汽轮机凝汽器水位高事故停机案例
汽机典型事故案例汇编补充

案例1:××电厂#1机闭式水箱水位突然上升一、事件经过#1机闭式水系统正常运行,闭式冷却器短接,在氢冷器供回水短接打循环,其他用户都没有投入,水位在525mm,水温37℃。
9:10在监视画面发现闭式水箱水位在上升,并且上升很快,派人去就地看水位,就地磁翻板水位计也在上升,下到零米没有发现泵停或门关,判断出水没有问题,水位上升到1200mm(溢流1300mm),及时关断进水手动门,用手机询问化学确认已经启动除盐水泵。
二、事故原因没考虑到突然启泵,造成水位上升。
三、暴露问题1. 专业联系不到位。
2. 上水调门有缺陷不能及时投运没有做好预想。
四、防范措施1.上水调门不能及时投运时上水完成后及时关闭进水门。
2.加强监盘,做好事故预想。
3.加强各专业间设备启停联系。
案例2:××电厂#2机顶轴油泵损坏事故一、事件经过12月21日,#2机调停。
20:49分,#2机打闸,#2发电机解列。
21:17分,#2机转速至零,停止轴封供汽,投入盘车,顶轴油压时有时无,而运行人员没有及时查找原因,也没有通知检修及时检查。
22:36分,运行人员发现B顶轴油泵冒烟,启动A顶轴油泵,通知设备部和华新检修,设备部和华新检修人员检查发现顶轴油压就地显示为零,而盘车继续在投入,设备部要求运行紧急停盘车,一边组织华新检修准备手动盘车;一边组织华新检修拆#3机两台顶轴油泵装在#2机,并且对#2机顶轴油系统进行检查,发现#2机顶轴油进油总门没有全开,立即进行处理。
22:55分,B顶轴油泵已换好,启动后油压为13.0Mpa,#2机投入自动盘车,对各分压力进行调整,均正常后,手动盘车方案放弃。
0:51分,A顶轴油泵更换完后,试转正常,切换为A顶轴油泵运行。
二、事故原因1.22:36分,设备部人员检查发现各压力均为零,并且两台顶轴油泵泵体温度都高,后经解体检修,发现两台泵均有不同程度的损坏,其根本原因系缺油所致。
【案例探讨】8种汽轮发电机重大事故案例详解

【案例探讨】8种汽轮发电机重大事故案例详解0、前言一般说来,汽轮发电机事故多缘于材料和结构上的缺陷。
但近年来,随着我国电力生产规模的不断扩大、汽轮发电机单机容量的不断攀升,因机组振动等原因造成的汽轮发电机事故也时有发生,尤其是特重大事故的发生,已经严重影响到机组的安全运行,同时给电厂和发电设备制造厂带来巨大经济损失。
下面从事故类型结合国内外典型案例对汽轮发电机常见事故进行介绍。
1.轴系断裂事故汽轮发电机组的大部分事故,甚至比较严重的设备损坏事故,多由振动引起,机组异常振动是造成设备损坏的主要原因之一。
机组振动会使设备在振动力作用下损坏;长期振动会造成基础及周围建筑物产生共振损坏。
这当中,机组轴系扭振现象是发展大电网和大机组所面临的重大课题。
1970年代以前,由于单机容量相对较小,扭振的危害性并不突出;但近几十年来,随着超高压大电网和大功率机组的投产,国内外陆续发生多起网-机谐振造成机组严重损毁的重大事故,引起全世界广泛关注。
01.日本海南#3机事故日本关西电力公司海南电厂容量为 600MW的#3 机于 1972 年 6 月在试运行中发生破坏性事故。
这次事故在机组发生巨大振动之后的极短时间内即发生。
通常,汽轮发电机振动增大的原因很多,但在如此短的时间内发生如此巨大的振动,#3 机#11 轴承(励磁机处)损坏可谓该次事故的起因。
由于#11轴承的轴承盖和轴承座装配质量不太好,试运行中,转速下降时轴振动特别大,磨损了螺栓的螺纹;超速试验时(转速上升到 3850r/min),#11 轴承的轴振动骤然增大,致使轴承盖固定螺栓脱出,上轴瓦脱落;而上轴瓦和挡油环一起飞出后,便无法向轴承下半部提供润滑油,#11 轴承作用消失。
