锅炉除渣系统

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风冷式干排渣系统设备介绍

风冷式干排渣系统设备介绍

干式排渣系统设备·技术说明
● 清扫链 清扫链是干式排渣机的关键部件,其稳定与否直
接影响干式排渣机的运行。 清扫链由环链与刮板组成。清扫链布置在干式除
渣机的底部,用以清扫网带输送过程洒落到底部很少 量的细灰。
环链采用耐磨合金钢材料制作,表面渗碳处理,耐磨损,使用寿命长。刮板与环链 间采用合金钢锻造联接环+柔性转销连接,连接可靠,拆卸方便。保证链条磨损一定程 度,清扫链还能照常运行。
青岛达能四洲锅炉设备有限公司
干式排渣系统设备·技术说明
●在渣井(过渡渣斗)侧壁设置预冷布风管 当干渣机等出现故障需要紧急检修时,需将液压关断门或挤压破碎装置关闭,以对
干渣机等进行紧急检修。如不对渣斗内暂存的炉渣进行预冷却,在风量小于锅炉总风量 1%的条件下,很难在排障后干渣机工作时能将渣温降至 150℃以下,甚至会经常排红渣, 影响后续设备的正常运行。过渡渣斗设置空气预冷喷嘴,用于事故状态当液压关断门关 闭时对热渣进行强制预冷却,可保证事故排渣时在冷却风量不大于锅炉总风量的 1%的 前提下热渣得到有效冷却。 ●在干式排渣机弯弧段设有强冷喷雾装置
在干式排渣机弯弧段及斜升段装有具有梳 理功能的梳辊,在渣量较大时可以起到使热渣 均匀分布的作用,从而使其快速得到冷却。 ●手动调节+自动调节的进风系统
干式排渣系统对锅炉经济性的主要影响因 素是炉渣冷却风进入炉膛的温度,存在一个影响锅炉效率变化趋势的炉渣冷却风温转折 点,炉渣冷却风温高于此转折点温度,锅炉效率升高;炉渣冷却风温低于此转折点温度, 锅炉效率降低。当吸热量一定时,炉渣冷却风进入炉膛的温度则取决于进入干式排渣系 统的冷却风量,因此处理好干式排渣机的密封,控制进入干式排渣机的冷却风风量是影 响锅炉运行经济性的关键因素。
四洲公司设计的干式排渣机壳体设计为全密封结构,各接合面采用非石棉高温密封 垫密封。在排渣机的两侧设有一定数量的进风口,且每个进风口都可手动调节其开度的 大小,这些进风口用来对干渣机的进风量进行粗 调,使其进风量<锅炉进风量的 1%。另外在干 式排渣机的头部还设有由智能型电动头驱动的自 动调节风门,它可以根据锅炉的进风温度及出渣 温度进行自动调节,以适应由于锅炉负荷的变化, 所需要的进风量的要求。

干式排渣系统、锅炉除渣系统设备参数配置与选型设计技术

干式排渣系统、锅炉除渣系统设备参数配置与选型设计技术

干式排渣系统、锅炉除渣系统设备参数配置与选型设计方法目录1、非金属膨胀节密封及渣井; (3)2、渣井; (3)3、炉底排渣装置; (4)4、碎渣机: (9)5、渣仓; (11)6、干式卸料器: (14)7、加湿搅拌机: (18)1、非金属膨胀节密封及渣井;非金属膨胀节密封由多层不锈钢丝网和陶瓷织物匹配组成,能吸收锅炉的各方向的膨胀变形及位移,是连接锅炉水冷壁和干2、渣井;渣井的设计容积有120m3,满足锅炉BMCR工况下不少于6小3、炉底排渣装置;一级排渣机安装在液压关断门的下部,锅炉燃烧时产生的热炉渣落入一级排渣机输送带输送链板上,边输送边冷却直至输送至碎渣机进行破碎。

干式排渣机采用靠锅炉负压吸入空气、自然冷却的方式进行炉渣冷却。

干式除渣机可连续无间断运行。

为了保证干渣机在运行时保持输送网带的张力,在干渣机的尾部设有液压张紧装置。

该装置可以根据干渣机负荷量来调整输送网带的张力。

此外,干渣机尾部还设置了机械张紧装置,在液压张紧出故障时,保证干渣机能保持正常运行。

干渣机的清扫链条采用标准矿用链条,链条上安装有刮板,由输送网带和输送钢带落下的细炉渣由清扫链上的刮板刮出,带到排渣机出口。

干渣机设有过载保护,断带停车保护装置,事故信号送至锅炉除灰控制室。

干渣机设有渣温检测装置和落渣流动状态监测装置。

B、二级排渣机参数:4、碎渣机:碎渣机安装布置在一级干渣机出口,对干渣机输出的炉渣进5、渣仓;渣仓采用钢制结构形式,直径10m,容积大于500m3,渣仓设高料位计及连续料位计,渣仓顶部设有布袋除尘器、真空释放阀6、干式卸料器:7、加湿搅拌机:。

