主汽门关闭的原因及处理

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高压主汽门关闭不到位的原因与处理

高压主汽门关闭不到位的原因与处理

高压主汽门关闭不到位的原因与处理吕鹏飞【摘要】@@ 某电厂1号机组采用上海汽轮机有限公司引进美国西屋公司技术生产的超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机,型号为N600-24.2/566/566.汽轮机的控制系统采用OVATION公司的电液调速系统.机组设置12个油动机,分别控制2个高压主汽门、4个高压调速汽门、2个中压主汽门和4个中压调速汽门.【期刊名称】《电力安全技术》【年(卷),期】2010(012)003【总页数】2页(P43-44)【作者】吕鹏飞【作者单位】安徽华电宿州发电有限公司,安徽,宿州,234101【正文语种】中文某电厂1号机组采用上海汽轮机有限公司引进美国西屋公司技术生产的超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机,型号为N600-24.2/566/566。

汽轮机的控制系统采用OVAT ION公司的电液调速系统。

机组设置12个油动机,分别控制2个高压主汽门、4个高压调速汽门、2个中压主汽门和4个中压调速汽门。

高压主汽门是汽轮机用于快速切断进汽,实现停机的保护装置,其结构类似截止阀,通过压力油来控制快速关闭和开启,关闭时间小于0.2s。

高压主汽门是防止汽轮机超速的最关键的保护装置。

汽轮机一旦超速,很容易造成汽轮机飞车、轴系断裂、汽轮机报废等严重安全事故,尤其对大型机组,其经济损失将达几千万甚至上亿元;如果现场附近有人员,还易造成人身伤亡等恶性事故。

高压主汽门进汽压力、温度均很高,一旦关闭不严,极易造成汽轮机超速恶性事故。

1 高压主汽门结构简介高压主汽门为卧式结构,主阀内部有一预启阀。

当阀门在关闭位置时,进汽压力和压缩弹簧的载荷将2只预启阀阀碟同时紧压于其阀座上。

预启阀阀碟与阀杆相互间为挠性联接;当其关闭时,预启阀阀碟的密封面在主阀阀碟内能自由对中关闭;当阀杆被油动机向开启方向移动时,预启阀先开启,待其开足,即预启阀阀碟反向密封面与主阀阀碟衬套平面形成密封后,主阀阀碟开始开启;当主阀阀碟全开时,阀杆上反向密封面与阀盖衬套平面又形成密封。

【精华】高压主汽门运行中突然关闭的原因分析及处理3

【精华】高压主汽门运行中突然关闭的原因分析及处理3

主汽门自动关闭案例分析一、事情经过3月16日,系统收到汽轮机主汽门关闭信号,发电机连锁跳,汽轮机正常运行中由于负荷突然下降导致转速立即上升至3099rpm/min,超过汽轮机额定转速103%,超速保护动作,OPC动作,高调门自动关闭,很快转速正常后,高调门自动打开,汽轮机正常工作,发电机解列。

二、原因分析1)主汽门行程开关误动作;2)电气信号干扰。

三、应对措施1、对主汽门行程开关检查,并紧固线头;2、将行程开关信号线路加屏蔽,防止信号干扰。

二00七年三月十七日报:公司领导送:保全处300MW汽轮机高压主汽门卡涩原因及其处理摘要:叙述了沙角A电厂国产引进型300 MW汽轮机在运行中进行定期阀门试验时发现主汽门卡涩的过程。

通过对主汽门油动机原理图的分析,找出汽门卡涩原因。

对不同原因引起的卡涩,指出其处理应做好哪些安全措施、采用何种处理方法。

最后总结了汽门定期活动试验值得注意的问题。

关键词:汽轮机;主汽门;阀杆;卡涩;故障沙角A电厂5号汽轮机是引进美国西屋公司技术由上海汽轮机厂制造的300 MW汽轮机,该机型号为N300-16.7/538 / 538,配用SG-1025 /18.3M317型亚临界、中间再热、单炉膛强制循环锅炉。

