高压调速汽门全关活动试验
汽轮机增加主汽门、调速汽门全关活动试验逻辑功能

汽轮机增加主汽门、调速汽门全关活动试验逻辑功能摘要:汽轮机主汽门和调速汽门的正确动作,是机组安全运行的根本。
近期有电厂在汽机超速过程中,调速汽门和主汽门均未及时关闭,造成汽轮机严重超速,威胁生产安全。
按照集团公司文件要求,我厂增加了各汽门全关试验功能逻辑,可定期验证各汽门的全行程动作,切实提高了机组运行的安全性。
关键词:汽轮机主汽门调速汽门安全全关活动试验逻辑1、机组简介某电厂2*300MW机组,上海锅炉厂生产SG-1025-17.6型亚临界,自然循环锅炉,一次中间再热,四角切圆燃烧,正压直吹式制粉系统。
汽机为东方汽轮机厂生产的NC300/220-16.7-535/535型双缸双排汽,抽汽供热机组。
机组采用北京日立公司5000M型DCS控制系统,DEH整合在DCS系统中,一体化设计。
1.增加全关试验功能前的状态:机组有2个高压主汽门和2个中压主汽门,其中带LVDT的高压主汽门采用85%行程的模拟量作为试验到位信号,不带LVDT的高压主汽门和2个中压主汽门采用行程开关作为试验到位信号。
4个高压调速汽门和2个中压调速汽门,均采用LVDT模拟量作为试验到位信号。
1.存在问题3.1改造前,机组的阀门活动试验行程不足。
机组仅具备关至85%行程的活动试验能力,即汽门实际只动作15%的行程,即认为该汽门活动正常。
但结合近期发生的一起超速事故,当时该机组在超速后,103%转速时关闭调速汽门无效,继续超速至110%转速时,主汽门虽然有关闭动作,但并未关严,导致机组转速仍然升高,最后是靠锅炉灭火后主汽压力缓慢降低,才使汽轮机转速逐渐下降,期间转速大大超过安全限制,严重威胁生产人员和设备的安全。
由此可见,在之前的阀门活动试验中,仅仅能验证阀门是否“能动”,即阀门在全开位置附近是否卡涩。
但是阀门在全关位置附近是否动作可靠,仅依靠之前的半关试验是无法验证的。
3.2 改造前,机组的阀门活动试验仅仅试验了阀体是否卡涩,而对于更加重要的遮断电磁阀是否动作正常,并不能进行试验。
【精华】高压主汽门运行中突然关闭的原因分析及处理3

主汽门自动关闭案例分析一、事情经过3月16日,系统收到汽轮机主汽门关闭信号,发电机连锁跳,汽轮机正常运行中由于负荷突然下降导致转速立即上升至3099rpm/min,超过汽轮机额定转速103%,超速保护动作,OPC动作,高调门自动关闭,很快转速正常后,高调门自动打开,汽轮机正常工作,发电机解列。
二、原因分析1)主汽门行程开关误动作;2)电气信号干扰。
三、应对措施1、对主汽门行程开关检查,并紧固线头;2、将行程开关信号线路加屏蔽,防止信号干扰。
二00七年三月十七日报:公司领导送:保全处300MW汽轮机高压主汽门卡涩原因及其处理摘要:叙述了沙角A电厂国产引进型300 MW汽轮机在运行中进行定期阀门试验时发现主汽门卡涩的过程。
通过对主汽门油动机原理图的分析,找出汽门卡涩原因。
对不同原因引起的卡涩,指出其处理应做好哪些安全措施、采用何种处理方法。
最后总结了汽门定期活动试验值得注意的问题。
关键词:汽轮机;主汽门;阀杆;卡涩;故障沙角A电厂5号汽轮机是引进美国西屋公司技术由上海汽轮机厂制造的300 MW汽轮机,该机型号为N300-16.7/538 / 538,配用SG-1025 /18.3M317型亚临界、中间再热、单炉膛强制循环锅炉。
汽轮机调节系统是由美国西屋公司生产的DEH Ⅲ型数字电液调节系统,DEH系统液压部分采用高压抗燃油,其工作压力范围为12.4~14.5 MPa。
