印度尼西亚L电站_2机组真空查漏措施

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真空系统查漏操作及措施

真空系统查漏操作及措施

真空系统灌水查漏措施目的:为了更好地实施真空泵及其系统的现场试运,保证真空系统参数正常,达到《火电工程调整试运质量检验及评定标准》所规定的要求,为整套启动顺利进行打下较好基础。

应具备的条件1.真空系统的所有设备均已安装结束,并经验收签证;2.系统内的手动、气控阀门动作试验结束,活动灵活,无卡涩,各限位开关位置正确,指示无误;真空泵的水管及冷却水系统已冲洗合格;3.有关热工、电气回路的调试工作均已结束4.所有仪表安装齐全,并经检验合格;5.设备周围的杂物已清净,沟道加盖板,照明充足;6.阀门用的压缩空气可投入使用;7.灌水时,轴加风机入口门关闭且凝泵不启,将与真空系统有关的门打开,包括疏水至扩容器的疏水门;8.各抽气、高排管道、低压旁路管道等加装临时支吊架,以防进水后超重引起管道变形;9.小机排汽安全膜更换为临时铝板或去除其“刀架”以防进水后引起安全膜破裂;10.小机排汽管加装临时支架,待灌水结束后拆除;11.凝结器水侧放空,将人孔打开(视钢管检漏情况是否执行);12.凝结器汽侧加装临时水位计至12米。

灌水原则:低于12米的系统及容器均参与真空系统灌水查漏。

加热器汽侧灌水用经常疏水门倒入,各抽汽管的灌水通过各抽汽管道疏水门倒入。

所有疏水一、二次门保持开启。

所有系统及容器充满水后,将凝结器汽侧水位补至低压缸汽封凹窝处后,保持此水位静置24小时进行观察,记录水位下降趋势及系统渗漏点。

应加入的系统:1.#5低加进汽部管道及其疏水管(门);五抽管道及其疏水管(门);2.#6低加汽侧及其疏水管(门);六抽管道及其疏水管(门);3.#7、8低加汽侧及其疏水管(门);七、八抽管道及其疏水管(门);4.轴加汽侧及其疏水管(门);汽封回汽管、门杆回汽管,管道及其疏水管(门);5.汽封进汽管及其疏水管(门);6.轴加水封筒管系;7.#1、2汽泵密封水回水水封筒管系;8.#5、6、7、8加热器危急疏水管道及疏水门;9.#6、7、8加热器运行排空气门;10.#3高加汽侧及其疏水管(门);三抽管道及其疏水管(门);11.四抽管道及其疏水管(门);12.一抽管道及其疏水管(门);13.高排逆止门管道及其疏水管(门);14.小机各疏水管及(门);15.除氧器放水管道;16.杂项疏水至疏扩各疏水一次门及旁路门后管系;17.#1、2小机排汽蝶阀门前疏水管及门;18.真空泵入口管道(至真空泵入口气控蝶阀处)关闭真空破坏门,开启凝结器东西侧抽空气门;19.汽轮机本体疏水管道及疏水一次门后;20.疏扩减温水、低旁减温水、三级减温水、低负荷喷水等一次门及旁路门后管道及阀门;21.凝泵抽空气管及入口管。

浅析火电机组凝汽器真空查漏方法

浅析火电机组凝汽器真空查漏方法

浅析火电机组凝汽器真空查漏方法【摘要】凝汽器真空好坏直接关系到汽轮机组安全和稳定运行,通过对水冷、空冷各类机组真空严密性试验的分析,总结了经济实用的查漏方法以及过程中需注意的事项,为各类型机组真空查漏提供借鉴。

【关键词】凝汽器;真空;严密性1.引言对于汽轮机来说,真空的高低对汽轮机运行的经济性有着直接的关系,真空高,排汽压力、温度低,有用焓降较大,被循环水带走的热量减少,机组的热效率提高。

凝汽器漏入空气后降低了真空,有用焓降减少,循环水带走的热量增多。

通过凝汽器的真空严密性试验结果,可以鉴定凝汽器的工作好坏,以便采取对策消除泄漏点。

汽轮机在运行中,凝汽器真空下降的主要表征为:排汽缸温度升高;真空表指示下降和凝汽器的端差明显增大。

真空下降后,若保持机组负荷不变,汽轮机的进汽量势必增大,使轴向推力增大以及叶片过负荷;不仅如此,由于真空下降,使排汽温度升高,从而引起排汽缸变形,机组重心偏移,使机组的振动增加以及凝汽器钛(不锈钢)管受热膨胀产生松弛、变形甚至断裂。

因此机组在运行中发现真空下降时,除按规定减负荷外,必须查明原因及时处理。

2.真空下降分类根据凝汽器真空下降速度的不同,我们可以将真空下降事故分为真空缓慢下降和真空急剧下降两种。

2.1 造成凝汽器真空缓慢下降的因素主要有:(1)循环水入口温度升高;(2)凝汽器水位过高;(3)大机或小机轴封供汽压力不足;(4)水封密封水门运行中误关;(5)防进水保护误动或凝汽器热负荷过大;(6)加热器或除氧器事故疏水阀误开;(7)凝结水收集水箱水位过低;(8)真空系统少量泄漏。

