关于解决高炉煤气质量问题
提高2#高炉煤气洗涤质量的实践

文 氏管 , 减 压 阀组 , 灰 泥捕 集 器 , 高压排 水装置 及 大型 阀 门等 组成 。 改造 前 的洗涤 系统工 艺 图见 图 l
围 1 改造 前 的 洗 涤 系统 工 艺 图
图 2 改造 后 的 高 炉煤 气洗 涤 系统 工 艺 图
作 者简介 : 莫谊 ( 1 9 7 7  ̄) , 男, 助理 工程 师。 首钢水钢 动力厂从事煤 气系统管理工作
Mo Yi , Xi a n g J i a n g , Wu J u e q i , L i Ho n g we n , Z e n g B i g a n g ( P o w e r P l a n t , S h o u g a n g S h u i e h e n g I r o n& S t e e l ( G ou r p ) C o . , L t d . , L / u p a n s h u i 5 5 3 0 2 8 , G u / z h o u , C h i n a )
2 . 2 设 备运 行现状
以上 原 因 导致 了洗 涤 系 统送 出 的煤 气 质 量
差, 含尘量最高达 6 2 m  ̄ m 3 , 超过 了标准 1 0 m d m
的要 求 。
3 解 决方 案
3 . 1 工 艺 改 进
2 0 1 1年 7月 以来 , 为配 合 1 、 高 炉 增 建 共
1 概 述
型T R T差压发 电 系统改 造工 程 ,对 高 炉煤气 洗涤 系统进 行工 艺改 造 , 主要项 目有 减压 阀组 移 位, 增设 煤气 脱水装 置 等 。
水 钢 高 炉煤 气 洗 涤系 统 为 洗涤 塔 加文 氏 管 的结 构 , 处理煤气量最 大 2 4 0 0 0 0 m 3 / h , 洗 涤 喷 水量 7 5 0 t / } l 。 主要功 能 是将 高炉 冶炼 生铁 过程 中产生 的副 产煤 气 ( 经重 力 除尘 器 粗净 化后 ) 进
高炉生产煤气安全管理制度

一、目的为保障高炉生产过程中的煤气安全,预防煤气中毒、火灾、爆炸等事故的发生,确保员工的生命财产安全,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司高炉生产过程中的煤气生产、输送、使用以及相关设施的设计、制造、施工、运行管理和维修等环节。
三、职责1. 生产部:负责高炉煤气生产过程中的安全管理工作,确保各项安全措施落实到位。
2. 设备部:负责高炉煤气设备、设施的安全管理和维护保养。
3. 安全环保部:负责监督检查高炉煤气生产过程中的安全管理工作,确保安全法规的贯彻执行。
4. 操作人员:严格遵守本制度,确保煤气生产过程中的安全操作。
四、安全管理制度1. 设备管理(1)高炉煤气设备、设施必须符合国家相关安全标准,定期进行检查、维护和保养。
(2)严禁擅自改装、拆除或关闭煤气设备、设施的安全防护装置。
2. 生产操作(1)高炉煤气生产过程中,操作人员必须佩戴空气呼吸器或通风式防毒面具,高空作业要系好安全带。
(2)工作场所应备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等。
(3)距工作场所40m内,不应有火源,并采取防止着火的措施。
(4)应使用不发火星的工具,如铜制工具或涂有很厚一层润滑油脂的铁制工具。
(5)距作业点10m以外才可安设投光器。
(6)不应在具有高温源的炉窑等建、构筑物内进行带煤气作业。
(7)不应在雷雨天进行,不宜在夜间进行。
3. 安全教育(1)新员工上岗前,必须进行煤气安全教育和培训,合格后方可上岗。
(2)定期组织员工进行煤气安全知识培训和应急演练。
4. 应急预案(1)制定煤气中毒、火灾、爆炸等事故的应急预案,并定期进行演练。
(2)事故发生后,立即启动应急预案,确保人员安全疏散和事故处理。
五、监督检查安全环保部负责监督检查高炉煤气生产过程中的安全管理工作,确保各项安全制度落实到位。
六、奖惩1. 对严格遵守本制度、在煤气安全工作中做出突出贡献的员工,给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度、造成煤气安全事故的员工,依法依规追究责任。
浅谈高炉炼铁原燃料质量改善对策

浅谈高炉炼铁原燃料质量改善对策摘要:高炉炼铁过程中,高质量原燃料是保证高炉炼铁生产顺利、获得优质铁水的关键。
高炉作为原燃料的最终用户,必须坚持“稳定精料和低成本运行”的原则,对质量差、杂质高的原燃料尽可能的少用或不用。
面对钢材市场的激烈竞争,对高炉的原燃料一方面争取优质的原燃料资源,严把质量关,另一方面还要从内部挖潜着手,通过科学的改善措施强化入炉前的原燃料质量,确保高炉低运行成本并逐步提升各项经济指标,有助于大大提升原燃料质量生产管理效率,使企业生产效益得到改善。
关键词:高炉炼铁;原燃料;质量;改善对策引言随着市场以及原燃料采购等多个因素的影响,高炉炼铁原燃料质量持续下降,特别是焦炭热性能以及烧结矿成分占比波动都是比较大的,对于高炉的顺利运行以及技术经济指标都会造成十分严重的冲击。