机组设置12个油动机,分别控制2个高压主汽门,6个高压调速汽门,2个中压主汽门,2个中压调速汽门。
除2个中压主汽门外,其余各门的开度均通过电液转换器受DEH系统计算机控制,DEH系统具有阀门在线全行程试验的功能。
1故障过程2002年6月28日,5号机带210 MW负荷调峰运行,值班人员利用机组调峰的机会定期进行主汽门和调速汽门的活动试验(阀门试验是全行程动作试验,按厂家的要求,该机组进行阀门试验时必须将机组负荷降至210 MW以下),在分别试各主汽门和调速汽门后发现A 侧高压主汽门(以下简称为TV1)不能动作。
主汽门试验

主汽门、调门严密性试验一、阀门严密性试验:试验应在运行部专工、生技部专工指导及监护及相关专业技术人员配合下进行。
(一)以下情况应做阀门严密性试验:1、高、中压主汽门及高、中压调门解体检修后。
2、机组大修后。
3、甩负荷试验前。
4、超速试验前。
(二)高、中压主汽门严密性试验:1、试验允许条件:(1)机组处于操作员自动控制方式。
(2)机组转速大于2990r/min。
(3)机组处于解列状态。
(4)未进行注油试验、机械超速试验、电气超速试验及高压遮断电磁阀试验。
(5)无阀门伺服故障信号。
2、试验过程:(1)试验期间主汽压力应保持在50%以上额定气压.正常真空和发电机脱网状态下进行。
(2)机组定速3000r/min,关闭四只主汽门,其转速应下降至n转速以下,“n”可按下式进行计算:n=p/po×1000r/min(p=试验时压力、po=主蒸汽额定压力)。
3、试验方法:(1)进入“阀门严密性试验”画面,将“严密性试验”设为“试验”位。
(2)在OIS“阀门严密性试验”画面中按“主汽门试验”按钮,则高中压主汽门应关闭,汽轮机控制方式由“自动”切至“手动”方式,转速下降,严密性试验开始计时。
(3)与DEH计算出“可接受转速”比较,判定阀门严密性。
(4)试验结束后,汽轮机手动打闸,重新挂闸升速至3000r/min。
(5)试验完毕,应将“严密性试验”恢复至“正常”位置。
(三)高中压调门严密性试验:1、进入“阀门严密性试验”画面,将“调门试验”设为“试验”位2、在DEH“阀门严密性试验”画面中按“调门试验”按钮,则高、中压调速汽门应关闭,汽轮机控制方式由“自动”切至“手动”方式,转速下降,严密性试验开始计时。
3、与DEH计算出“可接受转速”比较,判定阀门严密性。
4、试验结束后,汽轮机手动打闸,重新挂闸升速至3000r/min。
5、试验完毕,应将“严密性试验”恢复至“正常”位置。
1.1 主蒸汽和再热蒸汽进汽阀汽轮机进汽阀的性能试验应每周进行,这种试验只能在机组带负荷且旁路切除时进行。
主汽门调门严密性试验方案

#5机主汽门、调门严密性试验方案编写: 2008年10月28日审核: 2008年10月28日审定: 2008年10月28日批准: 2008年10月28日1.主汽门、调门严密性试验条件(1)机组已经冲转至3000r/min空负荷运行。
(2)试验蒸气压力应不低于50%额定压力(主汽压11.5~12.5Mpa),蒸气温度应在450℃以上。
(3)密封备用油泵、交流润滑油泵保持运行,真空不低于90kPa。
(4)高压、中压主汽门应处于全开状态。
2. 在下列情况下应进行主汽门、调速汽门严密性试验:(1)新机组投产前或机组大修前、后。
(2)甩负荷试验前。
(3)运行中每年一次主汽门、调速汽门严密性试验。
3.主汽门严密性试验方法(1)检查汽机转速升至3000r/min,所有设备运行正常,油系统运行正常。
(2)将DEH控制盘切至“手动”。