2.2 造成凝汽器真空急剧下降的因素主要有:(1)循环水中断或水量不足;(2)真空系统大量泄漏;(3)凝汽器满水;(4)大机或小机轴封供汽中断;(5)机械真空泵故障;(6)真空系统阀门操作不当或误操作;(7)真空破坏门误开;(8)低压缸安全门薄膜破损或小机排汽缸安全门薄膜破损;(9)高低压旁路误开;(10)高、低加汽侧至无压放水、排汽门泄漏;(11)密封水多级水封放气门误开。

1号机真空严密性查漏实施方案

1号机真空严密性查漏实施方案

1号机真空严密性查漏实施方案国电克拉玛依2×350MW热电联产工程1号汽轮机真空系统漏点排查方案项目名称:国电克拉玛依2×350MW热电联产工程1号机组真空系统漏点排查及处理批准:审核:编写:克拉玛依发电有限公司二○一四年七月1号汽轮机真空系统漏点排查方案1、成立专项领导小组(1)成立专项领导小组职责:运行:检修:(2)查漏原则:无论之前所有检查结果和成绩如何,一切从零开始进行新一轮检查。

(3)会议组织:小组于2014年7月21日周一召开首次会议,以后每三天或一周召开一次碰头会,总结经验,部署下一步行动;2、真空严密性控制目标汽轮机真空系统严密性是关系到汽轮机安全、经济运行的一项重要指标。

真空系统严密性评价指标:真空下降速度≤260Pa/min为合格;真空下降速度≤200Pa/min为良好;真空下降速度≤100Pa/min为优秀。

3、运行重点检查部位和外接系统漏点控制措施(运行专业组负责)(1)五段抽汽安全阀、凝汽器低压缸中分面结合部位;(2)高加危急疏水等部位做运行试验;(3)外接系统中所有阀门必须经过严密性检查,检查处于负压状态的阀门是否采用了真空型或水封型阀门,高、低旁阀、高排通风阀等运行检查是否内漏;(4)汽轮机低压缸前后轴封、给泵汽轮机轴封等通过调整轴封供汽压力进行试验,判断供汽量是否满足隔绝空气条件;(5)给水泵汽轮机排汽缸和主机低压缸法兰连接结合面该位置变形量大易产生泄漏;(6)外接系统管道保温在保温前是否有遗留的孔洞或未安装的测点;(7)主机及小机轴封部位(重点为排查B小机);(8)主机及小机向空排气门(重点为排查B小机);(9)厂区采暖加热器及加热器底部疏水至凝结器疏扩相关管道阀门;(10)厂区采暖供、回水集箱运行排气至凝结器疏扩相关管道及阀门;(11)厂区采暖加热器运行排气至凝结器疏扩相关管道及阀门。

