电动试压泵故障分析及特点
家用热水循环系统中使用的电动泵的故障检测与处理方法

家用热水循环系统中使用的电动泵的故障检测与处理方法家用热水循环系统是一种常见的供应热水的装置,它通过热水泵将热水循环供应到各个家庭热水器中。
然而,由于长时间的运行和其他因素的影响,电动泵可能会发生故障。
本文将介绍家用热水循环系统中使用的电动泵的故障检测与处理方法。
首先,我们需要了解家用热水循环系统的基本原理。
家用热水循环系统由热水泵、水管、阀门和家庭热水器组成。
热水泵通过将冷水从水管中吸入,转运到热水器中进行加热,然后将加热后的热水再次循环回水管中供应给其他热水器。
因此,热水泵的正常运行对整个系统起着至关重要的作用。
故障一:电动泵无法启动当热水循环系统中的电动泵无法启动时,我们首先需要检查电源供应是否正常。
确保电动泵的电源连接稳固,开关处于打开状态。
如果电源连接正常但电动泵依然无法启动,那么可能是电动泵本身出现了故障。
在这种情况下,我们可以首先检查电动泵是否存在堵塞。
使用一个细长的物体,例如细棍子或针,轻轻刺破电动泵进出水口的堵塞物。
如果堵塞物被移除后,电动泵可以正常启动,那么问题已解决。
然而,如果电动泵依然无法启动,我们就需要考虑更深层次的故障。
在这种情况下,我们建议请专业人员进行维修,以避免进一步损坏热水循环系统。
专业人员可以通过检查电动泵的内部零部件,例如电动机、轴承和密封件等,来确定故障的具体原因,并进行必要的维修或更换。
故障二:电动泵噪音过大另一个常见的问题是电动泵的噪音过大。
当热水循环系统中的电动泵发出异常的噪音时,我们需要立即采取措施解决问题。
首先,检查电动泵是否正确安装在其支架上。
如果电动泵松动或不稳定,可能会导致噪音。
请确保电动泵的支架稳固,并使用相应的固定螺栓牢固地固定住。
如果电动泵的支架没有问题,那么噪音可能源于电动泵内部的零部件故障。
这可能包括轴承的磨损、电机的故障或者其他部件的松动。
在这种情况下,建议请专业人员进行检修。
他们可以通过检查电动泵的内部结构,寻找可能导致噪音的具体原因,并采取相应的维修措施。
泵的常见故障及原因及处理

泵的常见故障及原因及处理泵的常见故障及原因及处理泵是一种广泛应用于工业、民用和农业生产中的机械设备,它能将液体或气体在管道内输送。
但是,由于使用不当或长期使用导致的泵的老化,泵出现了一系列疑难杂症,因此在此详细介绍泵的常见故障及其原因和处理。
1. 泵不能启动故障原因:a) 电源故障,例如熔丝或保险丝断开或电源插头未插牢;b) 电机故障,例如电机线圈烧毁或断路;c) 过载,例如泵的输送能力超过了电机的额定功率;d) 泵轴卡滞或转子与泵体之间出现了太多的磨损。
处理方法:a) 检查电源和保险丝,接插件;b) 检查电机线圈,进行必要维修或更换电机;c) 找到并消除过载原因;d) 拆卸泵体,清除运转部件并加以维修。
2. 泵不能输送任何物质故障原因:a) 泵进口和出口之间的管道未连接或连接错误;b) 泵的吸入口没有足够水源;c) 泵的吸入口堵塞或水源断电;d) 泵的转子或定子坏了。
处理方法:a) 检查管路连接;b) 检查泵的吸入口,确保水源充足;c) 清除泵的吸入口或排水孔,确保正常运转;d) 拆卸泵体,检查泵轴和转子与定子的配合情况或更换损坏部件。
3. 泵的运转时发出异常噪音故障原因:a) 泵的运转过于紊乱或振动过大;b) 轴承和轴承座局部力不平衡;c) 泵的结构缺陷或制造不良;d) 泵的吸入口没有足够的水源。
