多喷嘴对置式煤气化炉用耐火材料的研制及应用
论多喷嘴对置式水煤浆气化技术进展及应用

论多喷嘴对置式水煤浆气化技术进展及应用1. 引言1.1 研究背景水煤浆气化技术是一种将煤炭转化为天然气或合成气的重要技术途径,具有节能减排、资源综合利用等显著优势。
随着环境保护意识的增强和对清洁能源需求的日益增长,水煤浆气化技术在实现低碳经济、减少大气污染和推动能源革命方面具有重要意义。
多喷嘴对置式水煤浆气化技术作为水煤浆气化技术的一种新型形式,以其高效、节能、环保等优势逐渐受到研究者们的关注和重视。
深入研究多喷嘴对置式水煤浆气化技术的原理、特点及应用,对于加快其推广应用、促进环境保护和可持续发展具有重要的现实意义。
本文旨在系统探讨多喷嘴对置式水煤浆气化技术的研究进展及应用案例,为未来该技术的发展和应用提供理论和实践参考。
1.2 研究意义多喷嘴对置式水煤浆气化技术的研究意义主要体现在以下几个方面:多喷嘴对置式水煤浆气化技术在工业生产中具有广泛的应用前景,可以为工业生产提供稳定、高效的燃料来源,提高生产效率,降低生产成本。
深入研究多喷嘴对置式水煤浆气化技术的意义在于推动我国工业生产的现代化和智能化发展。
多喷嘴对置式水煤浆气化技术的研究还对环境保护具有重要意义。
通过提高煤炭资源利用效率,减少燃烧排放,降低二氧化碳等温室气体排放量,可以降低空气污染和温室效应,有利于改善环境质量,保护生态系统,实现可持续发展。
深入研究多喷嘴对置式水煤浆气化技术的意义不仅在于提高能源利用效率,促进工业生产发展,还在于保护环境,实现可持续发展目标。
这些方面的重要意义将在接下来的正文部分进行详细阐述。
1.3 研究目的本文的研究目的是探讨多喷嘴对置式水煤浆气化技术在能源利用和环境保护领域的应用前景。
通过系统分析该技术的原理、特点、优势以及研究进展,我们旨在深入了解多喷嘴对置式水煤浆气化技术在气化过程中的效率和环保性能,以及其在实际应用中的应用案例。
特别是我们希望通过对多喷嘴对置式水煤浆气化技术的研究,为未来该技术的进一步发展提供参考和支持,为节能减排领域的发展做出贡献。
论多喷嘴对置式水煤浆气化技术进展及应用

' 三( 运行状态 现阶段多喷嘴置式气化技术多采用系统化运行方式"在 生产过程中负荷一直在 '1h左右"并且考核期间原料煤指数与 设计煤种指数相差不大"各项数据均处于正常状态# 详见下表# 在实际工作中"一般采用多喷嘴气化技术实现一对烧嘴带压投 料的优势"从而保证切换过程中安全# 气化炉在生产中具有以 下两个特点!第一"气化炉负荷"气化炉属于目前我国单炉处理 能力最大的水煤浆气化炉"其设计生产合成气高达 $$;%%%9( *L" 其日产合成氨高达 $(%% 吨"并且实际生产中产能也能达到 $(%% 吨每天)第二"运行过程中系统稳定性比较高"并且具有操作灵 活的特点# 由于其采用四个进料系统"因此其抗干扰能力比较 强)运行中带压连投技术的应用"若出现单个进料系统故障"则 只需要停止一对烧嘴即可"另一对烧嘴不会受到影响"在解除故 障后"则只需要停运烧嘴就可以实现在线投入运行"有效降低了 整个系统的停运风险)同时还具有负荷调节灵活的特点"在煤浆 进料过程中具有同步等量的优势"同时操作人员还可以控制每 个烧嘴的氧气"从而起到调节作用#
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论多喷嘴对置式水煤浆气化技术进展及应用
牟连维
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司#内蒙古鄂尔多斯#"&*%"*
摘4要多喷嘴置式水煤浆气化技术属于我国自主研发的大型煤气化技术!其核心就是实现煤炭的清洁化和高效化# 基于 此!本文从喷嘴置式水煤浆气化技术的应用出发!并分析气化炉压力控制"蒸发热水塔结构优化以及运行状态等技术的应用!借 助多喷嘴置式水煤浆气化技术进展和应用分析!以期为能源高效化应用提供帮助#
