甲醇火灾事故案例分析
甲醇火灾事故分析

甲醇火灾事故分析一、甲醇火灾事故的原因1.1 甲醇的物理性质甲醇是一种无色、有毒的液体,它的密度比水大,易溶于水。
它的蒸气密度较大,易扩散,且甲醇气体与空气能形成易燃的混合物。
此外,甲醇的沸点为64.7℃,易挥发,在空气中易形成爆炸性的气体。
1.2 甲醇的化学性质甲醇易与氧气发生反应,放出大量热量,并形成火焰。
此外,甲醇在氧气的存在下很容易发生自燃。
1.3 甲醇的热稳定性由于甲醇具有较高的燃烧热值,一旦遇到高温,就容易发生燃烧或爆炸。
1.4 高温天气条件下的甲醇在高温天气条件下,如果甲醇长时间暴露在阳光下,容易升高温度而引发自燃。
1.5 甲醇的不当操作在运输、储存和使用过程中,操作人员的疏忽大意、操作不当、违章操作等可能导致甲醇泄漏,引发火灾事故。
二、甲醇火灾事故的后果2.1 人员伤亡甲醇火灾事故一旦发生,会造成严重的人员伤亡。
一是由于甲醇具有较强的毒性,人员吸入过量甲醇蒸气后,会引起头痛、头晕、恶心、呕吐、昏迷等中毒症状,严重者可导致死亡。
二是由于甲醇易燃,在火灾中造成的烟雾及有毒气体也会给人员造成灼伤和中毒。
2.2 财产损失甲醇火灾事故还会造成工厂、仓库、设备和周边建筑物的严重损坏,给企业和个人带来不可估量的财产损失。
2.3 环境影响甲醇火灾事故还会对环境造成严重影响,因为甲醇是一种毒性物质,它会污染土壤和水源,对周边的植物和动物带来危害。
三、甲醇火灾事故的防范措施3.1 加强安全管理在甲醇的生产、运输、储存和使用过程中,要加强安全管理,制定严格的操作规程和管理制度,确保操作人员严格执行,杜绝一切违章操作。
3.2 完善安全设施在甲醇的生产、运输、储存和使用过程中,要加强安全设施的建设,如加强防火墙的建设、配备足够的灭火器材、提高设备的密封性等。
3.3 加强安全意识要加强操作人员的安全教育和培训,提高他们的安全意识,使他们熟知甲醇的危险性,并能正确处理各种突发事件。
3.4 定期检查维护设备定期对有关设备进行检查和维护,及时发现和排除隐患,消除事故发生的可能性。
安全生产事故案例分析

典型安全事故案例分析文章摘自安全文化网,此文为典型安全事故案例分析,2017年5月25日岳麓区梅溪湖街道安全生产委员会宣。
一、2017年2月分析《压力容器设备严重损坏事故案例(2000年)》2000年1月18日河北省临漳县兴达制浆有限公司一台25m3蒸球出浆管伸缩节连接处意外脱落造成蒸汽纸浆喷出,导致3人死亡。
直接经济损失19.3万元。
一事故的主要经过2000年1月17日8时,蒸球车间2名操作工上班后与二楼切草人员配合开始给3号蒸球内加料,下午1时30分加料完毕,开始送汽。
约1个半小时后,球内压力达到0.6MPa开始保压正常运行,同时,由于2号蒸球内出料口堵塞,生产安全技术员,维修工,操作工等3人正在现场维修;17时40分,3号蒸球出料管伸缩节突然错位脱落,球内大量蒸汽纸浆向西方向迅速喷出,这时正在2号蒸球工作台上抢修的三名工作人员由于躲避不及(车间门向内开),当场烫伤、昏迷,事故发生后,伤员当即用车送到就近的磁县医院抢救,由于伤势过重,经抢救无效,相继死亡。
二事故分析1.事故前设备状况:该公司4台25M3蒸球及伸缩节均由原邯郸市造纸厂搬迁安装,使用前未按规定由劳动部门锅炉压力容器检验机构进行检验,并按规定输移装手续。
