电动给水泵油系统进水原因分析及处理

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给水泵驱动汽轮机润滑油中进水原因分析及处理对策

给水泵驱动汽轮机润滑油中进水原因分析及处理对策
杨真 学 宋绍伟 杜化 中 , , , 周海青 邱现 堂 盛喜兵 刘晓宏 , , ,
(. 1 山东菏泽发 电厂 , 山东省 菏泽市 2 43 ; . 702 2 西安热工研究院有限公司, 陕西省 西安市 70 3 ) 10 2 摘 要: 介绍了 l台给水泵驱动汽轮机润滑油系统的设计特点 , 给水泵驱 动汽轮机在 正常运行和 启停机过程 中遇到 该
为 一 台交 流 润 滑 油 泵 运 行 , 过 一 只 滤 网 和 一 只冷 油 通
器 向 小 汽 轮 机 及 汽 动 给水 泵 系 统 供 油 , 承 润 滑 油 供 轴 油 压力 一 般 在 1 5 k a左 右 , 烟 风 机 运 行 维 持 油 箱 3 P 排
处 于 微 负 压 状 态 , 个 系 统 中 无 在 线 滤 油 装 置 , 质 整 油
汽 动 给 水 泵 的 润 滑 油 系 统 由 小 汽 轮 机 供 给 , 就 也 是 与 小 汽 轮 机 润 滑 油 系 统 公 用 。 小 汽 轮 机 的 润 滑 油 系 统 为 独 立 系统 , 主 机 润 滑 油 不 共 用 。润 滑 油 系 统 与 布 置 有 2台 交 流 润 滑 油 泵 , 1台 直 流 润 滑 油 泵 , 2只 滤 网 和 2只 冷 油 器 , 外 有 一 只 排 烟 风 机 , 常 运 行 中 另 正
关键 词 : 水 泵驱 动 汽轮 机 ; 给 汽轮 机 润 滑 油 ; ; 水 分析 ; 对策 中 图分 类号 : K 6 . T 2 38 6
0 引言
油 中带 水 的 问 题 在 各 发 电 厂 的 给 水 泵 驱 动 汽 轮 机 ( 称 小 汽 轮 机 ) 滑 油 系 统 中 均 普 遍 存 在 。润 滑 简 润 油 中含 水 超 标 会 降 低 润 滑 效 果 , 剧 设 备 老 化 , 重 加 严 时 影 响 油 膜 的 形 成 , 成 轴 承 的 损 坏 , 且 是 机 组 振 造 并 动 超 标 的原 因 之 一 。 对 小 汽 轮 机 润 滑 油 中 含 水 量 大 的 原 因 进 行 分 析 , 提 出 相 应 解 决 办 法 是 很 有 必 并

汽动给水泵润滑油系统进水原因分析及处理

汽动给水泵润滑油系统进水原因分析及处理
Vo 1 . 3 2 No . 4
Au g . 2 0 1 3
河北 电力 技 术
HEBEI ELECTRI C POW ER
第3 2 卷 第 4期 2 0 1 3年 8月
汽动 给 水 泵 润 滑 油 系统 进 水 原 因分 析 及 处 理
Ca u s e An al y s i s a n d Tr ea t men t o n Oi l Sy s t e m Fl o wi n g i n t o Wa t er o f
Ab s t r a c t : F o r t h e p r o b l e m o n wa t e r f l o wi n g i n t o t h e o i l s y s — t e m o f t u r b i n e - d r i v e n f e e d wa t e r p u mp i n He b e i Hu a d i a n S h i
冷 油 器 。机 组 正 常 运 行 时 1台 交 流 润 滑 油 泵 运 行, 经 过 滤 网 和 冷 油 器 向小 汽 轮 机 及 汽 动 给 水 泵
j i a z h o a n g Yu h u a Th e r mo e l e c t r i c Co . , L t d . , t h r o u g h d e t e c t i n g
t ur bi n e a nd pr e s s ur e of s t e a m l e a ka g e i s h i g he r t ha n s t e am
系 统供 油 , 轴承 润 滑 油 系统 供 油 压 力一 般 在 0 . 2 5 ~
0 . 3 M Pa 。 Nhomakorabea河北 华 电石家 庄裕 华热 电有 限公 司 1号 机组 为

