水泥搅拌桩试桩总结报告

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水泥土搅拌桩试桩总结报告

水泥土搅拌桩试桩总结报告

南水北调东线一期工程鲁北段工程小运河段工程标段6(合同编号:NSBD/LBD-XYH006水泥土搅拌桩试桩总结报告黄河水电工程建设有限公司南水北调鲁北段小运河段工程项目经理部二o—年十一月水泥土搅拌桩试桩总结报告我项目部在郭庄节制闸处基坑底进行了水泥土搅拌桩试桩试验,水泥土搅拌桩试桩工程已经施工完毕,现将试验段施工中实测的各种数据及施工操作程序总结如下:一、工程概况邱屯节制闸枢纽位于临清市邱屯村东北部,输水渠设计桩号为98+288附近,枢纽由输水渠上的郭庄节制闸、三干渠节制闸及六分干渠上的邱屯节制闸三座节制闸组成。

郭庄节制闸的地基处理采用水泥土搅拌桩。

郭庄节制闸的进口翼墙202根,单根桩长7.49m、闸室基础148棵,单根桩长6.79m、出口翼墙214棵,单根桩长5.79m,共计3801.32m。

施工桩长控制在高出设计桩顶0.5m,桩体达一定龄期后凿除0.5m长超打桩头和挖除桩间土后,回填褥垫层压实。

郭庄节制地基处理采用水泥搅拌桩桩直径均为600mm间距450mm为确保工程桩施工方案的经济可行,在地基处理施工前,先进行工艺性试桩,以确定最佳施工参数,用以指导大批量地基处理施工。

二、场地岩土地质概况及技术要求2.1地质概况本工程地质从上到下为:水泥土搅拌桩有效桩范围内为砂壤土、粘土,持力层为粘土层。

本工程水泥搅拌桩段根据设计划分的区段分别控制在7.49m、6.49m、5.79m,桩底高程均为19.91m。

2.2工程设计技术要求本工程水泥搅拌桩直径为600mm桩底面高程19.91m,施工高程27.9m,桩长7.49m, 进行了2喷4搅实验。

2.3现场配合比确定根据图纸要求确定现场配合比,水泥掺量15%水灰比为0.5。

水泥采用山水425水泥,采用的工艺参数为水泥掺入量设计为15%每米掺灰量计算如下:每米土的体积:V=n X r2x 1m2=3.14 X 0.3 X 1=0.2826nf每米土重:本工程地层土湿密度为1.95t/mG=VS =0.2826 X 1.95=0.55107t15% 的水泥掺入量M=0.55107X 1000X 15%=82.7kg喷浆提升速度v = 丫d Q/F 丫a w(1+a c)式中:v—搅拌头喷浆提升速度,m/mi n丫d、丫一分别为水泥浆和土的重度,Kn/卅Q—灰浆泵的排量,m/minF—搅拌桩的截面积,ma w —水泥掺入比;a c—水泥浆水灰比。

水泥搅拌桩试桩总结报告

水泥搅拌桩试桩总结报告

中国铁建1、试桩里程、布置形式及布置情况在DK746+085段附近的右侧进行了 9根水泥搅拌粧成粧工艺性试验,该试验粧已按照既定方案顺利完成。

水泥搅拌粧布置形式为正三角形布置,粧间距为1.1m。

搅拌粧直径为0.5m,设计粧长14m,实际粧长见附件:水泥搅拌粧试粧记录2、试粧施工机具本次试粧选用SP-5型大扭矩钻机,主电机功率为45Kw,钻进速度有五档:一档为0.1 〜0.3m/min,转速正转15r/min,反转17r/min; 二档为 0.3〜0.7m/min,转速正转 25r/min,反转 29r/min; 三档为0.7〜1.2m/min,转速正转44r/min,反转52r/min; 四档为1.2〜1.7m/min,转速正转70r/min,反转82r/min; 五档为1.7〜2.3m/min,转速正转108r/min,反转138r/min; 可无机调速。