所以,对高炉实施原燃料管理,全面提升富氧以及顶压,还有风温,持续扩大矿批等系列措施,从而通过炉外原燃料的管控措施实现炉内的高效运行。
1高炉炼铁原燃料质量现状分析随着我国经济的不断发展,高炉炼铁企业已经成为了我国的重要企业之一,高炉炼铁企业也在不断发展,数量在不断增加。
我国高炉炼铁技术已经逐渐完善,并且将高炉炼铁燃料比控制在每吨527.35千克左右,但是与国际上较高水平的高炉炼燃料比:每吨450kg~500kg左右还存在一定的差距,由此可见,我国高炉炼铁燃料比还需要进一步完善。
虽然目前我国高炉炼铁技术已经较为先进,但是还需要不断挖掘高炉炼铁节能环保的潜力,并且向国际先进技术不断靠近,需要采用适当的高炉炼铁工艺,优化高炉炼铁技术以及流程,从而有效的降低高炉炼铁燃料比从而达到国际先进链接水平。
影响高炉炼铁的因素主要有两方面:原燃料质量水平对高炉炼铁生产的影响率在70%左右;操作水平、设备、管理、外界因素等占30%。
所以原、燃料的质量水平直接决定着铁水的质量与成本。
这就要求必须深刻认识到对炼铁原、燃料的共识—“精料方针”的重要性,并制定出有利于高炉冶炼的炉料质量指标。
浅谈干法除尘高炉煤气对设施腐蚀危害及应对措施

浅谈干法除尘高炉煤气对设施腐蚀危害及应对措施发布时间:2022-10-21T02:11:11.825Z 来源:《中国科技信息》2022年第12期作者:魏述亮[导读] 山东钢铁日照有限公司高炉煤气存在含水量高、腐蚀系统管道魏述亮山东钢铁集团日照有限公司山东日照 276800摘要:山东钢铁日照有限公司高炉煤气存在含水量高、腐蚀系统管道、腐蚀TRT发电机组叶片等设备设施,对公司安全生产带来较大安全隐患,本课题围绕降低高炉煤气含水量减少腐蚀液产生开展活动,效果显著。
关键词:高炉煤气;含水量;腐蚀1、引言山东钢铁日照有限公司两座5100m3高炉分别于2017年12月和2019年4月投产,目前高炉煤气采用全干法除尘的工艺,配套2座高炉顶压TRT发电机组,1#TRT机组于2018年2月投产,2#TRT机组于2019年5月投产,为降低铁前成本从2021年10月份开始使用海矿、外购焦炭,造成高炉煤气含水量增大,高炉煤气冷凝水的pH值在3~4之间,呈强酸性,对高炉煤气管道、TRT发电机组叶片等配套设备腐蚀严重,公司高炉干法除尘的煤气管道发生多处腐蚀现象,尤其在管道末端轧线使用处表现更为突出,具体体现在高炉煤气管道进入各轧线区域的管道变径焊接点、加热炉区域煤气管道焊点,出现多处管道漏点。
如何从根本上降低高炉煤气中腐蚀成分浓度,降低或者彻底解决腐蚀问题是大型高炉干法除尘目前亟需解决的重要问题。
2、高炉煤气存在的问题及造成的后果高炉煤气主要存在含水量高、温度偏低状况。
含水量高主要因使用海矿、外购焦炭造成,海矿和外购焦炭在运输过程中为防止扬尘喷洒大量水份,原燃料含水高造成高炉煤气饱和水偏高,又因海矿是进口船运主要用海水喷洒,造成矿石中氯离子偏高,在高炉煤气通过管道输送过程中热量散发温度降低,当达到露点温度以下时,冷凝水析出,大量氯离子及酸性气体溶解其中,造成冷凝水呈酸性。
煤气温度低主要受高炉炉况调整有关。
2021年1-9月份高炉煤气冷凝水pH值为7,10月以后pH值大幅降低,最低降至4,对煤气设备设施腐蚀性逐步增强。
高炉煤气安全管理制度内容

高炉煤气安全管理制度内容全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:为了确保高炉煤气安全生产,有效管理煤气使用和监控工作是非常重要的。
为此,需要建立健全的煤气安全管理制度,以规范员工在操作中的行为,减少事故的发生。
下面就是一份关于高炉煤气安全管理制度的内容。
一、总则1. 本制度按照国家相关法律法规和标准要求制定,适用于高炉煤气使用和监控工作。
2. 煤气安全管理应从预防为主,防治结合的原则出发,确保生产安全。
3. 所有从事高炉煤气操作的人员必须严格遵守本管理制度,不得违反操作规程。
二、煤气安全管理的责任部门和人员1. 高炉煤气安全管理的主要责任部门为安全生产部门,具体责任人为安全主管。
2. 煤气使用方面的具体操作人员必须经过相关培训和考核合格方可上岗从事煤气操作。
3. 各级管理人员应高度重视煤气安全工作,定期检查煤气设备的使用情况,及时发现和解决问题。
三、煤气设备的管理和维护1. 煤气设备必须按照规定定期检查和维护,发现问题及时通知维修人员进行维修。
2. 在使用过程中,煤气设备必须定期进行清洁,并做好设备周围的防火措施。
3. 煤气设备必须配备相应的安全防护设备,操作人员必须佩戴相关防护用具。
四、操作规程和事故处理1. 煤气操作人员必须熟悉相关操作规程,严格按照规程操作,禁止私自修改或忽视规程。
2. 对于操作中发生的事故,必须立即停止操作并通知相关责任部门处理,同时做好事故报告和记录工作。
3. 在事故处理中,必须保证人员安全,及时消除隐患,防止事故扩大。
五、煤气安全教育和培训1. 针对从事高炉煤气操作的人员,必须进行定期的安全培训和教育,提高他们的安全意识。
2. 培训内容包括煤气设备的使用方法、安全操作规程、事故处理等内容,确保人员掌握相关知识。
3. 每年组织一次安全演练,检验人员的应急能力和处理事故的能力。
