一体化氧化沟沉淀船运行方式

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一体式氧化沟生产性调试的快速启动与运行

一体式氧化沟生产性调试的快速启动与运行

水工业市场年第期表1设计进、出水水质COD mg/l BOD 5mg/l SS mg/l NH 3-N mg/l PH 设计进水≤400≤250≤220≤45 6.5~8.6设计出水≤6≤≤≤6~5指标项目前言集厌氧、缺氧、好氧、沉淀于一体的氧化沟工艺,因其具备工艺流程短、占地面积少、土建设备投资费用低,工艺抗冲击负荷能力强,脱氮除磷效果好,特殊的水力学设计节约运行动力费等优点被城市污水处理厂广泛采用。

因此一体式氧化沟活性污泥快速经济培养调试、最佳运行工艺技术参数的确定、生产运行中污泥膨胀问题的解决措施等是大家十分关注的问题,本文对此作了相应介绍和论述供大家参考。

山东省某城市污水处理厂属于国家蓝天碧海工程项目,其二期工程采用一体化氧化沟工艺,工程总投资额1500万元,设计处理能力为1.5万T/d ,设计进、出水水质指标如表所示。

工程于2003年3月开工建设,2004年7月中旬开始调试,2004年8月初调试工作结束,转为正常运行。

至今出水水质稳定,且各项指标均优于设计标准。

工艺流程本项处理项目采用厌氧、缺氧、好氧一体化氧化沟工艺如图1所示。

主要构筑物设计参数及作用1、格栅、泵房、曝气沉砂池为一期工程所建与其共用。

2、厌氧区:设计水量Q=15000m 3/d ,水力停留时间HRT=1.5hv 。

厌氧区(共两格)每格尺寸:L *B*H=12.25m*8.6m*5.5m作用:磷的释放,水解酸化,提高水质可生化性。

3、缺氧区:设计水量Q=15000m 3/d ,水力停留时间HRT=2hv 。

缺氧区(共两格)每格尺寸:L *B*H=22.00m*12.25m*5.5m作用:脱氮。

4、好氧区:设计水量Q=15000m 3/d ,水力停留时间HRT=一体式氧化沟生产性调试的快速启动与运行文/柴春省刘军张建永(山东省枣庄市排水管理处枣庄277103)摘要:简要阐述了山东省某城市污水处理厂,一体化氧化沟的工艺流程、设计参数、脱氮除磷工艺原理及过程、活性污泥的快速培养调试过程及运行处理效果。

氧化沟的类型

氧化沟的类型

1—沉砂池;2—转刷曝气机; 3—出水堰;4—排泥管; 5—污泥井;6—氧化沟。
三沟交替式(T型)氧化沟
此系统由三个相同的氧化沟组建在一起作为一个单元 运行,A、B、C三个氧化沟之间相互双双连通,两侧 A、C氧化沟可起曝气和沉淀的作用,中间的B沟则一 直充作曝气池。进水交替引入两侧沟,出水相对应从 两侧沟引出。每个池子配有的转刷曝气器起到混合器 和曝气器的功能。当处于反硝化阶段时,转刷低速运 转,仅保持池中污泥悬浮,而池内处于缺氧状态,好 氧和缺氧状态完全由转刷的转速的改变来控制。 特点:1、不需设二沉池和污泥回流和混合液回流系 统;2、提高了转刷表面曝气机的利用率(达到 58%);3、良好的BOD去除效果和脱氮能力。
1—沉砂池;2—转刷曝气机; 3—出水堰;4—排泥管; 5—污泥井;6—氧化沟。
DE 型氧化沟
DE型氧化沟由A、B两个氧 化沟组成,两氧化沟相互连 通、串联运行,可交替作为 曝气池和沉淀池,同样不需 设污泥回流装置。沟内曝气 转刷为双速,高速曝气、低 速推流不充氧。两沟内转刷 交替处于高速和低速,是两 沟交替处于好氧和缺氧状态, 从而达到脱氮目的。 缺点:转刷曝气器利用率低 只有37.5%。
Carrousel3000系统
该系统也称为Deep Carrousel,其 在Carrousel2000系统前增加了一 个生物选择区,生物选择区利用高有 机负荷筛选菌种,抑制丝状菌增长, 提高各污染物的去除率,其后工艺同 Carrousel2000系统。
Carrousel3000示意图
主要提高: 1、增加池深,可达 7.5~8m , 耐 低 温 ( 可 达7℃); 2、表曝机下安装导流 筒,抽吸缺氧混合液, 采用 水下推进器解决流 速问题; 3、使用先进的多变量 控制模式的曝气控制器; 4、采用一体化设计;