PJ-5A泥浆泵1台。

YX- I型电脑自动记录仪。

试粧前所有用于试粧的机械都完成以下工作:(1)粧机配置了可以控制粧身每米喷浆量的记录器,且记录器上的任何一个可操作的按钮和开关不得用于设定操作时间、深度、喷浆量、粧位编号、复搅深度、复搅次数等参数。

(2)粧机上的压力表、转速表、电流表、电子称都经过标定,达中国铁建到合格。

(3)每台粧机钻架相互垂直两面上分别设置两个0.5Kg重的吊线锤,并画上垂直线。

(4)在每台粧机的钻架画上钻进刻度线,标写醒目的深度。

(5)钻头直径的磨损量< 1cm。

3、试桩目的(1)确认每根搅拌粧水泥用量。

(2)确定搅拌下沉、提升的速度和重复搅拌下沉、提升速度。

(3)根据不同掺和比确定技术参数。

(4)确定不同地质情况的电流强度。

(5)确定该地质条件下,按室内配合比在现场施工,水泥搅拌粧25d的无侧限抗压强度不小于1.2MPa、单粧承载力、复合地基承载力是否满足设计要求。

(6)根据单粧承载力试验确定施工掺和比,取得经济可靠的、符合设计要求便于现场实施的工艺控制数据,以便指导本段水泥搅拌粧大面积施工。

工程水泥搅拌桩试桩报告

工程水泥搅拌桩试桩报告

水泥搅拌桩试桩报告XX立交工程FCS-06标水泥搅拌桩试桩工作于xx年12月7日开始,试桩段落在K8+653.07~K8+659.07,试桩根数为6根,为确保该区域是否适合水泥搅拌桩的处治方法,待试桩达到设计要求的复合地基承载力及桩身强度后方可大规模施工,试桩应达到下列设计要求,并取得以下技术参数:1)为了保证水泥的用量符合设计要求,需在搅拌机上安装自动计量装置;满足机械设计喷入量的各种技术参数;2)确定搅拌的均匀性;3)掌握下钻和提升的阻力情况,选择合理的技术措施;4)严格控制成桩速度,搅拌机的提升和下沉速度不得超过 1.0m/分钟,要求第一次下沉搅拌时,只能使用低速档位,严禁使用中、高速档位,第一、二次上升和第二次下沉时可用中速档位,不宜使用高速档位。

每次上升或下沉,要求成桩速度必须均匀,不准中途换挡,以防桩身水泥掺入量不均匀。

5)K8+653.07~K8+659.07成桩工艺性试验桩数不宜少于5根。

以检验机具性能及施工工艺中的各项技术参数。

其中包括最佳的灰浆稠度、工作压力、钻进和提升速度。

地质情况,0-80cm路面结构层,0.8-4.9m素填土,4.9-19.3m淤泥质土,根据设计意图,该段地基处理深度为12m,扣除破除72cm路面机构,水泥搅拌桩施工长度11.28m,原设计地面标高3.35m,本次试桩地面标高2.55m,试桩长度11.28m,桩底标高-8.65m。

本次试桩方案按水泥用量65kg/m、60 kg/m、55 kg/m分三种,每种试桩2根共6根,桥台后30m桩间距采用1.2m,其余桩间距采用1.5m,桩径50cm,桩长11m,试桩机械为PH型粉喷桩机,该机搅拌转速n为27~80n/min。

施工中采用的工艺参数有:1、钻进速度V=0.7~1.0 n/min;2、提升速度V=0.5~0.8 n/min;3、搅拌速度r=30~50 n/min;4、钻体流量Q=20L/see;5、空气压力P=0.2~0.4mpa。

水泥搅拌桩试桩工艺性试验总结(模板)

水泥搅拌桩试桩工艺性试验总结(模板)

水泥搅拌桩成桩工艺试验总结报告2014年12月25日水泥搅拌桩试桩工艺性试验总结根据设计文件和规范的相关要求,我单位于2014年12月25日进行了水泥搅拌桩工艺性试验,DK169+010段线路右侧路基进行了3根水泥搅拌桩成桩工艺性试验,该试验桩已按照既定方案顺利完成。

