立磨设计总结

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立磨操作心得

立磨操作心得

关于近期立磨台时低的原因及处理措施的意见摘要:立式磨具有粉磨效率高,能耗低,烘干能力强,调节便捷,反应迅速等优点,但立磨最大的缺点是磨损较大,维护量大,如果检修不到位,操作不精,那么立磨就不会发挥出它本身的优点,达不到预期的效果,甚至会出现严重的质量和工艺事故,照成极大的资源浪费。

关键词:磨辊磨损,限位调整,挡料环,喷口环,协调与沟通引言:我厂立磨设计台时为420t/h,调试后期最大台时为480t/h,但近期立磨台时较低为400t/h,且循环量较大且不稳,喷水量大,磨机负荷高,出磨生料质量不稳,立磨运转率高,这就大大的缩短了设备的使用寿命,其原因在于检修不到位,操作员操作有误区,而照成的恶性循环。

一、近期立磨台时低的原因我认为有以下几点原因1、磨辊、磨盘磨损严重,磨辊施压不平衡我厂自4月份大检修之后,磨辊磨盘进行第三次补焊,但效果明显不如前两次,4#辊出现大面积脱落且极其严重,研磨能力下降,随经过多次补焊却也是杯水车薪,我认为其主要原因在于磨辊的施加压力不平衡,限位调整不到位。

由于各磨辊磨损程度不一随着时间的加长,磨辊作用于磨盘上的力不一,从磨损程度来看4#辊明显力要大,而形成大面积脱落,凹凸不平,照成料不稳且波动较大,而吐渣料也也出现或多或少很不均匀,也是出磨生料质量不稳的原因之一。

2、挡料换的高度、喷口环的通风面积、加载压力、喷水量配合不佳立磨吐渣量与挡料环的高度有直接的关系,挡料环高度并不是一个固定值,它与研磨压力成正比,与磨辊磨损成反比,随着磨辊、磨盘及衬板的磨损,磨辊与磨盘之间的间隙增大,挡料环的高度应降低。

我厂近期磨辊,磨盘磨损严重,但挡料环的高度却没调节,且有高度不一的情况,厂家规定正常期挡料环高度为130mm,但现在我厂挡料环高度最低130mm,最高135mm,这样就照成磨内存料过多,料层变厚,研磨能力下降,而导致磨机负荷变高,外循环增多,台时低等一系列情况发生。

喷口环的通风面积直接影响了磨内的风速大小,随着时间的推移,喷口环磨损逐渐加剧,且出现不同程度的变形及破损,如不及时修复,气流就会混乱,形成不了稳定的旋向上升气流,且风速也会降低,物料不能被及时的带走,返回磨盘或者喷口环底部刮料仓,增加外循环量降低磨机台时。

水泥生料立式磨设计改进及应用

水泥生料立式磨设计改进及应用

水泥生料立式磨设计改进及应用众所周知,水泥工业传统的粉磨设备一球磨机对能量的利用率极低,普遍的观点认为只有I %〜2 %,换言之,绝大部分的输入能量都转变成了热能和声能而损失殆尽,所以粉磨领域所消耗的能量占到了水泥行业整体电耗的60 %〜70 %。

在经济高速发展的今天,由于原燃材料价格居高不下、能源供应日趋紧张、电力价格逐步攀升导致企业水泥生产成本逐渐加大,而与此形成鲜明对比的是,我国水泥行业正逐步向规模化、集团化方向发展,加之广泛存在的中小型水泥企业,所以水泥销售市场的竞争日益激烈,销售价格却逐步下滑,如何提高水泥产品的质量、降低水泥的生产成本,从而在激烈市场竞争中占据优势,已成为水泥企业面临的严峻局面。

作为水泥企业的决策者,不可能控制原燃材料价格的飚升及能源价格的上涨,但是采用先进技术装备,从而大幅度降低电力消耗或充分利用低谷电、大幅度降低材料消耗及人工费用、提高全员劳动生产率却完全取决于企业自身。