2.破坏情况事故发生后现场可见放汽头锁母脱落,放汽头管子发生错位在200mm左右。
3.事故原因分析及结论:通过调查分析认为,此次事故的主要原因为:1)3号蒸球与出浆管道接合部的伸缩节内紧固销钉损坏,连接处错位脱落,是这起事故的直接原因,车间的门朝里开,致使事故发生时,人员无法逃避,也是造成人员死亡的直接原因之一。
2)该蒸球移装前,未进行检验,也未办理移装手续,设备隐患未能及时发现并排除,是这次事故的间接原因。
3)由于单位领导对国家有关锅炉压力容器及压力管道的安全不重视,没有制定相关的管理制度,人员也未经安全知识培训和考核就上岗,安全技术人员未能及时检验发现损坏的紧固销钉,使设备带病运行,也是这次事故的重要原因。
甲醇火灾事故案例分析

甲醇火灾事故案例分析引言甲醇是一种常用的有机溶剂,具有易燃、易爆、助燃性强等特性。
因此,在生产和使用过程中,甲醇火灾事故频发,给人员和财产造成严重损失。
本文将以一个真实的甲醇火灾事故案例为基础,探讨事故原因、应急处置和事故后处理等问题,以期提高大家对甲醇火灾的认识,减少此类事故的发生。
一、事故概述某化工厂A车间存有一定量的甲醇和其他溶剂,该车间是负责生产甲醇制备的地方。
一天下午,突然传来爆炸声和火灾报警,A车间全面燃烧,火势非常猛烈。
公安、消防和应急救援等部门立即前往现场处置,但当时火势已经失控,造成数人死亡、多人受伤,还有重大财产损失。
二、事故原因分析1.生产工艺问题据调查,事故发生的当时,A车间正在进行甲醇的储存和生产工艺。
由于操作不慎、设备老化等原因,导致甲醇与氧气发生了不明原因的爆炸。
这表明了工艺上的不完善,没有按照规范操作,导致了事故的发生。
2.安全管理问题在A车间进行生产工艺时,没有严格的安全检测和监控措施,更没有执行操作规程,缺少安全管理体系。
这是导致事故的另一个原因。
安全管理是防范事故的关键,因此要加强对安全管理的要求,完善安全文化。
3.应急处置不当在事故发生后,应急处置不当也加剧了事故的恶化。
当爆炸发生时,当地的消防部门和应急救援部门没有采取及时、有效的措施,致使火势失控。
因此,应急救援的能力和水平也应该加强。
三、事故应急处置措施1.组织部署事故发生后,应立即启动应急预案,组织部门人员进行紧急疏散和事故场地封锁。
在现场保护人员和设备安全的前提下,确保事故在控制之中。
2.火势扑救利用高压水枪、干粉灭火器等器材,针对火势较大的地方进行扑救,尽可能将火势控制在较小范围内,以减少人员伤亡和财产损失。
3.人员疏散对工厂内人员进行紧急疏散,并封锁现场以防止事故蔓延,确保人员和财产的安全。
4.信息报送及时向公安机关、消防部门和应急救援部门进行信息报送,请求专业人员协助处理,确保事故应对得到专业支持。
广西宜州维尼纶集团公司爆炸事故次生甲醇污染应急处置案例

广西宜州维尼纶集团公司爆炸事故次生甲醇污染应急处置案例摘要:2008年8月26日6时45分,位于广西宜州市城西开发区的广西维尼纶集团有限责任公司有机车间由于乙炔气体泄漏发生爆炸事故,现场五个工段全都爆炸起火,爆炸中约1200 t 化工原料(甲醇、醋酸、醋酸乙烯酯)被燃烧或随消防水通过排污口进入环境。
厂区排污口距离龙江河约 1 km ,距离河池与柳州两市河流交接断面(杨民断面)约30 km 。
关键词:甲醇 醋酸 醋酸乙烯酯 爆炸应急处置 及时启动突发环境事件应急预案 根据事故情况,河池市市委、市政府立即组织市消防、安监、环保以及西乡塘区政府有关部门第一时间赶到现场,开展现场处置工作。
