路基土方石灰土试验段总结
水泥石灰土底基层试验段总结报告

⽔泥⽯灰⼟底基层试验段总结报告中牟县东风路道路⼯程⽔泥⽯灰稳定⼟底基层试验段总结报告批准:审核:校核:编制:中国⽔电建设集团路桥⼯程有限公司中牟项⽬总承包部年⽉⽇⽔泥⽯灰稳定⼟底基层试验段总结报告为取得指导⽔泥⽯灰稳定⼟底基层全⾯施⼯的相关数据,确定标准施⼯⼯艺,我处于2014年8⽉11⽇在东风路K1+320~K1+420段机动车⾏道完成了18cm ⽔泥⽯灰稳定⼟底基层试验段的施⼯作业。
⽔泥⽯灰⼟填料选⽤道路沿线路槽开挖的可利⽤⼟⽅,⽔泥⽯灰⼟的最⼤⼲密度1.78g/cm3,最佳含⽔率12.6%。
配合⽐为:4:12:84。
长度100m、宽16.4m、⾯积1640m2。
通过试验段施⼯来确定⽔泥⽯灰稳定⼟底基层所⽤的材料、配合⽐、松铺系数、施⼯⼯艺进⾏验证及归纳总结,形成了标准的施⼯⽅法⽤以指导全线的施⼯,现将其施⼯过程及检测结果总结上报。
⼀、施⼯情况简介总体施⼯⽅案:本次试验段为18cm厚⽔泥⽯灰稳定⼟底基层铺筑施⼯100m;采⽤1台装载机倒运⽯灰、⽔泥,1台宝马路拌机进⾏混合料拌和,⼈⼯配合平地机整平,25吨振动压路机压实,25吨胶轮压路机收⾯。
我处在试验段施⼯前完成了所有试验段所需资料的编制及批复⼯作;所⽤原材料均按规定频率进⾏了⾃检,监理进⾏了独⽴抽检,并以《建筑材料申报单》上报并已完成批复⼯作,开⼯前所需的所有准备⼯作及相关程序均有完善,具备试验段开⼯条件。
按总监办批准的试验段施⼯技术⽅案,项⽬经理部组织实施了试验段的施⼯。
整个试验段施⼯过程组织有序,各⼯序衔接正常,机械设备配备合理,⼈员分⼯明确并能够各尽其责,成型底基层外观较好,⼏何尺⼨及内在指标均符合规范要求。
⼆、施⼯组织为保证⽔泥⽯灰⼟底基层试验段施⼯顺利完成,施⼯前召开了技术交底会,出席⼈员项⽬经理、总⼯、⽣产经理、各施⼯队队长和技术主管,以及各施⼯⼯区负责⼈;并在⼈员安排,机具设备等⽅⾯均做了充⾜的准备。
三、⼈员、机械、材料情况1、主要施⼯⼈员2、试验段机械设备3、试验情况:(1)现场压实度检测采⽤灌砂法,试验规程采⽤《公路⼟⼯试验规程》T0111-93灌砂法。
路基6%石灰土试验段首件施工总结

首件施工总结(6%石灰路基土试验段)一、工程概况XX大道扩建工程路基石灰土92区为6%石灰土,为了确定合理的施工机械、机械数量及机械的组合方式;检验施工方案的可行性、适应性;全面检查材料及施工质量;同时确定石灰的消解时间、每延米消石灰的用量及适宜的松铺系数、碾压遍数等施工参数,在石灰土大规模施工前进行试验段施工,施工时间在2012年7月1号,天气晴。
本次试验段施工起讫桩号:K6+450~K6+590左幅92区,长度140m,宽度:7.5m,试验时根据压实的遍数不同,分三个区进行典型试验施工,采用路拌法施工。
二、施工准备1、准备下承层(1)、用18t压路机对下承层进行碾压,不得有松散和弹簧现象,发现表土过干,松散应适当洒水碾压密实。
如有弹簧土,应坚决进行开挖、换填等措施处理。
(2)、准备下承层施工完成后,进行高程、中线偏位、宽度、横坡度、压实度、平整度等检测,各项指标均合格后方可进行石灰土的施工。
2、原材料准备(1)、石灰:采用经试验检测合格的Ⅲ级以上的石灰标准。
石灰采用插管法消解,消解后的石灰存放7~10 天。
施工中进场的石灰首先进行有效成份的检测,看是否满足技术指标,不合格品坚决清除出场。
为减少因存放引起的钙、镁含量的损失,施工中按计划购买石灰且尽量缩短石灰的存放时间。
石灰土路基施工工艺流程图(2)、土:在K6+450~K6+590左侧原地面开挖取土。
经试验,为细粒土可用于灰土施工。
3、工艺准备配合比设计:按设计图纸及规范的要求,在K6+450~K6+590左侧原地面开挖取土样,在工地试验室进行配合比设计,以6%的灰剂量进行试验,得出如下结论:(1)、土样均为细粒土,适宜做灰土施工。
(2)、通过试配6%灰剂量的灰土,确定灰剂量的允许偏差为±0.5%。
