凝汽器钛管泄漏的原因及处理

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汽轮机一般事故处理原则及凝汽器泄漏分析处理

汽轮机一般事故处理原则及凝汽器泄漏分析处理

1.2 汽轮机事故的分析方法
• b. 确定设备损坏的次序和互相影响 的因果关系。 • c. 破损部件对其他部件带来的影响 和可能存在的问题。 • d. 查明整个机组损坏的程度和修复 项目。
1.2 汽轮机事故的分析方法
• 在解体检查时,应注意断裂表面的 性质,是疲劳断裂还是机械损伤, 有无塑性变形,断口是否磨损和侵 蚀,各紧固部件之间是否发生位移, 汽缸是否存在积水和水刷的痕迹。 注意保护好断口,以便以后做进一 步的微观分析检查。 • 通过检查编制出设备损坏情况一览 表,并附上必要的照片和草图,标 明事故部件和断口的相对位置
• 2)抓紧时间向有关人员了解情况,主要向当事人以及 能够提供有价值情况的其他人员了解、收集有关事故 的各种资料。 • 在消除了事故后,立即向有关人员了解有关事故发生、 发展经过的感性材料,而不急于了解事故发生的原因、 后果以及各种推测和见解。重点地调查确定如下各项 内容: • a.事故象征最早发生的时间; • b.事故特征和发展变化过程; • c.各种现象变化之间的时间间隔; • d.事故当时所采取的措施。 事故发生和处理以后,当班的值班人员和其他有关人 员应立即分别写出事故的原始情况以及处理的经过。
二、凝汽器钛管泄漏问题处理方法
• 1.1 设备制造安装缺陷。在设备安装阶段,钛 设备制造安装缺陷。在设备安装阶段, 管与管板的配准间隙达不到要求。间隙过盈, 管与管板的配准间隙达不到要求。间隙过盈, 容易出现强制穿管划伤管壁;间隙过大, 容易出现强制穿管划伤管壁;间隙过大,运行 中管束容易发生振动碰磨损伤。 中管束容易发生振动碰磨损伤。
• 10)根据事故的原因,分析事故的 教训,制定出防止类似事件的技术 措施。 • 最后按规定写出事故调查报告,报 告内容一般应包括: • a.汽轮机设备和损坏部件的技术特性。 • b.按照事故发生、发展、处理的时间 顺序写出事故经过。 • c.设备损坏事故和有关检查试验情况。

凝汽器管束漏泄原因分析及处理

凝汽器管束漏泄原因分析及处理

凝汽器管束漏泄原因分析及处理[ 摘要] 某电厂凝汽器管束频繁泄漏,且日趋严重;表现为机组运行时,凝结水导电度严重超标。

根据这一难题,结合现场实际,从管束本身质量存在问题、管束安装时出现问题;管束镀膜质量问题;凝汽器安装时出现问题等导致凝汽器管束发生泄漏的几种原因进行阐述、分析,解析其判断方法;并针对其泄漏的原因做出相应的检修处理方案和运行中所应采取的适当的措施。

通过一系列整改措施从根本上解决了凝汽器管束的频繁漏泄问题。

[ 关键词] 凝汽器、管束、漏泄AbstractThe condenser piping of power plant frequently leaks, and the situation is more and more serious. Therefore, when the set is operating, the electric conductivity of condensed water exceeds standard badly. According to this problem, and combining with the actual, we discuss, analysis and judge the causes leading to the leakage from following aspects: problems with the pipelines and its installation; piping bundle coating quality problem; problems with the installation of condenser. And making corresponding maintenance scheme and appropriate measures should be taken during operation according to its various leakage reasons. As a result, through a series of reforming measures, we fundamentally solve the frequent leakage problem with condenser piping.Keywords: condenser, piping bundle, leakage0 引言凝汽器是使驱动汽轮机做功后排出的蒸汽变成凝结水的热交换设备。