现将该工艺试验施工情况总结如下:一、工程概况水泥搅拌桩桩施工范围:*****~******路基须采用水泥搅拌桩进行地基处理,工程量为**万延米,。

采用三角形布置,桩径均为**m,设计。

水泥搅拌桩处理段一览表二、工程地质情况地表为水稻田,桩体长度范围内***米土层结构为粉质黏土,桩底持力层为***。

三、试桩目的验证情况⑴施工设备、施工工艺和方法、施工顺序满足施工需要。

⑵浆液配合比按试验桩配合比施工满足施工需要。

⑶搅拌机钻头下沉时间每次6~7分钟、提升速度4~5分钟。

⑷验证供浆和停浆时间。

根据试验工艺,两次下降提升过程全部进行喷浆搅拌,可以保证施工质量。

按要求对试验桩进行钻芯取样试验及单桩承载力试验,以确认水泥搅拌桩桩的设计参数及桩身的完整性。

见后附试验报告。

四、施工过程控制1、施工用原材料及施工配合比施工配合比为水泥:土:水=800:5000:9332、人员、机械设备现场管理人员2名,现场技术人员1名,机长1名,操作人员7名。

采用大扭矩水泥搅拌桩机1台、柴油发电机1台。

五、试验桩施工工艺控制水泥搅拌桩成桩工艺性试验桩位布置,三角形布置,间距1.2m 见下图:贵阳(1)施工工艺流程水泥搅拌桩钻机施工流程图(2)施工方法水泥搅拌桩施工采用水泥搅拌钻机施工。

钻机就位后,启动搅拌机钻机,钻速稳定后钻杆钻入地下,钻孔过程做好记录。

钻至设计标高后,打开高压注浆泵,反循环提钻并喷射水泥浆,至工作基准面以下0.3m ,重复搅拌下钻并喷水泥至设计深度,反循环至地表。

① 放线:施工前按照桩位平面布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位间距为1.22m 、1.18m 、1.19m 。

水泥搅拌桩试桩总结报告924

水泥搅拌桩试桩总结报告924

目录一、试桩里程,布置形式及布置情况 (1)二、试桩施工机具 (1)三、试桩目的 (1)四、试桩施工工艺参数的确定 (2)五、施工过程质量控制 (3)六、施工工艺 (3)七、试桩成果 (5)附件1:复合地基静载及钻芯取样结果报告 (11)附件2:水泥搅拌桩试桩记录 (12)附件3:水泥搅拌桩试桩施工平面图 (20)水泥搅拌桩试桩总结报告一、试桩里程,布置形式及布置情况2013年8月4日~6日,在DK191+005~DK191+528段进行了36根水泥搅拌桩成桩工艺性试验,该试桩已按照既定方案顺利完成。

水泥搅拌桩布置形式为正三角形布置,桩间距为1.1m,搅拌桩直径为0.5m,设计桩长2.5~10.6m,实际桩长见附件:水泥搅拌桩试桩记录。

二、试桩施工机具本次试桩选用PH-5D型深层水泥搅拌桩钻机,主电机功率为45KW:一档为0.6m/min,转速正转15r/min,反转17r/min;二档为0.8m/min,转速正转25r/min,反转29r/min;三档为1m/min,转速正转44r/min,反转52r/min;四档为1.5m/min,转速正转70r/min,反转82r/min;五档为2m/min,转速正转108r/min,反转138r/min;PJ-5A泥浆泵一台。

PJ4-2型电脑自动记录仪一台。

试桩前所有用于试桩的机械都完成以下工作:(1)桩机配置了可以控制桩身每米喷浆量的记录器,且记录器上的任何一个可操作的按钮和开关不得用于设定操作时间、深度、喷浆量、桩位编号、复搅深度、复搅次数等参数。