这时,油膜阻尼降低,导致轴系临界转速下降,接近当时的实际转速(3850r/min),引发共振,共振随即导致励磁机轴出现巨大振动(见图)。
在机组发生巨大振动之后的极短时间内,多段轴断裂,零部件飞出,并引发火灾,酿成特大事故。
300MW机组凝汽器水位高保护动作停机分析

300MW机组凝汽器水位高保护动作停机分析作者:揭其良郭轶娜纪斯宇姜鹏张嵩来源:《机电信息》2020年第20期摘要:某电厂300 MW机组1号循环水泵跳闸,出口液控门出现故障未关闭,导致凝汽器水位高保护动作,汽轮机跳闸。
究其原因是1号循环水泵启动后在出口液控门开启过程中,关定位滑块受异常外力作用发生偏转,未跟随开度电位器转动并偏离原位,此时关位置信号定位滑块一直与关位置信号反馈行程开关接触,关位置行程开关一直被触发,据此提出了解决方法及预防措施,为发电机组的非停调查提供了参考。
关键词:凝汽器水位;汽轮机;循环水泵;保护跳闸0 引言某电厂汽轮机两个低压缸的排汽分别进入两个喷射式凝汽器中,直接与空冷塔返回的低温冷却水接触,混合后的水一部分经凝结水泵送到汽轮机回热系统加热作为锅炉给水,其余的水由两台50%出力的循环水泵送至空冷塔下部进入三角形散热器,由空冷器进行自然冷却。
冷却柱外侧装有百叶窗,通过调节百叶窗开度大小可控制通风量,控制冷却柱性能,当环境温度较低时,关闭百叶窗,以防冷却柱冻坏。
凝汽器内的水通过两台循环泵送至空冷塔冷却后,经节流阀返回两个凝汽器,这样就形成了封闭的水路。
系统中设有两个储水箱,可容纳全部散热器的放水量。
储水箱中的水可通过两台输送泵向冷却水系统补水。
同时,当凝汽器水位过高时,输送泵也能向储水箱排水。
该电厂DCS采用国电南自的TCS3000控制系统,该系统由冗余的分散处理单元(DPU)、数据通信系统和人机接口等部分组成。
1 事件经过2020-06-05T02:00,机组负荷190 MW,真空度-66 kPa。
2号给水泵、2号凝结水泵、2号循环水泵运行,1号循环水泵备用,凝汽器水位1 770 mm。
02:06:18,机组升负荷,单台循环水泵运行,机组真空度偏低,满足1号循环水泵启动条件;启动1号循环水泵,出口液控门联开,检查电流,出口压力、流量正常,开启A7阀,出口液控门关位置信号未消失。
凝汽器液位升高的处理后写一篇新闻稿件

凝汽器液位升高的处理后写一篇新闻稿件【原创版】目录一、凝汽器液位升高的原因二、处理凝汽器液位升高的方法三、处理后的效果及影响四、未来预防措施正文近日,某电厂发生凝汽器液位升高的情况,经过专家紧急处理,目前已得到有效控制。
本文将对这一事件进行详细报道。
一、凝汽器液位升高的原因据专家分析,此次凝汽器液位升高的主要原因是多方面的。
首先,近期天气炎热,用电量激增,电厂需全力运行以满足供电需求。
其次,由于设备老化和维护不到位,导致凝汽器内部出现故障,使得液位升高。
最后,液位控制系统出现故障,未能及时发现和调整液位,从而导致凝汽器液位持续升高。
二、处理凝汽器液位升高的方法在发现凝汽器液位升高后,电厂立即启动应急预案,采取以下措施进行处理:1.立即停机检查,对凝汽器进行全面维护,以排除设备故障。
2.对液位控制系统进行修复,确保其正常运行,实时监控凝汽器液位。
3.调整发电负荷,降低凝汽器的工作压力,以降低液位。
4.加强运行管理,定期对设备进行检查和维护,确保设备运行正常。
三、处理后的效果及影响经过上述处理措施,凝汽器液位已得到有效控制,电厂恢复正常运行。
