欠注井治理对策及探讨

合集下载

欠注井治理技术对策研究

欠注井治理技术对策研究

欠注井治理技术对策研究摘要:大老爷府油田属低孔低渗油田,随着开发时间的延长,单井注入压力在逐年上升,经常出现注不进、欠注情况。

经过分析研究发现地层污染、水质不合格、注水泵压力低、水井出砂、井间干扰等是其水井欠注的主要原因,针对不同原因采取了解堵、改善水质、提压增注等技术措施,对欠注井进行治理,解决了水井欠注及注不进的问题,确保了单井注水方案的有效落实,进而不断提高油田开发水平。

关键词:注水井欠注治理一、油田基本概况大老爷府油田位于松辽盆地南部中央坳陷东南坡,华子井阶地的中南部,属构造因素控制形成的低渗透油气藏。

油田开发目的层系为高台子油层和扶余油层,是典型的低阻低渗油气藏,本身无自然产能,必须采取压裂投产,砂岩内均质性较强。

注水井吸水能力差,随着注水时间的延长,油田经常出现注水井欠注甚至注不进现象,导致油层压力保持水平低,油井产量下降较快,严重制约了周围油井产能的有效发挥,急需形成治理欠注井的相关技术对策。

二、欠注原因分析通过注水,补充地层能量,提高地层压力,从而达到提高单井产液量、产油量目的,进而提高整个油田的采出程度。

要想达到这个目的,首先要使各注水井达到配注量,满足地质需求。

因此,围绕着水井欠注的问题,我们展开了大量的调查研究工作,经过研究,我们发现水井欠注主要有以下几方面的原因:1.地层污染结垢,导致注水井欠注水井转注的初期,由于注入的浅层水与深层的地下水不配伍、与储层的岩石矿物不配伍等原因,易引起沉淀、粘土矿物膨胀、分散、运移,在近井地带形成一个致密带,降低地层渗透率,进而降低地层的吸水率,严重时,可导致地层不吸水。

另外,注入条件如流速、温度、压力的变化等原因也会影响注水效率的提高。

根据环境条件的变化,油气层中的粘士矿物可以引起水敏、速敏、碱敏、酸敏和水锁等储层损害问题。

也就是说,油气层中的粘土矿物与不配伍的外界流体接触时,可发生水化膨胀和分散运移,堵塞渗流通道,使储层的渗透率大大降低,严重时可以堵死储层。

欠注水井原因分析与配套治理措施

欠注水井原因分析与配套治理措施

然 后对得 出 的结果 和 图形进行分 析 , 进 而判断设 备是否 出现故 障。 用 仪器进 行 检 测这种方法 相对于 经验性方 法而 言 , 前 者更具有 专业性和 可靠 性 , 除此之外 , 其 功能 也是 相当 强大 的 。 ( 三) 建 模 诊 断 方 法 建模诊 断方法 , 顾名恩 义是通过 技术 与数 学相结 合 , 以数学模型 为依据 , 对 测量 出的特 征参数进 行 比较分析 和处 理判 断, 并通 过发现特 征值 的明显变化 为 标 志来确 定机 电设备 发生故 障的位 置。 由于建模诊 断方法是 传感和参 数技术 的 有 机结 合 , 因而, 得 出 的结果 更加 安全 、 全面、 可靠 。 ( 四) 智 能 诊 断 方 法 智能诊 断方法 是使 用的 是一种特 征对 比技术 , 具 体丽 言, 它 主要 是把计 算 机 技术作 为基 础 , 并通过 模拟 人体大 脑 的特 征 , 以此来得 到 、 传输 、 分析 和处 理 故障数据信息的一种较为先进丽实用的方法 智能诊断方法拥有强大而完善的 数 据库 , 在 这个基 础之上 , 利用有 效 的分析处理 和 比较 方法 , 对数据库 里存在 的
】 7 0 -】 7 0.
味, 摸, 如机电的温度, 等等, 用此种方法分析故障的原因, 解决故障。
( 二) 用 仪 器 进 行 仪器通过 检 测如 温度 , 速度 、 频率 等各项 参数 ,
欠注 水 井 原 因分 析 与配 套 治 理 措 施
持续发展的状态, 并且获得较高的经济利益和社会效益。 矿山企业只有不断地 保持 清醒头 脑 , 不 断提高 工作人 员技术 , 结合 自身的运 营发展情 况 , 对 企业设 施 设备实行定期维护与检修。 加强管理 , 规范秩序 , 才能够保证机 电设备的运行安 全, 减 少安 全事 故 的发生 。 参 考文献 【 1 1熊 】 艳琴 , 饶小 林 . 煤 矿矿 山机 电设 备检 修 问题 分析 D 】 . 科技创 新 与应用 ,