同时立即启动应急预案,成立了市委书记、市长担任总指挥的救援指挥部进行统一协调指挥,组织开展事故现场污染隐患消除、水污染物处置工作。
指挥部下设现场救援组、医疗救护组、环境监测组等10个工作组,全面迅速展开救援工作。
在当地环保部门建议下,当地政府启动突发环境事件预案,成立了由河池市纪委书记任组长的环境应急监测组。
环境监测中心站领导及应急人员赶赴现场,调度监测力量开展监测工作,并通知了相邻柳州、桂林两市监测站做好应急准备,随时支援。
疏散现场群众,保证下游居民饮水安全 现场指挥部于当日上午8时40分发出了关于疏散广西维尼仑集团公司5 km 范围内人员的第1号通告,以确保广西维尼仑集团公司内部员工及周边居民的生命安全。
上午11时10分,工作组发出了第2号通告,禁止饮用龙江河广西维尼仑集团公司以下河段河水,通知龙江河段内的各网箱养鱼户搬迁至安全河段,同时与柳州市柳城县环保局联系,告知事故情况,确保做好下游群众的饮水安全等保护工作。
由于通报及时,龙江河下游沿岸居民停止饮用龙江水,改用其他水源(非龙江水源)解决居民饮水问题。
环境事故应急处置案例对受污染水体和大气开展应急监测、处置 爆炸发生后,当地消防部门大量使用消防水灭火,但是广西维尼仑集团公司有机分厂应急池因故障未能正常运行,且未修建应急围堰,致使部分化工原料随消防用水通过该厂总排污口进入龙江河。
甲醇钠火灾爆炸事故案例

安徽来安一座化工厂爆炸近万居民被疏散2006年7月30日上午,安徽滁州来安县县城西面的一家“金邦医药化工有限公司”甲醇钠生产车间发生火灾,几百个平方的厂房燃起熊熊大火,浓烟遮蔽了附近方圆几公里的天空。
由于甲醇钠易燃,且遇水分解成甲醇和剧毒的氢氧化钠,来安县城被迫疏散了七八千群众。
最后在从南京、合肥、蚌埠、马鞍山等地驰援的消防官兵的奋力扑救下,历经7小时才将火势扑灭,没有发生大的化工爆炸事故。
厂区熊熊燃烧周围群众转移2006年7月30日下午1点30分,南京消防特勤大队的车队进入现场。
在距离现场三四公里开外,就能看到天空中白烟翻滚,一条白色的烟带直伸云霄。
在距离来安县最繁华的南大街不远的来安三中门口不远处,当地公安部门设置了第一道警戒线,经过警戒线后沿着永阳西路往西走大量200米,就是来安县的水厂,这里设置了第二道警戒线。
再往里走300米左右就是发生事故的金邦化工,从第一道警戒线之后,街道上已经是空荡荡的看不见人,门面房关门闭户,小区居民尽数转移。
在西风的吹动下,金邦化工厂厂区上方巨大的烟团飘向东面的主城区,浓浓的白烟翻腾着不断的往外喷,行道树都被吹蔫了,田野里白雾弥漫看不清楚。
在厂区门口,可以看到靠南面一幢两层的厂房成了火海,各个窗户猛喷烟雾,白烟中夹杂着黑烟,巨大的火舌在烟雾中时隐时现。
在这个如同被点着的火炬的厂房四周,看不到一个人影,一辆110警车匆匆从厂内开出,连消防车也停在了距离100米左右的上风处。
新生村旺塘队位于金邦化工厂的西南面,村民于先生说,上午9点多,化工厂内的车间突然起火,起初是小火,后来越烧越大,10点多钟,当地政府就用喇叭通知村民撤离转移,一百多户村民都拖家带口的躲避到村子外面的路上。
中午12点时,火势达到最猛,燃起了滚滚黑烟。
他们打电话到位于化工厂东面的街上亲戚家,都说要关门躲避。
他说:“四周有新生村、毕老庄、马厂等村子,村民加起来有两三千人,听说都转移了。