燃机电厂凝汽器泄漏原因分析及处理

燃机电厂凝汽器泄漏原因分析及处理
高了钛管的寿命 ,且效果非常显著。但该技术方法
5 凝 汽器 检漏 的 两种 常用 方法
较为复杂 ,对处理工艺 的要求较高 ,尤其是化学清洗工艺 ,如果
薄膜法可以在机组维持真空的情况下使用 ,先将单侧凝汽 处理不 当,甚至会造成钛管的腐蚀 ,并加剧钛管的磨损。一般我
器 切 断 ,打 开水 侧 人 孔 门进 入 ,用 塑料 薄 膜 贴 在 凝 汽 器 钛 管 的 们可以利用设备检修时间段 ,对钛管进行硫酸亚铁清洗成膜处
质有极大的影响 ,因此确保凝汽器无泄漏 ,是确保凝水安全指 漏的安全性 ,我们在查漏前 ,一定要在凝汽器底座上加装可靠的
标 机组 真空 等重 要 指标 的前 提 。
支撑 ,然后使用凝结水输送泵往汽侧灌水 ,灌水的高度要以具体
2 凝汽 器布 置
情况而定 ,一般没过钛管 即可 ,如果需要查找疏水系统阀门处是
结垢和腐蚀 ,严重时甚至会造成锅炉的爆管事故。
切不可使用铁质堵头 ,这是因为铁制 的堵头会钛管造成损伤 ,且
4 凝汽 器泄 漏现 象 的判 断
随着水中浸泡时间的延长 ,其还会出现生锈腐蚀的现象 ,这些生
判断是否发生泄漏最有效的方法是对凝水指标进行化验 , 锈的部位 ,又会发展成新 的泄漏点 ,就算没有出现泄漏 ,且长时
统 。
过 了一 定 的程 度 ,就 必须 对 钛 管 进 行 整体 更 换 ,如 果 采 用封 堵
3 凝汽 器 泄漏 的危 害
的办法对泄漏点进行处理 ,及会对循环水的水量造成一定的影
为了有效保证凝汽器的换热效果,确保凝汽器端差合格 ,就 响。对于那些难以更换的钛管 ,我们可以封堵的方法 ,使用堵头 ,
必须保证凝汽器的清洁程度。如果凝汽器发生泄漏 ,就会带来 封堵钛管的两侧 ,这就等于让钛管从系统中脱离了出去。为了

凝汽器钛管泄漏处理预案(0910)

凝汽器钛管泄漏处理预案(0910)

凝汽器钛管泄漏处理预案一、现象:1.主控COND LEAK画面,凝汽器检漏装置显示凝结水Na+、DDH参数超标;2.主控大屏光字牌凝汽器泄漏报警;3.辅控网画面凝结水在线仪表显示凝结水Na+、DDH等参数超标;4.辅控网光字牌凝泵出口水质超标报警;5.若泄漏严重,热井水位可能上升;二、处理:1、凝汽器检漏仪Na+表报警(报警值>10ug/L),立即检查汽水取样装置的凝泵出口凝结水的Na+和电导率和O2是否正常,就地查看凝汽器检漏装置,综合判断检漏仪是否正常,并确认凝汽器检漏仪OM上泄漏点。

通知化学值班人员取样分析凝结水硬度、氯根指标,以确认是否是凝汽器泄漏。

凝汽器检漏仪OM上测点与就地对应关系如下:循环水外环对应A1、A3、B1、B4,内环对应A2、A4、B2、B3。

2、将定冷水补水切至凝补水,将闭式水补水切至凝补水。

3、停运胶球清洗系统。

4、凝泵出口Na+含量越报警值但上升缓慢(10<Na+≤20ug/L),凝结水硬度、氯根指标变化不大,凝结水氢导在0.2~0.3μs/cm之间、Na+在5~20μg/l之间波动;给水、主蒸汽氢导<0.15μs/cm。

凝汽器可能是轻微泄漏,通知维护人员处理,观察效果,同时加强混床出水质量的监视。

应该在72小时内堵漏消缺结束,水质恢复正常。

5、凝泵出口凝结水Na+超过20ug/L且持续上升,凝结水硬度、氯根明显上升,低负荷时凝结水氢导在0.3~0.6μs/cm之间、Na+在20~40μg/l之间波动;高负荷时凝结水氢导在0.2~0.4μs/cm之间、Na+在10~30μg/l之间波动;给水、主蒸汽氢导为0.1~0.15μs/cm。

根据检漏仪反映的泄漏处,立即安排减负荷进行,进行凝汽器半侧隔离查漏;负荷减至500MW后,强制高低旁为手动,停运一台循泵,先关闭泄漏侧循环水进口门、再关出口门,关闭对应侧的抽真空手动门,开启隔离侧的循环水排空和放水门放掉内部的循环水。

