循环流化床锅炉脱硫效率分析
循环流化床技术脱硫脱硝的试验

存在问题及改进措施
床料磨损
循环流化床技术中,床料不断循环,磨损较大,可能导致床料失效。未来研究 应探索更耐磨、高效的床料。
排放再处理
虽然循环流化床技术可以有效地减少颗粒物排放,但排放物中可能仍存在一定 浓度的硫氧化物和氮氧化物。因此,需要考虑对排放物进行再处理,以进一步 降低污染排放。
04
结论和建议
该研究成果具有较高的学术价值 和实际应用价值,为燃煤电厂的 环保技术升级提供了有力的支持
。
研究成果已经得到了国内外的认 可和关注,为循环流化床技术的 发展和应用提供了新的思路和方
法。
建议和展望
进一步推广应用循环流化床技术,扩 大其在燃煤电厂的应用范围,提高污 染物减排效果。
开展与其他环保技术的联合研究,探 索多种污染物协同治理的新途径和方 法。
结论概述
循环流化床技术脱硫脱硝试验 取得了良好的效果,脱硫率达 到90%以上,脱硝率达到80% 以上。
试验结果表明,循环流化床技 术具有较高的脱硫脱硝效率, 同时还能有效降低能耗和污染 物排放。
该技术的成功应用为燃煤电厂 提供了新的环保解决方案,具 有较大的推广应用价值。
研究成果评价
循环流化床技术脱硫脱硝试验取 得了显著的研究成果,其技术优 势和环保效果得到了充分验证。
参考文献2
该文献详细介绍了循环流化床技术脱硫脱硝试验所用的试验装置和试验 方法,包括试验流程、试验条件、数据采集和处理等,为试验的开展提 供了技术支持。
参考文献3
该文献重点探讨了循环流化床技术脱硫脱硝试验的结果和结论,通过对 比不同试验条件下的结果,得出了一些有价值的结论和建议,为循环流 化床技术脱硫脱硝的实际应用提供了参考。
循环流化床技术脱硫脱硝的试验
浅谈如何提高循环流化床锅炉炉内脱硫效率

科 技论 坛
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阿司匹林药理作用的研究新进展
刘 丹 户 巧芬 ( 哈药集 团制药总厂 , 黑龙 江 哈 尔滨 10 0 ) 5 0 0
摘
要: 阿司匹林是一种历史悠 久的解热镇痛药 , 近些年对阿 司匹林并没有停止 , 一些新的 药理作用被人们发现。
关 键 词 : 司 匹林 ; 阿 药理 ; 究 研
—
持锅炉含氧量在 6 左右, % 但是因为存在诸多的变化因素 , 如锅炉床压 其是二氧化硫波动大大降低。 提高了锅炉的出 合理控制炉膛温度、 力。 的影响、入炉煤种的影响等等。造成锅炉含氧量也会有一定的波动范 完善石灰石输送系统、 合适的钙硫比。 一定能提高锅炉的脱硫效率和达 围。尤其是这种燃用煤泥的循环流化床锅炉 ,由于煤泥的黏结陛比 较 到环保要求而且得到比 较满意的经济效益。 大, 在煤泥罐内的搅拌并不十分均匀, 所以经常造成煤泥泵进料量的不 参考文献 够稳定 , 这也造成锅炉氧量的变化。 【岑 可法, 明江, 1 ] 倪 骆仲泱 , 循环流化床锅炉理论设计与运行 . 等. 北 虽然循环流化床的脱硫作用很强 , 但是在实际运行 中, 经常因为石 京: 中国电力出片 弄 .9 8 反 土 19 . 灰石 系统 出现的问题 , 往往造成 S : O 波动大, 短时超标。 [吕 2 俊复 , ] 张建胜 , 岳光溪. 循环流化床锅炉运行与检修【I M. 北京: 水 中国 2针对以上循环流化床的脱硫情况 , 进行了以下改进 利水电出 版社 , 0. 2 3 0 ( 下转 7页 )
科 技 论 坛
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浅谈如何提高循环流化床锅炉炉 内脱硫效率
刘 洪 朋