科技成果——多喷嘴对置式干煤粉加压气化技术

科技成果——多喷嘴对置式干煤粉加压气化技术项目简介煤炭气化,即在一定温度、压力下利用气化剂与煤炭反应生成洁净合成气(CO、H2的混合物),是实现煤炭洁净利用的关键,可为煤基化学品(合成氨、甲醇、烯烃等)、整体煤气化联合循环发电(IGCC)、煤基多联产、直接还原炼铁等系统提供龙头技术,为现代能源化工、冶金等行业的技术改造和节能降耗提供技术支撑。
多喷嘴对置式干煤粉加压气化技术是世界上最先进的气流床气化技术之一。
干煤粉经四个对置的喷嘴弥散后进入气化炉(可以是耐火砖为衬里,也可以以水冷壁做衬里)内,与氧气反应生成含CO、H2和CO2的合成气,从气化炉出来的粗合成气经新型洗涤冷却室、混合器、旋风分离器和水洗塔等设备的洗涤和冷却后进入后序工段;气体洗涤设备内的黑水则经高温热水塔进行热量回收和除渣后成为灰水再返回气体洗涤设备内,全气化系统实现零排放。
该技术煤种适应性广,如果采用水冷壁衬里,则可气化灰熔点超过1500℃的煤种,具有广阔的应用前景。
该技术工艺指标先进,以耐火砖衬里气化炉、北宿精煤进料为例,其合成气中(CO+H2)含量89%-92%,碳转化率>98%,与水煤浆进料相比,比氧耗降低16%-21%、比煤耗2%-4%。
该技术生产强度大,专利实施许可费低。
所属领域化工、能源项目成熟度正在产业化进程之中应用前景多喷嘴对置式干煤粉加压气化技术,打破了国外技术在干煤粉气化领域的垄断地位,具有完全自主知识产权。
在2007年第4季度完成水冷壁中试,在“十一五”期间建成粉煤气化产业化装置。
知识产权及项目获奖情况与多喷嘴对置式干煤粉加压气化技术相关的有二十余项发明专利和实用新型专利,拥有自主的知识产权。
项目曾得到国家“十五”科技攻关和“十一五”“863”课题、“973”计划的支持。
所获主要奖励有:2004年度煤炭工业十大科学技术成果,2002年中国电力科学技术奖二等奖。
合作方式主要以专利(实施)许可和技术转让的模式合作。
多喷嘴对置式气化技术及应用-20131104

兖矿鲁化 1台4.0MPa-1150TPD
甲醇
新能凤凰 3台6.5MPa-1500TPD
甲醇
江苏索普 3台6.5MPa-1500TPD
甲醇
江苏灵谷 2台4.0MPa-2000TPD
氨
中盐昆山 2台6.5MPa-1200TPD
氨
杭州华电半山 1台3.5MPa-2200TPD
电力
宁波万华 3台6.5MPa-1200TPD
中试装置建设与运行
中试装置建于兖矿鲁南化肥厂。中 国天辰化学工程公司负责设计, 水 煤浆气化及煤化工国家工程研究中心 负责建设和运行。 日处理煤22吨,设计气化压力 4.0MPa,试验压力1.0~4.0MPa。
2000年10月考核验收
工业示范装置建设与运行
兖矿国泰化工有限公司—国内首家煤基多联产工厂
2006AA05A115)
国家攻关项目
新型(多喷嘴对置式)水煤浆气化炉开发(课题编号96-550-01) 气化炉关键部件的研究与开发
知识产权情况
本技术属完全自主创新,整套技术均具有自主知 识产权。
气流床煤气化领域授权、公开的专利约30项。
授权美国专利2项。
1. 多喷嘴对置式水煤浆或煤粉气化炉及其应用 ZL98110616.1; 2. 一种复合床高温煤气冷却洗涤设备及其工业应用 ZL01112880.1; 3. 以含碳氢化合物为原料气流床生产煤气的初步净化装置 ZL01112700.7; 4. 一种高温煤气冷却洗涤设备及其工业应用 ZL01112702.3; 5. 碳 氢 化 合 物 为 原 料 煤 气 生 产 装 置 中 的 含 渣 废 水 热 回 收 方 法 ZL01112701.5; 6. 一 种 固 态 含 碳 物 质 部 分 氧 化 制 备 合 成 气 喷 嘴 及 其 工 业 应 用 ZL200510025050.6; 7. 加压气化反应器的工业应用 ZL200410089404.9; ......