此次事件对周边环境和居民用电没有造成明显影响,但电厂表示将汲取教训,加强设备管理和维护,确保类似事件不再发生。
四、未来预防措施为防止类似事件再次发生,电厂制定了以下预防措施:1.定期对设备进行检查和维护,确保设备运行正常。
2.加强液位监控系统的管理,确保其正常运行,及时发现和处理液位异常。
3.提高员工的安全意识,加强安全培训,确保员工能够及时发现和处理安全隐患。
4.建立健全应急预案,提高应对突发事件的能力。
汽轮机进水事故案例

汽轮机进水事故案例
嘿,大家知道吗,汽轮机进水事故可不是开玩笑的!我来给你们讲讲这么一个例子。
有一次在一个工厂里,工人们都像往常一样忙碌着。
汽轮机这个大家伙正轰隆隆地转着,一切看起来都很正常。
可是突然,就像晴朗天空突然来了一场暴风雨一样,汽轮机出问题了!怎么回事呢?原来是进水了!哎呀呀,这可把大家急坏了。
操作工人小李瞪大了眼睛:“这咋回事啊?怎么突然进水了!”旁边的老张也着急地跺脚:“可不是嘛!这可咋办啊!”大家都慌了神。
就好像一辆高速行驶的汽车突然刹车失灵了,这汽轮机进水后的后果那是相当严重啊!原本正常运转的机器,一下子变得不听使唤了,发出奇怪的声响,就像是在痛苦地呻吟。
维修师傅们迅速赶来,他们争分夺秒地开始抢修,汗水不停地从额头滑落。
这场景就像是一场和时间的赛跑,每个人都心弦紧绷。
经过一番努力,终于找到了进水的原因,原来是一个管道出现了裂缝,水就这么偷偷地溜了进来。
这就像是一个隐藏的敌人,悄悄地给了我们致命一击!
这次的事故给大家都上了一课啊!让我们明白了平时的维护和检查是多么重要,不能有丝毫的马虎!我们一定要时刻保持警惕,就像守护自己最珍贵的宝贝一样守护好这些设备,不然出了问题可真是让人头疼啊!
所以说啊,对于汽轮机进水事故,我们绝对不能掉以轻心,要认真对待每一个细节,这样才能避免这样的悲剧再次发生啊!。
“3.24”空分汽轮机热井液位高事故

Seeing oneself is not, the door of all goodness.模板参考(页眉可删)“3.24”空分汽轮机热井液位高事故一、事故经过2008年3月24日凌晨0:30,当时空分车间B套装置处于系统加温正常运行状态,A套装置刚进入系统加温吹扫状态。
热电车间脱盐水站操作工褚×化验分析锅炉侧锅炉给水硬度为48μmol/L(厂控工艺指标为2μmol/L),发现严重超标,报热电车间值班领导袁××,袁××让其报调度建议安排质检中心化验分析空分透平凝液。
质检中心接调度令后分析A套空分透平凝液硬度为600μmol/L。
热电车间确认为A套空分汽轮机开机所致,报调度室值班人员邓××让空分就地排放透平凝液,由于空分无法就地排放,调度室安排热电从脱盐水站排放,同时要求热电切换阀门过程要先开脱盐水站凝液外排阀,后关空分透平凝液进除氧器阀门。
袁××通知脱盐水站将透平凝液从工艺凝液水箱排掉。
脱盐水站操作人员汇报调度和热电汽机班长陈×,并且713操作工现场就位后,脱盐水站操作人员将凝液外排阀打开,此时除氧器液位下降很快,即加大除氧器的脱盐水补水,但无果,遂关闭排放阀,此时除氧器液位稳定并恢复至初始状态。
2:30热电汽机班长通知脱盐水站操作人员逐渐开大外排阀,同时通知713操作工李×缓慢关闭空分透平凝液进除氧器阀门。
在热电车间713岗位和脱盐水站岗位操作工配合切换阀门直至关闭透平凝液进除氧器阀门,凌晨2:50,空分车间控制室操作人员发现A、B套装置汽轮机热井液位一直升高,经现场巡检人员检查,凝结水泵运行正常,即报调度热井液位高、后系统是否动作凝液外送管线的阀门。