给水泵润滑油中进水的原因

给水泵润滑油中进水的原因

给水泵润滑油中进水的原因
给水泵润滑油中进水的原因可能有以下几种:
1.轴封漏汽:轴封高压端和低压端未分开设置,在机
组负荷变化时,若调整不当,难免会有一端轴封发生窜汽,而且轴承箱是微负压,极易把泄漏的蒸汽吸入轴承箱内,导致润滑油水分超标。

2.冷油器泄漏:冷油器采用的是板式换热器,水侧和
油侧之间采用橡胶密封,检修装复要求精度高。

极易发生密封条压偏、错位,检修装复时密封条未清理干净的情况。

3.给水泵密封水窜水:设备长期运行,给水泵内密封
衬套、导叶衬套和平衡鼓衬套都会发生不同程度的磨损,导致给水泵效率下降,内部泄漏变大,为了防止给水外泄,调高密封水流量及压力。

当轴承箱挡油环或者油封出现磨损,间隙值大于标准值时或者密封圈老化密封效果降低时,密封水极易顺着转轴流入轴承箱,导致润滑油水分超标。

4.油封的影响:当油封与轴的间隙大于允许值时,因
轴承箱微负压的关系,会导致其他含水介质进入润
滑油系统,导致润滑油含水量超标。

5.排烟风机的影响:出口管线较长,整体垂直走向,
当遇到气温较低时,排气管内烟气中水汽会凝结成水,倒流回油箱内,不仅影响润滑油颗粒度品质,也会导致水分超标。

6.其他影响:润滑油油箱顶部检修孔、人孔门、回油
滤网盖板密封不良。

油泵端面密封不良。

轴承箱盖、轴承观察窗密封不良。

这些方面,不仅会因油系统的微负压使空气中水分进入油系统,还会造成油系统颗粒度超标,润滑油发生渗漏等。

以上内容仅供参考。

电动给水泵组常见故障及分析处理方法

电动给水泵组常见故障及分析处理方法
7.平衡水压力和流量突变
轴向推力增大。
检查平衡装置间隙。
叶轮损坏或破裂。
更换叶轮。
动静部分摩擦,运转不平稳。
检查间隙和转子中心位置。
平衡装置严重磨损。
更换平衡装置。
8.泵过热或卡住
泵干转。
检查进口阀是否开启,检查入口过滤器是否清洁,检查前置泵出口压力是否正常,检查再循环阀是否失灵。
泵内部零件相互摩擦。
泵内或平衡鼓磨损严重。
拆泵检查,按要求检修或更换。
叶轮损坏或破裂。
换新叶轮,并查明原因。
级间密封损坏。
检查中间段的接触面或“○”型圈并更换“○”型圈。
4.泵组过负荷
系统阻力加大。
检查给水泵系统,查出原因并排除。
转动件与静止件相摩擦。
检查动、静间隙和转子中心位置,并测其弯曲度和跳动。
5.轴承噪音等级过大
电动给水泵组常见故障及分析处理方法
故障名称
可能原因
处理方法
1.泵组启动不起来
电源故障或单相。
检查电源。
电机故障。
检查电机。
启动器故障。
检查启动器。
泵组卡住。
拆去联轴器,用手盘动水泵转子如盘不动则应拆泵检查修理。
电气或热工故障。
检查电气或热工保护。
2.启动后无流量
进口阀关闭。
开启进口阀。
泵入口滤网堵塞。
检查各部间隙。
泵组中心不对。
重新调整中心。
9.噪音及震动太大
中心不对。
重新调整中心。
轴瓦磨损。
重新更换轴瓦。
动、静部件摩擦。
检查各部件间隙。
叶轮损坏。
更换叶轮。
压紧螺栓松动。
检查并拧紧螺栓。
10.机械密封泄露量大

