210 t顶底复吹转炉炼钢控制工艺的优化

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顶吹转炉炼钢工序优化

顶吹转炉炼钢工序优化
水。
() 加一 个底 吹 氮 工位 , 离 线 底 吹氮 改 为 7增 将 在 线 , 证底 吹氮 时间  ̄2 i, 保 > mn 稳定 了上 钢节 奏 。 通 过 以上各 项 措施 , 转 炉 炼 钢 工 序 生 产 过 使

() 料 稳 定 入 炉 , 理 配 铁 水 、 2精 合 铁块 和 矿 石 比例 , 转 炉 操 作 过 程 稳 定 , 绝 喷溅 , 少 氧 枪 使 杜 减 粘 枪及 粘烟 罩 , 氧枪 枪龄 得到 提高 。 使
() 3 改造 氧枪 喷 头 , 大 喉 口直 径 , 氧 强度 扩 供 由 4 3tm n提 高 到 4 5 3t mn 并 使 用 污泥 球 m /.i . m / . i,
台德马 克小方 坯连 铸 机 , 弧形 半 径 R m, 6 三
机三 流 。
作 为化渣 剂 , 吹炼 过程 化 渣平 稳 , 决 了因供 氧 使 解 强度 增大 而使 化 渣 困难 的 问题 , 供 氧 时 间 由 1 使 4

定 径水 口敞开浇 铸 , 晶器 长度 901, 结 011 浇铸 /1 1
钢温度, 提高终点命中率。 () 6采用高质量透气砖 , 透气砖寿命保证在 8 O
次以上 , 确定 透 气 砖 安 放 在 钢 包 偏 中 心 位 置 较 为 合 理 , 钢水 在包 内可 形 成大 的环 流搅 动 , 证 底 使 保 吹氮效 果 , 以均匀 成分 及 温度 , 连 铸 提供 优 质 钢 为
拉漏 、 角裂 及水 口堵 塞事 故 的发生 。
( ) 强 规 范 工 艺 操 作 , 行 严 格 标 准 化 作 6加 实 业, 严禁无 保 护 渣操 作 和 结 晶 器 内钢 液 面 剧 烈 波
动, 稳定 控 制钢液 面 在 lO m±lm 提高操 作 工 Om O m, 操 作技 能 , 有效 降低溢 漏率 。 () 用 高质量 的钢 包水 口引流 剂 , 钢 包 水 7使 使 口自开 率达 到 9 % 以上 , 免 了 因钢 包 水 口不 能 0 避 及 时打 开 , 成 中包 钢 水下 渣等 事故 的发生 。 造 () 善设 备 条 件 , 8改 稳定 设 备 运行 。精 细 调 整 拉 矫机下 辊 , 使两下 辊 保 持水 平 平 行 , 对拉 矫 机 机 前 托辊 , 二冷 室 内托 辊 进行 精 确 对 弧 , 用水 平 仪严

济钢210t转炉本体自动控制系统调试大纲

济钢210t转炉本体自动控制系统调试大纲

济钢集团有限公司210t转炉本体自动控制系统调试大纲文档号:ZD0804-ZLKZ-TDG01济南钢铁股份有限公司自动化部二〇〇九年九月二十日分管部长:目录1.转炉本体仪表 (1)1.1 转炉本体系统概况 (1)1.2.送电前检查 (1)1.3送电工作 (2)1.4控制回路的调试 (2)1.5电动阀主回路的调试 (3)1.6系统调节回路调试 (3)1.7 PLC模型的调试 (3)1.8带负荷试车 (3)2.转炉辅机系统 (4)2.1系统概述 (4)2.2自动化控制系统调试 (4)2.3调试前工作及调试步骤 (4)3. 转炉倾动氧枪控制系统 (9)3.1转炉氧枪系统概况 (9)3.2系统调试步骤 (10)3.3.自动化系统设备调试 (10)3.4.传动系统设备调试 (13)4.转炉上料系统调试 (19)4.1 系统概述 (19)4.2 柜体检查 (21)4.3 送电前检查 (21)4.4 绝缘检查 (21)4.5 MCC传动柜检查 (22)4.6 系统送电 (22)5. 转炉投料系统 (27)5.1 系统概述 (27)5.2系统功能检查 (27)5.3现场安全辨识 (27)5.4控制柜、控制箱、控制盘设备核查 (28)5.5电源系统检查 (28)5.6接地系统检查 (28)5.7电缆敷设及接线检查 (28)5.8控制网络通信检查 (29)5.9软件下载 (29)5.10现场I/O信号打点调试 (29)5.11单体试车 (29)5.12无负荷联动调试 (29)5.13带负荷联动试车 (29)6. 汽化冷却系统 (30)6.1. 系统概述 (30)6.2控制系统调试 (30)6.3调试前的准备工作 (32)6.4控制回路的调试 (34)6.5 HMI上位手动单调及联动联调 (34)6.6、PLC和变频器调试 (35)6.7、手动试车 (35)6.8、流程自动试车 (35)6.9、观察设备状态 (36)6.10、热负荷试车 (36)本调试大纲遵循自动化部09年2月发布的《自动化工程项目现场调试规范》。

