烧结漏风率检测与措施
唐钢烧结机漏风率的测定与漏风治理

( I r o n wo r k s o f HBI S Gr o u p Ta n g S t e e l Co mp a n y,T a n g s h a n,He b e i , 0 6 3 0 1 6)
Abs t r a c t :The me a s u r i n g me t h od s o f a i r l e a k a ge r a t e o f s i nt e r ma c hi ne a r e i nt r od u c e d.The ma i n pa r t s o f s i n—
~
混 入一定 量 氧 气 , 导 致 烟气 中氧 气 含 量 增加 。根 据 氧 气混 入 比例定 量 计 算 出 烧 结机 系统 的漏 风 率 , 计
算 公式 如下 :
K:( O2 后一 O2 前] / [O2 大 气一 O2 前)×1 0 0 %
( 1 )
测 定 工作 在烧 结 机 台 车运 行 过 程 中 , 利 用 气 体
总第2 5 8期
2 0 1 7年 第 6期
河 北 冶4-
T o t a l N O . 2 5 8
2 0 1 7。 Nu mb e r 6
唐 钢 烧 结 机 漏 风 率 的 测 定 与 漏 风 治 理
程 翠花 , 范兰涛 , 甄 常亮 , 李 旺 , 闰 宝忠
( 河 钢 集 团唐 钢 公 司 炼 铁 部 , 河北 唐山 0 6 3 0 1 6)
t o 43. 21 % .t he ma c h i ne —ho u r
Ke y W or d s:s i n t e r i ng ma c h i ne,a i r l e a ka ge r a t e, d e t e c t i o n;t r e a t me n t
昆钢烧结系统漏风情况调查

烧结机机头 41.06
表 2 本部300 m2烧结机漏风率(%) 烧结机机尾 45.45
台车至大烟道(主体) 38.71
表 3 新区300 m2烧结机烟气分析结果
风 箱号
取样点
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#
板之间;台车挡板与台车之间。此外,烧结机风 箱、导气管、烟道除尘系统等处也存在漏风。 2.2 测定原理
测定采用的是烟气分析法,即:取所测部位 前后测点烟气,分析结果按物质平衡进行漏风率 计算,根据烟气中不同成分浓度的变化列出平衡 方程,找出前后风量的比值和成分浓度之间的关 系,从而间接算出漏风率。
整个抽风系统如果完全不漏风,那么台车 底部的废气成分与抽风系统的其他各段管道乃至 风机的出口处的废气成分是完全相同的。但实际 上,由于系统漏风,吸入了外界的空气,于是使 废气成分发生了变化。在生产实践中,炉蓖下部 的废气含O2量低,其他各部位漏入空气后,废气 中的O2的含量就会升高。根据台车底部与管道某 部废气含O2量的变化对比关系,就推算出这两部 分之间的漏风率。若要测定台车下部至除尘器入 口之前烧结机本体系统的漏风率,只要测得这两 点的废气含O2量就行了,然后按公式进行计算, 即可得出系统漏风率。 2.3 废气分析法的测定过程
续表 1
风 箱号
16#
17#
18#
20.09 20.13 20.40
19# 20.70
20# 20 出口处 出口处 前烟道
13.88 20.88 16.22
根据烟气分析结果,应用公式计算得出以下 数据 :
烧结机结构漏风的技术改进措施