处理方法:a) 调整泵的运转状态;b) 重新加工或精密磨削轴承座,调整轴承的间隙,实现平衡;c) 重新安装或修理泵部件,例如定子和转子等;d) 确保泵的吸入口充足水源,在管道进口加装减振器。
4. 泵出现泄漏故障原因:a) 泵轴密封损坏或轴承座的密封失效;b) 建造的管道连接失效;c) 泵叶轮损坏或安装松动。
处理方法:a) 更换损坏的密封件或重新调整泵的缝隙;b)检查管道连接并重新安装;c) 清洗泵叶轮并重新安装或更换叶轮。
5. 泵的输送能力下降故障原因:a) 泵部件磨损严重,叶轮变形或叶片受损;b) 泵的吸入口或泵体内的管道堵塞;c) 泵的输送能力过小或和需要配合的管道容积不匹配。
电动试压泵故障排除及原理

电动试压泵故障排除及原理一、电动试压泵产品概述:电动试压泵,是本设计制造的一种更新产品,它继承了老试压泵“三化”程度高,使用寿命长、性能稳定、移动灵活、重量轻等特点。
二、电动试压泵产品用途:4DSY--I型电动试压泵,(以下简称泵)是专供各类压力容器、管道、阀门、蒸气锅炉等作水压试验和试验室中获得高压液体的设备。
本泵系按水压试验要求而特殊设计。
在试压的初始阶段(四缺工作)能迅速充液和升压,以缩短试验时间。
具有较大的流量。
当压力超过1.6Mpa(此压力可以调低)后,为使试压过程能较平稳而缓慢地进行。
则流量自动减小,所以本泵在高、低时具有两种流量并能自动变换。
凡在额定排出压力以下,可进行任意数值的水压试验。
三、电动试压泵产品特点:1、生产的4DSY-I电动试压泵是专供各类压力容器、管道、锅炉、钢瓶、阀门、压力容器、消防器材作实验室和水压试验中获得高压液体的理想设备。
试压泵产品及配套试压、试验工程,已应用在航空领域的试压试验,并且在国防科研重点开发项目中应用。
为我国重大的科研项目地下如:高压爆破试验、深海试验、空间技术、高温高压试验、异形管试验等,并做出了重大贡献。
2、该试压泵系按水压试验要求而特殊设计。
在试压的初始阶段具有较大流量、能迅速充液和升压,以缩短实验时间。
当压力超过1.6MPa后、为使试压过程能较平稳而缓慢地进行。
则流量自动减少。
所以本泵在高、低压时有两种流量,并能自动变换,凡在额定排出压力以下,可进行任意数值的水压试验。
四、电动试压泵安装与使用:1.开箱后的安装本泵开箱后,应装上滚轮和压力表。
将四只滚轮套在轮轴上(垫圈在滚轮两侧)穿好开口锁。
压力表拧入上端压力表接头螺母上,使表面朝向便于观察的方向。
自集水器的工作接头至被试器件接好管路和电源线后,即可投入运行。
2.使用方法(1)使用前的准备:a、减速箱内加足润滑油,使油面达到油标中间。
润滑油为黑色齿轮油(SYB1103-62S)。
b、两侧传动箱内加30机械油(GB443-64)。
电动试压泵减压不稳定的原因及排除方法

电动试压泵减压不稳定的原因及排除方法来源:液压扳手 /在电动试压泵减压回路中,减压阀的出口压力即减压回路的工作压力,波动较大是经常出现的故障现象。
其主要原因有,减压阀的进口压力起伏变化、执行机构负载不稳定、液压千斤顶的内外泄漏、液压油污染、外泄油路有背压等。
以上与系统设计、安装过程、各元件工作性能及相互配合关系等有一定联系。
现将减压阀阀后压力不稳定原因及排除方法提示如下。
图减压阀出口压力不稳定系统示例图1一定量泵2一溢流阀3一减压阀4一二位四通电磁换向阀5, 6一二位四通电液换向阀7, 8, 9一液压缸10一压力表如图所示,液压泵为定量泵,主油路中液压千斤顶7和8分别由二位四通电液换向阀5和6控制运动方向,电液换向阀的控制油液来自主油路。