(3)进入DEH手操面板,按主汽门严密性试验“试验’按钮,高压、中压主汽门快速关闭,各调速汽门保持开启状态,高、低压旁路手动跟踪调节稳定主汽压力。
(4)记录转速最后下降稳定的转速值,若转速下降至严密性试验合格转速(见说明)以下时,即为主汽门严密性试验合格。
4.调速汽门严密性试验方法(1)高压主汽门严密性试验结束后,将高压主汽门开启,利用DEH“OA”方式,机组重新升速至3000r/min。
(2)在工程师站或手动将高压、中压调门关闭(热工强制OPC动作关闭调门),高、低压旁路手动跟踪调节稳定主汽压力。
(3)记录转速最后下降稳定的转速值,若转速下降至严密性试验合格转速(见严密性试验合格说明)以下时,调速汽门严密性试验合格。
5. 严密性试验合格说明(1)若不在额定压力下进行上述试验,应在额定压力1/2以上进行试验。
(2)非额定压力下转速可用下列公式计算严密性试验合格转速:6.试验时注意事项(1)试验时尽量保持主汽压力,真空稳定。
(2)试验过程中机组过临界转速时注意振动情况。
(3)每下降50r/min,要记录一次时间、转速、蒸汽参数和真空值,一直记录到合格转速时为止。
发电厂-40高压调速汽门检修(检修标准规程)

9.弹簧座与弹簧(7,8)接触面无磨损,与弹簧筒接触处无卡涩磨损
二:机械部分
1.锁紧螺母无松旷卡涩,紧定螺钉良好
2.汽封壳的结合面光洁平整,无明显沟槽,径向划纹,内孔无严重腐蚀,垫片表面无拉痕,裂纹,变形
3.阀杆,阻汽圈,导汽圈内外密封面光洁,无剥落,变形或裂纹
7.拆卸杠杆,检查销子和滚针轴承磨损情况
8.吊出整个杠杆检查,拆下吊环检查
9.拆去弹簧套两对角上拉紧螺杆两只,换上专用长螺杆(M24X510),然后拆去另外两只拉紧螺杆,取出弹簧(7,8)及弹簧套(18)进行检查,测量弹簧自由长度,并与原始值比较
序号
检修内容、步骤
质量标准
工艺方法
高压调速汽门检修
7.球座与球形接头接触面光滑,无磨损拉痕
第二节高压调速汽门检修
一:结构图:(如下图)
图1调节汽门
二:检修工艺及方法
序号
检修内容、步骤
质量标准
工艺方法
高压调速汽门检修
一:油动部分
1.吊环间隙要求:当油动机位置在0时,销轴下部留有1.5~2MM的间隙,以供热膨胀(可用调门下部螺杆调整),并按拆开顺序配置上部间隙
2.杠杆各销轴及滚针轴承灵活不卡涩,衬套与销子无磨损,(#2#3)吊环销与衬套配合间隙:两端0.01~0.025MM,中间0.05~0.28MM,
7.用专用吊具将阀杆套拆出,并装上螺帽(防止吊具拉出),起吊吊具,将阀杆套与均压环,密封圈,阀杆,阀碟一起吊出
8.测量碟套与阀杆套侧向间隙及碟套与汽封套之间隙
序号
检修内容、步骤
质量标准
工艺方法
高压调速汽门检修
7.阀杆套表面光滑完整,与汽封壳配合不松动,内孔与阻,导汽圈接触面无严重凹槽,各配合螺纹良好无毛刺
汽轮机典型试验讲解

高中压主汽门、调门严密性试验
一、试验目的:
确定汽轮机的高、中压主汽门和高、中压调门严密 性符合设计要求,能满足机组安全、稳定运行的需 要,并为以后机组的运行提供参考。
二、机组出现以下情况,需要进行汽门严密性试验:
1、汽门新安装或经过大、小修改造。 2、机组甩负荷试验前。 3、根据运行中的异常情况,决定需要进行汽门严密 性试验。
12、就地和集控室均设专人监视机组转速和机组振 动,若试验过程中,机组振动、轴承金属温度、 回油温度、轴向位移、低压缸排汽温度和高压缸 排汽口金属温度等参数变化异常,应立即停机。
13、定值修改和恢复应设专人监护。
三、试验方法和步骤:
1、汽轮机启动前将超速保护定值从3300r/min临时 降低至2950r/min。
