化工厂安全生产事故案例分析安全生产

化工厂安全生产事故案例分析

1、有关车间安全生产事故案例有哪些?

某铸造车间,4人检修大型混砂机,请来电工甲配合。配电方式如图(a)所示。电工甲按下停车按钮停止混砂机电源接触器,并用小竹片清洁按钮。

电工甲失手误合刀开关,混砂机启动。

4名检修人员中,1人正准备进入混砂机,急忙缩腿幸免受伤。来另3人已经进入混砂机内,结果:1人跳起抓住横梁,幸免于难;1人多处骨折,当日死亡;1人内脏破裂,次日死亡。

2、公司安全事故实例分析

1、车间机械设备维修人员未尽到维修保养责任。维修人员应按规定巡抄视检查、做好记录,记录内容包括设备名称、检查部位及存在问题,认真做袭好维修记录及处理结果。积极配合生产部门的各种机械设备的维修与运行,并保证机械设备维护与保养,同时负责监督与指导操作者的使用与保百养。

2、车间班组应巡视检查本班组所负责的工段的机械设备,并同时进行维修维护与保养。对于坏梯子,应立即进行更换或通知维修人员度进行维修。

3、工人使用梯子时,发现梯子损坏,应立即报告所在班组、由所在班组进行更换知或通知维修人员进行维修;工人不应继续使用坏梯子。

4、即使使用坏梯子,工人也应针对坏梯子可能存在的危险,做好防护措施。

总之,由于车间各部门人员未尽到职责、疏忽大意,工人未严格道按照操作规程,导致工伤事故发生。

3、近几年化工生产中的安全事故及事故原因

我有,你要哪方面的啊?太多了。我吧最近我做氧气厂是给你!【案例一】氧气瓶充装爆炸事故

一、事故概况及经过

2003年1月16日上午12时许,一位氧气代充客户到江都市某工业气体充装站充装气气,共6只氧气瓶。充装工将氧气瓶卸下后,先将30只氧气瓶分两组各15只进行充装。约在12点50分左右,其中一组充装结束,现场充装工关掉充装总阀,紧接着就开始卸充装夹具,当充装工卸下第3只气瓶夹具时,其中一只气瓶发生了爆炸,一名充装客户当场炸死在充装台上,一名操作人员受伤,该站共有6间充装间,每站站房长6m,宽4 m。充装间设有30个充气头,气瓶爆炸后,后浪把主充装间的防火墙推倒,把充装间充装管线全部炸坏,窗子的玻璃被震碎,充装间屋面全部掀光。爆炸气瓶被炸成3块,大块重29kg,中块得23.5kg,小块重3.5kg,气瓶爆炸后3.5kg的小块瓶片从屋内飞到充装站围墙外的麦田里,距爆炸点有35m。

二、事故原因分析

(一)直接原因

从现场取证情况和查阅有关资料分析,意见如下:

1.对该站储罐内剩余液氧,邀请了扬子石化西欧气体有限公司有关专家进行现场取样,并带回南京分析,结果确认该储罐内液氧合格,排除了气源不合格的因素;

2.根据爆炸碎片上原有的气瓶制造和检验标记,从无缝气瓶检验站查阅该瓶检验报告,得知该瓶检验合格,并在检验有效期范围内,排除了过期瓶充装的因素;

3.在爆炸现场,发现该瓶主体被炸成3块(后在清理过程中发现颈圈),经称重约为56kg,与检验报告上称重量相符,一块重约3.5kg的碎片飞离充装站围墙外,距爆炸点约为35m。又从爆炸碎片中发现,瓶体内中下部一侧表面有一段400mm×150mm范围的金属烧熔痕迹,并留下了金属氧化物,这些情况都说明此次氧气瓶爆炸具有化学性爆炸的特征;

4.通过查阅相关资料和充装记录,并对现场进行勘察,同有关人员进行了询问、笔录,了解到充装台上的安全阀、压力表均在有效期内,有校验报告,当时充装压力为11.0MPa。又对爆炸现场进行了清理,发现爆炸瓶右侧有3只瓶内尚有气体,现场进行压力测试,发现这3只瓶内均有压力,且在10.0MPa左右,这就进一步排除了物理性爆炸的可能(不超压);

5.对上述3只气瓶采用吸耳球取样,并用着火烟头试验,发现并无气体爆鸣,同时对1只气瓶又进行了压力测试显示为9.0MPa。之后将3只瓶压力降至2.0MPa左右,经可燃性气体报警仪测试,未发现瓶内有可燃性气体。

综上所述,该起事故是由于氧气瓶内混有其它可燃性物质(该可燃性物质为油脂类的倾向较大),该瓶内可燃性物质在充装过程中与氧气混合发生了化学性爆炸。

(二)间接原因

1.安全管理制度执行得不够严格。根据气站有关气瓶充装管理制度规定,该充装站属于易燃易爆场所,非充装人员不允许进入气瓶充装站,而该站却允许充装客户进入气瓶充装场所,根据事故现场清理分析,右侧3只气瓶尚有气体,可能是死者参与了气瓶关阀操作,气站没有人发现,说明该站安全管理工作上还存在较多的薄弱环节;

2.气站没有严格执行气瓶充装前安全检查的规定。按照国家气瓶充装有关规定,气瓶在充装前应进行外观检查,充装过程中还应不断对瓶体温进行逐个检查,目的是防止气瓶内混有其他可燃性物质,防止气瓶温度在充装中升高,这也是气瓶爆炸的重要原因之一。

三、事故教训

1.气体充装前,除严格执行外检工作外,还需要进行取样分析和充装过程中的检查,这是防止气瓶爆炸的重要措施;

2.气站充装间必须严格执行闲人免进的安全管理制度;

3.加强职工的安全培训教育,不断增强其安全意识和自我保护意识。

【案例二】气瓶爆炸事故

一、事故概况及经过

某市黄金冶炼厂一辆130型汽车在沁阳市化肥厂装上两只充装了液氨的钢瓶后返回济源市。返回途中,行至沁阳市西万镇税务所前时,一只液氨钢瓶突然发生爆炸,爆炸的钢瓶飞起后将汽车驾驶室撞扁,驾驶室内的司机当场死亡,供销采购员受重伤。爆炸了的钢瓶内的液氨从瓶内喷出并迅速扩散,使现场的群众不同程度地被伤害。另一只没有爆炸的钢瓶,从车上被抛出4.8米。这起爆炸事故,共造成5人死亡,7人受重伤,7人受轻伤。造成的经济损失达175000元。

二、事故原因分析

1.沁阳市化肥厂充装液氨管理混乱,没有严格的充装管理制度。没有执行气瓶称重充装,更没有控制超装的设备、装置。充装工人仅凭肉眼观察钢瓶气相阀是否有雾状液滴喷出作为充装要求的标志而不用衡器称重,充装后也没复秤检查。根据实践,这种充装办法,极易造成液氨的超量充装。事故发生后,对未爆炸的那只液氨钢瓶进行检查,该瓶实际充装了247.8

公斤液氨,而钢瓶规定的最大充装量为200公斤。因此,这起事故的直接原因之一是液氨钢瓶超装。

2.人员素质差、责任心不强。130型汽车的驾驶员,在装载了两只液氨钢瓶之后,没有按规定路线直接返回工厂,而应本场供销业务员的要求开车往其家中送化肥,私自改变行车路线,绕行13公里,且从集市中穿越,延长了装运时间,由于当日气温较高且没有遮阳,暴露时间又长,为超装钢瓶升温超压提供了外部条件,从而导致了爆炸后事故灾害的扩大。因此,这起事故是人为的责任事故。

三、防止同类事故的措施

1.气瓶充装单位必须严格按《气瓶安全监察规程》的规定制定各项规章制度,液化气体的充装必须严格执行逐只称重并进行复称检查的规定,严禁超装。

2.对于充装了介质的气瓶,白天运输应按指定路线行驶采用遮阳措施,禁止曝晒,并应避开闹市等人员集中的地区。

【案例三】某市电冰箱工业公司围堤道维修部氟里昂气瓶爆破

一、事故概况及经过

1989年3月21日,某市电冰箱工业公司围堤道维修部一只氟里昂气瓶爆炸,未造成人员伤亡及其他设施破坏和财产损失。

3月21日,冰箱维修人员在围堤道维修部给该气瓶充氟。据事后调查,充装前未见气瓶有异常,充装过程中,该操作人员未称重,有超装过量的迹象。下午维修人员用该气瓶给4台冰箱充了氟,将近下班,维修人员全部离开现场,16时15分维修人员听到爆破声,立即进入现场,发现气瓶已经破裂。气瓶是沿纵向撕裂,根据机械性能试验,屈服强度远大于0.8倍的抗拉强度,不符合标准要求。