( 山东兖矿 集团电铝公 司南屯电力分公 司, 山东 济宁.一 . 1 循 环流化床锅 炉的炉内脱硫及石灰石输送 系统运行情 况分析 , 出了循 环流化床锅 炉在 实际脱 G 2 09 LMN 7 8 指 硫过程 中存在 的诸 多问题 , 出了在现有基础上循 环流化床锅 炉烟 气达标排放的优化脱硫运行 方案 。 提 关键词 : 环流化床 ; 循 石灰石 ; 效率 循环流化床锅炉具有效率高 、 燃料适应性广 、 负荷调节灵活、 环保 2 石灰石粉仓外壁增加电加热器。 . 1 保证粉仓不受潮 , 不结块。 尤其 性能好 等优点 ,近年来 发展非常迅速 ,技 术 日趋成熟 。随着我 国 是控制外购石灰石粉质量 。 不仅保证石灰石粉的干燥, 目要求石灰石 而 ( B 32—03 ( 12 320 火电厂大气污染物排放标准》 G 的严格实施 , 公众对环 粉的颗粒在要求的范围之内,因 目前流化床锅炉的旋风分离器能分离 保要求越来越高, 电价政策的出台实施 , 环保 国内一些拥有循环流化床 出 0 7 m . 5 m以下的颗粒 , 0 所以石灰石的颗粒不能太细 , 这样反而降低了 锅 炉 的 电 厂正 在 改 造 完 善 或 新加 脱 硫 装 置 。根 据 最新 的 我 国 石灰石的利用效率。因为受天气等自然条件的影响, 石灰石粉仓 匕 的除 ( B 3 2 — 0 火电厂大气污染物排放标准》 G 12 3 2 1 1 ,二氧化硫控制标准提 尘风机 应该保持运行状态 。 高到 2 0 / , 0 mg 现有的火电厂必须大幅度提高排放标准。此外 , m3 环保部 2 . 2石灰石粉仓增加气化板。 该气化板所用的气化风来自电厂仪用 门在“ 十二五” 期间还考虑加大对企业排污 的惩罚力度 , 对其 “ 日计 压缩空气。由于压缩空气中可能带有一定的水分 , 按 所以如果在进 人气化 罚”每 日 , 罚金叠加, 不设法定上限。 板之前 , 最好用电加热器加热。 加热后的压缩空气在 9 ℃左右。 0 这样就 近几年, 随着在线环境监测监控信息管理系统的实施 , 循环流化床 保持粉仓内的粉处于微小流动状态。 减少石灰石输送风机的启停次数, 原有的炉内脱硫系统设计及设备制造使脱硫效率低下 ,二氧化硫波动 让石灰石输送管道保持畅通状态。 保证了石灰石粉均匀地进 』 、 锅炉。 给 大等特点显现 出来 , 同时脱硫用石灰石的消耗量却非常可观 , 不但使发 料均匀、 。 连续 满足锅炉设计的 C /, a 从而提高了石灰石系统的可靠 陛。 S 电成本显著增加而且影响了锅炉的出力。为了更好地利用现有 的脱硫 2 更换耐磨管道和改进管道路径 , . 3 减少弯度。更换后 的耐磨陶瓷 系统 , 减少成本开支 , 有效降低二氧化硫的排放量 , 达到合格排放。 特针 管 , 由于内表面光滑 , 运行阻力小 , 耐磨性能好 , 可以大大减少运行费 对 H 一 2 /. L N1 循环流化床锅炉 的运行 『况 , G 209 一 M 7 8 青 改进了现有的石 用。针对原设计中不合理的管道布置 , 优化管道走向, 减少路径和弯度。 灰石脱硫系统 , 大大提高了锅炉炉 内的脱硫效率。 2 该型号锅炉适用燃烧大量 的煤泥 , . 4 提高煤泥中石灰石的脱硫效 1影响循环流化床脱硫效率的各种因素及存在问题 率。 锅炉 的 煤泥系 统配置为 : 上料煤泥刮板机 + 上料煤泥皮带 + 搅拌缓 电厂外购满足要求的石灰石粉 , 由密封罐车运送至电厂内, 通过卸 冲罐 +预压螺旋 +煤泥泵 +高压低摩阻复合管 + 锅炉煤泥枪。人为加 料系统将石灰石粉卸至石灰石粉储仓。 在石灰石粉储仓底部 , 安装有气 入适量的水调整输出煤泥的浓度 , 根据煤泥 的浓度确定添加水的流量; 力输送系统, 通过石灰石螺旋给料机 , 将石灰石粉通过管道输送至炉膛 经过搅拌机后其板结、 大块的粘稠煤泥均被粉碎搓匀。为了降低煤泥系 进行 S : O 吸收反应。石灰石系统投运后出现的主要问题 :石灰石粉受 统 出料 中存在的不稳定情况 ,加大煤泥在煤泥罐中的搅拌时间和加人 潮、 , 结块 需要投入大量的人力来疏通 , 疏通过程 中造成大量的石灰石 水量的控制 。具统计 2 1 年锅炉煤泥的燃烧 比例接近 5%, 00 1 燃用煤泥 粉外泻 , 不仅污染环境 , 而且不易清理。 