因此,立式磨装备及工艺技术作为高效节能的粉磨方式不仅在我国的水泥行业得到越来越广地应用。

而且也越来越多地得到钢铁、电力、化工、冶金、非金属矿行业的认同和采用,这主要是基于以下几点:采用了料床粉磨原理,作用在物料上的力能被物料充分吸收,能量利用率高,单位产品的电耗比球磨机节约30 %〜40 %,完全消除了球磨机内研磨体之间以及研磨体与衬板相互之间的随机碰撞所产生的无用功消耗;根据粉磨对象物理性质的不同,可以灵活方便地控制粉磨力的大小及料床的厚度,而不象球磨机那样对物料的粉磨是基于研磨体对被粉磨物料的随机作用;产品的破碎、烘干、粉磨、分级高度一体化、自动化地完成,适应较大的入磨物料粒度、较高的入磨物料水分,在我国南方的多雨季节里仍能发挥正常生产能力;能最大限度地利用窑尾废气的热能,并共用窑尾收尘器;产品在磨内滞留时间短,对产品的质量控制具有快速的反应时间。

这点在高细粉磨领域尤为重要;研磨部件采用耐磨合金材料,使用寿命长,磨损率低,特别适用于那些对产品中含铁量必须控制在微量的行业;•占地面积及空间小,本体可露天布置,大幅度降低厂房的土建费用;维护检修方便,缩短停产时间。

KLM立磨机工作总结

KLM立磨机工作总结

KLM立磨机工作总结
KLM立磨机是一种常用的磨削设备,广泛应用于金属加工、机械制造、航空
航天等领域。

它具有高效、精度高、稳定性好的特点,因此备受工厂和企业的青睐。

在实际工作中,KLM立磨机的操作和维护至关重要,下面就对其工作进行总结。

首先,KLM立磨机在工作前需要进行必要的检查和准备工作。

操作人员应该
检查设备的电源、润滑油、刀具等部件是否正常,确保设备处于良好的工作状态。

同时,还需要对工件进行检查,保证其符合加工要求。

其次,KLM立磨机在工作中需要严格按照操作规程进行操作。

操作人员应该
熟悉设备的各种控制按钮和开关,正确设置加工参数,确保设备在安全、稳定的状态下进行工作。

在操作过程中,要密切关注设备的运行情况,及时发现并处理异常情况。

另外,KLM立磨机在工作后需要进行及时的清洁和维护。

操作人员应该定期
对设备进行清洁和润滑,保持设备的清洁度和润滑度,延长设备的使用寿命。

同时,还需要定期对设备进行检查和维护,及时发现并处理设备的故障和问题,确保设备的正常运行。

总的来说,KLM立磨机在工作中需要严格按照操作规程进行操作,确保设备
的安全、稳定的工作状态。

同时,还需要及时进行清洁和维护,延长设备的使用寿命。

只有这样,才能更好地发挥KLM立磨机的作用,为生产和加工提供更好的支持。

立磨实习报告

立磨实习报告

一、实习单位及时间实习单位:XX水泥有限公司实习时间:2023年6月1日至2023年6月30日二、实习目的本次实习的主要目的是通过实际操作和现场观察,了解立磨的原理、结构、运行及维护保养,掌握立磨在生产过程中的作用,提高自己的实际操作技能和工程实践能力。

三、实习内容1. 立磨的基本原理与结构在实习过程中,我首先学习了立磨的基本原理。

立磨是一种将原料通过研磨体进行研磨的设备,其原理是利用高速旋转的磨盘和研磨体对原料进行冲击、摩擦和剪切,从而将原料磨成细粉。

立磨主要由进料系统、研磨系统、分级系统、排料系统、传动系统、控制系统等组成。

2. 立磨的操作与维护在实习期间,我在导师的指导下,参与了立磨的操作和维护工作。

具体内容包括:(1)了解并掌握立磨的操作规程,确保操作安全;(2)观察磨机运行状态,及时发现并排除故障;(3)对磨机进行定期检查和维护,确保磨机正常运行;(4)根据原料性质和磨机运行情况,调整磨机参数,提高磨机效率。

3. 立磨在生产过程中的作用立磨是水泥生产中的关键设备,其在生产过程中的作用如下:(1)提高粉磨效率,降低能耗;(2)提高水泥质量,降低生产成本;(3)实现自动化控制,提高生产稳定性。

