翻板滤池反冲洗存在问题及解决措施

合集下载

滤池常见问题分析

滤池常见问题分析
滤池常见故障原因分析 及对策
过滤工艺概述
• 过滤是原水(或沉淀水)通过介质(如石 英砂、无烟煤等滤料)以去除水中的悬浮 杂质胶体等使水澄清的过程。
• 滤池的形式:普通快滤池、V型滤池、无阀滤 池、虹吸滤池、移动罩滤池、压力滤池等。
滤池常见故障原因
• 1.滤层气阻 • 2 滤层产生泥球 • 3 跑砂漏砂 快和出水水质下降
滤池水头损失增长过快和出水水 质下降
过滤时的水头损失增长过快的原因有:滤池冲洗效 果长期不好、气阻现象、滤速控制不好、配水系统孔眼 阻塞、滤料过细或滤料层过厚、矾花强度过大以致不能 穿透滤料深层等。
出水水质下降的原因有:滤池未能及时冲洗、气阻 、滤速过高、滤层扰动、滤层中有泥球形成、滤料尺寸 和滤料厚度不合适、滤料表层形成泥膜产生裂缝、因反 冲洗时带走滤料而使得滤层厚度不够、或是因为混凝的 矾花细小易碎等。
滤层气阻
• 滤池过滤过程中,有时滤料中会积聚大量空气,特别是表层滤料 层。滤层中气泡会增加过滤时的阻力,减少过滤的水量。在反冲 洗时,气泡会随着水流带出,可以看到水面上有大量气泡冒出, 这是滤层开裂、水质变坏的原因,上述现象在生产上称作气阻。 气阻形成的原因主要有:①滤层上部水深不够,滤料层内产生负 水头现象,使水中溶解的气体析出,应及时提高滤层上部水头; ②滤池运行周期过长,滤层内发生厌氧分解,产生气体;③空气 进入滤层,滤池发生滤干;④反冲洗塔内存水用完,空气进人滤 层。相应的措施:①及时提高滤层上的水头,对于设计者来说应 尽量抬高出水口的高度,若出水口高于滤层上表面,可以避免出 现负水头现象;②在运行过程中滤池周期不易过长,一般在24小 时左右,太长考虑增加滤池过滤速度来缩短过滤周期;③若发生 滤池滤干情况,在进水时应考虑到排除滤料中的空气,如用清水 缓慢地从下向上倒灌到滤池,以赶出滤料中的气体;④滤池反冲 洗时应控制塔内的水位。