送粉管道中途弯头部位易堵 ; 的水分在 3 %一 0 由于煤泥的高水分 、 l等特点 , 了硫析出 石 0 4 %, 高糟 生 延长 灰石管道弯头易磨损、 ; 漏粉 在调整二氧化硫的时间上出现滞后现象 , 的时间。 在煤泥中添加小颗粒的石灰石 。由于经过石灰石和煤泥在煤泥罐 容易造成二氧化硫的大幅波动。 循环流床燃烧过程中最常用的脱硫剂就是石灰石 ,当床温超过其 内的搅拌混合 , 再经过煤泥泵送人锅炉 , 石灰石和煤泥充分混合 , 由于 煅烧温度对 S O 形成影响最大的因素是床温和过量空气系数 ,床温升 煤泥的凝聚结团特陛,即当煤泥被 以较大体积的聚集状态送 入高温流 高、 过量空气系数降低则S O 越高。 化床时, 会迅速形成具有一定强度和耐磨 陛的 较大团块。 正是这种凝聚 结团 特性使得石灰石在锅炉内的时间延长, 从而提高了脱硫效率。 脱硫反应方程式为:a + 0 + /0 C O S 21 厂屺a O 2 S4 1 a 摩尔比的影响。C /摩尔比是影响脱硫效率的首要因素, . C/ 1 S a S 经过对 比改进后的锅炉脱硫效果大大改善。根据二氧化硫在线数 脱硫效率在 C / 低于 2 时增加很陕,而继续增大 C/ a S . 5 a S比或脱硫剂量 据的统计, 二氧化硫的波动大大降低。 二氧化硫的 合格排放次数有明 显 8 m ̄ a 时, 脱硫效率增加得较少。 循环流化床运行时 C/ 摩尔比一般在 1 ~ . 地提高。二氧化疏排放能够很好地稳定在 4 0 m 以下。下表是统计 a S 5 2 5 之间。锅炉稳定的钙硫比的前提是稳定的石灰石输送系统, 如果石灰石 个月的历史数据。 输送过程 中出现短时中断。容易照成对二氧化硫变化趋势的误判断。 1 床温的影 响。床温的影响主要在于改变了石灰石的反应速度、 2 孔隙堵塞特 陛, 从而影响脱硫率。根据该锅炉多年的运行分析看 , 锅炉 床温受各个方面的影响 , 比如局部有焦块等等 , 往往造成锅炉温度不均 衡 。H 一 2/. L G 2 09 一 MN1 循环 流 化 床 锅 炉能 很 好 地 控制 床 温 在 8 7 8 0 9 0 而在此温度区间脱硫效率较高。 0 — 5 ℃, 燃 料 含 硫 量 1 石灰石粒度及其质量 的影响。采用较小的脱硫剂粒度时, . 3 循环 含 灰 量 流化床脱硫效果较好。 但是由于电厂采用了外购粉的方式 , 一般外购石 脱 硫 率 灰石粉控制石灰石粒度在 0 7 r 由于受各种条件的影响 , . 5 m, 0 a 石灰石粒 需 要 的 钙 硫 比 石 灰 石 流 量 度有波动 , 存在一定的质量控制问题。 l 4锅炉氧浓度及燃料变化的影响。脱硫与氧浓度关系不大, 而提 3 结论 高过量空气系数时脱硫效率 提高的。 龊 在正常的锅炉运行中, 一般保 对改造后 的 石灰石运行数据分析看, 二氧化硫得到了 有效控制 , 尤
循环流化床锅炉脱硫机理及运行特性

循环流化床锅炉脱硫机理及运行特性
1. 循环流化床锅炉脱硫机理:循环流化床锅炉脱硫是利用烟气中的氧气和烟气中的SO2反应,形成CaSO4,从而达到脱硫
的目的。
具体的反应过程为:SO2 + 1/2O2→SO3;SO3 + CaCO3→CaSO4 + CO2。
2. 循环流化床锅炉脱硫运行特性:
(1)脱硫效率高:循环流化床锅炉脱硫效率一般在90%以上,高于其他脱硫方式,为脱硫技术中最高的一种。
(2)操作简便:循环流化床锅炉脱硫过程操作简单,控制简单,不需要复杂的控制系统。
(3)烟气温度低:循环流化床锅炉脱硫后的烟气温度低,一
般在200℃以下,可以显著降低烟气排放温度。
(4)投资低:循环流化床锅炉脱硫的设备投资低,投资成本低,经济性强。
循环流化床锅炉脱硫效率的探讨

环境科学 与管理
ENVI RONM ENTAL Cl S ENCE AND ANAGEM ENT M
V0. 7 1 3 No 8 . Au .2 2 g 01
文章编 号 :6 4-6 3 (0 2)8— 0 6— 2 17 19 2 1 0 0 6 0