四、实习收获1. 理论知识与实践操作相结合,提高了自己的实际操作技能;2. 了解了立磨的原理、结构、运行及维护保养,为今后从事相关领域工作打下了基础;3. 增强了团队协作意识,提高了沟通能力;4. 培养了严谨的工作态度和良好的职业道德。

五、实习总结通过本次立磨实习,我对立磨有了更深入的了解,提高了自己的实际操作技能和工程实践能力。

在今后的工作中,我将继续努力学习,不断提高自己的综合素质,为我国水泥工业的发展贡献自己的力量。

(以下为实习报告的附件部分,可选择性添加)1. 实习期间拍摄的照片;2. 实习期间撰写的技术报告;3. 实习期间与导师、同事的交流记录。

MLN4500水泥立磨设计优势与性能保证

MLN4500水泥立磨设计优势与性能保证

MLN4500水泥立磨设计优势与性能保证MLN型孰料立磨是北方重工集团有限公司在MLS生料立磨成功经验的基础上自行开发设计的,主要应用于矿渣粉磨和孰料制备。

文章简要介绍了MLN 型立磨的结构组成和工作原理,详细分析了该磨的技术特点和性能优势,具有能耗低、粉磨效率高、噪音低、磨损小、运行平稳等特点,被广泛应用在工业生产中,取得了良好的经济效益和社会效益。

标签:孰料立磨;比表面积;修复堆焊;技术特点引言北方重工集团有限公司自主开发的用于粉磨水泥的MLN系列立磨,具有“与同类磨机相比同等规格产量大”、“分离器转速低,是国际上唯一分离器运转在90r/min以下而使成品比表面积达到4500cm2/g以上”、“除铁效率高”、“磨机震动小”、“能适应多种混合物料”、“干湿料分开进料以防堵料”等技术特点,其技术达到国际先进水平。

当前已经生产近50余台,广泛应用于钢厂、水泥厂、新型建材厂的矿粉制备。

北方重工在MLN2650立磨成功运行和MLN3750立磨成功推向市场的基础上,针对日产5000吨水泥生产开发设计了MLN4500孰料立磨。

1 MLN4500立磨的工作原理MLN4500立磨主要应用于粉磨水泥及矿渣,该设备按全风扫闭路原理进行烘干兼粉磨作业设计,采用四辊单独加载方式,由液压系统提供碾磨压力,并可进行工作压力调节,碾磨力通过磨辊外部的四个主支臂传至磨机基础,主电动机通过行星减速机驱动磨盘坐旋转,磨盘的转动带动四个磨辊(90°均布)自转。

水泥熟料经三道锁风阀进入磨机喂料槽落到磨盘中心,在磨盘回转产生的离心力作用下,物料向磨盘边缘运动并通过磨辊下部及磨盘衬板上部之间的碾磨区被碾磨;被碾过的物料越过磨盘边缘的挡料环,被从喷口环喷出的热风吹起,进入磨机上方的选粉机;选粉机将合格的细粉选出,随气流进入收尘器收集成产品。

粗粉沿返料斗再次落到磨盘上被碾磨;未被热风带走的粗粉、铁粉落入磨盘下部的热风室内,借助于固定在磨盘座上的刮板机构将其刮至排渣口排除磨外,进入外循环系统,经除铁器分离后,再次进入立磨与新喂物料一起粉磨。