到液位高报时备泵自启动,此时B套汽轮机轴振动VISA8431高报达51μm,随即将B套空分汽轮机转速降至5865rpm。
进除氧器阀门刚关闭,热电接调度令空分热井液位高,立即打开透平凝液去除氧器阀门。
凝汽器液位高造成丙烯压缩机停车
凝汽器液位高造成丙烯压缩机停车一、 事故经过某1996年底投料的乙烯装置,丙烯压缩机的驱动为中间抽汽、凝汽式汽轮机,利用开工锅炉产生的4.2MPa、435℃的次高压蒸汽驱动,并抽出0.35MPa的低压蒸汽进入低压蒸汽管网。
,在装置开车初期,整个系统操作不稳定,低压蒸汽压力波动较大,造成压缩机透平的抽气量变化较大,导致真空度降低,极易造成凝汽器高液面停车。
经过一段时间的稳定操作和对工艺条件的摸索,通过适当降低低压蒸汽管网压力,并稳定抽汽量使得该问题得到了解决。
凝汽系统原设计真空度为-72kPa,实际操作在-65kPa左右,但从1998年底开始只能维持在-35~-40kPa,一旦遇到蒸汽系统尤其是低压蒸汽压力发生波动,极易导致压缩机因凝汽器高液面而停车。
针对这一问题,对压缩机真空系统所有法兰进行查漏和紧固,并对真空喷射泵逐个进行清理但均无明显效果。
后经对压缩机凝汽器的冷凝水进行水质分析,发现冷凝水中SiO2含量非常高。
通过对锅炉给水的水质分析及对压缩机冷凝水的水质监测数据的对比,判断为凝汽器列管漏。
1999年7月份,停车大检修时对凝汽器列管进行检查,共发现有11根列管漏,其所堵列管占列管总数的6.63%。
经处理后开车真空系统恢复正常,真空度基本达到设计值(-68kPa)左右,因而再未发生因蒸汽波动而造成凝汽器高液面停车的事故。
二、 原因分析1、原操作经验影响对新出现问题的判断:a)对中间抽汽的汽轮机来说,抽汽量波动对凝汽系统的真空度影响较大,0.35MPa外管网压力波动对真空度影响则相对来说较小。
b)98年后真空度上升到-35~-40kPa后,在这种情况下,0.35MPa蒸汽外管压力波动对真空度的影响上升为主要因素,成为跳车事件的首要表象。
c)对另一表象凝汽器液位高没有进行客观分析,在抽汽量与正常运行状态相当的情况下,应优先考虑造成凝汽器液位高的原因。
d)从上述情况来看,并不是真空度低导致的跳车,而是凝汽器液位高高导致的跳车。
300MW汽轮机及附属设备事故案例
汽轮机及附属设备事故案例1、汽机动叶断裂停机事故概况黄台发电厂8号汽轮机系东方汽轮机厂生产的N300—170/537型亚临界压力双缸双排汽再热凝汽机组,出力300MW,主汽参数16.8MPa/537℃,1990年7月制造,1990年12月投产。
1992年8月31日7:23,值班员发现8号机第4轴承振动大报警,同时车音突变,即紧急故障停机,停机后经分析凝结水硬度突增,判断为动叶片断裂,解体检查为低压缸正向第六级第七组有一片动叶断裂,其它部分损伤。
于9月18日9:28修复后机组并网、恢复正常。
事故少发电量13020kw.h。
事故原因叶片断裂原因系叶片材料不良所致。
防止措施制造厂家应确保叶片的材质,生产出合格的产品;加强设备监造工作。
2、末级叶片护环脱落振动大停机检修事故概况十里泉发电厂7号机系哈尔滨汽轮机厂生产的N300-16.7/537型亚临界压力凝汽式机组,出力300MW,1997年11月投产。
1997年11月29日15:04 7号机组负荷206MW,锅炉B 送风机出口帆布伸缩节突然爆开,造成炉瞠负压低锅炉MFT,机组解列。
15:45机组重新启动,15:55机组达全速,对机组全面检查正常,15:57发电机准备并列时,4号瓦轴振动突然达360 m,保护动作跳机。