二、事故原因分析

1.直接原因是气瓶充装过量。气瓶的使用人员不懂得气瓶的使用知识,充装前不进行检查,充装过程中也未称重,造成充装过量。

2.设备安技部门没有制定气瓶管理制度及充装操作规程,也未对维修人员进行过气瓶使用知识的教育。

三、防止同类事故的措施

1.将该型号的全部23个气瓶立即停止使用。待事故处理后再确定能否使用,并且立即购置了新的气瓶。

2.制定了气瓶管理细则和气瓶操作工艺,立即下发执行。

3.已和市制冷剂销售部联系好,从门市部直接购买小瓶,这些气瓶属门市部所有,充装、定期检验都由门市部负责。此措施一旦实施,公司原有小气瓶全部停用。

4.立即对气瓶使用人员进行安全知识教育。

【案例四】哈尔滨某化工厂气瓶爆炸事故

一、事故情况概述

1998年10月8日10时40分左右,哈尔滨某化工厂四车间成品库发生氧气瓶爆炸事故。导致现场的2名装卸工(临时工)1死1伤。事故发生前四车间充灌岗,操作压力为12MPa,操作温度为20度,成品库房有氧气瓶45只。

二、事故破坏情况

经现场勘察,共3只气瓶爆炸,其中1只气瓶外表为绿色油漆,检验期为1989—1994年,公称压力15.0MPa,容积为40.4L,这只气瓶爆破成十几块碎片。碎片内壁呈黑色,断口呈“人”字纹,无明显的塑性变形,全部为脆性断裂。其角阀为氩气阀。

爆炸的另2只气瓶颜色为淡酞兰,呈撕裂状,断口有明显的被打击的痕迹,被打击处向内凹陷,并有高温氧化的痕迹。另外3只被击穿的气瓶,均留有不规则孔洞,其中1只在气瓶上

方,直径各约5cm,另外2只在气瓶下方,直径约8cm和30cm,破口向内凹陷,并有高温氧化的痕迹。

面积为70m2的氧气瓶成品库天棚和西侧墙被炸塌,山墙严重变形,铁皮包的门被爆炸碎片穿出一个直径20cm的洞,附近2处厂房玻璃被震碎。

死者身体被炸成多块碎片,伤者被炸成终生残疾。

三、事故原因分析及结论

从爆炸碎片的内外表面颜色看,其中1只气瓶的碎片外表为绿色漆,内表面呈黑色,角阀为氩气瓶阀,说明这只气瓶为氢气瓶。被检回的内壁呈黑色的碎片共有十多片,其断口形貌没有明显的塑性变形,断口呈“人”字纹,均为脆性断裂。分析认为这只氢气瓶内残余有氢气。充装氧气(氢气在空气中的爆炸极限为4.1%—74.1%),形成了可爆性混合气体,在转动角阀时,产生静电引发了氢氧混合气体的化学爆炸。

另外2只被撕裂的气瓶内壁只有锈蚀,无黑色油脂,断口呈脆性断裂形貌,断口局部有明显的被击打的痕迹,内凹并有高温氧化痕迹,说明这2只气瓶距爆炸点很近,被爆炸碎片的冲击波打击超过其呈受力,失稳破裂,属物理爆炸。

直接原因:装卸工在装运氢气瓶(错充氧气)前试压转动角阀时产生静电,引发瓶内的氢氧混合气体爆炸,是导致这起事故的直接原因。

主要原因:(1)气瓶充装前检查员在检瓶过程中,由于被检查气瓶油漆脱落严重,且污物多,未认真辨认,错将氢气瓶当成氧气瓶,送充装岗充装,充装人员也未及时发现,是导致这起事故的主要原因。

(2)车间、工厂领导在贯彻执行国家标准规程中,贯彻执行不认真,对工人的工作质量要求不严,充装前后的检查出现纰漏,检查不够,存在问题未能及时发现,是导致这起事故的间接原因。

四、预防事故发生的措施

1.责令工厂立即停止氧气瓶的充装和检验业务,待劳动部门重新进行审查合格后,方可从事上述业务工作。

2.今后在气瓶充装验收过程中,严格执行国家《气瓶安全监察规程》和《永久气体充装规定》及工厂车间有关操作规程、安全规定。

3.储存、装卸运输过程中,严格执行《关于气瓶充装运输、储存使用安全管理规定》。4.建立健全并严格执行充装前、后的检查制度,在空瓶验收工作中,对超期气瓶、漆色严重脱落,辨认不清的气瓶,严禁充装,对充装后有异常或发现漆色不对等情况时要做好记录,并报有关领导妥善处理。

5.在气瓶出厂前应由专人负责试压工作,严禁装卸人员进行试压。

6.工厂主管安全的领导要定期对氧气充装车间进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和处理的记录。

【案例五】某市第二住宅建筑工程公司劳动服务公司氧气瓶爆炸

一、事故概况及经过

1989年7月8日上午,在某市道里区河润街住宅建筑工程高压消防泵房工地,工人们正从事地沟管道的切割与焊接作业。工人在使用由销售点拉回的氧气时,发现瓶阀有漏气现象,并嗅出明显的酒味,但未引起重视,用扳手扣紧阀门止漏后又开始工作。近中午时,一工人用长300毫米的扳手关闭氧气瓶阀时,气瓶突然爆炸。爆炸的气瓶共炸成11块碎片,向约为45度的夹角范围飞出。最远的一块飞出约481.3米,这块碎片重量约为13公斤。另一碎片,约重26.5公斤,飞出33米,击中一龙门架体的36米高处,架体严重损坏,另一重约3.2米的碎片,飞出33米击中一塔吊26.1米高处角钢上,将角钢切开一条8毫米长断口。气瓶爆炸时将关闭瓶阀的工人当场炸死,另一名在现场的工人被爆炸冲击波抛出11

米远,头撞在围墙上,右足被碎片击断并被抛到20米以外的居民住宅楼六层阳台上。另有两名在场人员一人被炸重伤,一人被炸成轻伤,共死1人,伤3人。爆炸造成约28000元的直接经济损失。

二、事故原因分析

1.造成气瓶爆炸的直接原因是充装氧气的气瓶内含有乙醇,氧、乙醇在混合比例达到爆炸极限范围内,当给予起爆能量时,混合气会发生爆炸。

2.气瓶爆炸的间接原因是操作工违章作业,关闭瓶阀时用力过猛。

三、事故责任分析

1.哈尔滨制氧机厂生产服务公司氧气站,在7月7日充装气瓶前,没有认真进行充装前的检查,造成不合格的混有乙醇的气瓶充装了氧气。充装单位对这起事故的发生应负直接责任。2.哈尔滨市第二住宅建筑工程公司劳动服务公司未对操作工人进行安全教育培训,操作工人违章作业,劳动服务公司领导负有间接领导责任。

四、防止同类事故的措施

1.充装单位的领导应认真学习国家有关充装安全的规定,并在本单位认真贯彻执行。充装单位应建立完整的各项规章制度,以保证充装安全,并应对用户的安全负责。

2.充装工应认真执行各项管理制度,做好充装前的检查,将不合格的气瓶选出,杜绝错装、混装。

3.气瓶的使用单位应严格遵守《气瓶安全监察规程》的规定,不要擅自对气瓶进行改装或改变充装介质。气瓶内充装介质需改变时,应由气瓶检验单位按规定进行气瓶改装工作。【案例六】低级违章作业造成触电死亡

一、事故经过

2002年5月17日,某电厂检修班职工刁某带领张某检修380 V直流焊机。电焊机修后进行通电试验良好,并将电焊机开关断开。刁某安排工作组成员张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约17:15,刁某蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头,在拆完一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。

二、事故原因分析

(1)刁某已参加工作10余年,一直从事电气作业并获得高级维修电工资格证书;在本次作业中刁某安全意识淡薄,工作前未进行安全风险分析,在拆除电焊机电源线中间接头时,未检查确认电焊机电源是否已断开,在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业,导致触电。刁某低级违章作业是此次事故的直接原因。

(2)工作组成员张某虽为工作班成员,在工作中未有效地进行安全监督、提醒,未及时制止刁某的违章行为,是此次事故的原因之一。

(3)该公司于2001年制订并下发了《电动、气动工器具使用规定》,包括了电气设备接线和15种设备的使用规定。《规定》下发后组织学习并进行了考试。但刁某在工作中不执行规章制度,疏忽大意,凭经验、凭资历违章作业。