3、4号机电动给水泵密封水回水不畅原因分析及处理

3、4号机电动给水泵密封水回水不畅原因分析及处理

3、4号机电动给水泵密封水回水不畅原因分析及处理我公司3.4号机电动给水泵密封水回水存在回水不畅的现象,密封水回水不畅,致使密封水泄漏,还有可能进入轴承,导致电泵润滑油乳化,这样就使这部分凝结水无法回收,提高了机组的补水率,影响机组的经济性。

标签:电泵密封水回水不畅原因分析处理一、3、4機电动给水泵密封水回水运行现状1.我公司3.4号机电动给水泵为上海电力修造厂生产的FK6D32型泵,该型号给水泵的密封系统为反螺旋迷宫密封,主要原理是通过间隙控制的方式来调整给水泵的泄露量。

给水泵密封水取自凝结水泵出口母管,并在取水管路中设置高精细的滤网,过滤来密封水,以保证其纯度;回水可分为两路:一路经过直接去回水母管,流入地沟,一路经水封进入凝汽器汽侧;泄荷水返回到给水泵的前置泵进口进口管道。

密封水的泄漏温度的调整是通过对轴套中部注入密封水的方式来进行的,因此,对于注入密封水的质量,保持高纯度,且不含杂质。

给水泵投入正常运行后,给水从泵入口和泵的平衡腔室沿迷宫密封分别泄出;电动给水泵泵在备用泵期间,给水继续保持从迷宫密封外泄。

2.在所有工况条件下运行,压力控制阀调节到迷宫密封压力至如下数值:密封水压力=泄荷水压力+0.1Mpa,凝结水以高于泄荷水0.1Mpa的控制压力注入,压力控制阀保持密封水与泄荷水之间的压差在0.1Mpa,压力阀需要安装一个独立的差压控制执行器,自动执行器信号取自于密封水和泄荷水上的接头。

每台泵传动端和自由端两只迷宫,只须一只压力控制阀控制。

为减少控制阀和迷宫密封之间的管道损失,控制阀应尽可能的安装在靠近给水泵处。

我公司电泵密封水调节阀位置安装在汽机房零米层,设计正常时3.4号机电泵密封水回水经U型水封回收至凝汽器汽侧,在电泵备用时曾与运行专工调试将密封水回水经多级水封回收至凝汽器,但密封水回水存在回水不畅的现象,密封水回水不畅,致使密封水泄露,沿轴进入轴承乳滑油系统,导致电泵润滑油乳化,造成目前3.4号机电泵偶合器油箱内油多次乳化,严重影响到电动给水泵、液力偶合器的正常安全运行,而排入地沟,则使这部分凝结水无法回收,提高了机组的补水率,影响机组的经济性。

电动给水泵滑油系统的调试及处理

电动给水泵滑油系统的调试及处理

电动给水泵滑油系统的调试及处理邹伟明;罗吉江【摘要】在核电机组中,电动给水泵润滑油系统是给水泵重要的组成部分.依据某核电机组电动给水泵润滑油系统的运行特点,分析了该润滑油系统在调试及运行中出现的多项问题,并反馈了调试经验,可为同类机组的运行及系统调试,提供借鉴.【期刊名称】《电站辅机》【年(卷),期】2018(039)003【总页数】3页(P45-47)【关键词】核电;给水泵;电动;润滑油;系统;调试;过程;处理【作者】邹伟明;罗吉江【作者单位】山东核电有限公司,山东烟台265116;山东核电有限公司,山东烟台265116【正文语种】中文【中图分类】TK264.1+20 概述在压水堆核电机组中,由给水泵将除氧器给水升压后,再经高压加热器升温,然后供给蒸汽发生器。