滤池异常现象分析与解决办法

滤池异常现象分析与解决办法

滤池异常现象分析与解决办法1.滤料层产生泥球滤池运行一段时间后,滤料层内经常会出现大小不一的泥球,大型滤池中的泥球直径可达1m。

泥球由截留的污染物和滤料颗粒粘结而成,通常首先在滤料层的表面出现,开始只有几mm大。

这些小泥球由于密度较小,反冲洗结束后仍出现在滤料层的表面。

如果不及时将这些小泥球打碎破坏掉,在滤池的运行过程中。

泥球会逐渐挤出其中的水分而使密度加大,在反洗时从滤料层表面沉入滤料层内部、并会相互粘结长大。

大泥球下沉到滤池的承托层上,最后把这些部位粘住,形成局部不透水区。

泥球的存在会阻塞水流的正常通过,使布水不均匀,并形成恶性循环。

大泥球出现的部位往往是冲洗水上升流速低的滤池四角和周边。

泥球形成的原因和对策可归纳如下∶①原水中污染物浓度过高,解决的方法是加强预处理,设法降低原水中这些物质的含量。

②反冲洗效果不好或反洗水不能排净,对策是提高反洗强度和延长反洗历时。

③反冲洗配水不均匀,造成部分滤料层长期得不到真正清洗,其表现是反洗后滤料层表面不平或有裂缝,对策是对配水系统进行检修。

④滤速太低、过滤周期太长,使滤料层内菌藻滋生繁殖后将滤料颗粒粘附在一起结成泥球,对策是提高滤速和加强预氯化等杀菌藻措施。

⑤泥球生成速度与滤料粒径的3次方成反比,即细滤料多的滤料层表面容易结成泥球。

对策是增加或加强表面辅助反冲洗效果,当结泥球严重时应更换滤料。

2.过滤出水水质下降①滤料级配不合理或滤料层厚度不够,应当更换滤料的类型或增加滤料层的厚度。

②进水污染物浓度太高,过滤负荷过大,杂质很快穿透滤料层。

对策是加强前级预处理,降低进水中有机物的含量。

③污水的可滤性差,滤池进水中的杂质颗粒不能被滤料层有效截留,需要加强进水的混凝处理效果,筛选使用更有效的絮凝剂。

④因为反洗配水不均匀,导致反冲洗后滤料层出现裂缝,使污水在过滤过程中出现短路现象,原水中的杂质颗粒直接参与穿过滤料层,对策是停池检修反洗配水系统。

⑤滤速过大,使原水中的杂质颗粒穿透深度过深直到逐渐穿透整个滤料层,对策是降低滤速。

滤池反冲洗风压增大的原因

滤池反冲洗风压增大的原因

滤池反冲洗风压增大的原因
滤池反冲洗风压增大的原因主要有:
1.风机出口管道汇漏:这种泄露往往会使气体被水或泥沙包裹,堵塞部分管道,使管道变薄变小,阻力变大,造成压力下降。

因此需要仔细检查每一部分管道是否正常。

2.调节阀不灵:例如执行机构阻力过大,比例阀门线性不好等。

3.滤池反冲洗水箱水位过低:水位过低会导致反冲洗泵吸入口压力过低,进而影响反冲洗风压。

4.反冲洗泵电机过载:电机过载会导致电机转速下降,从而影响反冲洗风压。

5.管道、阀门或设备堵塞:如果管道、阀门或设备堵塞,也会影响反冲洗风压。

请注意,这些只是可能的原因,具体情况可能因实际情况而有所不同。

如果遇到此类问题,建议联系专业人员进行检修。

油田过滤系统反冲洗工艺存在的问题与建议

油田过滤系统反冲洗工艺存在的问题与建议
能 力 为 2 0 1 m。 d .× 0 / ,含 聚 浓 度 为 1 / 6mg L,应
用 1 0座 D3 0 m 核桃 壳 过 滤 罐 。共 制 定 了 以下 5 . 种 试验 方案 ,通过 试验 对 比 ,优选 出合 理 的反 冲洗 参数 ( 表 1 。 见 )
表 1 反 冲 洗 方 案 对 比
油 大 学 出 版 社 , 0 5 20 .
( ) 实 例 油 藏 储 量 计 算 表 明 ,本 文 方 法 计 算 储 3
E]陈 志 海 , 勇 , 兆新 .缝 洞 型 碳 酸 盐 岩 油藏 渗 储 模 式 及 开 采 特 3 戴 郎 征 [] J .石 油 勘 探 与 开 发 ,0 5 3 ( ) 1 1 1 5 2 0 ,2 3 :O — 0. E 3李 传亮 , 双 才 , 涌 沂 .岩 石 压 缩 系数 对 油 藏 动态 储 量 的 影 响 4 王 周 [] J .大 庆 石 油 地 质 与开 发 ,0 4 2 ( ) 3 — 3. 2 0 ,3 6 :2 8
但未 见 到明显效 果 。 大 庆 油 田采 油 一 厂 ~ 六 厂 1 1 含 聚 污 水 处 理 5 座 站 中 ,存 在 各 类 问 题 站 1 3座 , 占 8 . , 其 中 2 15 存在跑 料现 象 的有 5 5座 , 占 4 . ; 过 滤 罐 结 构 47
时 间和搅拌 方式 ,为 改善过 滤工 艺反 冲洗效 果 ,提 高滤后 水质 提供 了改进 依据 。 北 四污 处理 站位 于萨北 东部 过滤带 地 区 ,设计
方法 中复杂 的地质 建模 和历史 拟 合工作 。
4 2
油 气 田地 面 工程 第 2 卷 第 1 9 2期 (0 0 1 2 1 . 2
油 气 田地 面 工 程 第 2 9卷 第 1 2期 (0 0 1 ) 21.2