涟钢210tRH炉生产超低碳钢的工艺优化

涟钢210tRH炉生产超低碳钢的工艺优化
制 的优 化
涟钢 20R 炉因 到站温度 普遍较 低 , H 1tH R
图 2 原 工 艺 对 应 R 炉 出 站 碳 H
炉顶枪使用 率高 , 吹氧量 大 , 用循环 2~ rn 采 6i a
后下枪吹氧 , 枪位 、 不变 的吹氧模 式 , 流量 钢水 吹氧时喷溅 严重 , 弯管顶部 高温摄 像头经 常 热

R 炉处理 前通 过 布料 器 将铝 渣 球 均 匀 的 撒 H 在 钢渣 表 面 , 对钢 渣 的表面 进行脱 氧 。
钢 水通过 了真 空槽 的流 量最 大合金 混匀 时 问 最 短 。通 过优 化 环 流控 制 缩 短 了 2 0R 炉 1 tH 的脱碳 时 间 、 金混匀 时 间以及纯 脱气 时 问 , 合 相对 以前工 艺处 理时 间缩短 5— mi。 8 n 4 2 吹氧参 数 、 . 吹氧升 温操作 以及 真 空泵 控
氧后期保证喷溅较小 的前提下枪 位不变提高吹 氧流量缩短吹氧时间 , 吹氧工艺优化后 , 喷溅得 到明显控制 ( 见图 6 。吹 氧升温操 作过程尽量 )
冷态抽气 时间; i a rn
在吹氧前期加入铝 丸, 将钢水温度弁到 目标 温 度 ; 钢 温度 低 时 , 来 需要 吹 氧 升 温 操 作 , 吹
氧 时真 空泵 保 持 在 四级 泵 , 空 槽 压力 7— 真
80 90 l( 0) o 6 7
8P , 氧结束 后 点击 H 画 面 自动启 动 真 k a吹 MI
水 碳 含量 如 图 2平 均值 2 pm。 , 8p
化, 优化后工 艺的吹 氧枪位提 高到 50 m 吹 50 m,
氧时机为真空主阀打开后 l i mn下枪吹氧 , 前期
4 R H工艺优化与效果

