钻杆失效原因分析
焊接修复钻杆的失效分析及预防措施_黄成

[收稿日期]2010-02-10 [作者简介]黄成(1974-),男,1994年胜利石油学校毕业,工程师,现从事钻井管具的使用与维护工作。
焊接修复钻杆的失效分析及预防措施黄 成,何元君 (胜利石油管理局黄河钻井总公司,山东东营257000)唐洪发 (川庆钻探工程有限公司培训中心,四川成都610059)王晓晓 (中国石油大学石油工程学院,山东青岛266555)[摘要]概述了摩擦焊修复钻杆的基本情况,通过对胜利油田16起修复钻杆的失效事故进行了统计,分析发现修复钻杆管体失效事故70%发生在内加厚过渡区消失部位,失效原因是结构不合理造成应力集中,产生腐蚀疲劳。
钻杆管体中部失效事故占30%,失效原因是由于磨料磨损造成壁厚变薄及蚀坑造成的腐蚀共同作用的结果。
针对修复钻杆失效的原因,提出了详尽的预防措施和方法。
[关键词]摩擦焊修复钻杆;失效分析;预防;应力集中;腐蚀疲劳[中图分类号]T E28[文献标识码]A [文章编号]1000-9752(2010)03-0312-03钻杆摩擦对焊是利用钻杆管体与接头端面摩擦生热而融合粘结的一种热压焊接法[1]。
我国通过摩擦对焊修复Á127mm 钻杆已有十几年的历史。
修复了大量的钻杆,解决了钻井急需,大大缓解了钻杆供求矛盾,在油田广泛使用,创造了很好的经济效益。
对焊修复钻杆连续使用几年后相继出现了一些问题,如管体或内加厚过渡区部位刺穿、刺断等事故,造成了一定的损失。
鉴于此,笔者对修复钻杆失效原因进行了研究分析,找出了解决措施。
1 对焊修复钻杆失效情况统计钻杆作为钻柱的重要组成部分在井下的受力十分复杂[2]。
钻具涡动引起的钻柱与井壁间的摩擦和高频撞击,钻杆磨损现象十分严重,包括:管体均匀磨损、偏磨、内外表面腐蚀、硬伤等缺陷。
如果这样的钻杆再连续使用上万小时,累计进尺十多万米后,则很可能在薄弱位置发生刺穿、断裂事故。
笔者对胜利油田近年来对焊钻杆管体发生了失效的事故进行了统计。
钻柱失效分析及与预防措施

04
钻柱失效预防技术发展
新材料应用
总结词
新材料的应用为钻柱失效的预防提供了新的解决方案,能够有效提高钻柱的强度、耐腐 蚀性和耐磨性。
详细描述
随着科技的不断发展,新型材料如高强度合金钢、钛合金、陶瓷等逐渐应用于钻柱的制 造中。这些新材料具有更高的强度、耐腐蚀性和耐磨性,能够显著提高钻柱的使用寿命,
详细描述
通过改进钻柱的结构设计,提高其承载能力和耐久性,可以降低失效风险。例 如,优化钻柱的壁厚、直径和材料选择,以及采用更先进的连接方式等。
制造质量控制
总结词
严格控制制造质量是防止钻柱失效的关键环节。
详细描述
确保钻柱在制造过程中符合相关标准和规范,对每个生产环节进行质量检查和控制,以消除潜在的缺陷和隐患。 同时,可以采用无损检测技术对钻柱进行全面检测,确保其质量和可靠性。
磨损
钻柱与井壁、钻头等之间的摩擦会 导致钻柱磨损,影响其使用寿命。
失效原因
01
02
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设计不合理
钻柱结构设计不合理,如 壁厚不均、连接方式不当 等,可能导致钻柱失效。
制造缺陷
钻柱制造过程中可能存在 的材料缺陷、加工误差等, 也是导致钻柱失效的重要 原因。
操作不当
钻井过程中操作不当,如 过载、转速过高、钻压过 大等,可能加速钻柱的磨 损和疲劳。
使用维护保养
总结词
合理使用和维护保养可以有效延长钻柱的使用寿命。
详细描述