翻板滤池的应用及反冲洗效果研究

翻板滤池的应用及反冲洗效果研究

终了液 位 / mm
380 700 1 350
700 280 460 700 1 350
700 280 430 680
从表 2 可以看到, 试验中, 仍保留气冲、 气水 冲、 水冲、 静置和排水的 2 个循环反冲洗过程。 设 备冲洗强度保持不变, 相应减少水冲的时间及冲洗 水量, 就能避免冲洗水量过大造成反冲洗水占满滤 池的现象发生。 两个冲洗循环重复进行, 并在排水 前适当延长静置时间, 既能确保滤料冲洗干净, 又 能避免造成滤料流失。
(3) 调整反冲洗程序, 尽可能消化反冲水流量 过大的劣势, 保证反冲质量。
通过反复研究认为调整反冲洗程序的方法可节 省费用, 缩短调试时间, 因此根据水厂的实际情况 制订了一套滤池反冲洗程序, 并进行了现场试验。 3 技术改进试验及效果
结合大工业区水 厂 CTE 翻 板 滤 池 及 反 冲 洗 水 泵的实际情况, 通过反复试验, 最终确定了的最佳 反冲洗流程, 既保证了反冲洗的效果, 又不会因水 冲强度大而造成后续反冲流程无法进行及产生滤料 流失现象。 反冲洗流程见表 2。
PAC 、 石 灰 、Cl2 原水
机械混合
污泥脱水 污泥浓缩 回收水池 竖向折板絮凝 平流沉淀池 翻板滤池
输配水管网 送水泵房 清水池
Cl2
Cl2
图 1 大工业区水厂工艺流程 Fig. 1 Process flow of grand industrial zone water supply plant
Keywords: shutter filter; bachwash; technical modification
深圳 市 大 工 业 区 水 厂 近 期 设 计 规 模 10 万 m3 / d, 远 期 设 计 总 规 模 45 万 m3 / d, 服 务 区 域 为 大 工 业区片区, 主要供应大工业区片区内工厂企业的工 业用水及其员工的生活用水, 以及附近居民的生活 用水。 大工业区水厂一期工程采用混凝-沉淀-过 滤-消毒的常规处理工艺, 一期工程工艺流程如图 1 所示。

翻板型滤池的特点及设计探讨

翻板型滤池的特点及设计探讨

翻板型滤池的特点及设计探讨摘要:本文阐述了翻板滤池过滤系统、配水配气系统、反冲洗系统的设计要点及注意事项,同时也针对翻板滤池的不足提出了建议。

关键词:翻板滤池;反冲洗;自动控制引言翻板滤池又名苏尔寿滤池(Sulzerfilter),是一种新兴的水处理过滤系统,该滤池不但在反冲洗系统、排水系统及滤料选择等方面有其独特的优点,而且在出水水质、反冲水耗量等方面也具有传统滤池无法比拟的优势。

一、技术难点分析及国内外技术现状气水反冲翻板滤池制水在国内外仍属于比较先进的工艺。

设计阶段公司与葛洲坝集团股份有限公司勘测设计院紧密联系、参观考察多处水厂并结合利用现有已知翻板滤池工艺特点大胆创新走出了新建翻板滤池这条道路;滤池施工更是巧妙的将滤池与水厂中心控制室及办公室结合在一起,实现了水厂现代化多功能环境与制水先进工艺的双赢;运行阶段,水厂以设计理论为基础,结合水厂施工生产运行,合理的更进生产运行模式,在更好的降低滤池过滤水浊度的同时降低了生产成本。

二、工程概况葛洲坝第一工程有限公司西坝水厂新建翻板滤池2座,每个滤池设计水量40000m3/d,由6格组成,单排布置,每格过滤面积40m2,滤池滤料采用均质石英砂,厚1.2m,粒径0.9mm-1.2mm,不均匀系数1.2-1.4。