减压回路与主油路并联,经减压阀3减压后,由二位四通换向阀控制液压千斤顶9的运动方向。
电液换向阀控制油路的回油路与减压阀的外泄油路合流后返回油箱。
系统中卞油路工作正常.但在减压回路中,减压阀的下游压力波动较大,致使液压千斤顶9的工作压力不稳定。
其原因,首先考虑阀上游压力的变化是会影响其下游压力的,特别是当变化压力的最低值低于下游压力时,将产生较大的影响。
所以,在主油路执行机构负载变化的工况中,最低工作压力低于减压阀的下游压力时,回路设计就应采取必要的措施。
经检查分析,本系统是由于减压阀外泄油路有背压变化所造成的。
这是因为电液换向阀在高压控制油液的作用下,瞬时流量较大,当在泄油管较长的情况下,会产生较高的背压。
背压增高,直接影响推动锥阀压力油的压力,所以减压阀的工作压升高。
为了排除这一故障,应将减压阀的外泄油路单独接回油箱,这样就不会受到电液换向阀控制油路的影响。
关于试压泵故障的分析

关于试压泵故障的分析作者:黄林玉来源:《科技资讯》2012年第01期随着勘探开发领域的不断延伸和扩大,井控技术和井控设备越来越受到人们的重视。
根据《钻井井控实施细则》中要求,设备在出厂前和现场安装后都要进行试压。
目前,井控设备在车间试压和现场试压时均采用试压泵进行试压,所以试压泵的性能就显得额外的重要。
但是试压泵在使用过程中,经常会出现性能不稳定的情况,针对这些情况,我们做了深入的研究。
1试压泵工作原理当柱塞向上运动时(吸程),泵腔内由于体积变大形成真空,其压力将小于泵入口处压力,在压力差的作用下,进口阀打开,液体进入泵腔;当吸程终了时,柱塞开始向下运动(冲程),泵腔内压力将逐渐加大,同样在压力差的作用下进口阀关闭,出口阀打开,泵腔内的液体被排出至泵外容器。
当冲程结束后,完成一次增压过程。
如此反复进行上述过程,就能使泵外容器内的压力不断升高,直至达到所需压力。
当泵腔内混有空气时,泵腔内的液体及气体的流动要比纯液体复杂得多。
由于气体是可压缩流体(相对液体而言),当作用在其上的压力有变化时,气体的体积就会发生变化,且压力越大,体积的变化就会越大。
根据实际气体的状态方程有下列两式。
p1V1=ZRT(1)p2V2=ZRT(2)式中V1为常压下气体的体积为1;P1为压力,单位为Pa;V2为开始排气时的体积1(假设能排出气体,不能排气时按桂塞冲程结束时计算);P2为开始排气时的压力(假设能排出气体,不能排气时按柱塞冲程结束时计算),单位为Pa;Z为压缩性系数;R为气体常数;T为绝对温度,单位为K。
由于气体为同一种,同时可假设状态变化过程为等温过程,故有:V2=p1V1/P2(3)显然V21,由于气体的压缩而使泵腔内实际有用体积减小为:V=V1-V2=V1(P2-P1)/P2(4)因而就会出现柱塞有效行程减小,压力增加变缓等现象。
同时影响泵腔的有效体积的因素与混入的空气的量的多少和排出压力有着很大的关系。
V1越大,泵腔的有效容积就减小越多,同理,P2越大,泵腔的有效容积就减小越多。
电动试压泵使用注意事项

电动试压泵属于往复式柱塞泵,电机驱动柱塞,带动滑块运动进而将水注入被试压物体,使压力逐渐上升。
该机由泵体、开关、压力表、水箱、电机等组成。
电动试压泵适用范围