Ab t a t T ema o e l n i u a i g f i ie e o lr u i g c a d e o t e l so e a h i a tra f sr c : h r lp w rp a tcr ltn u d z d b d b i sn o la d d t h i t n s te ma n r w ma e lo c l e me i t e d s l r i g a e tme h d t c iv f ce t e u u ia i n,C a a h d a tg s o ih c mb si n e f in y h e u f i n g n t o o a h e e ef in s l rz t u z i d f o o lh st e a v n a e fh g o u t f ce c ,wi e a o i d —
u e n p we n u t .C ruaigfudzd b d b i r e eauelw,n 8 0 ~9 0 o ,F claigtea piain o eu- s d i o rid sr y ic lt iie e ol mp rtr o I 5 % n l e t 5 C a i tt p l t f s l i n h c o d
f r i g a e t C mmo l s d d s l r i g a e tw t i so e a h i a t ra ,n t e b i r a d c a o u t n i u i n g n. o z ny u e e u f i n g n i l u z h me t n st e ma n r w mae l I h o l n o lc mb si n i e o d r c o tc ,Ac i v h e u f rz t n d r g c mb si n,Cac u s l rrto o r a e d s l rz t n e fc . i r c ia i tc n a t e h e e t e d s l ia i u n o u t u o i o li m u f ai f u n c e u f i ai f t t p a t l u f u o e h c e a l s o sn t ra a a c t o o e u f r i g e c e c x e me t o s l c e d s l r i ga e t n s t o . x mp e f i g mae l l n emeh d f rd s l i n f i n y e p r n e e t h e uf i n g n d u e meh d u i b u z i i t t u z a Ke r s t e c r u ai g fu d z d b d b i r d s l r e ; ac u s l rr t y wo d :h i l t i ie e o l ; e u u z r c li m u u a i c n l e f i f o
循环流化床锅炉添加石灰石脱硫对锅炉效率的影响精编版

循环流化床锅炉添加石灰石脱硫对锅炉效率的影响文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-循环流化床锅炉添加石灰石脱硫对锅炉效率的影响上海锅炉厂有限公司周一工[内容摘要] 本文阐述了循环流化床锅炉添加石灰石脱硫对锅炉效率的影响,指出了影响因素,并定量分析了各种影响因素的影响程度。
[关键词] 循环流化床锅炉石灰石脱硫锅炉效率影响因素0.前言循环流化床锅炉发展的核心问题是环保问题和效率问题,即在保证效率的同时,降低污染物排放。
目前,对循环流化床锅炉环保问题的研究已进行得非常深入,不仅对低NOX排放、炉内石灰石脱硫等重大问题有了深入的了解,而且对N2O、CO、CXHY等原来不太被人们重视的问题也给予了充分关注,同时,对如何保证和提高循环流化床锅炉效率也有了一定的认识。