冲洗周期为48小时,气冲洗强q气=15L/(m2.s);气水反冲阶段q气=15L/(m2.s),q水=4L/(m2.s);水冲洗阶段q水=8L/(m2.s)。

过滤及反冲洗过程均自动化控制,通过滤池中的液位仪的电模拟信号,自动调节出水模拟调节阀的开启度,使滤池整个过滤过程水头损失很定。

三、翻板型滤池设计特点翻板型滤池是瑞士苏尔寿公司的研究成果,因其反冲洗泥水阀板在工作过程中于0°~90°范围内来回翻转而得名。

其配水配气管示意图见图1。

ab图1翻板滤池配水配气管示意图(一)、滤池设计滤池设计规模为15.0@104m3/d,设计正常滤速为8.0m/h、强制滤速为9.0m/h。

翻板滤池在污水深度处理中的应用

翻板滤池在污水深度处理中的应用

翻板滤池在污水深度处理中的应用摘要针对翻板滤池在江苏某污水处理厂深度处理系统实际运行中出现的一些问题,通过现场调查研究,提出整改建议,结合该工程实例,提出翻板滤池在污水深度处理中设计和运行管理等方面应注意的技术要点和建议。

关键词翻板滤池污水深度处理反冲洗Abstract:According to some operation problems of shutter filter appeared in jiangsu sewage treatment plant and depth processing system, through the field investigation and study, combined with the engineering example, put forward shutter filter design and operation of the wastewater treatment management and other aspects of technical points should be noted and recommendations.Key Words:shutter filter; wastewater advanced treatment;backwash water;翻板滤池是瑞士苏尔寿(Sulzer)公司下属的技术工程部(现称瑞士CTE公司)的研究成果,具有世界水平的苏尔寿气水反冲滤池,我们称它为“翻板“滤池。

所谓“翻板“,是因为该型滤池的反冲洗排水舌阀(板)工作过程中是在0°~90°范围内来回翻转而得名。

该滤池在给水处理中已有广泛的应用,但其在污水处理中的应用却比较少见。

这里主要是通过翻板滤池在江苏某污水处理厂深度处理单元实际运行中出现的一些问题进行研究分析并提出整改方案和建议。

1翻板滤池简介1.1翻板滤池的工作原理该型滤池的工作原理与其它类型气水反冲滤池相似:原水(一般指上一级净水构筑物的出水)通过进水渠经溢流堰均匀流入滤池,水以重力渗透穿过滤料层,并以恒水头过滤后汇入集水室:滤池反冲洗时,先关进水阀门,然后按气冲、气水冲、水冲三个阶段开关相应的阀门。