电动试压泵(以下简称试压泵),适用于水或液压油介质,对各种压力容器、管道、阀门等进山东行压力试验,亦用于作液压能源,提供所需的压力,适合于化工、建筑、水暖、石油煤炭、冶炼造中煤船等行业。
电动试压泵性能特点
试压泵具有结构紧凑、合理、操作省力、整机重量轻、维修方便、防锈、3DSY系列电压试压泵采用电sh10机驱动,大大地提高工作效率等特点。
电动试压泵注意事项
1、使用前,首先将开关顺时针拧紧。
2、使用的工作介质必须100目/寸滤网过滤后才能注入水箱,吸入口不能漏出水面。
3、不宜在有酸碱、腐蚀性物质的工作场合使用。
4、停止使用后,应用煤油或火油作介质过滤一下。
5、电动试压泵不能没有水负载。
电动试压泵故障的消除方法
电动试压泵故障的消除方法故障现象产生原因排除方法:1、电机不能启动电源断电或线路故障检查电源供电状况及线路2、流量不足及压力波动过大1、吸入高度过度2、滤网堵塞3、进水管漏气或进水管联接处密封不良4、某一缸或两缸的进出水阀卡滞或失效1、提高进液面高度2、清除滤网堵塞物3、更换进水紧固联接处4、检修研磨或更换阀组3、系统压力上不去1、柱塞密封副泄漏量过大2、安全阀泄漏3、泄压阀失效,关闭不严4、压力表损坏1、调整压紧螺套,经多次调节无调节余量后,应更换新的密封填料2、重新调整或更换安全阀阀芯、阀座3、更换泄压阀芯、阀座4、更换压力表4、溢流阀不能升压,同时其溢流量不能关闭1、弹簧失效2、溢流阀芯失效1、更换弹簧2、更换溢流阀阀芯、阀座5、停机后不能保压(排除被试压件的原因) 1、止回阀组失效2、泄压阀组失效3、止回泄压阀内O型密封圈损坏1、研磨修理止回阀芯、阀座或更换2、研磨修理泄压阀芯、阀座或更换3、更换相应O型密封圈6、清洗时压力上不去1、柱塞密封副泄漏量过大2、安全阀泄漏3、调压阀失效,关闭不严4、调压阀起跳压力过低,有溢流5、喷嘴磨损6、压力表损坏1、调整压紧螺套,经多次调节无调节余量后,应更换新的密封填料2、重新调整或更换安全阀阀芯、阀座3、更换调压阀杆、阀座4、重新调整5、更换喷嘴6、更换压力表7、喷枪开启时无射流或射流很小喷嘴堵塞用细钢丝捅出堵塞物或更换喷嘴8、泵运行时内有金属撞击声1、连杆、十字头等传动件磨损间隙过大2、轴承压盖间隙调整不合适3、轴承失效4、油封套松动1、检修或更换2、调整轴承压盖间隙3、更换轴承4、拧紧紧定螺钉9、传动箱内温升过高1、润滑油过多或不足2、润滑油被污染或变质3、润滑油不符合要求1、放出多余润滑油或加够润滑油,使油位保持油标中间位置2、更换润滑油3、使用合理润滑油。
泵类设备故障排除与维修
泵类设备故障排除与维修作为一名幼儿相关工作者,虽然我的日常工作与泵类设备没有直接关系,但为了更好地服务于幼儿,提高自己的综合能力,我特意学习了泵类设备的故障排除与维修知识。
在此,我将与大家分享这份宝贵的经验。
一、泵类设备故障现象及原因1.泵类设备启动困难或无法启动原因:电源故障、泵内无润滑油、泵内轴承损坏、泵内叶轮损坏等。
解决方法:检查电源线路、添加润滑油、更换轴承或叶轮。
2.泵类设备运行中出现异常声音原因:泵内零件磨损、泵内进入异物、泵轴与电机轴不同心等。
解决方法:检查泵内零件、清除泵内异物、调整泵轴与电机轴的同心度。
3.泵类设备流量或压力不足原因:泵内叶轮磨损、泵内密封损坏、泵进口或出口管道堵塞等。
解决方法:更换叶轮、修理或更换密封、清理进口或出口管道。
4.泵类设备发热或有异味原因:泵内润滑油不足、泵内轴承损坏、泵内电路故障等。
解决方法:添加润滑油、更换轴承、检查电路并修复。
