打信号时,司机操作失误,把采煤机启动按钮误当作输送机信号按钮操作,采煤机启动,滚筒旋转起来,当即发现附近有人并立刻停机断电,终因浮煤多、工作面倾角大,站在滚筒附近 30cm-40cm 处的工人下滑,被卷入滚筒,当场死亡。 二、事故原因: (1)采煤机停机位臵不当,影响行人和运料。 (2)用工作面刮板输送机运料,无安全措施。 (3)传料人自我保护意识差,站的位臵距采煤机滚筒和刮板输送机太近。叫采煤机司机发开机信号后,未及时离开危险区。 (4)采煤机司机工作责任心不强,按错按钮,是造成这次事故的直接原因。 三、防范措施: (1)加强工作面的技术管理,教育司机和其他人员严格遵守《煤矿安全规程》规定,熟悉采煤机的结构、原理,并加强业务技术学习,真正掌握在采煤机操作技术。 (2)严格执行持证上岗。 (3)在采煤机滚筒附近有人作业或更换截齿时必须打开采煤机截割部离合器,如果司机离机或停机时间较长时,必须将滚筒放到底板上,切断隔离开关。 (4)更换和检查截齿需要转动滚筒时,必须在离合器打开状态下用手扳转,不得点动电动机。 (5)在滚筒附近 3m 以内,作业人员必须注意煤帮和顶板情况,防止煤帮片帮或顶板有垮落等情况时将人拥向滚筒。 案例三: 煤矿“7.15”溜子伤人事故 一、事故经过 :

2近年来煤矿典型事故案例

附件:1 近年来煤矿典型事故案例 目录 1.内蒙古赤峰宝马矿业“12?3”特别重大瓦斯爆炸事故.. 1 2.重庆市金山沟煤业“10?31”特别重大瓦斯爆炸事故 (5) 3.辽宁省沈阳焦煤红阳三矿“11?11”重大顶板事故 (9) 4.富山矿业“5?20”较大运输事故 (15) 5.姜家沟煤矿“1?7”较大顶板事故 (20) 6.山西义棠煤业“3?14”较大瓦斯爆炸事故 (24) 7.山西平定古州东升阳胜煤业“3?15”瓦斯燃烧事故、“6.3”瓦斯爆炸事故 (28) 8.山西阳城阳泰集团义城煤业4?1”一般运输事故 (34) 9.山西兰花百盛煤业“4?23”一般运输事故 (37) 10.山西保利平山煤业“6?3”较大涉险事故 (41) 11.山西省正华集团沁城煤矿“6?10”一般顶板事故 (45) 12.山西高平科兴龙马煤业“7?27”一般运输事故 (48) 13.天安东沟煤业“2?13”较大水害事故 (52) 14.天安靖丰煤业“1?20”机电事故 (56) 15.王台铺矿“8?26”较大窒息事故 (60) 16.寺河煤矿西井“1?8”一般运输事故 (65)

全国、全省事故案例: 内蒙古赤峰宝马矿业“12·3”特别重大瓦斯爆炸事故 2016 年 12 月 3 日,内蒙古自治区赤峰宝马矿业有限责任公司(以下简称宝马煤矿)发生特别重大瓦斯爆炸事故,造成 32 人死亡、20 人受伤。事故直接经济损失 4399 万元。 一、基本情况 2008 年3月开始,宝马煤矿从井田东部边界越界进入中国国电内蒙古平庄煤业元宝山露天煤矿井田内,违法盗采煤炭资源。事故发生之前,越界违法生产区域布置有8个采掘工作面,包括:6040综放工作面、6040 卸压巷以掘代采工作面(以下简称 6040 巷采工作面)、6041准备工作面等 3 个采煤工作面,6039 联络巷等 5 个掘进工作面。 事故发生在 6040 综放工作面和 6040 巷采工作面区域,6040 综放工作面2016 年 5 月中旬开始回采,至事故发生时已经推进 372 米。6040 巷采工作面在 6040 工作面进风顺槽向工作面方向 50 米处开口炮掘,多头布置,呈“鱼刺”型,总长度204 米。该工作面位于 6040 综放工作面正上方,垂直距离约为6 米。在 6040 工作面进风顺槽第四部皮带机头两帮分别布置6040 联络巷和长 48.5 米的盲巷。 二、事故经过 12 月 3 日 7 时 30 分,宝马煤矿矿长吕某友主持召开矿

人身伤亡典型事故案例汇编

人身伤亡典型事故案例汇编 (第一部分) (收集版) 北京国际电气工程有限责任公司 生产管理部 二O一三年三月二十日

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】 【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”;

