600MW汽轮机三种形式汽封改造经济性对比

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600MW机组汽轮机汽封改造及经济性分析

600MW机组汽轮机汽封改造及经济性分析

600MW机组汽轮机汽封改造及经济性分析作者:李建文来源:《河南科技》2018年第32期摘要:本文对某热电厂2号汽轮机组高压缸效率偏低、高中压缸过桥汽封漏汽量较大现象进行分析,采用新型汽封工艺对汽轮机高中低压汽封进行整体改造。

通过A级检修前、后机组性能试验,对改造前后的机组热耗率、高中压缸效率、发电煤耗进行对比,最终论证了汽封改造后,机组整体效率得到显著提高,给电厂带来了更高经济效益。

关键词:汽轮机;汽封改造;热耗率;发电煤耗;经济效益中图分类号:TK263.63 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2018)32-0050-03Retrofit and Economic Analysis of Steam Turbine Seal for 600MW UnitLI Jianwen(Fujian Yili Construction Engineering Co., Ltd. Fujian Electric Power Debugging Branch,Fuzhou Fujian 350000)Abstract: In this paper, the phenomenon of high pressure cylinder efficiency and large leakage of steam seal of No. 2 steam turbine unit in a thermal power plant was analyzed, and a new steam seal technology was adopted to transform the steam seal of steam turbine under high and low pressure. Through the performance test of the unit before and after the a grade overhaul, the heat consumption rate, the efficiency of the high and middle pressure cylinder and the coal consumptionof power generation were compared before and after the retrofit. Finally, it was demonstrated thatthe overall efficiency of the unit had been significantly improved after the steam seal retrofit. It brought higher economic benefits to the power plant.Keywords: steam turbine;steam seal modification;heat consumption rate;coal consumption for power generation;economic benefits1 某热电厂600MW机组汽轮机汽封概述某热电厂2号汽轮机系东方汽轮机厂引进日立技术生产制造的超临界抽凝供热汽轮机,容量为600MW,型号为C600/467-24.2/1.0/566/566,型式为超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴双背压抽凝供热式。

某600 MW凝汽机组供热改造方案热经济性分析

某600 MW凝汽机组供热改造方案热经济性分析

某600 MW凝汽机组供热改造方案热经济性分析邓伟;张燕平【摘要】通过建立基于热平衡法的热力分析模型,对某600 MW凝汽式汽轮发电机组的抽汽供热改造方案进行了热经济性分析.计算了非供热工况、再热冷段抽汽供热工况、再热热段抽汽供热工况下机组的发电功率、热耗率、发电煤耗率等指标,并对比了不同供热工况、不同供热抽汽流量下机组的热性能.研究结果表明:该机组采用再热蒸汽供热,热经济性好,且在最大供热抽汽流量运行时发电煤耗率最低;相比于再热热段抽汽供热方案,再热冷段抽汽供热方案的发电功率和发电煤耗率较大.%By constructing a thermal analysis model based on heat balance method,the paper analyzes thermal economy of the extraction and heat supply reconstruction scheme for one 600 MW condensing steam turbine generator unit.It calculates indicators including generated power,thermal consumption rate,coal consumption rate and so on of the unit under different working conditions of non-heat-supply condition,low-temperature reheat steam tube extraction and heat supply,high-tem-perature reheat steam tube extraction and heat supply.Meanwhile,it compares thermal performance of the unit under dif-ferent heat supply conditions and different heat supply and extraction flow. Research results indicate thermal economy of the unit is better as it adopts reheat steam for heat supply and coal consumption rate is the lowest as the unit is running with the maximum heat supply and extraction pared with generated power and coal consumption rate of the high-tem-perature reheat steam tube extraction and heat supply scheme,that of the low-temperature reheat steam tube extraction and heat supply scheme is larger.【期刊名称】《广东电力》【年(卷),期】2018(031)001【总页数】5页(P25-29)【关键词】热电联产;再热热段抽汽供热;再热冷段抽汽供热;热平衡法;发电功率;发电煤耗率【作者】邓伟;张燕平【作者单位】武汉都市环保工程技术股份有限公司,湖北武汉430071;华中科技大学能源与动力工程学院,湖北武汉430074【正文语种】中文【中图分类】TK219热电联产是发电企业降本增效的重要途径,在各国发电行业中广泛应用[1]。