(3)、6%灰土混合料的最大干密度为 1.711g/ m3 ,最佳含水量为18.4%。
4、施工方法粘土和石灰采用挖掘机或装载机装车,自卸汽车运输,推土机摊铺粘土,装载机及人工摊铺石灰,推土机初平,平地机精平,专用重型压路机压实,洒水车洒水养护。
路基土方掺灰试验段首件工程施工总结_secret

xx高速公路工程第xx标段首件工程施工总结报告(路基93区利用土方掺3%石灰)编制:xxx审核:xxx批准:xxxxxxxxxxxxx工程公司xx高速公路第xx合同段项目经理部xx一、试验段的确定根据本合同段路基原地表地质情况、取土场填料和施工段落投入机械设备情况,并遵从xx高速公路质量监理规程试验段施工的要求,我项目部选择K235+120—K235+400段作为路基试验段,该试验段地质情况对路基填筑具有代表性。
在项目部的精心准备下,于2008年10月24日开始对试验段路基进行填筑,到10月30日完成路基试验段施工;在施工过程中,项目部及监理工程师对施工的全过程进行了跟踪和旁站,对施工的工艺和施工方法进行全过程控制,碾压结束按照质量评定标准进行各项技术指标的检测和记录,最后形成本路段试验报告。
二、施工准备1、人员和机械设施配备本着质量第一的原则,项目部为了获取路基填筑的原始资料,对路基填筑质量引起足够的重视,路基试验段形成了以下的组织机构:由项目经理、项目副经理、工程部、质量部、测量、试验室、安全环保部、现场工长、质检员及试验测量技术人员组成现场施工组织成员。
(1)人员组织经理:xx 副经理:xxx总工xxxx 测量:xxxx试验员:xxxx 安全员:xxx现场工长:xxxx 机械工:10名力工:25名(2)机械配置按照施工组织设计的工艺进行设备配置,主要包括:施工前对路基原表面进行清理,对原路基表面的土台和坑穴进行回填处理,保证了试验段平整度。
现场清理工作符合技术规范和xx高速公路质量规程要求。
清理完成后,我部首先进行了自检,结果符合要求,在征得监理工程师检查同意后,由路基处进行中线恢复,对边桩放样后撒上白灰线,由平路机对原路基表面浮土进行刮平清除,对每个断面地面标高进行复测后,地表清理深度满足设计要求;而后用压路机进行多遍碾压,保证路基表面平整。
3、试验段路基填料试验结果考虑运距及业主能够确定的取土场情况,我项目部选择了K235+760-K236+080挖方利用土掺加3%石灰作为试验段路基的填料。
灰土路面底基层试验段施工总结

灰土路面底基层试验段施工总结一、试验目的为了取得4%灰土路面底基层施工参数,我部选定K4 100K4 260段作为4%灰土的试验段,4%灰土填料选用取土场土源;石灰采用怀宁县消石灰,符合等级标准。
通过试验段施工来确定4%灰土底基层的松铺系数和相应的碾压遍数、最佳的机械组合、压实度及压实遍数及沉降量等施工工艺参数,并认真总结工艺流程,指导下一步4%灰土底基层的全面施工。
二、施工组织为保证4%灰土路面底基层试验段施工顺利完成,施工前召开了技术交底会,出席人员项目经理、总工、生产经理、各施工工区长和技术主管,以及各施工工班负责人;并在人员安排,机具设备等方面均做了充分的准备。
技术人员、试验人员、监理全过程监督,确保了底基层试验段施工试验数据收集的准确、真实、可靠性。
三、机械、设备及人员1、机械、设备表机械名称规格型号数量出场日期及产地状况进场日期挖掘机小松PC2201四川良9.2推土机山推SD161湖南良9.2压路机山推SR201山东良9.2装载机三一2徐工良9.2平地机徐工GR1801西安良9.2洒水车解放1412湖北良9.2灰土拌和机6西安良9.2运输车解放15t1西安良9.2电子天平1g-5kg1天津良好灰剂量滴定仪1西安良好灌砂筒1西安良好烘箱101-21西安良好全站仪ZTS602SR1良好水准仪苏光DSZ21苏州良好2、参加施工人员数量表姓名性别职称学历专业拟担任职务李XX男高工本科土木工程项目经理李XX男高工本科土木工程项目总工杨敏男工程师大专道路工程项目副经理李XX男工程师大专建筑材料实验室主任耿XX男工程师大专材料工程试验工程师陈中兵男技术员中专路桥工程现场技术员蒋XX男工程师大专土木工程质检工程师周军男工程师本科测绘工程测量工程师王敬舜男助工大专土木工程安全员胡XX男技术员大专市政工程施工员吴X男技术员大专桥梁系建筑材料资料员四、试验过程根据天气情况,我们___月__日进行了K4 