同时在机头监视的两名运行人员听到机组声音异常,即跑回控制室向班长汇报,破坏真空。
机组眺闸后,倾听机组各部分声音无异常,转子惰走58rain。
从低压缸人孔门观察,转子上的平衡块无脱落,叶片无断裂,化验凝结水硬度也合格。
经盘车4h后检查未发现异常,决定再次启动,20:l0机组冲转,当汽轮机转速升到2630r/min时因振动大跳闸,即破坏真空。
12月3日揭开低压外缸检查发现低压转子3号瓦侧末级叶片严重受损,护环甩掉36片,部分叶片叶顶磨损,叶顶20mm左右及护环变色发兰;3号瓦侧低压缸汽封齿轻微磨损;上导流环在45‘角处有约lm长磨擦痕迹及熔融金属堆积物,堆积高度约3mm,经光谱检查堆积物成分为叶片及护环合金材质;3号轴振动探头磨损。
汽包水位重大事故案例
汽包水位重大事故案例淮安维信仪器仪表有限公司高维信2004.11编者按:长期以来,汽包水位测量监控保护系统存在很多问题,导致运行人员误判断、误操作,水位预警失灵,停炉保护拒动,造成锅炉或汽轮机损坏多起重大水位事故。
由于资料来源的限制,仅提供重大事故案例供参考。
而保护误动事故更多,但由于种种原因,电厂绝不轻易向外界披露。
1958年10月31日,某厂#2、#1炉(230t/h)因仪表电源中断,汽、水流量、水位等仪表指示不正常,司炉误判断、误操作,锅炉满水并进入汽机。
1976年10月18日,某厂#3炉水位自调失灵,水位升高至满水,虽开事故放水门和过热器疏水门为时已晚,造成4台(母管制)汽轮机蒸汽带水被迫停机。
1977年1月3日,某电站#6炉(苏制430t/h)处于启动工况,DDZ差压水位计失灵,自调不能投入靠手动调整水位。
7万千瓦负荷时,差压水位计与云母水位计指示基本一致,电接点水位计高50~100mm。
9万千瓦负荷时锅炉严重缺水,电接点水位计负值最大,差压水位计-270mm,造成水冷壁爆管。
1977年1月12日,某厂#2炉(HG410t/h)处于投油点火启动工况带供暖负荷,差压水位计不准确,失去作用,靠司水手拨水位指导运行。
因措施执行不力,误监视、取操作,锅炉严重缺水损坏。
1979年11月8日,某厂9台炉8台机运行。
#3炉检修后启动阶段60%负荷时,自调失灵,水位高报警,水位高+160mm,改手动调节,并准备开事故放水门和开排污门时,锅炉严重满水,使主蒸汽母管过水,导致8台炉、7台机停运。
1980年2月8日,某厂#2炉(HG670t/h)在负荷由15万千瓦升至16万千瓦时,燃烧不稳,水位波动大,运行监视失误,误判断、误操作,锅炉先满水后干锅严重损坏。
水冷壁爆管6根另有9根损坏。
水冷壁鳍间焊口裂缝,后墙6米多,前墙20米多。
《1982~1985年度水利电力部系统发电锅事故统计分析》[水电部生产司钱祥鹏]指出,4年期间发生缺水事故27次,满水事故45次,每年总有1~3台锅炉因缺水造成水冷壁管大面积损坏。
【火电厂】 汽轮机技术监督典型事件论述
汽机技术监督典型事件论述典型事件一广东某电厂1号机组“5.5”凝结水含钠量严重超标事件调查报告轮机所何炳燊于5月18日至22日(5天)参加由某集团公司组织汽机、化学、锅炉专业技术人员对广东某电厂1号机组发生了汽机断叶片、凝汽器严重泄漏事件,凝结水含钠量严重超标,机组运行出现了异常,机组被迫停运转入检修成立事件调查专家组,对此事件进行现场调查和技术分析,查找事故原因,提出整改措施。
2010年5月5日,广东某电厂1号机组发生了凝汽器严重泄漏事件,凝结水含钠量严重超标,机组运行出现了异常,机组被迫停运转入检修。
为了更全面清楚查明事件原因,吸取教训,进一步加强生产技术管理工作。