滤池反冲洗优化算法

滤池反冲洗优化算法

滤池反冲洗优化算法滤池反冲洗是一种常用的污水处理设备,用于去除水中的悬浮物和颗粒污染物。

在污水处理过程中,滤池起到了至关重要的作用,因此需要对其进行优化,以提高其处理效率和稳定性。

本文将介绍滤池反冲洗的优化算法,以帮助读者更好地了解和应用这一技术。

滤池反冲洗的目的是清除滤层上的污物,恢复滤料的过滤功能。

传统的滤池反冲洗方式是周期性地对滤池进行反向冲洗,以清除污物。

然而,这种方式存在一些问题,如反冲洗频率不够准确、反冲时间不够充分等。

因此,需要对滤池反冲洗进行优化,以提高其处理效率和稳定性。

在滤池反冲洗优化算法中,首先需要对滤池的运行参数进行监测和调整。

通过监测滤池的进水流量、出水浊度等参数,可以了解滤池的运行状态,并根据实际情况调整反冲洗的频率和时间。

例如,当进水流量较大时,可以适当增加反冲洗的频率,以保证滤池的正常运行。

滤池反冲洗优化算法还需要考虑滤池内的滤料种类和状态。

不同种类的滤料具有不同的抗污性能,因此需要选择合适的滤料,并定期检查和更换滤料。

此外,滤池中滤料的状态也会影响反冲洗效果,如滤料的堵塞程度、颗粒粒径分布等。

因此,需要通过定期清洗和维护滤料,以保证滤池的正常运行。

滤池反冲洗优化算法还可以利用智能控制技术来提高滤池的处理效率和稳定性。

通过在滤池中安装传感器和控制器,可以实时监测滤池的运行状态,并根据实际情况调整反冲洗参数。

例如,可以根据进水浊度和出水浊度的变化情况,自动调整反冲洗的频率和时间,以保证滤池的最佳运行状态。

滤池反冲洗优化算法还可以通过改变反冲洗水的流速和压力,以提高反冲洗效果。

根据滤池的具体情况,可以调整反冲洗水的流速和压力,以增加反冲洗水的冲击力,清除滤层上的污物。

同时,还可以通过改变反冲洗水的流动方向,以清除滤层上的死角和积存的污物。

滤池反冲洗优化算法是提高污水处理设备处理效率和稳定性的重要手段。

通过对滤池的运行参数进行监测和调整、选择合适的滤料、利用智能控制技术和改变反冲洗水的流速和压力,可以有效提高滤池的处理效率和稳定性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

翻板滤池反冲洗存在问题及解决措施陆先镭;胡远来;贺卫宁;刘怡;陈小龙;邱迅【摘要】针对翻板滤池反冲洗时存在的废水溢流、反冲洗废水排放不完全、滤层扰动问题,在分析反冲洗过程的基础上,从滤池构造、反冲洗泵配置及运行参数调整等方面提出解决措施,对溢流废水和初滤水的排放以及反冲洗完毕缓冲阶段的水泵运行参数进行了优化.%In view of the problems such as: wastewater overflow, incomplete backwashing wastewater dis-charge, filtering layer disturbance, which existing in shutter filter backwashing, solving problems were pointed out from aspects of filter structure, backwashing pump configuration and operation parameters adjustment on the basis of procedure analysis. The solving measures for the problems of the discharge of overflow wastewater and initial filtrated water were put forward as well as the operating parameters in the buffer stage after the backwashing unit optimized at the same time.【期刊名称】《工业用水与废水》【年(卷),期】2017(048)002【总页数】4页(P53-56)【关键词】翻板滤池;反冲洗;废水溢流;初滤水;配水渠废水;缓冲阶段【作者】陆先镭;胡远来;贺卫宁;刘怡;陈小龙;邱迅【作者单位】中机国际工程设计研究院有限责任公司, 长沙 410007;中机国际工程设计研究院有限责任公司, 长沙 410007;中机国际工程设计研究院有限责任公司,长沙 410007;中机国际工程设计研究院有限责任公司, 长沙 410007;中机国际工程设计研究院有限责任公司, 长沙 410007;中机国际工程设计研究院有限责任公司,长沙 410007【正文语种】中文【中图分类】TU991翻板滤池是瑞士苏尔寿(Sulzer)公司开发的一种比较先进的气水反冲洗过滤工艺。

翻板滤池具有池体结构简单、布置紧凑、土建施工及配水系统安装方便、反冲洗彻底、滤料流失少、滤料选择灵活等特点,在我国得到广泛应用。

翻板滤池因排水翻板阀在反冲洗排水过程中呈0°~90°翻转而得名。

滤池反冲洗时,翻板阀呈关闭状态,反冲洗完毕,根据膨胀的滤料复原程度从小到大调节翻板阀的开启度,在及时排除反冲洗废水的同时,最大限度减少滤料流失。

由于采用翻板阀这种特殊的排水方式,使得反冲洗过程能够采用较高的水冲强度,滤料膨胀率达到15%~25%[1-2],反冲洗效果非常好。

但翻板滤池在反冲洗过程会存在废水溢流、反冲洗废水排放不完全、滤层扰动的问题,本文结合工程应用实例总结了一些解决措施。

滤池通常是在反冲洗的同时排除反冲洗废水,为了防止滤料流失,水冲洗强度一般控制在4~10 L/(m2·s),反冲洗时间一般控制在5~8 min。

而翻板滤池利用其特殊的结构形式,将反冲洗分为冲洗阶段和排水阶段,实现缓时排水,这样可以在防止滤料流失的同时大幅提高后水冲洗阶段的冲洗强度,使滤料冲洗得更加干净。

1.1 冲洗阶段当滤池进入反冲洗阶段时,关闭进水阀门,滤池继续过滤,待池中水面降至距滤料层表面约30 cm时,关闭出水阀门,滤池进入冲洗阶段,冲洗阶段又分为:①气冲洗阶段,打开反冲洗进气阀门,气冲强度为15~17 L/(m2·s),历时3~5min;②气水同时冲洗阶段,打开反冲洗进水阀门,水冲强度为3~4 L/(m2·s),气冲强度维持15~17 L/(m2·s),历时4~5 min;③后水冲洗阶段,关闭反冲洗进气阀门,加大水冲强度至15~17 L/(m2·s),历时1~2 min。