100K4 260段4%灰土层试验段施工,现将试验段施工情况分述如下:4%灰土底基层施工工艺如下:下承层验收测量放样培土堆取土场内机械拌合检测实验含水量和石灰剂量运输、卸料、粗平施工现场路拌机拌合检查拌和深度、拌和均匀性、松铺厚度、含水量和石灰剂量精平碾压成型质量检查洒水覆盖养生1.施工准备工作:1.对路基顶面全面验收,检查内容包括高程、中线偏位、宽度、横坡、平整度、弯沉和压实度等。
路基底基层12%灰土试验段总结

无锡市干线公路江阴市海港大道工程路面底基层12%灰土工艺性试验施工总结中铁五局二公司江阴海港大道HG-B标项目经理部2013年8月中国〃江阴路面底基层12%灰土工艺性试验施工工艺总结为了指导后续路面底基层工程施工,根据预定制定的路基底基层12%灰土施工专项方案结合现场施工特点,将本段12%灰土施工工艺总结如下:1 试验段概况我部安排K7+260~K7+360段行车道左幅作为12%灰土底基层试验段,该段长100m,处理平均宽度19.83m,用12%灰土填筑,压实后20cm。
主要工程数量:灰土:100m×20.13m×0.2m=402.6m3(压实方:含加宽30cm);石灰:402.6m3×1.651g/cm×12%=79.76T;素土:402.6 m3-(79.76T÷0.56T/ m3)=260.2 m3,换算成自然方为325.3 m3(压实系数按1.25计算)。
石灰品质不应低于3级。
石灰的存放期不超过生产后的三个月,使用前,必须通过试验的检测。
本试验段根据据业主要求,12%的灰土必须采用II级灰,选用II级钙质石灰,经现场取样检测,Cao+Mgo 含量为83%,达到II级灰标准。
经试验本管段土源天然含水量在23.1%左右。
本实验段灰土设计灰剂量为12%,最大干密度为1.651g/cm3,最佳含水率为18.1%,压实度标准为95%,无侧限抗压设计强度为0.8MPa。
2 试验时间2013年7月26日至2013年7月31日。
3 试验目的通过试验段的施工,确定压实机械的选择和最佳组合、碾压遍数、石灰土均匀性所需的拌和遍数、松铺系数及压实层厚度、碾压前含水量偏差最佳含水量所允许的范围等。
同时形成总结报告上报经监理工程师批准后,作为今后路基底基层12%灰土施工质量控制的依据。
4 施工组织4.1 人员配臵路基监理工程师:王鑫施工现场负责人:张波现场技术负责人:张主勋领工员:魏启良现场技术:林秉兵质检员:彭林安全员:宁浩宇测量人员:贺欢邱志洪现场试验员:杨培龙、余士友4.2 机械配臵本着各种设备之间能力协调、经济合理的原则进行配臵。
路基试验段施工总结报告(精)[优秀范文五篇]
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路基试验段施工总结报告(精)[优秀范文五篇]第一篇:路基试验段施工总结报告(精)湖北老谷高速公路LGTJ-2合同段路基填筑试验段施工总结报告路基填筑试验段施工总结报告一、试验目的在本合同段路基施工工作开展之前,本合同段选择一工区K12+260~K12+360全填方路段做为路基填筑试验段。
目的是为了验证混合料的质量和稳定性。
检验所用的机械能否满足备料、运输、摊铺、拌和和压实的要求效率,以及施工组织和施工工艺的合理性和适应性。
试验路段确认的压实方法,压实机械类型、工序、碾压遍数、松铺系数等均作为今后施工现场控制的依据,从而指导全线弱膨胀土路基的施工。
本次试验段采用4%石灰土下路堤外缘2米包边,芯部采用素土填筑施工。
二、试验时间2014年3月26日。
三、试验地点试验段位于湖北老谷高速公路第LGTJ-2合同段一工区,起讫里程桩号:K12+260~K12+360。