2、投入汽机启动SGC,正常自动启动。
3、在汽轮机启动过程中记录汽机转速及高中压主 汽门、调门指令。
4、确认汽机转速达到2950r/min时超速保护动作, 汽机跳闸,检查高中压主汽门、调门关闭,并测 定关闭时间。
5、试验完成后,恢复超速保护定值至3300r/min。
小机危急保安器注油试验
一、试验目的: 1、检验小机危急保安器是否工作正常。 2、当转速超过规定值时,确保危急保安器能正常动作
月后启动。
二、试验条件以及注意事项:
1、运行主管等与试验有关人员必须到场,试验方案及 分工应明确,有专人在机头负责“紧急停机”按钮 ,且试验用的仪表和工具已经准备就绪。
3、试验前机组运转正常,无异常现象和报警。 4、高中压主汽门、调门、补汽门静态全行程活动性试
验、调速系统静态特性严密性试验,高 中压主汽门、调门、高排逆止门、高排通风阀活 动性试验,集控室手动紧急停机按钮试验,就地 手动紧急停机试验,抽汽逆止阀试验合格后方可 进行。
发电厂汽轮机主汽门、调速汽门严密性试验操作

4号汽轮机主汽门、调速汽门严密性试验操作1、阀门严密性试验条件:1.1 发电机解列,汽轮机转速在3000±15r/min。
2、主汽门严密性试验步骤:2.1 进入“阀门严密性试验”画面。
2.2 确认试验条件满足。
2.3 将硬操盘试验开关切换到“试验允许”。
2.4 单击“主汽门试验”按钮,按钮灯亮,主汽门关闭。
2.5 主汽门关闭后,转子惰走,系统自动记录惰走时间。
2.6 当转速降到可接受转速时,惰走时间停止。
2.7 单击“停止试验”按钮,DEH输出打闸指令,机组打闸。
2.8 将硬操盘试验开关切换到“正常”位置。
2.9 机组重新挂闸恢复转速到3000 r/min。
3、调速汽门严密性试验:3.1 进入“阀门严密性试验”画面。
3.2 确认试验条件满足。
3.3 将硬操盘试验开关切换到“试验允许”。
3.4 单击“调门试验”按钮,按钮灯亮,总阀位给定置零,转子惰走,自动记录惰走时间。
3.5 当转速降到可接受转速时,惰走时间停止。
3.6 单击“试验停止”按钮,DEH恢复转速3000 r/min。
3.7将硬操盘试验开关切换到“正常”位置,使“试验允许”按钮灯灭,惰走时间清零,高压调门严密性试验结束。
安全措施1、试验时要开高压油泵,保持调速和润滑油压正常。
2、试验过程中不准调整旁路系统以免影响试验准确性。
3、试验过程中主汽门或调速汽门全关后,注意转速下降速度,严禁在临界转速较长时间停留。
联系单元就地用对讲机联系,操作中机、炉专业间密切联系。
危险点分析。
主汽门、调门严密性试验技术措施

主汽门、调门严密性试验技术措施一、试验目的1、检验主汽门和调速汽门的严密程度,保证事故工况下阀门能可靠的关闭,截断汽轮机进汽,防止汽轮机超速。
二、试验条件1、主汽门、调速汽门严密性试验应在机组真空大于87kPa;2、DEH在“操作员自动”控制方式;3、汽轮机3000 r/min空负荷运行;4、机组在3000 r/min稳定运行,交流润滑油泵、氢密封备用油泵应运行正常,且直流润滑油泵处于良好备用状态。
5、发电机解列运行;6、主蒸汽压力稳定在50%额定压力以上。
三、试验方法:1、主汽门严密性试验:a)、解除“机跳炉”保护,锅炉燃烧稳定。
b)、具备试验条件后,在DEH控制画面中,点击“OPC MODE”按钮,打开操作画面;c)、点击“MSV TIGHT TEST”按钮,其按钮右方的状态显示框变成红色;d)、点击下方的“IN SERVICE”, “MSV TIGHT TEST”右方的状态显示框内显示“IN”表示主汽门严密性试验功能投入。