CECS 321∶2012《翻板滤池设计规程》规定:后水冲洗强度为15~16 L/(m2·s),历时1~2 min,必要时后水冲洗可进行2次。

根据完全混合间歇式反应器(CMB)工作原理,水冲洗2次,每次冲洗1min,冲洗效果应优于水冲洗1次,冲洗时间2 min[3]。

哈尔滨磨盘山净水厂[1]、深圳市宝安区福永凤凰水厂[4]、深圳市大工业区水厂[5]、广州南沙水厂[6]等已建成翻板滤池均采用这种2次后水冲洗的冲洗方式,冲洗效果良好。

一般2次反冲洗后,滤料中含污率低于0.1 kg/m3,同时能有效去除附着在滤料表面的小气泡,有利于后续过滤的正常进行。

1.2 排水阶段后水冲洗完毕,关闭反冲洗进水阀门,滤池中反冲洗废水静置20~30 s后进入排水阶段,先开启翻板阀至50%开启度,30~40 s后再调大至100%开启度。

一般在60~80 s内可排完滤池中的反冲洗废水,滤池进入过滤阶段。

2.1 溢流问题根据1.1节所列出的冲洗强度,气水冲阶段结束后,滤池内液面将上升0.72~1.20 m;后水冲洗1 min时,冲洗结束液面将上升0.90~1.02 m;后水冲洗2 min时,冲洗结束液面将上升1.80~2.04m。

滤池滤料层以上水深一般为1.2~1.5 m,超高约0.6 m,当后水冲洗阶段的时间较长时,滤料层以上空间将不能容下全部反冲洗水量,导致反冲洗废水从滤池顶部溢出。

2.2 反冲洗废水排放不完全的问题受翻板滤池的结构形式限制,CECS 321∶2012规定,翻板阀底距滤料层顶垂直距离不应小于0.3 m,可减少反冲洗排水阶段滤料流失,但会造成反冲洗结束后,滤池至少0.3 m深的反冲洗废水无法排出。

同时,配水渠也残留有反冲洗废水,无法通过反冲洗排水阀排出。

这两部分废水会在下一个过滤周期随原水一起进入滤池,并以初滤水的形式进入后续处理系统。

滤池初滤水中包含了残留反冲洗废水、滤层孔隙水和部分原水。

反冲洗后,滤层孔隙水浊度低、体积小,因此初滤水水质主要受残留反冲洗废水影响[7]。

残留反冲洗废水水质较差、浊度较高,存在致病原生动物几率较高。

一般采取排除初滤水的方法避免其对出水水质造成影响,初滤水排放时间约为30 min,排放水量占水厂水量的1%~2%[7]。

然而,排出初滤水存在以下弊端:若初滤水直接排放,将造成较大的水资源浪费;若初滤水回收利用,则会增加水厂基础设施投资及运行管理费用。

2.3 滤层扰动问题通常情况下,滤池反冲洗完毕直接进入过滤阶段,由于翻板滤池进水堰堰顶与滤料层表面存在一定的高差,且反冲洗完毕滤料层以上水深通常只有0.3 m,滤池进水极易对滤料层造成扰动,影响后续过滤。