在使用过程中,应遵循操作规程,避免超载和过载情况的发生。同时,定期对钻柱进行检查和维护, 及时发现并处理潜在问题,以保持其良好的工作状态。此外,对于使用环境恶劣的钻柱,应采取相应 的保护措施,以减缓其老化过程。
03
钻柱失效案例分析
浅析方钻杆旋塞阀失效原因分析及对策

浅析方钻杆旋塞阀失效原因分析及对策摘要:本文通过分析方钻杆旋塞阀失效的形式和原因,确定了方钻杆旋塞阀的薄弱环节,进一步分析出方钻杆旋塞阀的主要失效形式为旋钮无法转动、旋塞本体产生裂纹和旋钮孔处泥浆溢出以及密封失效。
并提出了相应的改进措施,对预防和减少方钻杆旋塞阀使用中存在的问题和优化旋塞阀结构设计有一定的参考价值。
主题词方钻杆旋塞阀失效分析对策方钻杆旋塞阀简称“旋塞”,是一种重要的钻具内防喷工具,安装在方钻杆上端的称方钻杆上旋塞,安装在方钻杆下端的称方钻杆下旋塞。
用专用的扳手转动阀芯,实现旋塞阀的打开和关闭,平时为常开,当发生溢流或井喷时,关闭方钻杆旋塞阀,截断钻具内通道,达到钻具内防喷的目的;当水龙带、高压管汇损坏时,关闭该装置,即可进行安全更换。
我们井控车间在检验旋塞时频繁发生阀芯与阀座之间密封失效,阀座刺坏;阀芯长期不活动,阀座密封面锈蚀严重,旋钮不能转动,无法实现旋塞的开关动作,开关耍圈等等多种失效形式。
为此,我们针对旋塞的失效进行分析统计通过研究提出解决方案,为新型旋塞的研制提供一定的理论参考。
1构造及工作原理方钻杆旋塞阀由以下几个部分组成:本体、孔卡、卡环、挡圈、上阀座、密封件、挡环、定位环、旋钮、拨块、球阀、下阀座、叠簧和密封件等组成(图1)。
旋塞内部结构实物图旋塞通过专用扳手扭动旋钮,带动拨块,使球阀发生转动,以实现开关状态的转变。
球阀是一个带通孔的阀,在其通孔与旋塞阀水眼一致时,其为开位。
当再旋转90°,其通孔与水眼垂直,堵塞水眼,封闭其水眼。
2现场主要失效形式在油田生产中旋塞阀的主要失效形式如下:(1)旋钮开关力矩过大,旋钮内六方孔磨损,无法传递足够的开关力矩;(2)旋钮锈蚀或旋钮固死,导致旋钮开关力矩过大或旋钮无法转动(3)泥浆颗粒较大,旋塞阀开关不到位(4)使用时间较长,旋塞本体产生裂纹或旋钮左右两侧有裂纹(5) 阀芯加工工艺差,球芯刺坏(6)旋钮孔密封圈损坏,旋钮密封失效泥浆溢出(7) 阀体膨胀变形(8) 阀芯不能活动(9)阀座抗腐蚀度差阀座点蚀或阀座刺坏(10 )十字拨块材料强度低十字拨块变形(11)旋钮和拨块配合公差大旋钮与壳体配合紧(12)维护保养不及时,泥浆进入阀体间隙固化,从而卡死旋塞(13)叠簧弹性不够下阀座到位不及时(14)旋钮、扳手配合公差大导致内六方孔磨损(15)阀座密封圈损坏(16)旋塞处于半开或半闭状态,阀芯被井内高压流体刺坏。
螺杆钻具失效原因分析与技术对策探讨

- 57 -第11期螺杆钻具失效原因分析与技术对策探讨陈石(大庆钻探工程公司钻井一公司, 黑龙江 大庆 163411)[摘 要] 近年来螺杆钻具在定向井和水平井钻井施工中应用的数量逐渐增多,由于受到多种因素的影响,经常出现螺杆钻具失效的情况,严重影响了石油钻井的施工效率。
本文对近几年螺杆钻具的失效情况进行了统计,从中分析螺杆钻具失效的原因,并制定相应的技术对策,减少了螺杆钻具的失效频率,对提高石油钻井生产效率具有积极作用。
[关键词] 石油钻井;螺杆钻具;失效原因;技术对策作者简介:陈石(1983—),男,黑龙江双鸭山人,大学本科学历,工程师。
在大庆钻探工程公司钻井一公司从事钻井工作。