氧化沟运行方式

氧化沟运行方式

氧化沟运行方式
氧化沟是一种常见的污水处理工艺,其运行方式通常包括以下几个步骤:
1. 进水:将待处理的污水通过进水管道引入氧化沟。

2. 曝气:通过曝气设备向氧化沟中供氧,促进污水中的有机物进行生物降解。

3. 沉淀:在曝气过程中,污水中的悬浮物和生物污泥会沉淀到氧化沟的底部。

4. 出水:经过沉淀后的上清液通过出水管道排出氧化沟。

5. 排泥:将沉淀在氧化沟底部的生物污泥通过排泥管道排出。

氧化沟的运行方式可以根据不同的处理要求进行调整,例如增加曝气时间和强度可以提高有机物的去除率,增加沉淀时间可以提高悬浮物的去除率。

此外,氧化沟还可以与其他处理工艺相结合,如生物滤池、膜生物反应器等,以提高处理效果。

在氧化沟的运行过程中,需要对水质进行监测,以确保处理效果符合要求。

同时,还需要对设备进行维护和保养,以保证设备的正常运行。

氧化沟的主要形式与特点

氧化沟的主要形式与特点

污泥回用量无法控制,很难根据系统运行情况及时调 整。 发生污泥上浮、流失,没有补救措施,无法强制回流保证 系统的正常运行。 污水处理系统的运行状况的好坏,由一系列日常化验监测 的理化和生物指标反应,监测采纳样点的选取较难有代表 性,而多点位采样给监测分析带来一定的麻烦。
4)组合式一体化Orbal氧化沟
交替式氧化沟在脱氮效果上良好,为达到除磷效果,通 常在氧化沟前设置相应的厌氧区或构筑物或改变其运行 方式。其示意图如下:
四)T型氧化沟
三沟交替的氧化沟系统(T型)是为克服D型系统的缺点 开发的,目前应用很广。
在T型氧化沟运行时,二侧的A、C二池交替地用作曝气池, 中间的B池则一直维持曝气,进水交替引入A池或C池,出 水相应地从C池或A池,这样做提高了曝气转刷的利用率, 还有利于生物脱氮。 三沟交替的氧化沟见下图。
• MBR-卡鲁塞尔系统开发的优势在于: (1)它大量的减少了系统占地,系统不再采用占地的二沉 池;
(2)其出水水质好,几乎可以去除悬浮物和胶体,处理后 的污水可以实现回用。
6)其他形式的氧化沟
*二阶段A/O系统,如下图18-14所示:
• 该系统保留了反硝化过程的优点,包括可恢复硝化阶段约 50%的碱度,可利用缺氧条件去除部分BOD5,从而节省曝 气能耗以及改变活性污泥性能等。 • 与其他反硝化工艺相比,最突出的优点是:可实现硝化液 高回流比,达到较深程度的总氮去除效果,同时无需任何 回流提升动力。 • 对较大规模的污水厂来说,节能潜力巨大,系统出水水质: BOD5为10mg/L、TN为7~10mg/L。
2)Carroussel2000氧化沟
• Carroussel2000氧化沟实体以及内部布置如下图18-11所示:
• 在传统卡鲁塞尔氧化沟的基础上,采用隔墙分隔出独特的 前反硝化区,形成卡鲁塞尔 2000 氧化沟,卡鲁塞尔 2000 氧化沟除了具有氧化沟的特点外,还具有典型的 A/O 工艺 的特点,而其特殊的水力设计使其具有很高的断面流量 (为进水流量的 30 ~ 50 倍)和循环流的特点(进水从进 入到离开系统,平均要在封闭的流线中循环流动几十次), 使得卡鲁塞尔氧化沟成为一个完全混合的循环流系统,具 有很高的运行稳定性和对冲击负荷的承受能力。