浅谈多喷嘴对置式水煤浆气化技术在工程应用中的优化及改造

浅谈多喷嘴对置式水煤浆气化技术在工程应用中的优化及改造多喷嘴对置式水煤气气化技术工业应用十余年来,工艺流程及关键设备结构不断升级和完善。
主要介绍了气化炉拱顶及耐火砖结构的优化和水洗塔、蒸发热水塔内件结构的改造和完善,装置的可操作性和运行周期不断提高。
标签:多喷嘴对置式气化炉;耐火砖;水洗塔;蒸发热水塔多喷嘴对置式水煤浆气化技术是兖矿集团和华东理工大学共同开发的,多喷嘴对置式水煤浆气化技术经历了技术理论、实验室试验、工业中试、工业示范、工业放大等技术开发过程,掌握了该技术的工程放大规律,研究與放大方法是科学、正确、严谨,奠定了向更大规模跨越的理论与工程化基础从2005年第一套千吨级工业示范装置投产以来,结合十余年工业化经验多喷嘴气化技术工艺流程及关键设备结构不断升级和完善,使得工艺流程更趋合理,关键设备运行周期更长,工况更稳定。
1 耐火砖结构优化气化炉燃烧室为一进行气化与燃烧反应的气流床反应器,气化炉金属壳体设计温度约425℃,为防止高温火焰使金属壳体受热变形,多喷嘴对置式水煤浆气化炉燃烧室采用耐火砖结构,耐火砖分为三层,从里到外依次为向火面砖(Cr-Al-Zr砖)、背衬砖(Cr-Al砖)、隔热砖(纯Al2O3)。
炉体耐火砖从上到下依次为拱顶、筒体、锥底三部分,为了便于局部更换,在烧嘴上部下部分别设置托砖架。
1.1 存在问题气化炉燃烧室砌筑耐火砖后,燃烧室内径相较于气化炉壳体内径缩减约1000mm,这就造成气化炉燃烧室内有效反应容积减小,从而制约装置提产的要求。
1.2 处理措施对气化炉隔热衬里进行减薄优化,主要对背衬砖厚度进行了削减,同时增加隔热砖厚度。
在相同钢壳体内径下,减薄优化后的气化炉炉膛有效容积显著增大,有利于在不增加设备投资的情况下提高气化炉处理能力。
通过理论计算,相对于减薄优化后的耐火衬里结构,减薄优化前由于背衬砖厚度引起的热阻增加,耐火砖层、托砖架和炉壳内的整体温度分布相比减薄优化后均有不同程度的降低:托砖架和筋板的最高温度比减薄优化后低约60℃,最低最高温度比减薄优化后低约30℃;炉壳和鳍片中的最高温度比减薄优化后低约30℃,最低最高温度比减薄优化后低约20℃。
多喷嘴对置式煤气化炉用耐火材料的研制及应用

多喷嘴对置式煤气化炉用耐火材料的研制及应用石凯 吴忠阳 (河南省伯马股份有限公司,河南新乡,453000)摘要 为满足多喷嘴对置式煤气化技术的需要,研制高性能的铬锆材料,经ZrO 2增韧、纳米增韧,改善材料的抗热震性;加入稀土元素及其氧化物促进烧结,增加材料的高温抗折强度;通过降低气孔直径,提高材料的抗渣侵蚀性。
研制生产的铬锆产品具有较好的高温性能,工业应用表明,产品满足多喷嘴对置式煤气化技术的使用要求。
关键词 多喷嘴对置式煤气化炉 铬锆材料抗热震性高温强度 抗侵蚀性高效洁净的煤气化技术是当前我国煤化工行业研究的热点问题,为了研究开发先进的具有自主知识产权的煤气化技术,由国家发改委组织,中国石油和化学工业协会主持了“十五”国家重大技术装备——大型化肥成套设备研制项目,项目依托山东华鲁恒升化工股份有限公司大氮肥国产化技术改造项目,河南省伯马股份有限公司承担了该项目子专题——耐火材料研制,成功开发了适合多喷嘴对置式煤气化技术使用要求的高性能铬锆材料。
本文简要介绍了该产品的研究开发和使用情况。
1 高性能铬锆材料的研究随着多喷嘴对置式煤气化技术的开发,对气化炉炉衬材料提出了新的要求,与顶喷煤气化技术相比,多喷嘴对置式煤气化技术炉衬有如下特点:①喷嘴附近炉内温度场分布的不均匀程度增大,炉衬表面的温度波动更频繁,其波动值也更 大;②喷嘴附近炉衬的表面将经受更强烈的介质冲刷磨损;③在炉衬结构上增加了托砖板结构,托砖将承受较大的剪切力。
因此对炉衬材料提出了新的要求:①更优良的抗热震性;②更高的高温抗折强度;③较好的抗侵蚀性。