e)、就地确认各主汽门迅速关闭,高、中压调节汽阀在转速控制回路控制下开启,机组转速开始下降,同时每隔一分钟记录一次转速值。
f)、当汽轮机转速降至低于以下公式计算值,即: n<(p/p0)×1000 r/min式中:p——试验条件下的主蒸汽压力,MPa;p0——额定主蒸汽压力,MPa。
则严密性试验合格,试验结束。
g)、当主汽门严密性试验结束后,手动远方打闸。
h)、汽轮机转速下降至合格值后,手动打闸,确认各主汽门、调速汽门关闭,在OPC方式画面,点击下方OUT OF SERVICE 按钮,右方的显示区内显示OUT表示汽门严密性试验功能切除。
窗口图中显示信息OPC NORMAL MODE。
i)、汽轮机重新挂闸、升速至3000r/min稳定运行。
2、调节汽门严密性试验:a)、具备试验条件后,在DEH控制画面中,点击“OPC MODE”按钮,打开操作画面。
b)、点击“OPC TEST”其按钮右方的状态显示框变成红色;c)、点击“IN SERVICE”,使“OPC TEST”按钮右方的状态显示变成“IN”,表示OPC试验功能投入,窗口图中显示OPC NORMAL MODE,高、中压调门关闭,开始进行调节汽门严密性试验。
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单位:集控运行编号:
操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分操作任务:# 机高压调速汽门全关活动试验
顺序操作项目√
1.接值长令:# 机高压调速汽门全关活动试验
2.检查高压抗燃油系统运行正常,无渗、漏油现象
3.就地检查高压主调速汽门周围清洁无杂物
4.确认机组负荷在400MW-500MW内稳定运行,信号到位
5.检查高压调速汽门CV1、CV2 、CV3、CV4处于全开状态,信号到位
6.确认阀门活动试验“不在CCS模式控制模式下”条件允许,信号到位
7.确认阀门活动试验“阀门校验未进行”条件允许,信号到位
8.确认阀门活动试验“已并网”条件允许,信号到位
9.确认阀门活动试验“自动模式”条件允许,信号到位
10.确认阀门活动试验“所有主汽门全开”条件允许,信号到位
11.确认阀门活动试验“负荷在可进行阀门试验范围内”条件允许,信号到位
12.确认CV2 、CV3、CV4试验按钮不在试验位
13.在DCS上打开“阀门活动试验”画面,选择“CV1”界面
14.在弹出的界面上点击“ON”,按“确认”,试验开始
15.在DCS上检查CV1匀速平稳地关闭至10%位置,然后迅速关闭至全关
16.就地检查CV1平稳关闭,无卡涩现象,且与DCS状态一致
17.CV1全关信号到位后匀速平稳地开始开启直至全开
18.就地检查CV1匀速平稳地开启,无卡涩现象,且与DCS状态一致
19.检查CV1全开到位,试验按钮恢复至“OFF”位
20.监视机组负荷在小范围内波动
21.确认CV1、CV3、CV4试验按钮不在试验位
22.在DCS上打开“阀门试验”画面,选择“CV2”界面
备注:
操作人:监护人:值班负责人(值长):
第1页共3页
单位:集控运行编号:
操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分操作任务:# 机高压主汽门全关活动试验
顺序操作项目√
23.在弹出的界面上点击“ON”,按“确认”,试验开始
24.在DCS上检查CV2匀速平稳地关闭至10%位置,然后迅速关闭至全关