重点控制部位:本次查漏以普查为主,对所有可能发生泄漏的部位地毯式进行检查,但根据前期检查结果,尤其对以下部位需要重点关注。

火力发电厂真空系统查漏方法及处理方法

火力发电厂真空系统查漏方法及处理方法

火力发电厂真空系统查漏方法及处理方法摘要:对于火力发电厂而言,确保其真空系统的严密性是一项很重要的工作。

找到系统的漏点,采取恰当的查漏方法十分关键。

因此,本文首先介绍了火电厂真空系统查漏的重要性,接着分析了火电厂真空系统漏气危害,然后提出了真空系统漏点的特征和因素,着重阐述了真空系统查漏方法及处理方法。

关键词:火力发电厂;真空系统;查漏引言随着时代的不断发展,火力发电厂日益受到人们的重视。

火力发电厂承担着重要的任务,因此要高度重视其是否能够安全运行。

火力发电厂的真空系统是其重要环节,一旦发生漏电,就可能会对系统造成很大的危害。

本文主要就火力发电厂真空系统的查漏方法及处理方法进行了相应的探讨。

一、火电厂真空系统查漏的重要性由于火力发电厂的真空系统十分复杂,一旦出现漏点则不容易被发现,这样就会给系统造成很大的伤害,影响机组的正常运行。

目前,火电厂需要高度重视机组的安全运行,这样才能提高火电厂的经济效益,确保火电厂可以稳定、持续的发展[1]。

为了提高机组运行的稳定性,需要提高机组的热效率。

实现这一目标有两个方法,一是提高进入汽轮机蒸汽的初参数,二是降低排气压力。

实现后者的途径就是排汽凝结。

在汽轮机中,有一个设备叫凝汽器,其作用如下:第一,通过汽轮机排汽口建立和维持规定的真空度。

第二,将排汽凝结成水,再将其送入到锅炉之中,以期实现循环利用。

凝汽器的后半部分主要是在“真空”中开展工作,因此,没有密封的地方很容易进入空气,这样就会造成凝汽器的内压力升高,使其无法维持真空工作模式。

为了减少空气对凝汽器的困扰,就要采用抽汽器将空气抽出,实现凝汽器动态平衡。

除此之外,还能够增大汽轮机的循环热功率。

为了防止空气混入凝汽器中,要确保真空系统的密封性,这样才不会出现漏点。

空气进入凝汽器后会导致凝汽器压力上升,影响其真空效果,提高排汽的压力和温度,同时,凝汽器还会因空气而减少有效的冷凝面积,这样就会导致热转换率和出水口温度增大,真空效果进一步降低。

机组真空系统查漏措施

机组真空系统查漏措施

#5机组真空系统查漏措施#5汽轮机真空严密性修前约700Pa/min左右,此项指标严重影响机组的经济性,为降低机组真空值,使其达到华能集团优秀两型企业200Pa/min的目标,特制订如下查漏措施,望相关单位认真执行。

1、将凝结器喉部膨胀节护板割除,全面检查膨胀节有无裂纹渗漏情况。

2、对轴封系统管路进行检查,重点检查低压轴封供、回汽膨胀节。

对低压前后轴封进汽腔室进行灌水检漏。

3、结合热力系统优化改造项目对负压系统部分无用的疏放水阀门及管道进行割除并封堵严密。

4、对#5低加汽侧安全阀疏水管路引接至地沟,避免影响真空严密性。

5、对下列负压系统影响真空的疑点阀门进行解体检查,确保修后严密不漏。

⑴、辅汽联箱疏水至地沟门⑵、辅汽至轴封供汽调门后疏水至地沟门⑶、主蒸汽至轴封供汽管道疏水至地沟门⑷、凝结器真空破坏门⑸、凝结器汽测放水门6、对低压缸两侧检修平台拆除,全面检查各压力、温度表管封堵是否严密。

7、对轴加水封带地下管道处打地面后进行认真检查。

8、对低压前后轴封供回汽管路穿越凝结器处的焊缝进行探伤检查。

9、核实轴封洼窝疏水管路接口位置,分析是否存在漏空气影响真空可能。

对凝结器汽侧进行注水检漏工作,注水至低压轴封洼窝高限,全面检查下列负压系统管道、阀门、法兰、焊缝、等部位是否渗漏。

(为便于检查已将部分管路保温拆除)⑴、#6、7、8低加汽侧及与#6、7、8低加汽侧相连的各附属设备和管道(#7、8低加汽侧放水管道、低加汽侧运行排气至凝汽器管路等)⑵、小机排汽管道各热工测点、膨胀节、人孔门、大气膜无漏点。

⑶、本体疏水扩容器、危急疏水扩容器人孔门、膨胀节、焊缝无漏点。

⑷、5%旁路疏水扩容器焊缝及人孔门无漏点,5%旁路疏水管道的疏水门关闭严密。

⑸、凝结水泵入口管路及附件10、汽轮机本体检修工作全部结束后,启动真空泵干拉真空,利用氦质谱检漏仪及鸡毛毯子等工具对附件中负压系统漏点排查部位进行全面检查(见附件)。

国电克拉玛依公司1、2号机组真空系统查漏堵漏治理

国电克拉玛依公司1、2号机组真空系统查漏堵漏治理

国电克拉玛依发电有限公司2×350MW热电联产工程——1、2号机组真空系统查漏堵漏治理巨付新、沙布哈尔前言:国电克拉玛依发电有限公司2×350MW热电联产工程机组,汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂的超临界、一次中间再热、表凝式间接空冷、单抽汽(采暖抽汽)凝汽式汽轮机(型号CJK350/275-24.2/0.64/566/566)。

1号机组于2013年12月投产,2号机组于2014年11月投入运行。

1号机组投产之处真空严密性试验值为2000Pa/min,2号机组最初真空严密性试验值为586Pa/min,移交生产后克拉玛依公司成立专项攻关小组对1、2号机组真空系统全面开始进行查漏堵漏治理,通过采取各种措施进行治理后效果明显,1号机组最近一次真空严密性试验值为204Pa/min,2号机组最近一次真空严密性试验值为140Pa/min,截止发稿之日真空系统查漏堵漏治理还在进行中,最终治理目标是真空严密性试验值达到100Pa/min以下。

在此,将治理过程中发现的一些问题和经验写成书稿与各位专家共享,不足之处还请各位专家批评指正,谢谢!主题词:真空系统查漏堵漏治理1.成立专项领导小组针对1、2号机组投入运行后真空严密性试验值差的问题克拉玛依公司领导高度重视,专门成立攻关小组着力解决,就该问题做了大量细致的工作,真空查漏堵漏工作根据制定的方案逐步实施,公司领导亲自坐镇指挥,一项一项重点部位逐步进行排查,一遍不行查两边,两遍不行查三遍,专项小组每3天召开一次碰头会,分析、研究、部署真空严密性查漏堵漏方案,寻找新的突破点,根据运行、检修管理特点进行分工,发电运行部查内漏、检修部查外漏进行分工并逐一进行排查。