烧结机结构漏风的技术改进措施摘要:在烧结机运行过程中,经常会出现的一个问题就是漏风问题,这一问题在烧结机运行时候对于设备的影响较大,因此我们要对烧结机的漏风问题从设备结构上进行相应的技术处理和改进。
在设备运行的过程中,出现设备漏风的原因有很多,在实际的运行过程中我们要根据不同的情况进行针对性的分析。
本文主要针对烧结机在运行过程中的漏风问题进行结构上的技术分析,给出相应的改进完善措施。
关键词:烧结机设备;机械结构;漏风;技术改进措施前言:目前在烧结机运行的过程中主要存在的问题有两个,首先是烧结机的能耗过高,其次是烧结机的利用率偏低。
导致这两个问题产生的主要原因还是烧结机设备在运行过程中出现的漏风问题。
目前我国国内烧结机的漏风率达到了50%以上,这同世界发达国家的30%以内有着不小的差距。
根据实际烧结机运行过程的分析,烧结机的主要结构漏风量分析如文。
1.烧结机在运行过程中出现漏风的原因分析1.1烧结台车本体漏风对部分烧结机部分台车进行分析,部分台车已使用较久,台车两侧端面、篦条销子孔的位置磨损严重,台车本体烧损变形,两台台车接触时,底部台肩端面甚至存在5mm的间隙。
另外,由于固定滑道出现变形,台车运行过程中跑偏,相邻台车互相摩擦碰撞,也造成一定程度的漏风,此部分漏风占到总风量的30%。
1.2机头、机尾密封装置漏风50m2烧结机改造前使用的机头机尾密封装置为国内较落后全金属密封,它是由台车底梁长度方向排列的4块板对接而成,工作过程中通过台车底梁底面在全长范围内与密封盖板相互贴合来保证烧结机机头机尾的密封。
但实际使用过程中,因每部台车底梁均存在不同程度的下挠,导致密封板与台车之间存在间隙,而且原机头机尾密封装置经常出现密封盖板挤料卡住弹不起来的问题,严重影响机头机尾密封效果。
为避免台车与密封板之间出现硬性摩擦,将密封板与台车底梁之间的间隙调整为5mm,使此处漏风严重。
2.烧结机在运行过程中出现漏风的结构位置以及相应的改进措施在烧结机运行过程中出现漏风情况的结构很多,但是我们在实际的整改过程中只需要对头部密封装置以及尾部密封装置;台车以及台车栏板进行相应的技术结构改进,就能够很好地控制烧结机的漏风状况,下面进行详细的分析。
烧结漏风治理措施

烧结漏风治理措施引言在烧结过程中,烧结机的漏风问题一直是影响烧结质量和生产效率的重要因素之一。
烧结机漏风会导致烧结矿的成品率下降,燃料消耗增加,烟气排放量增加等问题。
因此,针对烧结漏风问题,采取合理的治理措施,对于提高烧结工艺的稳定性和效率至关重要。
本文将介绍几种常见的烧结漏风治理措施。
1. 漏风点检查与修复烧结机漏风点通常主要集中在烧结机正压部分和烧结机排风部分,因此,定期的漏风点检查与修复至关重要。
首先,对烧结机进行全面检查,确定漏风点的位置和数量。
然后,根据实际情况,采取密封、焊接等方法进行修复。
需要注意的是,在修复过程中,要选择高温、耐腐蚀的密封材料和焊接材料,确保修复效果持久。
2. 烟气流量控制合理控制烧结机的烟气流量,可以有效减少漏风问题。
首先,需要调整烟道的开口大小,使得烧结机内部的压力保持在正压状态,减少漏风量。
其次,可以通过增加烟气流量检测仪表来实时监测烧结机的烟气流量,及时调整炉排风扇的转速,保持烟气流量的稳定性。
最后,要定期对烟道进行清洗,防止煤灰、结焦物等堵塞烟道,导致漏风问题。
3. 优化烧结工艺参数合理优化烧结工艺参数,可以有效降低烧结机的漏风情况。
首先,要合理控制烧结机的进风和排风风量,保持良好的气流平衡状态。
其次,要根据烧结矿的性质和成分,合理调整烧结机的料层高度、出炉温度等参数,确保烧结过程的稳定性。
