汽门活动试验依据
小汽轮机主汽门活动试验方案

小汽轮机主汽门活动试验方案一、引言小汽轮机主汽门活动试验是对小汽轮机主汽门进行性能测试和验证的过程。
主汽门是小汽轮机中的关键部件之一,其活动状态直接影响到小汽轮机的工作效率和性能。
因此,进行主汽门活动试验是确保小汽轮机正常运行和提高其工作效率的重要环节。
二、试验目的主汽门活动试验的主要目的是验证小汽轮机主汽门的工作性能,包括开启、关闭速度、开度控制等参数。
通过试验结果的分析,评估主汽门的稳定性、可靠性和控制精度,为小汽轮机的正常运行提供技术支持。
三、试验内容1. 开启速度试验:在试验过程中,通过控制系统调节小汽轮机主汽门的开度,记录开启速度随开度变化的曲线。
试验时,应保证主汽门平稳开启,避免突然开启或过慢开启,以保证试验结果的准确性。
2. 关闭速度试验:与开启速度试验类似,通过记录主汽门的关闭速度随开度变化的曲线,评估主汽门的关闭性能。
同样,试验时应避免突然关闭或过慢关闭主汽门,以保证试验数据的准确性。
3. 开度控制试验:通过控制系统对小汽轮机主汽门进行开度控制,记录开度控制精度随控制信号变化的曲线。
试验时,应保证控制信号的稳定性和准确性,以评估主汽门的控制性能。
4. 负载变化试验:在小汽轮机负载变化的工况下,记录主汽门的开度和负载之间的关系曲线。
试验时,应模拟实际工况,保证负载变化的平稳性和准确性,以评估主汽门在负载变化过程中的响应能力。
四、试验步骤1. 前期准备:检查小汽轮机和试验设备的状态,确保其正常运行和安全使用。
清理试验现场,确保环境整洁和无障碍物。
2. 设定试验参数:根据试验目的和要求,设定主汽门的开度、控制信号和负载变化等试验参数。
确保试验参数的准确性和一致性。
3. 开启速度试验:通过控制系统逐渐开启主汽门,记录开度与开启速度的关系曲线。
试验时,应注意控制主汽门的开启速度,避免突然开启或过慢开启,以保证试验数据的准确性。
4. 关闭速度试验:类似于开启速度试验,通过逐渐关闭主汽门,记录开度与关闭速度的关系曲线。
汽轮机阀门全行程活动试验异常分析及优化

汽轮机阀门全行程活动试验异常分析及优化文章以河源电厂600MW汽轮机为例,详细介绍了汽轮机主汽阀门全行程活动试验的试验条件和基本原理,并针对阀门试验过程中出现的EH油压大幅下跌的异常现象进行了详细地分析,提出合理的解决方法。
标签:全行程活动试验;优化;安全引言广东河源电厂汽轮机为哈汽生产的CLN600-25/600/600型超超临界、一次中间再热、单轴、两缸两排汽、凝汽式汽轮机,每台机组配置有两高压主汽门(TV)、4个高压调门(GV)、2个中压主汽门(RSV)、4个中压调门(IV)。
汽轮机调节系统为高压抗燃油型数字电液调节系统(简称DEH),控制设备采用ABB北京贝利控制有限公司的Symphony系统。
1 试验条件阀门全行程活动试验共分为四个组依次进行,TV和同侧的2个GV一个组(如TV2和GV2、GV3),RSV和同侧的IV一个组(RSV1和IV1、IV2,RSV2和IV3、IV4),每次只能对一个阀门组进行试验。
TV/GV阀门组活动试验须具备以下允许条件:(1)机组处于正常运行状况,带50%额定负荷。
(2)CCS模式退出,DEH投入功率控制回路。
(3)高调门处于单阀模式。
(4)高压主汽门和中压主汽门全开。
(5)阀门活动试验已完成,没有其它阀门试验进行。
(6)DEH投入功率控制回路。
(7)没有阀门校验进行。
为保证一侧GV全关后负荷仍能够稳定控制在300MW,要求在TV/GV阀门组活动试验过程中主汽压力稳定在18Mpa,此时锅炉处于BI或者BH运行模式均可。
RSV/IV阀门组活动试验可以在任何负荷下进行,除上述第一条外,其它要求与TV/GV阀门组完全相同。
2 试验原理2.1 TV/GV活动试验以TV2/GV2GV3阀门组活动试验为例,其主要控制逻辑见图1。
当所有允许条件具备时,操作员通过DEH画面选择TV2/GV2&GV3阀门组开始试验。
首先“TV2试验开始”为1,RS触发器(14)置位,使切换器T(12)保持试验前的“GV2单阀指令1”,同时RS触发器(6)置位,把试验前的“GV2单阀指令1” 乘以负1后通过速率限制器(11)与之前保持的数值相加,其结果通过切换器T(15)形成最终的GV2单阀指令(GV2 SINGLE)信号。
火电厂动态实验项目试验条件及方法