核电厂凝汽器泄漏原因及管理措施

核电厂凝汽器泄漏原因及管理措施

核电厂凝汽器泄漏原因及管理措施发布时间:2021-06-02T03:31:52.092Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第4期作者:陈灵[导读] 凝汽器作为核电厂二回路的重要设备,机组运行过程中,凝汽器泄漏会对机组正常稳定运行造成重大影响,严重情况下甚至会导致停机停堆。

三门核电有限公司浙江台州 317112摘要:凝汽器作为核电厂二回路的重要设备,机组运行过程中,凝汽器泄漏会对机组正常稳定运行造成重大影响,严重情况下甚至会导致停机停堆。

本文主要是结合行业经验阐述凝汽器泄漏的主要原因,包括异物撞击、海水腐蚀、液滴冲击、泥沙冲刷等,并概括几点凝汽器的管理措施。

关键字:核电厂;凝汽器;泄漏0.0.前言凝汽器是一种大型管壳式换热器。

循环冷却水通过水室、管板进入换热管,凝结水侧接收来自低压缸的排汽,这些排汽通过内部流动冷却水的换热管表面被冷凝成液体,热能从蒸汽转移到循环冷却水被带走。

核电厂运行期间凝汽器中钛管、膨胀节、二次滤网等设备长期面临着海水冲击、异物撞击等风险,时有发生换热管破损泄漏、膨胀节老化失效等问题,造成凝汽器泄漏或失效,严重影响凝汽器及机组的安全运行。

1.核电厂典型凝汽器泄漏事件1)异物撞击某电厂机组2018年凝汽器2B钛管被海水中异物磨损造成泄漏。

从原因分析来看,是二次滤网结构存在不足,其网板侧边存在较大间隙,海水中异物通过侧板间隙进入凝汽器钛管,堵塞钛管流道,造成局部流速过高,海水携带泥沙冲刷钛管,形成穿孔。

2)堵头损坏某电厂机组2007年凝汽器钛管堵头脱落,造成海水向凝结水侧泄漏事件。

从原因分析来看,是堵头安装和质量问题,影响压紧力,导致其运行期间在水流冲击下造成脱落。

3)泥沙冲刷2015年5月8日,某电厂凝结水系统突发“凝结水电导率高”报警, 造成凝汽器2B侧发生海水泄漏。

原因分析:海水中泥沙含量大,最终导致2B侧钛管泥沙冲刷减薄最终破管泄漏。

4)气流冲击2006年5月21日,某电厂1 号机组正在进行并网试验,二回路水质突然恶化,经停机用薄膜法检查,发现11根钛管均已断裂。

凝汽器钛管泄漏的分析处理

凝汽器钛管泄漏的分析处理

凝汽器钛管泄漏的分析处理摘要:介绍了某新建电厂调试过程中,凝汽器钛管泄漏事件分析及处理过程。

为同类机组的运行维护提供参考和探讨。

关键词:凝汽器;钛管泄漏;分析处理0 引言某厂建有两套9FA燃气轮机联合循环发电机组,安装了2台LC85/N125-13.00/3.30/0.420/1.20 型抽凝式汽轮机。

与其配套的N-9500-3 型凝汽器采用单壳体、双分流、表面式结构,主要部件有凝汽器加长段、凝汽器上部、凝汽器下部、前水室、后水室及凝结水聚集器等。

主凝结区安装 8474 根D28.575mm×0.5mm,L=11238mm 的钛管,1012 根D28.575mm×0.7mm,L=11238mm 的钛管安装在空冷区及顶部圆周段,管子两端胀接在管板上,借助中间管板支撑。

1号机组在调试期间并发生了两起凝汽器钛管泄漏事件,直接影响了机组调试进度。

1 凝汽器钛管泄漏的危害凝结水是锅炉给水的主要组成部分,凝结水的水质直接影响锅炉的水质。

锅炉补充水采用化学除盐工艺基本能保证水汽的质量,但当凝汽器钛管泄漏,冷却水进入凝结水中,将导致凝结水水质恶化,进而影响给水水质,通过减温水带入盐分,影响蒸汽品质,使炉水含盐量升高,造成锅炉腐蚀。