(2)桩机上的压力表、转速表、电流表、电子称都经过标定,达到合格。

(3)每台桩机钻架相互垂直两面上分别设置两个0.5Kg重的吊线锤,并画上垂直线。

(4)在每台桩机的钻架画上钻进刻度线,标写醒目的深度。

(5)钻头直径的磨损量≤1cm。

三、试桩目的(1)确认水泥掺入量及水灰比。

(2)确认搅拌下沉、提升速度和重复搅拌下沉、提升速度。

水泥搅拌桩试桩成果报告

水泥搅拌桩试桩成果报告

水泥搅拌桩试桩成果报告一、试桩目的:本次试桩的目的是为了评估水泥搅拌桩在地区地质条件下的施工效果和承载力,并为后续工程建设提供技术指导。

二、试桩方案:1.选址:根据相关地质调查资料,在待建设的区域内选取适当的位置进行试桩。

2.钻孔:在选址位置进行钻孔,钻孔深度为20米,钻孔直径为0.5米。

3.清底:使用钻机清除钻孔内杂质,确保清底。

4.搅拌桩施工:选用水泥搅拌桩作为试桩工艺。

首先将搅拌机放入钻孔中,搅拌桩深度为15米。

然后通过搅拌机旋转和上下移动的方式,使水泥与土壤充分混合。

最后,保持搅拌桩20分钟,使其完全硬化。

5.试桩数据记录:在试桩过程中,记录相关试桩数据,包括桩长、桩径、搅拌桩深度等信息。

三、试桩成果:1.试桩质量:试桩过程中,搅拌桩的质量控制得到有效保障。

搅拌桩的成型质量良好,混合均匀,无裂缝。

2.桩身观测:经过数天的观测,试桩的水泥搅拌桩身整体无明显下沉或变形的迹象,稳定性较好。

3.承载力测试:为了评估搅拌桩的承载力,进行了静载试验。

试验结果显示,搅拌桩的承载力达到设计要求,能满足后续工程的使用需求。

四、总结与建议:1.水泥搅拌桩作为本次试桩的施工工艺,具有较好的适应性和施工性能。

2.试桩成果显示,水泥搅拌桩具有较高的承载力和稳定性,适用于地区的地质条件。

3.在后续工程中,建议继续采用水泥搅拌桩作为承载力较大的地基处理工艺,以确保工程的安全和稳定。

4.需要进一步研究和验证水泥搅拌桩在不同地质条件下的施工效果和承载力,以完善该工艺的应用范围和技术指导。

(略)以上是本次水泥搅拌桩试桩的成果报告,总结了试桩的目的、方案和成果,并给出了相关的总结和建议。

希望对后续工程建设提供有价值的参考。

百度文库 水泥搅拌桩试桩工艺性试验总结

百度文库     水泥搅拌桩试桩工艺性试验总结

关于水泥搅拌桩成桩工艺性试验成果的报告---------------------------------工程监理办:2012年5月11日,在贵站现场监理工程师指导监督下,经过我项目部认真筹备和精心组织,在57省道平阳县水头至萧江段复线工程第2合同段K4+098.8~K4+138.8段路基现场顺利进行了水泥搅拌桩成桩工艺性试验,现将本次成桩试验成果报告贵站,望予审批。

附件:水泥搅拌桩成桩工艺性试验报告水泥搅拌桩试桩检测报告水泥搅拌桩试桩施工情况记录表K4+098.8~K4+138.8段水泥搅拌桩桩位布置图----------------------有限公司---------------------------------------------------项目经理部二○一二年六月九日水泥搅拌桩成桩工艺性试验报告编制:复核:审核:----------------工程有限公司--------------------------------项目经理部二〇一二年六月九日2012年5月11日,-------------------------------------------工程第2合同段项目经理部在K4+098.8~K4+138.8段路基上进行了水泥搅拌桩成桩工艺性试验。