分析注水井欠注层治理方法

分析注水井欠注层治理方法

分析注水井欠注层治理方法注水效果作为影响油田稳定产出的关键性要素,这就要求对油田中的异常注水井采取治理措施,改善油田的配套设施,挖掘油田的剩余开发潜力。

本文主要通过对注水井欠注成因的分析和研究,在此基础上对注水井欠注问题提出了相应的工艺策略,以解决欠注井的欠注问题,实现油层的高效开发。

标签:注水井;欠注;治理方法油田的稳定产出以及最终的采收率大多经由注水井通过对油层注水来实现地层压力的补充和保持,并且,实际注水量需要根据幽静的产出状况以及地层的压力变化等因素来进行制定,具有严格的注水量要求,这是因为注水过多或者过少都会影响到油田的开发。

因此,为了有效解决注水井的欠注问题,必须对注水井欠注的成因进行分析,并依据欠注层形成的不同因素,而采用相应的措施对油田注水井的欠注问题加以治理,达成注水井的有效注水目标。

1 注水井欠注的原因1.1采油井自身出现故障在对注水井进行注水实现油田开发的过程中,当采油井自身的生产参数过低,因机杆泵出现故障致使油井产液量受到限制,从而促使采油井的流压升高,注水压增长产生憋压,这就会增加油层的渗流阻力,使得油层的渗透吸水能力大幅度降低,致使注水井欠注问题的发生。

1.2油层污染在注水井的注水作业中由于常会带入其他杂物的进入,比如,油泥、结垢、铁锈等物质进入到地层从而致使注水井出现污染或堵塞。

此外,在采用洗井液对注水井进行清洗作业时,由于洗井液和地层的流体并不匹配,致使地层中所蕴含的矿物出现沉淀、结垢、膨胀等状况造成注水井的堵塞和污染。

1.3层间矛盾就油层流体自身的渗流特点而言,具备渗透率高、孔隙大、厚度大等特点的油层,其渗流阻力较小,吸水力较强;与之相反,具备渗透率低、孔隙小、厚度薄等贴点的油层,其渗流阻力较大,吸水力较弱。

由于油层在吸水力方面的差异,致使不同油层间呈现出相互干扰的状态,此原因是注水井出现欠注问题的主要原因。

2 注水井欠注层的治理方法2.1地面工艺的治理方法目前,针对注水井欠注的问题,就地面操作而言通常采用以下三种方法,来进行注水井的欠注层问题的相关治理:①站内提压法。

低渗透油藏欠注井注水难点分析及防治措施

低渗透油藏欠注井注水难点分析及防治措施

低渗透油藏欠注井注水难点分析及防治措施发布时间:2021-10-18T00:59:27.677Z 来源:《科学与技术》2021年18期作者:张华[导读] 低渗透油藏区块分布较多的欠注井张华中国石化胜利油田分公司清河采油厂山东寿光 262700摘要:低渗透油藏区块分布较多的欠注井,该类油藏的高比例也反映出低渗透油藏对入井液的高要求,同时也说明欠注井治理的难度。