立磨操作员上半年工作总结

立磨操作员上半年工作总结

立磨操作员上半年工作总结
在过去的半年里,作为一名立磨操作员,我在工作中积极进取,努力奋斗,取得了一定的成绩。

在这个过程中,我不断学习、不断进步,为公司的发展贡献自己的力量。

下面是我对这半年工作的总结和反思。

首先,我在工作中不断提高了自己的技能水平。

通过参加公司组织的培训和自主学习,我掌握了更多的立磨操作技巧和知识,提高了自己的工作效率和质量。

我也积极参与工作中的技术交流和经验分享,从同事们身上学到了很多宝贵的经验,这些都为我的工作提供了很大的帮助。

其次,我在工作中注重团队合作,与同事们密切配合,共同完成了许多重要的工作任务。

在团队中,我不仅能够充分发挥自己的优势,还能够学习他人的长处,不断完善自己。

在团队合作中,我学会了倾听他人的意见,尊重他人的想法,也学会了与人和睦相处,这些都是我在工作中不可或缺的能力。

另外,我在工作中也注重了安全生产和环保工作。

在立磨操作过程中,我时刻关注设备的安全运行和环境的保护,严格按照操作规程进行操作,确保了工作的安全和环保。

我也积极参与了公司组织的安全生产和环保培训,提高了自己的安全意识和环保意识,为公司的可持续发展做出了贡献。

总的来说,这半年来我在工作中取得了一定的成绩,但也存在一些不足和需要改进的地方。

在接下来的工作中,我将继续努力,不断学习,提高自己的综合素质和专业技能,为公司的发展贡献更多的力量。

同时,我也会继续注重团队合作,加强与同事们的沟通和交流,共同努力,共同进步。

希望在公司的大家庭里,我能够继续发光发热,为公司的发展贡献自己的力量。

立磨生产班工作总结(2)

立磨生产班工作总结篇一:3月份立磨操作小结三月份操作小结 3月份B线立磨的运行指标如下:3月份B线立磨完成产198133t,台时产量为420.07t/h,与上月的406.97t/h上升了13.10t/h,但不能完成指标并与计划目标450t/h相差较大;水份合格率为100%与上月持平,生料电耗为18.37kwh/t,比上月下降了0.02kwt/t,比目标18kwh/t高出0.37kwh/t;故障停机方面,B线立磨故障停机次数为6次,比上月下降了3次;个人指标完成情况较差,立磨台产为437.3t/h,细度合格率为96.74%,个人工序电耗为16.95kwh/t,除个人电耗在指标以内,其他项目都完成都比较差。

下面是我对二月份的操作做简单的分析总结。

一.本月指标分析:我认为B线立磨指标比上个月上升的原因有以下方面:(1)经过停窑对立磨耐磨件、现场漏风、漏料点进行了比较全面的修复。

(2)由于3月中下旬天气较好,进厂辅材比较干,辅材大块经过砂岩破碎后大块减少和因断料原因造成立磨升辊或故障性停机也减少。

(3)B线立磨磨盘经过计划停窑堆焊后产能上升明显,从之前的420-430t/h上升到450-460t/h,单位电耗下降。

二.3月份中存在的问题有:(1)停窑检修后B线窑尾排风机前后轴振动由检修之前的前0.2,后0.4上升到前0.4,后1.0,1.1左右。

请相关领导和操作员进行跟踪检查。

(2)B线粘土空气炮损坏,粘土经常下料不畅,以通知领导进行修复。

(3)B线立磨窑尾下面4条拉链机、2608、2615拉链机经常性发生因速度开关原因跳停,但是通知现场电工处理是并未发现有任何异常,中控复位后能正常开启,但找不到真正病因。

(4)B线磨选粉机减速机油箱温度偏高,最高77.6摄氏度,在炎热的夏季还没到达之前,现在都能冲到这么高的温度了,请引起重视!(5)设备方面:石取和行车经常发生故障导致立磨大幅度减产、升辊或停磨。