汽轮机调节系统是由美国西屋公司生产的DEH Ⅲ型数字电液调节系统,DEH系统液压部分采用高压抗燃油,其工作压力范围为12.4~14.5 MPa。

机组设置12个油动机,分别控制2个高压主汽门,6个高压调速汽门,2个中压主汽门,2个中压调速汽门。

除2个中压主汽门外,其余各门的开度均通过电液转换器受DEH系统计算机控制,DEH系统具有阀门在线全行程试验的功能。

1故障过程2002年6月28日,5号机带210 MW负荷调峰运行,值班人员利用机组调峰的机会定期进行主汽门和调速汽门的活动试验(阀门试验是全行程动作试验,按厂家的要求,该机组进行阀门试验时必须将机组负荷降至210 MW以下),在分别试各主汽门和调速汽门后发现A 侧高压主汽门(以下简称为TV1)不能动作。

某电厂4号机组DEH系统主汽门和高压调门突然关闭原因分析与整改措施

某电厂4号机组DEH系统主汽门和高压调门突然关闭原因分析与整改措施

某电厂4号机组DEH系统主汽门和高压调门突然关闭原因分析与整改措施一. 概述某厂4号机组为300MW燃煤发电机组,DEH系统采用ABB公司的SYMPHONEY 系统。

2013年1月22日机组正常运行过程中,DEH突然发出快关左侧中压主汽门(LSV)和3号高调门(CV3)的1s脉冲指令,导致这2个阀门突然全关,然后又自动恢复。

事件发生后,电厂组织相关技术人员进行分析,认为发生此现象是因为DEH 的信号在柜内通讯发生翻转所致,这也是该类DEH常见的异常故障。

机组正常运行过程中突然关闭汽轮机调门,扰动和冲击都比较大,将严重威胁机组安全运行。

二. 原因分析该事件的发生,DEH和DCS都没有任何记录,为原因分析增加了很大的难度。

我们以机组的DEH逻辑为切入口,结合本次事件的现象和以往的一些经验,来逐步剖析事件的原因。

首先,在机组正常运行的情况下,只有通过阀门活动试验电磁阀,DEH才能让中压主汽门关闭。

LSV的活动试验电磁阀为22YV,该电磁阀的驱动设计在DEH 系统的M2控制单元,但阀门活动试验的逻辑设计在M4控制单元。

阀门活动试验时,动作指令信号在M4控制单元内产生,然后以通信方式送到M2控制单元,从而驱动电磁阀22YV带电。

根据以往的经验,ABB这种DCS系统的柜内不同控制单元通讯,经常会发生通信信号翻转的现象。

该DEH试验电磁阀的这种设计,极其容易由于通讯信号的翻转而导致电磁阀动作。

再来看CV3,除了正常的伺服阀控制外,还有活动电磁阀16YV控制。

16YV 带电也会关闭CV3。

与LSV的22YV电磁阀控制一样,16YV也设计在DEH的M2控制单元,而CV3活动试验逻辑同样设计在M4控制单元。

阀门活动试验时,电磁阀的驱动控制与LSV的完全一样,同样极有可能发生通信信号的翻转而导致电磁阀动作。

若CV3由伺服阀控制来关闭,则指令来源于同一个阀门流量指令,其他高压调门如CV1,CV2,CV4等也会动作,但本次只有CV3动作,因此可排除伺服阀指令动作的可能性。

主汽门关闭应急预案

主汽门关闭应急预案

一、背景在汽轮发电机组运行过程中,主汽门是连接锅炉和汽轮机的重要设备,其正常运行对机组的安全稳定运行至关重要。

若主汽门关闭出现异常,可能导致机组停机、锅炉爆炸等严重事故。

为提高应对主汽门关闭异常事件的能力,特制定本预案。

二、预案目标1. 确保机组和人员安全,最大限度地减少事故损失。

2. 快速、有效地处理主汽门关闭异常事件,确保机组安全稳定运行。

三、组织机构及职责1. 应急领导小组:负责统一指挥、协调和调度应急工作。

2. 应急救援组:负责现场应急处置、设备抢修和人员疏散。

3. 信息联络组:负责收集、整理和上报事故信息。

4. 医疗救护组:负责伤员的救治和救护。

四、应急处置措施1. 发现主汽门关闭异常时,立即启动应急预案,并向应急领导小组报告。

2. 应急救援组立即到达现场,确认异常情况,并采取以下措施:(1)检查主汽门开关机构,判断故障原因;(2)若为机械故障,立即进行现场抢修,排除故障;(3)若为电气故障,立即通知电气维修人员进行抢修;(4)若为控制系统故障,立即通知控制系统维修人员进行抢修;3. 在抢修过程中,确保现场安全,防止次生事故发生;4. 信息联络组及时收集事故信息,上报应急领导小组,并通知相关部门;5. 医疗救护组对伤员进行救治,确保伤员生命安全;6. 事故处理后,应急领导小组组织进行事故原因分析,总结经验教训,完善应急预案。