最后,要加强烧结机的自动控制系统,提高烧结过程的自动化水平,减少人为操作的误差,进一步降低漏风风险。
4. 加强设备维护与管理定期的设备维护与管理对于减少烧结漏风问题非常重要。
首先,要定期对烧结机进行检修和保养,检查机械密封、气动密封等部件的磨损情况,及时更换损坏的部件,确保设备的正常运行。
其次,要加强烧结机的运行监测,建立完善的设备运行记录和故障诊断系统,及时发现并处理漏风问题。
最后,要加强对操作人员的培训与管理,提高操作人员的技能水平和安全意识,降低人为因素导致的漏风问题。
烧结风箱漏风率方案

以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown文本格式输出,不要带图片,标题为:烧结风箱漏风率方案# 烧结风箱漏风率方案## 1. 引言烧结过程在钢铁生产中起着重要的作用,但烧结风箱漏风率的提高会导致烧结效果的下降,降低生产效率。
因此,采取措施减少烧结风箱的漏风率对提高烧结生产效率具有重要意义。
本文将介绍一种有效的方案来降低烧结风箱漏风率。
## 2. 方案描述烧结风箱漏风率的提高主要是由于风箱与其他设备之间的连接不严密所引起的。
为了解决这个问题,我们提出了以下方案:### 2.1 检查连接状态首先,我们需要定期检查烧结风箱与其他设备之间的连接状态。
如果发现连接不严密,应立即采取措施予以修复。
这可以通过检查密封垫圈、连接螺栓等方式来进行。
### 2.2 加强密封措施其次,我们可以采取加强密封措施来减少烧结风箱的漏风率。
这包括使用高质量的密封垫圈和密封材料,并确保密封件与设备之间的连接紧密。
### 2.3 增加密封性能测试另外,我们还可以增加烧结风箱的密封性能测试频率。
通过定期进行密封性能测试,及时发现并修复烧结风箱的漏风问题,可以有效降低漏风率。
### 2.4 加强维护保养最后,加强烧结风箱的维护保养工作也是降低漏风率的关键。
定期清洁风箱内部和外部的积尘和杂物,并定期更换密封件,以保证烧结风箱的良好状态,减少漏风率。
## 3. 方案效果评估为了评估所提出的方案的效果,我们可以采取以下几种方法:### 3.1 漏风率测试首先,可以通过进行漏风率测试来评估方案的效果。
在修复和加强密封措施后,进行漏风率测试并与之前的测试结果进行对比,以确定漏风率是否有所下降。
### 3.2 生产效率评估另外,还可以通过评估生产效率的提高来间接评估方案的效果。
如果漏风率降低能够使烧结生产效率提高,那么可以认为方案有效。
## 4. 结论通过采取检查连接状态、加强密封措施、增加密封性能测试和加强维护保养等措施,可以有效降低烧结风箱的漏风率。
分析烧结机漏风治理技术研究现状与发展

分析烧结机漏风治理技术研究现状与发展烧结机是冶金行业中常用的设备,用于将原料颗粒烧结成固体块状物。
在烧结机的运行过程中,漏风问题会给生产带来很多不利影响,例如降低了烧结机的效率,增加了生产成本,甚至对环境和人员造成了危害。
烧结机漏风治理技术的研究和发展成为了冶金工程领域的热点问题。
目前,烧结机漏风治理技术的研究现状主要分为以下几个方面:漏风检测技术、漏风原因分析技术、漏风治理技术以及漏风后的效果评价技术。
下面将逐一对每个方面进行介绍。
首先是漏风检测技术。
烧结机的漏风点通常是分散的,而且难以直接观察到,因此漏风检测技术就显得尤为重要。
目前,常用的漏风检测技术主要包括压差法、烟气追踪法、红外线检测法以及超声波检测法。
这些技术能够有效地发现烧结机漏风点的位置和数量,为后续的漏风治理提供了重要的依据。
其次是漏风原因分析技术。