某核电机组采用了单级双吸定速给水泵,由前置泵和主泵构成,布置在常规岛侧的零米处。

2台给水泵共用1台电机,正常运行时,每台给水泵能提供33.3%的总给水流量,无备用泵[1]。

在调试给水泵润滑油系统的过程中,出现了辅助润滑油泵不能自动停运、给水泵电机回油温度高等问题。

通过排查原因,从根本上解决了这些问题,为后续同类型机组给水泵润滑油系统的调试,提供借鉴。

1 给水泵润滑油系统每台给水泵均配置了独立的润滑油站。

润滑油站为整体式布置,应用了模块化设计。

给水泵布置在零m处,是为了确保主给水泵润滑油回油的通畅,润滑油箱被布置在地面下的地坑中。

给水泵润滑油系统主要由1个油箱、2台辅助油泵、1台安装在泵轴上的轴头泵、1台管壳式冷却器、1台双筒过滤器及相应的管道、阀门等设备构成[2]。

1.1 系统流程当给水泵停运后,由给水泵润滑油系统中的任1台辅助油泵,提升润滑油的压力。

润滑油经冷油器冷却后,经过双筒过滤器进行过滤,再分别为主给水前置泵、电机、变速箱及主给水泵提供润滑油。

当给水泵运行时,安装在主给水泵轴上的轴头泵随之运行,油箱内润滑油经轴头泵升压后,再进入给水泵润滑油母管,依次经过冷却器和过滤器,为设备提供润滑油。

水泵故障分析及处理措施

水泵故障分析及处理措施

水泵故障分析及处理措施摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,发电厂建设越来越多。

发电厂水泵在长时间运行过程中会出现各种各样的故障问题,这些问题会给电厂的安全生产造成威胁。

本文首先对水泵故障分析及处理措施进行研究,其次探讨水泵维护措施,以供参考。

关键词:发电厂;水泵;故障;检修;措施引言水利工程引水灌溉要先行,水利经济的快速发展,对大型双吸离心泵的需求将会越来越大。

研究泵站大型水泵的运行管理及维修养护技术,及时发现水泵故障,诊断分析原因,快速消除缺陷,对保障泵站安全运行,延长水泵使用寿命,降低泵站能耗、减少供水成本、提高装置效率尤为重要。

1水泵故障分析及处理措施1.1水泵无水流排出(1)水泵机组进水阀、出水阀或检修阀门未打开或因机械、电气故障阀门自动关闭所致。

泵站水泵机组在开启前,进水阀、出水阀及检修阀都处于全关状态,无论是就地或远程方式操作,均须打开进水阀和检修阀,使泵体内充满水,关闭出水阀启动(为了降低启动功率),若启动操作中未能打开进水阀、检修阀,泵体内因没有灌满或机组启动后未能及时打开出水阀,水泵无水流排出。

(2)管道及泵壳内积气。

当管道及泵体内积气未排出就启动水泵机组,由于泵体内未能达到真空状态,水泵无水流排出。

(3)吸入管路漏入空气。

水泵机组的吸入管路或连接的抽真空泵管路密封不严,导致管路内进入空气,无法完全充满液体,水泵无水流排出。

(4)水泵进口或叶片被异物堵塞。

当泵站引水渠道或进水池内有较大异物,如树根、柴草、薄膜、溺水的动物或进水池底部脱落的混凝土块等,都有可能堵塞进水阀和水泵叶轮进水口及叶片,导致水泵无水流排出或运行中断流。

(5)水泵吸程过大。

运行中,水泵进水池的液面是浮动变化的,在管道长度、弯道及管件数量确定的情况下(即局部阻力损失不变),进水池水位过低,会导致水泵吸程增加,启动后不出水或运行中发生断流。