(4)该公司领导对“安全第一,预防为主”的安全生产方针认识不足,存在轻安全重经营的思想,负有直接管理责任。

三、同类事故防范措施

(1)采取有力措施,加强对现场工作人员执行规章制度的监督、落实,杜绝违章行为的发生。工作班成员要互相监督,严格执行《安规》和企业的规章制度。

(2)所有工作必须执行安全风险分析制度,并填写安全分析卡,安全分析卡保存3个月。(3)完善设备停送电制度,制订设备停送电检查卡。

(4)加强职工的技术培训和安全知识培训,提高职工的业务素质和安全意识,让职工切实从思想上认识作业性违章的危害性。

(5)完善车间、班组“安全生产五同时制度”,建立个人安全生产档案,对不具备本职岗位所需安全素质的人员,进行培训或转岗;安排工作时,要及时了解职工的安全思想状态,以便对每个人的工作进行周密、妥善的安排,并严格执行工作票制度,确保工作人员的安全可控与在控。

(6)各级领导要确实提高对电力多经企业安全生产形势的认识,加大对电力多经企业的安全资金投入力度,加强多经企业人员的技术、安全知识培训,调整人员结构,完善职工劳动保护,加强现场安全管理,确保人员、设备安全,切实转变电力多经企业被动的安全生产局面。

4、车间安全生产事故案例

一、1、某重型机器厂二金工车间起重工陈某负责为各种加工机床上料。2005年6月3日10时,陈某指挥吊车准备吊运半成品的机车大轴为一台机床上料。

2、陈某采用铜丝绳单根穿扣捆绑法吊大轴,将铜丝绳熟练地套上后,未仔细将绳扣对准轴中心便指挥起吊。大轴吊起后陈某为使吊件平衡用手压住轻的一头并跟车行进。

3、当快到要上料的机床时,陈某喊车工李某,因机声嘈杂,李某并未听见。这时吊轴经过机床尾,机床尾后侧的工具台案挡道。陈某未及时绕过,扶轴头的手脱离,偏重的大轴突然砸向机床面。正在给机床导轨注油的李某躲闪不及,左手被砸在床面,造成手背手指多处粉碎性骨折。

事故原因

单根绳吊大轴,即使拴位在中心,吊运行进中也会因摇摆而一头偏低,但吊位高便不碍事。陈某每天多次吊轴,拴绳经常不在中心,便不以为然,麻痹大意。有时因运料位置较近,便吊住不高,直接用手扶吊件随行。这次送料本来拴位偏离很多,扶吊件行进中未考虑到这台案阻路,快到位时与车工配合不当,又未及时指挥吊车,造成突然脱手,吊件失重,轴头砸伤人及砸坏设备的事故。

防范措施

1、吊重型大轴最好采用两点拴位法。单绳拴法必须拴正中心并高吊行进,以免碰物。到位后慢慢放下并人工配合扶轴上卡盘。严禁手扶吊物同时跟吊车行进。

2、给重型机床上料前起重工和机床工应互打招呼,作好准备,吊运中应协调配合,严格遵守起重搬运安全规定。

1986年9月10日下午,某水泥厂包装工进行倒料工作,开机后,库不下料,于是手持钢管,站立在螺旋输送机上敲打库底。库下料后,准备下来,不料因脚穿泡沫拖鞋,行动不便,重心失稳,乱了方寸的左脚恰好踩进螺旋输送机上部10cm宽的缝隙内,正在运行的机器将其脚和腿绞了进去。立即停车并反转盘车,才将其腿脚退出,导致左腿高位截肢。

原因(2)

1.包装工未按规定穿着防护用品,而是穿着泡沫拖鞋,在凹凸不平的机器上行走,失足踩进机器缝隙,是事故的直接原因。

2.螺旋输送机10cm宽的缝隙上部没有盖板或防护罩等安全设施,是导致该事故的重要原因。

3.水泥厂安全生产管理不力,制度不落实,明显的隐患没能得以消除。

措施(3)

1.上班时间,劳动者必须按规定穿着劳动保护用品,绝不允许穿着拖鞋上岗操作。

2.设备、设施本身的缺陷,事故隐患必须予以消除,螺旋输送机10cm宽的缝隙如果不是工艺所必须的,则应当予以封闭;如果是工艺或是操作规程所不可避免的,则应在其上部加设盖板或防护罩等安全设施,确保设备设施的“本质安全”。

3.水泥厂必须加强安全管理,制订周详的安全生产规章制度,对上岗人员实施全员、全面的安全教育;定期进行安全检查,检查设备、设施本身的缺陷、事故隐患,还要检查人员着装和精神状态;必须组织技术力量消除缺陷,事故隐患。

2000年1月30日,山西某公司复肥一车间维修工李某、杨某等人值班,他们在生产现场进行巡检维修工作,给设备加油时,发生了一起未遂事故。事故过程是这样的,李某给A滤机减速机完油后,又要给B过滤机减速机加油,他本应下A平台爬梯再上B爬梯给B减速机加油,这样做就万无一失。可是他为了图省事、走捷径,偏要横跨平台(A、B设备平台相距800mm),当时李某只顾跨越平台没有注意到上方的横梁,当跨越时安全帽的头部撞在了上方的横梁上,反弹后人坠落到下方运行着碳酸钙皮带运输机上,在这千钧一发之际,被正在B过滤机处维修的同事杨某发现,杨某迅速拉了拉绳开关,停止了皮带运输机,避免了一起重大伤亡事故,也救了李某一条命。

事后厂里对这起未遂事故非常重视,在全厂范围内进行了通报批评,并在全体员工中展开了分析、讨论,就怎样汲取事故教训,人人写下了体会和保证书,同时,对李某违章作业罚款100元,对杨某紧急停机避免事故奖厉200元,并制定了防范措施,把过滤机平台防护栏杆加长加高,将A台与B台之间的间隔改成了过道,加设了防护围栏,使之达到本质安全。这起未遂事故虽然过去了,但通过此事故反映出提高员工安全意识的紧迫性和重要性。

一要加强教育。厂里要求各级领导和管理人员要带着感情抓安全,站在保护人民生命的高度去教育职工,进现场上岗位以安全为天职,以规程为准绳,去规范职工的安全行为。

二是深化现场走动式安全管理。即走一走,看一看,查一查,谈一谈,及时了解职工的思想动态、工作情绪、生产环境,及时消除思想、情绪、环境等隐患,使职工真正做到“高高兴兴上班来,平平安安回家去”。

(从职工10大“违章心理”剖析领导安全生产心态)

五、衣服未扣好绞死背轮下2003年7月29日早晨7时35分,东岭矿碎石车间的岗位职工正在打扫岗位卫生,为岗位交接班作准备。由于生产任务紧,皮带运输机仍在运输矿石。11#皮带岗位操作工吴好强象往常一样冲洗岗位上的皮带运输机。为能按时下班,他不顾皮带还在运行,习惯性地用橡胶水管冲洗皮带运输机的各部位。他一边干活一边想:快冲、快完,好下班回家洗个澡,然后进城参加同学聚会。当他冲洗完皮带南面的平台后,水管要收拣到皮带的北面去。这时,吴好强走近皮带的主动轮与减速机*背轮处甩水管过皮带,因*背轮缺安全罩,吴好强的上衣也未扣好,在使劲甩水管时,飘起的上衣被*背轮螺杆挂住旋转,将吴好强绞死在皮带减速机*背轮下面(其状惨不忍睹),时年22岁,一颗年轻的生命就这样逝去了。事故发生的主要原因:一是吴好强违反安全操作规程中“严禁在设备运行中冲洗岗位及隔机传递工具物品”的规定;二是岗位上存在事故隐患,即减速机*背轮缺安全罩,没有及时整改;三是吴好强习惯性作业,心存侥幸,麻痹大意。

5、安全生产事故案例分析的内容介绍

注册安全工程师教材包括安全生产法及相关法律知识、安抄全生产管理知识、安全生产技术和安全生产事故案例分析四个科目。《安全生产法百及相关法律知识》涵盖了与安全生产工

作密切相关的法律、法规和部门规章;《安全生产管理知识》主要介绍了安全生产管理的基本原理、主要方法和主要内容;《安全生产技术》主要介绍综合性度及矿山、建筑和危险化学品高危行业的安全生产技术;《安全生产事故案例分析》涵盖了知安全生产实际工作中有关危险有害因素辨识、安全技术措施制定、安全生产规章制度制道定、安全教育培训、事故应急救援、事故调查处理和安全生产统计分析等内容。