1.1 提高铬锆材料的抗热震性研究高纯氧化铬材料的熔点较高,难以获得高强度的材料,且其热膨胀系数较大,因此抗热震性较差,不能满足气化炉温度频繁波动的工况条件,必须提高其抗热震性。
通过加入ZrO2微粉和α-A120 纳米粉对材料进行增韧。
1.1.1 ZrO 2含量对材料抗热震性的影响氧化锆有3种晶相,加热氧化锆时,约在ll00~C 由单斜相(m .ZrO 2)向四方相(t-ZrO 2)转变,并产生约3% 一5%的异常体积变化,这一变化是加热时收缩、冷却时膨胀。
大型多喷嘴对置式煤气化技术及其在煤制烯烃中的应用
喷嘴使用寿命最长达到150天
年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 最长(天) 31 68 72 100 104 150 139 最短(天) 15 4 13 20 47 53 41 平均(天) 17 28 29 47 65 93 89 因喷嘴原因系统停车 次数 未统计 6 9 5 1 0 0
中国境内 33个用户项目, 90 台气化炉 总原料能力> 11万吨煤/天 12 个项目,29台气化炉投入工业运行
已经投运 12个用户,29台气化炉
推广应用(全球34家用户项目,共95台气化炉)
应用单位
华鲁恒升 兖矿国泰 兖矿鲁化 江苏灵谷 江苏索普 凤凰化肥 神华宁煤 宁波万华 安徽华谊 上海焦化 兖矿新疆 安阳盈德 杭州半山 山东盛大 山东久泰 内蒙荣信 Valero
在建3000TPD多喷嘴水煤浆气化装置
项目 1:
内蒙古荣信化工有限公司
气化系统配置:两开一备 气化压力: 6.5MPa 计划开车时间: 2014 年
项目 2:
•伊泰伊犁能源有限公司
•气化系统配置:四开两备 •气化压力: 4.0MPa •计划开车时间: 2015 年
运行指标先进
华鲁恒升(750TPD,6.5MPa):报道四喷嘴气化炉碳转化率98.3% 兖矿国泰(1150TPD,4.0MPa):2005年12月11-18日168小时连续运行 现场考核,碳转化率98.8% 新能凤凰(1500TPD,6.5MPa):2010年10月13-16日72小时满负荷性能 考核,碳转化率99.16% 神华宁煤(2000TPD,4.0MPa):2010年9月24-27日双炉72小时连续运行 现场考核,碳转化率98.9% 江苏灵谷(2000TPD,4.0MPa): 2011年11月25-28日72小时连续工业运 行考核,碳转化率99.2% 安徽华谊(1500TPD,6.5MPa):2012年8月20-24日双炉72小时连续工业 运行考核,碳转化率98.94%
多喷嘴对置式水煤浆气化技术在工程应用中的优化及改造
多喷嘴对置式水煤浆气化技术在工程应用中的优化及改造赵矿生(山东兖矿国拓科技工程有限公司,山东滕州277527)摘要:介绍了气化炉拱顶及耐火砖结构的优化和对水洗塔、蒸发热水塔内件结构的改造。
通过增大气化炉拱顶高径比,耐火砖寿命已超过12 000 h;减薄背衬砖厚度,增大了炉膛的有效容积,提高了气化炉的处理能力;采用塔盘式闪蒸-换热一体化技术,在水洗塔的上部、中部分别放置2~4层泡罩、筛孔塔盘,结合除尘工艺,实现了多喷嘴对置式水煤浆气化装置出气化界区合成气中含尘质量浓度低于1mg/m3(标态)的目标。
关键词:多喷嘴对置式气化炉;拱顶;耐火砖;水洗塔;蒸发热水塔中图分类号:TQ546 文献标识码:B多喷嘴对置式水煤浆气化技术是由兖矿集团 和华东理工大学共同开发的,技术人员通过理论研 究、实验室试验、工业中试、工业示范、工业放大等 技术开发过程,掌握了多喷嘴对置式水煤浆气化技 术的工程放大规律,并证明了其研究与放大方法是 科学的、正确的、严谨的,奠定了其向更大规模跨越 的理论与工程化基础。