随着石油钻井中的定向井、水平井钻井技术的进步与发展,螺杆钻具的使用越来越广泛,已经不再局限于直井复合钻井提速,而在定向井、水平井的造斜段和稳斜段使用中均发挥着重要的作用。
但由于螺杆钻具发生失效致使部分定向井、水平井的施工效率低下,因此需要对定向井、水平井施工中螺杆钻具失效原因进行分析,并制定对策。
1 螺杆钻具失效调查分析螺杆钻具在定向井、水平井的使用中失效情况时有发生,笔者统计了某钻井公司2015年以来的所有螺杆钻具失效案例,并对这些螺杆钻具失效案例的失效原因进行分门别类的统计分析后发现,螺杆钻具在定向井、水平井钻井施工中失效形式主要分为以下几种:一是传动轴不能转动、卡死;二是马达定子发生脱胶;三是螺杆钻具最顶端的旁通阀刺漏;四是传动轴发生断裂;五是螺杆钻具本体发生倒扣。
这些不同种类的螺杆钻具失效案例的发生不仅影响了定向井、水平井的钻井施工效率,而且大大增加了钻井成本。
2 螺杆钻具使用中失效原因分析2.1 传动轴不能转动、卡死原因分析通过拆卸失效的螺杆钻具发现,传动轴不能正常转动,最终导致传动轴卡死的直接原因是在传动轴总成的最顶端部位堆积了大量的钻井时产生的岩屑,岩屑的由来一是使用的钻井液性能未能达到施工要求,含砂量高,在停泵接单根过程中由于钻井液的悬浮能力差,导致钻井液中大量的岩屑下沉到传动轴的顶部;另一原因是在下钻过程中片面追求下放速度,导致钻井液中的泥沙倒灌入螺杆钻具的马达中,开泵后大量泥沙集聚堆积到传动轴顶部致使传动轴卡死。
塔里木油田用钻杆失效原因分析及预防措施

Investigation of Failure Causes for Drill Pipes Used in Tarim Oil Field and Relevant Preventative Actions
Zhou Jie 1, Lu Qiang 1, L ü Shuanlu 1,2, Su Jianwen 1, Feng Shaobo 1, Xie Juliang 1, Wang Zhongsheng 1
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技术交流
塔里木油田用钻杆失效原因分析及预防措施
周 杰 1, 卢 强 1, 吕拴录 1,2, 苏建文 1, 冯少波 1, 谢居良 1, 王中胜 1
( 1. 塔里木油田 , 新疆 库尔勒 841000 ; 2. 中国石油大学机电工程学院 , 北京 100249 )
摘 要 : 塔里木油田 钻 井 条 件 苛 刻 , 钻 杆 受 力 情 况 复 杂 , 容 易 发 生 钻 杆 失 效 事 故 。 分 析 了 钻 杆 失 效 的 原 因 ,
[6-8]
图 3 钻杆内螺纹接头表层摩擦热裂纹及摩擦热影响区形貌
图 4 钻杆内螺纹接头表面白亮淬火层和高温回火层组织
盘转速超过 70 r/min 时钻柱剧烈扭摆震动 , 甩打井 口 , 严重影响了钻井的正常生产 。 钻杆管体和接头由摩擦焊接在一起 , 钻杆的直 线度是由管体直线度和管体与接头对焊后的同轴度 两部分决定的 。 钻杆管体直线度偏差越大 , 则钻杆 管体与对焊接头的同轴度偏差就越大 , 钻杆的直线 度偏差也就越大 ; 管体两端镦粗加厚部分不同方向 的外径差值越大 , 则对焊后管体与接头的同轴度偏 差就越大 。 钻杆管体是按 API Spec 5D 标准 [9]生产和检验 的 。 API Spec 5D 标 准 规 定 所 有 Φ 114.3 mm 及 更
钻具失效与预防措施