四、试验参数1、素土松铺厚度28cm,石灰撒铺厚度2cm。
2、4%灰土最佳含水量21.3%,最大干密度1.719g/cm3。
3、素土最佳含水量18.4%,最大干密度1.77g/cm3。
五、试验前的准备 1.施工准备:1).确定施工方案和施工技术交底工作。
2).做好施工原材料的采购、组织进场及试验工作。
3).做好机械设备的进场和调配工作。
4).做好施工劳动力的进场和上岗培训工作。
5).做好施工用具和施工用料的采购和进场工作。
6).做好施工后勤服务的准备工作。
第 1页湖北老谷高速公路LGTJ-2合同段路基填筑试验段施工总结报告2、机械的配置: 主要施工机具设备配置表压实机械主要技术参数表 3 第 2 页湖北老谷高速公路LGTJ-2合同段路基填筑试验段施工总结报告4、主要检测及验收指标: 路基填料及检测要求5.施工材料1)、石灰: 石灰采用I级生石灰进行消解,石灰的质量应符合规范JTJ034-2000的规定。
消石灰有效钙加氧化镁含量≥65%。
2)、土:工程采用符合设计要求的填料,根据工程的实际情况和试验已出结果,在S302项目K0+000~K0+240挖方段取土。
4%灰土试验段总结
******标段下路床6%灰土试验段总结报告编制单位:******公司编制日期:2018年10 月10日土方路基4%灰土试验段总结报告为全面展开路基4%灰土填筑施工,我标段在K*+***~K*+***段右侧进行了路基4%灰土填筑试验段施工,试验段长160米。
根据灰土路基填筑试验段施工方案,我标段2018年10月9日成功进行了灰土填筑试验工作,取得了试验数据,为大面积4%灰土填筑施工提供了依据。
施工总结如下:一、试验目的1、依据:(1)施工图纸;(2)《公路路面基层施工技术规范》TJT034-2000(3)业主、监理工程师的要求通过试验段的生产,作为一次全体动员,对投入正式生产人员、机具设备及组织管理进行磨合,总结出最佳的路基施工方案指导本标段大规模土方施工。
2、试验时间:2018年10月9日3、通过试验段的施工生产,确定以下主要项目:1)、在最佳含水量的情况下,确定碾压遍数与压实度的关系;2)、通过测量数据确定松铺系数、松铺厚度;3)、通过试验段确定人员、机械及设备的最佳组合、碾压遍数、碾压速度、压实度、压实系数等,为大面积施工提供充足的依据,为路基工程全面开工、顺利施工创造条件。
二、施工准备情况1、材料准备(1)石灰本次试验段选用的是凤阳产的优质石灰,现从检测报告中可知,使用的石灰质量已达到Ⅱ级灰技术指标数值,满足设计要求的Ⅱ级灰标准。
2、混合料试配根据试验部门出具的混合料试配报告可知: 4%石灰土最大干密度1.750g/cm3,最佳含水量17.1%。
3、施工人员安排4、机械设备配备主要的材料试验、测量、质检仪器设备表5、人员组织与分工本次路基4%灰土处理试验段由技术总工左崇云具体负责,具体施工由道路队长朱成勇负责,并从道路队中抽调4名精干技工和6名普工及2名机工,现场施工技术由刘坤负责,现场施工测量放样由潘建生负责,施工质检由武晓冬负责,现场安全由刘子珲负责,施工协调由周成负责,施工试验由何曼玲负责,并收集施工过程中有关记录、检测检验数据等。
石灰土试验段总结
1目录1 试验段概况 (2)2 试验目的 (2)3 施工前准备 (3)3.1 试验准备 (3)3.2 质量检测 (3)3.3 试验段机械设备配置 (4)3.4 现场准备 (5)3.4.1 基底处理 (5)3.4.2 测量放样 (5)3.4.3 石灰的选择 (5)3.4.4 石灰掺入比选定 (5)4 路拌法改良土实施方案 (5)4.1 石灰消解 (6)4.2 石灰撒布 (6)4.3 拌和 (6)4.4 运输 (6)4.5 摊铺、平整 (7)4.6 碾压、整平工艺及措施 (7)4.7 环境保护 (7)5 检测及分析 (8)5.1 取样检测点位布置 (8)5.2 含水量 (9)5.3 含灰率 (10)5.4 松铺厚度 (11)5.5 碾压遍数 (13)6 施工质量控制 (14)6.1 材料控制 (14)6.2 工艺实施过程控制 (14)6.2.1 控制含水量措施 (14)6.2.2 控制土团粒径 (14)6.2.3 石灰消解 (14)6.2.4 含灰量及均匀性控制 (15)7 路拌法改良土试验总结 (15)8 质量保证措施 (16)9 雨期施工措施 (17)路拌法石灰土试验段总结2 试验段概况工程地点位于河北省保定市长城汽车股份有限公司、徐水县大王店工业园内。