六、违规处理和奖惩制度1. 对于违反煤气安全管理制度和规程的人员,将按照公司规定进行严格处理,情节严重者将追究法律责任。
高炉煤气烟气处理

一、烟气除尘——高炉煤气干法布袋除尘高炉煤气净化分为湿法除尘和干法除尘两类,目前我国500m3级及以下高炉的煤气净化基本上全部采用干式布袋除尘,而1000m3级及以上高炉的煤气净化采用干法布袋除尘技术的较少.高炉煤气干法布袋除尘技术是钢铁行业重要的综合节能环保技术之一,以其煤气净化质量高、节水、节电、投资省、运行费用低、环境污染小等优点,优于传统的湿法洗涤除尘工艺,属于环保节能项目,位于国家钢铁行业当前首要推广的“三干一电”高炉煤气干法除尘、转炉煤气干法除尘、干熄焦和高炉煤气余压发电之首.是国家大力推广的清洁生产技术.1、工艺流程与设备1.1系统组成1干法除尘由布袋除尘器、卸、输灰装置包括大灰仓、荒净煤气管路、阀门及检修设施、综合管路、自动化检测与控制系统及辅助部分组成.2炉顶温度长期偏高的高炉宜在布袋除尘之前增设降温装置,有热管换热器和管式换热器两类,应优先选用热管式换热器.1.2过滤面积1根据煤气量含煤气湿分,以下同和所确定的滤速计算过滤面积计算公式:其中F——有效过滤面积m2Q——煤气流量m3/h工况状态V——工况滤速m/min2工况流量.在一定温度和压力下的实际煤气流量称为工况流量.以标准状态流量乘以工况系数即为工况流量.3工况系数工况体积或流量和标况体积或流量之比称为工况系数,用η表示.计算公式:其中η——工况系数Q 0——标准状态煤气流量m 3/hQ ——工况状态煤气流量m 3/hT 0——标准状态0℃时的绝对温度273Kt ——布袋除尘的煤气温度℃P ——煤气压力表压MPaP 0——标准状态一个工程大气压,为0.1MPa当t 值按煤气平均温度165℃计算时上述公式简化为:η=1.61.0P P 此时工况系数η与压力关系见表3—2.温度取值不同,数值略有变化.表3—2工况系数η与压力关系1.3煤气放散1除尘器箱体、前置换热器、荒净煤气主管和密封式眼镜阀应设煤气放散管.2荒煤气总管尾端应设引气用放散管.放散管设置应符合煤气安全规程,管口宜设点火装置.3引气用放散管必须设置可靠隔断装置.1.4予防腐蚀1部分干法除尘煤气冷凝水腐蚀性强,波纹膨胀器材质应当优先选用耐腐蚀不锈钢材料,管壁适当加厚,管道内壁涂以防腐蚀涂料,涂刷前焊缝处仔细打磨.2可设置喷碱液或喷水装置.3煤气管路应全部保温.二、煤气脱硫——干法脱硫具体到某项工程,脱硫方案的确定,既要考虑到可行性,又要考虑到经济性.对于用气量较小比如每小时五、六千立方米以下,而且煤气中含硫量不高的用户,可以考虑单级采用干法脱硫.干法脱硫目前最常用的干法脱硫剂是氧化铁和活性炭.通常,干法脱硫的脱硫工艺流程较为简单,但考虑到环保及经济性,一般都要对脱硫剂再生使用,而氧化铁和活性炭的再生从流程到成本都差别较大.1.1氧化铁脱硫剂氧化铁脱硫剂的使用条件一般限定以下几点:1温度正常使用温度以20—30℃为宜.温度过高,将使氧化速度加快,相对降低了硫化速度,使脱硫效率降低,同时温度过高将使硫化铁的水合物Fe 2S 3H 2O 失去水分,进而影响脱硫剂的湿度及酸碱度,影响脱硫效果.温度过低,会大大降低硫化速度,使脱硫效率下降,同时也将使煤气中的水分冷凝下来,造成脱硫剂过湿.2水分脱硫剂宜保持25%—35%的水分,若水分小于10%将会影响脱硫操作.水分能保持硫化氢与氧化铁的足够接触时间,减少脱硫剂结块,并可溶解部分盐类,防止其包在氧化铁表面,影响脱硫反应的进行.3含氧量煤气中含有一定的氧,可以使氧化铁在脱硫的同时实现再生一般以含氧1.0—1.1%为宜.含氧量过高会加速铁的腐蚀和形成煤气胶.4煤气的杂质含量煤气中的焦油等杂质要脱除干净,否则容易造成脱硫剂表面被焦油等覆盖而失效.5酸碱度氧化铁脱硫一般要求在弱碱性PH值8—9的环境下进行,PH值过高过低都会影响脱硫效率.1.2活性炭脱硫活性炭脱硫生产主要的工艺条件有:1温度正常使用温度可以在27—82℃,但最佳使用温度为32—52℃,因此在寒冷地区使用,脱硫塔应该保温.2硫化物与氧含量的比值应在1:2以上,氧含量不足时可补充空气.3相对湿度煤气的相对湿度应在70—100%,湿度不足时可补充水蒸汽,但不应带液态水进入活性炭床.4气体中酸碱性要求活性炭脱硫要求碱性环境,如煤气中不含碱性气体成分,可以使用浸碱活性炭.5煤气的杂质含量煤气中的焦油等杂质要脱除干净,否则容易造成活性炭表面微孔被焦油等覆盖而失效.6压力操作压力应小于5Mpa,目前一般的煤气生产工艺都不超过此压力.此外,脱硫塔的设计要考虑到空速、线速度等要求.三、结论——经济适用性1.烟气除尘——高炉煤气干法高炉煤气净化分为湿法除尘和干法除尘两类,目前我国500m3级及以下高炉的煤气净化基本上全部采用干式布袋除尘,而1000m3级及以上高炉的煤气净化采用干法布袋除尘技术的较少.干法布袋除尘与湿法除尘相比有以下优点:1节水,干法除尘基本不用水,而湿法除尘需要大量的冷却水.2可提高TRT发电量,由于采用干法除尘后煤气的温度较高,煤气压力损失少,使得TRT发电量增加,一般多发电30%~50%.3降低焦比,由于干法除尘后的煤气温度较高,供给热风炉后,风温提高50℃以上,可降低焦比.4节电,采用干法除尘后,没有冷却水,也就不需要污水处理系统,可降低电耗.5环保,由于不需要污水处理系统,可减少污染.2.