具体试验情况总结如下:一、试验目的1、确定施工设备、施工工艺和方法满足施工需要。

2、确定有关各项施工工艺参数:水灰比、水泥浆比重、钻进速度、提升速度、喷浆压力、单位时间掺入量等各项工艺参数。

二、试验地段情况1、试桩位置:K4+098.8~K4+138.8段1—9号桩。

2、地质情况:本段路基为农田灌溉区,地层属多层结构,表部为粉质粘土(俗称“硬壳层”),厚约1.2—2.3m,软塑状,具中压塑性,物理力学性质一般。

中部为海积淤泥质粘土及海冲积卵石,淤泥质粘土流塑状。

下伏全—中风化花岗岩,全风化岩呈砂土状,中密状,强风化岩破碎,呈碎块状,中风化岩完整性较好。

水泥土搅拌桩试桩总结报告

水泥土搅拌桩试桩总结报告

南水北调东线一期工程鲁北段工程小运河段工程标段6(合同编号:NSBD/LBD-XYH006)水泥土搅拌桩试桩总结报告黄河水电工程建设有限公司南水北调鲁北段小运河段工程项目经理部二○一一年十一月水泥土搅拌桩试桩总结报告我项目部在郭庄节制闸处基坑底进行了水泥土搅拌桩试桩试验,水泥土搅拌桩试桩工程已经施工完毕,现将试验段施工中实测的各种数据及施工操作程序总结如下:一、工程概况邱屯节制闸枢纽位于临清市邱屯村东北部,输水渠设计桩号为98+288附近,枢纽由输水渠上的郭庄节制闸、三干渠节制闸及六分干渠上的邱屯节制闸三座节制闸组成。

郭庄节制闸的地基处理采用水泥土搅拌桩。

郭庄节制闸的进口翼墙202根,单根桩长7.49m、闸室基础148棵,单根桩长6.79m、出口翼墙214棵,单根桩长5.79m,共计3801.32m。

施工桩长控制在高出设计桩顶0.5m,桩体达一定龄期后凿除0.5m长超打桩头和挖除桩间土后,回填褥垫层压实。

郭庄节制地基处理采用水泥搅拌桩桩直径均为600mm,间距450mm,为确保工程桩施工方案的经济可行,在地基处理施工前,先进行工艺性试桩,以确定最佳施工参数,用以指导大批量地基处理施工。

二、场地岩土地质概况及技术要求2.1地质概况本工程地质从上到下为:水泥土搅拌桩有效桩范围内为砂壤土、粘土,持力层为粘土层。

本工程水泥搅拌桩段根据设计划分的区段分别控制在7.49m、6.49m、5.79m,桩底高程均为19.91m。

2.2工程设计技术要求本工程水泥搅拌桩直径为600mm。

桩底面高程19.91m,施工高程27.9m,桩长7.49m,进行了2喷4搅实验。

2.3现场配合比确定根据图纸要求确定现场配合比,水泥掺量15%,水灰比为0.5。

水泥采用山水425水泥,采用的工艺参数为水泥掺入量设计为15%。

每米掺灰量计算如下:每米土的体积:V=π×r2×1m=3.14×0.32×1=0.2826m3每米土重:本工程地层土湿密度为1.95t/m3G=Vδ=0.2826×1.95=0.55107t15%的水泥掺入量M=0.55107×1000×15%=82.7kg喷浆提升速度ν=γd Q/Fγaw(1+ac)式中:ν—搅拌头喷浆提升速度,m/minγd、γ—分别为水泥浆和土的重度,Kn/m3Q—灰浆泵的排量,m/minF—搅拌桩的截面积,m2aw—水泥掺入比;ac—水泥浆水灰比。

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东塘大道(元华路~北江滨路)道路工程水泥搅拌桩试桩总结报告中国交通建设股份有限公司福清二期工程项目总经理部第一分部2014年9月18日目录1、工程概况 (1)2、编写依据 (1)3、试桩目的 (2)4、试桩点和时间 (2)5、试桩准备 (2)6、试桩施工组织 (4)7、试桩施工工艺 (5)8、试桩检测标准 (5)9、试桩施工过程 (6)10、试桩成果及检测 (7)11、水泥搅拌桩施工注意事项 (9)水泥搅拌桩试桩成果报告1、工程概况东塘大道(元华路—北江滨路)道路工程,呈北-南走向。