6、安全生产事故案例分析

7、化工安全事故案例分析

8、安全生产事故案例有事故经过原因分析和教训防范措施

安全生产事故案例,一般包括事故经过、原copy因分析和应采取的防护措施,对周围群众的教育几个方面。

在进行事故案例教育时,应通百过对事故经过的分析,找出事故发生的原因,结合本单位的实际,提出防范类似事故的措施。并把相应的防范措施对本单位的职工度进行教育。

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化工安全事故案例分析共篇.doc

★化工安全事故案例分析_共10篇 范文一:化工安全事故案例分析化工安全事故案例分析 ——松花江水污染事件 专业:安全工程学号:姓名: 摘要:化工行业是我国国民经济的一个重要基础产业,为我国经济的发展做出了突出的贡献。然而,由于化工行业工艺复杂,物料本身危险性大,且存在高(低)温、高压、易燃、易爆和腐蚀等作业环境,使其成为潜在危险性较大的行业,一旦发生安全生产事故,往往造成严重的经济损失和人员伤亡。 1事故背景 2005年11月13日,中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸,造成8人死亡,60人受伤,直接经济损失6908万元,并引发松花江水污染事件。爆炸发生后,约100吨苯类物质(苯、硝基苯等)流入松花江,造成了江水严重污染,沿岸数百万居民的生活受到影响。根据调查,爆炸事故的直接原因是,硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关闭预热器蒸气阀门,导致预热器内物料气化;恢复硝基苯精制单元生产时,再次违反操作规程,先打开了预热器蒸气阀门加热,后启动粗硝基苯进料泵进料,引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动,使预热器及管线的法兰松动、密封失效,空气吸入系统,由于摩擦、静电等原因,导致硝基苯精馏塔发生爆炸,并引发其它装置、设施连续爆炸。 1.1污染情况 事故发生后,在松花江水体中发现高浓度污染物,硝基苯是对环境有害的,易在水生物中产生生物的蓄积,对生态环境有影响,重金属含 量也较高,松花江鱼类重金属的综合污染程度较高,特别是第二松花江江段已达到重污染水平。重金属释放至环境中后易于通过食物链传递和累积,因此,进

入水体中的重金属可最终通过鱼类等水产品的消费进入人体,在对鱼类产生毒性作用的同时,也对人类健康构成严重威胁。因为哈尔滨市的饮用水源松花江。所以,2005年11月21日,哈尔滨市政府向社会发布公告称全市停水4天,动员居民储水。本文根据松花江污染的事件过程,以及近年来的化工事故来统计分析事故原因,并提出改进措施,防范此类事故的发生。 1.2分析方法 目前,国内外对化工行业安全事故统计分析的主要形式或方法有以下7种:①以公报形式定期发布一定区域内的安全事故概况;②对单个事故案例进行详细剖析;③对某一特定区域内的各类安全事故进行统计分析;④对一定时间范围内的各类安全事故进行统计分析;⑤对某一事故类型(如火灾爆炸、中毒窒息等)进行统计分析;⑥根据事故伤亡情况进行统计分析;⑦其他。其中,最为常见的是第①、第②种形式或方法,采用第③~第⑦种形式或方法进行统计分析的相对较少。2化工行业典型事故统计分析 本文通过媒体、网络和各种公开出版物等渠道收集了从1974年6月1日到2010年7月28日36年间发生重大伤亡或造成较大影响的114例化工企业典型事故案例[1-4]。这114例事故共造成至少1366人死亡,3115人受伤。 2.1事故发展趋势分析 图1给出了事故发生次数随年份变化的曲线。 从图中可以看出,20世纪70年代以来,随着改革开放的不断深入,化工企业不断增多,化工企业内典型安全事故发生次数呈明显增长的趋势,特别是20世纪末21世纪初,各类化工事故频发,呈现出激增的趋势。进入21世纪后,国家出台了一系列法律法规,并加大对化工行业的监督检查力度,有效地遏制了化工行业安全事故频发的局面[5]。虽然近年来我国化工行业内事故频发的局面得到了有效改善,但与发达国家相比还存在一定的差距,所面临的安全形势依然严峻。 2.2事故类型统计分析

化工典型安全事故案例

化工典型安全事故案例 一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 2010年9月12日,山东赫达股份有限公司发生爆燃事故,造成2人重伤,2人轻伤,直接经济损失约230余万元。 1.事故经过 山东赫达股份有限公司位于淄博市周村区王村镇王村,注册资本19883340元,职工总数220人,主要从事纤维素醚系列产品、PAC精制棉、压力容器制造等产品的生产和销售,其中纤维素醚系列产品,产量为6000吨/年,纤维素醚项目始建于2000年。 2010年9月12日11时10分左右,山东赫达股份有限公司化工厂纤维素醚生产装置一车间南厂房在脱绒作业开始约1小时后,脱绒釜罐体下部封头焊缝处突然开裂(开裂长度120cm,宽度1cm),造成物料(含有易燃溶剂异丙醇、甲苯、环氧丙烷等)泄漏,车间人员闻到刺鼻异味后立即撤离并通过电话向生产厂长报告了事故情况,由于泄漏过程中产生静电,引起车间爆燃。南厂房爆燃物击碎北厂房窗户,落入北厂房东侧可燃物(纤维素醚及其包装物)上引发火灾,北厂房员工迅速撤离并组织救援,10分钟后火势无法控制,救援人员全部撤离北厂房,北厂房东侧发生火灾爆炸,2小时后消防车赶到火灾被扑灭。事故造成2人重伤,2人轻伤。 2.事故原因 (1)据调查分析,事故发生的直接原因是:纤维素醚生产装置无正规设计,脱溶釜罐体选用不锈钢材质,在长期高温环境、酸性条件和氯离子的作用下发生

晶间腐蚀,造成罐体下部封头焊缝强度降低,发生焊缝开裂,物料喷出,产生静电,引起爆燃。 (2)事故发生的间接原因是:企业未对脱绒釜罐体的检验检测做出明确规定,罐体外包有保温材料,检验检测方法不当,未能及时发现脱绒釜晶间腐蚀现象,也未能从工艺技术角度分析出不锈钢材质的脱绒釜发生晶间腐蚀的可能性;生产装置设计图纸不符合国家规定,图纸载明的设计单位为淄博泰科工程设计有限公司,但无设计公司单位公章,无设计人员签字,未载明脱绒釜材质要求,存在设计缺陷;脱绒釜操作工在脱绒过程中升气阀门开度不足,存在超过工艺规程允许范围(0.05Mpa以下)的现象,致使釜内压力上升,加速了脱绒釜下部封头焊缝的开裂。安全现状评价报告中对脱绒工序危险有害分析不到位,未提及脱绒釜存在晶间腐蚀的危险因素。 3.防范措施 (1)进一步完善建设项目安全许可工作,严格按照"三同时"要求,落实各项规范要求,设计、施工、试生产等各个阶段应严格按规范执行。 (2)严格按照规范、标准要求开展日常设备的监督检验工作,及时发现设备腐蚀等隐患。 (3)严格按照技术规范进行操作,严禁超过工艺规程允许范围运行。 (4)进一步规范评价单位的评价工作,提高安全评价报告质量,切实为企业提供安全保障。 二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 2008年6月16日16时30分左右,淄博中轩生化有限公司黄原胶技改项目提取岗位一台离心机在由生产厂家浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕进行

化工厂事故案例分析

化工厂事故案例分析 随着化工工业的不断发展,越来越多的化工厂涌现出来,给人们的生活带来了很大的便利。然而,由于缺乏足够的安全防范措施和管理,一些化工厂也经常发生各种事故,甚至造成人员伤亡和环境污染。本文将分析几起近年来发生的化工厂事故,并探讨其成因及应对方法。 1. 2015年环翠区一化工厂爆炸事故 2015年3月21日,山东省威海市环翠区发生了一起化工厂爆炸事故,造成6人死亡,4人受伤。经过调查,事故起因是因为制造盛装氧化铜的钢筒不当,导致了炸药起火引发的爆炸。此外,该厂在安全防范方面存在着较大的漏洞。如应急预案过于简单,没有考虑全面,防爆墙和安全防护喷雾系统等设施也不健全。 2. 2018年化工厂气体泄漏事故 2018年4月6日,江苏省常州市一化工厂发生严重气体泄漏事故,造成7人死亡,128人受伤。经过调查,事故原因是由于企业的操作规程不规范,操作人员操作失误,在使用异丙醇甲醚等有机溶剂时没有遵循操作规程,导致了有机溶剂挥发泄漏。此外,虽然企业搬迁前已进行环境风险评估和应急预案制定,但将应急预案过于简单化,没有考虑到复杂的环境应对和应急处置情况,致使应急响应不及时,导致严重后果。 3. 2020年河南一化工厂火灾事故