大型汽轮机汽封技术及其经济性分析

大型汽轮机汽封技术及其经济性分析
轮机热耗 率 与设 计 值 有较 明显 的差 距 . 响 机组 影 热 耗率偏 高 的因 素 主要 在 汽 轮 机 本 体部 分 , 中 其
汽 封是汽 轮机关 键零 部件 之一 , 性 能的优 劣 , 其 不 仅 影响机 组 的经济性 , 还影 响机组 的可靠 性 . 利用
均效率指标 已低 于额定值的 5 %甚至 1%. 0 效率 低 的 主要 原 因是 汽 轮机在 实 际运行 中会 产生 各种
求 的 日益提 高 , 展 超 临 界 压力 机组 是 火 力 发 电 发
力 的重 要手 段 . 传统 的汽 轮机 技术 发 电时 , 提高 在
其 相对 内效 率 方 面 , 尚有 很 大 的潜 力. 目前 , 平 其
提高发电效率、 降低发 电成本 的必然趋势. 然而 , 在 考核一 些投 产后 的超 临界 机 组 性 能 时 , 现汽 发
Ke o d : s a rie gadtcn l y eo o cf t e yw r s t m t bn ; n h o g ; cn mi e u e u l e o ar
近年来 , 着我 国对 节 约 能 源 和环 境 保 护 要 随
节能技 术 高效 生产 电能是 提 高现代 能源 综合竞 争
s v r l c mmo l u e se m s a a e nr d e e e a o ny s d ta e l r i to uc d, a d c o d n t v ro s y e o s ai g n a c r i g o a u t p s f e ln i
Is Ec n m i a y i t o o c An l ss
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探讨600MW汽轮机节能与经济性改进措施

探讨600MW汽轮机节能与经济性改进措施
科 学 论 坛
C h i n a s ci en ce a n d Te ch no J o g y R e v i e w
●l
探讨 6 0 O MW 汽 轮机 节 能 与经济 性 改 进措 施
郭 家 旺
( 云 南滇 东 雨汪 能源 有 限公 司 华 能雨汪 电厂 云南 曲靖 6 5 5 5 0 7 )
二、 汽轮 机经 济性 改 进措 施
2 1 管理工 作 的优化 与改 进
强化完 善汽 轮机 相关 的管理 制度 , 并将其 贯彻 实施 。 严格 按照 相 关规定对
汽轮机的真空严密性进行检验 , 及时发现不符合要求的方面, 并根据运行数据
排 查出问题 的根源 , 保证 机组 安全 稳定运 行 ; 确保循环 水质达 到技 术标准 , 有 效 控 制凝汽 器管 道结 垢 的现象 ; 改进 汽 轮机安 装过 程 的工艺 标准 , 并 严格 要求 员
蒸 汽品质 的 良好 直接影 响汽轮 机安全 经济 l 生 运行。 一 方面 是蒸汽对 电厂 的 热力 设备 具有 很大 危害 , 含 盐蒸 汽在进 入汽 轮机 管道 时会 沉淀于 管道 内部 , 造 成管 道堵塞 和 漏气 的故 障。 含 盐蒸 汽对 汽轮 机 叶片会 造成 叶片变 形 、 转 子不平 衡、 增加 轴 向推力 与叶 片应力 等危 害 , 从 而降低 汽 轮机的 工作 效率甚 至成 为事 故的主 因 ; 另一方 面根据 Ⅸ 火力 发 电厂水 汽质量标 准》 制定含 盐蒸 汽的含 盐标准 ( 确 保标 准在 5 g / k wh 之下) 。 主 要针对 钠 和硅 的含 量进 行 监管 , 从 而确 保 汽轮
目前 , 节能 与 经济性 成为 汽轮机 优化 改进 方案 研发 的主要 目标 , 华 能 雨汪 电厂 采用 2 ×6 0 0 MW 亚临界 机 组 , 汽轮 机 型号为 N 6 0 0 -1 6 . 6 7 / 5 3 8 / 5 3 8 , 形式: 亚临 界 、 中间再 热 、 冲动式、 单轴、 三缸 四排 汽凝 汽式 。 为 了提 高 电厂的 综合 实 力, 针对 当 下汽轮 机运 行过 程 中的 问题 进 行分析 , 并引进 先进 的 技术和 结合 先 前的 改进方 案 , 提 出对 汽轮 机运 转行之 有 效的改 进方 案 , 从 而提升 电厂 的 经济