五、注意事项1. 严格遵守操作规程,确保现场安全;2. 加强应急演练,提高应急处置能力;3. 做好应急物资储备,确保应急需要;4. 加强人员培训,提高安全意识。

六、预案修订本预案自发布之日起实施,如遇相关法律法规、技术标准变更,或实际运行中存在问题,应及时修订。

七、附则本预案的解释权归应急领导小组所有。

运行中主汽门单侧误关事件分析及防范措施

运行中主汽门单侧误关事件分析及防范措施

运行中主汽门单侧误关事件分析及防范措施摘要:井冈山电厂一期2*300MW燃煤机组,始建于1998年,2001年正式投产至今有近20余年,该机组DEH由哈尔滨汽轮机厂提供,采用美国西屋公司智能自动化仪表系列构成的凝汽式汽轮机数字电液控制系统,可由操作员站通过CRT各画面控制汽轮机冲转、升速、阀切换、并网、带负荷,具有两种互为跟踪的控制方式,即自动控制和手动控制,并可相互切换。

该一期一号机组运行过程中曾出现过两次因主汽门误关所引发的事故,第一次因运行人员调整不及时,导致跳机停炉,第二次在运行人员的奋力处理中,机组转危为安。

关键词:凝汽式汽轮机、主汽门、误关、故障处理、防范措施井冈山电厂一期为2*300MW燃煤机组,汽轮机型号是N300-16.7/538/538,采用单轴,双缸双排汽一次中间再热,高中压缸合缸反动凝汽式汽轮机,其汽缸为高中压合缸的双层缸结构,由外缸、高压内缸、中压内缸组成,高压内缸配汽机构有顺序阀和单阀两种运行方式,每个调节阀控制 8 组喷嘴,中压缸为全周进汽。

其蒸汽流程:高温高压蒸汽经布置在单元机组高压缸两侧的两只自动主汽门后,分别进入各有 3 只调速汽门的蒸汽室,然后经 6 只调速汽门分别控制6 组喷嘴进入调节级,而后汽流折回 180 度再进入 12 级反动级,做功后经过再热器升温经汽轮机两侧的中压主汽门、调速汽门。

本厂出现过同一台机组不同时间两次运行过程中发生单侧主汽门误关事件,第一次发生在2008年9月,当时机组迎晚峰,机组负荷294MW,锅炉自动,汽机跟随方式运行,B、C、D三套制粉系统运行,送风机手动方式,引风机自动方式,机组压力16.2MPa、主再热蒸汽温度正常均为540℃,A、B小机运行,电泵备用,汽包水位正常-1mm。

运行过程中,机组负荷发生突变,由294MW突降至189MW,锅炉压力由16.2MPa快速上升至17.4MPa,且仍有快速上涨趋势,汽包水位由-1mm上升后快速下降至-170mm,且仍然有下降趋势,汽机盘监盘人员发现#2主气门关闭,锅炉盘运行人员停运了上层B制粉系统对应给粉机,启电泵运行以保证汽包水位。

主汽门自动关闭

主汽门自动关闭

主汽门自动关闭案例分析
一、事情经过
3月16日,系统收到汽轮机主汽门关闭信号,发电机连锁跳,汽轮机正常运行中由于负荷突然下降导致转速立即上升至3099rpm/min,超过汽轮机额定转速103%,超速保护动作,OPC动作,高调门自动关闭,很快转速正常后,高调门自动打开,汽轮机正常工作,发电机解列。

二、原因分析
1)主汽门行程开关误动作;
2)电气信号干扰。

三、应对措施
1、对主汽门行程开关检查,并紧固线头;
2、将行程开关信号线路加屏蔽,防止信号干扰。

二00七年三月十七日报:公司领导
送:保全处
1。

主汽门关闭的原因及处理

主汽门关闭的原因及处理

汽轮机单侧高压主汽门异常关闭的处理1概述近年来,丰城2×700MW超临界机组、国华太仓2×600MW超临界机组、华能巢湖电厂2×600MW超临界机组、华能瑞金电厂2×350MW超临界机组在正常运行过程中均出现过汽轮机某个主汽门或调节汽门异常关闭的情况。