烧结机漏风的原因很复杂,通常包括设备老化、密封件损坏、排气系统堵塞等。
对漏风原因进行深入分析是非常必要的。
目前,常用的漏风原因分析技术主要包括气动力学模拟技术、流体力学模拟技术以及传热学模拟技术。
这些技术能够帮助工程师们深入理解漏风的形成机制,有针对性地制定漏风治理方案。
接下来是漏风治理技术。
根据漏风的具体原因和位置,工程师们可以采取不同的治理技术。
目前,常用的漏风治理技术主要包括更换密封件、清理排气系统、改造设备结构以及优化运行参数。
这些技术能够有效地降低烧结机的漏风率,提高生产效率,减少能耗。
最后是漏风后的效果评价技术。
治理了烧结机的漏风问题之后,如何评价效果也是非常重要的。
目前,常用的效果评价技术主要包括温度场分析技术、压力场分析技术以及气体成分分析技术。
这些技术能够为工程师们提供全面的漏风治理效果评价,为进一步的改进工作提供参考。
烧结机漏风治理技术的研究现状已经比较成熟,但也面临着一些挑战。
未来,我们需要进一步完善漏风检测技术,提高漏风原因分析技术的精准度,探索更多新型的漏风治理技术,以及加强漏风后的效果评价技术。
烧结漏风率重现性测定实践

漏风 ,那么 台车篦条底部的废气成分与抽风系统
的其 他各 段 管 道 乃至 风 机 的 出 口处 的废 气 成 分 是 完 全 相 同 的 。但 实 际上 ,由于 系统 漏 风 ,吸 入 了 外 界 的空气 ,于 是使 废 气 成 分发 生 了变化 。在 生
比增加 ,成本增加 ;此外 ,产生噪音使 工作环境
动烟 尘采样 器进行 了烧 结机本 体漏 风率重 现性
2 . 3 漏 风率计 算 公式
动烟尘采样器1 套。
漏 风 风 K 漏 罢
: 大气 中 的氧 含量
一
× ・ 0 o % ( ・ )
×1 0 0 % 篦条 下 加权 平均 氧 含量 ’ ‘
3 测 定 结果
3 . 1 不 同时点 的测 定结 果
量减少 ,一方面直接影 响燃料的燃烧速度 ,降低
了垂 直烧 结 速 度 ,从而 降低 烧 结生 产 率 、增加 能 耗 :另 一方 面影 响 烧 结 料层 氧 化性 气 氛 的形 成 ,
烧 结矿 亚铁含 量升 高 ,烧 结矿还 原度 降低 ,不
利 于高 炉 充 分利 用 间接 还原 ,最 终 导致 高 炉 燃 料
的废气 中氧气含量数值 中,最高为烧结机尾风箱
(1 4 风 箱 ),其 次为 烧 结 机 头风 箱 ( 0 风箱 ), 呈 现 出u形 ,表 明烧 结机 台 车与风 箱 间漏风 最 大 区
域 为机 头 、机 尾 处 。
箱 ,同下 午 的 l 3 风 箱相 比 ,出现 了烧 结 终 点 后移 的现象 ,这 与生 产 实际相 互 吻合 。 根据图 l 测 定 数 据 ,按 照公 式 ( 1 )计 算 的漏
公 式 中 ,K漏一 以抽风 系统 前后 含 氧量 变化 求 得 的 漏风率 ,%;
烧结系统漏风分析及治理

烧结系统漏风分析及治理摘要针对目前国内烧结系统漏风率普遍偏高的情况,本文从烧结系统设计的角度,分析了漏风产生的原因,并提出了相应的解决办法。
关键词烧结机;台车;漏风率;端部密封0 引言带式烧结机是烧结厂中最主要的设备,其主要形式是抽风烧结。
烧结系统漏风主要指在抽风作用下烧结台车铺底料高度以下的空气不通过料面而是通过各漏点进入烧结主排气管道中。
漏风不仅导致系统主抽风机能耗增加,烧结矿的产量和品质下降,而且对烧结烟气余热回收利用产生不利影响。
据统计,目前国内烧结机漏风率一般都达到40%以上,与国外先进水平日本20%相差甚远。