3.1 溢流的解决措施结合滤池的构造形式,对反冲洗废水的溢流问题有以下2种解决方式:方式一:设置溢流孔。

溢流孔位置有以下3种布置形式:①在翻板阀上方较高处设置溢流孔,见图1。

哈尔滨磨盘山净水厂[1]采用这种结构形式,这种布置形式仅适用于滤池进水渠与排水渠分别布置在滤池两侧的情况。

②在滤池侧面设置溢流孔,见图2。

深圳市宝安区凤凰水厂[4]等采用这种结构形式,这种结构形式需在滤池侧面加设1道排水渠,增大了滤池结构形式的复杂程度。

采用该布置形式的滤池通常采用双排布置,中间设置反冲洗廊道,滤池进水渠与排水渠布置在滤池同侧。

③在配水渠一端(或两端)设置溢流孔,见图3。

梅列区陈大镇自来水厂采用这种溢流形式,溢流效果良好。

采用该布置形式时,要求溢流堰堰顶标高应高于配水渠正常过滤时的水位,低于滤池池顶,并保证有足够的堰上水头使溢流能力大于反冲洗水量。

方式二:适当调整反冲洗参数。

深圳市大工业区水厂翻板滤池未设置溢流孔,且反冲洗水泵扬程高于实际扬程,造成水泵流量超过设计流量,使得气水反冲洗阶段,反冲洗水占满整个滤池,导致后续反冲洗过程无法进行[5]。

该水厂通过方案比较与运行调试,将气水冲洗阶段时间由240~300 s缩短至55 s,水冲强度为5.54 L/(m2·s);后水冲洗阶段时间由120~150 s缩短至46 s,强度为13.45 L/(m2·s);反冲洗过程循环2次,滤池反冲洗耗水1.85 m3/m2。

调整反冲洗参数后,反冲洗效果良好,滤池正常运行,体现了翻板滤池高强度反冲洗方式的优越性。

3.2 残留反冲洗废水的排放措施3.2.1 滤池内部残留反冲洗废水的排放基于翻板滤池结构形式的特殊性,滤池内部反冲洗残留废水可通过如下方式排出:反冲洗排水阶段完成之后,保持排水阀全开,同时打开气水反冲洗阶段供水水泵(以下称反冲洗小泵),约2 min即可将滤层孔隙水和滤层上部残留废水较为彻底地排出,从而避免其对初滤水水质造成影响。

3.2.2 配水渠残留反冲洗废水的排放配水渠残留反冲洗废水的排放问题建议通过以下几种方式解决:方式一:待反冲洗废水液位降至进水堰以下0.3~0.5 m时打开滤池进水阀,此时,滤池进水既不受反冲洗废水顶托,也不会对滤层造成扰动。

进水阀开启数秒即可将滤池配水渠内残留废水全部排出。

当滤池进水与反冲洗排水分别布置在滤池两侧时,该方式能同时起到类似于表面扫洗的作用。

方式二:在滤池配水渠一端底板上设置一根排水管,采用自动控制排水,将配水渠内残留废水排入排水渠,深圳市宝安区福永凤凰水厂[4]采用这种结构形式。

该方式能很好地排出配水渠残留反冲洗废水,但需增加一个气动阀门及相应的自动控制系统。

方式三:在滤池进水堰堰底两侧各设1个小孔,在排出反冲洗废水的同时排出配水渠废水。

建议排水孔采用150mm×150mm,尺寸很小,且设置在滤池进水堰两侧,不会对整格滤池配水产生影响。

3.3 滤层扰动的解决措施深圳市宝安区福永凤凰水厂[4]采取了在滤池反冲洗完成后利用反冲洗大泵对滤池注水0.85 min,使滤料层以上水位提升0.9 m的措施。

虽然利用反冲洗大泵对滤池注水所需时间短,但注水完毕,滤层处于膨胀状态,若此时打开滤池进水闸阀,滤池进水仍有可能对滤层造成冲击。

为了更好地实现滤池从反冲洗向过滤过渡,缓冲阶段的设计可进一步细化为3个阶段:第一阶段,滤池反冲洗完毕,保持排水阀全开,同时打开反冲洗小泵,排出滤层孔隙水和滤层上部残留废水,耗时约2 min;第二阶段,关闭滤池排水阀,继续利用反冲洗小泵向滤池注水,将滤池液面提升至滤料层以上1 m左右,耗时约3 min,若此阶段打开反冲洗大泵可缩短注水时间,但注水完毕滤池宜静置一段时间,待滤料层稳定再打开滤池进水阀;第三阶段,关闭反冲洗水泵,打开滤池进水阀,待滤池水位达到设计水位,打开滤池出水阀,滤池进入正常过滤阶段。

相关文档
最新文档