钒钛球团矿高炉冶炼总结
首承钒钛球团矿高炉冶炼可行性分析

首承钒钛球团矿高炉冶炼可行性分析高炉冶炼钒钛矿一直是比较困难,主要有泡沫渣、铁水粘罐、粘渣、铁损高、脱硫能力低等技术难题。
攀钢高炉自1970年投产后,经过多年技术攻关,高炉利用系数不断提高,由90年的1.406t/m3.d提高到1999年2.143t/m3.d和2005年2.3t/m3.d以上,主要技术经济指标步入了大高炉冶炼普通矿水平。
一、首承球团矿与攀钢烧结矿球团矿质量比较信通首承球团厂是首钢矿业公司与承德信通公司等四方共同出资建设的球团厂,其金属原料为含钒钛的磁铁精矿粉,设计年产钒钛氧化球团矿200万吨。
承德地区的钒钛磁铁精矿粉含铁品位较高,达到64%以上,SiO2含量低,一般在3.5%以下,TiO2含量相对比较低,一般小于3.0%,铁品位高于攀钢地区精矿粉品位,TiO2含量低于攀钢地区精矿钛含量,生产的球团矿和烧结矿指标要好于攀钢水平,见表1。
表1 信通首承精矿粉、氧化球团矿和烧结矿与攀钢比较指标TFe CaO MgO SiO2FeO S P TiO2V2O5Al2O3首承精矿粉64.26 1.27 0.86 3.24 24.14 0.134 0.036 2.90 0.466 1.27 攀钢精矿粉53.23 1.01 3.14 3.66 32.54 0.51 12.75首承球团矿63.25 0.67 4.41 2.57 0.36攀钢球团矿55~56 <5 >8全首承精矿烧结* 57.75 3.59 2.650%首承精矿烧结* 57.00 4.72 1.28攀钢烧结矿<50 <5.5 >7 注:*为计算值从表1可以看出,承德地区钒钛精矿粉中TiO2含量远低于攀钢地区精矿TiO2含量,且铁品位较高,因而使用承德地区精矿粉生产出的烧结矿、球团矿其铁品位要高于攀钢地区的烧结矿品位,烧结矿、球团矿中的TiO2含量低于攀钢烧结矿、球团矿含量。
二、高炉料比结构和冶炼指标攀钢高炉炉料结构为78%左右的自产钒钛烧结矿,品位<50%;17%左右的钒钛球团矿,品位55~56%;其余为品位低于50%的块矿,综合入炉品位低于50%。
承钢钒钛矿冶炼情况

承钢钒钛矿冶炼考察报告2011年9月22日到承德钢铁公司炼铁厂进行考察,重点对钒钛矿冶炼情况进行了解和调查,现详细介绍如下,仅供参考。
一.概述承钢目前有7座高炉,分别为3个2500m3(5#、新3、新4)、1个1260m3(1#)、3个450m3(2#、4#、6#)。
本次重点对新3(2500m3)高炉进行了考察。
1、主要装备情况新3高炉2009年8月23日投产,有效容积2500m3,陶瓷杯炉底;炉腹、炉腰、炉身下部(2段)为铜冷却壁;并罐炉顶,皮带上料;炉前双出铁场4个铁口,同出铁场的两个铁口夹角780,风口30个,鱼雷罐车;3座旋流顶燃热风炉,前置预热炉预热助燃空气;干法煤气除尘不设重力除尘器;2、主要技术经济指标目前新3高炉炉况顺行,主要技术经济指标相对为历史较差水平,新3高炉目前利用系数2.2 t/d.m3,焦比400kg/t左右。
其去年指标较好,利用系数2.4 t/d.m3,焦比330kg/t,喷煤比150kg/t,焦丁比25kg/t,燃料比505kg/t。
现阶段新3高炉主要指标如下:3、主要操作参数(1)铁水成分,%(2)炉渣成分,%(3)煤气成分,%(4)目前主要操作参数操作上对炉身静压和各部分压差较为重视,根据纵向压差和周向压差的变化,判断气流的均匀性和及早发现难行部位,并将其作为操作制度调整、炉况分1 / 6析、日常调剂的主要参数之一。
同时对炉身静压检测的设备维护相当重视,确保吹扫气可靠供应,检测准确。
高炉主要操作参数见下表:(5)操作制度由于是并罐炉顶,每15批料更换矿焦罐,每3批料变换一次溜槽转动方向以避免并罐产生的炉料蛇形偏析。
装料制度上适度发展边缘气流,保证气流稳定,采用大矿批,目前新3高炉矿批为71吨。