汽轮机单个汽门异常关闭情况中,单侧高压主汽门异常关闭处理最为复杂,对机组安全经济运行也影响最大,甚至可能导致机组非计划停运事件发生。

2010年8月,国华太仓电厂某台机组曾因汽轮机单侧高压主汽门异常关闭,锅炉蒸汽压力急剧上升,导致给水泵出力不足,锅炉给水流量低触发锅炉MFT动作,联跳汽轮机及发电机。

2010年7月6日,丰城电厂#6汽轮机左侧高压主汽门卸荷阀O型圈泄漏,导致左侧高压主汽门异常关闭,由于缺乏相关处理经验,如果不是因为当时机组负荷较低,很可能导致机组非计划停运事故的发生。

2汽轮机单侧高压主汽门关闭的现象及原因分析汽轮机主汽门或调节汽门异常关闭的原因主要有调节系统故障、汽门阀芯脱落以及卸荷阀O 型圈老化漏EH油等,其中,由于卸荷阀一直处于高温环境,卸荷阀O型圈老化漏油导致主汽门异常关闭最为常见。

汽轮机高压主汽门异常关闭时,DCS报警画面将出现声光报警,机组协调控制方式自动切为手动控制,DEH由遥控切至手动方式,汽机调节阀由顺序阀自动切至单阀控制。

汽轮机高压进汽由两侧进汽突然变为单侧进汽,在某种极端工况下(高压调节汽门顺序阀控制,未故障侧高压调节汽门只有一个在开位),汽轮机高压缸进汽面积可能只有异常关闭前的三分之一。

在此情况下,汽轮发电机的负荷将急剧下降,机、炉侧的主汽压力将急剧上升,额定工况下锅炉超压导致锅炉安全门动作。

因给水泵汽轮机由四段抽汽接带,汽轮机负荷下降引起汽轮机抽汽段压力下降导致给水泵的出力下降,给水量的急剧下降必然导致锅炉煤水比失调,螺旋管壁温度、主再热汽温及分离器出口蒸汽温度将快速上升,甚至导致锅炉超温保护触发MFT保护动作。

汽轮机自动主汽门故障分析及处理措施

汽轮机自动主汽门故障分析及处理措施

汽轮机自动主汽门故障分析及处理措施摘要:自动主阀是汽轮机保护系统的执行装置。

当机组发生故障并采取保护措施时,可立即切断汽轮机的进汽源,以防止机组超速。

自动主阀通过建立启动油压力开启,安全油泄漏时关闭,启动滑阀在压油作用下切断启动油,启动油在缸腔内自动关闭,使主阀迅速关闭。

因此,启动油和安全油的失效会影响主阀的关闭,危及机组的运行安全。

关键词:汽轮机;自动主汽门;故障分析;处理措施一、原因分析及处理过程1.启动高压油泵,挂闸电磁阀未得电,自动主汽门自动打开现象:启动高压油泵,复位油压0.2MPa,启动油压慢慢升到0.85MPa。