第一节喷油试验一、试验条件:1、试验应在专业人员现场监护指导下进行。
2、机组定速后(2985~3015r/min)。
3、高压胀差满足要求。
4、机组控制在“自动”方式。
5、DEH电超速试验未进行。
6、机械超速试验未进行。
7、喷油试验按钮在允许位。
二、试验方法:1、检查汽轮机发电机组运行稳定;2、润滑油冷油器出油温度保持在35~45℃;3、在OIS上进入“超速试验”画面,按“试验允许”键,使其处于试验位;4、在“超速试验”画面上选择“喷油试验”,试验完毕,在OIS该画面上显示“成功”或“失败”信号。
5、做好试验相关记录。
第二节超速试验一、超速试验:超速试验应在有关人员指导及监护下,有关专业技术人员配合下进行。
(一)在下列情况下应做提升转速试验:1、汽轮机安装完毕,首次启动时。
2、汽轮机大修后,首次启动时。
3、做过任何有可能影响超速保护动作的检修后。
4、停机一个月以上,再次启动时。
5、甩负荷试验之前。
6、危急保安器解体或调整后。
(二)下列情况禁止做提升转速试验:1、汽轮机经过长期运行后停机,其健康状况不明时。
2、停机时。
3、机组大修前。
4、严禁在额定蒸汽参数或接近额定参数下做提升转速试验。
5、控制系统或者主汽门、调门、抽汽逆止门有卡涩现象或存在问题时。
6、各主汽门、调门或抽汽逆止门严密性不合格时。
7、任意轴承振动异常或任一轴承温度不正常时。
8、就地或远方停机功能不正常。
9、调速系统不稳定、有卡涩、转速波动大。
(三)超速保护试验前的条件:1、值长负责下达操作命令。
2、机组3000r/min后,并网前应先做高压遮断电磁阀试验、注油试验、主气门及调速汽门严密性试验合格。
3、机组带20%额定负荷连续运行4 h后,全面检查汽轮机及控制系统各项要求合格,逐渐减负荷到15MW,切换厂用电,机头手动打闸停机,高中压主汽门、调速汽门、抽汽逆止门、高排逆止门应关闭无卡涩,BDV阀动作正常,确认有功到零与电网解列,机组转速下降;待转速下降低于3000r/min后,重新挂闸,恢复机组转速3000r/min,维持主汽压力5.88~6.86MPa,主汽温度450~500℃。
主汽门活动试验原理

主汽门活动试验原理
主汽门活动试验是用来检验发动机气门机构的工作正常与否的一种试验方法。
它通过观察、测量发动机气门的开启和关闭情况,以及气门的活动范围,来判断气门机构是否存在问题。
具体原理如下:
1. 准备工作:首先需要将发动机停车,并断开点火装置,以避免发动机误启动。
然后打开发动机上的气门罩,以便观察气门的活动情况。
2. 活动测量:在准备好的测量设备上,安装传感器或测量器具,以测量气门的活动范围。
这些传感器可以测量气门的开启程度、关闭程度以及开启和关闭的时间等数据。
3. 进行试验:通过适当的操作,启动发动机,并观察气门的活动情况。
可以从仪表上读取到气门的活动数据,或者通过摄像设备来观察气门的实际运动情况。
4. 结果分析:根据观察到的数据和图像,分析气门的活动情况。
例如,如果发现气门开启不充分、关闭不完全、偏斜或卡滞等异常情况,就说明气门机构存在问题。
总结来说,主汽门活动试验的原理是通过观察和测量发动机气门的活动情况,以及分析数据,来判断气门机构是否正常工作。
这是一种常用的检测发动机问题的方法,可以帮助技术人员及时了解和解决气门机构的故障。
汽轮机增加主汽门、调速汽门全关活动试验逻辑功能