多喷嘴气化技术先后被应 用到“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”国家 863科技研发项目中,已形成了日处理煤1 000,1 500,2 000,2 500,3 000,4 000 t 和 4. 0 M Pa、6.5 MPa不同压力等级的系列炉型[1_3]。
目前,多喷嘴对置式水煤浆气化技术已被国 内外47家用户应用,共计建设143台气化炉,至 今已经有22家企业60台气化炉投入运行。
已投 产运行的生产装置可证明多喷嘴水煤浆气化技术 是先进的、成熟的、可靠的,不同炉型和压力等级 的工业运行数据表明,多喷嘴气化技术碳转化率 可达99%,有效气成分高,比氧耗和比煤耗低,合 成气中尘含量低,工艺烧嘴及耐火砖寿命长[4_5]。
从2005年第1套千吨级工业示范装置投产 以来,技术人员不断总结经验,并持续从以下几个 方面对多喷嘴气化技术工艺流程及关键设备结构 进行升级和改善,使得工艺流程更趋合理,关键设 备运行周期更长,工况更稳定。
omb多喷嘴对置式粉煤加压气化炉结构
omb多喷嘴对置式粉煤加压气化炉是一种用于煤制气的设备,它采用了一种独特的结构,即多喷嘴对置式粉煤加压气化炉,这种结构具有高效、环保、安全等优点,被广泛应用于煤制天然气、合成氨等工业领域。
首先,omb多喷嘴对置式粉煤加压气化炉的结构主要包括炉体、喷嘴、加压系统、排渣系统等部分。
炉体是气化炉的核心部分,通常由多个砖砌或耐火材料制成的炉膛组成,用于承载煤粉并加热至高温。
喷嘴是气化炉的关键部件之一,它通常安装在炉体的顶部,用于将煤粉喷射入炉膛内。
加压系统用于将煤粉加压至一定的压力,以便在炉内进行气化反应。
排渣系统则用于将炉内的渣滓排出气化炉,保持炉体的清洁和正常运行。
其次,omb多喷嘴对置式粉煤加压气化炉的结构特点之一是多喷嘴设计。
这种设计使得煤粉可以在炉内均匀分布,避免了局部过热或冷却的情况,提高了气化炉的效率。
同时,多喷嘴设计也增加了气化炉的产能,提高了煤粉的转化率。
此外,喷嘴的位置采用对置式设计,即两个喷嘴分别位于气化炉的两侧,这种设计有利于气化反应的均匀分布和稳定运行。
再次,omb多喷嘴对置式粉煤加压气化炉的结构还具有环保和安全的特点。
由于采用了多喷嘴设计,煤粉在炉内均匀分布,减少了煤粉的泄漏和燃烧,从而降低了环境污染。
同时,气化炉的排渣系统可以及时将渣滓排出,减少了固体废弃物的产生,有利于环保。
此外,气化炉的结构设计也考虑了安全因素。
例如,炉体采用耐高温材料制成,喷嘴和加压系统也经过了严格的测试和验证,确保了气化炉在运行过程中的安全可靠性。
总之,omb多喷嘴对置式粉煤加压气化炉的结构具有高效、环保、安全等优点,是一种先进的煤制气设备。
它的多喷嘴设计有利于提高产能和煤粉转化率,对置式喷嘴位置设计有利于气化反应的均匀分布和稳定运行。
此外,该设备还具有良好的环保和安全性能,能够满足现代工业对环保和安全的要求。
在未来,随着煤制气市场的不断扩大和技术的不断进步,omb 多喷嘴对置式粉煤加压气化炉的应用前景将更加广阔。
多喷嘴对置式水煤浆气化技术的研究开发与产业化应用
比煤耗降低 2.2%(见表 2)。 2006 年 1 月 8 日,该技术在北
多喷嘴对置式气化炉
气化烧嘴平台
多喷嘴对置式水煤浆气化技术示范装置(山东华鲁恒升化工股份有限公司)
30 中国科技产业. 2 0 0 6
CHINA ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY·2006
工程研究中心负责提供。气化炉
场考核,技术指标为:有效气组成 的国际领先水平。
工程中建设了一台多喷嘴对置式水
( C O + H 2 ) 8 4 . 9 % ;比氧耗 309Nm3O2/1000Nm3(CO+H 2);比 煤耗 535kg/1000Nm 3(CO+H 2); 碳转化率 98.8%;产气率 2.20Nm3
(2)山东华鲁恒升化工股份有 限公司的多喷嘴对置式水煤浆气 化炉
28 中国科技产业. 2 0 0 6