同时,专项攻关小组不拘一格大胆引进查漏仪器,引进查漏堵漏专业队伍,经过努力,一个个影响真空严密性的大、小漏点被逐渐排查了出来,(见附表1)附表1:系统检漏表2.几个主要漏点问题的处理及效果2.1较大漏点部位之一:凝结器喉部与汽轮机排汽口不锈钢膨胀节扰性连接处,漏点性质为焊口裂纹,漏点大小:焊缝漏点长度50~60cm;该波形不锈钢膨胀节是哈汽外购件,焊补处理后真空严密性指标达到了568 Pa/min。

真空系统查漏

真空系统灌水查漏技术方案1 灌水目的检查机组真空系统有无漏点,以便在检修中及时消除,提高机组真空系统的严密性。

2 灌水时间机组大小修时真空系统检修完工,凝结水系统恢复运行前,凝汽器灌满水维持24 小时。

3 灌水高度灌水高度为低压缸与凝汽器排汽接管连接处约300mmm,检修单位应在灌水目标高度做好明显标记。

4 组织措施4.1 技术方案须经总工程师批准。

4.2 查漏由安生部主任主持。

4.3 查漏由大修试运组组长组织,安生部、发电部、检修部汽机专工、大修单位汽机专工、施工负责人及班组相关人员参加。

4.4 现场指挥由当值值长负责,运行人员负责操作。

5 技术措施:5.1 真空系统管道、阀门和与该系统有关设备的检修工作已经完毕。

5.2 凝汽器灌水对汽轮机本体检修没有影响。

5.3 检修人员应做好如下措施:5.3.1 在A、B 小机排汽蝶阀膨胀节两端装设枕木并垫实。

5.3.2 装设不低于13.7m 的临时水位计,并在灌水高度终点做好明显标记。

5.4 试验中关闭以下阀门:5.4.1 凝结水系统阀门:序号阀门名称序号阀门名称1 A 凝泵入口电动门13 凝结水至B 疏扩减温水调门后手动门2 B 凝泵入口电动门14 凝结水至B 疏扩减温水旁路手动门3 A 凝泵出口电动门15 轴加再循环调整门后放水手动门4 B 凝泵出口电动门16 凝结水至疏扩减温水调门后放水门5 A 凝泵入口滤网排污门17 A 凝泵运行抽空气门6 B 凝泵入口滤网排污门18 B 凝泵运行抽空气门7 A 凝泵入口滤网排气门19 凝泵入口母管放水手动门8 B 凝泵入口滤网排气门20 轴加出口再循环调整门后手动门9 低背压凝汽器低部放水门(4 台)21 轴加出口再循环旁路手动门10 高背压凝汽器低部放水门(4 台)22 凝结水至补充水箱调整门后手动门11 凝结水至A 疏扩减温水调门后手动门23 凝结水至补充水箱旁路手动门12 凝结水至A 疏扩减温水旁路手动门245.4.2 主、再热蒸汽及汽机本体疏水阀门:序号阀门名称序号阀门名称1 左侧主蒸汽管道疏水电动门13 1、3 号导汽管疏水至疏扩气动门2 左侧主蒸汽管道疏水气动门14 2、4 号导汽管疏水至疏扩电动门3 右侧主蒸汽管道疏水电动门15 2、4 号导汽管疏水至疏扩气动门4 右侧主蒸汽管道疏水气动门16 高压排汽区疏水至疏扩气动门1、25 高排通风阀17 高压外缸疏水至疏扩气动门1、26 高排逆止门前疏水电动门18 高压内缸疏水至疏扩气动门1、27 高排逆止门前疏水气动门19 左侧平衡管疏水至疏扩气动门1、28 高排逆止门后疏水电动门20 1、3 号中导汽管疏水至疏扩电动门9 高排逆止门后疏水气动门21 1、3 号中导汽管疏水至疏扩气动门10 热再管道疏水电动门22 2、4 号中导汽管疏水至疏扩电动门11 热再管道疏水气动门23 2、4 号中导汽管疏水至疏扩气动门12 1、3 号导汽管疏水至疏扩电动门245.4.3 主、小机轴封系统疏水阀门:序号阀门名称序号阀门名称1 轴加放水至地沟手动门12 A 小机高压缸疏水手动门2 轴加“U”型疏水管注水手动门13 A 小机高压缸疏水气动门3 轴封母管各疏水至凝汽器手动1、2 次门14 B 小机高压缸疏水手动门4 轴封母管溢流至凝汽器调手动总门15 B 小机高压缸疏水气动门5 轴封母管各疏水至凝汽器旁路门16 A 小机平衡管疏水手动门6 B 小机轴封母管疏水手动门17 A 小机平衡管疏水气动门7 B 小机轴封母管疏水气动门18 B 小机平衡管疏水手动门8 A 小机低压缸疏水手动门19 B 小机平衡管疏水气动门9 A 小机低压缸疏水气动门20 A 小机轴封母管疏水手动门10 B 小机低压缸疏水手动门21 A 小机轴封母管疏水气动门11 B 小机低压缸疏水气动门22 A、B 小机各进汽管疏水至凝汽器电动门注:因轴封系统本次A 修优化项目较多,请运行人员在布置隔离措施时本着“与凝汽器相连的疏水门均应关闭”的原则,结合优化后的系统布置安措。