锅炉除渣系统防止结焦的技术应用

锅炉除渣系统防止结焦的技术应用

锅炉除渣系统防止结焦的技术应用摘要:锅炉除渣系统在大负荷后锅炉经常结焦,严重影响了机组正常发电,在组织人力打焦过程中,还时常发生烧伤、燃伤打焦人员的事故,结焦严重时造成机组停产的事故。

关键词:结焦;监控技术Abstract: Boiler slag removal system in large load after often boiler coking, seriously affecting the normal power generation unit, in the organization of the human coke process, often occur burns, burn injury coke personnel accident, resulting in serious coking unit production accidents.Key words: coke; monitoring technology引言大多数情况锅炉结焦是经常发生的事情,可否从已结焦的锅炉如何防止结焦扩大快速发现结焦和除焦,着眼解决实际解决问题上入手,从各方面分析发现,结焦主要体现在排渣口处集中落焦,排渣不畅,造成堵焦,且堵焦开始很松散,少量人员很易除掉,但长时间焦块会被炉内高温烧成硬块很难除掉,这样需大量人员在减负荷下几小时甚至十几小时才能除掉。

严重时需停炉除焦。

因此及时发现和处理结焦是目前解决问题的重点之重。

1研究炉排渣结焦监控系统可以实现的目标1)实现在线监视锅炉捞渣机炉内灰斗排渣口运行状况。

2)锅炉排渣口结焦后,经图像处理系统分析,立即发现报警,并记录结焦前后一段时间过程。

2调研相关锅炉排渣结焦监控系统调查各个电厂采取了多种防锅炉结焦对策,结焦次数每年有所下降,但仍不能彻底根除结焦,由于目前锅炉燃用煤质变化是不可控因素,所以以炉内调整燃烧方式控制不结焦,无法完全实现。

因此,及时发现快速处理是降低因结焦所造成损失的方向。

CFB循环流化床锅炉检修规程之出渣系统

CFB循环流化床锅炉检修规程之出渣系统

第四篇除渣系统检修编撰:王慧琦指导老师:丁立波第一章滚筒式冷渣机的检修1 概述除渣系统简介本锅炉除渣采用江苏荣达电力设备有限公司制造DG-03型滚筒冷渣机。

冷渣器由进料室、出料室、转子、驱动装置、基架、断水保护装置等部分组成。

用于流化床锅炉的热渣(约850℃)冷却。

冷却后的渣温一般不大于95℃。

冷却介质以循环冷却水为主,冷却后的水温可到65~85℃。

冷渣器的设计参数见下表:水冷式滚筒冷渣机2台/炉生产厂家江苏荣达电力设备有限公司型号DG-03 规格1520×6000mm入口渣温≤1000℃传动方式链轮传动进渣粒度≤30mm 出口渣温≤100℃冷却渣量0~3t/h 进水温度≤37℃进水压力0.35-0.65MPa 冷却水量10~15t/h水阻≤0.05MPa 物料粒径≤80 mm驱动电机型号YX3-112M-4 驱动电机制造厂家常州市南方电机有限公司减速机型号BW27-43-4 电机防护等级IP55驱动电机电压380V 驱动电机电流8.6A电机功率4kW 筒体转速0~9 r/min电机转速1440r/min(变频)额定转矩N.m2 冷渣器工作原理及结构特点冷渣器的结构简图见图:3 冷渣机的检修工艺3.1进出冷却水的旋转水接头里端的密封填料,需适时调节其压紧度,以维持每分钟漏水不多于2滴为宜。