1.2管道振动治理加装轴向限位后管道对给水泵轴向推力和扭矩略微减小,但加大了管道对前置泵的轴向推力和扭矩,总体小于前置泵推力和扭矩允许的最大值。

660MW机组给水泵汽轮机润滑油进水的原因分析及处理

660MW机组给水泵汽轮机润滑油进水的原因分析及处理
2 0 1 3 年第0 8 期
科技 圈向导
◇ 科技论坛◇
6 6 0 MW 机组给水泵汽轮机润滑油进水的原因分析及处理
李 奥
禹州 4 6 1 6 9 0 ) ( 许பைடு நூலகம்昌龙 岗发 电有 限 责 任公 司 河 南
【 摘 要】 许 昌龙 岗二期 2 x 6 6 0 0 MW 两 台小机在正常运行和启停机过程 中, 润滑油 中带水较 多的情 况, 给水泵 汽轮机 润滑油 中带水, 直接 影响机组的安全运行 。 本文从 设备 结构及运行方式上分析 了润滑油中带水原 因, 提 出了 导致 润滑 油中带水的主要 因素, 并有针对性地提 出了治
2 . 润滑 油 进 水 原 因 分 析
2 . 1运行 调控 汽泵密封水不当造成润滑油中进水
3 . 采取有效措施避 免汽泵润滑油中进水
3 . 1 加强汽泵密封水运行监视和调整. 避免汽泵润滑油进水 通过以上对 给水泵组结构及运行操作 的详 细分析 . 在机组启动 、 为了阻止给水泵泵体 内高压给水外泄 . 自由端和传 动端都设 计有 螺旋迷宫密封。 这种密封结构特点是轴套外圆与衬套 内圆分别加工方 停机和正常运行过程 中都有可能发生润滑油进水 的事故 。 启动阶段 . 在泵 体注水 前先投运密封水 系统 . 且将密封水差压 控 向相反的多头螺纹 . 间隙一般控制在 0 . 4 0 — 0 . 4 8 a r m 。通过迷宫密封间隙 制在 5 0 K P a 左右 ; 注意现场给水泵轴端 的检漏孔 滴水情况 . 尽量 避免 控制泄漏 的方式进行汽动给水泵 的密封工作 汽泵密封水采用凝结水 控 泵出口 母 管来水 . 其 回水分 为两路 : 一路经过密封水 回水 母管去地沟 泵侧呼吸器 冒水 :主机建立真空 以后稍开小机排汽蝶阀的旁路阀 . 5 0 K P a左右 .避免由于阀门内漏导致汽缸内起 或凝汽器 :另一路回到汽泵前置泵进 口电动门前的前置泵进 口管道 . 制小机排汽缸真空在一 压并且可将 含水量大的空气抽走 : 适 当关小小机油箱排 油风机 出口 如 图所 示 : 使得油箱 内保持微真空一 2 K P a 左右 . 同时保证各轴承 回油顺畅 : 检 如果 密封 水 回水不畅 . 就有 可能造成小机油箱 中进水 . 润滑油 中 阀。 后轴封处保温层 , 若有遮挡则联系相关人员清除 : 投入轴封 大 量带水 . 破坏了润滑油 的油质 . 严重影响到汽 动给水 泵和小机 的正 查小机前 、 蒸 汽时 . 就地缓慢开启轴封进汽 电动阀 . 注意观察两 端轴 封和汽缸顶 常安全运行 。 密封水压力调整方式 : 在正常运行情况下 : 密封水压力= 泄荷水压 部 调阀门杆漏汽为不可见。 正常运行阶段 .时刻关 注密封 水差压的波动大 小 .一般控制在 力+ O . 1 M p a . 凝结水 以高于泄荷水 0 . 1 M p a 的控 制压力注人 . 压力控制 0 0 K P a 一 1 2 5 K P a 之间 : 关注 密封 水回水温度 . 一般 比密封水温度略高 阀保持密封水与泄荷水之间 的压差在 0 . 1 M p a 。汽泵密封水进水通过 1  ̄ C 左右, 若过高 的话则适 当凋大密封水差压 : 注意观察对 比检漏孔滴 调节阀进行调节 .阀后压力不宜过高 .比汽泵 前置泵 的进 口压 力大 8 及时排 出小机排油烟风机 出口油烟分离器内积水 0 . 0 5 Mp a ~ 0 . 1 M p a 即可 . 密封水进排水 温差大不能高 于 4 5  ̄ C ( 3 5  ̄ C 高一 水 大小 : 停运 阶段 , 及时调节密封水差压 , 使 呼吸器不 冒水 ; 检查小机排汽 报警 , 4 5 ℃高二报警 ) , 泄荷 水管道 的隔离 门误 关或阀芯脱 落 , 都会造 若 成泄荷水 无法正 常回到前置泵进 口 如果 泄荷水不能正常回到汽前泵 减温水阀已可靠 隔离 :关闭小 机排汽蝶 阀后注意排汽压力不起压 . 关闭前 、 后轴 封电动 阀后必须 手 人 口,那么汽泵密封水的泄荷水不可避免会增加 到回 u形水封 的水 有必要则微开小机排汽蝶 阀旁 路阀 : 动摇严 , 并及 时开启 阀后的疏水阀 : 不影 响主机 和邻小机 的情况下 , 微 量中去 . 密 封水 回水量大 . 导致 回水不畅。 真 密封水回水 量的大小需要现场监视 . 当监视 不力时就会发生密封 开小机轴封回汽 至轴加风机隔离阀 :必要 时停运小 机排油 烟风机 : 空 即将到零时及时隔离轴封 汽 : 及时观察 油箱 油位的变化 : 及 时对 油 水 回水腔室底部检漏孔来不及排水 . 进而从 呼吸器 向外 大量冒水。此 时 因给水泵组 的润滑油 系统 内有负压 . 水就通过轴承油档的空隙被吸 箱放水。 3 . 2进行轴承呼吸器 内滤芯改造或定期清理 .从而避免汽泵润滑 人油系统 中。运行监视 给水泵 的密封效果好坏还有一个指标 : 密封水 回水温度 。当该 温度 明显 比密封水进水温度高时( 大干 3 5 ℃即报警 ) , 表 明泵 内高温水外泄 或螺旋密封 的径 向间隙变大了。 2 . 2 给水泵轴端密封结构缺 陷造成润滑油进水 水泵泵体 内水侧 与轴承腔室 的油侧 中间只有 宽度约 2 5 m m 的油挡 来分 隔 , 油挡 为组 合件 , 内部 间隙极 小。水侧 由于满水存 在一定微正 压; 油侧 由于油箱排油烟风机的抽 吸作用 , 存在一定 的微负压 ; 同时油 侧 的呼 吸器 ( 滤芯是烧结 滤芯 ) 因灰尘堆 积而堵塞 , 因此 . 一旦满水极
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电动给水泵油系统进水原因分析及处理时岩(宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司,宁夏青铜峡751600)摘要:电动给水泵(电泵)是火电机组的主要辅助设备之一,电泵油系统(油系统)管路系统布置比较复杂,油系统进水后需要科学的方法处理,如果处理方法不当,会增加处理时间和工作量,延长电泵的退备时间。