2.开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程。 3.《电力安全工作规程》第条工作负责人(监护人)的规定:“督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施”。 二、吊孔打开无围栏人员掉入险丧命 某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6米),集中生智,双手抓住起吊孔中间的工字梁,捡回一条命。 【简要经过】 某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。距起吊孔约0.5米处临时放置一临时铁棚工作间,从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中,捡回一条命。 【原因及暴露问题】 1.打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏; 2.临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近; 3.现场看护人未起到看护作用; 4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。 【事故图片及示意图】 【知识点】

2010年机电运输事故

谢一矿“ 02·25 ”斜井放大滑事故 2010年2月25日早班,谢一矿在-780m中央轨道下山打运时,发生一起放大滑事故。 一、事故经过: 岩巷队二组在-780mC15顶板巷修巷,掘进306队在-780m 中央轨道石门卧底清理,共同使用-780m中央轨道下山(坡度15°,斜长180米,岩巷队负责斜巷运输管理)。2月25日早班7时10分左右,岩巷二组安排6人在-817m~-780m 轨道上山打运车皮,上口安排班长吴志明带绞车司机张峰、陈书宝、李俊在斜巷上口推车,周华石、吴强在下口把钩。当时,掘进306队准备松一辆重车下去,岩巷二组上口人员没让松,306队将已挂好的钩头摘掉并离开现场,重车就停在上口地档前0.5m位臵处。岩巷二组吴志明等4人到弯道里口推一辆重车,准备两辆重车一起打运下去,当重车推至斜巷上口撞到原来306队停在上口地档前0.5m位臵处的重车上,由于上口卧底量大,造成地档不能自动复位(失效),被撞的重车撞到上口联动档,造成联动档脱卡,重车放滑至斜巷下部撞坏并穿过下口天档及门档后,翻停在斜巷下口。 二、事故原因: 1、岩巷二组作业人员在推车前未对现场安全设施、安全状况进行确认。 2、由于卧底量大,上口自动复位阻车器失效没有及时

调整。 3、由于检查检修不到位,造成上口联动门档钢丝绳卡松动,失去作用。 三、事故性质: 调查组认定该起事故为生产性责任重大非死亡事故。 四、防范措施: 1、规范职工操作行为,强化关键岗位的“手指口述”工作,在打运前必须进行安全设施确认。 2、加强现场管理,两单位交叉作业时,必须明确安全责任主体。 3、加强对斜巷运输的现场检查、维修工作,确保斜井打运安全。 李嘴孜矿“3.2”电弧灼伤事故调查报告 2010年3月2日上午,李嘴孜矿在3122(3)机巷发生一起电弧灼伤事故,造成一名职工被电弧灼伤。 一、事故经过: 3月2日上午,修配中心安装队电工李先好、徐洪兵在3122(3)机巷进行链板机安装,通防科监测队电工欧家文在控制链板机的馈电开关KBZ3-400(0086#)上装设瓦斯断电器。10时30分左右,安装队电工徐洪兵对馈电开关(0086#)停电,并挂好停电牌后进入机巷进行安装。10时40分左右,欧家文在装设好瓦斯断电器后,认为安装队工作已经完成,对此开关进行合闸,试验瓦斯断电,此时安装队电工正在顺槽内截断35平方电缆,造成安装队操作电工李先好面部电流灼伤3%(二度)。