当填料失效则及时更换。

3.2生产运行中的冷渣机停车时,不可立即中断冷却水;否则将引起冷渣机过热受损。

3.3冷渣机运行日久其滚筒高度会因支撑圈和支承轮磨损而下降,允许的下降量是5mm。

3.4冷渣机进渣密封结构中,密封环、密封圈和进渣管等都是易损件,磨损失常时则需更换或焊补。

3.5运行每半年根据水质结垢情况定期除垢(可由专业公司进行酸洗除垢)。

4.冷渣机大小修标准项目序号大修标准项目小修标准项目1 检查、修补磨损的外壳、冷却水管检查进口挡板、齿轮传动装置、传动电机减速器2 检修进口挡板、齿轮传动装置、传动电机减速器检查旋转水接头的填料密封及推力滑轴承3 检修更换支撑轮冷渣机漏灰冒灰的处理4 检查旋转水接头的填料密封及推力滑轴承5 检查更换冷渣机进渣密封结构中的密封环、密封圈和进渣管第二章皮带输渣机检修1 概述皮带输渣机用于输送循环流化床锅炉产生的炉渣,其堆积密度:~1.2 t/m3,粒度:≤20mm,温度≤650℃(瞬时间断运行时不大于850℃)。

电站锅炉干除渣系统的应用

电站锅炉干除渣系统的应用

干式 排渣 系统 由排 渣 系统 、 集 中输 送系统 、 贮 存 及卸 料系 统三部 分 组成 。 该 系统 能实现 灰渣 的收集 、 送 出、 冷却 、 粉碎 、 提升、 存储、 卸料 的功 能 。 达到 灰渣

锅 炉 干 排 渣技 术 是 由 意大 利 MAGAL DI 公 司 最 先发 展起 来 ,其核 心 技 术是 采 用空 气 对 高温 炉渣 进 行冷 却 , 将 炉底 渣 在 干燥 状态 排 出系 统 。 一方 面达 到 节水 、 提 高锅 炉 效 率 、 资 源 再 利 用 的 目的 ; 另 一方 面 解决 水 力 排渣 系统 存 在 的热 量 损 失 、 水 蒸 气 锈蚀 锅 炉部 件 、 湿 渣不 便 输送 和 再利 用 等诸 多 问题 。 其采 用 的技 术方 案是 利用 可 通人 冷却 空 气 的密 闭输 送机 及破 碎设 备 , 实现 锅 炉底 渣 的送 出和冷 却 。 在 内蒙古 自治 区有多 家 电厂采 用 了干 除渣 系统 , 实践 证 明 , 与 湿 式排 渣 系 统相 比效 益 显 著 , 得 到 了用 户 的广 泛 认
可。
干式 排放 要 求 , 使 灰渣 的排 放 与输 送 在一 个 密 闭连 续 的系统 中完 成 , 系统 的启 停 及钢 带 机转 速 的调 整 可 以在 集 中控制 室 里远程 操作 。 现 在 电站使 用 的干 除渣 系统 多为机械 集 中输 送 系 统 。该 集 中输送 方 式 , 系统 简 单 、 能耗 低 、 易 于维 护, 对 煤质 变化 的适 应性 强 , 贮 渣仓 与锅 炉间近距 离 布置 。流程 图如 下 : 锅 炉一 冷灰 斗 及液压 破碎 机一 钢带 输渣 机一 碎 渣 机一 斗式 提升 机一 钢制 渣仓 一双 轴搅拌 机或 散装

锅炉除渣系统工作原理

锅炉除渣系统工作原理

锅炉除渣系统工作原理
锅炉除渣系统的工作原理主要依赖于炉膛负压和风机,引入适量受控的冷却风对高温炉渣进行冷却。

高温炉渣经过燃烧后由炉底连续排出,通过渣井经关断门破碎后在干渣机的输送带上低速运动。

在炉膛负压和风机的作用下,受控的少量环境空气逆向进入干渣机内部与热渣进行热交换,使热渣在输送带上完成燃烧并冷却。

经碎渣机再次细化破碎后进入渣仓中储存和定时卸料。

此外,一些除渣系统通过链板的传动将残渣从锅炉中排出,经过渣槽来到刮板处,利用刮板的运动将残渣刮出。

此时,渣辊的作用是对刮板进行反作用力,使刮板更加有效地将残渣刮出。

以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。

除灰除渣设备的运行维护和处理

除灰除渣设备的运行维护和处理

VOLUME 3 MAINTENANCE MANUALCHAPTER 77 除灰渣设备的运行维护及故障处理CONTENTS目录1.除灰渣系统简介2.除灰渣系统运行维护3.除灰渣设备故障处理1.除灰渣系统简介:1.1.慨述:锅炉除灰渣系统采用水力除渣系统、负压气力除灰系统、灰渣水力输送至灰场的系统。