2020年1月16日,河南省南阳市内乡县某化工厂发生火 灾事故,造成五人死亡,一人受伤。经过调查,事故原因是由于厂房内储存大量化学品而未做好安全防范措施。工厂内储存的化学品种类繁多,储藏方式不规范,且防火设施缺乏完备,导致发生火灾后无法进行有效扑救。 4. 2021年湖南一化工厂爆炸事故 2021年3月23日,湖南省邵阳市城步苗族自治县一化工 厂发生爆炸事故,造成至少6人死亡。事故原因初步认定为原材料油罐气体过度压力,导致气体泄漏引发爆炸。据报道,该厂曾多次存在违规生产、废气超标排放等问题,未能妥善治理,导致事故发生。 通过这些案例,我们可以看出,化工厂事故的发生与缺乏足够的安全防范措施和管理密不可分。为了避免化工厂事故的发生,必须要加强常规管理和安全防护措施。下面是一些建议: 1. 定期进行安全检查并制定应急预案 对于化工企业来说,安全第一,定期进行隐患排查和安全检查是必要的。针对可能出现的危险和事故,应制定出完备的应急预案,并进行实际演习,确保应急措施得以成功实施。 2. 提高人员安全意识 企业应加强对员工的安全教育和宣传,提高员工的安全意识,增强安全防范措施的落实。 3. 健全安全防范设施

化工厂安全生产事故案例分析安全生产

化工厂安全生产事故案例分析 1、有关车间安全生产事故案例有哪些? 某铸造车间,4人检修大型混砂机,请来电工甲配合。配电方式如图(a)所示。电工甲按下停车按钮停止混砂机电源接触器,并用小竹片清洁按钮。 电工甲失手误合刀开关,混砂机启动。 4名检修人员中,1人正准备进入混砂机,急忙缩腿幸免受伤。来另3人已经进入混砂机内,结果:1人跳起抓住横梁,幸免于难;1人多处骨折,当日死亡;1人内脏破裂,次日死亡。 2、公司安全事故实例分析 1、车间机械设备维修人员未尽到维修保养责任。维修人员应按规定巡抄视检查、做好记录,记录内容包括设备名称、检查部位及存在问题,认真做袭好维修记录及处理结果。积极配合生产部门的各种机械设备的维修与运行,并保证机械设备维护与保养,同时负责监督与指导操作者的使用与保百养。 2、车间班组应巡视检查本班组所负责的工段的机械设备,并同时进行维修维护与保养。对于坏梯子,应立即进行更换或通知维修人员度进行维修。 3、工人使用梯子时,发现梯子损坏,应立即报告所在班组、由所在班组进行更换知或通知维修人员进行维修;工人不应继续使用坏梯子。 4、即使使用坏梯子,工人也应针对坏梯子可能存在的危险,做好防护措施。 总之,由于车间各部门人员未尽到职责、疏忽大意,工人未严格道按照操作规程,导致工伤事故发生。 3、近几年化工生产中的安全事故及事故原因 我有,你要哪方面的啊?太多了。我吧最近我做氧气厂是给你!【案例一】氧气瓶充装爆炸事故 一、事故概况及经过 2003年1月16日上午12时许,一位氧气代充客户到江都市某工业气体充装站充装气气,共6只氧气瓶。充装工将氧气瓶卸下后,先将30只氧气瓶分两组各15只进行充装。约在12点50分左右,其中一组充装结束,现场充装工关掉充装总阀,紧接着就开始卸充装夹具,当充装工卸下第3只气瓶夹具时,其中一只气瓶发生了爆炸,一名充装客户当场炸死在充装台上,一名操作人员受伤,该站共有6间充装间,每站站房长6m,宽4 m。充装间设有30个充气头,气瓶爆炸后,后浪把主充装间的防火墙推倒,把充装间充装管线全部炸坏,窗子的玻璃被震碎,充装间屋面全部掀光。爆炸气瓶被炸成3块,大块重29kg,中块得23.5kg,小块重3.5kg,气瓶爆炸后3.5kg的小块瓶片从屋内飞到充装站围墙外的麦田里,距爆炸点有35m。 二、事故原因分析 (一)直接原因

化工厂事故案例分析

化工厂事故案例分析 化工企业发生安全事故的主要原因 1、生产工艺本身具有危险性 化工企业生产常处于高温高压状态。所使用的原料和生产过程的中间产品以及最终产品常具有易燃易爆、有毒有害,有的还具有腐蚀性,复杂的工艺流程,操作控制要求严格等特点,对安全生产构成十分不利的因素。因而,应针对性采取措施实现安全稳定生产。 2、未按要求进行设计建设 有些企业在改扩建过程中,未严格按“三同时”的要求进行设计建设,增加了不安全因素。 3、企业安全管理不善,安全生产无保障 化工生产特点决定了车间之间、岗位之间必须有统一指挥,密切配合,因而对企业管理提出较高的要求。必须严格管理,树立安全第一的思想。 4、设备技术状况差,失修严重 化工生产所涉设备多,设备与设备之间,设备与管线之间关联密切,一环套一环,每台设备在生产时都必须处于完好工作状态。 5、员工素质差,违章违纪现象严重 化工企业必须高度重视与员工的技能培训和安全意识,责任心的教育,对不符合要求的员工要坚决调离化工生产操作岗位。对员工违章违纪必须严肃处理。 6、组织制度不落实 企业领导对安全生产必须从组织机构到安全设施、安全网络、各类人员安全责任制各方面都落实到实处。 化工企业安全事故案例 一、贵州兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (一)事故经过 2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,事故造成在现场的施工人员3人死亡,2人受伤(其中1人严重烧伤),6个储罐被摧毁。事故发生后,省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场,指导事故救援和调查处理。初步调查分析,此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。为防范类似事故发生,现将事故情况和下一步工作要求通报如下: 2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个250立方米,事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。 事故发生后,黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延。据当地环保部门监测,事故未对环境造成影响,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。 (二)事故原因 贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。 2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过

化工厂事故案例分析

化工厂事故案例分析 化工厂事故是指在化工生产过程中发生的意外事件,可能造成人员伤亡、环境污染和财产损失。化工厂事故的发生往往给社会带来严重的影响,因此对化工厂事故进行案例分析,可以帮助我们总结经验教训,提高安全意识,防范类似事故的再次发生。本文将通过分析一起化工厂事故案例,探讨事故原因、应对措施和教训启示,以期为化工行业安全生产提供借鉴和警示。 案例一,某化工厂发生泄漏事故。 某化工厂生产中,由于设备老化和操作不当,导致一处储罐发生泄漏,造成有毒化学品泄漏至周边环境,引发了严重的安全事故。事故发生后,化工厂立即启动应急预案,组织人员进行紧急疏散和现场清理,同时向相关部门报告并请求支援。经过紧急处理,事故得到控制,但仍造成了一定的人员伤亡和环境污染。 事故原因分析: 1. 设备老化,化工生产设备长期运行容易出现老化、磨损等问题,如果不能及时检修和更换,容易导致泄漏事故的发生。 2. 操作不当,工人在操作过程中,未严格按照操作规程执行,或者存在疏忽大意的情况,导致事故的发生。 应对措施: 1. 加强设备检修,定期对化工生产设备进行检修和维护,及时发现并消除安全隐患。 2. 提高操作规范,加强对工人的安全教育和培训,提高他们的安全意识和操作规范,确保操作过程安全可控。 教训启示:

1. 安全意识不可忽视,化工生产是高风险行业,企业和员工都需要高度重视安全意识,时刻保持警惕,严格执行操作规程。 2. 应急预案要健全,化工企业应建立完善的应急预案,定期组织演练,确保在事故发生时能够迅速、有效地处置。 通过对以上化工厂事故案例的分析,我们可以看到,化工生产事故的发生往往是由于设备老化、操作不当等多种因素叠加所致。因此,化工企业在安全生产方面需要加强设备检修和维护,提高员工的安全意识和操作规范,健全应急预案,以期减少类似事故的发生,保障生产安全和人员健康。同时,政府部门也需要加强对化工企业的监管和指导,推动化工行业安全生产工作的持续改进和提升。只有全社会共同努力,才能为化工行业创造一个安全、稳定的生产环境。

