汽轮机再热主汽门、调门关闭试验
汽轮机增加主汽门、调速汽门全关活动试验逻辑功能

汽轮机增加主汽门、调速汽门全关活动试验逻辑功能摘要:汽轮机主汽门和调速汽门的正确动作,是机组安全运行的根本。
近期有电厂在汽机超速过程中,调速汽门和主汽门均未及时关闭,造成汽轮机严重超速,威胁生产安全。
按照集团公司文件要求,我厂增加了各汽门全关试验功能逻辑,可定期验证各汽门的全行程动作,切实提高了机组运行的安全性。
关键词:汽轮机主汽门调速汽门安全全关活动试验逻辑1、机组简介某电厂2*300MW机组,上海锅炉厂生产SG-1025-17.6型亚临界,自然循环锅炉,一次中间再热,四角切圆燃烧,正压直吹式制粉系统。
汽机为东方汽轮机厂生产的NC300/220-16.7-535/535型双缸双排汽,抽汽供热机组。
机组采用北京日立公司5000M型DCS控制系统,DEH整合在DCS系统中,一体化设计。
1.增加全关试验功能前的状态:机组有2个高压主汽门和2个中压主汽门,其中带LVDT的高压主汽门采用85%行程的模拟量作为试验到位信号,不带LVDT的高压主汽门和2个中压主汽门采用行程开关作为试验到位信号。
4个高压调速汽门和2个中压调速汽门,均采用LVDT模拟量作为试验到位信号。
1.存在问题3.1改造前,机组的阀门活动试验行程不足。
机组仅具备关至85%行程的活动试验能力,即汽门实际只动作15%的行程,即认为该汽门活动正常。
但结合近期发生的一起超速事故,当时该机组在超速后,103%转速时关闭调速汽门无效,继续超速至110%转速时,主汽门虽然有关闭动作,但并未关严,导致机组转速仍然升高,最后是靠锅炉灭火后主汽压力缓慢降低,才使汽轮机转速逐渐下降,期间转速大大超过安全限制,严重威胁生产人员和设备的安全。
由此可见,在之前的阀门活动试验中,仅仅能验证阀门是否“能动”,即阀门在全开位置附近是否卡涩。
但是阀门在全关位置附近是否动作可靠,仅依靠之前的半关试验是无法验证的。
3.2 改造前,机组的阀门活动试验仅仅试验了阀体是否卡涩,而对于更加重要的遮断电磁阀是否动作正常,并不能进行试验。
上汽660MW汽轮机ATT试验风险案例及改进措施

上汽660MW汽轮机ATT试验风险案例及改进措施摘要:本文主要介绍某660MW超超临界机组上汽西门子汽轮机运行中ATT试验时事故过程、原因分析及改进策略。
期望能为同类型机组提供一定参考和借鉴意义。
关键词:超超临界上汽西门子 ATT试验某火力发电厂660MW超超临界上汽西门子汽轮机组某次阀门ATT试验时发生因中调门油动机插装阀卡涩引起EH油压力低的异常情况,通过查找分析故障原因,并提出优化措施。
1.设备概况本机组汽轮机是由上海汽轮机有限公司和SIEMENS公司联合设计制造的660MW超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、反动凝汽式汽轮机。
其采用全周进汽加补汽阀的配汽方式,高、中压缸切向进汽。
高、中压阀门布置在汽缸两侧,与汽缸直接连接。
蒸汽由两只高压主汽门及高压调门进入单流的高压缸,从高压缸下部的两个排汽口进入再热器,经再热器加热后,由两只中壓主汽门及调门进入双流的中压缸,由中压外缸顶部的中低压连通管进入两个双流的低压缸。
2.汽轮机汽门EH油路介绍汽轮机采用上汽引进制造的SIEMENS 660MW超超临界汽轮机,型号N660-25/600/600。
每台机组有2个高压主汽门、2个中压主汽门、 2个高压调门、2个中压调门、1个补汽阀(正常不参与调节,供油手动门关闭状态),其中每个主汽门有2个跳闸电磁阀(并列运行方式),一个方向阀;每个调门有2个跳闸电磁阀(并列运行方式),一个伺服阀。
正常运行中所有主汽门、调门跳闸电磁阀状态均为得电关闭;主汽门方向阀为失电打开。
主汽门、调门总计16个跳闸电磁阀,任一个跳闸电磁阀失电均会导致油动机内4个插装阀动作,泄油回路导通,油动机迅速关闭。