一体化氧化沟沉淀船运行方式

一体化氧化沟沉淀船运行方式

一体化氧化沟沉淀船运行方式
张爱华;崔青安;张传高
【期刊名称】《中国给水排水》
【年(卷),期】2000(16)7
【摘要】以安阳市豆腐营工业区污水集中控制示范工程为实例 ,总结了一体化氧化沟沉淀船的运行与操作经验 ,并从水力学的角度作了近似分析。

【总页数】2页(P42-43)
【关键词】一化氧化沟;沉淀船;运行方式;废水处理
【作者】张爱华;崔青安;张传高
【作者单位】安阳市水环境规划管理处;宣州市环境保护局
【正文语种】中文
【中图分类】X703;X505
【相关文献】
1.新型一体化氧化沟工艺及其运行方式的探讨 [J], 邓荣森;张景波;王涛;李伟民;郎建;郭兴芳
2.一体化氧化沟船式沉淀器工艺的改进 [J], 康建雄;许刚;熊红松;熊向阳;李道圣
3.斜板沉淀池在一体化氧化沟中的作用 [J], 王秀蘅;孙卫东;刘俊新;李玉华
4.侧向沉淀立体循环一体化氧化沟设备及操作方法 [J],
5.一体化氧化沟船式沉淀器工艺的改进 [J], 熊向阳;李晔;康建雄
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一体化氧化沟沉淀船运行方式

一体化氧化沟沉淀船运行方式

一体化氧化沟沉淀船运行方式一体化氧化沟系指将船形二沉池设置在氧化沟内,用于进行泥水分离,出水由上部排出,污泥则由沉淀船底部的排泥管直接排入氧化沟内。

由于二沉池直接建在氧化沟内,因此一体化氧化沟省去了污泥回流系统,且占地少,运行操作非常简单。

安阳市豆腐营工业区污水集中控制工程采用水解→接触氧化→一体化氧化沟工艺处理工业废水,设计规模22×104m3/d(一期为12×104m3/d),并于1995年通过国家环保局组织的验收。

该一体化氧化沟沉淀船为多斗式结构,每斗有一根排泥管与氧化沟相通,船长24m,宽7m,有效水深12m,实际有效容积202m3,设计处理水量为250m3/h,静态条件下水力停留时间48min。

1 实际运行状况实际运行中,先后采用了两种运行方式:1.1反向进水运行方式如图1所示。

氧化沟内水流方向为A→B,沉淀船内水由D点溢流进入船内,采用淹没式整流墙整流,水流方向为D→C,与氧化沟内水流方向相反。

当连续运行时,沉淀船内几乎没有沉淀发生,出水中携带的污泥浓度与沟内浓度一样,沉淀船内仅在进口不远处有清水区,而在出水区则完全没有了清水区,成为泥水混合液,起初以为是排泥管堵塞所致,清理后情况仍未有改观。

1.2 正向进水在反向进水无法运行时,有关专家建议采用正向进水方式,并最终形成了如图2所示的运行方式。

氧化沟内水流方向仍为A→B,沉淀船内水流方向为C→D,进沉淀船的水由船头流入进水槽内,由槽底17个20cm×20cm的进水孔进入沉淀船,底部加了折流板,并在船进水区加设斜板,使进水区域内船与沟相分离。

这种运行方式基本上能稳定运行且污泥也不会大量流失,但仍然存在一些问题,比如沉淀船上部存在10cm深的死水区,若长时间运行,其表面易滋生一层绿藻,有时会积聚一些腐泥。

2 讨论现就上述两种运行方式用水力学原理作近似分析(见图3)。

对某一漏斗i而言,污泥能否排入到底孔中去,关键取决于漏斗上下的测压管水头差。

一体化氧化沟污水处理工艺技术探讨

一体化氧化沟污水处理工艺技术探讨

一体化氧化沟污水处理工艺技术探讨简介:本文通过一体化氧化沟工艺运行实践,从技术和管理的角度探讨了一体化氧化沟工艺的优势、运行中的问题以及应采取的措施和效果,指出一体化氧化沟工艺不成熟的关键是沉淀船的设计,为该技术在我国的推广应用提供了借鉴。

关键字:一体化氧化沟沉淀船泥水分离一体化氧化沟是一种采用曝气与沉淀合建的形式,是美国于80年代初至今一直开发研究的一种新型污水处理系统,即将船形二沉池设置于氧化沟内。