三.要完成下月的指标,我认为要做好以下几点:(1)公司加强辅材进厂的监控力度,中控加强与现场人员的沟通。

立磨操作员个人工作总结

立磨操作员个人工作总结
作为一名立磨操作员,我在工作中积累了丰富的经验和技能,也收获了不少成就和收获。

在这篇文章中,我将总结一下我的个人工作经验,以及对未来工作的展望和规划。

首先,作为一名立磨操作员,我深知工作的重要性和责任。

在工作中,我始终严格遵守操作规程,严格执行生产计划,确保产品质量和生产效率。

我注重细节,善于发现和解决问题,保证生产过程的顺利进行。

同时,我也注重团队合作,与同事们密切配合,共同完成生产任务,确保生产线的正常运转。

其次,我在工作中不断学习和提升自己。

我积极参加公司组织的培训和学习活动,不断提升自己的专业技能和知识水平。

我也善于总结工作经验,不断改进工作方法,提高工作效率和质量。

通过不懈的努力,我逐渐成为了一名技术娴熟、经验丰富的立磨操作员。

最后,我对未来充满信心和期待。

我将继续努力学习,不断提升自己的专业技能和知识水平,以适应市场的需求和公司的发展。

我也将继续严格要求自己,做好本职工作,为公司创造更大的价值和贡献。

同时,我也希望能够在工作中发挥自己的才能和潜力,为公司的发展做出更大的贡献。

总之,作为一名立磨操作员,我将继续努力,不断提升自己,为公司的发展做出更大的贡献。

我相信,在公司的大家庭中,我会有更多的收获和成就。

愿我们共同努力,共同成长,共同创造美好的未来!。

立磨的设计

毕业设计题目立磨的设计学院1前言1.1 选题背景及意义1.1.1 国内外研究现状立磨又称立式磨、辊磨、立式辊磨。

立磨广泛应用于水泥、电力、化工、冶金、非金属矿等行业。

它集破碎、干燥、粉磨、分级输送于一体,生产效率高,可将块状、颗粒状及粉状原料磨成所要求的粉状物料[1]。

第一台立磨于上个世纪二十年代在德国研制出来的。

第一台用于水泥工业的立磨于1935年在德国出现,立磨在欧洲的水泥厂使用多年以后很,才在美国和加拿大得到采用,欧洲和美、加之所以乐于发展和应用立磨,是由于当时欧洲各国的燃料和电力费用较高。

美国也是因为后来能耗费用上升,才促使其对立磨增加兴趣。

美国的第一台立磨是在1973年末投入运转。

立磨技术的突破开始于上个世纪六十年代,从那时起立磨得到了改进,并使之大型化。

在欧洲、美洲、亚洲的水泥工业中被用来粉磨生料,七十年代得到了迅速发展,当时就出现了生产能力为500t/h的大型立磨,进入九十年代,国际上立磨技术又有了新的飞跃。

应用有限元分析、流体学计算、热传导分析、工艺参数优化等现代方法,解决了大型立磨工艺和结构难点;特别是新型耐磨材料的应用,延长了使用寿命,从而保证了立磨超大型化的实现及大型干法水泥生产线对立磨能力的要求。

因此,目前国外现代新型干法水泥生产线建设中,立磨占有率达90%以上。

目前,世界上最大的是西德莱歇公司(Loesche)于1999年设计制造的LM63.4立磨,产量达到840t/h,磨盘直径达到6.3米,电机功率5600KW,四个磨辊;伯力鸠斯(Polysius)公司生产的RM69/29立磨,功率为5000KW,生产能力为600t/h,非凡(Pfeiffer)公司制造的MPS5600B立磨,电机功率5400KW,设计生产能力480t/h[2]。

立磨在我国的应用始于上世纪四十年代末,当时用于白水泥厂的生料粉磨。

五十年代起,在一些小水泥厂开始使用小型立磨粉磨生料,也有用于湿法水泥厂磨煤粉。

立式磨安装技术总结

立式磨安装技术总结作者:赵红彬来源:《城市建设理论研究》2013年第21期摘要:立式磨在喷煤、冶金、矿业、水泥中的制粉系统中应用越来越广泛,但如果安装不合格将会出现磨辊运转异常,易损坏,产生噪声等问题,作为安装工作的参与者积累了一点经验,现以本人参与安装的工程实例做简要的介绍,关键词:立式磨;安装技术中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:一、工程简介此磨机为新疆伊犁某钢厂喷煤工程磨煤机,由合肥中亚建材设备有限公司生产的HRM1900M立式磨,主要结构为底座立式主减速机、主电机、磨盘、磨辊上下机壳、传动臂及液压系统、润滑系统等组成。

二、立式磨本体的安装1、准备工作。

a水平测量仪;b框式水平仪(精度0.02mm/M);c起重设备(10T倒链4个 5T倒链4个3吨倒链2个 5T千斤顶4个),常用工具(手锤等);d塞尺(0.05~1.00mm)e垫铁(规格200*160*25)楔铁2、设备安装传动装置的安装。