但是,添加石灰石脱硫对循环流化床锅炉效率的影响目前仅有一些定性的认识,尚未进行过定量分析。
本文将对这一问题进行专门研究。
1.添加石灰石脱硫的石灰石投入量计算首先,我们列出石灰石脱硫的化学反应方程式:CaCO3——→ CaO + CO2CaO + SO2 + 1/2 O2——→ CaSO4理论上讲,加入1mol(100g) CaCO3后,将减少1mol(64g,或 SO2,多消耗 mol(16g,或 O2,多生成1mol(44g,或 CO2。
但是,从炉内的实际工况考虑,以上两个化学反应都是不能全部正向完成的。
为将其量化,存在Ca/S(摩尔)比和脱硫效率两个衡量参数,即在一定Ca/S比下脱硫效率为m。
在考虑脱硫的情况下,加入炉内的CaCO3重量为:BCaCO3=(100/32)×(Ca/S)×(Sar/100)×Bj kg/h其中: Sar为收到基硫份;Bj为给煤量,kg/h。
注意:这里指的是CaCO3重量,而非石灰石重量。
石灰石重量应为:B S = BCaCO3/CaCO3=(100/32)×(Ca/S)×(Sar/100)×Bj/CaCO3kg/h其中:CaCO3为石灰石中CaCO3含量。
影响循环流化床锅炉炉内脱硫效率的因素及控制

脱 硫 的 最佳 温 度并 不 是一 个 常 数 , 它 与 脱硫 剂 的 品种 、 粒径 、 煅 烧条件等有关 , 一般控制在 8 0 0 %~ 9 0 0  ̄ C 之间 , 低于 7 5 0 ℃时 由于石 灰石反应 的条件 限制 , 几乎不发生脱硫反应 。 温度太低时 , 脱硫反应 变慢 , 脱硫效率下降 ; 温度太高时, C a S O 将会分解 为 s 0 : , 也会降低 脱硫效率 。此外 , 也可能从燃烧效率 、 C O排放上考虑 , 而选择高于 8 5 0 %的床 温 。据报 道 , 德 国四家 循 环 流化 床 电站 锅 炉 的满 负 荷额 定 运 行 床温 都 在 8 5 0 — 8 9 0 c c 范 围内 。
脱 硫 反应 过 程 :
Ca CO3 - - - -  ̄ Ca O+C02 S +02 - - -  ̄ S 02 Ca O+S O2 +1 / 202 - -  ̄ Ca S04
3影 响循 环 流化 床 锅炉 炉 内脱 硫 效 率 的 主要 因素 影 响循 环 流 化床 锅 炉 炉 内脱 硫 效 率 的 因素 比较 多 , 主 要 由脱 硫 剂 特 性 及粒 度 、 床 层 温 度和 钙 硫 比 , 此外 还有 物 料 流化 速度 、 循 环 倍 率 以及煤种 、 石灰石输送 系统等因素决定 。控制好这些因素就 可以 大大提高循环流化床锅炉炉内脱硫效率 。 3 . 1脱 硫剂 的特 性 作为脱硫剂 , 石 灰 石 主 要 有 以下 几 个 特 性 : 反应 活性 、 化 学 组 成、 煅烧产物 C a O的 比表 面 积 、 孑 L 隙率 、 孔 径分 布 和 孑 L 隙结 构 等 。而 对 脱 硫影 响较 大 的是 石 灰 石反 应 活 性 。 反应 活 性 高 , 则 在 表 面 吸收 二 氧 化 硫 的反 应 较 为容 易 。 石 灰 石反 应 活 性受 石 灰 石 的成 分 和 内部 微 观 结 构 等影 响 。 因此 要 提高 脱 硫 剂 的活 性就 应 对 其化 学 反 应性 能 进行分析, 尽可能选取高反应活性的石灰石。 3 . 2 石 灰石 粒 度
循环流化床锅炉脱硫计算

mg/Nm 1180 3kg/h 217
计算 计算
烟气脱硫计 石灰石粉理论消耗量 kg/h 340
计算
算
石灰石粉实际消耗量 kg/h 494
计算
CaSO4生成量
kg/h 462
计算
炉内脱硫70%
给定
FGD入口SO2含量
mg/Nm 3539
FGD装置SO2反应量 3kg/h 742
计算 计算
石灰石粉理论消耗量 kg/h 1160
计算
石灰石粉实际消耗量 kg/h 1688
计算
CaSO4生成量
kg/h 1577
计算