超超临界发电机组真空系统查漏分析及处理


压 力 的 方 式 将 轴 封 供 汽 母 管 压力 逐 渐 提 高 直 到 轴 封 处 有 蒸 汽 直纵 向 平 分 面 结 构 外 缸 为 无 中 分 面 的 圆 筒 形 结 构 前 后 外 缸
; ,
轻微 冒 出


再次进行 机组 真 空 严 密 性试 验


试 验 数 值 无 明 显 变 通 过 高 压 螺 栓 沿 周 向 连 接 前 后 外 缸 之 间 使 用

机组
自 投 产 以 来 真空 严 密 性
4 00

直不 合格

机低 压 缸 间 推 拉 杆 低 压缸 猫 爪 端 盖 大 机低 压 缸 轴 封 小 机 中
、 、 、


M W
时 真 空 严 密 性 试验 结 果 为

44 0 P a/ m i n
平 时 分 面 小 机 轴 封 等 处 存 在 轻 微 泄 漏 电 厂 技 术 人 员 对 可 以 在 线处

两 家 分 别 使 用 超 声 波 特征 量 检


0 50
2 6 2 5 /6 00/ 60 0 。

机组分别 于
20


年通过

68 h
满 测 和 氦 质 谱仪 查 漏 方法 先 后 对

机 组 现 场 进 行排 查 发 现 了 大

负 荷 试运 行 负荷
8 00

其中





加 热 器 回 水 和 给 水 泵 密 封水 均 通过


形 水 封 回 至 凝汽 器

印度尼西亚L电站~#2机组真空查漏措施

真 空严密 性有关 的各 系 统组 织 全 面查 漏 , 发 现 大 未
的漏点 。 21 00年 1 1 月 8日, 炉开始 整定安 全 门, 锅 汽机投
( ) 空严密 性 。空 负荷 工 况下 做 真 空严 密 性 3真 试验 , 降速度 为 2 P/ n 下 a mi。该 数据 虽 为空 负荷 情 k
真 空 泄 漏 的 问题 。
关键词 : 真空故障 ; 氦质谱查漏仪 ; 查漏 ; 处理措施
中图 分 类 号 :K2 4 1 T 6 . l 文 献 标 志 码 : B 文 章 编 号 :64—15 (0 1 0 17 9 1 2 1 )4—0 3 0 0 2— 3
1 机 组 概 况
T C一1E; 率 ,1 k ; 1 功 10 W 额定 电流 ,3 A; 26 吸气量 ,O 7
k/ ; 速 ,9 mi。循 环式 真空 泵正常运 行 时一 gh 转 44 / n r
( ) 汽器灌 水查漏 。汽轮机 首次 冲转 前 , 1凝 2次
灌 水 至凝汽 器喉部 以上 , 轴封 凹窝 处 , 分 与凝 汽器 部
6~ 8低 压加 热 器 放 汽 、 水 门及 液 位计 、 备 放 疏 设 空气 门及放 水 门 、 全 门 等 负压 设 备 和 系统 以及 与 安
负压 相关 的设备 系统 。发 现 了一 些微 小 漏 点 ( 如压 力变送 器 排 污 管 未 关 的情 况 ) 关 闭 后 真 空 未 见 明 ,
印尼 L电站 2机组 为新 建机组 , 汽轮 机为 我 国
负荷 至 4 W 暖机 , 时真 空压力 涨到 一 9 6 P 。 0M 此 7 . a k 21 0 0年 1月 2 日, 次 短 时 间 带 负 荷 至 9 8 首 0 MW, 低压 加热 器均投 入 , 6加 热 器均 为 正 高/ 1~ 压 , 空依然 只有 8 . P , 压 缸排 汽 温 度 6 真 0 7k a 低 0℃ , 真空泵 A B电流 分别 为 1 3 6 15 1 凝 汽 器 循 / 6 . / 6 . A, 环水进/ 出水 温 度 为 2 . / 4 3℃ 。为 了 机组 安 全 8 93 . 打 闸停 机 , 行凝 汽器 负压 系统查 漏 。 进