通过对我厂油系统进水后处理方法的分析和总结,提出了一套科学的方法快速的处理油系统进水,及时恢复电泵备用,提高机组运行可靠性。

关键词:电泵,油系统进水,处理方法Cause Analysis and Treatment for Water into Lubricating Oil System ofElectric Water PumpAbstract:Electric water pump is one of the main auxiliary equipment of thermal power units, the piping system layout of electric pump oil system is more complex. We needs scientific method to deal with water into the oil system.It will increase the processing time and workload, prolonged retreat for the electric pump if the processing method is undeserved. Through the analysis and summary of the treatment method of water inlet oil system in our plant, we put forward a set of scientific method to treatment water into oil system rapidly, restore the electric pump spare time, and improve the operation reliability of the generating unit.Key words: Electric water pump, Water into the oil system, Processing method锅炉给水泵的拖动方式一般分电动机与汽轮机2种,即分电动给水泵和汽动给水泵,目前大型火电机组均采用汽动给水泵运行,电泵备用方式布置,当1台汽动给水泵组跳闸后,电动给水泵组联启给汽包供水[1]。

近几年,随着电网的不断饱和,火电机组调峰变的越来越频繁,导致汽动给水泵缺陷增多,可靠性下降,这就要求电泵的可靠备用变得越来越重要。

电泵设计运行能够带30%负荷。

油系统分润滑油和工作油两部分,润滑油为电泵系统运行时各轴承、齿轮等润滑,工作油是为耦合涡轮传递力矩提供介质,运行中润滑油和工作油产生的热量由润滑油冷油器和工作油冷油器冷却。

油系统使用抗氧防锈32号汽轮机油,具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防锈等性能,具有优良的分水性能,能彻底分离因各种原因进入系统的水分[2,3]。