结构原理:主阀开启条件为自动百叶窗底部必须有启动油压,建立启动油压的条件为先建立安全油,在电磁阀通电后必须建立安全油。

主要原理是电立挂栅电磁阀复位油压,即压下挂栅滑阀的弹簧,切断安全泄油管道。

压力油启动滑阀上的节流孔(约2mm),然后建立安全油。

此时,安全油作用于吊门滑阀的上部,可使吊门电磁阀失去动力,复位油消失,维持吊门滑阀的位置。

安全油建立后,作用于启动滑阀的上腔,将滑阀压下。

压力油通过启动滑阀的节流孔形成启动油,作用于主阀关断的下腔,带动主阀开启。

关闭时安全漏油,启动滑阀在压力油的作用下向上移动切断启动油,并排干自动关闭气缸腔内的油,使主阀快速关闭。

同时悬挂制动滑阀在弹簧的作用下,向上打开安全油出口,保证安全油能排到零。

问题分析及排除:实际现场调查发现,高压油泵启动时,现场表盘的复位油处于压力下,并没有归零,说明复位油压没有完全解除。

检查吊门电磁阀是否处于关机状态,无异常现象。

拆下挂门电磁阀线圈,启动高压油泵。

复位油不归零,故障也不排除。

这样就可以消除电磁阀线圈故障。

拆开电磁阀阀芯,发现阀杆与套筒连接处有微毛刺和锈迹。

毛刺和锈用金相砂纸磨去。

用清洗剂清洗完阀芯和套筒后,用压缩空气将阀芯和套筒吹干净,然后将清洗干净的汽轮油喷涂并装回。

再次启动高压油泵,复位油压降为零,启动油压降为零,主阀不自动开启,挂制动电磁阀通电后主阀开启,故障排除。

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汽轮机单侧高压主汽门异常关闭的处理
1概述
近年来,丰城2×700MW超临界机组、国华太仓2×600MW超临界机组、华能巢湖电厂2×600MW超临界机组、华能瑞金电厂2×350MW超临界机组在正常运行过程中均出现过汽轮机某个主汽门或调节汽门异常关闭的情况。

汽轮机单个汽门异常关闭情况中,单侧高压主汽门异常关闭处理最为复杂,对机组安全经济运行也影响最大,甚至可能导致机组非计划停运事件发生。

2010年8月,国华太仓电厂某台机组曾因汽轮机单侧高压主汽门异常关闭,锅炉蒸汽压力急剧上升,导致给水泵出力不足,锅炉给水流量低触发锅炉MFT动作,联跳汽轮机及发电机。

2010年7月6日,丰城电厂#6汽轮机左侧高压主汽门卸荷阀O型圈泄漏,导致左侧高压主汽门异常关闭,由于缺乏相关处理经验,如果不是因为当时机组负荷较低,很可能导致机组非计划停运事故的发生。

2汽轮机单侧高压主汽门关闭的现象及原因分析
汽轮机主汽门或调节汽门异常关闭的原因主要有调节系统故障、汽门阀芯脱落以及卸荷阀O型圈老化漏EH油等,其中,由于卸荷阀一直处于高温环境,卸荷阀O型圈老化漏油导致主汽门异常关闭最为常见。

汽轮机高压主汽门异常关闭时,DCS报警画面将出现声光报警,机组协调控制方式自动切为手动控制,DEH由遥控切至手动方式,汽机调节阀由顺序阀自动切至单阀控制。

汽轮机高压进汽由两侧进汽突然变为单侧进汽,在某种极端工况下(高压调节汽门顺序阀控制,未故障侧高压调节汽门只有一个在开位),汽轮机高压缸进汽面积可能只有异常关闭前的三分之一。

在此情况下,汽轮发电机的负荷将急剧下降,机、炉侧的主汽压力将急剧上升,额定工况下锅炉超压导致锅炉安全门动作。

因给水泵汽轮机由四段抽汽接带,汽轮机负荷下降引起汽轮机抽汽段压力下降导致给水泵的出力下降,给水量的急剧下降必然导致锅炉煤水比失调,螺旋管壁温度、主再热汽温及分离器出口蒸汽温度将快速上升,甚至导致锅炉超温保护触发MFT保护动作。

同时,汽轮机高压缸由双侧进汽突变为单侧进汽,当汽轮机高压转子两侧所受蒸汽力将严重不平衡,将导致汽轮机#1、#2瓦温度及振动可能出现较大波动。

汽门卸荷阀O 型圈老化漏EH油,将导致EH油管系统压力下降,漏油严重可能导致汽轮机因EH油压低而跳闸。

3汽轮机单侧高压主汽门异常关闭的逻辑修改
汽轮机单侧高压主汽门异常关闭时,需要监盘人员当时迅速判断故障原因,及时准确按照轻重缓急的顺序进行操作调整;同时盘面人员要做相互配合,在此情况下操作上不能出现任何的差错,这对于运行人员来说
是个挑战。

当设备异常发生后,为尽量避免因热工逻辑不完善及运行人员操作不及时导致机组非计划停运事件的发生,减轻运行人员的操作负担及精神负担,丰城电厂对汽轮机单侧高压主汽门异常关闭的逻辑进行了部分修改。