某集团公司组织汽机、化学、锅炉专业技术人员成立事件调查专家组,于2010年5月18日至5月21日对此事件进行现场调查和技术分析,查找事故原因,提出整改措施。
同时对广东某电厂1号机组热力设备积盐的清洗方案进行审查,核定汽水系统清洗范围、清洗方法和过程质量控制指标,为此事件后续处理措施提供技术指导。
一、事件过程广东某电厂1号机组于2010年4月4日转入计划小修,工期至2010年5月2日。
4月4日4:22,1号机组打闸停机,转入小修。
14月25日,1号炉上水进行再热器水压试验,凝结水指标:钠1.41 mg/L,氯离子2.03 mg/L,电导率27.5us/cm,PH值9.37;给水指标:钠1.23mg/L,氯离子1.51mg/L,电导率24.3us/cm,PH值9.28。
4月28日10:30 凝结水钠1000 mg/L,闭式冷却水(工业水)钠123mg/L。
4月29日7:33,凝汽器投入后,凝结水钠离子超标,最高达16mg/L,隔离凝汽器外侧进行查漏,未发现有漏点。
4月29日21:30,1号机组闭式工业水(采用除盐水或凝结水补水)取样显黄色混浊。
4月29日23:00,凝结水钠:93.6 mg/L,氯根448 mg/L,铁2258 ug/L。
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汽轮机凝汽器水位高事故停机案例
一、事件经过
(一)事件前运行工况
2018年4月12日10时46分,机组负荷100MW,2A、2B、2C磨煤机和AB层1、2号角小油枪运行;主汽温度487℃,压力 6.6MPa;再热温度477℃,压力1.1MPa;凝汽器水位1070mm,2B、2C真空泵运行。
(二)事件详细经过
2018年3月18日2号机组开始C级检修,4月5日检修结束转备用,4月11日23时14分,2号机组按调度指令点火启动,4月12日0时发电运行部三值人员接班继续进行机组启动工作,4时30分汽轮机冲转,8时00分并网。
4月12日8时发电运行部一值人员在机组并网后接班,10时46分36秒,运行人员发现2号机真空下降至-83.0KPa,立即启动2A真空泵,真空继续下降,10时
47分03秒,真空低三值保护动作机组掉闸,此时凝汽器水位1074mm。
机组掉闸后,运行和检修人员现场检查设备无问题,分析为凝汽器水位高引起,运行人员开启5号低加出口放水电动门降低凝汽器水位,真空恢复后,2号机组于11时30分再次点火启动,13时39分重新并网。
二、原因分析
经查历史曲线,机组启动过程中,02时07分,因凝汽器水位高,通过除氧器上水和开启5号低加出口放水电动门将凝汽器水位放至725mm。
2时38分,投入低压旁路系统后,凝汽器水位超过报警值(806mm),光字牌报警,未引起运行人员重视,3时33分凝汽器水位上升至1036mm。
机组并网后,10时23分凝汽器水位降至953mm。
10时30分,机组负荷100MW,主蒸汽流量380t/h,除氧器上水量300t/h,除氧器水位2220mm,凝汽器水位989mm,为降低除氧器水位,运行人员将凝泵再循环阀门由7.8%开至95%,10时46分除氧器水位1761mm,凝汽器水位上升至1075mm。
图1凝汽器吸入口示意图
查阅凝汽器图纸,如图1所示。
水位计的零点为凝汽器底板,最大测量量程为1100mm,凝汽器真空吸入腔室最低点距离凝汽器底板2571mm,即真空泵吸入口距离凝汽器可视最高水位高约1471mm,考虑芯管影响,核算水量增加约60吨就能淹没真空泵的吸入口。