如图1中为高压主汽门1、高压调门1EH油控制油路,7为电液伺服阀,8为油动机,1、2为跳闸电磁阀,3、4,5、6为插装阀(共四个)。
正常运行时跳闸电磁阀1、2均得电关闭,使跳闸电磁阀模块下插装阀油压建立,油动机活塞进油腔室导通,油动机卸油回路隔绝,调门开度由电液伺服阀调节进回油量控制。
汽轮机自动主汽门调门严密性试验方法探讨

第48卷第3期汽轮机技术Vol. 48 N o. 3 2006年6月TURB IN E TECHNOLOGY Jun. 2006汽轮机自动主汽门调门严密性试验方法探讨贾仰生(华电国际邹县发电厂,山东邹城273522)摘要:自动主汽门、调门作为汽轮机最重要的设备,其可靠性、严密性直接影响到汽轮机的安全运行,汽轮机运行中发生跳机事故时,自动主汽门、调门一旦卡涩或严密性严重不合格,将会对汽轮发电机组造成毁灭性的损坏。
重点对不同启动方式的汽轮机自动主汽门、调门的严密性试验方法进行探讨,找出电厂在执行中存在的问题,提出改进方法,确保汽轮机安全运行。
关键词:汽轮机;主汽门;调门;严密性试验;方法探讨分类号: TK267 文献标识码: B 文章编号: 100125884 ( 2006) 0320233202The D i scussion of the Turbine TV and CV Strictness Test W aysJ IA Yang2sheng(Huadian International Zouxian Power Plant, Zoucheng 273522, China)Abstract: TV and CV act the most impo rtant equipment of turbine, its strictness and credibility will affect the safe operation of turbine directly. If the turbine trip s in operation , it will be attainted destructively when the TV and CV is blocked or un2 strictness badly. This paper emphasisly analyses the ways of turbine TV and CV strictness test in case of the difference start2up ways , in order to find question in perform ance, bring the advance ways, ensure the turbine safe operation.Key words: turb ine; T V; CV; str ictness test; d iscussion of the ways0 前言自动主汽门、调门作为汽轮机最重要的设备,其可靠性、严密性直接影响到汽轮机的安全运行,汽轮机运行中发生跳机事故时,自动主汽门、调门一旦卡涩或严密性严重不合格,将会对汽轮机造成毁灭性的损坏。
汽轮机典型试验讲解

高中压主汽门、调门严密性试验
一、试验目的:
确定汽轮机的高、中压主汽门和高、中压调门严密 性符合设计要求,能满足机组安全、稳定运行的需 要,并为以后机组的运行提供参考。
二、机组出现以下情况,需要进行汽门严密性试验:
1、汽门新安装或经过大、小修改造。 2、机组甩负荷试验前。 3、根据运行中的异常情况,决定需要进行汽门严密 性试验。
12、就地和集控室均设专人监视机组转速和机组振 动,若试验过程中,机组振动、轴承金属温度、 回油温度、轴向位移、低压缸排汽温度和高压缸 排汽口金属温度等参数变化异常,应立即停机。
13、定值修改和恢复应设专人监护。
三、试验方法和步骤:
1、汽轮机启动前将超速保护定值从3300r/min临时 降低至2950r/min。
2、投入汽机启动SGC,正常自动启动。
3、在汽轮机启动过程中记录汽机转速及高中压主 汽门、调门指令。
4、确认汽机转速达到2950r/min时超速保护动作, 汽机跳闸,检查高中压主汽门、调门关闭,并测 定关闭时间。
5、试验完成后,恢复超速保护定值至3300r/min。
小机危急保安器注油试验
一、试验目的: 1、检验小机危急保安器是否工作正常。 2、当转速超过规定值时,确保危急保安器能正常动作
月后启动。
二、试验条件以及注意事项:
1、运行主管等与试验有关人员必须到场,试验方案及 分工应明确,有专人在机头负责“紧急停机”按钮 ,且试验用的仪表和工具已经准备就绪。
3、试验前机组运转正常,无异常现象和报警。 4、高中压主汽门、调门、补汽门静态全行程活动性试
验、调速系统静态特性严密性试验,高 中压主汽门、调门、高排逆止门、高排通风阀活 动性试验,集控室手动紧急停机按钮试验,就地 手动紧急停机试验,抽汽逆止阀试验合格后方可 进行。
发电厂汽轮机主汽门、调速汽门严密性试验操作

4号汽轮机主汽门、调速汽门严密性试验操作1、阀门严密性试验条件:1.1 发电机解列,汽轮机转速在3000±15r/min。
2、主汽门严密性试验步骤:2.1 进入“阀门严密性试验”画面。
2.2 确认试验条件满足。
2.3 将硬操盘试验开关切换到“试验允许”。
2.4 单击“主汽门试验”按钮,按钮灯亮,主汽门关闭。
2.5 主汽门关闭后,转子惰走,系统自动记录惰走时间。
2.6 当转速降到可接受转速时,惰走时间停止。
2.7 单击“停止试验”按钮,DEH输出打闸指令,机组打闸。
2.8 将硬操盘试验开关切换到“正常”位置。
2.9 机组重新挂闸恢复转速到3000 r/min。
3、调速汽门严密性试验:3.1 进入“阀门严密性试验”画面。
3.2 确认试验条件满足。
3.3 将硬操盘试验开关切换到“试验允许”。
3.4 单击“调门试验”按钮,按钮灯亮,总阀位给定置零,转子惰走,自动记录惰走时间。
3.5 当转速降到可接受转速时,惰走时间停止。
3.6 单击“试验停止”按钮,DEH恢复转速3000 r/min。
3.7将硬操盘试验开关切换到“正常”位置,使“试验允许”按钮灯灭,惰走时间清零,高压调门严密性试验结束。
安全措施1、试验时要开高压油泵,保持调速和润滑油压正常。
2、试验过程中不准调整旁路系统以免影响试验准确性。
3、试验过程中主汽门或调速汽门全关后,注意转速下降速度,严禁在临界转速较长时间停留。
联系单元就地用对讲机联系,操作中机、炉专业间密切联系。
危险点分析。
主汽门、调门严密性试验技术措施

主汽门、调门严密性试验技术措施一、试验目的1、检验主汽门和调速汽门的严密程度,保证事故工况下阀门能可靠的关闭,截断汽轮机进汽,防止汽轮机超速。
二、试验条件1、主汽门、调速汽门严密性试验应在机组真空大于87kPa;2、DEH在“操作员自动”控制方式;3、汽轮机3000 r/min空负荷运行;4、机组在3000 r/min稳定运行,交流润滑油泵、氢密封备用油泵应运行正常,且直流润滑油泵处于良好备用状态。
5、发电机解列运行;6、主蒸汽压力稳定在50%额定压力以上。
三、试验方法:1、主汽门严密性试验:a)、解除“机跳炉”保护,锅炉燃烧稳定。
b)、具备试验条件后,在DEH控制画面中,点击“OPC MODE”按钮,打开操作画面;c)、点击“MSV TIGHT TEST”按钮,其按钮右方的状态显示框变成红色;d)、点击下方的“IN SERVICE”, “MSV TIGHT TEST”右方的状态显示框内显示“IN”表示主汽门严密性试验功能投入。
e)、就地确认各主汽门迅速关闭,高、中压调节汽阀在转速控制回路控制下开启,机组转速开始下降,同时每隔一分钟记录一次转速值。