送风制度强调活跃炉缸,小风口,高风速。
(6)十字测温十字测温中心为250℃,次中心120℃,边缘80℃,中心/边缘=3.22。
(7)铜冷却壁温度铜冷却壁壁体温度在高炉顺行,指标好的情况下壁体温度稳定,渣皮脱落少;在炉况顺行非常不好,有粘接征兆时波动也较少。
2500m~3钒钛矿冶炼高炉降低铁元素消耗的生产实践

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铁元 素 消 耗 升 高 的 主要 因 素 之
元素 消 耗 的关系 如 图
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所示
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除 尘 灰 中 铁 元素 占 铁 元 素 总 损 耗 的
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瓦 斯 灰 除 尘 灰 对 铁元 素 消 耗 的 影 响
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由
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一
一
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髙 炉 铁元 素 消 耗 偏 高 的 主 要 原
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因 是 钒 钛 矿 冶 炼 造 成 渣 中 铁 元 素 含量 高 和 瓦 斯 灰
的 在 重 力 除 尘器 被 回 收 或 者 在 出 铁 过 程 中 随 铁 口
冒 出 的 烟 尘溢 出
吹 出 量 偏 髙 各 占 铁元 素 总 损 耗 的
北 方 钒钛
萍乡安钢4号高炉钒钛矿护炉冶炼实践

高的情况 , 采取把钒钛料混合在炮泥中, 使其在高温 区反应生成 T i ( C , N ) 来护炉。整体维护法就是将钒
作者简 介 : 雷
鸣( 1 9 7 8一) , 男, 甘肃 正宁人 , 助理工程师 , 从事炼铁技术工作 。
第3 4卷第 5期
关
键
词 : 钒钛矿护炉; 操作制度; 炉缸环碳温度
文 献标 志码 : C
中图分 类号 : T F 5 4 9
S me l i t n g P r a c i t c e f o r S c h r e y e r i t e F u r n a c e P r o t e c i t o n o f No .4
Ab s t r a c t : A c c o r d i n g t o t h e m e t M l u r  ̄c l a p r o p e r t i e s o f s c h r e y e r i t e , t h i s p a p e r s u m ma r i z e s t h e o p e r a t i n g c o n s i d e r a t i o n s a n d f u r .
区, 其 缺点 是易磨 损风 口 ; 也 有针 对铁 口侧 壁 温度 升
钢铁有限公司安钢 4号高炉有效容积为 1 0 8 0 m , 开炉 以来 燃 料 比一 般为 5 0 5— 5 3 5 k g / t , 生 产指 标处 于全 国 同类 型 高 炉 的前 沿 水平 , 但2 0 1 3年 3月 以 来, 4号高炉的炉缸环碳温度持续上升 , 部分敏感监 控点温度 曾经达到 6 0 0 o C 。当时采取的主要措施是 在人 炉料 中配 加钒钛 球 团矿 , 起 初 护炉 效果 不 明显 , 而且温度波动 比较大 , 后来又同步采取 了降低冶炼