长城汽车股份有限公司徐水物流办公楼广场硬化、生态停车场、非机动车停车棚、篮球场硬化, 总面积约57000㎡。
3 根据本合同的设计和招标文件要求, 基床底层30cm为6%场拌石灰改良土, 基床以下35cm为12%路拌石灰改良土,分四层填筑。
根据取土场位置、运输条件及现场实际的情况, 我项目部拟在广场南侧进行6%石灰土填筑试验。
拟采用路拌法工艺性试验施工。
通过试验段施工, 确定压实灰土的最佳含水量、适宜的松铺厚度和相应的碾压遍数、最佳的配套机械和施工组织,从而选择最佳的施工方案指导全线上路床灰土填筑。
4 试验目的(1)石灰含量控制方法(剂量控制、均匀性控制)。
石灰土试验段总结计划报告
石灰土试验段总结报告我项目部于 2015 年6 月 12 日至 2015 年6 月 13 日达成 K24+620~K24+820 段全幅 5%石灰土试验段的施工,依据试验段施工累积的原始数据,经过对施工过程的监控以及对丈量、试验等有关数据收集,我们总结出了我标段灰土施工的一些基本施工参数,详细内容总结以下:一、试验段施工目的:本试验段是为了考证混淆料的质量和稳固性,查验所采纳的机械可否知足备料、运输、摊铺、拌合及压实的要乞降工作效率,以及施工组织和施工工艺的合理性及合用性。
经过试验段的施工,确立压实设备的种类及最正确组合方式,确立碾压遍数、速度等工序;确立每层灰土的松浦厚度,以指导此后大规模的灰土土方路基施工。
二、施工准备施工场所部署:选择路基各项指标合格路段作为此次试验段,即 K24+620~K24+820段,共计 200 米,671m3。
此段路基所需 5%灰土的最大干密度为,最正确含水量 16.9%。
组织丈量人员进行试验段第一层标高的复测和中桩放样,而且用灰线画出灰土施工地区,详细确立试验段的地点。
2.2 资料的准备:试验室对进场石灰进行检测,对达到Ⅲ以上石灰方可使用。
石灰在使用前 7-10d 内充足消解,并消解后的石灰保持必定的湿度,减少石灰飞扬,并将消解后的石灰用彩条布覆盖,防备石灰出现水化现象,影响石灰改良土的强度。
施工机械配置:注:每个翻斗车装灰,30 装载机斗铲容量画线标记装灰为,稳固土拌和机拌合宽度为米,拌合深度为 30cm。
人员及检测仪器、试剂装备:本次工艺性试验,装备人员以下表:此中包含各样机械操作手 18 人。
检测仪器、试剂装备,全站仪、水平仪、灌砂筒及 EDTA试剂等。
三、施工工艺及施工过程控制施工工艺施工流程图施工过程质量控制标高复测及灰土施工地区确实定: 2014 年 6 月13 日组织丈量和有关人员进行上土前中桩放样和标高的复测,确立初始标高,而且用灰线打出灰土施工地区。
4%石灰土试验段总结
X029府金线中原大道至G207段改造工程(伊滨区段)(K1+100~K1+220)填方路基4%石灰土试验段总结河南海滨路桥建筑工程有限责任公司X029府金线改造工程项目部2015年11月10日目录一、工程概况二、试验段施工组织三、确定施工工艺3.1施工准备3.2石灰消解3.3备料与卸料3.4拌和3.5整形3.6碾压3.7养生四、试验段总结五、小结4%石灰土试验段施工总结2015年10月31日项目部对选定路基填筑4%石灰土试验段开始备土,11月1日正式施工,在施工过程中,项目部技术人员和驻地办监理人员对现场施工进行了全过程的跟踪和旁站,对施工工艺和方法进行了全程控制。
在施工过程中生石灰的消解闷料、石灰土的拌和、装卸、运输、铺筑、整平、压实和养护等多道工序均按设计及施工技术规范执行。
于2015年11月2日碾压结束,经检测各项指标均满足设计和规范要求。