210t高效VD精炼炉的研制与优化

210t高效VD精炼炉的研制与优化

210t高效VD精炼炉的研制与优化吴建龙;方杞青;曹永恒;张维;廖彬生;马鹏【摘要】In order to remedy the often-occurred outflow-splashing shortage of the 650 mm undersize head room, the effects of vacuum degree, flow rate of argon, vacuum keeping time on the vacuum degassing are analyzed on the basis oi vacuum degassing thermodynamics and dynamics. An efficient variable vacuum pump system was matched eventually. After detailed debugging, the operating regulation of vacuum system, argon blowing and refining process were optimized. The production results indicate that 210 t VD furnace in Xinyu I-ron & Steel Co., Ltd. Has the advantages of high efficiency and low energy consumption.%为弥补净空高度650 mm过小而溢溅频发的缺陷,以真空脱气的热力学和动力学为基础,分析了真空度、吹氩流量、保真空时间对VD脱气的影响,最终匹配了一套高效变量真空泵系统.经过细致调试,对真空系统运行制度、真空吹氩制度、精炼工艺等参数进行了优化.生产表明,新钢210 t VD精炼炉具有超大高效低能耗的优点,其性能达到了国际先进水平.【期刊名称】《重型机械》【年(卷),期】2011(000)006【总页数】5页(P13-17)【关键词】VD精炼、最大容量;过小净空;高效变量真空泵;低能耗【作者】吴建龙;方杞青;曹永恒;张维;廖彬生;马鹏【作者单位】中国重型机械研究院有限公司,陕西,西安,710032;中国重型机械研究院有限公司,陕西,西安,710032;中国重型机械研究院有限公司,陕西,西安,710032;中国重型机械研究院有限公司,陕西,西安,710032;新余钢铁集团有限公司,江西,新余,338000;新余钢铁集团有限公司,江西,新余,338000【正文语种】中文【中图分类】TF7690 前言新钢210T VD精炼炉是目前国内自主设计的最大容量VD设备,填补了国内200 t以上级别VD真空处理装置的空白,其关键技术均达到国际水平。

210t高效VD精炼炉的研制与优化

210t高效VD精炼炉的研制与优化
L AO n— h n , MA e g I Bi S e g P n
( . C i ai a H ay Mahn r ee rh Is tt C . t . i n7 0 3 ,C ia 1 hn N t n l e v c ie R sac tue o,L d,X ’ 1 0 2 hn ; a o y n i a
r o , te ef cso a u om h fe t fv c um e r e, fo rt fag n, v c m e n i n te v c u de a snga e a — d ge l w aeo r o a uu ke pig tme o h a u m g s i r n
2 XnuI n Sel o,Ld,Xn u3 80 . i r & t . t. iy 3 00,C ia y o eC h ) n
Absr c : I r e o r me y t e o e — c u rd o t o s ls i g s ot g f t e 6 0 t a t n o d r t e d h f n o c re u f w—p a hn h r e o h 5 mm n esz e d t l a u d ri h a e
De eo m e ta ptm ia i n o f c e tVD ur a e v lp n nd o i z to f2 te 1 0 i in f n c
WU J n1 g ,F N i ig ,C O Y n .e g ,Z N i, i . n A G Q — n A oghn HA G We a o q
效果 。
新 钢 20 D精 炼 炉 是 目前 国 内 自主 设 计 1TV
的最 大 容量 V D设 备 ,填 补 了 国 内 2 0 t 0 以上 级

210转炉厂生产工艺简介

210转炉厂生产工艺简介
• 喷粉系统喷粉装置主要由1个储料仓、喷吹罐、粉料输送管线、 气体管线和控制阀站等组成
• 粉剂输送采用氩气和氮气,从喷吹罐向真空槽内采用氩气作 为载气,其余输送采用氮气作为载气
• 顶枪功能:强制脱碳、吹氧升温、顶枪加热、喷粉脱硫、去 冷钢。
六、连铸生产工艺 1、生产工艺流程 A、转炉炼出来的钢水倒入钢包,氩气自动接通,用钢 包车运送到精炼,按不同钢种进行各种处理。处理后的 钢水经行车吊至回转台; B、在钢包接收位置,接上压缩空气配管、滑动水口液 压缸等,将钢包回转到浇注位置,用长水口与钢包滑动 水口连接在一起,打开钢包滑动水口,使钢水注入中间 包,待中间包钢水液面达到要求时,打开塞棒,同时用 塞棒控制注流,使中间包钢水按一定速度注入到结晶器 中。
0段与1段,总计0+16段
连铸浇钢图
连铸浇钢实图
四、铁水脱S的工艺流程
受铁220t 350t吊运座罐 铁水包倾翻车开到搅拌扒渣位 倾动铁水包、扒高炉渣
铁水包进行脱硫处理 计算脱硫剂加入量 加脱硫剂、搅拌
倾动铁水包、扒脱硫渣 铁水包倾翻复位 测温、取样
铁水包倾翻复位 测铁水液面 测温、取样
搅拌结束提搅拌头 铁水包准备进行扒渣
210转炉生产工艺
一、概述 二、主体设备与参数 三、脱S生产工艺 四、转炉工艺制度 五、RH炉生产工艺 六、连铸工艺 七、生产计划编制
一、概述 1、210转炉厂的主要工艺配置
• 二座转炉 • 一座混铁炉 • 三套铁水脱硫装置 • 二座LF炉、 • 二座RH炉 • 二台双流板坯连铸机 • 烟气净化系统、水处理系统等公 用辅助设施
最大炉产钢水量:
230t
炉壳外径:
φ7840mm
炉体高度:
~10294mm