烟气脱硫——干法脱硫干法脱硫——制作成本较低,这种自制的氧化铁脱硫剂,一般脱硫效率较高、脱硫效果较好,但其硫容较低、可再生次数较少.脱硫剂使用一段时间后需要再生,这种自制氧化铁脱硫剂一般采用塔外再生.将脱硫剂取出,放在晒场上充分氧化再生.但这种自制的氧化铁脱硫剂虽然成本低,但制作、再生都需要较大的场地、较多的人工,也比较麻烦,所以现在很多单位购买成型的氧化铁脱硫剂,也有许多单位研制成型的氧化铁脱硫剂销售.这些成型的氧化铁脱硫剂,颗粒均匀、孔隙率大、强度较高、氧化铁含量高、脱硫效率高、硫容大、可再生次数多,其再生可以在塔内进行.3.结论目前我国煤炭开发和利用造成的生态破坏和环境污染还很严重.如何在经济条件允许的情况下提高煤炭等资源的利用率,减少对环境的污染使我们迫切需要解决的问题1实施洁净煤技术是中国能源的战略选择,它将解决三个方面的问题:1污染物及温室气体排放量的控制;2降低对进口石油的依存度;3提高利用效率.2.实施中国洁净煤战略即煤炭加工与转化能够最经济、有效地解决煤炭利用中的低效率、高污染和替代石油的问题.为使煤炭工业适应国民经济的需求,国家应积极致力于中国洁净煤的研究和开发,促进煤炭加工与转化的迅速发展;3.进一步提高煤炭利用效率、减少环境污染,促进国民经济和社会可持续发展,是中国的一项基本国策.建议政府有关部门对大型坑口热—电联产和高效干法选煤技术项目给予相应的政策支持,进行工业示范,以达到我国煤炭能源清洁、高效、经济、稳定的供应.参考文献12003中国能源发展报告.中国能源报告编辑委员会.北京.中国计量出版社.2003.2高炉煤气干法布袋除尘设计规范中国冶金建设协会20093中国工程院.“十五”高技术产业发展咨询报告——先进能源技术领域.2001.钢铁厂烧结烟气脱硫技术的探讨2009-10-1909:37:24点击数:187随着近两年钢铁行业和火电厂的大规模建设,对环保提出了新的挑战.钢铁行业是国家重要的基础产业,又是高能耗、高排放、增加环境负荷源头的行业.钢铁生产在其热加工过程中消耗大量的燃料和矿石,同时排放大量的空气污染物.1996年钢铁工业二氧化硫SO2排放量为97.8万t,占全国工业SO2排放量的7.5%,仅次于电力、煤气、热水的生产供应业和化工原料及化学制品制造业,居第3位.烧结工艺过程产生的SO2排放量约占钢铁企业年排放量40%~60%,控制烧结机生产过程O2的排放,是钢铁企业SO2污染控制的重点.随着烧结矿产量大幅度增加和烧结机的大型化发展,单机废气量和SO2排放量随之增大,控制烧结机烟气SO2污染势在必行.国外已投巨资对此进行治理,甚至关闭了烧结厂.目前我国在烧结烟气SO2脱除方面基本上还处于空白,仅有几个小型烧结厂上了脱硫设施,而以烧结矿为主要原料的炼铁生产又不允许大量关闭烧结厂.因此,对烧结烟气进行脱除处理是满足今后日益严格的环保要求的唯一选择.目前的关键是借鉴国外的先进经验,开发应用适合我国烧结特点的先进脱硫工艺.1.烧结烟气SO2主要控制技术目前,对烧结烟气SO2排放控制的方法有:1低硫原料配入法;2高烟囱稀释排放;3烟气脱硫法.1.1低硫原料配入法烧结烟气中的SO2的来源主要是铁矿石中的FeS2或FeS、燃料中的S有机硫、FeS2或FeS与氧反应产生的,一般认为S生成SO2的比率可以达到85%~95%.因此,在确定烧结原料方案时,适当地选择配入含硫低的原料,从源头实现对SO2排放量的控制,是一种简单易行有效的措施.该法因对原料含硫要求严格,使其来源受到了一定的限制,烧结矿的生产成本也会随着低硫原料的价格上涨而增加.就目前原料短缺的现状来看,此法难以全面推广应用.1.2高烟囱稀释排放烧结烟气中SO2的质量浓度一般在1000~3000mg/m3且烟气量大,若回收在经济上投资较大,故大多数国家仍以高烟囱排放为主,如美国烟囱最高达360m.我国包钢烧结厂目前采用低含硫原料、燃料,烧结烟气经200m高烟囱排放,SO2最大落地质量浓度在0.017mg/m3以下.宝钢的烧结厂采用200 m高烟囱稀释排放.这种方法简单易行,又比较经济.从长远来看,高烟囱排放仅是一个过渡.但在当时条件下,采用高烟囱稀释排放作为控制SO2污染的手段是正确的.1.3烟气脱硫法低硫原料配入法和高烟囱排放简单易行,又较经济.但我国SO2的控制是排放浓度和排放总量双重控制,因此,为根本消除SO2污染,烟气脱硫技术在烧结厂的应用势在必行.烟气脱硫是控制烧结烟气中SO2污染最有效的方法.目前世界上研发的烟气脱硫技术有200多种,进入大规模商业应用的只有10余种,我国也先后引进了不同的脱硫装置主要用于火电厂,而国内用于烧结烟气脱硫的技术进展较慢.国内仅有几个小烧结上了脱硫设施.如广钢2台24平烧结机采用双碱法工艺,临汾钢厂利用烧结烟气处理焦化废水等,因脱硫设施或多或少存在一些问题,所以运行也不正常.2.烧结烟气的特点烧结烟气是烧结混合料点火后,随台车运行,在高温烧结成型过程中所产生的含尘废气.