电泵备用时,辅助油泵为各轴承提供润滑油,电泵运行后,耦合器带动润滑油泵和工作油泵运行,为自身提供润滑油和工作油,辅助油泵随即停止运行。

图1为电泵各设备的相对高度位置,和油系统管路布置图,润滑油管路在地平面以下的部分已用混泥土浇筑。

图1-1电泵油系统布置图1 油系统进水现象与原因在一次电泵前置泵轴承端盖漏油的缺陷处理中,停运了电泵辅助油泵,润滑油冷却器冷却水依然运行,在处理漏油缺陷过程中,润滑油冷油器端盖出现漏水,紧固无效后隔离冷油器冷却水系统,同时处理冷油器漏水缺陷,在润滑油冷油器端盖漏水缺陷处理完成试运时,发现电泵油箱油位计已超过最高位置,随即化验油质,发现油质乳化,润滑油系统进水[4]。

如图1-1所示,油系统进水是润滑油冷油器端盖泄露所致,当冷油器端盖泄露后,压力水冲破油侧密封进入润滑油中,缺陷处理完毕后,在冷油器试运过程中,水随油循环进入到油系统各管路和设备轴承室中。

由于水和油密度差的原因,经过一段时间后油中的水会沉淀在油系统低洼和死角处,如冷油器供回油管路低处、油箱底部死角、设备各轴承室下部等,很难使用滤油将这些水全部滤出。

后来经过多次换油和其他措施也没有很快解决问题,总结原因如下。

a. 查找漏点不彻底,油系统进水后首先要彻底的查找漏点并进行处理,如冷却器、轴承室等,彻底的排除和确定漏点,并可靠的处理。

b. 盲目的进行油循环和滤油,油系统进水后,不能盲目的进行油循环和滤油,首先要确定进水的范围和进水量的多少,一旦进行油循环或滤油,水会扩散到整个系统中。

c. 换油不彻底,当确定水已进入整个油系统后,应立即进行彻底的换油,如果拖延时间,水会沉积在系统底部的死角处,增加换油的难度。

d. 滤油机性能失效,油系统进水后最有效的方法是换油并使用滤油机脱水,但是滤油机脱水原理和滤芯对滤油机的脱水性能有很大影响,滤芯经过一段时间的运行后就会失效,失去脱水能力[5]。

2 进水后处理方法由于电泵转速较高,对润滑油的颗粒度和水分都有很严格的规定,颗粒度(NAS1638)小于7级,水分小于100 mg/L,也就是说油箱中只要进入20 mL的水,油质水分就会超标,要求非常严格的。

通过电泵润滑油进水后的处理和经验积累,总结了如下处理过程,可以大大缩短处理时间,减少工作量。

2.1 查找漏点并消除油中进水后要立即停运冷油器、电泵机械密封冷却水等系统,查找出泄露点和泄露原因,并消除漏点,查找漏点的措施要切实有效,将润滑油和水接触的设备全部排查一遍,如果是冷油器漏水,应解体漏油器查找漏点并消除漏点,以防再次怀疑泄露而增加工作量。

2.2 更换润滑油a. 油系统静态时进水,油系统进水较多或不能确定进水多少时,须立即将乳化的润滑油全部清理出来,此时不能滤油或者循环油系统,应先化验油箱油质情况,如油箱油质仍合格,说明进水较少,只需隔离系统,将进水设备中的润滑油清理即可,如油箱也已进水,则只能更换全部润滑油。

油系统进水后应立即切断水系统和油系统,尽量保持原始状态,严禁启动滤油机滤油和或启动辅助油泵,应先确定油系统进水范围,然后确定换油方案,如果盲目滤油或启动辅助油泵,水会随油循环进入各个低洼的死角,给换油带来很大困难和工作量。

b. 油系统全部进水,如果水已跟随润滑油进入各管路和系统,应立即停止油循环,防止水更多的积聚在系统死角。

此时需更换润滑油,更换时尽量将整个系统的油全部抽出,然后使用滤油机灌注新油并清洗油系统4 h以上后排出,随后加入新润滑油,油位控制在低油位以下。

清理润滑油时要特别留意死角位置,将冷油器进、回油管路、电机和给水泵轴承室、润滑油供回油管路的残油清理干净,尽量做到将系统内乳化的润滑油全部清理出来。

2.3 开始油循环并进行滤油换油完毕后可进行滤油,为了使耦合器和油箱内润滑油充分混合流动起来,需启动电泵低速运行以配合滤油机滤油,并监视电泵各轴瓦温度,严禁在油中进入水分较多时启动电泵。