210吨转炉课程设计

210吨转炉课程设计

210吨转炉课程设计一、教学目标本课程的学习目标包括知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。

知识目标要求学生掌握210吨转炉的基本原理、结构和操作流程。

技能目标要求学生能够运用所学知识进行转炉的操作和维护。

情感态度价值观目标要求学生培养对转炉操作的兴趣和责任感。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括210吨转炉的基本原理、结构和操作流程。

首先,学生将学习转炉的基本原理,包括熔炼、吹炼和精炼过程。

然后,学生将学习转炉的结构,包括炉体、炉衬、炉盖等组成部分。

最后,学生将学习转炉的操作流程,包括装料、熔化、吹炼、取样等操作步骤。

三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法。

首先,将采用讲授法,通过教师的讲解,学生能够了解转炉的基本原理和结构。

其次,将采用讨论法,学生通过小组讨论,深入探讨转炉操作流程和问题解决方案。

此外,还将采用案例分析法,通过分析实际案例,学生能够将理论知识应用到实际操作中。

最后,将采用实验法,学生通过实际操作转炉,增强实践能力。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,本课程将选择和准备适当的教学资源。

教材将作为主要的教学资源,用于引导学生学习转炉的基本原理和结构。

参考书将提供更多的相关信息和案例,供学生深入研究和讨论。

多媒体资料将通过图片、视频等形式,生动展示转炉的操作流程和问题解决方案。

实验设备将是学生进行实际操作的重要资源,通过实际操作,学生能够更好地理解和掌握转炉的操作技巧。

五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业和考试。

平时表现将根据学生在课堂上的参与度、提问和回答问题的情况进行评估。

作业将包括练习题和案例分析,以巩固学生对转炉操作的理解和应用能力。

考试将包括笔试和实际操作考试,以全面评估学生的知识掌握和操作技能。

评估方式将力求客观、公正,全面反映学生的学习成果。

六、教学安排本课程的教学安排将根据学生的实际情况和需要进行设计。

教学进度将合理安排,确保在有限的时间内完成教学任务。

济钢210t转炉成功实现智能化炼钢

济钢210t转炉成功实现智能化炼钢

济钢210t转炉成功实现智能化炼钢
杜慧;马广伟;张淋云
【期刊名称】《山东冶金》
【年(卷),期】2010(32)5
【摘要】2010年10月1日上午,济钢210t转炉成功自动冶炼出1炉高质量钢水。