它与其他环境含尘气体有着明显的区别,其主要特点是:1烟气量大,每生产1t烧结矿大约产生4000~6000m3烟气.2烟气温度较高,随工艺操作状况的变化,烟气温度一般在150 ℃上下.3烟气挟带粉尘多.4含湿量大.为了提高烧结混合料的透气性,混合料在烧结前必须加适量的水制成小球,所以含尘烟气的含湿量较大,按体积比计算,水分含量在10%左右.5含有腐蚀性气体.高炉煤气点火及混合料的烧结成型过程,均将产生一定量的SOx,NOx,它们遇水后将形成酸,对金属结构会造成腐蚀.6含SO2浓度较低,根据原料和燃料差异而变化,一般在1000~3000mg/m3.3.烧结烟气脱硫技术3.1技术现状分析烧结烟气脱硫的研究,日本居于世界领先地位,按照严格的环境保护标准,在上世纪70年代建设的大型烧结厂采用了烧结烟气脱硫法,脱硫工艺多为湿式吸收法.80年代以后,主要采用钢渣石膏法、氨硫铵法、活性焦吸附法、电子束照射法等.钢渣石膏法是利用转炉废渣研磨制成的浆液为脱硫剂,产品为低浓度石膏.该法脱硫效率高、投资省.利用了废渣,但易结垢、产品不能利用.氨硫铵法脱硫工艺是利用焦化厂产生的氨气,脱除烧结烟气中的SO2.该法脱硫效率高,副产品可利用.但存在氨损、副产物稳定化、副产品品质、副产品的市场化等问题.活性焦吸附法烟气脱硫在脱除SO2的同时,能不同程度脱除废气中的HCl、HF等有害气体;装置占地面积较小;副产品经综合加工后可利用.但存在运行成本高、设备庞大且造价高、腐蚀问题突出、硫资源回收处理等外围系统复杂、系统长期运行稳定性差等问题.电子束法烟气脱硫能同时脱硫脱硝,过程简单,不产生废水废渣,副产品可用作化肥.但系统的安全性差,运行成本高,电子加速器价格昂贵,脱硫产物难以有效捕集及利用,应用范围受到限制.3.2密相干塔烟气脱硫技术密相干塔烟气脱硫技术是北京科技大学环境工程中心针对我国国情开发的一种先进的半干法烟气脱硫技术,具有脱硫效率高、投资运行费用低、可靠性高、占地面积小、无废水产生、副产物易处理等优点.在欧洲,已有20多家相当规模的电站锅炉、工业锅炉和工业炉窑工业化应用了该技术.3. 2. 1工艺过程该工艺的原理是利用干粉状的钙基脱硫剂,与密相干塔及布袋除尘器除下的大量循环灰一起进入加湿器内进行增湿消化,使混合灰的水分含量保持在3%到5%之间,加湿后的循环灰由塔上部进料口进入塔内,工艺流程如图1所示.含水分的循环灰有极好的反应活性和流动性,与由塔上部进入的烟气发生反应.脱硫剂不断循环利用,脱硫效率可达95%.最终脱硫副产物由灰仓溢流出循环系统,通过气力输送装置送入废料仓.整个工艺流程主要包括:1SO2的吸收.预除尘后的烟气由塔上部入口进入,在塔内与高活性的钙基脱硫剂进行SO2吸收反应,反应后的烟气由塔下部烟道出口排出,经除尘器除尘净化后排入大气.2脱硫剂的循环利用.塔内落下的反应产物、除尘器收集的颗粒物和新吸收剂一起通过输送装置输送到塔上部的加湿器内,在加湿器内加少量水增湿活化后再次进入塔内进行脱硫反应,实现脱硫剂的循环利用.3该过程发生的主要反应式如1~7.CaO+H2O—>CaOH2,1CaOH2+SO2+1/2H2O—>CaSO3·1/2H2O+H2O,2CaOH2+SO3+H2O—>CaS O4·2H2O,3CaSO3·1/2H2O+1/2O2+3/2H2O—>CaSO4·2H2O,4CaOH2+CO2CaCO3+H2O,5CaOH2+ 2HClCaCl2+2H2O,6CaOH2+2HFCaF2+2H2O.73. 2. 2工艺特点1脱硫剂用量少而且利用率高,循环过程中的脱硫剂颗粒在搅拌器的破碎作用及烟气强烈湍流引起的相互摩擦作用下,包裹着CaSO3或CaSO4外壳的未反应的CaOH2不断裸露出来,使脱硫反应不断充分地进行,脱硫率高达95%,同时可以去除SO3、HCl、HF等;2耗水量低,脱硫剂通过加湿提高其活性所用的水非常少,通常循环脱硫剂的含水质量比为3%~5%;3塔内的搅拌器强化了传质过程,延长了脱硫反应的时间,保证了系统的运行效果;4系统对不同SO2浓度的烟气及负荷变化的适应能力极强,这是该技术的显着优点;5脱硫剂在整个脱硫过程中处于干燥状态,操作温度高于露点,没腐蚀或冷凝现象,无废水产生;6塔体用普通钢材制作,无需合金、涂料和橡胶衬里等特殊防腐措施;7烟气无需再加热即可排放.3. 2. 3系统的自动控制整个工艺过程设两个控制回路:通过调节加湿器内加入水量来保证密相干塔中反应的温度及恒定的烟气出口温度;通过对进出口烟气流量和SO2浓度的连续监测,调整吸收剂的加入量.4. 建议目前,烟气脱硫的工艺很多,对于烧结烟气的脱硫处理,要针对烟气特点并结合现场的情况,做出合理的选择.1工艺选择应坚持以下原则:技术先进成熟且符合企业自身的技术和经济环境状况、设备简单可靠且操作简便、自动化程度高、投资省、脱硫率较高且稳定、运行成本与能耗低、脱硫剂来源广泛、副产品易于处理且不产生二次污染.2密相干塔烟气脱硫工艺属于半干法脱硫工艺,完全符合上述的工艺选择原则,适合进行烧结烟气的脱硫处理.3烧结过程中,烟气中SO2的浓度是变化的,有时变化的幅度大且频率高,其头部和尾部烟气含SO2浓度低,中部烟气含SO2浓度高.为减少脱硫装置的规模,可只将含SO2浓度高的烟气引入脱硫装置,这样可以节约大部分资金.4加快推进烧结烟气脱硫技术的工业应用,逐步消除我国SO2和酸雨的污染对经济发展的消极影响,促进钢铁企业的可持续发展.。