”一位姓胡的村民焦急的说,他儿子在来安三中上高二,当时正在上补习班,学校距离化工厂只有四百多米,孩子可能被疏散了,但是由于中间通道被隔,她也不知道儿子被疏散到了哪儿。
从内蒙古多伦煤化工有限公司“8.14”爆炸火灾事故谈甲醇储罐火灾扑救

从内蒙古多伦煤化工有限公司“ 8.14”爆炸火灾事故谈甲醇储罐火灾扑救摘要:随着新能源行业的不断发展,甲醇作为一种新型清洁能源已逐步取代传统燃料的地位,但是由于其本身易燃易爆、有毒易挥发等特点,加之化工企业在甲醇生产、储运等方面或多或少存在着监管不到位、设计处置不成熟等问题,甲醇储罐火灾爆炸事故近年来依旧时有发生。
故而本文以从内蒙古多伦煤化工有限公司“8.14”爆炸火灾事故为研究对象,根据甲醇储罐火灾的特点及扑救过程中普遍存在的重难点,对甲醇储罐爆炸火灾处置的技术措施进行分析,凭借案例中的成功经验及已有的研究成果,总结出一些普遍适用于甲醇储罐火灾扑救的高效、科学,具有一定的针对性的处置措施,为今后消防队伍相关业务训练、预案制定及实战处置等提供借鉴和指导。
关键词:消防;甲醇爆炸事故;火灾特点;扑救对策1 案例基本情况2016年8月14日9时51分,位于内蒙古自治区锡林郭勒盟的大唐多伦煤化工有限公司甲醇罐区 TK-54002A储罐在泡沫管网施工改造过程中发生泄露并引起爆炸,巨大的冲击波使得储罐顶部直接脱离了罐体,导致罐内的甲醇发生剧烈燃烧,冲击波及极强的热辐射作用给周边建筑设施和周边工作人员造成了严重伤害,直接导致现场人员一死一伤一失踪。
辖区消防救援队伍接警后第一时间组织专业技术人员,前往中控室利用DCS进行数据监控,实时掌握罐区各储罐的温度状态,随后立即关闭了燃烧储罐与各相邻罐间的阀门,成功启动消防水泵进行供水,并在着火罐区东侧派遣3个战斗小组架设3门移动水炮对罐体进行不间断冷却,保持着火罐呈稳定燃烧状态。
支队全勤指挥部携增援力量到达现场后,根据现场情况,结合甲醇储运的工艺措施,决定采取冷却抑爆、灭火攻坚的方法进行处置。
扑灭明火后,指挥部命令参战力量持续喷射泡沫液覆盖着火罐体,同时继续冷却相邻罐体,防止罐体复燃。
最后,救援人员对甲醇残液进行倒罐处理,处理过程中全程进行冷却监护,直至最终确保安全撤离现场。
黄骅港化工火灾事故原因

黄骅港化工火灾事故原因首先,我们来看一下当时事故的现场情况。
据目击者描述,当天下午,一些工人在港口附近的一个化工仓库内进行作业,这些工人正在搬运一种叫做甲醇的化工品。
突然间,一声巨大的爆炸声响起,紧接着整个仓库就被大火吞噬了。
火势蔓延得极其迅速,很快就波及了周围的其他建筑物和设施,甚至引发了爆炸。
当地的消防队伍和救援人员迅速赶到现场,进行了激烈的扑救工作,但火势依然难以得到控制,数小时后才被成功扑灭。
在这次事故中,有数十名工人和当地居民受伤,甚至有人失踪。
那么,造成这次严重事故的原因究竟是什么呢?从目前掌握的资料来看,事故的原因主要有以下几点:首先,是港口管理水平不够。
据了解,黄骅港附近的化工仓库是由一家私人企业进行管理的,然而,这家企业对化工仓库的管理水平却存在明显的不足。
比如,在事发前,很多人就曾发现,这个仓库存在安全隐患,并多次向相关部门报告,但相关部门并没有采取果断的措施。
加之当地政府对港口管理的监管不够到位,导致了港口管理水平的下降,最终化工火灾事故发生。