大型空冷机组真空泄漏诊断及对策

大型空冷机组真空泄漏诊断及对策大型空冷机组真空泄漏诊断及对策根据多年火电机组真空泄漏检测经验,分析大型空冷机组真空泄漏产生的原因,通过研究氦质谱检测技术和超声波检测技术,归纳总结出大型空冷机组真空泄漏诊断技术,并在大型空冷机组应用,消除真空系统泄漏,确保大型空冷机组安全经济运行,同时提出防止真空系统泄漏应该采取的措施。

随着我国电力工业的快速发展,直接空冷机组在缺水地区得到广泛应用,单机容量主要以600 MW 为主。

直接空冷机组除具有湿冷机组原有的真空容积如低压缸本体、轴封系统、低压加热器、疏水扩容器等,又增加了排汽装置、排汽管道、庞大的空冷凝汽器及其相关联管道,使其构成的真空容积与同容量湿冷机组相比大5~6 倍。

汽轮机真空度是决定汽轮机经济运行的主要指标,而真空系统严密性是影响汽轮机真空的主要因素之一;在国家大力倡导工业节能减排前提下,节能减排已得到各电力公司及电站重视,其中提高运行机组真空度和保证真空严密性的工作已是提高机组循环效率和降低机组热耗率的一个主要手段。

汽轮机组的真空系统由抽真空系统和密封蒸汽系统两部分组成,其作用就是用来建立汽轮机组凝汽器的真空,使蒸汽能够最大限度的把热能转变为机械能。

因此要确保凝汽器内具有良好的真空,首先需要保证抽真空系统性能良好,另一个条件就是确保热力系统中负压系统的严密性。

真空严密性下降,汽轮机的真空下降,会对运行机组造成的不利影响,一是其真空下降,机组效率下降;二是空气漏入凝结水中会使凝结水溶氧升高,腐蚀汽轮机、锅炉设备,影响机组的安全运行;三是机组在寒冷季节运行时,当环境温度低于+2℃时将导致凝结水结冰,使空冷换热管束损坏,加速空冷系统的空气漏入。

目前国内许多机组都存在由于真空值低造成机组热耗高,机组效率偏低的问题,因此,解决机组真空系统存在的问题对提高机组经济性和安全性具有重要意义[1]。

1、真空泄漏原因1.1、真空泄漏危害大型空冷机组的空冷系统由于真空容积比湿冷机组大5~6 倍,当系统中的不凝结气体增多,会使排汽压力和温度升高,降低机组经济性,排汽温度升高会使低压缸变形,造成机组振动,甚至使机组减负荷或停机。