高炉炉况失常原因及处理

高炉炉况失常原因及处理摘要:随着社会的进步,各个行业都在快速的运行中,其中有关钢铁高炉的运行也在不断的发展中,但是在运行的过程中,出现高炉炉况问题很多,基于此,本文对高炉失常的原因及处理进行了剖析,为优化处理失常炉况提供了相关建议,总结炉况失常的经验教训,避免炉况失常的再发生。
以便相关人士参考。
关键词:炉况失常;原因;处理;分析1 前言某钢铁集团有限公司炼铁总厂5#高炉有效容积1260m3,设有两个出铁场,20个风口;于2014年4月7日高炉炉况失常,经过30多小时的处理高炉炉况得以恢复,高炉主要技术经济指标炉况失常前后对比.2 高炉炉况失常的原因2.1 炉缸工作基础偏差高炉炉缸的工作状态直接影响到高炉炉况的稳定顺行,高炉炉况失常与高炉炉缸状态偏差有直接的关系,高炉炉况失常前高炉有塌料及滑尺现象,主要与高炉低强冶炼、风速偏低有关系,高炉综合冶炼强度维持在0.95t/m3d—1.15 t/m3d,风速维持在200m/s—220m/s,高炉炉渣碱度控制在0.95倍—1.05倍,高炉主要操作参数炉况失前后对比.高炉虽然采取了缩少风口直径、低碱度自循环洗炉及不定期用洗炉剂洗炉等措施,但炉缸工作状态仍然偏差,需要适当提高高炉冶炼强度,提高高炉鼓风动能,保持风口回旋区活跃。
2.2 铁口工作状态较差高炉炉前工作状态将直接影响到高炉炉内的操作,高炉炉况失常前铁口工作状态较差,具体体现在铁口难开,有断铁口现象,铁量差偏大,主要与高炉炉缸工作状态偏差及炮泥质量变差有关系;此次高炉炉况失常与高炉渣铁未出净有直接关系,正常每次铁出铁量为190t—220t,炉况失常前连续三次铁出铁量分别为89.6t、83.8t、80.8t,高炉炉缸渣铁未及时排放,导致后续高炉渣壳脱落,高炉炉况出现塌料滑尺,进而影响到高炉煤气流失常,高炉出现向凉趋势;需要强化高炉铁口的维护,保证高炉及时顺畅出净渣铁。
2.3 高炉操作迎调滞后高炉出现失常征兆后高炉操作者没有果断采取有效的迎调措施抑制高炉炉况的恶化,高炉操作者现场一次减风不到位、补充热量不充足、炉前组织没有及时出净渣铁,使高炉炉况出现难行悬料,风口前有涌渣、生降现象,炉缸工作状态向凉趋势;高炉操作者在处理异常炉况时,必须掌控减风控强及加焦补热的时机,在对炉况走势进行综合判断分析的基础上掌握必须快、准、狠的原则,快就是把握时机应快速,准就是炉况趋势判断准确无误,狠就是采取的措施必须一次到位。
高炉炉况失常总结

高炉炉况失常总结1. 引言高炉作为炼铁工艺的核心设备,其正常运行对保持铁水生产的连续性和稳定性至关重要。
然而在实际生产过程中,高炉炉况时常发生失常情况,这些失常情况严重影响了高炉的正常操作和矿石冶炼效果。
本文将总结高炉炉况失常情况的常见原因和解决方法,旨在为高炉操作人员提供参考和指导。
2. 原因分析高炉炉况失常的原因多种多样,我们可以从以下几个方面进行分析:2.1. 炉料成分突变炉料成分的突变是高炉炉况失常的常见原因之一,特别是在原料的质量有较大波动时。
比如,矿石含杂质增加、含水率变化、石灰石镁含量异常波动等都可能导致高炉炉况失常。
解决这个问题的方法是加强原料的控制和检测,提前发现和处理突变情况。
2.2. 石灰石质量变差石灰石是高炉冶炼过程中常用的矫正剂和炉渣形成物,其质量的好坏直接影响高炉的炉况稳定性。
如果石灰石质量下降,容易导致炉渣膨胀、炉况不稳定等问题。
解决这个问题的方法是选择优质的石灰石供应商,建立稳定可靠的供应链。
2.3. 炉底渣疏松或积扎炉底渣的疏松或积扎都会影响高炉的正常运行。
炉底渣疏松会导致炉冷风过大,降低高炉的产量;而炉底渣积扎会导致炉冷风过小,影响高炉渣的排出。
解决这个问题的方法是定期清理炉底渣,并加强炉底渣的监测和分析。
2.4. 风温异常风温异常是高炉冶炼过程中常见的失常情况之一,风温过高或过低都会影响高炉的正常运行。
风温过高会使煤气燃烧不充分,导致高炉炉况不稳定;而风温过低会使煤气在炉内燃烧不充分,影响炉内温度和反应效果。
解决这个问题的方法是加强风温的监测和调节控制。
3. 解决方法针对以上分析的失常原因,我们可以采取以下措施进行解决:3.1. 建立完善的原料控制系统建立完善的原料控制系统,包括原料成分的在线检测和实时监控。
通过及时掌握原料成分的变化情况,可以在炉料成分发生突变时及时调整炉况,保持高炉的稳定运行。
3.2. 优化石灰石采购和使用选择优质的石灰石供应商,在建立稳定可靠的供应链的同时,加强对石灰石质量的检测和控制。
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关于解决高炉煤气质量问题制约生产威胁安全影响效益问题的建议董事长您好:近一个时期以来,因我公司两座高炉煤气布袋除尘器的滤袋不断漏灰和高炉煤气中含有较高浓度的氯离子(Cl-),这两大问题给公司造成了较大的经济损失,急需予以解决。
建议一关于解决高炉煤气布袋除尘器内滤袋漏灰问题。