CHINA ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY·2006
司、中国天辰化学工程公司等)的 紧密配合。
表 1 中试结果与引进水煤浆气化技术的比较
2.实验室研究
水煤浆气化过程具有化学与物
理问题耦合、技术条件苛刻(高温、
高压、多相)、多过程串并联交叉等
累计运行约 2000 小时,气化装置
运转率大于 85%。工业运行证实,
多喷嘴对置式水煤浆气化装置具
有如下优点:该装置开车方便、操
作灵活、负荷增减自如、操作的方
洁
便程度优于引进的水煤浆气化装 置;自动化程度高,全部采用集散
净
控制系统(DCS)控制;整个气化系
统运行状况稳定;采用独特的氧气
[1] 现场操作数据 [2] 《化肥工业》,31(2),2004,37~40 [3] 《大氮肥》,28(1),2005,25 ̄28 [4] 《德士古气化技术固体进料用户技术交流会论文集》,2002
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多喷嘴对置式煤气化炉用耐火材料的研制及应用石凯 吴忠阳 (河南省伯马股份有限公司,河南新乡,453000)摘要 为满足多喷嘴对置式煤气化技术的需要,研制高性能的铬锆材料,经ZrO 2增韧、纳米增韧,改善材料的抗热震性;加入稀土元素及其氧化物促进烧结,增加材料的高温抗折强度;通过降低气孔直径,提高材料的抗渣侵蚀性。
研制生产的铬锆产品具有较好的高温性能,工业应用表明,产品满足多喷嘴对置式煤气化技术的使用要求。
关键词 多喷嘴对置式煤气化炉 铬锆材料抗热震性高温强度 抗侵蚀性高效洁净的煤气化技术是当前我国煤化工行业研究的热点问题,为了研究开发先进的具有自主知识产权的煤气化技术,由国家发改委组织,中国石油和化学工业协会主持了“十五”国家重大技术装备——大型化肥成套设备研制项目,项目依托山东华鲁恒升化工股份有限公司大氮肥国产化技术改造项目,河南省伯马股份有限公司承担了该项目子专题——耐火材料研制,成功开发了适合多喷嘴对置式煤气化技术使用要求的高性能铬锆材料。
本文简要介绍了该产品的研究开发和使用情况。
1 高性能铬锆材料的研究随着多喷嘴对置式煤气化技术的开发,对气化炉炉衬材料提出了新的要求,与顶喷煤气化技术相比,多喷嘴对置式煤气化技术炉衬有如下特点:①喷嘴附近炉内温度场分布的不均匀程度增大,炉衬表面的温度波动更频繁,其波动值也更 大;②喷嘴附近炉衬的表面将经受更强烈的介质冲刷磨损;③在炉衬结构上增加了托砖板结构,托砖将承受较大的剪切力。
因此对炉衬材料提出了新的要求:①更优良的抗热震性;②更高的高温抗折强度;③较好的抗侵蚀性。
1.1 提高铬锆材料的抗热震性研究高纯氧化铬材料的熔点较高,难以获得高强度的材料,且其热膨胀系数较大,因此抗热震性较差,不能满足气化炉温度频繁波动的工况条件,必须提高其抗热震性。
通过加入ZrO2微粉和α-A120 纳米粉对材料进行增韧。
1.1.1 ZrO 2含量对材料抗热震性的影响氧化锆有3种晶相,加热氧化锆时,约在ll00~C 由单斜相(m .ZrO 2)向四方相(t-ZrO 2)转变,并产生约3% 一5%的异常体积变化,这一变化是加热时收缩、冷却时膨胀。
在Cr 203材料中加入ZrO 2 ,在烧结的冷却过程中由四方相向单斜相转变时,产生体积膨胀,可导致:在z 晶体与Cr 203晶体之间产生微裂纹;使Cr 2O 3晶体表面受压应力。
可起到缓冲应力或阻止裂纹扩展的作用,从而提高材料的抗热震性。
将分别加入0.3%、6%和9%ZrO 2微粉的Z0、Z3、Z6和Z9试样,在不同的热震温差(△T)下进行3次风冷,测定热震前后的常温抗折强度,计算其强度保持率,结果如图1所示。