通过测算,10时23分至机组掉闸20分钟内,除氧器上水量减少约27吨,主汽流量增加14吨,小汽轮机利用临机辅汽近20吨,凝汽器共增加储水量61吨左右。
因凝结水的上水流量低于主汽流量,加之小机排汽至凝汽器,导致凝汽器实际水位进一步升高,液位淹没真空泵吸入口,真空恶化,机组跳闸(如图2所示)。
图2 机组跳闸主要参数情况
在调整水位过程中,辅汽至除氧器加热调整门关闭,凝汽器补水调整门关闭,凝汽器补水量为0t/h。
说明凝汽器水位高可以排除凝汽器补水门内漏造成。
通过上述分析,整个机组启动过程中,运行人员通过除氧器给水调门、凝泵再循环、凝泵变频器综合调节除氧器水位,但是忽视了凝汽器水位的变化,凝汽器始
终维持930mm以上高水位运行(操作记录见图 3 SOE 记录)。
尤其发生水位报警后运行人员也未引起重视,说明运行人员执行规程严肃性差。
图3 凝结水母管流量调整情况
综上所述,本次非停的直接原因是:运行人员对凝汽器水位高危害性认识不足,调整不及时,未按照规程规定采取开启5号低加出口放水电动门的措施降低凝汽器水位。
水位升高造成真空泵吸入管口淹没,导致真空低保护动作,机组掉闸。
复查2B真空泵汽水分离罐液位,10时45分自177mm突涨至289mm(如图4所示),表明吸入口已被水淹没,真空泵抽出凝结水,也证明了凝汽器水位高是本次非停事件的直接原因。
图4 2B真空泵液位示意图
三、暴露问题
(一)生产人员严重违章,不按规程操作,风险意识薄弱。
本次事件在机组点火启动后,从汽水参数上升阶段到机组冲转、并网以及升负荷过程中,凝汽器长期维持高水位运行,声光报警信号一直存在,各级运行人员均未引起重视,未及时对异常现象进行认真分析,也未按规程规定采取措施降低水位到正常范围,对凝汽器水位长时间高限运行可能产生的后果认识不足,麻痹思想、经验主义严重,属于严重违章和严重失职行为。
暴露出运行人员反违章意识淡薄,部门领导和专业人员未能及时发现违章行为,反违章工作不深入、不具体。
(二)有关管理人员责任意识差,现场协调督导工作不到位。
在本次事件中,发电运行部、设备管理部领导和管理人员及有关公司领导虽然按规定到现场协调、指导机组启动工作,但均未对凝汽器长期高水位报警运行这一现象进行关注,未能及时发现设备运行参数异常并组织分析原因、采取措施,未能把住最后一道关口,设备运行参数异常这一隐患长时间存在,最终导致机组发生非停。
(三)培训工作针对性差,培训效果不明显。
在本次事件中,运行人员对凝汽器结构不清楚,对凝汽器水位高可能造成的汽轮机低压缸进水、机组真空低掉闸等严重后果没有清醒的认识,专业知识匮乏。
暴露出发电运行部技术技能培训针对性差,方法、手段单一,发电运行部虽然能够利用学习班进行运行规程考试及仿真机操作培训,但内容均比较简单,对设备结构和保护定值等内容涉及较少,不能根据每个岗位、每名员工的实际情况有针对性进行培训指导,对培训效果的检验除判卷评价打分外,也没有更好的评价方式,未能真正提高运行人员技术技能水平,未能将培训效果作为岗位动态调整的一项指标。
四、防范措施
(一)强化责任意识,深入开展反违章工作。
立即组织开展一次以“落实主体责任,严格执行制度、规程”为主要内容的反违章活动,各级人员对公司今年两起非停事件进行学习,每位职工结合自己工作开展批评与自我批评,书写个人学习体会。
强化各级管理人员责任落实,要求各级管理人员每日对制度不落实、规程不执行等违章行为进行重点检查,对发现的问题严格落实责任,形成反违章的高压态势。
(二)加强技术、技能培训针对性,切实提高运行人员现场处置能力
有计划地进行现场培训,加强专业技术讲课,组织规程、系统图强化学习和考试,突出异常处理的岗位培训,消除短板。