根据土建施工图找出000平面,使磨机安装标高符合工艺施工图要求。

首先安装减速机底座,穿好地脚螺栓孔,螺栓要处于然状态,分别在各地脚孔的中心。

主减速机及底座的安装时整个磨煤机安装的核心,其他零部件的安装必须以主减速机的中心为基准,因此主减速机应定位准确,其中心与基础中心应重合,偏差不大于5mm在进行主减速机底座安装时应在每个地脚螺栓旁放置一组垫铁,每组垫铁不应超过四块,其中一对为斜垫铁,斜垫铁露出底座外的长度30mm垫铁与垫铁之间,垫铁与底座之间应紧密结合。

地脚螺栓在孔内应自燃下垂,不应碰孔底和孔壁,螺栓应露出螺母2-3扣螺纹。

地脚孔灌浆前应将孔壁用水淋湿,并再次确认地脚螺栓歪斜。

灌浆后需每天加水养护,直到混凝土强度达到规定强度的75%拧紧地脚螺栓时,应使每个地脚螺栓均匀受力。

调整底座水平,必须使用垫铁来调整,不等用拧紧或放松地脚螺栓的办法来调整,其水平度应达到0.1mm/m.完成后,垫铁与垫铁之间,垫铁与底座之间应点焊固定。

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立磨设计总结
公司于2002年开始了立式磨机的研制,起初通过与莱歇、宇部、史密斯等公司采取国内分交制造的合作形式,收集了部分资料,逐步消化、吸收其先进的设计技术和经验后,依托企业的科研实力进行创新,成功研制出了日产2500t和日产5000t水泥熟料生产线中心传动生料立磨;同时二重通过对用户的走访、了解,针对中心传动立磨减速机寿命短、维护难、立磨单机不能再进一步大型化的问题,研制出了多点边缘传动新型立磨。

目前,中心传动立磨已有4台投产,边缘传动立磨已有6台投产,另有1台边缘传动立磨正在调试中。

在这些立磨相继投产的过程中,现场服务人员付出了大量心血,不但及时处理现场出现的各类问题,而且积极主动的发现存在的问题并加以改正,以确保了每台立磨的按期投产。

立磨现场服务解决的问题主要归纳为以下几类:(1)设计失误造成的修、配、改问题;(2)焊接件变形大或加工件精度差或加工错误造成的修、配、改问题;(3)配套件的质量问题。

以下是对已投产立磨在安装、调试过程中发现的与设计相关的一些主要问题汇总,虽然在投产的10台立磨中没有出现重大的设计失误,所有设计问题均属于小规模的现场修配改即可完成,但通过这些问题的提出和解决,将会进一步完善今后的立磨设计,提高立磨产品的质量。

1.推力瓦座下底面加工问题:
因边缘传动立磨中推力瓦座为大型焊接件,焊接后底板(厚80mm)产生不规则变形,由于底板下表面未进行加工,因此存在部分垫铁与下底面接触面积较少的情况,为增大推力瓦座底面与垫铁的接触面积,现场采取了在平垫铁与斜垫铁间加入多块修配的薄钢板和增加新垫铁组的两种措施,但这两种措施所需工作量大,成本高。

因此建议在今后的设计中,推力瓦
座下表面应在垫铁区域进行加工,虽然该大型焊接件加工下表面的成本较高,但比起现场采取的处理措施所花成本费还是要低很多,更主要的是加工后的底面能与斜垫铁紧密贴合,提高了垫铁承力的可靠性。

2.密封罩的变形问题:
因边缘传动立磨大、小齿轮采用稀油润滑,故采用齿轮罩对大齿轮进行密封,设计时考虑到运输和用户更换、维修的方便,除下罩采用两半把合外,其余各罩均采用六半把合,上罩、中罩、下罩的连接分别通过螺栓把和。