高炉采用钒钛矿后铁损会变高的原因

高炉采用钒钛矿后铁损会变高的原因
高炉采用钒钛矿后,铁损会变高,究其原因有以下几点:
1、tio2过还原生成的弥散ti(c,n)吸附于小铁珠上,使铁珠表面张力增加,小铁
珠聚合长大困难,致使渣中存在大量的弥散小铁珠。
2、低钛型钒钛矿炼钢过程中,渣看中分解成的高熔点矿物以致炉渣熔融性温度下降,炉渣黏度减小,渣铁拆分困难。
3、钒钛矿由于含有较高的tio2,其入炉品位比普通矿冶炼低近10%,渣量高,而渣
量越大铁损也越高。
高炉使用钒钛矿后铁损高,转差了高炉炼钢性能。
控制措施为:1、提升炉渣性能1)减少低炉渣碱度
添加硅石等酸性物质,适当降低炉渣碱度,可降低炉渣的熔化性温度,碱度降低,炉
渣sio2含量增加,与渣中cao生成低熔点的cao.sio2。
渣铁分离容易。
2)减少炉渣mno含量
mno能够提高炉渣的氧势,抑制tio2过还原,生成低熔点的锰橄榄石,降低炉渣熔化性温度,使炉渣在较宽范围内保持均匀液态。
2、加强炼钢
1)适当降低炉温操作
炉温多寡对ti(c,n)的分解成存有非常轻易的关系。
炉温越减少,炉渣中ti(c,n)的
分解成就越多,导致炉渣黏度低,渣中拎铁多。
应适当减少炉温。
2)优化操作参数
进一步优化炉料结构,提升原燃料质量,减少浸出粉末,提升钒钛球团侧边采用比例
等措施,为高炉加强炼钢创造条件。
炼钢强度明显提高,浸出炉料和出来炉渣铁物流速度
大力推进,增加了渣铁在炉内时间,弱化了炉渣变小仁和的条件,减少了铁损。
高炉工作总结

千里之行,始于足下。
高炉工作总结本次高炉工作期间,我主要负责高炉的生产过程控制和技术监督工作。
通过这段时间的工作,我学到了很多知识,锻炼了自己的实际操作能力和沟通能力。
首先,在高炉生产过程控制方面,我学会了如何根据生产情况进行炉况调整。
对于不同的原料成分和生产要求,我能够合理地调整高炉的风速、给料量和温度等参数,保证高炉的正常运行。
同时,我也学会了如何根据炉内的温度和压力变化,及时进行炉况分析,判断高炉的运行状态,及时采取措施,避免发生异常情况。
其次,在技术监督方面,我加强了对高炉参数的监测和数据分析能力。
我学会了使用各种仪器对高炉的温度、压力、氧含量等参数进行测量和监测,并能够正确地记录和分析这些数据,为高炉的调整和优化提供参考依据。
同时,我还能够对高炉的炉渣进行样品分析,判断炉渣的成分和性质,以及对炉渣在高炉中的作用进行评估。
此外,在工作中我也加强了与其他部门的协作和沟通能力。
高炉作为一个复杂的系统,需要各个部门的协调配合才能正常运行,所以我必须与其他部门的人员进行良好的沟通和协作。
在与其他部门的交流中,我能够清楚地表达自己的意见和观点,并能够听取和接受其他人的建议和意见,与他们一起解决问题,共同推动高炉工作取得良好的效果。
最后,我还加强了个人的安全意识和责任心。
高炉工作环境复杂,存在一定的安全风险,所以我时刻牢记安全第一的原则,严格遵守各项操作规程和安全操作流程,保障自己和他人的安全。
同时,我还能够积极提出改进和优化的建议,为高炉的安全生产做出积极的贡献。
第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。
通过这段时间的工作,我在高炉生产过程控制和技术监督方面取得了不错的成绩,也收获了很多经验和教训。
我将继续努力学习和提高自己的专业知识和技能,为高炉工作的进一步发展做出更大的贡献。
钒钛磁铁矿在玉钢高炉上的冶炼实践及分析

第一 期试验 炉料结构 为烧结 矿 8 %+ 7 块矿 3 % + 团矿 l %, 球 O 熟料 比 9 %. 7 高炉 稳定 顺 行 , 风 情 受
况 比较好 , 温按 上 限控 制 , 炉 物理 热充 足 , 铁 流 渣
2%, 料 比 10 取 消块 矿 。此 时炉况发 生一定 5 熟 0%,