备注:本表数据来自遵义公司锅炉数据,有些数据可能考虑不周不完全正确,只作交流参考。ytg
计算
空预器、除尘器漏风系数
0.05
给定
氧化风机风量
Nm3/h
FGD出口SO2排放浓度 mg/Nm
3200
氧化风机技术协议,两台 运行风量
给定
200
给定
实际钙硫比
3
1.31 验证数据
给定
FGD入口烟气量
Nm3/h 222502
计算
FGD入口粉尘浓度 g/Nm3 22
计算
炉内脱硫90%
给定
FGD入口SO2含量 FGD装置SO2反应量
CaCO3+SO2+1/2O2=CaSO4+CO 2(合并反应式)
计算
计算
石灰石粉实际需要量 kg/h 8202
计算
灰渣生成量
kg/h 20234
排灰与下渣比例按6:4 计算
其中:锅炉出口飞灰量 kg/h 12309
计算
除尘器输灰量 kg/h 12304
探析循环流化床锅炉的优点、特点以及环保效益

探析循环流化床锅炉的优点、特点以及环保效益循环流化床锅炉主要由燃烧系统、气固分离循环系统、对流烟道三部分组成。
其中燃烧系统包括风室、燃烧室、炉膛、给煤系统等几部分;气固分离循环系统包括物料分离装置和返料装置两部分;对流烟道包括省煤器、空气预热器等几部分。
循环流化床的燃烧方式采用了低温、分级、循环燃烧的方式,既控制了NOx 的生成,又可在炉内添加石灰石进行简单的炉内脱除SO2,具有较好的环保性能。
1.循环流化床锅炉的优点1.1燃烧效率高国外的循环流化床锅炉效率能达到99%,我国循环流化床锅炉效率也能达到95~98%。
能有这么高效率,很大一部分原因在于煤粒在循环流化床锅炉炉膛内能充分燃尽。
循环流化床锅炉燃烧属低温燃烧。
燃料由炉前给煤系统送入炉膛,送风一般设有一次风和二次风,有的生产还设置三次风。
一次风由布风板下部送入燃烧室,主要保证料层流化;二次风沿燃烧室高度分级多点送入,主要是为了保证充足的氧量保证燃料燃尽;三次风进一步强化燃烧。
燃烧室内的物料在一定的流化风速作用下,发生剧烈扰动,在高速气流的携带下离开燃烧室进入炉膛,其中较大颗粒因重力作用沿炉膛内壁向下流动,一些较小颗粒离开炉膛进入物料分离装置,炉膛内形成气固两相流,进入分离装置的烟气通过对流烟道内的受热面吸热后,离开锅炉。
循环流化床锅炉一大特点是采用分离回料装置。
分离回料装置有惯性分离和旋风分离两种。
1.2煤种适应性强循环流化床锅炉对低热值无烟煤、劣质煤、页炭、炉渣石矸等都有很好的适应能力,适应性比煤粉炉、层燃炉好。
原因一个是循环流化床配备分离回料装置能够保证煤粒得到充分地燃烧,另外,循环流化床锅炉使煤粒在炉内产生一定的流化,保证煤粒能够得到充分燃烧。
国产循环流化床采用较低流化速度(4.5m/s~5.5m/s)较低循环倍率约(10~20),能够减小分离受热面的磨损。
此外,循环流化床锅炉不仅可全烧当地煤,还可掺烧邻炉(如链条炉)的炉渣。
1.3添加石灰石,有较高脱硫效果循环流化床炉内燃烧过程中产生氧化硫与流化床炉燃烧添加剂一氧化钙发生反应:CaCO3=CaO+CO2;CaO+SO2+(1/2)O2=CaSO4。
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[收稿日期]2009-09-03;[修改日期]2009-11-30[作者简介]殷文香(1971—),女,内蒙古人,高级工程师,从事电力环境保护设计、环境影响评价工作。
工程投运,之后国内300MW CFB 机组相继投入建设,部分已投产运行。
目前,国内CFB 正向更高参数、更大容量发展。
CFB 锅炉的稳定脱硫效率及影响脱硫效率的因素是当前普遍关注的问题。
1CFB 锅炉构成及脱硫原理典型的CFB 锅炉由燃烧室、循环灰分离器、飞灰回送装置、尾部受热面和辅助设备等组成,有些CFB 锅炉还有外置流化床换热器。
燃料颗粒在离开CaO+SO 3→CaSO 4。
CaSO 4逐渐把空隙堵塞,并不断覆盖在新鲜CaO 表面,直到新鲜表面被全部覆盖,反应停止,CaSO 4进入锅炉燃烧后的灰渣中。