一体化氧化沟设计的关键在于沉淀船的设计,其形式应该能够充分利用水力学原理及沟内的水流作用,保证船内压力大于船外压力,积泥斗的水流方向应自上而下,这样才能使进入沉淀船中的活性污泥沉淀后从船底集泥斗顺利流回沟内被带走。

安阳市豆腐营污水集中控制示范工程于1993年在我国首次应用了船形一体化氧化沟技术,这是我国首次将该项技术应用于工程实践。

本文就安阳市豆腐营污水集中控制示范工程的船形一体化氧化沟实际运行中存在的优缺点进行探讨,以期扬长避短,解决问题,使该项技术在我国成功应用。

一、工程实例安阳市豆腐营污水集中控制示范工程采用水解—接触氧化—一体化氧化沟工艺,是处理高浓度有机废水的污水实验场,设计规模2.2万m3/d,一期建成1.2万m3/d,并于1995年通过国家环保局验收。

豆腐营污水集中控制示范工程的一体化氧化沟分南北两沟,沟深2.5m,有效水深2.24m,沟长90m,宽20m,边坡1:1,每沟实际有交容积为3600m3,水力停留时间为14.4小时。

每沟配曝气转刷3台×30KW,转刷长度为6m,直径为1m,每立方米污水配备25W动力。

两沟独立运行,每沟一座沉淀船,考虑该示范工程的实践应用,两沟沉淀船采用不同的进水方式,南沟沉淀船为反向进水方式,北沟沉淀船为正向进水方式。

该一体化氧化沟沉淀船为多斗式结构,每斗有一根排泥管与氧化沟相通,船长24m,宽7m,有效水深1.2m,实际有效容积202m3,设计处理水量为250m3/h,静态条件下水力停留时间48分钟。

氧化沟与SBR

氧化沟与SBR

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污泥回流比R
R=X/(XR-X)×100% 式中:X——氧化沟混合液污泥浓度mg/L XR——二沉池底流污泥浓度mg/L
返回
污泥负荷率NS
Q( LO Le ) Ns VX v
(KgBOD5/KgMLVSS.d)
返回
氧化沟设计注意点与三沟式氧化沟 的设计
• 氧化沟设计注意点 • 三沟式氧化沟的设计
N F E Ⅱ Ⅰ Ⅲ A D Ⅲ B C N
Ⅰ Ⅱ
点击此处查看 三沟式氧化沟 运行情况
N
N Ⅲ Ⅱ Ⅰ DN N
处理后出水 进水 DN=反硝化 缺氧 N=硝化 好氧 曝气 沉淀 进水 出水
Ⅲ ⅡⅠ
槽 1 槽 2 槽 3 阶段 小时
0 1
DN N A 2
N N B 3 N C 4 5 N DN D 6 7 N N E N F 8
式中:Q——设计污水流量m3/d Lr=(Lo-Le),去除的BOD5浓度mg/L ts——污泥龄(d) a——污泥产率系数:KgMLSS/ KgBOD5,对于城市污水,a一般为0.5~0.65 b——污泥自身氧化率(d-1),对于城市污水,b一般为0.05~0.1 d-1
返回
曝气时间t
t=V/Q
G是以下部分的代数和 L0 Le 1.降解BOD5的需氧量: Q
0.68
1.硝化需氧量: 4.57( N o N e )Q
1.排放剩余活性污泥Wx所造成减少的BOD5量,因此 部分BOD5并未耗氧,∴应予以扣除:
1.42Wx Vss SS
返回
1.反硝化过程的产氧量: 2.6 NO3 Q 1.排放剩余活性污泥Wx所造成减少的NH3-N, 因为此部分NH3-N不耗氧,∴应予以扣除:
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一体化氧化沟沉淀船运行方式
2008-1-21中国环保网
一体化氧化沟系指将船形二沉池设置在氧化沟内,用于进行泥水分离,出水由上部排出,污泥则由沉淀船底部的排泥管直接排入氧化沟内。

由于二沉池直接建在氧化沟内,因此一体化氧化沟省去了污泥回流系统,且占地少,运行操作非常简单。

安阳市豆腐营工业区污水集中控制工程采用水解→接触氧化→一体化氧化沟工艺处理工业废水,设计规模22×104m3/d(一期为12×104m3/d),并于1995年通过国家环保局组织的验收。