锅炉排出的渣经渣斗冷却水冷却粒化后,暂时储存在渣斗,定期由水力喷射器输送至灰渣池。

除尘器及空预器灰斗的飞灰以负压气力输送方式送至灰库储存,灰库内的干灰主要通过水灰混和器调制为灰浆,自流至灰渣池,由灰渣泵输送至灰场。

每座灰库下设1套散装机,通过干灰散装机直接装入罐车运至综合利用用户,散装机卸料为制浆备用系统。

1.3.1.锅炉排出的渣经渣斗冷却、粒化后暂时储存在渣斗中,定期的由每个“V“斗下水力喷射器顺序输送至灰渣池,每台炉设置1个容积约120m3的3“V”型渣斗。

每个“V”型斗下设置1个液压排渣门,1台碎渣机,1个水力喷射器。

碎渣机有一套自动反转控制装置,如遇到大块硬渣卡塞时,碎渣机可停机,反转、再停机、再正向启动,三次循环后启动未成功,停机报警并关闭排渣门。

每个喷射器前装有1只进水阀,用于切换3个排渣斗的排渣。

每个“V”型渣斗内壁装有5组独立控制的冲洗喷嘴、1组后墙冲洗喷嘴、两侧各2组侧墙冲洗喷嘴、1个碎渣机小室稀释水喷嘴。

排渣时这些喷嘴工作均由电控-气动阀门按照一定工作顺序运行。

渣斗水封槽装有一个气动进水阀和一个气动冲洗阀、2个气动排污阀,均由电控-气动阀控制运行,控制方式为就地(锅炉房零米)操作,信号送至主控盘上;1.3.2.每台炉设2台高压水泵,每台水泵出口设1个气动出口阀,1台运行,1台备用,为水力喷射器提供高压水,按照系统要求定期运行。

除灰水池设有低、连续2种液位计,灰场回收水及除灰系统补充水,通过液位计及补充水阀调节,维持除灰水池水位。

高压水泵布置在除灰水泵房中;1.3.3.每台炉设2个溢流水箱,溢流水通过水箱后流入溢流水池,溢流水池上设有2台溢流水泵,将溢流水送至灰渣池。

锅炉除渣系统除尘改造

锅炉除渣系统除尘改造

锅炉除渣系统除尘改造摘要:循环流化床锅炉底渣粒径一般小于15mm,且小于1mm的颗粒占较大的份额。

在干式除渣的输送过程中,经常会发生粉尘的扬析现象,如不能采取可靠的除尘措施,将会严重影响锅炉间的现场环境卫生,并威胁运行人员的身体健康。

文章介绍了针对我公司两台75吨/时循环流化床锅炉除渣系统设备结构及布置特点,以及实际运行状况,所采取的一系列技术改造,有效地降低了现场粉尘浓度,改善了现场环境。

关键词:粉尘;封闭;扁布袋除尘器我公司两台75t/h循环流化床锅炉除渣系统由冷渣机、平皮带输送机及大倾角皮带输送机组成。

每台锅炉配置两台冷渣机,锅炉运行的底渣经冷渣机冷却至800c以下,经1#除渣机(dtⅱ-500型平皮带输送机)、2#除渣机(ddj-500型大倾角皮带输送机)输送并提升至除渣仓。

该除渣系统中的两台输送机除承料段设置封闭导料槽外,均为开式布置,锅炉底渣在输送过程中直接与现场空气接触,大量的粉尘飘逸至现场空气中,严重污染了锅炉间0米、7米层现场环境,导致0米层可见度极低,现场卫生清理工作强度增大,并严重危害现场操作人员的身体健康。

为了解决上述问题,2007年在除渣系统中安装了两台扁布袋除尘器,但收效甚微。

为了最大限度地减少除渣皮带周围空间的粉尘含量,改善其周围作业环境,减少粉尘对现场员工的危害,必须对该系统进行改造。

1 运行现场灰尘产生的原因分析1.1 空气流动夹带灰尘对于开式布置的输送机来说,灰渣直接与室内空气接触,占很大份额的细灰会由于空气的流动作用被夹带至输送带周围的空气中,造成0米层现场的空气污染,并且由于锅炉间7米层鼓风机室内吸风口的吸风作用,空气会向上部流动,造成了7米层的空气污染,这种情况在冬季室内封闭的状态表现较为突出。

0米层空气流动产生的主要原因有:(1)由于灰渣温度偏高(800c左右),与室内温度的差值较大,温差作用(热压作用)产生了空气的自然流动;(2)输送带的连续运行,带动了周围空气的流动。

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