20年 1 08 0月
第 3期
昆 钢
科
技
9
钒钛磁铁矿在 玉钢 高炉上 的冶炼 实践及分析
欧 阳鹏 陈 昆 生
(玉溪新 兴钢铁有 限公 司 )
摘 要 对玉 溪新 兴钢铁 有 限公 司 高炉使 用钒钛 矿 冶 炼试验 进 行 了总 结 。通过优 化 炉料 结 构 ,
TO i2
强化 高炉操作 , 改善 高炉透 气性 , 定 炉温和 炉 况等措施 , 得 了较 好 的效果 。 稳 取
限公 司 为 了降低 成 本 ,增 强 产 品竞 争 力 ,根 据公 司安 排 .分别在 6 m 小 型实 验高 炉上 和 玉钢 公 司 03
的 烧 结 矿 ,配加 1%的 原 矿 。综 合 人 炉 品 位 在 0
4 .1 。 焦 炭 成 分 : 固 定 碳 7 .7 : 灰 分 1 % 9 8 % 3
1 . 试 验 用的原 燃料 .1 2
1 . 试 验 概 述 .2 2
%
第二 期试验 炉料结构 为烧 结矿 7 %+ 矿 4 6 块 %
+ 团矿 2 %。 球 0 炉渣 流动性好 , 水 流动 性~ 般 . 铁 渣
中略带铁 花 , 渣铁 分离一般 。 炉温 高 , 铁水 [i高至 S]
2 试 验 概 况
表 1 烧 结 配料 %
钒钛矿的冶炼知识

钒钛矿的冶炼知识
该铁矿属于以铁、钛、钒、铬等氧化物为主的复合矿,铁在原矿中以磁铁矿、钛铁晶石(2FeO·TiO2)和钛铁矿(FeO·TiO2)三种形态存在,钒在磁铁矿中以V2O3的形态存在。
根据TiO2含量的高低,钒钛烧结矿可分为高钛型(攀钢)、中钛型(承钢)和低钛型(马钢)。
TiO2是制约钒钛磁铁矿高炉冶炼的主要因素,含量降低后有利于高炉强化冶炼,提高生产效率。
攀钢高炉炉料结构分为三个阶段:全钒钛烧结矿阶段、高碱度钒钛烧结矿配加普通块矿发展阶段(块矿比例6%~7%,并提高烧结矿碱度至1.7左右)、高碱度钒钛烧结矿配加高硅块矿强化阶段(块矿比例8%左右,高炉冶炼利用系数已达到2.5)。
与普通矿炉料结构的区别:
⑴适当的渣量来稀释炉渣中的(TiO2)含量,从而抑制TiO2过还原。
⑵普通烧结可通过发展铁酸盐低温黏结相来降低烧结矿SiO2含量,而钒钛矿则比较困难。
⑶炉渣脱硫能力低。
⑷对块矿品位和其含硅量有要求。
高碱度钒钛烧结矿配加酸性氧化球团矿必将是钒钛磁铁矿冶炼炉料的发展方向。
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关于高炉冶炼钒钛球团矿的总结
2010年8月份,我公司组织相关人员去承德建龙考察学习钒钛矿的冶炼,为了降本增效工作的有效开展,我公司将购进的新西兰粉(属高钒钛磁铁矿)逐步配加在本厂球团矿中,从原料入手,达到降成本增效益的目的。
同时高炉也逐步开始摸索钒钛矿的冶炼方法。
为适应高炉对原料条件及成分的变化,球团厂分阶段逐步的将新西兰粉配加到原料中,目前球团矿中新西兰粉配比在22%左右,其理化指标:
未配加新西兰粉时本厂球成分:
在使用钒钛球团矿初期,由于初期本厂球中钒钛矿配比不高,对高炉顺行影响并不明显,但随着球团矿中钒钛矿配比的逐渐增加,对高炉顺行影响不明显,但铁水和炉渣中钛明显随炉温呈线性的正比关系增减,且随炉温上升炉渣变稠,同时铁水罐出现粘结现象。
据此,炼铁厂根据当时现状,制定了初步冶炼钒钛矿的操作方针,
在保证炉况顺行得情况下,主要以控制炉温为主,将生铁中【Si】和【Ti】分别控制在0.20%-0.25%之间,并要求炉温【Si】+【Ti】≤0.50%为合适炉温,并且在此基础上要求炉温稳定,相邻里两炉铁硅偏差不大于
0.15,从而来抑制Ti的过还原。
对比炼铁厂1#、4#高炉9-11月份平均渣铁成分,如下:
1#高炉渣铁成分:
4#高炉渣铁成分:
根据数据显示,生铁中【Si】和【Ti】的含量对渣中【TiO2】的正比关系。