典型生产安全事故案例汇编

典型生产安全事故案例汇编.txt年轻的时候拍下许多照片,摆在客厅给别人看;等到老了,才明白照片事拍给自己看的。当大部分的人都在关注你飞得高不高时,只有少部分人关心你飞得累不累,这就是友情!本文由张磊fat贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 典型生产安全事故案例汇编 北京建龙重工集团总裁室运营管理组编 前事不忘后事之师 编写此案例抚慰受难者遭受的伤痛,警示公司员工珍爱生命、严格遵守操作规范。督促各级单位将各项安全措施落实到位。为了远离伤害,请让我们共同行动——珍爱生命从我做起 前言 公司对安全生产始终高度重视,近年来通过采取安全专业化管理体系推进,检修安全工作程序(SJP)、标准操作程序(SOP)基础管理试点导入等一系列举措加强安全生产工作,取得明显效果,近年来集团钢铁子公司安全生产形势逐步好转。但是,目前公司的安全生产形势依然严峻,工亡事故时有发生的状况还没有得到根本扭转。只有强化安全生产责任, 加强监管,吸取事故教训,公司的安全生产形势才能持续好转。 古人讲:“前事不忘, 后事之师”“前事昭昭,足为明戒”。为吸取事故教训,为公司安全管理部门研究分析事故调查处理工作提供有效资料,同时为公司员工提供用鲜血和生命书写的警示教材,集团公司总裁室运营管理组组织编写了这本《典型生产安全事故案例汇编》,收录了集团钢铁子公司近年来所发生的典型事故案例。对于这些事故公司相关部门都按照法定程序,查明了事故的原因,对事故责任人员进行了处理,并提出了防范类似事故发生的措施。这些典型事故案例,具有较高的参考借鉴价值。希望各子公司安全生产部门认真组织员工对事故案例进行学习,让员工真切地看到由于个人的不安全行为、设备的不安全状态以及管理上的漏洞,给安全生产造成的严重后果, 同时能够通过这些血的教训,举一反三,警钟长鸣,确实加强安全生产管理,及时消除安全生产隐患,确保公司财产和员工生命安全,为建设安全和谐的企业而不断努力。 目录 一、焦化工序事故…… 9 …… 1、焦化厂 2009.1.29 熄焦车刮伤工亡事故…… 9 2、焦化厂 2009.5.27 硫铵离心机爆炸事故…… 12 3、焦化厂 2006.12.29 风机工头部受伤事故…… 14 4、焦化厂 2009.8.9 张某右腿骨折事故…… 15 5、焦耐厂 2007 年“8.30”东电捕爆炸事故…… 17 6、焦耐厂 2005 年“7.9”事故…… 20 二、烧结工序事故…… 21 ...... 1、烧结厂 2005.8.21 皮带刮伤工亡事故...... 22 2、烧结厂 2009.7.15 沈某左臂绞断事故...... 23 3、烧结厂 2006.5.27 除尘工右臂绞伤事故...... 26 4、烧结厂 2006.8.16 回转窑 3#大倾角火灾事故...... 27 5、烧结厂 2007.1.22 10T 电动葫芦减速机解体险肇事故...... 29 6、烧结厂 2008.8.23 掉入烧结矿漏斗工亡事故...... 31 7、烧结厂单位 2007 年“1.12”布料车前轮碾伤事故...... 34 8、烧结厂 2006 年“11.5”煤气中毒事故 (36) 9、烧结厂 2008 年“1.27”皮带滚筒绞伤事故...... 38 三、炼铁工序事故...... 40 ...... 1、炼铁厂 2008 年“10.31”员工落入细粉仓工亡事故...... 40 2、炼铁厂 2005.7.28 煤气中毒事故 (43) 3、炼铁厂 2005 年“12.10”煤气中毒事故…… 46 4、炼铁厂 2005.7.31 铸铁机翻渣爆炸事故…… 47 5、炼铁厂 2006.2.4 炉前工煤气中毒事故…… 48 6、炼铁厂 2006.5.20 48 米煤气放散塔熄火险肇事故…… 50 7、炼铁厂 2008.1.18 氮气窒息事故…… 51 8、炼铁厂 2006.11.25 煤气中毒事故…… 53 9、炼铁厂 2008 年“11.9”右手被机头滚筒绞

煤矿安全事故与案例分析(3)

煤矿安全事故与案例分析(3) (一)输送带着火事故 1.事故案例 [案例一]1982年9月7号,某矿采煤工作面运输平巷使用非阻燃带式输送机,司机班中睡觉,带式输送机过负荷未能及时发现,输送带打滑,造成摩擦起火事故。死亡3人,全矿停产11天。 [案例二]1989年8月23号,某矿为加快运输速度在南一采区北侧401工作面运输平巷安装一条420m长的带式输送机代替矿车运输。在试运转过程中,由于拉紧装置出现故障,输送机运转时输送带松弛造成打滑。司机不顾运转异常,听到信号工发出的开车信号就开机,致使输送带打滑,摩擦起火,死亡15人。 [案例三]1990年5月8号,某矿斜井安装带式输送机时,用气焊切割钢板的余火点燃非阻燃输送带,造成输送带着火,死亡80人,直接经济损失567万元。 2.原因分析 (1)使用非阻燃输送带或不合格的阻燃输送带。 (2)带式输送机超载压住输送带或由于输送带严重跑偏以及部分托辊不转或输送带松弛等原因使输送带打滑,如不及时停机处理,驱动滚筒与输送带摩擦生热引起火灾。 (3)液力偶合器使用不合格的易熔塞或易熔塞安错位置和使用可燃性介质,致使液力偶合器喷油引起火灾。 (4)高速转动的机械、输送带长时间与煤粉、矸石、木块、电缆、管线等摩擦起火。 3.预防措施 (1)司机必须经过培训,考核合格后持证上岗。认真执行岗位责任制,发现问题及时处理。 (2)使用合格的阻燃输送带。 (3)带式输送机巷道应保持清洁,做到无杂物、浮煤,无淤泥、积水,电缆、管线吊挂整齐。 (4)机道要设置防灭火水管,每隔50m设一个管接头和阀门。机头部要备有不少于0.2m3的内装黄砂的砂箱和2个以上的灭火器,同时机头部必须备有25m消防软管。 (5)液力偶合器必须使用合格的易熔塞,必须使用难燃液或水介质。 (6)定期巡检,加强输送机的维护和保养,确保输送带运行不跑偏、输送带张力适当,托辊、滚筒转动灵活。 (二)输送带打滑事故 1.事故案例 [案例一]1983年10月25日,某矿采区带式输送机,由于带式输送机负载大,输送带打滑,驱动滚筒空转摩擦起热,将输送带烧穿。 [案例二]1986年8月21日,某矿采区带式输送机,由于仓满,带式输送机停机后,输送带下滑。司机用木楔塞入机头滚筒,力图刹住滚筒,结果将胳膊卷进滚筒,挤伤胸肺死亡。