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第 4期
蔡攸敏 , 等: 印度尼西亚 L 电站 2机组真空查漏措施
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( 2) 启动水室真空泵, 循环水顺着泵入口管道 上升至水位开关处, 泵入口碟阀联关 , 凝汽器真空没 有明显变化。 ( 3) 带负荷至 90MW 工况下 , 凝汽器循环水进 / 出口温度为 28 . 9 /34. 3 , 温升不足 6 负荷大和换热不足的影响。 3 . 3 轴封系统检查分析 ( 1) 调节轴封压力。该机组设计轴封压力为 25 kP a , 停 轴封 加 热器 风机 , 轴 封压 力 上调 至 112 . 6 kP a , 高、 中、 低压缸两端轴颈都有白蒸汽冒出 , 真空 依然没有变化; 降低轴封压力至 15 . 3 kP a , 真空也没 有明显变差。 ( 2) 检查轴封供汽、 回汽及疏水放气管道 , 都正 常。打开凝汽器 , 进入到低压缸内部检查前、 后轴封 进汽回汽管道, 管道未接错, 焊缝完好。做 PT 检查 凝汽器喉部膨胀节及其焊缝, 未发现破损。 ( 3) 轴封加热器检查。轴封加热 器水位正常 , 多级水封无泄漏。 3 . 4 真空泵及其抽气管道检查分析 ( 1) 真空泵检查。真空泵电机为三角形接线方 式 , 转向检查正常 , 转速为 498 r /m in ; 真空泵泵体灌 水 , 密封性良好。关闭真空泵入口手动门 , 泵侧真空 表显示真空能抽到接近 - 100 kPa ; 拆开 A /B 真空泵 入口管道检查, 气动蝶阀, 滤网及逆止门都正常。在 正常运行的工况下 , 泵体温度在 45 左右 , 检查真 空泵二级旁路为常温 , 二级真空泵投入运行正常。 ( 2) 检查真空泵抽气管道吸入口。真空泵抽气 管道分 A /B 侧从 6 . 3 m 平台进入凝汽器向下延伸 至循环水钛管三角区的 非凝结区域。 A /B 侧抽气
该斜支撑管与轴封凹窝搭接处焊缝是在低压缸 内部沿着结合面焊接的, 外面没有焊 , 因此 , 从里面
第 33 卷 第 4期 2011年 4月
华电 技 术 H uad ian T echno lo gy
V o. l 33 No. 4 Apr . 2011
印度尼西亚 L 电站
1 1
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2机组真空查漏措施
2 1 1
蔡攸敏 , 张才稳 , 万治江 , 朱赐英 , 郭一兵
( 1. 湖北省电力试验研究院 , 湖北 武汉 摘 要 : 介绍了印度尼西亚 L 电站
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负荷至 40MW 暖机 , 此时真空压力涨到 - 79. 6 kPa 。 2010 年 1 月 28 日, 首次短 时间 带 负荷 至 90 MW, 高 /低 压加热器均投入 ,
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1~
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6 加热器均为正
压, 真空依然只有 80 . 7 kP a , 低压缸排汽温度 60 , 真空泵 A /B 电流分别为 163 . 6 / 165 . 1 A, 凝汽器循 环水进 /出 水温度为 28. 9 / 34 . 3 。为了机组安全 打闸停机 , 进行凝汽器负压系统查漏。
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430077; 2 . 国电荆门热电厂 , 湖北 荆门
448040)
Hale Waihona Puke 2 汽轮机真空系统出现的真空故障 , 对造成真空故障的原因进行了诊断和分析 , 运用
了灌水法和氦质谱查漏仪对系统漏点进行 了查找 , 找到了低压缸下缸本体特大漏点。采取有效措施后 , 未再出现凝汽器 真空泄漏的问题。 关键词 : 真空故障 ; 氦质谱查漏仪 ; 查漏 ; 处理措施 中图分类号 : TK 264. 1+ 1 文献标志码 : B 文 章编号 : 1674- 1951( 2011) 04- 0032- 03
收稿日期 : 2010- 12- 17; 修回日期 : 2011- 01- 12
空气门及放水门、 安全门等负压设备和系统以及与 负压相关的设备系统。发现了一些微小漏点 ( 如压 力变送器排污管未关的情况 ), 关 闭后真空未见明 显好转。 ( 3)真空严密性。空负荷工况下做真空严密性 试验 , 下降速度为 2 kPa /m in 。该数据虽为空负荷情 况下真空严密性, 不能与规定负荷 ( 80 % 负荷 ) 下真 空严密性数据直接对比 , 但数据还是偏大, 说明系统 存在外漏的可能性很大。 ( 4)关闭与凝汽器相连的所有管道手动门 , 再 投轴封抽真空 , 真空依旧没有明显变化 , 真空压力为 - 80. 3 kPa 。 3 . 2 循环水系统检查分析 ( 1)循环水钛 管检查。关小 循环水出口门 , 凝 汽器内循环水压力升至 0 . 1M Pa , 真空未见变化; 化 验循环水水质 , 氯离子含量正常。基本排除钛管破 损泄漏的可能性。
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表 1 检查试验工况下数据
备注
以下试验均为 2 台真空泵
高、 低加全部投入 ,
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1~
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6低压加热器均正
压 ; 循环水进、 出口温度 28 . 9 / 34 .3 轴颈有白蒸汽冒出
7 ,
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8低压加热器有负压
40 .0
真空泵入口压力 - 78 kPa , 基本 可以排 除三 角区吸入口堵塞的影响