化工厂事故案例分析

事故案例目录 第一章:火灾事故案例 (3) 一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (3) 二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (4) 三:济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 ................. 错误!未定义书签。四:菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 (6) 五:吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (9) 六:锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (9) 七;制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (9) 八:爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (11) 九:一起氧气管道燃爆事故 (12) 十:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (15) 十一:某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (15) 第二章:爆炸事故 (15) 一:山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (15) 二:安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (15) 三:山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (17) 四:大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (18) 五:河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (22) 六:某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (24) 七:山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (25) 八:锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (28) 九:山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (30) 十: 动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (33) 第三章:中毒事故 (34) 一; 山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 (34) 二:山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故 (38) 三:山东阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故 (39) 四; 淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故 (41)

典型化工厂安全事故概况及案例分析(2022~2023)

典型化工厂安全事故概况及案例分析 (2022~2023) 化工厂作为重要的生产基地,承载着社会经济发展 的重要责任。然而,近年来我们不幸目睹了一系列化工 厂的安全事故,严重危害了人民生命财产安全,对环境 造成了严重污染。本文旨在概述典型化工厂安全事故的 现状及其案例分析,以期引起广泛的关注与反思。 2022年,全国范围内发生了多起化工厂安全事故, 主要原因包括人为疏忽、设备故障、管理不到位等。这 些事故造成了多人死亡,大量有毒有害物质泄漏,造成 了严重的生态环境问题。 2023年,化工厂安全事故依然屡禁不止,反映出化工厂安全生产形势的严峻。尽管政府加强了监管力度,推行了一系列安全措施,但仍然无法根除隐患和事故的发生。

1.案例一:XX化工厂爆炸事故 事故概述:2022年XX月,位于XX地的XX化工厂发生爆炸事故,造成多人伤亡和大量有毒化学品泄漏。事故原因初步判断为设备老化、管理不到位导致操作错误。 影响分析:该化工厂爆炸事故导致周边居民疏散,造成环境严重污染,长期影响社会经济发展。 改进措施:加强设备维护更新、完善安全管理制度,提高员工培训和意识。 事故概述:2023年XX月,位于XX地的XX化工厂发生毒气泄漏事故,导致多人中毒甚至死亡。事故原因初步判断为操作失误和安全设施不完善。 影响分析:该化工厂毒气泄漏事故引起了社会广泛关注,震动了全国化工行业。倍受质疑的化工行业的声誉再次受到打击。 改进措施:加强操作规范和员工培训,检查和维护安全设施的完整性。

典型化工厂安全事故的概况及案例分析显示出当前 化工行业安全生产形势的严峻性。为了有效防范化工厂 安全事故,我们需要采取以下措施: 1.政府加大对化工厂的监管力度,加强安全检查和执法。对于 违反安全规定的企业,应严肃处理,甚至追究法律责任。 2.化工企业应加强自身安全管理体系的建设,推行安全生产责 任制,建立健全的安全纪律和制度。 3.员工应严格遵守操作规程,加强安全意识和培训,增强事故 应急处理能力。 4.加强化工企业之间的信息交流和合作,推广先进的安全技术 和管理经验。 注:本文档中的案例仅为虚构,目的在于提供案例分析的范例,与真实情况无关】

化工事故分析案例

化工事故分析案例

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目录 一?山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 (1) 二?重庆福安药业环废中心“11.21”事故 (2) 三?建平县鸿燊商贸有限公司“3.1”硫酸泄漏事故 (3) 四?黑龙江省鹤岗市旭祥禾友化工有限公司中毒事故 (5) 五?苯乙烯储罐物理爆炸事故 (5)

一?山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 1.事故经过 2011年4月21日8时23分左右,山东晋煤同辉化工有限公司供气车间检修施工现场因为旋风除尘器与气柜之间未作有效隔绝,气柜进口水封排水阀打开,水封水位下降后,导致气柜内的惰性气体通过进口水封倒流进入旋风除尘器,从而导致一起中毒窒息死亡事故,造成1人死亡?2人受伤?16人出现轻微中毒症状? 此前,于18日早晨6:00系统制惰结束前,供气车间主任宋某要求用惰性气打气柜至8400立方后,气柜进口水封用水封住,以便下一步气柜防腐作业,7:00系统处理完毕全厂开始停车检修?18日开始,该公司基建科科长等七人为利旧的旋风除尘器内部进行防火水泥浇筑作业,计划工期4天,已经施工了3天?19日,设备处安排人员对旋风除尘器进出口管道实施了连接点焊,为便于人员继续在除尘器内部作业,并在旋风除尘器顶部出口管道北侧割临时人孔,此时旋风除尘器已经并入工艺系统,即顶部出口管已通过下游的废热锅炉?洗气塔及煤气总管与气柜相连,前面已与南造气5台造气炉相连?21日,施工作业进入第三天,早晨6:30基建科科长等七人进入供气车间该旋风除尘器内部继续进行防火水泥浇筑作业,这是最后一天的工作,当天就可以按原计划完工?旋风除尘器与造气炉之间未采取可靠隔绝措施,旋风除尘器与气柜之间则是通过气柜进口水封进行隔绝?当日七人陆续出现中毒迹象? 2.事故原因 (1)直接原因 气柜进口水封排水导致气柜内的惰性气体倒流进入旋风除尘器,从而导致作业人员中毒窒息? (2)间接原因 ①公司检维停车开车方案执行不到位?监督落实不到位,气柜空气置换没有得到落实;检修组织混乱,职责不明,权限不清,旋风除尘器并入系统后未与气柜之间采取有效隔绝方式? ②应急救援器材和防护器材配备不到位? ③施工作业现场管理混乱,安全通道不畅?施工作业安全措施未落实? ④主要负责人对安全工作不够重视,未落实本单位安全生产责任制?安全管理制度和操作规程,未及时督促检查本单位的安全生产工作,停车安全处理不彻底,留下事故隐患? ⑤山东晋煤同辉化工有限公司对员工的安全教育培训不到位,员工安全意识淡薄,自我防护能力?现场应急处置能力差? ⑥旋风除尘器事故作业工作程序错误,应先完成除尘器内部作业,最后连接除尘器进?出口管道,使得除尘器内部作业整个过程均处于安全隔绝状态? 3.防范措施 (1)制定完善的安全生产责任制?安全生产管理制度?安全操作规程,并严格落实和执行; (2)深入开展作业过程的风险分析工作,加强现场安全管理;制定完善的检维修作业方案; (3)作业现场配备必要的检测仪器和救援防护设备,对有危害的场所要检测,查明真相,正确选择?带好个人防护用具并加强监护; (4)加强员工的安全教育培训,全面提高员工的安全意识和技术水平; (5)制定事故应急救援预案,并定期培训和演练?

石化安全事故案例

石化安全事故案例 【篇一:石化安全事故案例】 化工生产易燃易爆,每年发生此类事故的比例都较高,小编在网上 整理了10起化工企业爆炸事故的案例,供同行们鉴阅。 一:山西某化工厂冷凝水闪蒸器爆炸事故案例 1.事故经过 2003年2月5日凌晨1时55分,山西某化工厂三车间i 系列冷凝水闪蒸器 nt112(以下简称nt112)发生爆炸事故,楼上当班 职工柴某因操作室坍塌坠落至零米平面死亡。 2.事故原因 (1)该设备在停运期间,排水阀f6被关闭,进水阀严重泄漏,当压力 为5.6mpa的冷凝水不断流入 nt112时,压力逐渐升高,又不能排 水卸压,致使其超压破裂,发生爆炸。 (2) 冷凝水闪蒸器nt112,在停用关闭阀门f1的状态下与安全阀不相通,安全阀不能起到泄压作用,没能有效地防止事故发生。 (3)管理不严,职工违章关闭排水阀f6,巡检不到位,交接班无记录,也未口头交接说明。 3.防范措施 (1)对安全阀设置不合理问题进行完善,并对其他工艺系统展开调查,发现问题及时整改。 (2)备用设备隔离措施要严密,针对备用设备隔离不严问题,必须加 强设备检查和维护管理,对于生产过程中设备状态,要全面掌握, 尤其是关键阀门的开关状态必须明确制度,必要时对开关阀门采取 上锁措施。 (3)进一步完善监控仪表、仪器和设备。 进一步研究深化、细化压力容器安全检查的办法,通过技术手段查 找和处理事故隐患。 二:安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸事故案例 1.事故经过 1987年6月22日14时05分,安徽省阜阳地区毫州市化肥厂,派 往太和化肥厂装运液氨21台储罐车在返厂途中,行驶到仉邱区港集 乡时,液氨储罐尾部已向外冒白色氨雾,接着轰的一声巨响,液氨 储罐发生爆炸。爆炸后重77.4公斤的储罐后封头飞出64.4米远,直径0.8米、长3米重达770公斤的罐体挣断四根由8号钢丝制成的 固定绳,向前冲去,先摧毁驾驶室, 挤死一名驾驶员,冲出95.7米