二、泵类设备故障排除与维修实例1.实例一:某幼儿园一处水井泵无法启动经检查,发现电源线路正常,但泵内无润滑油。
于是,我们添加了润滑油,泵顺利启动。
2.实例二:某幼儿园一处喷泉泵运行中出现异常声音经检查,发现泵内叶轮磨损严重。
于是,我们更换了叶轮,泵运行正常。
3.实例三:某幼儿园一处灌溉泵流量不足经检查,发现泵内密封损坏,泵进口管道堵塞。
于是,我们修理了密封,清理了进口管道,泵流量恢复正常。
通过对泵类设备故障排除与维修的学习,我们可以更好地服务于幼儿,确保幼儿园设施的正常运行。
在实际操作中,我们要根据具体情况,灵活运用所学知识,迅速找出故障原因,并进行修复。
同时,我们要注重预防,定期对泵类设备进行保养,延长其使用寿命。
作为一名幼儿相关工作者,我们要不断提高自己的综合能力,为幼儿创造一个安全、舒适的成长环境。
希望这份泵类设备故障排除与维修的经验能为大家带来一定的帮助。
如有疑问,欢迎随时沟通交流。
让我们一起,为幼儿的美好明天而努力!泵类设备是我们生活中必不可少的一种设备,尤其是在幼儿园这样的场所,更是需要我们重视起来。
泵的故障及排除故障的基本原则
泵的故障及排除故障的基本原则泵的常见故障,分为水力故障和机械故障两类。
流量不足、发生汽蚀等均为水力故障。
泵不运转、轴承过热则属于机械故障。
通常情况下,两种故障同时存在于一种现象中,如扬程不足、泵不出水或泵运行时存在异常振动及声音等。
排除故障应遵循以下原则:有了故障应及时排除,不可使机器“带病”工作。
排除故障应弄清表现——分析原因——加以消除。
故障原因应多方面分析,力求准确判断。
排除故障应具体情况具体对待,不可生搬硬套。
三、常见故障原因分析及排除办法1.泵不出水,通常是由于叶轮流道被杂物堵塞,泵叶轮反方向运转,装置扬程超出泵设计扬程范围所引起。
只要及时清理叶轮流道、重新换接电机电源线及重新选择合适的泵型就可解决问题。
2.扬程不足,泵出口压力不能满足工况需要。
产生这种故障的原因有多种:泵发生汽蚀、叶轮长期使用后严重磨损、配套电机转速低于泵所要求的转速等,都会引起泵扬程的降低。
增加泵进口处液位高度或降低泵安装位置,都可以避免汽蚀的发生。
更换被磨损的叶轮、选择与泵相匹配的电机,也是排除故障的方法之一。
3.轴承过热,超过轴承正常使用温度范围。
一般是由于轴承箱缺油或润滑油变质引起轴承温度异常。
在确认原因后及时添加油脂,更新润滑油,以免损坏轴承。
其次,引起轴承过热的原因还有:泵轴、电机轴不同心,泵轴弯曲变形等。
用千分表来测量泵轴在径向的跳动量,如果是滚动轴承,跳动量通常不应超过0.05mm,如果是滑动轴承,则不应超过滑动轴承摩擦的间隙。
此外,还要检查一下轴和轮毂的旋转跳动。
泵正常运转,在不同的转速下有不同的旋转跳动允许值,通常1450转分时允许值不大于0.15mm,在2900转分时允许值为小于等于0.10mm。
如果超过允许值,要对轴和轮毂进行周向逐点测量,看看轮毂有无偏心,或者不同心,或者轴弯曲变形。
也可能出现的情况是,轴的对中性很好,旋转跳动却很大,或者没有旋转跳动,但对中性很差,都要加以矫正。
4.电机过载运行,电机电流超过其允许值。
电动试压泵调压不正常的原因及排除方法
电动试压泵调压不正常的原因及排除方法
来源:液压扳手 /
电动试压泵调压不正常有溢流阀主阀芯卡住、溢流阀回油液流波动等情况。
今天我们就用案例分析一下,这个故障出现的原因?以及如何排除?