低渗透油藏欠注井陆续实施过多种增注措施,目前并没有十分高效、长效油层改造技术。

为此,针对低渗透类型油藏中欠注井占比高的问题,在详细分析了低渗透油藏欠注井注水开发面临的难点基础上,在油价下降、成本压缩的形势下,通过源头水质把关、稳定沿程井口、强化预警、优选增注工艺等措施,围绕欠注井针对性增注、预警井恢复注水、正常注水井精细管理开展工作,降低欠注率。

技术上优选药剂配方和方案设计,推进技术集成,降低措施成本,实现了有效低渗透油藏欠注井有效控制的目标。

关键词:低渗透油藏;注水难点;防治措施前言面对油价长期低位运行的严峻形势,采油厂采系统人员“不忘初心,砥砺奋进”,思想上摈弃“重油轻水”,行动上践行“油水并重”,坚持“注水优先,以水促油”的技术路线不动摇,在增量不足、投资规模减少的情况下,加强注采管理系统精细管理,强基固本,强化注水结构调整,突出注水质量,促进注水管理工作提质增效,取得了显著效果。

1低渗透油藏欠注井注水难点1.1油藏物性复杂低渗特低渗油藏孔喉半径小、吼道细,即使缓慢的结垢、少量的固体悬浮物或者轻微的油层敏感对其影响也很大;渗流阻力大,启动压力高、压力传导慢,易在近井地带形成高压区,有效注水难度大;排液不彻底的井残余油形成的分散油滴会产生严重的贾敏效应,导致注水压力进一步升高。

1.2注水水质要求高低渗特低渗油藏对注入水水质要求高,按照悬浮物粒径与储层孔喉的匹配关系,悬浮物直径在平喉直径的1/3到1/7会在孔喉内聚集形成堵塞,因此虽然水质标准要求特低渗油藏悬浮固体含量小于≦1mg/l,悬浮物颗粒直径中值≦1μm,但实际上即使达到此标准仍不能满足油藏需求。

曲堤油田注水井欠注机理分析下步对策

曲堤油田注水井欠注机理分析下步对策

曲堤油田注水井欠注机理分析下步对策摘要:本文从曲堤油田目前注水现状入手,针对曲堤油田目前欠注日益突出的问题,从地面、井筒、地层以及水井日常管理等方面分析了曲堤油田欠注机理。

本文对这些问题进行了简单的探讨,并提出了相应的治理对策,以提高曲堤油田水井注水效果。

关键词:欠注;井况;层间差异;水井管理曲堤油田区域构造位于济阳坳陷惠民凹陷南斜坡的曲堤地垒式鼻状构造上,总面积约200 平方千米,截至2005 年实际探明地质储量2735.1 万吨,全部动用,标定采收率22.4%,可采储量614 万吨。