如果冷却水为海水,则将引起酸腐蚀,甚至导致锅炉脆爆。

用海水冷却的凝汽器由于泄漏使海水漏入凝结水中,并随之进入锅炉,造成给水硬度高,炉水磷酸根降低甚至消失,导致水冷壁管结垢、腐蚀。

海水中氯化镁进入锅炉,分解产生盐酸,造成炉水氯离子含量高,pH值降低,因此在氯离子存在下可发生闭塞电池腐蚀及pH值降低造成的全面酸腐蚀。

2 事件经过及检查情况(1)8月3日,1号机组调试过程中凝结水硬度及钠离子超标(标准为硬度0,钠离子<10μg.L-1),具体数值见表1,判断凝汽器钛管发生泄漏。

表1 凝结水硬度及钠离子化验表8月5日,利用1号机组停机消缺机会,对凝汽器进行灌水查漏。

检查发现凝汽器北侧有3根钛管泄漏,安装单位对泄漏钛管的两端采用了铜头封堵。

刍议凝汽器泄漏及处理对策

刍议凝汽器泄漏及处理对策

刍议凝汽器泄漏及处理对策摘要:凝汽器作为电厂换热的关键部位,对于电厂的安全运行有着非常重要的作用。

对于热力发电厂而言,因为防腐措施的处理,针对凝汽器的材质以及水处理技术有着非常高的要求。

若是凝汽器发生泄漏,则会造成循环水漏出,从而导致水质产生污染,最终形成给水水质较差,使热力设备直接被腐蚀掉。

因此,研究凝汽器泄露的处理措施,可以有效的保障电厂的安全运行。

关键词:凝汽器;泄露;处理1 凝汽器的应用状况凝汽器通常是运用钛管进行设计,并且一般拥有气测以及水侧两个组间,汽侧属于电厂机组的各类型输水系统与低压缸排气处于凝汽器钛管之外实现空间流动,临界点通常为钛管壁,利用钛管内部的循环水流动作用,从而吸收疏水以及蒸汽所产生的热量,从而让汽侧蒸汽慢慢冷却产生稳定的饱和水,最后则是利用凝泵打入炉来实施循环加热处理;水侧则为冷却塔循环水,一般在钛管以及水室当中进行流动。

2 凝汽器泄露的检查方法2.1 薄膜法薄膜法属于机组在真空条件中实现在线应用的一种方法,在这个过程中,需要切单侧凝汽器,并且将水侧人孔打开,通过塑料薄膜贴的应用,将其套在凝汽器钛管的另一侧,若是存在泄露,则会因为正空负压所产生的抽吸效果,塑料薄膜直接会抽吸,与钛管口紧密相连,这种现象完全能够诊断此个钛管发生泄露。

若是泄漏量非常多,电厂机组真空水平较大的状态下会产生非常明确的抽吸声,利用对声音来源的分析,能够直接找到具体的泄露钛管。

针对找不到明确泄露钛管的问题,还能够利用蜡烛进行查找,该方法是将钛管的一侧进行密封处理,另一侧则需要利用蜡烛展开处理,若是存在火苗向钛管内部吸收的现象,则能够得出此钛管产生泄露,但是这种方法一般不提倡使用,因为在查找起来相对困难和麻烦。

2.2 灌水查漏法该方法主要是让机组在停止运行的过程中实施,这个时候能够将水汽系统隔离开来,将水侧人孔门以及汽侧人孔门打开,然后安装相应的水位计即可。

在凝汽器底部运用支撑装置,然后通过凝结水输送泵向着汽侧部分进行灌水处理,所灌水的高度需要按照实际状态来实施,通常情况下高于钛管就行。

燃机电厂凝汽器泄漏原因分析及处理

燃机电厂凝汽器泄漏原因分析及处理

燃机电厂凝汽器泄漏原因分析及处理摘要:凝汽器作为燃机电厂生产过程中最为核心的冷端凝结设备,不仅直接影响到了机组运行的实际效率和生产效益,而且在另一方面会对电厂员工的人身安全产生一定程度的危险。

因此维修技术人员应当在日常工作开展过程中能够针对凝汽器泄漏的相关影响因素进行综合分析,不仅能够针对频繁泄露的核心环节进行优化处理,而且也能够对设备运行维护保养不到位的相关操作进行调整,从而有效通过更加完善的设备维修体系来提升燃气电厂的机组设备稳定性,并最终为加强电厂的核心竞争能力奠定重要基础。

关键词:燃机电厂;凝汽器;泄漏原因引言:随着近些年来我国工业化进程的不断推进,国家对于核心能源的基础设施建设发展提出了更多要求,在这样的时代发展趋势引导下,燃气电厂的技术改造和设备更新优化问题越来越引起了各个行业领域的关注和讨论。