化工厂安全事故案例分析

化工厂安全事故案例分析 化工企业发生安全事故的主要原因 1、生产工艺本身具有危险性 化工企业生产常处于高温高压状态。所使用的原料和生产过程的中间产品以及最终产品常具有易燃易爆、有毒有害,有的还具有腐蚀性,复杂的工艺流程,操作控制要求严格等特点,对安全生产构成十分不利的因素。因而,应针对性采取措施实现安全稳定生产。 2、未按要求进行设计建设 有些企业在改扩建过程中,未严格按“三同时”的要求进行设计建设,增加了不安全因素。 3、企业安全管理不善,安全生产无保障 化工生产特点决定了车间之间、岗位之间必须有统一指挥,密切配合,因而对企业管理提出较高的要求。必须严格管理,树立安全第一的思想。 4、设备技术状况差,失修严重 化工生产所涉设备多,设备与设备之间,设备与管线之间关联密切,一环套一环,每台设备在生产时都必须处于完好工作状态。 5、员工素质差,违章违纪现象严重 化工企业必须高度重视与员工的技能培训和安全意识,责任心的教育,对不符合要求的员工要坚决调离化工生产操作岗位。对员工违章违纪必须严肃处理。 6、组织制度不落实 企业领导对安全生产必须从组织机构到安全设施、安全网络、各类人员安全责任制各方面都落实到实处。 化工企业安全事故案例

一、贵州兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (一)事故经过 2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,事故造成在现场的施工人员3人死亡,2人受伤(其中1人严重烧伤),6个储罐被摧毁。事故发生后,省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场,指导事故救援和调查处理。初步调查分析,此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。为防范类似事故发生,现将事故情况和下一步工作要求通报如下: 2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个250立方米,事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。 事故发生后,黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延。据当地环保部门监测,事故未对环境造成影响,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。 (二)事故原因 贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。 2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c 储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过

典型化工事故案例分享

典型化工事故案例分享 【案例1】江苏淮阴市涟水化工厂三氯化磷贮罐动火爆炸 一、事故经过和危害 1995年8月中旬,江苏省淮阴市涟水化工厂三氯化磷分厂因三氯化磷库存量增加,1#贮罐贮量已接近规定界限,分厂领导研究决定重新启用三氯化磷3#贮罐该贮罐已停用2年)。8月26日维修班对该罐进行了简单的检查、检修,8月29日15时30分第一次向罐内放料,发现罐顶排空管不通。30日,分管安全、生产的副厂长安排维修班组维修,后因维修班人手不够有几位职工休假),又因3#贮罐和2#贮罐排空管是串通的,打料时2#贮罐排空通气,直拖到9月2日早上才正式组织检修此时罐内已打进三氯化磷成品47.8t该罐容量130t)。9月2日上场进行维修,赵某、荀某、余某3人到3#罐顶操作,徐某在罐下负责递东西,在罐顶上重新开洞安装排空管,荀某用氧气割在顶部割洞未开动火证),8时05分,顶板割通后发生爆炸,造成2人死亡,1人轻伤。 二、事故原因分析 1.直接原因 维修者违章动火未开动火证),引起三氯化磷3#贮罐内可燃混合化学气体发生爆炸。根据调查组认真调查分析,3#贮罐内残液三氯化磷与空气中水蒸汽进行水解反应,产生氯化氢气体,部分被水蒸汽吸收为盐酸,盐酸与铁(罐壁)产生氧化还原反应生成氢气,排空管不畅,氢气与罐内空气中的氧气混合,在动火情况下引起气体爆炸。 2.间接原因 (1)分厂指挥者思想麻痹,对重新使用的3#贮罐内部留有可燃气体未作具体分析,动火前未采取必要的置换手段。

(2)3#贮罐重新使用前维修、检查不全面,留有隐患。 (3)发现尾气管道不通未及时检修,而检修又无任何几乎,思想麻痹,盲目动火,无任何防范措施。 (4)职工防火防爆知识缺乏,安全生产意识差。 (5)三氯化磷分厂自1994年12月承包以来,承包者忽视了安全生产教育与检查,有制度未落实到位,无专业性安全检查,无台帐记录。 (6)安全生产责任制落实不到位,租赁承包者只要产值、利润,忽视安全生产,平时很少到车间去检查过问。 (7)分厂设备维修管理混乱,检修设备无计划,无可行性分析,无台帐记录。 三、同类事故防止措施 1.总厂在实行分厂租赁承包改革过程中,要进一步加强对各分厂的管理,广泛开展安全宣传教育,提高全员安全生产意思。 2.强化动火制度,严格动火手续,确保化工作业安全生产。 3.加强设备维修管理,建立健全分厂设备检修台帐,对特种设备及特种工段的设备检修要建立可行的分析制度。 4.强化安全生产现场检查,特别是分厂自己的安全生产检查,发现隐患,及时整改。 5.开展特种工种的技术培训和普通职工的安全业务培训,全面提高职工对化工生产的业务知识,避免特种作业事故的再次发生。 【案例2】一系列三氯化磷泄漏事件 一、事故经过和危害 1.1995年 9月2日,江苏省淮阴某农药厂,用气割贮有40吨三氯化磷成品的大罐检修时,发生爆炸,导致2人死亡,1人受伤;中毒病例

化工生产系统安全事故案例解析与预防对策

化工生产系统安全事故案例解析与预防对策安全是化工生产中最重要的指标之一,然而,在实际生产中,我们 仍然时常面临各种各样的安全事故。本文将通过分析并解析一些化工 生产系统安全事故案例,提出相应的预防对策,以帮助读者更好地理 解化工生产系统中的安全问题,并采取相应的措施进行预防。 一、案例分析 1. 案例一:燃爆事故 某化工企业在生产过程中发生了一起严重的燃爆事故,导致多人伤 亡和严重财产损失。经调查发现,事故的起因是操作人员在搅拌反应 过程中未按照操作规程添加反应物,导致反应失控,最终引发了燃爆。 2. 案例二:泄漏事故 另一化工企业发生了一起泄漏事故,造成有毒气体泄漏并污染周围 环境,严重危害了员工和附近居民的生命安全和身体健康。调查发现,事故的原因是设备老化以及日常维护不到位,导致管道泄漏。 二、事故预防对策 针对上述案例,我们可以采取以下预防对策,以提高化工生产系统 的安全性和减少事故的发生。 1. 加强员工培训和安全意识教育 操作人员是化工生产安全的关键环节,他们的操作是否规范和正确 直接影响着系统的安全性。因此,必须加强对操作人员的培训和安全

意识教育,确保其具备必要的专业知识和操作技能,并深入了解和掌 握安全操作规程。 2. 定期设备检修和维护 设备常见故障和老化是导致事故的主要原因之一。为了防止设备故 障和泄漏事故的发生,化工企业应制定并执行严格的设备检修和维护 计划。定期对设备进行检查、保养和更换损坏的零部件,确保设备处 于良好运行状态。 3. 强化事故应急预案 发生事故时,能否迅速、高效地应对是保障人员生命安全和减少财 产损失的关键。化工企业必须根据自身生产情况和潜在威胁,制定相 应的事故应急预案,并定期组织演练,使员工熟悉应急措施和逃生路线。 4. 完善安全管理体系 建立和完善安全管理体系对于预防化工生产系统安全事故至关重要。企业应制定详细的安全管理制度和流程,加强对各项安全规定的执行,并建立严格的安全督查和责任追究机制,确保安全管理措施得以有效 贯彻和落实。 5. 加强监督和执法力度 政府相关部门应加大对化工企业的监督和执法力度,建立健全相应 的安全法规和标准,确保化工生产系统的安全运行。同时,加强对化