以溢流阀主阀芯卡住为例:
定量泵压力控制回路示例
图所示的压力控制回路中,液压泵为定量泵,三位四通换向阀中位机能为Y型。
所以,液压缸停止工作时,系统不卸荷,液压泵输出的压力油全部由滋流阀溢回油箱。
系统中的溢流阀通常为先导式滋流阀,这种溢流阀的结构为三级同心式。
三处同轴度要求较高,这种溢流阀用在高压大流量系统中,调压溢流性能较好。
将系统中换向阀置于中位时,调整溢流阀的压力发现,当压力值调在10MPa以下,滋流阀正常工作;而当压力调整到高于IOMPa的任一压力值时,系统会发出像吹笛一样的尖叫声。
此时,可看到压力表指针剧烈振动,并发现噪声来自溢流阀。
其原因是因为在三级同轴高压溢流阀中,主阀芯与阀体,阀盖有两处滑动配合,如果阀体和阀盖装配后的内孔同轴度偏差超出规定要求,主阀芯就不能灵活地动作,而是贴在内孔的某一侧作不正常的运动。
当压力调整到一定值时,就必然激起主阀芯振动。
这种振动不是主阀芯在工作运动中伴随着的常规振动,而是主阀芯卡在某一位置(此时因主阀芯同时承受液压卡紧力)而激起的高频振动。
这种高频振动必将引起弹簧,特别是先导阀的锥阀调压弹簧的强烈振动,并发出异常噪声。
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电动试压泵故障分析及特点一、电动试压泵故障排除:
二、电动试压泵维护与保养:
1.泵外表,减速箱和传动箱内的润滑,及水箱中的试压介质必须保持清洁,不允许有污物或其它杂物。
2.新泵第一次用的润滑油工作56小时后应当更换,以后每工作500小时左右更换一次。
3.长期停用的泵,应经防腐处理,先把试压介质排净,并抽灌一次防锈油或防锈水。
未涂漆的另件外表应涂机油防锈。
4.经常注意泵的蜗杆蜗轮副的轴向间隙,蜗杆为0.04—0.07,蜗轮为0.05—0.10,如不符合此值,需调整通闷盖或侧盖纸垫。
整台装在水箱上,水箱盖兼作底座,水箱下有滚轮。
使泵能灵活移动。
电动机与减速箱一起装在水箱盖上,籍挠性爪型联轴器相连接,减速箱系蜗杆蜗轮传动,速比为3:41。
蜗轮轴两端有互成180度的偏心轴,通过两侧传动箱内的滑块与十字头机构,将旋转运动转变为往复直线运动.传动箱两端各装有高、低压水缸。
十字头上所装的柱塞在水缸内往复运动。
实现泵的交替吸入和吐出过程。
在柱塞往复作用下,四只水缸内的工作容积不断发生变化,当柱塞为吸入行程时,随水缸内工作容积的增大。
造成缸内真空,水箱内的工作介质在大气压力的作用下。
通过滤网进水管及进水阀进进入水缸内。
当柱塞为吐出行程时进水阀关闭,出水阀被顶开,工作介质经过出水管汇集于集水器。
然后输送到被试器件内,直至达到所需的试验压力,实现试压的目的。
集水器是本泵的控制枢纽,除汇集工作介质外,还能起到控制,测量和保护作用。
集水器内设有止回阀,截止阀,安全阀,放水阀及连接输出接管的工作接头,并装有压力表,止回阀可以将高、低压缸间的通道截断,使两只低压水缸互通以后与高压缸隔离。
截止阀是泵与被试器件间的总控制阀,当被试器件内的压力升到试验压力时,即应停机,此时,泵与被试器件自动切断保压,然后进行检验。
试压完毕后,开启放水阀卸荷,将工作介质放回水箱内。
安全阀是本泵液力端的过截保护装置,当泵的排出压力达到安全阀的开启压力时,即能排放工作介质,使泵不致过截。
集水器上装有压力表,当被试器件达到试验压力,停机关闭截止阀后,压力表扔指示试验压力。