由于大齿轮直径大,故相应的各齿轮罩直径也很大,焊接后的各齿轮罩的钢性较差,在起吊运输过程中极易产生变形,导致螺孔错位严重,现场无法把合,为此设计与工艺人员在总结首台齿轮罩制造过程中出现的问题后,对后面生产的齿轮罩进行了改进,主要增加了罩子盖板、腹板厚度,同时工艺应留足够的加工余量,以提高齿轮罩的刚性,减少焊接、加工、运输过程中的变形量;同时加大了密封间隙,避免了装配时干涉现象的发生,改进后的齿轮罩刚性得到了很大提高,变形量也减少了许多,但依然存在螺栓孔错位而导致螺栓穿不上,为此,建议今后设计罩子时,盖板和腹板厚度在现有的基础上再加厚一些,同时各罩子的把合螺栓孔直径适当加大,并且沿圆周方向设计为腰形孔,另外,罩子在车间组装完成后,各瓣罩子应在两开口附近处设置拉筋连接,避免开口处在运输过程中变形量大而导致现场无法校圆。

3.油缸耳环断裂问题:
立磨在加压过程或抬辊过程以及运行过程中均可能出现较大的振动,此时,油缸活塞杆及连接的耳环将承受很大的冲击载荷,虽然在设计时考虑
了足够的安全系数,设计计算的拉应力仅为材料屈服应力的十分之一。

但由于冲击系数很大,且耳环螺纹退刀槽的转角易出现应力集中现象,故在东方希望现场出现了几次该处断裂。

由于油缸已为定型产品,故目前处理方案主要是控制磨机的振动值、选用更好材料的锻件重新制作耳环以及在转角处加大圆弧半径及提高光洁度等措施避免应力集中。

建议今后特别是生料立磨设计中(因生料的颗粒大,磨辊上下振幅大),应把耳环及活塞杆直径适当加大,同时退刀槽转角采用30度~45度倾斜+圆弧过渡,并且退刀槽要求较高的粗糙度。

4.辅辊磨门密封问题:
在磨机工作过程中,辅辊将随物料的高低而上下摆动,因此辅辊磨门与辅辊摇臂四周均存在间隙,由于立磨为负压工作,故有大量的气体将通过该间隙进入磨内,造成磨机漏风严重,影响磨机烘干及分选效果。

对投产的2台矿渣磨,设计上采用了布袋式密封方式,即袋口一端固定在磨门上,袋口另一端固定在摇臂上,中间留冗余量,从理论上讲,该方式是较好的密封方式,但由于选用的石棉布较硬,不易弯折,在使用多次后便被撕裂,导致大量风涌入,因此现场采用了把石棉布剪为条形,一边压在磨门上,另一边顶紧摇臂,此处理方案基本上能起到一定密封作用,但还是有少量风漏进。

建议今后加强对该处密封结构的研究,设计一种既方便安装,又有很好密封效果的密封结构;另外寻找一种即柔软、又不易损坏的材料来代替目前使用的石棉布。

5.磨辊密封风机的配置:
密封风机主要是对磨辊轴承起保护作用,通过它向磨辊内鼓风,使磨内
粉尘不能进入磨辊腔内,从而起到气体密封的作用,在投产的立磨中,均选用了两台密封风机共同向多个磨辊内送风。

由于两台风机的能力与这些磨辊相匹配,因此,当一台风机出现故障,另一台风机就要承担所有磨辊的送风任务,此时风机的能力就显得不是很够,有可能起不到很好的密封效果而导致轴承损坏。

因此,建议今后风机选型、配置时,应考虑一台风机工作,另一台风机备用,同时管路上设置截止阀。

这虽然要增加一定的成本,但比起磨辊轴承损坏而产生的费用要小得多,更主要是提高了设备使用的可靠性。

6.壳体法兰把合孔错位问题:
由于立磨上下壳体直径较大(一般均在8m以上),为方便运输,上下壳体均制作为两瓣,壳体法兰上的螺栓孔在车间虽然是组合成整体进行加工,但由于壳体刚性较差,在运输过程中会产生较大的变形;另外在现场校圆后两瓣要组焊,也要产生变形,导致现场螺栓穿不上。