钻具失效与预防措施【摘要】钻具失效类别以钻杆、钻铤、转换接头为主,这主要是由钻具的结构组合和钻具本身的结构特点以及钻具在井内工作的受力特性所决定的。
钻具失效类型以螺纹断裂、刺漏和本体断裂、刺漏为主,这与钻具的工况和钻具先裂后刺再失效的失效机理相稳合。
钻具失效的形式多种多样,概括起来主要有过量变形、钻具断裂、钻具刺漏、表面损伤、钻具螺纹失效、钻具偏磨等等,并且这几种失效形式常常同时存在相互交织在一起。
【关键词】钻具;失效;预防措施1 影响钻具失效的主要因素引起钻具失效的原因往往不是单一的,而是几方面原因综合作用的结果,如钻具的使用工况和环境,钻具质量,使用者的操作以及钻具的机械损伤等。
1.1 产品自身质量失效分析表明,大部分失效事故与钻具质量有关。
比较突出的有以下几个问题:(1)钻杆内加厚过渡区结构不合理。
失效分析和试验研究已证实,内加厚过渡区结构不合理(太短,R太小)是钻杆在该部位失效的主要原因。
合理结构的条件为:≥100mm ,R≥300mm。
(2)钻杆接头、钻铤、转换接头韧性差。
(3)螺纹加工质量差及加工精度差。
如螺纹根部圆角半径过小,不符合API 标准要求,导致严重的应力集中。
(4)强度指标不合格。
(5)喷焊热裂及钻杆摩擦对焊(修复)工艺不当。
(6)钻杆接头选型不当。
1.2 环境因素(1)钻井液。
钻井液种类、pH值、固相含量、流速、温度和扰动情况等都对钻具失效有不同程度的影响。
(2)腐蚀介质。
由于钻井液循环系统不是密封的,大气中氧气会通过泥浆池、泥浆泵等设备在钻井液的循环过程中混入钻井液成为游离氧,当泥浆中含有一定量的溶解氧时,就会对钻具表面造成腐蚀。
来源于地层或由于泥浆中一些含硫有机添加剂高温分解和泥浆中硫酸盐还原菌的新陈代谢产生的H2S还会导致钻杆的氢致应力腐蚀断裂。
(3)温度对钻具失效也存在着不可忽视的影响。
1)由于环境温度过低,材料的冲击力值严重下降,易引起冷脆断裂。
2)随着井下温度的升高,腐蚀速度将加快,另外某些钻井液处理剂在高温下会分解,产生H2S、CO2、O2等,加快了对钻具的腐蚀。
石油钻杆的应力失效分析

石油钻杆的应力失效分析摘要:石油钻杆在钻井中是传递动力的主要工具,在摩擦碰橦的下,易出现钻柱裂纹成核、扩展、刺漏以致穿孔和断裂。
文章根据工程常出现的问题,分析了石油钻杆的应力失效断裂分析。
关键词:石油钻杆;应力失效;断裂;分析0引言石油钻杆是钻井过程中主要起传递扭矩和输送泥浆的作用,承受着拉、压、扭、弯曲等交叉作用的复杂应力载荷,要想提高钻杆的工作寿命,加工材料必须具有良好的抗扭、抗冲击、抗弯曲等力学性能,必须采用良好的加工工艺和表面处理措施,提高表面质量,最大限度的消除表面应力集中。
钻杆的材料一般为抗硫材料、铝合金材料、钛合金材料、超高强度钢及新型碳纤维复合材料、凯夫拉材料等等。
国内常用的有95SS、105SS、S135、G105、26CrMoNbTiB、UD—165等等。
这些材料才抗腐蚀、刚磨损、抗疲劳等方面各有所不同,使用的油田也不相同,文章主要针对国内常用的S135材料应用中出现的应力失效断裂情况进行探讨分析。
1.钻杆失效分析的作用失效分析是判断钻杆失效形式、分析失效原因、研究失效处理方法,从而达到改善钻干设计原理和完善加工工艺,减少和预防钻杆因同一原因引起的重复失效断裂的不良现象,降低石油钻采的经济成本。
钻杆是石油钻井设备中必不可少的工具,一般都在恶劣的环境下应用,是,应用频率高,时间长,影响使用寿命的因素多,是石油钻采中最薄弱的环节。
分析钻杆的失效原因,有针对性的加以不断的改进,是防止钻杆断裂,保证在钻井中安全运行的重要措施。