汽轮机增加主汽门、调速汽门全关活动试验逻辑功能摘要:汽轮机主汽门和调速汽门的正确动作,是机组安全运行的根本。
近期有电厂在汽机超速过程中,调速汽门和主汽门均未及时关闭,造成汽轮机严重超速,威胁生产安全。
按照集团公司文件要求,我厂增加了各汽门全关试验功能逻辑,可定期验证各汽门的全行程动作,切实提高了机组运行的安全性。
关键词:汽轮机主汽门调速汽门安全全关活动试验逻辑1、机组简介某电厂2*300MW机组,上海锅炉厂生产SG-1025-17.6型亚临界,自然循环锅炉,一次中间再热,四角切圆燃烧,正压直吹式制粉系统。
汽机为东方汽轮机厂生产的NC300/220-16.7-535/535型双缸双排汽,抽汽供热机组。
机组采用北京日立公司5000M型DCS控制系统,DEH整合在DCS系统中,一体化设计。
1.增加全关试验功能前的状态:机组有2个高压主汽门和2个中压主汽门,其中带LVDT的高压主汽门采用85%行程的模拟量作为试验到位信号,不带LVDT的高压主汽门和2个中压主汽门采用行程开关作为试验到位信号。
4个高压调速汽门和2个中压调速汽门,均采用LVDT模拟量作为试验到位信号。
1.存在问题3.1改造前,机组的阀门活动试验行程不足。
机组仅具备关至85%行程的活动试验能力,即汽门实际只动作15%的行程,即认为该汽门活动正常。
但结合近期发生的一起超速事故,当时该机组在超速后,103%转速时关闭调速汽门无效,继续超速至110%转速时,主汽门虽然有关闭动作,但并未关严,导致机组转速仍然升高,最后是靠锅炉灭火后主汽压力缓慢降低,才使汽轮机转速逐渐下降,期间转速大大超过安全限制,严重威胁生产人员和设备的安全。
由此可见,在之前的阀门活动试验中,仅仅能验证阀门是否“能动”,即阀门在全开位置附近是否卡涩。
但是阀门在全关位置附近是否动作可靠,仅依靠之前的半关试验是无法验证的。
3.2 改造前,机组的阀门活动试验仅仅试验了阀体是否卡涩,而对于更加重要的遮断电磁阀是否动作正常,并不能进行试验。
小汽轮机主汽门活动试验方案

小汽轮机主汽门活动试验方案一、引言小汽轮机是一种常用的发电机组,其性能优越、运行稳定。
主汽门是小汽轮机中重要的控制装置,直接影响着发电机组的工作效率和安全性。
为了确保主汽门的正常运行,需要进行主汽门活动试验,以评估其性能指标和调整参数。
本文将详细介绍小汽轮机主汽门活动试验方案。
二、试验目的主汽门活动试验的主要目的是评估主汽门的运行特性,包括开启时间、关闭时间、开启度和动态响应等指标。
通过试验结果,可以判断主汽门的工作是否符合要求,以及是否需要进行调整和维护。
三、试验准备1. 确定试验范围:根据实际情况,确定主汽门的试验范围和试验参数。
2. 准备试验设备:确保试验设备的完好性和准确性,包括传感器、控制系统和数据采集设备等。
3. 检查工作环境:确保试验现场的安全性和稳定性,消除可能影响试验结果的干扰因素。
四、试验方案1. 开启时间试验:将主汽门从关闭状态开始,记录主汽门开启到完全开启所需的时间。
重复多次试验,求平均值作为开启时间指标。
2. 关闭时间试验:将主汽门从完全开启状态开始,记录主汽门关闭到完全关闭所需的时间。
重复多次试验,求平均值作为关闭时间指标。
3. 开启度试验:记录主汽门在开启和关闭过程中的开启度变化情况。
通过传感器实时采集开启度数据,并绘制曲线图。
根据曲线图评估主汽门的开启度指标。
4. 动态响应试验:模拟小汽轮机在不同负荷变化时,主汽门的动态响应能力。
通过改变小汽轮机的负荷,记录主汽门的响应时间和稳定性。
根据试验结果评估主汽门的动态响应指标。
五、试验步骤1. 确保试验设备的正常工作,并校准传感器和数据采集设备。
2. 将主汽门调整到关闭状态,并记录初始位置。
3. 开启时间试验:通过控制系统控制主汽门的开启,同时记录开启时间。
4. 关闭时间试验:通过控制系统控制主汽门的关闭,同时记录关闭时间。
5. 开启度试验:通过控制系统控制主汽门的开启和关闭过程,同时记录开启度数据,并绘制曲线图。
6. 动态响应试验:通过改变小汽轮机的负荷,模拟不同工况,记录主汽门的响应时间和稳定性。
600MW汽轮机全自动阀门活动试验方法