为此,本文从烧结机系统设计的角度,分析了漏风产生的原因,并提出了相应的解决办法。
1烧结系统漏风点分析通过对烧结机系统进行仔细分析,并综合现场的实际使用情况,烧结系统漏风主要体现在以下几个方面:1.1烧结机台车漏风台车漏风主要包括台车栏板之间漏风和台车密封装置与滑道之间漏风。
为适应热膨胀要求相邻两块台车栏板之间设计时保留了一定间隙会导致漏风。
台车的密封装置密封滑板由高强耐磨碳钢制作,用销轴及弹簧将其装入密封盒中,其中弹簧以适当的压力将密封滑板压于滑道上,以实现台车与风箱滑道之间的密封作用。
实际生产中台车密封滑板底面与滑道之间经长时间的使用之后会产生过渡磨损,导致台车密封板处的弹簧压紧力不足或失效,密封板上下不灵活会出现漏风,此处漏风为烧结现场主要漏风点之一。
1.2风箱和管道系统漏风风箱和管道系统中的烟气含有粉尘、高浓度硫酸等易磨损和易腐蚀的物质,而且高速烟气也对风箱侧面和管道内壁不断冲刷,长时间的使用后部分风箱和管道会出现开裂、穿孔现象,导致漏风。
法兰面的变形及密封垫的损坏也会引起漏风。
传统烧结机密封垫采用了石棉橡胶板材质垫片,使用时间长了石棉会开裂,并在抽风形成的负压作用下被吸走,导致漏风现象越来越严重,此处漏风为烧结系统主要漏风点之一。
1.3风箱端部密封漏风烧结机风箱端部密封分为头部和尾部密封,台车运行到这两个部位时有密封板与台车底梁形成密封,但由于风箱内负压高,密封板上有散料,台车底梁不平整,台车梁与密封板之间形成间隙导致漏风,这两个部位是烧结机的主要漏风点。
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烧结漏风率检测与措施华吉涛山东莱钢永锋钢铁有限公司炼铁厂山东齐河251100内容摘要面对目前绝大部分钢厂在烧结过程中存在漏风严重的情况,详细的阐述了烧结过程中漏风的相关原因,介绍了漏风率的检测方法,并从中分析出一些不足,提出了相应的解决办法。
关键词烧结机漏风率密封1、前言在冶金行业中,烧结生产是一个十分重要的原料制备工序,烧结生产的产品质量和效率直接影响着高炉炼铁生产的质量和效率。
目前,国内有关单位在优化烧结生产、提升技术装备档次和水平等方面进行了积极的探索,并取得了明显的效果。
不过,从适应钢铁生产技术进步不断加快的形势出发,从全面提高整个烧结生产技术装备水平的现实出发,我们还有很多工作要做。
其中烧结过程中的漏风更是普遍存在,据统计国内烧结机的漏风率一般都达到60%之高,制约了生产能力的进一步提高,同时还提高了生产的成本。
使得烧结能耗变的很大,有70%到80%的能耗消耗在了主抽高压风机上。
在现实中我们通常用漏风率来表示烧结机的漏风程度。
所谓漏风率是指漏风量与抽风之比。
一般漏风点多在烧结机首部、机尾、滑道、台车之间,除尘器和抽风管道之间目前,国内测定漏风的方法有:废气分析法、密封法和料面风速法等。
烧结过程之所以能够不断地进行下去,主要是依靠混合料燃料在空气中提供热源来保证的。
因而风量对于烧结生产的产品质量是具有重要意义的。
2、导致漏风的原因(1)由于运行的设备不能与固定滑道很好接触、台车与台车之间和档板与档板之间以及台车箅条与挡销之间存在的缝隙,造成了40%以上的严重漏风;(2)烧结料层的透气性较差,特别是烧结过程中的热态透气性较差,这一点可以通过风箱负压接近或略高于风机设计值得到证明;(3)烧结生产的大量热废气随着烟囱白白跑掉,造成了热源的100%浪费;(4)管道、风箱的磨损以及烟道卸灰阀的漏风、占漏风率的5%到10%;3、烧结系统各部位漏风的检测烧结烟道中的气体包括点火燃烧的废气、烧结过程中燃烧出的废气和漏风三大部分。