该一体化氧化沟沉淀船为多斗式结构,每斗有一根排泥管与氧化沟相通,船长24m,宽7m,有效水深12m,实际有效容积202m3,设计处理水量为250m3/h,静态条件下水力停留时间48min。

1 实际运行状况
实际运行中,先后采用了两种运行方式:
1.1反向进水
运行方式如图1所示。

氧化沟内水流方向为A→B,沉淀船内水由D点溢流进入船内,采用淹没式整流墙整流,水流方向为D→C,与氧化沟内水流方向相反。

当连续运行时,沉淀船内几乎没有沉淀发生,出水中携带的污泥浓度与沟内浓度一样,沉淀船内仅在进口不远处有清水区,而在出水区则完全没有了清水区,成为泥水混合液,起初以为是排泥管堵塞所致,清理后情况仍未有改观。

1.2 正向进水
在反向进水无法运行时,有关专家建议采用正向进水方式,并最终形成了如图2所示的运行方式。

氧化沟内水流方向仍为A→B,沉淀船内水流方向为C→D,进沉淀船的水由船头流入进水槽内,由槽底17个20cm×20cm的进水孔进入沉淀船,底部加了折流板,并在船进水区加设斜板,使进水区域内船与沟相分离。

这种运行方式基本上能稳定运行且污泥也不会大量流失,但仍然存在一些问题,比如沉淀船上部存在10cm深的死水区,若长时间运行,其表面易滋生一层绿藻,有时会积聚一些腐泥。

2 讨论
现就上述两种运行方式用水力学原理作近似分析(见图3)。

对某一漏斗i而言,污泥能否排入到底孔中去,关键取决于漏斗上下的测压管水头差。

由于进水口的整流作用,船内i点的测压管水头基本等于水深;在1—1断面,测压管水头则取决于1—1断面至i点之间的局部阻力和沿程阻力的大小,i点越靠近下游,局部和沿程的能量损失越大,测压管水头损失也越大。

用伯努利方程近似描述的话,本工程中Z i=0,则有下式成立:
P i/γ=H-h w1-i+(v12-v i2)/2g(1)
若P i/γ<h,则水流从底孔向沉淀船内流动,造成污泥淤积;
若P i/γ>h,则水流从沉淀船流向底孔,排泥通畅。

对反向进水的运行方式(见图4)而言,沉淀船出水区域为2-3之间,如想不使水流从底孔向沉淀船内流动,则须有下式成立:
H-h w2-3+(v12-v22)/2g<h (2)
实际运行中,v1=0.26m/s,H-h=0.05m,由于1-2之间阻力很小,2-3之间的能量损失也可忽略不计,h w2-3只计局部损失,经计算近似有:
v2>1m/s (3)
由于氧化沟内流速较低(0.26m/s),在没有特殊装置及外加动力的情况下,流速由0.26m/s 提高到1m/s 几乎不可能。

因此,这种运行方式势必造成氧化沟内水流在出水区内由底孔进入沉淀船,形成冒泡区域,造成污泥流失,沉淀船起不到泥水分离作用。

对正向进水的运行方式而言,出水区域位于沉淀船尾部,由于局部和沿程的能量损失已达到最大值,因此漏斗底部的测压管水头损失也达到了最大值,底部压能变为最小,使船内污泥排放条件变为最优。

同时,由于在进水区域加设了斜板,基本消除了沉淀船内的“ 冒泡”区域,使得沉淀船内水流保持平稳状态,大大提高了沉淀船的泥水分离效率,固液分离率达到99%以上,出水水质优于设计标准。

4 结论
①沉淀船排泥是否通畅,关键取决于排泥斗内、外测压管水头差,若沉淀船排泥斗内部压力大于外部压力,则排泥通畅;反之,则造成泥管堵塞,泥水难以分离。

②反向进水的运行方式(图1所示),在无特殊装置及外在动力条件下,实践证明无法正常运行.[J]
③正向进水的运行方式(图2所示),满足了沉淀船污泥回流至氧化沟所必须的外部水力学条件,取得了稳定
可靠的运行效果。

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