2影响CFB 脱硫效率的主要因素[2-4]CFB 的运行控制系统主要包括床温控制、给煤量控制、床高控制、补充床料量控制、脱硫剂控制等。
表1SO 2排放情况数值脱硫效率/%85排放浓度/(mg ·m -3)370.64实际排放量/(t ·h -1)0.411实际运行检测情况脱硫效率/%93.711)91.182)排放浓度/(mg ·m -3)270.081)371.502)平均排放浓度/(mg ·m -3)320.79排放量/(t ·h -1)0.101)0.152)排放量合计/(t ·h -1)0.25项目原设计资料注:1)为1号炉数值;2)为2号炉数值。
许多因素的变化不是孤立的,它们直接或间接地改变了锅炉的运行状况,影响脱硫效率。
2.1Ca/S 比Ca/S 比是影响脱硫效率和SO 2排放的首要因素。
燃用低硫煤时,烟气中SO 2的浓度低,石灰石与SO 2反应速度慢,消耗石灰石量相对较大,要求Ca/S比就高。
不同产地的石灰石在反应活性上有很大差别,因此,在选择脱硫剂时,应对其化学反应性能进行分析,尽可能选取高反应活性的石灰石,降低Ca/S 比,以减少石灰石耗量。
Ca/S 比控制在1.5~2.5为宜。
2.2床温床温主要影响脱硫剂的反应速度、固体物分布及孔隙堵塞特性,从而改变脱硫效率和脱硫剂的使用量。
当床温低于800℃时,石灰石煅烧生成CaO 的速度减慢,减少了可供反应的表面积,脱硫效率下降,床温低于750℃时,脱硫反应几乎不再进行;当床温大于870℃时,分布均匀的CaO 小晶粒会逐渐融合为大晶粒,温度越高,晶粒越大,单位质量内晶粒数量减少,CaO 的比表面积下降,直接影响脱硫率。
因此锅炉床温控制在850~900℃,才能保证锅炉较高的燃烧效率,有效提高锅炉的脱硫效率。
2.3给煤粒径煤粒送入CFB 内迅速被高温物料及烟气加热。
给煤粒径大不仅不利于燃烧,也不利于脱硫。
粒径过小或过大均会使脱硫效率下降。
2.4石灰石性能石灰石中CaCO 3和MgCO 3的含量越高,脱硫能力越强;CaCO 3燃烧生成的CaO 颗粒表面显微孔特性越好,其反应性能越好;无定形石灰石的性能优于晶状石灰石;石灰石的含水量以不大于3%为宜。
2.5石灰石粒径石灰石的颗粒直径对床内脱硫反应工况具有决定性的影响。
粒子如果太细,从床内飞出后不能被气固分离器捕捉送回,不能被充分利用;粒子太粗,CaO 与SO 2反应后在石灰石颗粒表面形成CaSO 4,致密的CaSO 4层阻止了SO 2与颗粒中心区域CaO 的进一步反应。
因此,在CFB 脱硫过程中,石灰石粒径应严格控制在0~2mm 。
床内最佳粒径并不是一个固定值,它与床内的流化速度、料层压差、循环倍率、分离器特性等工况参数密切相关。
2.6分级燃烧方式分级燃烧方式可减少NO x 的排放。
在CFB 中,一次风与总风量的比率及二次风送入位置对脱硫效率有重要影响。
低的一次风比率及高二次风喷入点可有效减少NO x 排放,但使脱效硫效率大大降低。
在CFB 中,一次风量和一次风喷入点均可改变,因此,CFB 对分级燃烧的应用更灵活。
2.7燃料煤含硫量CFB 锅炉燃用不同含硫量煤时,为达到一定的脱硫效率,需控制加入的石灰石数量。
如果不能及时调节石灰石加入量,将对脱硫效率影响较大。
3部分电厂CFB 脱硫效率国内部分电厂的实际运行情况表明,在调整运行工况及Ca/S 比、床温、煤粒粒度、石灰石性能等控制良好时,脱硫效率可达到90%以上,完全可以达到SO 2国家排放标准。
3.1内蒙古乌兰水泥有限责任公司内蒙古乌兰水泥有限责任公司热电2×150MW机组配套2×480t/h CFB ,于2007-02投产运行,中国环境监测总站于2008-06—09对该工程进行了验收监测。
该工程设计煤种为准格尔地区烟煤和乌兰察布市马连滩煤矿的褐煤,在实际运行监测期间燃烧煤种为地方烟煤。
SO 2排放总量与实际监测运行期间SO 2排放总量情况见表1。