f)、当汽轮机转速降至低于以下公式计算值,即: n<(p/p0)×1000 r/min式中:p——试验条件下的主蒸汽压力,MPa;p0——额定主蒸汽压力,MPa。
则严密性试验合格,试验结束。
g)、当主汽门严密性试验结束后,手动远方打闸。
h)、汽轮机转速下降至合格值后,手动打闸,确认各主汽门、调速汽门关闭,在OPC方式画面,点击下方OUT OF SERVICE 按钮,右方的显示区内显示OUT表示汽门严密性试验功能切除。
窗口图中显示信息OPC NORMAL MODE。
i)、汽轮机重新挂闸、升速至3000r/min稳定运行。
2、调节汽门严密性试验:a)、具备试验条件后,在DEH控制画面中,点击“OPC MODE”按钮,打开操作画面。
b)、点击“OPC TEST”其按钮右方的状态显示框变成红色;c)、点击“IN SERVICE”,使“OPC TEST”按钮右方的状态显示变成“IN”,表示OPC试验功能投入,窗口图中显示OPC NORMAL MODE,高、中压调门关闭,开始进行调节汽门严密性试验。
影响汽轮机汽门关闭时间测量因素的分析

影响汽轮机汽门关闭时间测量因素的分析摘要:本文通过对火电机组汽轮机主汽阀、调节汽阀关闭时间测定试验过程中常见主要影响因素的逐一分析,通过经验及理解认识的分享和交流,提出优化试验条件,改进试验手段和方法,使试验数据更准确、可靠。
关键词:火电机组;主汽阀;调节汽阀;关闭时间;OPC;AST随着火电机组向超超临界高参数、大容量方向发展,机组对安全稳定运行的要求越来越高,作为保障机组启停安全、运行稳定的关键设备,主汽阀及调速汽阀,对其性能尤其是安全方面的性能的要求愈加提高,更加严格。
《电力建设施工技术规范第3部分:汽轮发电机组》规定“各汽门的关闭时间应小于制造厂的要求,制造厂无明确要求时,关断汽门和调节汽门的关闭时间应小于0.3s,其中延迟时间小于0.1s”;《汽轮机调节控制系统试验导则》规定超超临界以上机组主汽门和调速汽门其总关闭时间建议值均应小于0.3s;《发电厂汽轮机水轮机技术监督导则》规定超超临界以上机组汽轮机主汽门、调节汽门关闭时间合格值均应小于0.3s;《汽轮机电液调节系统性能验收导则》规定200MW以上大容量机组主汽门和调节汽门油动机动作过程时间建议值均应小于0.3s。
对新建机组、调节保安系统大修或技术改造前后的在役机组汽轮机主汽门、调节汽门关闭时间进行测取,判断是否符合标准规范要求,这即是火电行业的普遍要求,也是各大发电集团系统技术监督的必备项目,更是机组进行甩负荷试验的先决条件。
由于汽门关闭时间的测定具有一定的精度和响应灵敏度的要求,在我们实地进行测试时,往往会遇到不少问题,影响试验准确性,甚至导致测试无效,正所谓“失之毫厘,差之千里”。
下面就汽门关闭时间测定试验中常见的主要影响因素进行分析,希望通过经验及理解认识的分享和交流,能对优化试验条件,改进试验手段和方法有所帮助。
油动机排油速度的影响。
大容量汽轮机主汽门、调节汽门油动机一般采用单侧进油,关闭力主要由操纵座中的弹簧提供,机组静态试验情况下主汽门、调节汽门快速关闭时的阻力主要来自油动机活塞下腔室需推挤出去的回油,显而易见回油排出的速度就决定了阀杆下行的速度;为了适应快速排油的需求,汽轮机主汽门、调节汽门油动机均配有卸荷阀,此卸荷阀为杯状滑阀结构,其开启关闭受OPC或AST油路控制,当OPC或AST油路油压泄去时,卸荷阀迅速打开,油动机活塞下腔室与有压回油及上腔室的排油路径迅速导通,从而迅速排油;一般来说,卸荷阀为模块化产品,其选型确定,开启动作排油速度就基本确定了,OPC或AST油压均起源于压力油经过主汽门、调节汽门油动机或高压遮断控制块内部装设的节流孔节流后形成。
主汽门、调门全行程活动试验

2 确认 DEH 操作员 “功率控制”方式投入,调节级压力反馈退出。
3 检查 TV1、TV2、RV1、RV2 正常全开,高压调节汽门开度 20~24%,中压调门全开;