每隔2 h取油样化验,直到油质水分小于80mg/L后停运电泵,继续进行滤油,此时为了提高滤油效率,应将冷油器冷却水停运,利用滤油机将油温提高至60℃进行滤油,直至水分降至40mg/L。

为了提高滤油效率,也可以在润滑油中加入适量破乳化剂,加快脱水速度。

[6]最后恢复系统,试运电泵并化验油质,如水分超标,说明油系统仍有死角残存水分,此时可启动电泵低速运行继续配合滤油,直到油质合格。

特别注意的是,当油质不合格启动电泵时,应密切观察电泵轴承温度,就地监视电泵运行有无异常声音,如果水分超标严重,严禁启动电泵运行,防止油质不合格导致轴瓦损坏。

2.4 滤油机脱水使用注意事项滤油机脱水原理分为加热真空脱水和聚结分离脱水2种。

加热真空脱水原理为,水和油在真空状态的下的沸点差异,乳化油经过加热通过真空罐时水雾化,聚集在真空罐顶部后被真空泵排出。

聚结脱水原理为乳化油通过聚结滤芯和分离滤芯时,由于水和油表面张力的差异和滤芯特殊的亲水材料的作用,乳化油中的水被分离出来,分离出的水滴不断聚集后由于重力原因沉积在分离器底部而被排出[7,8]。

两种脱水方法脱水效果各有优点,聚结分离法适用于油系统进水较多,能够快速的将多数水分离出来,但只能将水分控制在60mg/L左右。

加热真空法适用于水分较小的乳化油,由于脱水原理的限制,加热真空脱水法脱水速度慢,建议适用水分小于500 mg/L以下的润滑油,但能够将水分降低至20mg/L以下。

为了较快的分离出油系统的水分,开始滤油时建议使用聚结分离法进行快速脱水,当水分减低后使用加热真空法,进行进一步滤油,也可将2种滤油机串联使用,乳化油先经过聚结脱水,然后再经过加热真空脱水,最后回到油箱,但此方法危险性较大,需要手动调节两滤油机的流量系统,否则滤油机会自动跳闸,甚至会发生跑油,2台滤油机串联后要时刻监护滤油机的运行状态,任何1台跳闸后应立刻停止滤油,查找原因然后重启滤油机。

滤油机经过一段时间的运行后,滤油机的各滤芯都会老化失效,在滤油过程中,应每天取滤油机出口油样进行化验,如果滤油机出口油样水分或颗粒度超标,说明滤油机滤芯失效,需及时更换。

3 防止润滑油再次进水的措施a. 确保冷油器的可靠性和检修安装质量,并在回装之前进行不少于2 h的1.25倍压力试验,如有必要可以将形式落后或设计有缺陷的冷油器改型或更换为形式先进或可靠性较高的冷油器。

b. 在停运油系统时,为了防止冷油器受力不均,可以同时将冷油器油侧和水侧同时停运,可以有效的防止油中进水。

c. 严格执行取油样化验制度和每日巡检工作,如发现油箱油位异常,应立即查找原因。

d. 油箱补加油时必须先对新油进行化验,化验合格后才能加入油系统。

e. 给水泵检修过程中,重点检查两侧轴承靠泵侧的油挡和水封环间隙,保证密封性能,还应重点检查疏通机械密封漏水排水孔,保证排水通畅,如果运行中机械密封泄露较大后立即停运给水泵并化验油质,防止油中进水后没有发现。

4 结束语通过对油系统进水的综合分析和处理方法,给出了油系统进水后比较切实可行的处理方法,是经过我厂油系统进水后的处理措施总结而来,具有很强的实践性,也具有其他油系统进水后处理的借鉴意义。

通过科学的处理方法,能够快速的恢复油系统运行,减少电泵退备时间,提高机组的可靠性。

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