曲堤油田主要形成油藏类型:断块层状油藏和构造-岩性油藏,储层在纵向上主要分布在馆三段、沙三段、沙四上中段和沙四下段。

储层岩性以河流相沉积的砂岩为主,同一断块内层间物性差异大,不同断块间储层物性差异更大。

地层水水型主要为CaCl2 型、MgCl2 型,矿化度10335 ~46896mg/l。

根据地层测试的压力、温度资料,油藏压力系数1.0左右,地温梯度3.0 左右,属于常温常压系统。

一、曲堤油田注水概况曲堤油田1995 年投入开发,1996 年开始注水开发。

随着油田开发的不断深入,注水矛盾突出,水驱开采难度增大,驱油效果差,水井欠注问题日益突出。

截止目前,曲堤油田共油注水井119 口,开井105 口,日注水量3603 方。

目前,曲堤油田共有欠注井39 口,对应油井79 口,日欠注量844 方,导致水井欠注原因主要有地面因素、井筒因素以及地层因素。

二、欠注井欠注机理分析1 地面因素1.1 低渗区块注水压力达不到启动压力导致的欠注。

部分低渗区块由于物性条件较差,注水启动压力较高,曲堤油田注水站的泵压一般15MPa 左右,无法达到低渗区块的注水要求,因此导致欠注。

1.2 干线腐蚀结垢污染导致井口水质不达标。

普通钢质管线,存在腐蚀、结垢现象,存在沿程二次污染,影响了整体注水效果。

管线内壁的腐蚀产物、垢,管壁上的污油是主要污染物。

低渗油藏注水井欠注原因分析及增注措施

低渗油藏注水井欠注原因分析及增注措施

低渗油藏注水井欠注原因分析及增注措施低渗油藏注水井欠注是指油田注水井在开井后注水量不能达到预期,主要原因是地质条件、井筒状况、注水工艺等因素影响。

下面将从这三个方面,对低渗油藏注水井欠注原因进行分析,并提出适合的增注措施。

一、地质条件影响低渗油藏地层压力较低、地质脆弱易塌方,且储层渗透率较低,油井油水分布不均匀,注水不易到达需增产油层,是导致注水井欠注的主要原因。

1. 油层渗透率低增注措施:可以采用提高注水压力、改进注水工艺等方法来加强对储层的注水作用,提高注水效果。

另外,可选择更高效的注水井和注水位置,提高注水效率,加快注水速度。

2. 油井岩层矿物含量多低渗油藏中,油井岩层矿物含量多,导致岩层强度较大,注入的水难以扩散,形成了大量孔隙不连通,从而影响注水效果。

增注措施:针对不同的油井矿物含量,可以采用控制注水速度、注水时间、改进注水工艺等措施,提高注水效果。

例如,在长时间注水前,可先采用控制流量注水、阶段注水等方式测试储层反应,确定最佳注水条件。

3. 油水分布不均低渗油藏油水分布不均匀,注水井和油井之间层间流通性较差,容易导致注水井欠注现象发生。

增注措施:可以采用开发新注水井、密井重组等方式改善储层物性,提高注水效果。

二、井筒状况影响井筒状况是低渗油藏注水井欠注的重要因素之一。

注水井的井筒完整性和通透性是储层的基础。

1. 井筒完整性不好注水井井筒完整性不好,存在不同程度的漏水、裂缝、开裂等缺陷,注入的水会从井筒缺陷中流失,导致注水效果不佳。

增注措施:采用堵漏等措施,修复油井井筒缺陷,提高井筒完整性和通透性,改善注水效果。

2. 井筒降效严重注水井在开采过程中,井筒降效严重,注水流量小,注水效果不佳。

增注措施:对于井筒降效严重的注水井,可以采用注酸等方法进行治理,提高注水效果,促进油井产量的提高。

三、注水工艺影响注水工艺是影响低渗油藏注水井欠注的重要因素之一,良好的注水工艺可以提高注水效果,改善油井产量。

枣34区块欠注原因分析及治理对策

枣34区块欠注原因分析及治理对策

枣34区块欠注原因分析及治理对策摘要:针对深层低渗油藏枣34区块注水井高压欠注难题,通过对改油田储层的物性、注入水水质、注入水与地层水配伍性试验进行研究分析,确定了枣34区块储层欠注的主要原因。

结果表明:储层物性差,注入水水质不达标,注入水与地层配伍性差是欠注的主要原因。

基于此,有针对性的提出了预防储层损害的措施和手段,改善注水效果,提高注水效率。

关键词:低渗透油藏,欠注,治理对策枣34区块自1999年投入开发,区块内孔二段注过水的井数为18口,单注孔二的井有15口。

大部分注水井均存在不同程度的注水压力上升、注入量下降的问题。

投转注初期注水压力12.5~27.2MPa,注水压力上升至30MPa,用时2~36个月,平均用时11个月,对油田后期注水开发造成一定程度的影响。

针对枣34区块注水困难问题,分别从储层物性分析、注水水质分析、注入水与地层水配伍性评价等进行分析。

1、注水井欠注原因分析1.1储层物性分析枣34区块助力油层为孔二油组,油藏埋深2140-2640m,原始地层压力25.06MPa,地层孔隙度主要分布在14-22%之间,平均为18.3%,渗透率主要分布在5-38×10-3μm2之间,平均为15×10-3μm2,属于中孔、常规低渗储层。