起止桩号为K0+000~K2+241.241。

本工程道路等级为城市支路,红线宽度为24m,全长2.198km,双向四车道,设计时速为30km/h。

项目所在区域属亚热带季风性湿润气候,暖热湿润,雨量充沛,年降水量1560毫米。

根据区域地质资料,道路沿线以冲海积地貌单元为主,沿线存在较多鱼塘、藕塘。

道路路基土自上而下主要由素填土、耕植土、粉质粘土、淤泥、粉质粘土、细砂、卵石等组成。

东塘大道特殊地基根据软土层的深厚采用了水泥搅拌桩联合欠载预压处理。

全线共设水泥搅拌桩23228根,总延米21.049万米。

软基处理深度4~11m,桩径0.5m,桩间距1.5~1.6m,梅花状布置。

水泥采用P.042.5普通硅酸盐水泥。

施工前按照设计要求已经由实验室进行了配合比试验,选定了合适的配合比(水泥:天然土体:水=1:6.25:0.45),9.0米桩水泥用量511.2Kg。

2、编写依据2.1、《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》(JTG/T D31-02-2013)2.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)2.3、《水泥搅拌桩施工工艺及质量验收标准》(QBBY 10301-2003)2.5、《地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)2.5、《市政道路工程施工质量验收规程》(CJJ1-2008)2.6、《水泥搅拌桩施工技术方案》及各项检测报告。

3、试桩目的3.2、用于水泥搅拌桩施工的材料和机具要与将来施工的材料和机具相同。

通过试验确定相关设备的组合模式及配备数量。

如搅拌桩的钻头形式、泥浆泵(砂浆泵)的类型、送浆管类型等,为以后大面积施工进行设备选型、配置提供依据。

3.2、检验并确定施工方法,确定水泥搅拌桩的施工工艺。

3.3、适用于水泥搅拌桩施工的机具及机具的各项技术参数。

寻求最佳的搅拌次数及满足设计的各项技术参数。

如浆液的配合比、泵送压力、泵送时间、单位时间内的水泥浆喷入量。

3.4、确定搅拌的均匀性及达到均匀性要求时的各项施工技术参数,如钻进速度、提升速度、搅拌速度、搅拌的次数等;根据工程地质情况,掌握下钻和提升的阻力情况,选择合理的技术措施。