选煤厂事故案例大全

事 故 案 例 汇 编 2016年5月 前言 选煤厂运营项目部自成立一年多来,始终坚持“安全第一,预防为主”的安全管理理念,坚持以人为本,安全管理的方针,坚持新员工入职培训、班前会培训等各种培训方式,有力保证了安全生产有序进行。在当前煤炭低谷的大环境形势下,把握安全尤为重要,全厂职工都需要安全警钟长鸣,吸取事故教训,增强安全意识。并本着“将别人的事故当成自己的事故吸取教训”的原则,推已及人,提高全员识险、避险能力,为此,组织编写了《事故案例汇编》。? 《事故案例汇编》一共汇集了75例典型的事故案例,具体分为十大项。从汇集的事故案例可以再次看出,事故的发生决不是偶然、孤立的,每起事故的发生都与人、机、物、环境这几大因素有关,尤其人员的违章指挥、违章操作和违反劳动纪律是引发事故的主要原因。因此,我们要将这些事故案例作为开展安全教育培训的鲜活教材,用这些血的教训,作为反违章的思想武器,充

分利用班前会和每周安全学习时间,加强对事故案例的学习,举一反三,深刻汲取事故教训,严格遵章作业,遵守劳动纪律,规范程序化指挥,程序化作业,严格落实安全措施,做到诚实守信拒绝“三违”,确保洗煤厂的安全生产长周期无限延伸。

目录 第一章皮带机伤人事故案例...................................................... 案例一安家岭选煤厂皮带机尾伤人死亡事故................................. 案例二酒后进现场——违章跨越皮带伤亡事故............................... 案例三违章操作——皮带运输工右手骨折................................... 案例四违章操作——连接胶带挤伤人....................................... 案例五心存侥幸赶任务违章作业闯事故................................... 案例六重任务,轻安全;违章作业,手指断................................. 案例七违章跨皮带掉进毛煤仓............................................ 案例八托辊夹袖急如火拼命一拉见曙光.................................... 案例九更换托辊不停电胶带启动伤自已.................................... 案例十太原某焦化厂皮带运输机伤害事故................................... 案例十一忽视安全开机取物违章操作赔上性命............................... 案例十二清理积煤不停机违章操作把命丢................................... 案例十三临时停机换托辊急停故障误伤人.................................... 案例十四检修皮带不挂牌非岗位人员误启动.................................. 案例十五皮带机滚筒伤害事故案例........................................... 案例十六皮带运转擦油伤人事故............................ 错误!未定义书签。 案例十七未关机清理浮煤卷入滚筒把命丧.................................... 案例十八皮带跑偏违章调轻而易举受重伤.................................... 第二章刮板机伤人事故案例...................................................... 案例十九检修作业不停电违章启动受伤害.................................... 案例二十检修不停电命丧刮板机............................................ 案例二十一刮板突起动检修把命丧......................................... 案例二十二检修无防护终被刮板吃......................................... 案例二十三违章清理刮板机生命从此成句号................................. 案例二十四走捷径结苦果洗煤女工压断腿.................................. 第三章振动筛伤人事故案例...................................................... 案例二十五开机清理振动筛衣服被卷把命丧................................. 案例二十六清理筛子不停电跌进筛子险丧命................................. 案例二十七作业不停电,工友违章启本无害人心,终究酿苦果................. 第四章其他岗位伤人事故案例................................... 错误!未定义书签。 案例二十八给煤机岗位——处理事故不停电沟通不畅把骨断................... 案例二十九破碎机岗位——作业不戴安全帽脑袋不保脑震荡................... 案例三十矸石拣选工岗位——矸石脱手落地砸脚.............................. 案例三十一机修工岗位——不系安全带就把自己害........................... 案例三十二起重工岗位——设备不检查使用闯大祸........................... 案例三十三电气焊工岗位——漏气不处理等于害自己......................... 案例三十四采制样岗位——不走寻常路危险随时出........................... 第五章高空坠落伤人事故案例.................................................... 案例三十五高空作业无监护梯子滑倒伤人................................... 案例三十六班中接电话忘形高处忽坠落受伤................................. 案例三十七高空作业无防护擅自操作终丧命................................. 案例三十八吊具选择不合理设备损坏有道理................................. 案例三十九安全隐患不排查伤人损物出事故................................. 案例四十日常不维护使用出麻烦............................................

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