2.钻杆断裂分析文章以某钻井队的两次断裂情况进行着手分析:一是钻杆尺寸为 5 1/2”X9.17mm,钢级是S135在某井下2864.3m时发生了5 1/2“的钻杆断裂事故,该井在2863.2m处遇到了4.5吨的阻力,划眼到2864m,悬重由152吨降到110吨,泵压由20MPa降到14.6MPa,起钻时发生断裂,断口离距离公接头0.62m,断口平齐,断口外径140mm,基本无扭曲塑性变形,断口有140mm长的水泥刺痕。
塔里木油田用钻杆失效原因分析及预防措施

周 杰 ,卢 强 , 吕拴 录 一 . ,苏建 文 ,冯 少波 ,谢 居 良 ,王 中胜
(1塔里木油 田,新疆 库尔勒 8 1 0 ;2 中国石 油大学机 电工程学 院,北京 10 4 . 400 . 0 2 9)
摘
要 :塔里木油 田钻井条件苛刻 ,钻杆 受力 情况复杂 ,容易发生钻杆失效事故 。分析 了钻杆失效 的原 因 ,
s t DT s cii ton a s a i he y Ta i Oi e d ie N pe fca i s e t bls d b rm lFi l .
Ke r s Drl p p ; F i r y wo d : il i e a l e; P e e t tv c i n ; I t r a l — p e r n i o a e to ; I t r a l ・ u rv n aie a t s o n e n ly u s t ta st n l s c i n ・ i n e n ly ・ t r a e o n c i n;I n r o tn h e d d c n e to n e ai g c
n e t t n o ai u e orDrlPi e e v s i i fF l r Ca s s f i ga o ue l p s Us d
n T i 0 _ F e d an l v n e en a ie Ac i s ar m l i l d Re e a tPr v t t t a Isi t,C iaU ies yo erlu . c a ia a dE eti ln tue hn nvri f t e m,B in 1 0 4 ,C ia) c t t P o e ig 2 9 hn j 0
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在钻井过程中,钻杆在任何部位失效都会造成严重的后果,甚至使井报废。
我国各油田每年发生钻杆事故约五六百起,经济损失巨大,每年进口各种规格的钻杆就要耗用数亿元人民币的外汇。
随着浅层资源的不断枯竭,今后越来越多的钻深井、超深井,钻杆的安全可靠性就成为一个十分突出的问题。
钻杆失效一般表现为本体断裂和刺漏,钻杆螺纹处失效等。
原因大致是由以下一些因素引起的:钻进时钻杆的基本力学工况,钻具的组合及钻井工艺,井径规则性,偏磨,螺纹密封脂,钻井液,钻杆结构和材料,地层因素,井内腐蚀介质等,以上因素交互作用的结果导致钻杆失效。
钻杆的基本力学工况钻杆在内外充满钻井液的狭长井眼里工作,通常承受压、弯、扭、液力等载荷。
如果钻杆所受应力小于每平方米206.8牛顿时,钻杆虽经过无数次的弯曲,也不会产生疲劳裂纹。
钻井时钻杆承受弯曲、扭转和拉伸应力组成的复合应力很大,特别是在大位移定向井及水平井中扭矩极大,钻杆在远远小于100万次弯曲次数时便产生疲劳微裂纹;微裂纹产生后便不断扩大延伸,此时如果具有腐蚀作用的高压钻井液进入微裂纹中,就会加速裂纹扩展,最终导致钻井液刺穿钻杆的失效事故。