长期以来,由于两座高炉煤气除尘系统的管理缺陷,使其不能起到应有的煤气除尘净化作用,时常出现部分滤袋破裂,不能及时发现,及时更换,使高炉煤气中大量的灰尘随气流带进了煤气管道,有的有一部分在管道内漂浮,有一部分在管道内沉积,有极少一部分通过煤气排水器随着煤气冷凝水而排出煤气管道。
因此,给公司造成了以下损失:1、部分设备和管道局部冲刷磨损严重,频繁修理或更换。
如:2#、3#高炉调压阀组的多个蝶阀,经常被含粉尘量大的煤气气流冲刷透壳体,频繁进行更换。
高炉煤粉喷吹站DN500煤气调节阀壳体反复被刺透、焊线煤气加热炉上三个DN600煤气调节阀后的煤气管道缩口短接被刺透,还有两座高炉煤气布袋除尘器十七个箱体的进口管道也经常出现被高粉尘煤气气流所刺漏的问题,造成了频繁停产换件修理损失。
2、堵塞煤气管道与煤气烧嘴。
随煤气流动携带的漂浮干粉尘,造成了煤气管道堵塞,多数管路中的蝶阀,因管道内下部沉积的较厚,挡住阀板,无法关闭。
各煤气用户较细的烧嘴煤气支管粉尘堵塞严重。
在煤气输送过程中,随着煤气从布袋除尘器出口向各煤气用户的流动,煤气温度也从正常的120-260℃降到送至煤气用户的30-80℃,温度的降低在管道内形成了冷凝水,而湿润的粉尘,输送到煤气用户时,遇有煤气烧嘴处的高温,就粘结在烧嘴内部,堵塞煤气烧嘴。
这一问题在我公司已较长时间的的存在,既影响了生产,又需要投入大量的人力、物力和财力进行检修。
三台烧结机因煤气粉尘堵塞点火器烧嘴而影响烧结正常生产,每月都要被迫停产,停煤气清理烧嘴堵塞的灰尘,并割断各个煤气烧嘴支管,一一进行捅除粘在管道内壁堵塞管道截面积1/2以上的板结灰尘。
三烧车间平均每月2-3次;新建日产300吨活性灰的白灰窑,因煤气中粉尘大,又潮湿堵塞烧嘴无法正常生产,在去年底被迫将内环烧嘴煤气支管改为预热煤气;炼钢厂十多个烤包器和混铁炉使用的高炉煤气,烧嘴和煤气支管也经常出现煤气粉尘堵塞现象,无奈几乎每月都要全厂停产停煤气进行检修清理;尤其是近期以来电厂2台锅炉因粉尘堵塞烧嘴严重而频繁,被迫停炉清堵后,再次点火锅炉,运行持续不过三个小时,烧嘴又被粉尘堵塞,煤气火焰快速减小,发电负荷大大降低,频发如此,已经达到了难以维持生产的地步,严重影响公司发电效益。
于2015年2月1日被迫两台锅炉全停,进行送往电厂的DN1200煤气主管道和两台锅炉的DN600煤气支管道全部停煤气用水冲洗,才暂时缓解了粉尘快速堵塞电厂两台锅炉煤气烧嘴的问题。
不应有的高粉尘的煤气,不但冲刷磨损3#高炉BPRT机组的煤气透平机转子叶片严重,大大缩短昂贵的透平机备件使用寿命,而且,导致透平机叶轮粉尘堵塞和动平衡的破坏,使为3#高炉8000KW鼓风机电机提供节电三分之二动能的煤气透平机不能正常运行。
(透平机设计要求煤气含尘量小于10mg/m3。
在2014年透平机运行期间,煤气防护站取样化验煤气透平机进口煤气含尘量,最低的在20mg/m3以上,多则每立方米煤气中的含尘量上百、甚至上千毫克)。
使透平机年作业率达不到50%,透平机停运每天给公司造成多花至少几万元的电费。
3、管道内粉尘给安全生产带来的影响。
去年,在更换三烧车间东北侧去电厂的直径1.2米高炉煤气管道不锈钢波纹管补偿器时,检查管道内,底部积灰以达到200多毫米厚,这些积灰一是堵塞了煤气排水器,使管道内的冷凝水不能正常排出;二是增加了运行管道的重量,久而久之粉尘和积水过多时可能压断管道,造成大量泄漏煤气试过,本溪钢铁公司2002年出现一起此类事故,死伤十多人。
再说,煤气管道内粉尘过多时,会影响没气输送量,堵塞越很,在相同的压力条件下,煤气流量过的就越少,达到一定程度时,将会因煤气量不足而影响用户生产,不但带来了影响生产的损失,而且来被迫全线清理或全线更换煤气管道的较大经济损失。
4、煤气管道粉尘堵塞严重的后果。
煤气管道粉尘堵塞严重时,解决难度大,费用高、影响生产时间长。
目前,煤气主管道内粉尘已经堵塞得较为严重,但还未达到影响煤气用户正常生产使用煤气量的地步,只是煤气烧嘴和烧嘴煤气支管堵塞严重,目前采取的解决的办法是,频繁停产停煤气清扫烧嘴和割断煤气烧嘴支管进行疏通后再焊接好的办法;但是,如果是不从高炉煤气除尘系统下手彻底解决高炉煤气中粉尘量过大的问题,在不远的将来,我公司的高炉煤气主管网内部的积灰厚度,不但可能出现将主管道压断,发生煤气中毒群死群伤的恶性事故,而且还可能出现因粉尘堵塞煤气主管道,造成煤气用户无法正常生产的局面。
各煤气用户被迫长时间停产,清理煤气管道,或投入大量的资金重新架设煤气管道进行解决,别无他法。
2、高炉煤气布袋除尘器滤袋漏灰原因的分析我公司高炉煤气管网系统煤气含尘量高的主要原因是2#和3#高炉煤气布袋除尘器内的煤气滤袋破损漏灰造成的。
按照设计标准经过高炉煤气布袋除尘器过滤后,每标准立方煤气的含尘量应达到10毫克以下,如若滤袋不破损,完全能够达到。
达不到此标准时,就是滤袋有的脱落或是破损,没有其他原因。
下面根据2#和3#高炉煤气布袋除尘的现状,进行漏灰原因的分析。
2#高炉煤气布袋除尘器,现有8个箱体,每个箱体内有163条,直径为120毫米,长度为6米的玻璃纤维针刺毡滤袋;3#高炉煤气布袋除尘器,现有9个箱体,每个箱体内有180条,直径为120毫米,长度为6.5米的玻璃纤维针刺毡滤袋。