主要成分有:CO2、O2、CO、SO2、N2;其中空气的主要成分为CO2、O2、H2O、N2等。
所有的这些气体成分中,O2含量的在线检测技术相对比较成熟,在国外的使用也比较的广泛,因此,可以通过检测O2的含量来检测管道烧结机等设备的漏风率。
氧气的含量与烧结漏风率的关系如下:V废* O2废+V空* O2空V度+ V空V空V度+ V空由这两个公式换算可得:O2烟-O2废O2空-O2废其中:=L f = O2烟=L fV废——点火燃烧的废气和烧结燃烧废气的体积V空——漏风进入大烟道的空气体积V烟——大烟道中气体的体积O2废——点火燃烧废气和烧结燃烧废气中的氧气含量O2烟——大烟道气体中的氧气含量O2空——漏风进入大烟道的空气中的氧气含量L f ——漏风率这种测量方法是采用的氧化锆探头的分析仪进行相关测量的,即使用氧化锆元件在漏风地点前后测量,将测得的数据传输到电脑中,通过烟道废气中的含氧量变化反应出烧结机的控制现状。
设备的安装(见图1):图1 含氧分析仪的安装接线图下面是日本某烧结厂烧结机漏风率检测的结果,其氧浓度相差达1.8%,由此可推出漏风率达16.8%。
(见图2)显然漏风率能达到16.8%,体现出了国外发达国家对漏风的控制及治理改造以达到相当高的水平。
对于国内相关企业而言,要想治理烧结漏风难度很大,而且耗资巨大,面对这样的现象,现结合相关企业的实际情况,从尽量节约改造经费又能达到很好的漏风控制力度出发,设计了相关的改造方法。
图2 日本某烧结厂烧结机漏风检测结果4、烧结漏风综合治理改造方案相关基本措施如下:(1)风箱端部密封采用全金属结构的密封装置;(2)烧结机台车密封与滑道之间主要采用智能润滑装置生成的油膜来减少漏风;(3)风箱箱体与横梁、纵梁的结合处采用新型金属石墨垫板密封;(4)对台车自由滑道进行了改进,在滑道中增设一薄钢垫及O 形圈,防止漏风;(5)固定滑道与纵梁结合处增涂一种耐温滑道胶,侧边加挡风板;(6)提高烧结台车制造精度及装配精度以减少台车之间的漏风。
以上基本措施虽然可以达到一定的效果,但是始终不是长远之计,下面将结合生产的实际,对一些新技术进行相关的分析和运用。
(1)高效回收与利用烧结过程余热资源,可将烧结矿冷却废气循环到烧结机上,将热源用于烧结、点火或者预热混合料等,实现热能综合利用;(2)采用烧结机全屏蔽漏风治理技术;(3)取消现有烧结机头尾密封装置,利用全金属柔磁性密封技术,实现烧结机头尾部动态柔性线密封和面密封。
该技术在新兴铸管、山西海鑫、承德新新钒钛、山东潍坊振兴焦化等多家冶金企业应用,收到良好效果。
4.1 烧结矿冷却废气高效回收与利用烧结过程余热资源烧结冷却废气的废热利用钢铁工业是国民经济中的耗能大户,烧结能耗一般占企业总能耗的10%以上,仅次于炼铁。
烧结矿的物理热(温度600-800 ℃,占烧结过程热耗1/3以上。
在烧结矿冷却过程中转化为废气的湿热,冷却废气的温度为50~350℃,大型烧结机小时排气量在数十至数百万以上。
冷却废气的显热和可能被回收的部分都是钢铁企业排放的废热中最大的部分,这是废热回收利用的重点。
冷却废气属于中低温热源,其中中温部分(温度300℃左右)的开发技术比较成熟,在烧结厂中用作点火器的助燃风,生产蒸汽或余热发电等;低温部分(温度200℃左右)一般排入大气,尚未在工业生产中利用。
冷却废气废热的开发利用某新烧结分厂装备有两台300M²的烧结机,每台环冷机装置一台260 M²的鼓风环式冷却机,环冷机风系统配置(如图3所示)。
热烧结矿经冷却后温度降到100℃,空气被加热至50~350℃(即冷却废气)冷却废气由坏冷机上的三个烟囱排放,其温度(如图4所示)。