刺穿发展的结果,使钻杆有效断面不断缩小,刺孔加裂纹的总长度超过其临界裂纹尺寸时,即发生断裂。
除旋转向下的运动,同时还有钻杆的各种振动和涡动。
钻具组合及钻井工艺钻杆作为一个旋转的细长弹性杆件,有其固有振动频率,钻具的组合决定了此固有频率。
钻杆旋转时还会产生纵向、横向和扭转3种形式的振动,当它们的频率与固有频率相吻合时则产生共振。
共振的结果会在原来钻杆疲劳应力的基础上附加一个额外的疲劳应力,加速钻杆的失效。
采用长效螺杆钻杆替代转盘钻定向井、水平井的钻井工艺可以减少钻杆的旋转弯曲疲劳程度。
如牙轮钻头轴产生的纵向振动频率与钻头-钻柱系统的固有自振频率相同时会出现共振,使钻头的振幅增大,产生极大的冲击载荷,加剧钻杆疲劳。
再如用于不同直径或不同扣型钻杆过渡的配合接头使用不当,配合接头本身螺纹(主要是公扣)和与之相连的钻杆螺纹就可能断裂。
井径不规则影响井径不规则或扩径严重的井段,钻杆的弯曲程度随之相应增大,钻杆旋转时连接螺纹部位受交变弯曲应力加速钻杆疲劳失效,同时螺纹连接受力复杂化,加剧了螺纹疲劳损坏。
偏磨井下钻杆旋转时存在着自转、公转、自转和公转共存3种形式。
自转引起钻杆的均匀磨损,公转引起钻杆的偏磨,磨损后使钻杆强度下降。
螺纹密封脂使用或涂抹方法不当,如用柴油清洗钻杆丝扣、螺纹密封脂不加盖混入钻井液、杂质或加机油稀释使螺纹密封脂附着困难、螺纹密封脂涂抹量少或涂抹不到位等,造成钻杆螺纹连接时不能进行有效的密封和润滑而发生丝扣黏结。
钻井液油田当前使用的钻井液体系中的化学物质,如盐水钻井液、酸性钻井液、铁矿粉加重材料系等会造成钻杆的腐蚀。
地层因素地层构成不同,对钻杆尤其是对钻杆接箍的研磨程度也不同。
地层可钻性差(5-7级),地层不均质性强,在钻进过程中易发生憋、跳现象,加剧了钻杆纵向振动,使钻杆发生疲劳失效的概率增加。
钻杆结构和材料钻杆接头内加厚附近的钻杆本体为承受弯曲应力集中区。
当钻杆接头与不能形成泥饼的井壁接触时,接触摩擦系数大,摩擦力足以激发反进动。
在反进动状态下弯曲应力交变频率成倍增加,因此疲劳裂纹很容易在这个区域形成。
螺纹是整个钻柱上最薄弱的环节,其寿命一般难于同钻杆本体相抗衡,在承受复杂交变应力(疲劳)频繁作用时,螺纹处公扣、母扣刺漏是常见的现象。
钻杆材料中的缺陷是钻杆中薄弱的环节,在钻杆受力复杂的服役环境中,也易引发钻杆断裂事故。
腐蚀介质由于钻井液循环系统不是密封的,大气中氧气会通过泥浆池、泥浆泵等设备在钻井液的循环过程中混人钻井液成为游离氧,当泥浆中含有一定量的溶解氧时,就会对钻杆表面造成腐蚀.来源于地层或由于泥浆中一些含硫有机添加剂高温分解和泥浆中硫酸盐还原菌的新陈代谢产生的H2S还会导致钻杆的氢致应力腐蚀断裂。
由H2S腐蚀产生的硫化铁与钢铁形成腐蚀电偶,导致钻杆表面产生很深的溃疡状蚀坑使钻杆在短时间使用发生刺穿及孔洞腐蚀。
浸入钻井液中的CO2使其具有弱酸性,也会对钻杆造成腐蚀。
另外,钻杆遇卡后注入类似HCl强酸解卡时,也会对钻杆造成严重的腐蚀。
而钻井液中的其它离子如Cl-等,和H2S、CO2共同作用加速钻杆表面的腐蚀。
综上所述,钻杆失效的因素繁多,钻杆的失效是各因素综合作用的结果。
就具体每口井来讲,应根据钻杆失效分析,提炼出主要影响因素并采取相应的措施。
目前安东奥尔工程有限技术责任公司涂层分公司根据各油田钻杆失效原因,正在有步骤地推出各种功能的带涂层钻杆以解决因腐蚀和应力交互作用造成的钻杆刺漏断裂失效问题。