4 就地派人监视,保持通讯畅通;
点击“TV1”试验对话框,点击“确定”,高压调节阀 GV1、GV3、GV5 先开始慢慢关下,右 5 高压调节阀 GV2、GV4、GV6 同时开始补偿打开,直到 GV1、GV3、GV5 达到全关,即位置反
(
)Байду номын сангаас
□闭锁/标示牌 □脚手架检查 □升降机检查 □沟渠检查 □气体测试 □其他
(
)
值长
监护人
操作人
备注:在安全设备、监督检查中选中后打√
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发令人
监护人
操作人
№:
操作任务:# 机主汽门、调门全行程活动试验
操作时间:
√ 顺序
操作项目
1 负荷 165~200MW,锅炉燃烧稳定,机组运行正常,DEH 显示“保持”。
IV2 开始慢慢开启直至全开。根据情况,如再次试验如再次试验重复 11 步骤。
备注
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检查一切正常,进行右侧主汽门、调门活动试验:点击“TV2” 试验对话框,点击“确定”, 高压调节阀 GV2、GV4、GV6 先开始慢慢关下,左侧高压调节阀 GV1、GV3、GV5 同时开始补 8 偿打开,直到 GV2、GV4、GV6 达到全关,即位置反馈均小于 0.5%,然后高压主汽门 TV2 迅 速关闭,再迅速全开。
击“确定”,中压调节阀 IV1 先开始慢慢关下直至全关,即位置反馈均小于 0.5%,然后左 11 侧中压主汽门 RSV1 稍见活动,DEH 画面全开反馈消失。然后 RSV1 重新全开,中压调节阀
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功率反馈投入,“调节级压力”反馈切除。
5
单击"RSV1"窗口,调出RSV1阀门测试子页面。
6
单击“关闭”功能键,相对应的IV1关下,然后RSV1关下,延时2秒后,RSV1再打开
7
通过显示盘和就地观察再热主汽门和调门应自由关闭,无卡涩、爬行现象。
8
单击TV1阀门测试子页面中的“取消”功能键,IV1开启
(2)试验期间,应派专人在阀门旁边观察阀门动作平滑、自由,不应有跳动或卡涩现象。
2
误碰DEH画面上其它试验功能按纽
(1)监护人要发挥好监护职能,对操作人员操作过程进行严格监护。
(2)操作完毕后应立即将操作画面及时关闭,防止误碰其它按纽。
3
安全措施
(1)在再热主汽门和调门试验过程中,注意机组负荷、差胀、振动、轴向位移的变化情况,如发现异常情况,可按下“保持”键,灯亮后,阀门保持不动,故障排除后,再继续进行试验。
华能嘉祥电厂热机试验卡
运行()值编号:
操作人:
监护人:
操作开始时间:年月日时分
值班负责人:
操作结束时间:年月日时分
操作任务:#汽轮机再热主汽门、调门关闭试验
顺序
试验项目
√
1
接值长令:#汽轮机再热主汽门、调门关闭试验。
2
检查机组运行稳定,符合再热主汽门、调门关闭试验条件。
3
确认DEH在“操作员自动”方式。
4
异常处理
(1)试验期间,如遇到操作装置切手动时,应立即终止试验,此时应把手动开关置向手动,并通过手操“增”、“减”键来恢复各试验阀门的原始状态,以保证一定功率。
5
试验参数变化
(1)该试验无负荷限制,在试验时负荷大约下降2%。
备注
操作侧再热主汽门和调门试验。
10
操作完毕,汇报值长,做好记录。
备注:
危险点分析与预防控制措施
日期:页码:1页
操作票号:监护人:位置编码:
工作内容:#汽轮机再热主汽门、调门关闭试验
危险点项目及预防控制措施
危险点序号
危险点项目预防控制措施
执行
√
1
试验措施不完善
(1)主汽门试验应单侧进行并就地检查,试验并确认汽门确已开启、汽轮机各参数正常后,方可进行另一侧主汽门活动试验。