化工安全生产事故案例分析

化工安全生产事故案例分析 某化工企业从西方某先进国家引进的加氢装置,带有9只安全阀。该化工企业根据我国压力容器的有关规定提出对9只安全阀进行重检,但对方不同意,理由是出厂前均经检验合格,重检没有必要。企业据理力争,终于迫使对方同意重检,但对方提出重检时要派出代表在现场。该化工企业委托某压力容器检验站对9只安全阀进行重检验收。经检验发现,该批安全阀有7只不合格,在场的外国代表在事实面前也不得不承认这7只安全阀不合格,最后外方委托我方将这7只安全阀全部修复合格后,才安装使用。 请分析安全阀安装使用的有关安全要求规定。安全阀的安全要求: ①安全阀应有金属铭牌,垂直安装,并尽可能装在锅筒或集箱的最高位置;在安全阀和锅筒之间严禁装有阀门或取用蒸汽的管路,以防安全阀所受的压力与实际工作压力有较大的差别,而起不到安全阀的作用。 ②安全阀的总排汽能力,必须大于锅炉最大连续蒸发量,并保证在锅筒和过热器所有安全阀开启后,锅炉内的蒸汽压力上升幅度不超过设计压力的1.1倍。 ③安全阀必须配有以下装置:杠杆式安全阀须有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的导架;静重式安全阀须有防止重片飞脱装置;弹簧式安全阀要有提升把手和防止随意拧动调整螺钉的装置。 ④安全阀应装设排汽管,其截面积至少为安全阀总截面积的2倍,并直通室外。排气管下方应有接至安全地点的泄水管。在排气管和泄水管上均不许装设任何阀门。 ⑤安全阀应按规定的开启压力进行调整和校验,校验好的安全阀应加锁或铅封,校验的开启压力、起座压力、回座压力等校验结果应建档。新装、移装、长期停用和检修后的安全阀都必须校验,运行过程中的安全阀每年应校验一次。 ⑥应定期(每周不少于一次)对安全阀作手动或自动的放汽,以防阀芯与阀座粘连。

化工生产安全事故案例

化工生产安全事故案例 标题:中国化工行业生产安全事故案例及防范措施 引言: 化工行业是现代工业的重要支柱部门,为社会经济发展做出了巨大贡献。然而,由于化工生产过程中存在着种种风险因素,安全事故频繁发生。本文将以中国化工行业中发生的几起典型安全事故为例,探讨其原因并提出相应的防范措施,以期引起人们对化工生产安全的重视。 案例一:2005年11月13日,中国大庆石化发生火灾爆炸事故,造成11人死亡、39人重伤。 原因分析: 1. 安全管理不到位:企业在管理层面存在缺陷,对于安全问题的重视程度不够,安全生产责任不到位。 2. 设备老化:事故发生时,小汽车生产情节所用电机老化严重,存在着安全潜在隐患。 3. 应急救援不力:事故发生后,企业应急救援反应慢,未能及时将人员疏散到安全区域。 防范措施: 1. 提高安全管理水平:企业要严格按照相关法律法规执行,加强安全生产责任制,完善安全管理体系。 2. 加强设备维护:定期检查设备运行状况,对老化设备及时更换和维修,确保设备的安全可靠性。 3. 加强员工培训:对员工进行定期培训,提升其安全意识和自救自护能力。

4. 健全应急救援机制:建立完善的应急预案,加强与当地消防、救援等部门的协作,确保事故发生时能迅速有效地应对。 案例二:2015年8月12日,天津港发生大型爆炸事故,造成173人死亡、798人受伤。 原因分析: 1. 企业违规操作:港口危险品管理不严格,仓库内不合法存储大量可燃化学品。 2. 监管机构失职:对危险品的监管不到位,未对该企业的违规行为进行及时查处。 3. 系统故障:在灾难发生时,没有及时检测到可燃物泄漏,导致火灾无法及早控制。 4. 救援不力:事发后,救援资源调度不及时、协调不畅,导致灾情扩大。 防范措施: 1. 严格执行港口安全管理制度:对危险品仓库进行规范管理,防止违规存储危险品。 2. 加强监管力度:监管机构要加强对危险品企业的监督检查,发现问题及时处理,对违规行为依法严惩。 3. 完善监测系统:安装可燃物泄漏探测器、火灾报警器等设备,确保在危险发生前能及时探测到异常情况。 4. 提升救援能力:加强应急救援队伍建设,提高应急救援部门的应变能力和协调水平。 案例三:2019年3月21日,江苏省常州市天宁工业园区化工 厂发生爆炸事故,造成78人死亡、617人受伤。

安全生产的案例及分析

安全生产的案例及分析 案例一:山东济南化工厂爆炸事故分析 该化工厂位于山东济南市郊区,主要生产化学原料。2017年8月,由于工人未正确操作设备,导致化工厂发生爆炸事故。事故导致15人死亡,20人受伤,同时造成大量环境污染。 分析:该化工厂在安全生产方面存在多个问题。首先,工人操作设备时没有正确遵守操作规程,缺乏必要的安全意识和培训。其次,该化工厂的安全管理体系存在缺陷,未能及时发现和解决潜在的安全隐患。此外,事故发生后的应急处置不及时和不有效,造成事故扩大和更多人员伤亡。 为了避免类似事故的再次发生,该化工厂应加强安全培训,提高员工的安全意识和操作技能。同时,完善安全管理体系,加强设备的巡检和维护,及时发现和处理安全隐患。在应急处置方面,建立紧急预案,加强员工应急演练,确保在事故发生时能够迅速采取有效措施,最大限度地减少人员伤亡和环境污染。 案例二:广东深圳建筑工地坍塌事故分析 该建筑工地位于深圳市中心区域,负责修建一座高层住宅楼。2019年3月,由于工地施工不规范,导致建筑物结构发生意 外坍塌事故。事故造成7人死亡,19人受伤。 分析:这起事故的原因主要是施工方在建设过程中缺乏足够的安全监管和严格的施工标准。首先,施工方没有充分考虑到土

壤承载能力和建筑结构的安全性,导致建筑物在施工过程中出现结构问题。其次,施工方未采取足够的安全措施,如搭建安全围栏和安全网,未给予工人充分的安全防护。此外,工地管理不善,缺乏有效的安全培训和定期检查。 为了防止类似事故的再次发生,建筑工地管理方应严格遵守相关法律法规和施工标准,确保在施工过程中的安全性和质量。同时,加强对施工方的监管,确保其按照规定的施工流程进行工作。此外,加强工地管理,定期进行安全检查和培训,提高工人的安全意识和操作技能。更重要的是,加强对施工方的追责和惩罚措施,建立起安全生产的长效机制。

化工厂事故案例分析

化工厂事故案例分析 【篇一:化工厂事故案例分析】 化工生产事故典型案例分析田文德副教授,博士青岛科技大学化工 学院山东化学化工学会化工安全专业委员会委员 tel: 0532-******** email: tianwd@https://www.360docs.net/doc/8919154821.html, 化工安全的特点1.1 化工生 产的特点 1.2 化工事故发生的特点 1.3 事故致因理论典型事故原因 分析2.1 事故处置不当 2.2 人员安全防范意识淡化 2.3 装置的本质安 全性差 2.4 违章操作 2.5 疏于管理 2.6 工艺改造方法不当 1.1化工生 产的特点生产装置大型化目前,世界各国的化工生产装置规模越来 越向大型化发展。例如,我国乙烯装置规模已达45万吨/年以上,涤纶生产装置规模已达48万吨/年以上,合成氨生产装置已达 35 万吨/年以上的规模,炼油生产装置的年加工能力已达 500万吨以上。通过挖潜和技术改造,生产装置还会向更大的规模发展。 1.1具有高度的连续性化工生产是一个连续的生产过程,装置开车投产后将不间断地投料,不间断地得到产品,各工序之间一环紧扣一环,紧密相联,互相制约,具有高度的连续性。如果一个工序或者 一台设备发生故障,就会造成装置的停车甚至会发生重大事故。 1.1生产物料的危险性大化工生产过程中所使用的原材料、辅助材料、半成品和成品,绝大多数属于易燃、可燃物质,一旦泄漏,易形成 爆炸性混合物发生燃烧、爆炸。 生产过程自动化程度高随着科学技术的发展,加之化工生产本身特 殊性的需要,化工生产装置大量采用了先进技术,如自动控制、安 全联锁、信号报警装置和电视监视及显示等。其中,应用于生产过 程的集散控制系统(dcs)已成为企业生产的重要硬件设施,其运 行状况直接影响着企业的安全生产和经济效益。 1.1 1.1所谓安全生产,就是为了使生产过程在符合物质条件和工作 秩序下进行,防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故,消除或控 制危险、有害因素,保障人身安全与健康、设备和设施免受损坏、 环境免遭破坏的总称。 1993-2003年我国化工企业事故统计图 1.2事故的因果性事故的起 因乃是它和其他事务相联系的一种形式。事故是相互联系的诸原因 的结果,它和其他现象有着直接或间接的联系。 给人造成直接伤害的原因(或物体)是比较容易掌握的。

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