本文针对燃气电厂凝集器泄漏的故障分析和处理问题进行了研究和讨论,希望能够帮助相关维修技术人员在处理设备泄漏的过程中引发更多的思考。

由于燃气电厂的凝汽器设备存在着较为普遍的查漏困难,维修时间较长等问题,因此更加需要检修人员能够在日常的工作开展过程中能够针对泄露原因进行综合分析,从而构建更加合理高效的泄露预防措施来降低凝汽器设备的故障发生概率。

一、燃机电厂凝汽器设备泄漏原因分析燃气电厂使用的凝汽器设备内部往往布置有数量众多的钛管结构,并且主要分为水侧和汽车(错别字汽测)两个循环体系,通过钛管壁结构作为水汽的临界位置,从而让水循环过程中带走蒸汽的余热,同时也能够收集蒸汽的冷凝水转入到集水系统当中。

检测技术人员在了解凝汽器设备的运行原理和结构之后,一般需要通过对凝水指标进行化验的方式来判断是否存在泄露问题,这主要体现在泄漏后的冷凝水会在品质方面出现较大的波动性影响,并且主要有以下几个方面的泄露原因造成。

第一,凝汽器设备在使用前后的清洗和保养操作过程中可能应用不正常的清理方式,这样的实际情况造成了设备内部的钛管表面出现了损坏和刮伤问题,并在后续的正常使用过程中出现较大规模的泄露情况[1]。

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击 伤凝 汽器钛 管 。
1 事故经过
2 1 0 — 8 80 0 卜 3 0 T1 :0左右 ,凝 结 水泵 出 口母 管
钠 离子 浓 度 由小 于 l / L逐 渐 上升 , 电导 度 也相 应 增 加 。就 地 取 样 化验 ,钠 离 子 浓度 为 6 0 / 0 L
左右 ( . 当时钠 离 子在 线 浓 度表 量 程设 置 范 围为
3 处理措施
由于凝 汽器 内圈在 以前进行 过堵 管 ,因此 首先 考虑对 凝 汽器 内圈进 行 隔离 。在 对 凝汽器 内圈隔离 放 水 的过程 中 ,凝 结 水泵 出 1母 管钠 离子 浓度 开始 5 1
快 速 下 降 ,最后 降至 1p b之 内 ,可 判定 凝汽 器 内 p
钠 离 子浓 度 开始 出现上 涨 ,加木 糠 处理 效 果 甚微 。 至 2 :0 出 口母 管 钠 离 子 浓 度 涨 到 150 / l0 , 0 L, 马上 进行 了凝 汽器半 边 隔离查漏 。
4 半边隔离查漏的安全措 施
()凝 汽器半 边 隔离 前需 试运 排污 泵 ,以确认 1 其 能正 常运行 。为加快 排 水速度 ,应提 前 在凝 汽器 坑 内加 装临 时排污 泵 。 () 首先 启动 3台真 空泵 运行 ,并严密 监视 真 2 空泵 运行 情 况 ,特 别注 意真 空泵 分离器 水 位 ,保 持 机组 真 空大于 -8 P 。 8 a k ()机组 首先 降负荷 至 6 3 0%,再 对凝 汽器进 行
1 根存在泄漏。凝汽器泄漏 的钛管两端用专用堵头
封 堵后 ,恢 复相 关安 措 并将 隔离 的凝汽器 内圈投入 运 行 ,凝结 水泵 出 口母 管钠 离子 浓度 为 02 p 。 .5 b p 2 1- 3 2 ,1 机 停 机 ,对 凝 汽 器 汽 侧 进 0 1 0- 8 号 行 检 查 , 发现 凝 汽器 内 8号 低 加 外 护 包 壳 局 部 脱 落( 共有 3块 掉 落在 凝 汽 器 钛 管上 ) ,并 击 伤 多根 凝 汽 器 钛 管 。 因此 ,将 7 ,8号 低加 外 护 包 壳 全部 进 行拆 除 ,对 凝 汽器 内圈 2 7根 ( 中 2根被 击穿 ) 其 表 面存 在损 伤 的钛管 全部 用堵 头进 行封堵 。在 开机 抽 真 空 ( 组 未冲 转 前 ) ,对 凝 汽器 内圈钛 管再 机 时 次进 行 贴膜查 漏 ,以确 保凝 汽器钛 管无 泄漏 。
6 结论
()8号 低压 加 热器 外 护 包壳 是 受蒸 汽冲 刷最 1 严 重 的地方 。
半边隔离 。隔离稳定后可根据真空及主机振动情况 适 当调高 机组 负荷 。 ’
() 关 闭凝 汽器 停 用 侧 循环 水 出 口电动 蝶 阀 , 4 微开 启 停 用 侧循 环 水 进 口电动 阀 ,缓 慢注 水 排 空 , 并严 密监视 主机 排汽 温度 、 真空 及振动 的变 化情 况 。
()定期安排凝汽器灌水查漏 ,对钛管进行清 3
洗 ,发现 不 畅通 的钛管进 行堵 管处 理 ,防止 内部堵
塞物与钛管摩擦或腐蚀导致钛管泄漏。 ()定 期清 理凝 汽器 热 井并 检查 零部 件松 动情 4
况 ,如发 现异常 要及 时查 明原 因 ,落实整 改 。
()对凝汽器钛管的安装、检修进行全过程管 5
应 满焊 的地方 没有 进行 满焊 ,点 焊也 不牢 固 。包 壳
底 部各段 没有 按要 求钻 06通 孔 以排泄水 汽 。 总 之 ,本次 凝汽器 钛 管 出现 泄漏 的主 要原 因是
导 致运 行侧 虹 吸破坏 、循环 水 断水 。
( 5 )待各排空门连续水出后关闭排空门,缓 慢交替开启隔离侧进、回水 电动蝶 阀,2 台循泵运
水 量 ,但要 保 证水 位 在 人 孔 门 以下 ) ,打开 人 : f f J L
第 1 卷 ( 1 年第 1 期 ) 3 2 01 0
电 力 安 全 技 术