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工况 抽干真空 投轴封盘车 汽轮机 3 000 r/m in 并网带 90MW 负荷 停轴封加热器风机 降轴封压力 关凝汽器 A 侧抽空气门 关凝汽器 B 侧抽空气门 关闭所有 与凝 汽 器相 连接 的 管道手动门 割断真空 泵在 凝 汽器 内的 吸 入口 - 78. 5 168. 0 / 167 .0 - 80. 2 真空 / kPa - 33. 0 - 58. 0 - 80. 5 - 80. 6 - 80. 7 - 79. 5 - 81. 0 - 73. 4 - 73. 4 162. 5 / 162 .6 165. 9 / 167 .9 163. 6 / 165 .1 167. 3 / 169 .6 164. 4 / 165 .8 172. 3 / 172 .5 171. 5 / 172 .4 真空泵电流 /A
- 6
3
图 5 斜支撑管与低压缸壁焊接处被打了个孔
对于一般电厂凝汽器漏空气来说 , 特别是对于 电厂新机组而言, 凝汽器漏空气都是由于联接管道 的法兰螺栓没有上紧, 焊接管道焊缝存在点焊, 或者 密封垫圈破损造成的 , 或者是由于低压缸喉部与小
图 2 低压缸示意图
机排汽管膨胀节由于热应力导致造成裂纹而漏气从 而漏气。这些漏点一般都位于低压缸喉部以下, 可 以通过灌水查找出来。而此次发现的漏点位于轴封 套 以上 , 通常采用的灌水法的 灌水 ( 下 转第 74页 )
华电 技 术
第 33卷
看完好无损, 如图 3 所示。支撑管道内部与外部空 间与外面没有焊接的结合面相同 , 如图 4 所示。
图 1 氦质谱真空查漏原理图
到 4. 6 10 P a m / s , 远远高出普通地方的泄漏 量 ; 然而在低压缸电侧轴封处喷洒氦气, 检测到的浓 -8 3 度仅仅为 2 . 0 10 P a m / s 。 因此 , 可以初步判 定该漏点位于电侧低压缸与凝汽器喉部膨胀节连接 的位置。停轴封后打开低压缸人孔门, 凝汽器人孔 门进凝汽器检查。凝 汽器喉部膨胀 节内部焊缝完 整 , 看不到裂纹, 割开 3 个位置的膨胀节护板 , 检查 膨胀节完好 , 扩大检查范 围, 确定了 该漏点的具体 位置。 在低压缸下部有 1 根 300mm 的斜支撑管 , 如 图 2 所 示, 该支 撑 管位 于 低压 缸 中分 面以 下 , 在 12. 6m 平台以上 , 一端焊接在轴封凹窝搭接的焊缝 处 , 另一端焊接在低压缸壁上。轴封凹窝为 2 块钢 板搭接而成 , 如图 2俯视图所示。 斜支撑管另一端焊接在低压缸壁上 , 原本为焊 接盲端, 即尽管该管道另一侧通过轴封凹窝未焊的 外部裂缝与外界连通, 但另一端为盲端 , 也不会造成 往低压缸漏空气。施工单位为了安装某一螺栓时的 便利 , 将支撑管焊接在低压缸壁并在一端上打了一 个直径约 6 cm 的孔, 如图 5 所示, 造成了低压缸内 部直接与外界空气通过斜支撑管相通。
2 真空系统缺陷
2010年 1 月 13 日, 首次凝汽器单台真空泵抽 干真空, 2 台泵均只能抽到 - 33 kPa ; 2 台真空泵同 时抽干真空 , 真空值达到 - 58 kPa ; 投轴封后, 2 台真 空泵同时运行, 真空值能达到 - 79 kPa 。对机组与 真空严密性有关的各系统组织全面查漏, 未发现大 的漏点。 2010年 1月 18 日, 锅炉开始整定安全门, 汽机投 轴封, 盘车运行, 由高低压旁路控制主再热蒸汽压力, 循环水单泵运行。由于受通过低压旁路排入凝汽器的 热负荷影响, 真空压力一直在 - 58~ - 67 kPa 波动。 2010年 1 月 21 日 , 机组首次冲转 , 冲转前机组 真空压力 - 78 . 3 kP a , 冲转 开始 后真 空压 力 降至 - 65 . 6 kP a , 随后切除旁路系统 , 升高汽轮 机转速 , 机组真空压力达到 - 78 . 4 kP a ; 机组并网后随即升
3 低真空故障分析与处理
3 . 1 系统漏点查找 ( 1)凝汽器灌水查漏。汽轮机首次冲转前 , 2 次 灌水至凝汽器喉部以上 , 轴封凹窝处, 部分与凝汽器 相连接的负压疏水管道截止阀打开, 未发现漏点。 ( 2)全厂各系统全面人工查漏。检查范围包括
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6~
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8 低压加热器放汽、 疏水门及液位计、 设备放
[ 1]
, 可排除热
。该仪
器检测灵敏度非常高, 系统原理图如图 1 所示。采 用吹喷法进行了试验, 在凝汽器负压侧喷洒氦气 , 而 在真空泵汽水分离器排气口安放吸枪 , 当系统有漏 点, 氦气即被吸入凝汽器, 进而通过真空泵被排出, 这时检漏仪可以通过吸枪探测到氦气浓度, 漏点越 大氦气浓度越高。
4 漏点的发现
管道在凝汽器外汇成 1 根母管, 然后在真空泵入口 分岔进入 A /B 真空泵。首先关闭 A 侧凝汽器抽气 管手动门 ; 再关闭 B 侧手动门, 2 次试验结果均能将 真空抽至 73. 4 kPa , 几乎没有差别。在凝汽器内部, 割开抽气管道母管 , 即让空气从上部割开的地方抽 出, 而不必经过凝汽器钛管三角区的吸入口 , 最终抽 到的真空值依然为 - 78 . 5 kPa。据此基本可以排除 真空泵抽气管在钛管三角区吸入口堵塞的情况。 3 . 5 相关检查试验工况下的数据 相关检查试验工况下的数据见表 1 。 通过以上各项试验发现, 各项试验操作对真空 影响甚微 , 哪怕负荷带至 90MW, 真空也未见起色, 2 台真空泵出力也相同。因此, 基本排除了回热抽汽 系统、 疏水系统等与凝汽器相连接管道漏气的可能, 轴封系统 , 真空泵故障, 真空泵抽气管道吸入口堵塞 等情况也基本可以排除, 下一步检查将重点锁定在 低压缸本体部分。轴封凹窝及以上的低压缸本体无 法通过灌水 查漏来实现。因此, 使 用 L eybo ld 公司 生产的 Phoen i XL300氦质谱检漏仪来检查
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