汽轮机单侧高压主汽门异常关闭后,汽轮机高压调节门控制方式由顺序阀切为单阀方式,正常侧高压调节门将保持在一定开度。

运行操作员在4级下无法操作,必须升至工程师9级才能操作,现修改为汽轮机高压调节阀手动操作权限由9级改为4级,这样主要是为了运行人员能迅速手动开大正常侧高压调节门,尽量增大汽轮机负荷,防止主汽压上升过快。

逻辑修改前,汽轮机单侧高压主汽门异常关闭后,炉侧不会自动跳磨煤机来减小锅炉进粉量,现修改为:当磨煤机运行台数大于4台时,先跳F 磨煤机,延时5秒再跳E磨煤机,最终保持磨煤机运行台数不大于4台。

4汽轮机单侧高压主汽门异常关闭的处理
本文以丰城电厂#6汽轮机左侧高压主汽门(TV1)异常关闭处理为例进行说明(汽轮机高压主汽门及调节汽门控制方式如图1所示,处理过程中的相关参数见表1)。

2010年7月6日,#6机组负荷由357MW突降到279MW,DCS画面发“汽轮机左侧高压主汽门关闭”报警,检查左侧高压主汽门已关到零,DEH画面无法控制负荷,主汽压力由17.5MPa逐渐上升到23.8MPa,EH油压由14.0MPa降到12.8Mpa,怀疑汽轮机左侧主汽门卸荷阀O型圈损坏,立即停运E磨,调整相关参数,联系汽机室、热工室检查,汇报值班领导。

4.1汽轮机侧的处理
发现TV1关闭,立即检查汽轮机EH油压是否正常,否则启动备用EH油泵运行;备用EH泵启动后,若EH油压仍在下降,手动将TV1指令由100%关至0%,应立即派人到现场关闭TV1的EH油进油门,维持EH油压的稳定,防止EH油压低导致汽轮机跳闸。

若此时汽轮机高压调节门为单阀控制,手动将GV2、GV4全开,降低主汽压力,同时注意给水流量的变化。

若此时汽轮机高压调节门为顺序阀控制,则手动开启GV4,维持主汽压力及负荷稳定。

然后将汽轮机左侧高压主蒸汽进汽疏水门前手动门及高压主蒸汽左侧导管疏水门前手动阀开启1/3左右,再开启汽轮机左侧高压主蒸汽进汽气动疏水门及高压主蒸汽左侧导管气动疏水门,防止TV1前蒸汽长时间不流动,蒸汽带水造成汽轮机水冲击。

联系热工检查是否是因调节系统故障引起,热工人员排除故障后手动开启TV1。

若为主汽门卸荷阀或伺服阀故障,则联系汽机检修处理,关闭TV1进油门后一定要确认能关严,防止EH油压降低导致大机跳闸。

检修处理好缺陷后,先将GV1、GV3手动关至0%,然后缓慢开启TV1至100%后投入TV1自动,注意EH油压及油位变化。

缓慢开启GV1、GV3至5%左
右,注意监视高压缸上下温差及汽轮机振动、差胀等参数是否在正常范围内。

逐渐开大汽轮机高压调节门GV1、GV3,关小汽轮机高压调节门GV2、GV4,维持主汽压及负荷稳定,将汽轮机4个高压调节门调平后恢复汽轮机高压调节门正常运行方式,关闭主蒸汽左侧进汽疏水门及主蒸汽导管疏水阀。

4.2锅炉侧的处理
若负荷较高或在额定工况下时,磨煤机运行台数大于4台,检查F磨及E 磨是否联跳,否则手动停运保持4台磨煤机运行,并迅速将煤量减至维持300MW负荷所需煤量即可,具体煤量可根据水煤比来调节,调节水煤比较降负荷之前高一点。

紧急停磨后要注意降低总燃料指令,防止煤量自动加回引起堵磨和水煤比过低。

同时,停磨后注意一次风压的变化,防止一次风机喘振保护动作,增加事故处理难度。

检查锅炉侧主汽压力,当其高于26.67Mpa时,锅炉安全阀(PCV阀)应动作,否则手动开启。

随着主汽压力升高,四抽压力降低,汽动给水泵出力将下降,派专人监视汽动给水泵小机低压调门开度及给水流量的变化。

若给水流量不足,则应启动电动给水泵增加给水流量,但要加强对电动给水泵运行的监视,严禁电动给水泵在非运行区域运行。

故障消除后,增加煤量将负荷升至计划负荷,投入机组CCS控制方式。

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