在项目部的精心组织及驻地办的大力协助下,制定出一套详细的石灰土填筑施工工法,并组织项目部技术人员认真学习、贯彻执行,现将试验段施工取得的有关参数、施工工艺、结果总结如下:一、工程概况:试验段施工起讫桩号:K1+100~K1+220,长度:120m,宽度:0.5m+7.5m +7.5m +0.5m+超宽碾压0.5m×2=19m,压实厚度为0.2m,采用路拌法施工;试验段工程量:4%石灰土456m3。
二、试验段的施工组织2.1 试验段主要人员主要职能分配表2.2试验段施工机械的配备情况三、确定施工工艺3.1施工准备3.1.1下承层准备:下承层通过整平碾压,其压实度、横坡、纵坡等各项指标均达到要求并通过报验合格。
3.1.2测量放线:下承层的准备工作做好后,各项质量指标符合设计要求后,应进行施工放样,用全站仪恢复路基中线和边线,每隔20米设一桩,边线并用石灰洒出坡脚线,每侧坡脚线比设计宽出50cm,并用钢尺校核路基宽度。
3.1.3试验:施工前对石灰进行了滴定试验,试验结果表明,生石灰的钙镁含量达到Ⅲ级及Ⅲ级以上规范要求,同时对4%石灰土的标准试验,按重型击实标准试验,确定了灰土的最佳含水量14.40%与灰土的最大干密度1.758g/cm3。
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新蔡至泌阳高速公路工程N0.2合同段K12+400~K12+600段石灰土中铁工程总公司新阳高速B2项目部二00五年六月十七日路基土方石灰土试验段施工总结一、地质情况:我部施工的新阳高速公路二标段起止桩号为K11+000~K21+800,本段地处以双层结构为主的洪汝河冲积平原,路段内地形起伏较大,为岗地及微丘地貌。
地基土以亚粘土为主,局部夹粘土及亚砂土,多为褐黄色、褐色及棕红色,杂青灰色及浸染状铁锰氧化物,工程地质性质较好局部地表为1.0米为灰色及深灰色,呈硬塑状。
从上至下可分为三层,层位变化较大。
地下水位埋深1.2~2.2米。
二、路基土方试验段依据:1、设计要求在施工之前认真研读土质资料,结合不同的土质条件进行路基土方试验段,以掌握该地段土的松铺厚度和相应的碾压遍数以及最佳的机械配套和施工组织,确定好施工工艺及施工流程。
2、相关的技术规范和管理部文件。
三、试验段地点、数量、时间及机械:1、土方试验段地点:K12+400~K12+6002、试验段施工时间:2005年6月8日~2005年6月12日3、试验段长度及宽度:长度:200m,宽度:33m~36 m(已包括两侧各加宽50cm)4、试验段施工机械及人员配备:⑴、路基试验段配套施工机械如下:T120-1推土机2台,PY190平地机1台,ZL-50装载机1台,现代220型挖掘机2台,5T自卸汽车13台,YZ20型压路机台,20T羊足碾压路机1台,洒水车1台,旋耕机1台。
⑵、人员配备具体见路基(路面)试验段(施工)主要人员一览表。
四、土方试验段目的:1、确定土的松铺厚度和相应的碾压遍数以及最佳的机械配套和施工组织。
2、验证我部所采用的土方试验段施工工艺方案的合理性。
3、检验施工机械性能、施工技术水平及质量保证体系运转情况,指导后续施工,防止批量生产中产生质量问题。
保证后续工程不得低于作为示范的首件工程的标准。
五、试验段压实度检测:试验段压实度检测时间:2005年6月14日~2005年6月15日。
六、土方试验段评定结果:在土方试验段首件工程施工完毕后,总监办和项目经理部以及其他有关试验段人员对路基土方试验段全过程进行了认真仔细的讨论、研究和分析,认为我部土方试验段首件工程施工工艺切实可行,具体施工工艺操作如下:1、施工测量:⑴、在路基试验段开工前,我部安排专职测量人员做好导线、水准点的复测,横断面检查补测,由于我部施工路段部分段落属于高填方路段,为方便路基土方施工,我部采用全站仪、水准仪对原导线点和水准点进行了加密,保证在道路施工全过程中相邻导线点间能互相能视,其精度符合交通部颁布实施的《公路勘测规程》要求,并将加密成果上报驻地监理组审批。