本次冶炼做到了一次命中,平稳高效,吹炼时间较平时节省近20s。

这标志着210t转炉成功实现了“一键式”智能化炼钢。

目前,“一键式”炼钢使用率达到了80%
以上。

智能化炼钢的表现形式即是实现“一键式”炼钢。

“一键式”炼钢是目前最先进的7台炼模式,通过计算机自动控制冶炼过程,收到稳定操作、稳定生产节奏、稳定钢水成分、降低原料和能源消耗等效果。

【总页数】1页(P68-68)
【关键词】智能化;炼钢;转炉;济钢;计算机自动控制;冶炼过程;稳定操作;钢水成分【作者】杜慧;马广伟;张淋云
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TF741.5
【相关文献】
1.干法除尘在济钢210t转炉的成功应用 [J], 李寿金
2.济钢210t转炉SCADA系统的优化设计 [J], 董彬
3.济钢210t转炉协力检修模式安全管理 [J], 贾秀英;刁承民
4.转炉烟道蒸汽余热发电在济钢炼钢厂的实现 [J], 周荣
5.济钢转炉炼钢应用还原铁获得成功 [J], 渠约军
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第3 2卷第 1 期 3 ・ 2 1 年 2月 4 01
特 殊钢
SPECI AL TEEL S
Vo. 2.No. 13 1 F br ay 2 e u r 01 1
2 0t 1 顶底 复 吹转 炉 炼钢 控 制工 艺 的优 化
刘 霞 王晓 丽 张 昭 王双龙 马奇超 李文 艺。 王宏 盛
Absr c I o d r o n r a e h c nv re p o ucin a a lt wih p i z to o c nv re o y e s p y ta t n r e t i c e s t e o e tr r d t c p bii o y, t o tmiai n f o e r x g n u pl t s h d e x g n a el v la h r i d c e ul.o y e lne e e nd c a gng mo e.b sc l e a d d l mie a u ta c r i g t fe e tSic n e n me a a i i n o o t mo n c o d n o di r n o tnti tl m f
lde a d r a o a l o to ftp t .t e tmp rt r fI u d i a l n e s n b e c n rlo i a me h e e au e o q i s≥ 1 6 ℃ a a l trf ig s t n i 0 5 s1d e a e n n t i . i ao M a e i l n e T p a d B t m o ie lwn Co v r r t ra d x I o n ot C mb n d B o n et .Blw n t ema i g rc s t z t n o e o i g S e l k n ,P o e sOp i a i mi o
( 35 Q 5 D)船板 钢 A 6的转 炉基 本技 术参 数 Q 4 E、5 0 , 3
见表 1 工 艺 流 程 为 : 水 脱 硫 一 转 炉 一 L — , 铁 F R 一 连铸 。 H
表 1 20t 炉 基 本 技 术 参 数 1 转
Ta e 1 Basc tc bl i e hnialpa am e e s o 21 o e t r c r t r fa 0 tc nv r e
1 工艺设 备
总结 了冶炼 品种钢 时适 合实 际条 件 的氧枪 自动枪 位 和 自动 加料 控制 模 式 ( 2 , 铁 水成 分 无 较 大 波 表 )在 动 的情 况下 , 吹炼 过 程 的 升 温平 稳 , 炉渣 控 制稳 定 ,
冶炼 管 线 钢 ( 6 、 7 、 S , 强 度 结 构 钢 X 5 X 0 X 0) 高
( 1包头钢铁职业技术学 院, 包头 0 4 1 ; 10 0 2包 钢薄板厂 , 包头 04 1 ) 100


为提高转炉生产能力 , 优化 了转炉供氧 制度 氧枪 枪位 和加料模式 , 同铁水 s 含量 所对应 的基础 不 i
石灰 、 白云石量 和底 吹工艺 , 控制出钢温度 , 使转炉终点 目标一次命 中率从 8 . %提高 到 9 . % , 95 5 4 减少补 吹次数 ; 平 均终点 [ 降至 3 ×1 I; N] 5 0 ”通过钢包 的良性周转 和出钢时问的合理控制 , 使钢包进入精炼工位后钢水温度 ≥1 6 0℃ 。 5
a d b t m lwi g p o e s n o t l a p n mp r t r ,t e c n e tre d p itf s p r e t g f i n r a e r m n ot bo n r c s ,h o v re n on rt ec n a eo t i ce s sfo i h s
关键词 顶 底 复 吹 转 炉 吹 炼 工 艺 优化
2 4
Optm ia i n o n r lPr c s fa 2 0 tTo n to i z to f Co t o o e s o 1 p a d Bo t m
Co b n d Bl wn Co v r e t em a i g m ie o n e trSe l kn
LuX a , n io h n h o , n h a gog ,MaQ ca L n ia dWagH n se g i i WagX al ,Z agZ a Wa gS u nln i i o, i h We y n n o gh n
( a tu I n a d Se lVoain l e h ooy C l g ,Batu01 0 0: 1B oo r n te c t a c n lg ol e o o T e oo 4 1 2 T i 1t Pa t a tuIo n te o hnP ae In ,B oo rn a dSe lC ,Batu0 4 1 oo 1 0 0)
8 . % t 9 . 5 t d ces m s f e l teaea ee d f d ce ss o3 ; n yvr o s u n v r f 9 5 o 5 4 % o e raet e bo h v rg n N I e rae 5X1 i o r w: t 0 a db i u u ro e o t t
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