NOR TH CHI I CT C P NA E RI OWE E R
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6 0 MW 汽 轮 机 全 自动 阀 门 活 动 试 验 方 法 0
孙 伟 东
( 华 太 仓 发 电有 限公 司 , 苏 太仓 2 5 3 ) 国 江 14 3
摘 要 : 对 6 0 MW 汽 轮 机 阀 门 活 动 试 验 的 典 型 设 计 与 问 题 , 入 研 究 并 设 计 了 一 套 一 键 启 动 、 程 自 动 且 针 0 深 全
Ke y wo d s e m u b n r s: t a t r i e;v l e a v ;a t ma i n;t s u o to et
0 概 述
汽 轮 机 调 速 系 统 对 汽 轮 机 安 全 运 行 起 着 重 要 的 保 障 作 用 , 中 , 、 压 主 汽 门 及 调 节 汽 门 长 其 高 中 期 工 作 在 高 温 、 压 环 境 中 , 杆 容 易 发 生 蠕 变 和 高 阀 氧 化 , 重 时 会 导 致 阀 门 卡 涩 。 这 是 火 电 机 组 最 严
对 负荷 无 扰 动 的试 验 方 法 。
关键词 : 轮 机 : 门 ; 汽 阀 自动 ; 验 试
中 图 分 类 号 : K 6 . T 24 9
文 献 标 识 码 : B
文 章 编 号 :0 39 7 ( 0 0 1 40 3 0 10 —11 2 1 ) 1)1 - 3
Te tng M eho o u o— a v f6 W e m si t d fA t v l e o 00 M St a Tur ne bi
进行 T G 联 合 活 动 试 验 : “ V 试 验 ” ,V V— V 按 T 键 T 自动 关 至 6 % 开 度 , “ 认 ” , 时 关 闭 本 侧 0 按 确 键 同 两 个 G G 全 关 后 T 自动 关 闭 , V 关 闭 后 再 V, V V T 自动 全 开 , 后 按 “ 消 试 验 ” 将 G 恢 复 到 试 然 取 键 V
主汽门、调门严密性试验技术措施

主汽门、调门严密性试验技术措施一、试验目的1、检验主汽门和调速汽门的严密程度,保证事故工况下阀门能可靠的关闭,截断汽轮机进汽,防止汽轮机超速。
二、试验条件1、主汽门、调速汽门严密性试验应在机组真空大于87kPa;2、DEH在“操作员自动”控制方式;3、汽轮机3000 r/min空负荷运行;4、机组在3000 r/min稳定运行,交流润滑油泵、氢密封备用油泵应运行正常,且直流润滑油泵处于良好备用状态。
5、发电机解列运行;6、主蒸汽压力稳定在50%额定压力以上。
三、试验方法:1、主汽门严密性试验:a)、解除“机跳炉”保护,锅炉燃烧稳定。
b)、具备试验条件后,在DEH控制画面中,点击“OPC MODE”按钮,打开操作画面;c)、点击“MSV TIGHT TEST”按钮,其按钮右方的状态显示框变成红色;d)、点击下方的“IN SERVICE”, “MSV TIGHT TEST”右方的状态显示框内显示“IN”表示主汽门严密性试验功能投入。
e)、就地确认各主汽门迅速关闭,高、中压调节汽阀在转速控制回路控制下开启,机组转速开始下降,同时每隔一分钟记录一次转速值。
f)、当汽轮机转速降至低于以下公式计算值,即: n<(p/p0)×1000 r/min式中:p——试验条件下的主蒸汽压力,MPa;p0——额定主蒸汽压力,MPa。
则严密性试验合格,试验结束。
g)、当主汽门严密性试验结束后,手动远方打闸。
h)、汽轮机转速下降至合格值后,手动打闸,确认各主汽门、调速汽门关闭,在OPC方式画面,点击下方OUT OF SERVICE 按钮,右方的显示区内显示OUT表示汽门严密性试验功能切除。
窗口图中显示信息OPC NORMAL MODE。
i)、汽轮机重新挂闸、升速至3000r/min稳定运行。
2、调节汽门严密性试验:a)、具备试验条件后,在DEH控制画面中,点击“OPC MODE”按钮,打开操作画面。
b)、点击“OPC TEST”其按钮右方的状态显示框变成红色;c)、点击“IN SERVICE”,使“OPC TEST”按钮右方的状态显示变成“IN”,表示OPC试验功能投入,窗口图中显示OPC NORMAL MODE,高、中压调门关闭,开始进行调节汽门严密性试验。
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调门活动试验
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根据《机组运行规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和《发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则》要求进行,未按要求(每周进行一次)进行全行程试验的,每一次扣1分,每缺一次扣5分。
2.《电厂二十五项反措实施细则》
1.1.1.1坚持按规程要求进行危急保安器试验、汽门严密性试验、门杆活动试验、汽门关闭时间测试、抽汽严密性试验、门杆活动试验、汽门关闭时间测试、抽汽逆止门关闭时间测试。
汽门活动试验依据
1.《广东省火力发电厂专业技术监督工作实施情况评价查评依据》
序号
评价项目
标准分
查证方法
评分标准及评分Leabharlann 法实得分1.1主汽门活动试验
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根据《机组运行规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和《发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则》要求进行,未按要求(每周进行一次)进行全行程试验的,每一次扣1分,每缺一次扣2分。