要避免这样的事故再次发生,就需要进一步提高港口管理水平,做好安全隐患的排查和整改工作。
其次,是人为操作不当。
从事故现场的调查情况来看,这次化工火灾事故的发生很可能与当时工人的操作不当有关。
比如,一些工人在进行甲醇搬运的过程中,可能没有严格按照操作规程进行,导致了甲醇泄漏并引发了爆炸。
此外,很多工人在进行作业时,也没有佩戴好必要的防护设备,这在一定程度上也加大了事故的发生几率。
因此,对于这样的安全生产事故,我们也需要进一步提高工人们的安全生产意识,加强对操作规程的培训和管理。
再次,是化工品的储存和管理存在问题。
事发时,化工仓库内存放着大量的甲醇等易燃易爆的化工品,而这些化工品的储存和管理也存在着不少问题。
比如,一些化工品可能没有进行定期的检查和维护,导致了化工品的质量下降;另外,一些存放化工品的仓库可能没有采取必要的安全防护措施,导致了化工品泄漏的风险增大。
甲醇火灾事故调查报告范文

甲醇火灾事故调查报告范文摘要:本报告对某某地点发生的甲醇火灾事故进行了调查和分析。
通过实地调查、资料收集分析和相关专家评审,确定了事故的起因和导致火灾事故发生的主要因素。
同时提出了事故防范和应急处置措施,以及对于类似事故的预防建议。
希望本报告可以为甲醇生产企业和相关从业人员提供一些参考和借鉴。
关键词:甲醇火灾、事故调查、事故分析、事故预防一、事故及调查概述某某地点的某某甲醇厂于某某年某某月某某日发生火灾事故,事故共造成某某人死亡,某某人受伤,直接经济损失达某某万元。
事故发生后,有关部门迅速组成专家调查组进行了实地调查和分析,力求查明事故原因和教训,并提出相关防范措施和应急处置建议。
二、事故调查过程(一)证人询问调查组首先对事故发生地点相关人员进行了询问。
通过询问发现,事故发生时,有关工人正在进行甲醇槽车装载作业,同时进行了焊接作业。
调查组了解了事故发生的基本经过。
(二)事故现场勘察调查组对事故发生地点进行了实地勘察,并采集了物证和现场照片。
通过现场勘察,发现现场存在的不足和隐患,以及可能导致火灾事故的主要原因。
(三)资料收集与分析调查组收集了事故发生前后的相关资料和记录资料,对事故发生的原因和过程进行了仔细分析。
通过资料分析,帮助调查组确定了事故的主要原因,为后续的事故预防和教训总结提供了重要依据。
三、事故分析与教训总结(一)事故原因分析1. 甲醇槽车装载作业安全隐患存在:事故发生时,工人对槽车装载操作不规范,存在疏忽和违章操作现象。
甲醇槽车装载作业存在重大安全隐患。
2. 焊接作业存在安全隐患:事故发生时,工人在甲醇槽车装载作业过程中进行了焊接作业,直接导致了甲醇泄漏和着火。
3. 企业安全管理不规范:调查发现,企业对甲醇槽车装载和焊接作业等存在重大安全隐患的操作缺乏有效监控和管理,导致了事故的发生。
(二)事故教训总结1. 企业应加强安全管理:企业应建立健全安全管理体系和规章制度,明确各类作业安全操作规程,加强对员工的安全教育和培训,提高员工安全意识和安全管理水平。
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甲醇火灾事故案例分析
2002年5月下旬,某化工企业停车大检修过程中,在易燃品罐区发生一起甲醇着火事故,对其它危险化学品的安全储存构成极大威胁,昕幸扑救及时,才未酿成大祸。
一、事故概述
甲醇为无色、易燃、极易挥发的液体,闪点只有11℃主要用于合成氨系统16工段的甲醇洗。