图3 环冷机风系统配置图图4 鼓风环冷机各风机烟气温度新烧结分厂冷却废气的废热利用(如图5所示)。
每台环冷机鼓入的风量为93万M³/h,(运转3台风机)124万M³/h ,(运转4台风机),系统的漏风率为50%,冷却废气量为45~60万。
冷却废气中的中温部分(温度300℃左右)约占1/4~1/3 ,即为10~15万M³/(台·h)或15~20万M³/(台·h)用于余热锅炉生产蒸汽。
冷却废气的低温部分(200℃以下)其量35~45万M³/(台·h),其中可能利用的(200℃左右)为20~25万M³/(台·h)或25~40万M³/(台·h),其热量为40~50G J/(台·h)开发利用这一部分废气来解冻物料和热风烧结;其余部分由3号烟囱排入大气。
图5 冷却废气热量利用示意图低温废气热风循环烧结流程通过实验结果表明:热风烧结的热效率随热风温度升高而降低,适宜的热风温度为200~300℃,适宜的送风时间占烧结时间的1/3。
据此确定了(如图6所示)的低温废气热风烧结流程,即引风机将环冷机三段废气,通过热风管道系统送到烧结机台车上面的热风罩内,向料面供应废气,主风机再将其吸入料层之中进行烧结。
废气的物理热可补充烧结料上层的热量不足,使烧结饼上下层温度趋于均匀,烧结矿质量得到改善。
图6 低温废气热风烧结流程4.2采用烧结机全屏蔽漏风治理技术(相关图片如下)全屏蔽顾名思义就是把烧结机进行包装密封处理,这里不详细分析阐述。
4.3 全金属柔磁性密封技术头尾全金属柔磁性密封装置技术原理图(见图7)是:在机头、机尾密封盖板上设有磁性吸附块,通过磁力线的作用,密封盖板上吸附粉尘或积料。
使盖板与台车之问存在着柔性密封层。
消除了由于台车底梁发生变形而存在的间隙:其中所述密封盖板与密封箱体外部连接处设有弹簧连接板。
形成柔性密封连接,当盖板在台车和弹簧作用下,进行上下移动时,弹簧板也发生变形,与盖板同步,达到了密封效果台车全封闭多级磁力密封技术的机理是将烧结机风箱座下部起用钢板把台车两侧全部屏蔽起来。
栏板上部安装活动式密封上盖板。
在负压的作用下紧贴台车挡板上沿形成一道密封:在台车挡板里侧设有磁性密封板插在台车料面又形成一道密封:磁性密封板吸附大量的粉层再次形成一道柔性密封。
台车进出口端面采用三道插板密封,达到了对台车体和滑道漏风的综合治理。
综上所述由此可见,烧结机头尾密封采用全金属柔磁性密封装置,实现烧结机头尾部动态柔性线密封和面密封;烧结机本体采用全屏蔽漏风治理技术,它是将台车挡板及轨道、滑道等漏风部位全部置于密封罩之下。
实现了烧结机从台车、挡板、插销和台车滑道漏风的综合治理。
以上两项密封技术是烧结行业漏风治理的一个突破。
而且,由于该技术不是从传统意义上治理漏风的,对烧结机台车要求不高,故可延长台车的使用寿命。
正常时一套台车的使用寿命为3 ~4年。
应用该技术后。
台车的使用寿命可延长2年,按每套台车540万元计,可直接降低设备费用为270万元。
图7 全金属柔磁性密封装置技术原理图5、结语由此看来,降低漏风率是烧结生产增加产量、降低成本、增加效益的最直接、最有效的途径。
在综合运用上述漏风治理技术后。
漏风率可降低到15%左右,台时产量可提高5%。
同时可以改善烧结矿质量。
特别对节能更具有意义。
参考文献1、烧结机台车的漏风及防治--《冶金动力》2005年06期;2、烧结机抽风系统漏风原因分析及对策--《山东冶金》2007年05期王新章,李前,张子元,刘传振,吕海滨等;3、《烧结球团》,王招素,1996年3月21日。