结果表明,不加ZrO ,的Z0试样,当热震温差大于4OO ℃时,其残余强度开始大幅度降低,即其临界热震温差△Tc=400~C ;加入3% ZrO ,的z3试样,其临界热震温差△Tc=500~C ,比Z0提高了100℃,说明加入3%的ZrO2对材料起到一定的增韧作用;继续增加ZrO2的量到6% ~9%,材料的临界热震温差进一步提高到△Tc=600oC ,比Z0提高了200℃。
即当ZrO 的加入量为6%时,材料的抗热震性能已明显提高,继续增加ZrO2的量到9%,提高抗热震性的效果又不明显,因此ZrO ,微粉的合理加入量约为6%。
1.1.2 α-Al 2O 3 纳米粉对材料抗热震性的影响1)α-Al2O 3纳米粉对材料常温性能的影响。
α-Al 2O 3纳米粉对材料1600~C X 5h 烧后性能的影响见表1。
从表1可以看出,加入2%的α-Al 2O 3纳米粉,材料的常温耐压强度由103MPa 提高到156MPa ,显气孔率由19.5%降低为16.2%。
由于α-Al 2O 3纳米粉表面积大,具有较大的反应界面和扩散截面;同时,纳米颗粒存在许多缺陷,具有较高的表面能和表面活性,因此能促进烧结[1] ,增加晶体问的直接结合程度,提高材料的强度。
α-Al 2O 3纳米粉尺寸很小,可填充微小气孔,使材料致密,显气孔率降低。
2)α-Al 2O 3纳米粉对材料抗热震性的影响。
图2显示α-Al 2O 3纳米粉对材料抗热震性的影响。
从图2可以看出,加入2% 的α-Al 2O 3纳米粉,材料的临界热震温差△c 由400~C 提高到600~C ,其改善抗热震性的效果明显。
加入纳米粉后,在晶粒内形成很多次界面,可引起裂纹偏转或裂纹被钉扎;另一方面由于纳米颗粒的热膨胀系数远大于铬砂颗粒,因此材料中会产生大量微裂纹,而微裂纹的存在会造成主裂纹在扩展时发生扭曲,消耗能量,使裂纹扩展受到限制,从而提高了材料的抗热震性能。
1.2 提高铬锆材料的高温强度氧化铬的熔点为2350~C ,相对较高,且在高温时其蒸气压也相对较高,所以就目前的工业高温条件,难以使氧化铬达到较好的烧结,不易制备出致密的高纯氧化铬材料l2j 。
稀土元素具有特殊的电子结构,是良好的表面活性元素,可以改善Cr20 复合材料的润湿性能。
因此,加入稀土元素及其氧化物促进烧结,以期获得致密的高铬材料。
加入稀土元素及其氧化物对材料1600℃ X5h 烧后性能的影响见表2,其中N 是空白试样,R 为加入稀土元素的试样,O 试样中加入了稀土氧化物,C 试样中复合加入了稀土元素及其氧化物。
从表2可以看出,加入促烧结剂后,材料的显气孔率降低,体积密度增加,高温抗折强度明显提高。
并且稀土元素对材料高温强度的增强作用大于稀土氧化物,而稀土氧化物更有利于材料的致密烧结,复合加入稀土元素及其氧化物对材料的增强、致密效果则更明显。
稀土元素的增强机理:①稀土元素在烧结时氧化,生成氧化物,在氧化铬晶体之间起桥接作用;②稀土元素将氧化铬还原为高活性的低价铬,促进烧结,增加了氧化铬晶体间的直接接合程度。
稀土氧化物与氧化铬有较好的相容性,可产生固溶强化作用,引起Cr20 晶格畸变,活化晶格,加速了烧结过程的粒子迁移,促进烧结,降低显气孔率,提高强度。
图3是N和c试样的显微结构。
结果显示,c试样在烧结过程中,氧化铬晶体发育长大,气孔排出,残留的气孑L较少,颗粒与基质烧结在一起,颗粒的边界已不能辨认,形成了较为致密的结构。
N试样没有烧结致密,有较多的气孔。
1.1.3 提高铬锆材料的抗侵蚀性研究在稳定的工况条件下,炉衬工作面的损毁以煤熔渣侵蚀为主,侵蚀分为渗透和溶解反应两个过程,渗透是熔渣向内部侵蚀的前提,所以要降低侵蚀速度首先必须减少渣的渗透[3]。
开El气孔是熔渣最初向内部渗透的主要通道,熔渣的渗透与气孔直径、润湿角、熔渣的表面张力和黏度等因素有关,对特定的工作环境,从材料自身考虑,降低其气孔直径是减少熔渣渗透的有效手段。