企业建成之初,在易燃晶罐区建有1个容积为300m3的甲醇贮罐,后来根据生产需要,在距离此罐15m
处新建1个容积为200m3的甲醇贮罐。
新罐建成后需要对工艺管线进行碰头焊接,使得1个贮罐能通过管道连为一体。
200m3新甲醇贮罐出口管线与300m3旧甲醇贮罐出口管线的碰头作业,需用电焊进行焊接,并安排在这次停车大检修中。
200m3贮罐
图1 流程示意图
建成还未投用,为一空罐。
300m3贮罐内存有近150t甲醇,检修前已将出口阀门关闭,并加装了盲扳。
甲醇输出泵的出口阀关闭,
从贮罐出口到泵进口之间的管道内物料放净,并用大量水长时间冲洗。
在管道低点排污口取样分析合格,并办理了动火安全作业证。
事故发生前,整套生产装置全部停车,焊接作业进行1h左右,12时停下
休图2 甲醇着火事故扑救演练现场
息。
14时30继但焊接不到10min,即在泵入口管线低点排污口及地面发生大火,并伴有“噼啪”爆鸣声。
所幸扑救及时,未造成大的损失。
二、事故原因分析
1.可燃液体的来源
后经现场勘察、分析,确定燃烧介质为甲醇,而且甲醇来自动焊点左侧。
从图1中可以看到,甲醇输出泵的出口有一段垂直管道,其上部为数百米长的平管,一直通往合成氨系统。
停泵后,管道内必然留有一定量的甲醇液体,虽然两道阀门均已关闭,但未加装盲板,没有进行有效隔绝,仍无法保证甲醇液体不渗入动火管线。
动焊点左侧的低点排污阀,在动焊前冲洗管道时已被拆除,渗入管道的甲醇积聚于此,并流淌至地面,其周围弥漫甲醇蒸气,遇明火即被引燃。
幸亏扑救及时,若火焰快速沿管道引起爆燃,后果将不堪
没想。
2.火源的判定
易燃品罐区当天除此处有动火作业外,无任何其它动火作业。
系统停车,溶液不流动,不可能产生静电;管道上无检修作业,无
碰撞和敲击产生火花的可能;当天为艳阳天,排除雷击的可能。
经
调查,检修工在焊接作业时未进行有效遮挡,焊花四溅,可以断定
火源来自动焊点。
三、防范措施
1.动火作业前虽然进行了动火分析,分析结果也合格,但与系统隔绝这项工作却做得不彻底,a处加了盲板(见图1),b处却未加。
今后要严格执行动火安全禁令,坚持“信盲板,不信阀门”,“信科
学处理,不信主观推断”的原则,检修中不采取有效安全措施,绝
不能贸然行事。
2.《厂区动火作业安全规程》明确规定,动火作业中断时间超
过30min时,必须重新取样分析。
而该动火作业中断时间长达
2.5h,却没有重新取样分析,仅凭主观经验贸然行事。
今后对易燃品罐区的动火作业要给予高度重视,安排有经验、懂技术、熟悉工艺、原则性强的专业人员现场监护,严格执行动火作业安全规定。
3.易燃品罐区动火前要事先由专业技术人员绘制出与系统和设
备隔绝的肓板位置图,并制定周密的置换处理动火方案,经相关人
员确认,审批后执行。
4.加强技术学习,尽快掌握改造后的工艺生产特点,提高判断、处理各类事故的能力,杜绝类似事故的发生。
5.做好安全工作的关键是提高相关人员的安全防范意识,提高
应对突发事故的处理能力。
要做到这“两个提高”,就要在平时的工作中,加强业务培训和学习,有针对性地从别人已经发生过的事故
中举一反三,真正吸取教训。
在具体工作中,若在每个环节都做到认真确认,认真对待,即使出现点意外,由于有了充分的准备和意识,也能把大事化小,小事化了,把危险或损失减少到最低程度,这也就是再次回顾和分析这次事故所要达到的目的。