同时也可以看出,在冶炼过程中炼铁厂在摸索钒钛铁的冶炼操作中,在保证炉况顺行前提下,炉温基本可以达到要求控制范围内。
在炉况顺行方面,冶炼钒钛铁矿,原料当中的钒钛在滴落带反应的特点是钛的氧化物和钒的氧化物被碳还原。
反应生成TiC与TiN的难溶固溶体,并进入到炉渣当中,从而导致炉渣变粘稠。
为有效控制Ti的过还原的,在保证炉况顺行的条件下,在料制上调整好煤气流分布,保证适宜的炉腹边缘煤气流,避免因炉渣粘稠,造成过分粘结炉墙,造成炉墙部分结厚,甚至结瘤。
送风制度上要求下部吹透中心,使炉缸工作均匀活跃,以此降低钛渣的黏度,同时避免和减少渣铁中高熔点的含
钛化合物在炉缸内堆积和沉淀,造成炉缸堆积。
炉前出铁方面,强化炉前出铁,严格控制好出铁时间,减少渣铁在炉内停留的时间,同时维护好铁口,确保每炉出净渣铁。
11月下旬,为学习钒钛铁冶炼方法,提高冶炼的水平,由公司技术处牵头,组织炼铁厂领导及相关技术人员前往承德建龙钢铁公司(简称:建龙)对标学习,承德建龙在冶炼钒钛铁的经验上要早于我厂,实际操作的水平也明显高于我厂。
从原燃料方面对比,除在高炉喷煤的理化指标上略次于建龙,其他各原燃料理化指标我厂均好于建龙,但在入炉原料结构上,差异较大,对比如下:
由于我公司去年10月新建4#高炉,造成烧结矿消耗增大,烧结厂与炼铁厂产能不匹配,烧结矿供应紧张,目前靠使用钢渣来调整炉渣碱度,使入炉原料品种多,结构复杂,不易于炉况的稳定。
虽然综合入炉品位高于建龙,但整体上建龙的原料结构优于我厂。
渣铁成分方面:
从生铁及渣成分上对比,炉温低于我厂0.1%,能够有效抑制钛的过还
原,炉渣碱度控制到1.20,比我厂高0.07,容易保证物理热和炉渣还原气氛的稳定,可以增强对S的还原,渣中二氧化钛较我厂大大高于6.51,处于中高钒钛冶炼。
而我厂渣中二氧化钛在2.0左右,一般不超过2.0,属低钛渣冶炼,渣中镁铝比较我厂高0.15,对钒钛矿冶炼有利于渣铁流动性。
总体来说,建龙对钒钛矿冶炼经验和各项参数指标的控制成熟。
我厂在这方面还需要继续积累经验,完善各项操作制度,同时提高工长操作水平,逐步地适应钒钛矿冶炼,摸索出我们自己的一套冶炼方法。
在这阶段冶炼钒钛铁期间,发现的一些主要问题:
入炉原料结构方面,由于本厂烧结矿产能不足,高炉入炉原料结构复杂,球团矿的比例升高,使不易于炉况的稳定顺行。
原燃料质量方面,要严格控制原料质量,由于冶炼钒钛矿需要控制较低的炉温,这样脱硫就成了一大问题,因此需要减少原燃料中硫的带入量,控制入炉原燃料的硫负荷,同时在含有钒钛的原料当中,要稳定原料中TiO2的含量。
且要严格要求入炉原料粒度。
炉渣碱度问题,我厂冶炼目前冶炼的属于低钛渣,可以在保证炉渣流动性的情况下,适当提高炉渣碱度,以此来保证渣铁的物理热和一个好的还原气氛,从而保证脱硫问题。
外围影响,铁水罐粘包问题,由于冶炼钒钛铁,铁中高熔点的钒与钛的氧化物容易造成铁水粘罐,现在这种现象已经逐步显现出来,因此必须要做好出铁后的铁水罐保温工作。
对下游单位的影响,由于烧结矿供应不足,我厂以钢渣来调整炉渣碱度,钢渣在成分中含有大约0.3%-0.5%的P,而高炉无法解决脱P问题,本厂钢
渣在配加到高炉中,P不断的循环和富集,铁水中P明显上升,平均在0.14-0.15,对下游炼钢厂的生产有一定影响。
总结:我公司在钒钛球团矿的冶炼操作中,炼铁厂在工艺不成熟的情况下,逐步摸索钒钛冶炼的方法,期间没有因为冶炼含钒钛原料而造成的炉况不顺以及工艺事故,同时在工长也逐步的适应了目前操作要求。
在此试验阶段炼铁厂取得了一些成绩,并积累了宝贵的操作经验。
但在今后的生产工作中,随着原料中钒钛含量的逐步增加,还应逐步去摸索,解决生产中可能存在的问题,严格控原燃料的理化成分,合理搭配入炉原料,加强操作。
在允许的情况下,多组织技术人员到冶炼钒钛矿的企业去交流学习,为今后高钒钛矿冶炼奠定基础,为公司降本增效工作做出更大贡献。
技术处
2010年12月。