主要以原生粒间孔、次生溶孔为主,原生粒间孔主要为三角形及四边形和不规则型,平均孔径在15μm~98.32μm之间,喉道平均宽度13.58μm,孔隙连通性一般。

1.2储层敏感性特征根据枣34区块取芯井进行储层敏感性分析,储层敏感性受内因(岩石骨架颗粒、粘土矿物成分)和外因(空隙结构、流体状态变化)共同影响。

枣34区块总体表现为中等偏强速敏、中等偏强水敏、中等酸敏、弱碱敏、弱应力敏感性。

枣34区块为高矿化度区块。

地层采出水为CaCL2型,pH值为7,总矿化度31234mg/L,CL-浓度为18534mg/L。

根据注入水与地层水的水性质对比,结果显示:水型一致、矿化度相当且注入矿化度远高于临界矿化度,因此,水敏及盐敏对储层造成伤害的潜在风险相对降低。

注聚欠注井堵塞机理及增注对策研究

注聚欠注井堵塞机理及增注对策研究

入 1 2 1 端) 的侧孔压力, 计算P b r 值, 根据实验结果分析岩心渗透率
大小对聚合物溶液注入性能的影响 。
中, 观察 入 I Z l 压 力变化 , 主要考察 注入压力对注 入速 度的变化关 3 . 注聚过程中压力梯度变化规律研 究 系。 采用 常规短岩 心按调和 平均方式 排列拼接 长岩心 。拼 接好 3 . 化学解堵+ 提压增 注技术研究 ’ 后 装入 长 岩心 夹持 器 , 以0 . 5 m L / m i n 注入 1 8 0 0 mg / L的聚 合物 溶 实 验方法 : 选用化学解堵 实验中的岩心 , 化学解堵 后采用不 液, 记录入口端压力、 1 , 3 处( 据入 口端) 和2 , 3 处( 据入 口端) 的侧 同的泵排量进行 驱替 , 提高驱替压 力, 研究化学 解堵 后提高驱替
1 . 聚合物 浓度对 注入性 的影 响研 究
t 阜’ b— cH 量

c o
N l H
+ 7 n l i 2 0 2 = 3 n C O 2 T+ 9 n H 2 0 + n N H3 T + 热量
但是, 对 于注聚过程 中压 力缓慢上升导致欠注 的注聚井 , 采
岩心 选择气测渗透率在0 . 5 m 2 左右的岩心以0 . 5 m 1 . / m i n 的驱替
用 中原油 田注 入水 配制不 同浓度 ( 1 2 0 0 m g / L 、 1 5 0 0 m g / L 、
用化学解堵方法进行 增注 , 效果较差 , 需要对化学解堵 方法进行 ,
选取渗透率相近的岩心 , 用注入水做驱替介 质测岩心的水测
渗透率 K 1 , K 1 为岩心的原始水测渗透率 , 注入压力为 P 1 , 流量为 孔隙体 积倍数 的变化规律 及各聚合物 浓度对岩 心堵塞程度 的影 Q 1 注3 0 0 0 m g / L 的聚合溶物液 , 注1 P V, 静置 1 h , 如 此循环 几次 ,
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

欠注井治理对策及探讨
【摘要】本文主要分析了二矿地区水井欠注的原因,并针对原因提出解决对策。

1、前言
注水是水驱开发油田的油井保持高产稳产的基本动力和提高采收率的基本手段,抓好油田注水工作是关键,抓好分注质量是油田注好水的前提。

随着油田不断的开采,储量逐年降低,为了满足油田开发的需要,“注够水、注好水”是注水工作面临的一个主要的问题,对于二矿地区来说,随着开采程度的提高和层间矛盾的加大,目前二矿地区欠注井比例逐渐上升,制约油田开发效果,严重影响了油田的最终采收率。