该工程实际运行监测脱硫效率高于设计效率,1号炉脱硫效率为93.71%、2号炉脱硫效率为91.18%,SO 2排放浓度分别为270.08mg/m 3、371.50mg/m 3,均能满足GB 13223—2003《火电厂大气污染物排放标准》规定的400mg/m 3标准限值;1号炉、2号炉SO 2排放量合计为0.25t/h 、1375t/a ;按照原设计脱硫效率85%计算,1号、2号炉2台炉SO 2排放量为2260.5t/a ,实际运行中SO 2排放量较原设计减少885.5t/a 。
内蒙古电力技术2009年增刊第27卷48项目月损坏率/%6月7月8月1号炉1212号炉214表32009-06—08脉冲吹灰阀隔膜垫月损坏率统计6结束语电-袋复合式除尘器结合了电除尘与布袋除尘2种除尘技术的优势,可以低成本地满足国家最新烟尘排放控制标准,但降低脉冲吹灰阀的故障率,尤其是防止脉冲吹灰阀隔膜材料的腐蚀是保证电-袋复合式除尘器安全稳定运行的关键,不仅需要及时检修,运行时更要设定合理的清灰制度,在满足运行的前提下,较小的清灰压力和较长的清灰周期有利于延长滤袋的使用寿命。
[参考文献][1]黄炜,林宏,郑奎照,等.电-袋复合式除尘技术及应用[J].中国环保产业,2006(4):40-42.实习编辑:马婷(上接第46页)3.2四川白马电厂全国大型CFB 示范电站四川白马电厂于2005年引进1台由法国ALSTOM 公司设计、1025t/h 常压CFB ,设计煤种灰分35.27%,低位发热量18495kJ/kg ,实际使用的煤种2006年全年燃煤平均灰分44.75%,平均低位发热量16037.37kJ/kg ;2007年上半年燃煤平均灰分45.8%,平均低位发热量14692.03kJ/kg ,2008-01—03,燃煤平均热值为11900kJ/kg ,灰分达56%,但锅炉炉内脱硫状况依然较好,气温、气压也能达到要求。
2007-04,西安热工研究院和四川电力试验研究院对其进行机组环保性能考核试验,结果表明,SO 2排放量仅为0.651t/h ,排放浓度560mg/m 3,脱硫效率为94.72%。
3.3云南开远电厂大唐国际云南开远电厂于2007-02投入2×300MW CFB 机组,该厂是引进法国ALSTOM 技术国产首台最大的CFB 机组,也是世界最大的CFB 机组,燃烧1.6%的高硫煤,SO 2排放浓度为330mg/m 3,脱硫效率达94%以上。
3.4内江高坝电厂1996年,华电高坝电厂引进全国第1台100MW CFB 锅炉,并于1998年投产运行。
实际监测显示,Ca/S 比为2.2时,脱硫效率达到了91.9%。
1998年西安热工研究所对该锅炉进行了脱硫工业试验,得出如下结果:保持颗粒度及床温稳定,随Ca/S 比减少脱硫效率降低;保持颗粒度及Ca/S 比稳定,脱硫效率随床温呈规律性变化,并在床温869℃时取得最大值;当Ca/S 比为2.21时,脱硫效率为90.9%~91.8%。
4结束语CFB 锅炉以其独特的优势在国内外得到了快速的发展,但也因其特有的燃烧和运行方式,在运行中仍然存在一些问题,如燃煤制备系统、给煤系统故障、炉内磨损泄露等,均会导致锅炉的正常稳定运行,继而影响正常的脱硫效率。
随着CFB 燃烧技术的快速发展和在长期生产运行中积累的经验,锅炉运行稳定问题大多已得到较好地解决,在调整锅炉运行工况及Ca/S 、床温、煤粒粒度、石灰石性能等控制良好时,脱硫效率可达到90%以上。
[参考文献][1]朱凯强,芮新红.循环流化床锅炉设备及系统[M].北京:中国电力出版社,2008:8-11,37-39,47-50.[2]周丽.循环流化床锅炉脱硫效率的控制[J].能源技术与管理,2006(4):56-57,66.[3]周一工.循环流化床锅炉石灰石脱硫系统的设计初探[J].黑龙江电力,2000,20(4):50-53.[4]史学锋,冯波.流化床煤燃烧中的脱硫研究综述[J].电站系统工程,1998(6):18-22.编辑:张俊英!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!内蒙古电力技术2009年增刊第27卷49。