后 观察 凝 汽器 水 侧水位 情 况 ,确 定查 漏的 位置 。
钛管查漏的速度 ,凝汽器水室放水 降至水室人C L I ' q
2 / ) 0 L ,并缓慢上 涨 ,最高 达 87 / ( 格标 5 L 合 准 小 于 1 g L 。 及 时在 循 环 水 泵 拦 污 栅 前 加 入 0 ̄ / ) 木 糠 ,钠 离 子浓 度 开 始 快 速 下 降 , 钠 离 子浓 2h后 度 下降至 l / 0 L以内 。 2 1- 3 8~ l ,凝 结 水 泵 出 口母 管 钠 离 0 1 0 0 5 子 浓度 间断 出现 超标 现象 ( 间短 时 出现 过最 高达 期 30 ̄ / ) 0 t L ,但 通 过 及 时 加木 糠 后 ,钠 离 子 浓 度快 g
速 降至 1 / 0 L以下 。 2 1 0 - 5 7 0 0 1 3 1 T1 :0左 右 ,凝 结 水泵 出 口母 管
() 凝 汽器钛 管堵 头松 动 或腐 蚀 。对 运行 中产 6
生泄 漏的钛 管 ,不可 能把管 口焊 死 ,只能 用堵 头封
堵 ,而堵 头松 动或 腐蚀 可能成 为钛管 泄漏 的原 因 。