组织运行人员对此事件进行分析并开展各类加热器水位调整控制措施及低真空应急处置措施研讨工作,针对典型应急操作采用仿真机实操培训,提高运行人员系统操作水平和事故处理能力,杜绝此类事件再次发生。
学习班中,组织学习行业内非停事故分析,增加运行人员异常处理经验。
组织专业人员进行设备原理和保护、自动知识技术讲课,使运行人员了解设备结构和自动调整的原理,拓展运行人员专业知识的广度和深度。
(三)结合热工保护专项提升工作,发电运行部与控制部、设备管理部共同全面梳理主、辅机运行参数和报警值,制定方案,完善、优化保护、自动逻辑和声光报警功能。
(四)将仿真机和运行规程考试成绩与绩效挂钩、与岗位动态调整挂钩,规程考试不合格严禁上岗,完善发电运行部培训、考试和人员岗位评价体系。
(五)修订、完善公司降非停行动计划。
将运行人员操作无失误,保证机组安全、稳定、高效运行措施纳入公司降非停行动计划中,落实责任。
五、责任追究
本次事件是一起因人员严重违章引发的非停事件,依据《热电有限公司安全生产奖惩细则》,对相关责任人考核如下:
1.发电运行部一值二号机主值班员支某某作为主要操作人,对凝汽器水位高且报警的异常状况未及时进行分析,未按规程规定采取措施降低水位至正常范围,违规随意操作,导致机组真空低保护动作掉闸,对本次事件负有直接责任,给予通报批评,经济处罚5000元,自4月15日开始下岗一个月;
2.发电运行部三值二号机主值班员康某某作为主要操作人员,在凝汽器水位高且报警的异常状况下,未按规程规定采取措施降低水位至正常范围,在机组并网过程中也未及时进行提醒,虽未直接操作造成机组掉闸,但对本次事件也负有重要责任,经济处罚4000元;
3.发电运行部一值二号机机组长吴某某、三值二号机机组长张某作为机组启动的直接指挥者,对凝汽器水
位高且报警的异常状况未及时进行分析,也未指导操作人员按规程采取措施降低水位,对本次事件负直接指导责任,分别经济处罚4000元;
4.发电运行部一值值长宋某某作为本值安全第一责任人,对机组参数异常情况未及时组织分析并采取措施,经验主义严重,对本值人员严重违章行为未尽到管理责任,对本次事件负有次要责任,经济处罚4000元;
5.发电运行部汽机专业主管王某对本专业技术管理、专业培训等工作负有直接管理责任,对本专业运行操作的安全技术措施组织制定、实施不力,对本次事件负主要技术管理责任,经济处罚3000元;
6.发电运行部技术主管副主任张某对本部门技术管理、专业培训等工作负有主要管理责任,对本次事件负技术管理责任,经济处罚3000元;
7.发电运行部调度主管副主任郭某某对本部门运行管理工作负主要责任,对本次事件负直接管理责任,经济处罚3000元;
8.发电运行部支部书记任某某分管部门培训工作,培训工作针对性差,培训效果不明显,对本次事件负培训管理责任,经济处罚3000元;
9.发电运行部副主任(主持工作)李某作为部门安全生产第一责任人,安全职责履行不到位,反违章管理不到位,隐患排查落实不到位,对本次事件负主要管理责任,经济处罚3000元;
10.公司生产技术负责人周某作为主管生产技术领导,“管业务必须管安全”的要求落实不到位,对本次事件负技术管理责任,经济处罚2000元;
11.公司副总经理缴某某作为分管安全生产工作的负责人,安全生产、隐患排查、反违章等工作履职不到位,对本次事件负主要领导责任,经济处罚2000元;
12.党委书记李某某作为公司党委主要领导,按照“党政同责,一岗双责”的原则,经济处罚2000元;
13.公司总经理杨某某作为安全生产第一责任人,对本次事件负领导责任,经济处罚2000元。