在已投产的立磨中,上下壳体的法兰孔几乎都错位了,现场只得对每组孔进行修配,因现场条件所限,修孔只有采用火焰切割,而切割出的孔极不规整,严重影响设备的美观。

建议在今后的设计中,可以把孔设计成比螺栓直径大10~15mm,并增加两件自制的大垫圈,这样即使壳体有小的变形,但也可保证螺栓的顺利穿入和把合的牢固性。

7.选粉机下轴承温度高的问题:
选粉机是对磨辊碾磨后的物料进行分选的设备,它由一套独立的传动系统驱动转子旋转,转子由上下两个轴承支撑,上轴承设置在壳体外,下轴承设置在磨内,轴承采用干油自动润滑。

因工作时磨内环境温度在110度
左右,且转子以较高速度旋转,因此轴承的温度可能升高到致使磨机跳停的设置温度,为提高轴承的寿命和保证磨机的运转率,在矿渣立磨的设计中,增加了下轴承座的水冷方式,即在轴承座外围设置了密封罩,在密封罩内通入循环水,该方式在沙钢项目起到了很好的作用,但在港陆项目中作用不够明显,分析可能与冷却水的压力、流量、干油的进油频率及上下轴承同心度等都有关系。

为解决下轴承温度高的问题,建议今后多到用户单位走访,了解其他设计单位的方案和措施;同时建议考虑采用稀油润滑方式的可行性,因采用稀油润滑方式不仅只是增加一台稀油站和管路的简单问题,更主要的是要考虑轴承座的结构和在高温条件下稀油的密封问题。

8.蓄能器管路中手动球阀的设置:
立磨液压系统主要是对磨辊提供碾压物料的动力,由于磨机在工作时,因料层的不均导致磨辊上下起伏,此时与磨辊相连接的油缸活塞杆也往返移动,为缓减液压系统的冲击和延长站内液压元件的寿命,因此在有杆腔管路系统上设置有多个蓄能器。

由于起初进行立磨开发时,我们参考了日本宇部公司的液压系统原理图和管路配置图,其在与蓄能器相连的管路上均没有设置手动球阀。

看起来设不设置球阀跟磨机能否正常工作没有关系,但当蓄能器损坏后需要更换时,手动球阀的作用就大了。

如果没有设置球阀而需要更换蓄能器时,只有停机后通过把有杆腔管路的油液放回油箱才能进行更换;当设置了球阀而需要更换蓄能器时,只需要把该损坏的蓄能器管路上的手动球阀关闭,在不停机情况下就能更换,可见蓄能器管路上球阀的设置与否关系到维护的工作效率。

建议在今后的设计中,应在每个蓄能器管路上增设手动球阀。

9.液压站油箱容积偏小问题:
在目前投产和调试的3台矿渣立磨液压站油箱均存在容积偏小的情况,分析原因,主要是因为矿渣立磨较原投产的生料立磨中的蓄能器数量增多、容积增大以及与无杆腔连接的管路直径增大,因此蓄能器和管路中存储的油液较多,当这些油液排回油箱后导致油位快速升高而出现油液溢出现象,目前处理方式是增加一个辅油箱。

建议在今后设计时,应较准确的计算出油缸容积、蓄能器充氮后容积及管路容积,以便设计出既美观又大小适用的油箱。

以上是对立磨在安装和调试完成后的一些思考和总结,希望部分问题能在今后的设计中得到改进或解决,这对提高产品质量是有益的。

尽管10台立磨均已投产,但对于用户在设备使用过程中所遇到的问题,我们应依然由始至终地详尽而及时地给予答复和协助处理。

这样一来有利于我们了解设备的第一手材料,为今后的设计工作更为详尽和完善提供必要的技术准备,二来可为我们二重集团公司建立一个友好地竭诚为用户服务的形象,利于二重的长远发展。

从立磨设备安装过程中发现,大件加工质量较好,但焊接件质量不高,出现了变形大、焊缝未焊全、现场对接坡口开反、把合螺栓孔对不上等问题,现场虽根据实际情况对出现的问题逐一解决,但增大了现场工作难度、增加了生产成本。

另外,设计上存在考虑不周、零件未按比例画图和组装,以至于在安装过程中出现干涉或接不上现象。

因此建议广大设计人员一定要认真对待,树立强烈的责任心,设计过程中要严格按照比例画图,作装配图时一定要将相关设备(含基础)布置在一起,这样才能最大限度地避
免设计失误。

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