电 安 术 力 全技
第3 21 第 0 1 0年 l 卷(1 期)
凝汽器钛管泄漏 的原 因及处理
严 韶 华
( 惠州平 海发 电厂 有 限公 司,广 东 惠 州 5 6 6 ) 1 3 3
某 电厂 规 划 装 机 总 容 量 6×l0 0MW ,I 0 期
() l 2 号机 自投 产 以来 ,经历 了甩 负荷 、超速 、 高 背压 、退 高加等 试验 工作 和多 次启停 机 。 由于 在 试 验和 启停 机过程 中机 组 的运行参 数变 化 较大 ,可 能 不 同程 度地对 凝 汽器 钛管 造成 损伤 或破坏 。 () 虽 然 循环 冷 却 水 系 统 装有 一 、二 次滤 网 , 3
绝 大部分 垃圾 不会 进人 凝汽器 钛管 ,但 海水 中很 多
工程首 先安装 2台型号为 N10 - 62 / 0 / 0 00 2 .5 60 60
的 超超 临界 、一 次 中间再 热 、单 轴 、 四缸 四排 汽 、 双 背压 、八 级 回 热抽 汽凝 汽 式 汽 轮机 。凝 汽 器 为 N- 10 55 0型双 背 压 、双 壳 体 、表 面 型 ,壳 体 和 水 室为 全 焊 接结 构 ,水 室 人 孔 门布 置在 凝 汽器 上 部 , 凝 汽器 管 束 材质 为 钛 管 。带 外护 包 壳 的 7 号 低 ,8 压加 热器分 别安 装于 A,B凝 汽器 喉部 。
如 小 贝壳等坚 硬锋 利 的异物仍 有 可能 随海水进 入 凝 汽 器钛 管 。如 果这 些异 物卡 在凝 汽器钛 管 内 ,在 水 流 连续 不断 冲击 下 ,会使钛 管产生 振动 和位移 ,经 过 一段 时间后 钛管就 会被磨 穿 。 () 凝汽 器最 上 面的一 、二 层钛 管 承受 大量 蒸 4 汽冲击 ,如果 此部 分钛 管在 出厂 时存在 管壁厚 度 不 够 或不 均匀 、酸洗 质量 不过 关等 缺陷 ,在蒸 汽 的 长 期 冲击 下容易 造成 损坏 。 () 由于 凝 汽器 内 的 7 5 ,8号 低 加 外 护 包 壳安 装 工 艺 不合 要 求 、材质 不 良、设 计 不 完善 等 原 因 , 在 蒸 汽的冲 击下 会发生 局部 脱落 ,脱 落 的外护包 壳
排 汽温度 及 振动 的变化情 况 ,发 现异 常及真 空 急剧
损 ,在薄膜被吸入或破损处的钛管两端用专用堵头
进 行封 堵 。对封 堵后 的及 其周 围 的钛管再 次铺 膜进 行 检查 ,确保 漏 点彻底 消 除 。 凝 汽器 内圈进 水侧 2根存 在 泄漏 ,内圈 出水 侧
下降时应立即停止工作 ,并按运行规程进行操作 。 ()查 漏 完成 恢复 安措 时 ,要 缓慢进 行 并按 开 7
理 ,把好凝 汽器 钛管安 装 和检修 质量 关 。 ()建 议在 大小 修 时 ,对 凝 汽器 钛管 进行 全 面 6 涡流探 伤检 查 ,对有 缺陷 的钛管 进行 更换 或堵管 。 ()建议 采 购先 进仪 器 与常 规查 漏方 法配 合使 7 用 ,有 效提 高查 漏 的效 率和精 度 。
始 隔离 时的相 关要 求进行 。
5 预防措施及建议
()加 强对 凝 汽器 循环 冷 却水一 、二 次 滤 网的 1 点检 定 修管理 ,确 保一 、二 次滤 网随 时处于 可靠 运 行状 态 ,保证凝 汽器 循环 冷却水 清 洁安全 。 ()对 已堵 钛管 的堵头 进行焊 接 处理 。 2 .
越来 越大 。 ( 收稿 日 期:2 1 4 1) 0卜0 — 1

观察凝结水泵出口钠离子浓度的变化情况。为加快
9一
行 时将 循环 水 出 口蝶 阀开 至 6 0%,3台循泵运 行 时 保 持全 开 。凝 汽器 水 室放水 时 ,应慢 速进 行 并 同时
凝汽器内低D  ̄护包壳存在安装不规范、设计不完 nb , 善等缺陷,在蒸汽的长期冲刷下造成凝汽器 内低加
外 护 包 壳 局 部被 撕 裂 ,撕 裂 的不 锈 钢 片 ( 度 为 厚 i mm) 将凝 汽器 钛管 击伤 ,造成 凝汽器 钛管 泄漏量
严 禁 使用 回水 门进 行注 水 ,因用 回水 门注水 可 能会
() 设计 不 完善 。凝 汽器 内低 加抽 汽 管道 没有 2 设 计外 护包 壳 ,且在 低加 的接 口处 外护包 壳 没有进 行 密 闭焊接 ,蒸 汽容易 对此处 造成 强烈 冲击 。 () 低 加 外 护 包 壳安 装 工 艺 不 良、不 合 规 范 。 3
以下适 当位置 即可 。
对凝汽器 内圈进、出水侧管板用高压水冲洗 , 同时用塑料薄膜将凝汽器 内圈前、后水室露 出水面
的钛 管全 部铺上 。待 所有 露 出水 面的钛 管都 用薄膜 铺 上 后 ,再 逐 根检查 钛管 上 的薄膜 是否被 吸人或破
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