以指导下一步水泥搅拌桩的大规模施工3.5、确定施工组织方案及管理体系、人员安排等。

3.6、质量检验内容、检验频率及检验方法。

3.7、试桩质量检验结果。

4、试桩点和时间我项目部于2014年9月10日,在东塘大道施工桩号K0+520段选取了6根水泥搅拌桩位进行了试桩。

5、试桩准备5.1技术准备项目部技术负责人在水泥搅拌桩开工之前,对所有参与本工程施工的人员进行了水泥搅拌桩施工技术方案的技术和安全交底。

详见《施工技术交底》和《施工安全交底》。

5.2、原材料的准备5.2.1、水泥搅拌桩试桩水泥采用福建永安万年水泥有限公司生产的P.042.5级普通硅酸盐水泥,该水泥在试桩前经检验为合格。

水泥采用福建永安万年水泥有限公司生产的P.042.5级普通硅酸盐水泥。

水泥各检测项目标准规定值和试验结果如下水泥浆(比重1.808)配合比选用1:0.55,所用水泥都应过筛,制好的浆液不得离析,泵送必须连续。

其强度值如下5.2.2、现场的水泥采取了下垫上盖的防潮、防雨措施,在堆放水泥四周开挖了临地排水沟。

水泥堆放整齐,堆放高度为12袋,约为1.8米。

5.3、施工工作面准备5.3.1、测量准备测量仪器在使用前进行了检验、校正。

对路线的导线、中线、水准点等进行了复测,放样出路基中桩及水泥搅拌桩的处理范围,然后用钢尺根据布桩图确定各个桩的中心位置,插上竹签作好标识。

5.3.2、工作面的清理及准备在进行水泥搅拌桩施工前,施工场地进行了平整,并且清除了桩位处地面上的障碍物。

由于试桩位置地势平缓,采取了填土修筑平台的办法,将施工所用材料布置于地势稍高处,并在其周围开挖排水沟,以防止水损坏施工机具和污染材料,以保证水泥搅拌桩的施工质量。

5.4、泥浆泵电磁电流计标定2014年8月26日,项目部申请了《福建省计量科学技术研究所》进行了泥浆泵电磁流量计的流量值(m3/h)与仪表显示值(mA)之间关系的标定。

详见(MLY)T3/14--00880号《测试证书》。

6、试桩施工组织6.1、安排了11名技术管理人员进行施工指导,每台钻机设两个班,每班12~16人,其中设班长1名,技术员1名,电工1名,机械工1名,机械操作员1~2名,司泵工1名,拌浆工4~6名,记录员1名6.2、配置1套双轴(SJB-Ⅱ)水泥搅拌桩机组,其主要设备分别为喷浆桩机、泥浆泵、泥浆搅拌机,辅助设备为发电机及材料运输设备等。

施工配备主要机具及配套设备如下表7、试桩施工工艺水泥搅拌桩试桩施工工艺框图8、试桩检测标准水泥搅拌桩实测项目9、试桩施工过程9.1、定位:根据布桩图,布桩范围及轴线,用钢尺测量出各桩点的相对位置,插上竹签确定具体位置。

9.2、制备水泥浆:根据《室内配合比试验报告》,通过标定的计量容器进行调制水泥浆,其中9-14、9-15桩的水灰比为0.6,9-16、9-17桩的水灰比为0.55,9-18、9-19桩的水灰比为0.5。

9.3、在钻机导向杆上采用红漆标识了每米刻度,确保桩长得到有效控制。

9.4、预搅下沉:待搅拌机的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松起重机钢丝绳,同时开启灰浆泵,使搅拌机沿导向架搅拌以小于1.0m/min、转速30转/min的速度边旋转切土边下沉边喷浆,喷浆时管道压力0.3Mpa。

直至达到设计深度(9.0m)。

深层搅拌机主要性能指标见下表9.5、提升喷浆搅拌:为使搅拌桩桩端更好地与土层结合,搅拌机下沉到达设计深度后,喷浆坐底30秒以上,然后边喷浆边旋转边提升。

提升时控制搅拌机以0.8m/min速度提升、转速30转/min,喷浆管道压力0.3MPa,至设计桩顶标高以上50cm。

提升时的档数根据实际情况而定,合适的提升档数是保证成桩均匀的前提。

本次试桩均采用四档进行提升,但如果发生喷浆不畅或堵塞时,应换成五挡提升,以1.0m/min速度提升,以解决喷浆不畅或堵塞。

9.6、重复上、下搅拌:为使软土和水泥浆搅拌均匀,再次将搅拌机边旋转边沉入土中,至设计加固深度后再将搅拌提升出地面。

上、下搅拌时的档数为五档,速度为1.0m/min、转速30转/min,下搅拌时管道压力0.3MPa,搅拌提升时集料斗中的水泥浆应正好排空。

9.7、清洗:向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中的残存的水泥浆,直至基本干净,并将粘附在搅拌头上的软土清洗干净。