25.就地检查CV2平稳关闭,无卡涩现象,且与DCS状态一致
26.CV2全关信号到位后匀速平稳地开始开启直至全开
27.就地检查CV2匀速平稳地开启,无卡涩现象,且与DCS状态一致
28.检查CV2全开到位,试验按钮恢复至“OFF”位
29.监视机组负荷在小范围内波动
30.确认CV1 、CV2、CV4试验按钮不在试验位
31.在DCS上打开“阀门活动试验”画面,选择“CV3”界面
32.在弹出的界面上点击“ON”,按“确认”,试验开始
33.在DCS上检查CV3匀速平稳地关闭至10%位置,然后迅速关闭至全关
34.就地检查CV3平稳关闭,无卡涩现象,且与DCS状态一致
35.CV3全关信号到位后匀速平稳地开始开启直至全开
36.就地检查CV3匀速平稳地开启,无卡涩现象,且与DCS状态一致
37.检查CV3全开到位,试验按钮恢复至“OFF”位
38.监视机组负荷在小范围内波动
39.确认CV1 、CV2、CV3试验按钮不在试验位
40.在DCS上打开“阀门活动试验”画面,选择“CV4”界面
41.在弹出的界面上点击“ON”,按“确认”,试验开始
42.在DCS上检查CV4匀速平稳地关闭至10%位置,然后迅速关闭至全关
43.就地检查CV4平稳关闭,无卡涩现象,且与DCS状态一致
44.CV4全关信号到位后匀速平稳地开始开启直至全开
备注:
操作人:监护人:值班负责人(值长):
第2页共3页
单位:集控运行编号:
操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分操作任务:# 机高压调速汽门全关活动试验
顺序操作项目√
45.就地检查CV4匀速平稳地开启,无卡涩现象,且与DCS状态一致
46.检查CV4全开到位,试验按钮恢复至“OFF”位
47.监视机组负荷在小范围内波动
48.操作完毕,汇报值长
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
备注:
操作人:监护人:值班负责人(值长):
第3页共3页
运行操作风险预控票
1. 风险预控票信息
操作任务# 机高压调速汽门全关活动试验
编写人审核人批准人
2. 风险等级□高风险□中风险□低风险
3. 相关操作票信息
操作票编号操作监护人值班负责人4. 书面安全工作程序
操作任务基本
步骤
危险源危害因素风险及其后果描述需采取的措施
风险
等级
确认人
签字
# 机高压调速主汽门全关活动试验高压调
速汽门
关闭
液压
装置
油质指标不合格试验不具备条件
1.确认试验条件满足
2.热工到场,检查逻辑
正确
3.EH油质指标不合格
中风
险
高压调
速汽门
关闭
液压
装置
EH油漏油喷溅到
高温蒸汽管道
造成火灾事故
1.试验时与阀门保持
足够的安全距离
2.机务到场检查设备
系统无渗漏现象
中风
险
高压调
速汽门
关闭
液压
装置
机组轴承振动,轴
瓦温度升高
轴承振动,温度高
保护动作
1.振动升高立即停止
试验,恢复原运行方式
2.机组轴承温度突增,
立即停止试验,恢复原
运行方式
中风
险
高压调
速汽门
开启
液压
装置
电磁阀卡涩
阀门卡涩,无法打
开
1.机务到场做好防止
电磁阀卡涩的措施
2.热工人员确认逻辑
正确
3.防止EH油漏油
中风
险
5.防护用品:□安全带□安全绳□防坠器□防尘口罩□防尘帽□防酸服□防酸鞋(靴)□塑胶手套
□橡胶手套□绝缘手套□焊接手套□防静电鞋(靴)□防静电服□绝缘鞋(靴)□护耳器
□防护眼镜□呼吸器□连体衣□护脸设备□雨衣
6.风险交底:上述风险、措施已告知操作每个人员。
操作人签名监护人签名。