采用的抗渣试验方法为:在100mm X100mm100mm的方形试样中钻出50mmX70mm 的坩锅,在坩埚中加入150g煤渣,加盖后放入匣钵中,埋碳粒经1600~C X 5h加热,冷却后加入100g煤渣继续在同样的条件下加热,再重复加100g煤渣1次,然后把坩锅从中间切开,测量渣渗透的深度,计算渣侵蚀的面积。
所用煤渣的化学成分为:si02 49.87%,AI203 21.60%,CaO 11.98%,Fe2037.29%,MgO 2.84%,Ti02 1.20%,K20 1.17%,Na20 0.83%,P205 0.26%,灼减2.96%。
通过加入α-Al2O3纳米粉及促烧结剂,选择合理的颗粒级配,改进工艺等措施,降低材料的气孔直径。
表3是有代表性的Sl和S2两个试样的孔径分布,其中S2试样中直径>20tan的大气孔数量明显比sl试样少,其平均孔径也明显降低。
s1和s2试样抗渣试验后,渣的渗透深度和侵蚀面积如图4所示,s1、s2试样渣渗透的深度分别为3.6inln和2.9inln,s 比s1降低了约l9%。
S1、S2试样渣侵蚀的面积分别是332n1m2和291 n1m2,s2 比sl降低了约12%。
根据Poiseulle 公式:l2=rγtcosθ/2ŋ式中:l-渣侵蚀深度;r-毛细管半径;θ-润湿角;γ-熔渣表面张力;ŋ-熔渣动力学黏度系数;t-渣作用时间。
由上式可知:在其他值一定的条件下,材料的气孔直径越小,熔渣越不易侵入到气孔里,相应材料被侵蚀的也越少。
因此具有较小气孔直径的s2试样表现出较好的抗渣渗透性和抗渣侵蚀性。
图5为S1和S2试样的显微结构。
比较可知,s2试样较致密,可能材料在烧结过程中晶体发育长大,使小气孔排出,大气孔收缩变小,残留在材料中的大直径气孔的数量明显比s1试样少,可有效降低熔渣的渗透和侵蚀。
同时看出,与s1试样相比,s2试样中有较多的封闭气孔,较少的贯通气孔,这在一定程度上也可降低熔渣的渗透和侵蚀速度。
2 高性能铬锆产品的性能及使用根据试验室的研究结果,采用合理的工艺,精细操作,生产了高性能的铬锆产品,该产品已投入工业使用,并取得了较好的使用效果。
表4为所生产的铬锆产品的性能,可以看出,该产品具有较好的常温和高温性能。
生产的高性能铬锆砖,分别使用于山东华鲁恒升化工股份有限公司(简称华鲁恒升)A四喷嘴煤气化炉和兖矿国泰化工有限公司(简称兖矿国泰)A 四喷嘴煤气化炉,其使用情况见表5。
华鲁恒升A 炉于2004年l2月投产,球顶砖运行6400h后,由于烘炉烧嘴附近的向火面砖蚀损较多而更换;筒体砖运行7100h后,四喷嘴附近的向火面砖蚀损较多而更换,筒体下部的向火面砖则没有更换,从检修时的观测情况看,该部位砖的蚀损较少,无异常损毁,其表面较平整,也没有大的缝隙。
兖矿国泰的A 炉于2005年11月投产,球顶砖运行3500h后,由于向火面砖蚀损较多而更换;简体砖已运行8500h,其间更换过1次喷嘴砖,从检修时的观测情况看,其他部位蚀损较少,无异常损毁,也没有大的缝隙,炉衬的整体性较好,预计使用寿命可达到16000h。
从初期的使用情况看,球顶和四喷嘴附近的向火面砖是高蚀损区,2个厂家都对该部位的炉衬结构及工艺进行了调整,以减少撞击流对向火面砖的机械冲刷和热冲击。
从调整后的运行效果看,向火面砖的蚀损率明显降低。
目前炉衬的损毁原因主要是冲刷和剥落,说明炉内喷嘴以上部位的工况条件明显较筒体下部恶劣,温度波动较大,介质冲刷磨损严重,也可能与工艺运行还处于探索期,运行尚不稳定有关。
为适应此工况条件,该部位向火面砖的抗热震性有待进一步提高。
3 结论1)经ZrO2增韧、a—Al2O3纳米增韧的氧化铬材料具有较好的抗热震性;加人稀土元素及其氧化物,促进材料的烧结,增加了其高温抗折强度;通过降低气孔直径,提高了材料的抗渣侵蚀性。
2)研制生产的铬锆产品,具有较好的高温性能,经工业应用表明,该产品满足了多喷嘴对置式煤气化技术的使用要求。
参考文献1 贾晓林,钟香崇.a.Al2 O3纳米粉对高纯刚玉砖烧结性能的影响.耐火材料,2005,39(5):326~329。