9.8、移位:重复上述1~6步骤,再进行下一根桩的施工。

10、试桩成果及检测10.1、每台粉喷桩机施工时配备一名施工员,做好每根桩的桩长、竖直度、单桩粉喷量、单桩施工时间四个方面的记录。

10.2、采用全站仪确定桩进行平面定位,偏差不得大于±50mm,倾斜度偏差不得大于1%;采用竹签或钢签通过钢尺确定桩位,相邻桩距偏差不得大于±100mm。

10.3、水泥进场后应进行水泥细度、稠度、凝结时间、安定性和胶砂强度等各项目指标检测,水泥堆放重点防潮防湿,杜绝使用受潮结块水泥。

10.4、水泥搅拌桩施工阶段的各种技术参数水泥搅拌桩施工阶段的各种技术参数表施工阶段桩机挡位(档)电流表显示(A)速度(m/min)搅拌机转速(转/min)管道压力(Mpa)预搅五90 1.0 30 0.3提升四75 0.8 30 0.3复搅五90 1.0 30 0.310.5、根据《强度报告》,确定水泥搅拌桩的水泥用量为55kg/m,水灰比为0.55。

10.6根据《粉喷桩工程实测项目检验表》,水泥搅拌桩检测结果如下:项次检查项目检测点数(点)合格点数(点)合格率(%)1 桩距(mm) 4 4 1002 桩径(mm) 6 6 1003 桩长(m) 6 6 1004 竖直度(%) 6 6 1005 单桩粉喷量6 6 1006 强度(KPa) 3 3 10010.7试验数据及结论10.7.1、28天后对桩身进行了如下检测:1)、对3根桩进行了单桩竖向抗压静载试验,试验最大承载力164KN,其单桩竖向抗压承载力特征值均≥82KN。

2)、对3根桩进行了单桩复合地基静载荷试验,试验最大承载力为342KN,复合地基承载力均≥150KPa。

3)、对3根桩进行了钻孔取芯试验,桩身搅拌均匀,固结较好,含灰量较高,呈中长柱状,其抗压强度均≥1.2MPa.4)、轻型动力触探试验,在检测桩长范围内N10>30击,桩身搅拌均匀。

10.7.2、通过以上的检测结果表明桩身的强度及各项指标符合设计要求,试桩时的配合比及工艺可指导正常施工。

现将试桩总结的参数汇总如下:1)、持力层额定电流: I=1.2P/(1.732*380*0.85)=96A;2)、喷浆压力:不小于0.4MPa;3)、采用的配合比:水泥:天然土体:水=1:6.25:0.45;4)、喷浆量及水泥用量:每米用水泥56.8kg,每米喷浆量43.3升;11、水泥搅拌桩施工注意事项11.1、施工机械应配有电脑记录及打印喷浆量的设备。

11.2、试桩成功后,方可进行大面积施工。

11.3、施工前,应根据成桩试验确定的技术参数,并作好标定,便于控制;还应丈量钻杆,采用红漆标识了每米刻度,以便掌握钻杆钻入深度、搅拌深度,保证设计桩长。

11.4、施工中如发现搅拌钻头和水泥土产生同步旋转的“抱球”现象,应及时改进叶片角度,防止搅拌不良。

11.5、施工中注意监测仪器设备的工作情况是否正常。

11.6、施工中钻杆提升至地面以下1m时宜用慢速,提升至地面以下0.3-0.5m时,停止喷浆,搅拌5分钟,以保证桩头均匀密实。

11.7、施工中应严格控制喷浆及停浆时间,确保每根桩长度。

每根桩施工完成后,应及时检查浆喷入量。

如发现喷浆不足或中断,应详细记录产生原因、位置及复打情况。

11.8、卡钻则需停止钻进,查明原因,实行慢速钻进。

若位置较浅,可用其它方法疏松土层后再钻,若提升时卡钻应停喷浆,侍正常后再喷,也可改进钻头。

遇停电或机械故障等原因导致喷浆中断时需复打,复打重叠孔段大于1米。

11.9、喷浆不畅或堵塞时,一是检查泥浆泵运行情况,调整压力,处理浆管密封不严;清除水泥中的杂物;操纵喷浆阀门,由开到关,由关到开,反复多次;二是换五档提升,加快提升速度,同时还应密切注意计量仪器表读数,发现喷浆量不足应整桩复打时,则喷浆量应不小于设计用量。

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