⑵、路基试验段开工前我部安排测量人员全面恢复中线、测放边桩(间距25m),并固定路线主要控制桩,恢复中心线时,注意与结构中心相邻施工段的中线闭合,发现问题及时查明原因,并向现场监理工程师或业主报告。
⑶、施工过程中,应保护所有有用标志,特别是一些原始控制点。
⑷、另外,我部安排专人对导线点和水准点进行定期复测,如有变化及时调整并上报监理工程师批准。
2、清表:⑴、在路基试验段施工之前,将占地范围内的地表的农用表土,腐植土,树丛,树根,杂草,杂物,垃圾,渣土等一切不适宜路用的材料进行清除,然后用装载机装和自卸汽车将清表后的杂质土运到监理工程师认可指定的地点。
⑵、路基范围内的树木采用人工砍伐,人工掘除树根树墩,树木砍伐后锯成段后运到监理工程师指定的地点堆放整齐。
⑶、混凝土结构用人工配合推土机及挖掘机进行拆除,对于可利用的砖石砌体部分材料整齐堆置一旁,不能回收利用的材料用自卸汽车运至监理工程师认可或指定地点堆放,不致造成环境污染。
⑷、如在清表过程中遇到地表不适宜材料过深且数量巨大时,我部将上报监理工程师及业主。
3、清表后原地表处理:路基基底60cm 8%石灰土处理K12+400-K12+600段设计路基基底为8%石灰土处理,其具体做法是:原地面翻开0.25m后加入8%的消解石灰,拌和压实;其上再填筑厚40cm的8%石灰土,并分成20cm一层做两层压实。
(1)原地面处理原地面20cm8%石灰土地基处理:先用70型拖拉机犁将清表后的原地面翻挖25cm,一般为二遍,计算出单位面积内需加灰的数量,然后在其表面均匀洒一层石灰,用旋耕耙将混合料搅拌均匀4遍,再进行整平,碾压,压实要求为90%。
(2)试验段原地面以上40cm8%石灰土路基填筑①备料原地面以上40cm灰土填筑:采用K12+900左侧取土场,在取土场取土掺灰,一次性掺入8%石灰剂量。
用挖掘机挖土人工配合打碎土块和掺拌石灰,最大土块不得大于1.5cm,土和石灰分层铺设,采用装载机翻拌均匀。
拌和完成的标志是:混合料色泽一致,没有灰条、灰团和花面,没有粗细石料“窝”,且水分合适。
拌和后打堆闷料,闷料时间为48~72h,必须保证生石灰充分消解,闷料过程中要跟踪检测混合料含水量的变化必须保证土和石灰均匀。
②填料运输试验段路基填料采用K12+900左侧取土场内的拌好的8%石灰土做填料,用挖掘机或装载机装土,自卸汽车装运至试验段。
③、布土及摊铺:a、在原地面8%石灰土地基处理压实后的路基上,用全站仪测出路的中线控制桩,再用全站仪加密中桩。
沿路线方向每25米设一桩,并用水准仪测其横断面高程,准确定出边桩,确定路基上土范围,然后用竹杆插在边桩旁(每25米一断面),在其上用红油漆标出上土厚度。
下一层的上土厚度根据边坡坡度计算后向里收缩,在经监理工程师认可后,方能上土填筑路基。
b、试验段土方松铺厚度取25cm,根据计算需用石灰土方量进行布土,试验段路基填筑前,先用白灰在试验段路基填方段内按一定的距离划上方格网(方格间距按每车装载方量和松铺厚度计算)以确定每车的卸车位置和卸车顺序,并派专人负责指挥进料卸车,自卸汽车不允许从松铺的填料上行走,以保证试验结果的准确性、可靠性。
严禁运输车辆在已检测合格的下承层上急刹车、掉头,以避免破坏下承层。
然后按边桩旁竹桩上的标高用推土机和平地机摊平。
④、晾晒:75型铧犁耕两遍,720型拌合机拌和4遍,直至含水量大于最佳含水量2%⑤、整平、碾压:㈠、我部按如下顺序进行碾压:推土机倒行推平稳压→平地机粗平一遍→ YZ18型压路机静压一遍→平地机精平一遍→YZ18型路机微振一遍→YZ18 型压路机强振一遍→YZ20型压路机强震两遍→YZ18型压路机静压一遍在YZ18T 型压路机碾压完毕后,我部试验人员检测压实度均达到93%以上(具体见试验段成果汇总表)。
4、碾压注意事项:A 、碾压前应对填土层的松铺厚度进行检查,符合要求后方可进行碾压。
B 、碾压时应控制其含水量大于最佳压实含水量2%之内,当土的实际含水量不位于上述范围内,应均匀加水或将土摊开、晾干,使达到上述要求后方可进行压实。