1)玻璃纤维针刺毡滤袋的主要性能指标:(1)耐温:正常80℃ -260℃;(2)过滤风速:理论最高值1m/min(厂家提供),实际运行最高值小于0.6m/min;(3)滤袋内外压差:正常小于2kpa,短时间达到2.5kpa(实践证明:如退出一个箱体换滤袋期间,影响不大);(4)滤袋与骨架配合间隙+2mm;(5)滤袋使用周期12-18个月。
2)造成滤袋破损漏灰的主要因素:(1) 使用达不到上述指标要求的透气性差或耐温低的滤袋,或使用强度不够或与滤袋配合间隙达不到2mm的骨架(机械行业标准),或是有毛刺的骨架。
(2)炉顶长时间(30分钟以上)在260-300℃之间的高温,或瞬间(5分钟以内)超过300℃的高温。
(3)重力除尘器每天不定点或不按时放灰,或放灰量过小(即重力除尘器内的积灰排放量达不到2/3以上),造成布袋除尘器过滤负荷增大(设计重力除尘器和煤气布袋除尘器的除尘效率各占50%)。
(4)布袋除尘器不按时放灰或放灰量过小,导致积灰埋住滤袋下部,造成过滤面积减小,滤袋内外压差增大,撑破滤袋。
(5)炉顶温度低于80℃,煤气中所携带的水蒸气随气流流动而温度降低形成的冷凝水浸湿滤袋后,使经纬线膨胀,滤袋透气性下降,过滤风速减小,滤袋内外压差增大,撑坏滤袋。
(6)氮气脉冲反吹系统控制不好,使滤袋内外压差经常超过2Kpa,短时间达到3Kpa以上(有定时自动反吹和定压自动反吹两种形式)。
(7)使用打死折握断经纬线的滤袋。
(8)使用长期处于高温已经老化或超过使用寿命周期的滤袋。
3)我公司导致高炉煤气管道系统内严重积灰,影响生产、安全和效益的的主要原因分析。
(1)领导对高炉煤气除尘重视程度不够。
A、在高炉操作规定中,无适应本系统煤气布袋除尘器滤袋最高和最低炉顶温度的规定,高炉操作出现超过260℃以上的高温,不及时加控制,会使滤袋直接烧坏或快速老化过早损坏,而漏灰。
或高炉顶温出现低于80℃的低温,如不及时提温,则可能导致滤袋受潮经纬线膨胀,透气率降,使滤袋内外压差超过规定的2kpa太多,使个别或部分滤袋撑崩而漏灰。
如不及时处理势必造成大量粉尘进入煤气管网。
B、箱体利用利用不当。
经过计算3#高炉9个煤气布袋除尘器箱体滤袋总过滤面积为3967.3m2,2#高炉8个箱体滤袋总过滤面积为2948.1m2,按照2015年2月3日2#、3#高炉生铁产量分别为829吨和1638吨,和吨铁产高炉煤气量1800m3计算,2#和3#高炉煤气布袋除尘器内的滤袋过滤风速分别为0.3515m/min和0.558m/min。
实践证明正常生产过程中当过滤风速超过0.6m/min时,玻璃纤维针刺毡滤袋容易撑崩。
故3#高炉当一个箱体退出检修时,其余8个箱体运行的过滤风速达到0.622m/min,已微超滤袋容易撑崩的高限值。
甚至2#高炉在2014年12月份出现了8个箱体仅有3个运行的严重管理问题,使过滤风速高达0.884m/min,导致大部分滤袋撑崩,大量灰尘随煤气进入公司煤气管网和各使用煤气的设备。
C、高炉煤气布袋除尘器放灰时间间隔太长,箱体灰尘埋住滤袋,撑破滤袋而漏灰。
据了解重力重力除尘器的放拉灰由我公司生产车队承担,每天下午四点左右放灰,放灰数量为3三马车,每三马车重量约 2.5 吨。
每月约230吨,2#和3#高炉煤气布袋除尘器使用的是厂外车辆拉灰,3天一次(2#高炉拉落地灰,3#高炉从布袋除尘器各箱体直接向车厢内卸灰),每月大约外排除尘灰400多吨。
根据高炉煤气系统设计以及其他企业对380-450m3高炉重力除尘器后,布袋除尘器前荒煤气中的含尘量取样测定,每立方荒煤气中的煤气含尘量约为6-10g/m3,如若按此值与两座高炉日产铁量2477吨(2015年2月4日产量)计算,每天两座高炉布袋除尘器应除掉煤气中的粉尘应为26.7-44.6吨,月合802-1337吨。
这一数值是我公司现外拉灰量的2-3倍,这证明了3天一次卸拉高炉煤气布袋除尘内的粉尘,不能满足布袋除尘正常生产的需要,使得该排放出来的堆积灰尘未及时排泄出除尘箱体外,直至埋住大部分滤袋的下半部分,导致滤袋过滤面积减小,滤袋内外压差增大,将滤袋撑破,使大量粉尘随气流进入煤气管道系统。
再进行为时已晚的下一次的布袋除尘器卸拉粉尘。
D、箱体漏灰粉尘自动检测装置没有起到应有的作用。
我公司两座高炉17个煤气布袋除尘器箱体的出口煤气管道上,均安装有布袋除尘粉尘自动检漏仪,新安装调试好后,那个箱体漏灰,通过箱体漏灰粉尘自动检测仪可以检测出来,对各种因素导致滤袋破损漏灰的箱体,可以及时发现,及时退出箱体更换漏灰的滤袋,但随着使用时间的推移,因设备维护跟不上,比如说高炉休风时,将探头卸下取出清灰等。
致使自动粉尘检漏仪部分不能用,也不进行人工检漏,导致箱体内运行滤袋破损漏灰后不能及时发现和及时更换。
E、没有监督考核机制。
高炉煤气布袋除尘工作存在着险、累、脏三大特点,尤其是频繁地冒着煤气人工检漏、和进入满是极细除尘灰的布袋除尘器箱体内作业,一个箱体就得检查更换100多条滤袋,在作业过程中,不但吸入粉尘,弄得浑身都是难以洗掉的粉尘,而且还要吸入粉尘和灰尘挥发出来的煤气,或箱体内死角里的高浓度氮气,如是急于投运的箱体,还要忍受着箱体内的高温作业,故既有吸入粉尘和煤气中毒的危险,又有氮气窒息的危险,属于典型的险、累、脏作业,没人想干此种活儿。