沥青路面压实度的合格率QC小组成果材料

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的主要因素是机械碾压控制不到位,占 66.7%。 2、主要问题解决程度计算:
1)主要问题造成的损失率为: (1-60%)*66.7%=26.7% 2)主要问题解决95%达到的合格率为:
60%+26.7%*95%=60%+25.4%=85.4 % 3、历史水平:
公司2008年10月份沥青路面压实度 一次性合格率(≥98%)曾达到100%。
响路面压实度低的最主要的因素为机械碾压控
制不到位,占总频数21次的71.4%。
七、设定目标
将沥青混凝土路面的压实度指标(≥98%)一次性合格率从现在 的58%提高到84%。
100 90
80 70 60
现状值58% 50
目标值84%
达到目标
八、可行性分析
1、现状: 沥青混凝土路面压实度低(<98%)
碾 压 控 其它 制不到 位
0
实施后的技术效益
在本次QC小组活动中,小组成员经过共同的努力,大胆 探索,积极创新,提出并实施了合理的施工方案和碾压工艺。 通过近5个月的实践和反复实验,制订、完善了沥青路面碾 压作业施工指导书。最终实现并超越了活动的预期目标,为 以后同类工程施工积累了宝贵的施工技术经验。
十四ຫໍສະໝຸດ Baidu巩固措施
(一)标准化
指导
后期施工
(二)巩固期检查表
10月14日—16日,QC小组成员一起对刚施工完的沥青路面进行了压实度抽检,合 格率达到了100%,数据如下:
巩固期压实度一次性合格率效果对比图
100
96%
58% 50
100%
0
活动前
活动后
巩固期
结论: 巩固期压实度一次性合格率达到100%,
沥青混凝土路面压实不足、空隙率偏大,容易出现车辙、水 损害、沥青的加速老化等早期病害,影响沥青混凝土路面的使用性 能。公路工程施工过程中沥青混凝土面层的压实度控制标准为高速 公路、一级公路、城市快速路、主干路为96%。但是大量实践证明, 在实际施工中沥青混凝土面层的压实度控制标准比规范规定的标准 高出1%-2%,可以有效地防止沥青混凝土路面的早期病害,提高沥 青路面的使用效率。据资料表明,沥青路面压实度每提高1%,可以 延长沥青路面使用寿命10%-15%.所以,本课题暂定沥青混凝土路面 的压实度控制标准为98%,把小于98%的视为不合格,按这一拟定标 准对沥青路面压实度进行检测,计算沥青混凝土路面压实度一次 性合格率。
方法
沥青性能差 粘附行不够 级配不合理
机械组合不合理 施工方案不合理 机械配备不合理
责任心差 操作不当 培训不到位

气温偏低 遭受雨淋
环境
沥青料摊铺厚 下承层温度偏低
测量
松铺系数不合理
十、要因确认
要因确认表
要因确认结论
要因一 要因二
碾压速度快 碾压工艺不完善
要因三
碾压温度不合理
要因四
碾压遍数不合理
实现了活动目标,巩固住了活动成果,本次
活动取得成功。
十五、总结与下一步打算
通过本次QC小组活动,预期目标得到了实现,我们QC小组对沥青 路面面层的碾压施工工艺进行了总结,并修改了沥青路面面层碾压作业 指导书,完善了公司质量管理体系三级管理文件。
日期
保证工程质量,树立公司形象
六、现状调查
调查一
小组查阅2012年7月份(8日-10日) 205国道钱集段新建道路工程 沥青混凝土路面面层压实度的检查记录,具体数据如下(自检资料)
调查二 小组查阅2012年7月份(15日-17日)205国道胡集段新建道路工
程沥青路面面层压实度的检查记录,具体数据如下(自检资料)
调查三 小组对2012年7月钱集段新建道路新建道路工程21个压实度低于
98%的芯样进行实验检测,对影响沥青混凝土路面压实度的因素 进行分析、统计:
影响压实度低的相关因素统计表
芯样照片
影响压实度低的相关因素排列图
频数(次)
主要问题
30
15
71.4
10
85.7
95.2 N=21
累计频率(%) 100
实 施 前
1 0
主要问 题
14
71.4
N=21
累计百分比 (%)
100
95. 2 85. 7
5 0
5
2
1
0
0
碾压控 制不到
混合料 不合格
施工 环境 差
其它

频数 (次)
6
实 施 后
3
53.5
N=6
累计百分比 (%)
100
85. 6 62. 8
不再 是
主要
5 0
问题
1
11
0
混合料 不合格
施工 环境 差
九、原因分析
沥青压实度不足
针对压实度一次性合格率(≥98%)不足的问题,我们QC小组进行了全面的调查、分析。 多次召开了QC小组会议,讨论该问题存在的原因。根据讨论结果,绘制因果图。
振幅不合理
机械
碾压不及时
压路机
遍数不足
碾压速度过快
运料车未覆盖棉被
频率不合理
材料
摊铺速度过快 拌和温度偏低
拌和时间不足
十三、效果检查
10月8日—21日,QC小组成员一起对刚施工完的沥青路面 进行压实度抽检,抽检200个点,一次性合格率达到了96%。
58%
84%
96%
实施前
目标值
实施后
结论
对策实施后,沥青路面压实度一次性合格率 达到96%,远远超过活动目标。
实施前、后主要问题变化 情况排列图
频数 (次)
3 0
2012年度******市政 建设QC小组成果材料
提高沥青路面压实度的合格率
➢编制单位:***有限公司 ➢小组名称: 2 0 5 国道QC小组 ➢编制时间: 二0一三年三月
一、小组概况
1.1小组简介
1.2小组成员表
二、课题简介
沥青混疑土路面以其优良的耐用性能广泛用于高等级公路和 城市道路,其中满足结构要求的沥青混凝土路面的耐用性能受两个 主要指标的影响,即设计的混合料和压实。设计最优的混合料,如 果不充分压实,都会降低路面的使用性能。然而经过良好地压实能 有效地改进一种不标准的混合料的结果。所以,压实被认为是影响 沥青路面耐用性能最重要的因素之一。
三、小组活动计划表
五、选题理由
1
工程特点
2
业主要求
32
存在问题点
4
公司方针
压实度好坏直接影响沥青路面的使用寿命
贯彻省市质量年活动,确保工程质量
小组对2012年8月施工的沥青路面压实 度(低于98%)的数据统计,如下表:
6 5 次数 4 3
5 3
平均4次 5
4
4
3
2
1
0
8.5 8.6 8.7 8.10 8.11 8.12
50
3
2
1
0
0
机械碾压控制不到位 沥青混合料不合理 施工环境差
其它
从2012年7月份205国道新建道路工程60个
点的沥青路面压实度的检测结果中可以看出,
压实度达到96%的占100%,压实度达到98%
结 以上的占66.7%。虽然满足了规范要求,但距 论 离公司目标、业主要求的马歇尔标准密度的压
实度不小于98%的要求还有较大差距。其中影
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