当需要对土采用人工加水时,达到压实最佳含量所需要的加水量可按下式计算:m=()WQ wo w +-1 式中:m ——所需加水量(kg )W 0——土原来的含水量(以小数计)W ——土的压实最佳含水量(kg )Q ——需要加水的土的质量(kg )C 、压实遵照先轻后重的原则,直至达到规范要求压实度为止,当路基填土含水量不足时,可用水车洒水补充,同时要把路基填方边缘补压二至三遍,并检查土的含水量,确保压实度达到技术规范要求。
D 、采用振动压路机碾压时,第一遍应不振动静压,然后先慢后快,由弱振至强振。
E 、各种压路机的碾压行驶速度开始时宜用慢速,最大速度不宜超过4km/h ;碾压时直线段由两边向中间,小半径曲线段由内侧向外侧,纵向进退式进行;横向接头对振动压路机一般重叠0.4—0.5m 。
对自行式振动压路机一般重叠铁轮宽的1/3~1/2,前后相邻两区段(碾压区段之前的平整预压区段与基后的检验区段)宜纵向重叠1.0—1.5m。
应达到无漏压、无死角,确保碾压均匀。
5、路基填筑注意事项:⑴、路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度50cm,压实宽度不得小于设计宽度,最后削坡。
⑵、原地表处理完成后,我部现场实测填前标高,并将标高报监理工程师检验认可。
⑶、原地面整平碾压后,经验收合格后方可进行路基填筑,填筑路基宜采用水平分层填筑法施工。
即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑。
如原地面不平,应由最低处分层填起,每填一层,经过压实符合规定要求之后,再填上一层。
⑷、两作业段交接处,不在同一时间填筑,则先填地段,按1:1坡度分层留台阶。
若两个地段同时填,则分层相互交叠街接,其搭接长度,不得小于2m。
⑸、压实应根据现场压实试验提供的松铺厚度和控制压实遍数进行。
若控制压实遍数超过10遍,应考虑减少填土层厚。
经压实度检验合格后方可转入下道工序。
不合格处应进行补压后再做检验,一直达到合格为止。
⑹、若路基出现“弹簧”现象,应及时翻晒或换填处理。
在天气干燥的情况下,路基表面应经常洒水并压实,防止“浮土”现象的发生。
⑺、为了保持路基能经常处于干燥,坚固和稳定状态,必须将影响路基稳定的地面水予以拦截,并排除到路基范围之外,防止漫流,聚积和下渗。
路基在填筑过程逐层调出横坡,保证路基表面不积水,在路基试验段施工期时,不得任意破坏地表植被或堵塞水路;各类排水设施应及时维修和清理,保持其完好状态,使水流畅通不产生冲刷和淤塞;临时性排水设施应尽量与永久性排水设施结合起来,做到雨止路干。
⑻、填筑路基用土必须取样,试验符合技术规范要求,并在经监理工程师批准的取土场取土,不同土层不同土质应分层填筑。
七、检验、质量标准:1.检验㈠、高程检测试验段高程检测时,按照《路基实验段平面布置图》所示点位,用水准仪先测出原地面8%石灰土地基处理碾压后的地面标高H,然后分别测出上料整平后未碾压时的标高H1得出松铺厚度H1-H,测出达到93区压实度后的标高H2,得出93区的压实厚度H2-H,从而计算出不同压实区的松铺系数A。
具体可按下列公式计算:A=(H1-H)/(H2-H)式中:H1:松铺时填筑面高程(m);H2:压实后填筑面高程(m);H:原地面碾压后高程(m);㈡、压实度检测在碾压之前,先由试验人员取样检验填料的含水量,在符合最佳含水量±2%时,进行碾压,根据经验目测振动碾的压实效果,等碾压到接近压实标准时(例如数到三遍或四遍后)开始在试验段施工平面布置图中的高程检测点周围2m内用灌砂法检测压实度。
以后每碾压一遍,随即检查一遍压实度,按现行《公路工程质量检验评定标准》规定的频率检测,直到压实度符合要求㈢、检验签证路基填土压实度检测采用灌沙法。
在接近压实标准时,每碾压一层前后,试验人员取样检测压实度、含水量等,测量人员测量各高程检测点标高并做好记录。
经现场旁站监理确认合格方可进行下道工序,并将此作为路基填筑的一部分。