2、欠注井基本情况如下
截止到2014年3月份,二矿已投注水井565口,正常开井450口,笼统井59口,分注井506口,分注率为89.5%。

以上次分层测试资料欠注为准,共有欠注井80口,共有欠注层118个,占开井层段数的8.1%,日配注1950m3/d,在平均压力13.8Mpa下,日实注只有492m3/d。

由于欠注井区注水量低,油水井之间建立不了有效驱动,油层难以动用或动用较差,导致地质储量难以动用,制约了油田可持续发展。

(1)欠注井地质成因分析
从欠注井地质成因分析,大致可分如下几种类型,包括油层发育差、层间矛盾大、油层污染、油层连通差。

主要是地层条件差,层间矛盾严重,方案配注与油层实际吸水能力及需求差异较大。

由于注入水质变差堵塞油层,注水管柱结垢造成井底污染,油水井注采平衡状况改变等多种因素影响,使注水层的配注量与油层实际吸水能力及需求差异大,造成部分层段注水不合格。

(2)注入水质方面分析
油田注入来水主要由联合站处理。

水质处理站内水质合格率保持较好水平,但注水管网中的注入水质却发生很大的变化,使注入水质不合格。

造成水质超标的主要原因是:
1)出站时水中带有各类细菌,因注水干线较长,细菌在管线中大量繁殖,使注入水逐渐变黑。

2)部分管线内壁腐蚀严重,造成注水杂质上升。

3)由于洗井不彻底,造成干线中杂质及细菌沉积在管壁下,形成水质二次污染。

由于水质脏,易造成水嘴堵塞,压力上升,水量下降,测试资料无法使用,合格率降低。

(3)测试方面分析
在测试过程中,注水压力上升,注水量下降,层段吸水变差。

从测试方面分析有两方面:一是测试仪器下入井底过程中将管壁上的脏物刮掉堵塞油层或水嘴,二是偏心配水器可能存在问题。

(4)生产管理方面
由于管线出漏、设备维修改造、钻井放压,来水泵压不稳、长时间故障停井,造成注水近井地带油层变化,甚至引起污染,致使注水井恢复注水后注水压力注水量波动,影响注水合格率。

3、有针对性地开展欠注井治理,改善注水状况
欠注井欠注的原因很多,在欠注井治理上应加强研究,加大欠注井治理的基础研究工作,努力作到对症治理,恰到好处的解决分层注水与层段欠注的矛盾。

(1)在方案调整方面下功夫,减缓层间矛盾,通过改善层间矛盾,提高注水压力,可以治理部分欠注层。

(2)应用纳米增注工艺,治理欠注井,纳米材料具有颗料尺寸小、比表面积大、表面能高,无毒、无味、无污染的无机非金属材料,具有极强憎水亲油能力,其憎水率在99%以上。

(3)加大酸化调剖力度,提高油层吸水能力,针对欠注井采取酸化、调剖、喷砂射孔等方式治理,从而改善岩石内部孔道的连通性,解除地层的污染,提高油水井的生产能力。

4、结论与认识
(1)做好注水干线的管理工作,防止二次污染,定期冲洗干线,确保干线水质合格。

(2)对水质不好的区域,安装过滤器,防止杂质进入地层而污染油层。

(3)加强测试管理,提高调配合格率,在测试过程中发现压力上升比较普遍。

因此应摸索层间矛盾大的井适合使用哪种型号封隔器,确保每口井调配达到最佳状态,避免因调配不合理引起欠注。

(4)开展欠注井综合治理,改善注水状况,加大对欠注井的治理研究,建立欠注井层地质因素方面的综合研究,综合判断是否有治理价值,对有治理价值井制定多种治理措施。

参考文献
[1]焦桂艳.提高注水合格率的方法及实践认识[J].科学技术,2011
[2]陈斌.影响吸水剖面测井资料准确性的因素及对策[M].湖北:江汉石油学院学报,2002年6月
[3]苗艳华.分层注水合格率影响因素及提高措施[J].中国城市经济,2011。

相关文档
最新文档