600MW超临界机组汽轮机汽封改造及效果分析

600MW超临界机组汽轮机汽封改造及效果分析

600MW超临界机组汽轮机汽封改造及效果分析李卫福【摘要】对某厂600MW超临界机组汽轮机汽封改造工作总结,系统地描述了超临界机组汽轮机汽封改造过程,并对改造前后汽轮机经济性进行比较,提出了具体的改造措施和建议.【期刊名称】《现代制造技术与装备》【年(卷),期】2019(000)002【总页数】2页(P173,175)【关键词】超临界;汽轮机;汽封;改造【作者】李卫福【作者单位】福建省鸿山热电有限责任公司,石狮 362712【正文语种】中文火电机组作为我国目前主要能源生产方式,面临着资源日趋紧张的局势,在此基础上提出绿色发展理念具有重要的意义。

作为电厂三大重要设备的汽轮机组,其性能影响了整个火力发电厂经济性和安全性,一方面,汽轮机漏气直接影响到汽轮机效率;另一方面,汽轮机转子与汽封发生碰撞和摩擦,影响机组安全运行。

因此,对汽轮机汽封进行节能改造势在必行。

1 汽轮机概况某厂装机容量为2×600MW工程,分别于2011年1月10日以及2011年1月31日相继转入商转运行。

汽轮机组由东方汽轮机有限公司生产制造,容量为600MW,型号为C600/467-24.2/1.0/566/566,为超临界、一次中间再热、三缸四排汽以及单轴抽凝供热。

该汽轮机原装高中低压隔板汽封、轴封皆为装配式铁素体汽封;高、中压和低压1~4级以及第6、7级动叶叶顶径向汽封为镶齿式铁素体汽封;低压第5级为装配式钢汽封。

机组运行一段时间后,汽封齿存在磨损现象,造成汽封齿与转子、汽封齿与动叶片间隙增大,发生内漏问题,使通流部分工作效率大大降低。

为减少机组漏汽与发电煤耗,提高汽缸效率,该厂于2017年大修期间对传统梳齿汽封和隔板径向叶顶汽封齿进行升级改造,其目的为了保证汽封间隙可以满足设计以及机组运行安全要求。

2 汽封改造情况随着技术发展,出现了多种新型汽封,根据密封原理不同,可分为非接触式汽封和接触式汽封,前者包括曲径汽封、侧齿汽封、布莱登汽封、蜂窝汽封等;后者包括刷式汽封、王长春接触式汽封等,不同汽封具有不同的特点。

600MW超临界汽轮机汽封型式介绍及对比分析

600MW超临界汽轮机汽封型式介绍及对比分析

600MW超临界汽轮机汽封型式介绍及对比分析摘要:介绍汽轮机传统汽封及各类新型汽封的结构及特点,并对比分析了各类新型汽封的优缺点。

关键词:汽轮机;汽封;对比分析1 概述某电厂600MW超临界汽轮机组在额定参数和铭牌功率下,热耗率及发电煤耗率与设计值差距较大。

通过性能试验发现存在以下主要问题:汽轮机的高、中、低压缸相对内效率均达不到设计值,以低压缸相对内效率尤为突出;轴端汽封、平衡盘汽封、各级通流汽封漏汽量大等。

该汽轮机隔板汽封、轴端汽封等各级汽封采用的均是传统的迷宫式汽封,迷宫式汽封从其结构、密封原理分析,无法更有效的减小级间、轴端漏汽,因此汽封改造是提高汽轮机本体效率的主要手段,而汽封改造的首要关键是汽封选型。

2各类汽封型式介绍2.1传统汽封(迷宫式汽封)2.1.1传统汽封的结构迷宫汽封一般由汽封套、汽封环两部分组成(图1)。

汽封套固定在汽缸上,内有T形槽道(隔板汽封一般不用汽封套,在隔板体上直接车有T形楷)。

汽封环一般由6~8块汽封块组成,装在汽封套T形槽道内,并用弹簧片压住在汽封环的内圆,迫使汽封齿和转子保持最小间隙,有相互配合的梳齿及凹凸肩,形成蒸汽通道和膨胀室。

图1迷宫汽封示意图2.1.2传统迷宫汽封的特点迷宫汽封是非接触密封,无固相摩擦,不需润滑,适用于高温、高压、高速和大尺寸密封条件。

迷宫汽封工作可靠,功耗少,维护简便,寿命长。

迷宫汽封泄漏量较大。

如增加迷宫级数,采取抽汽辅助密封手段,可把泄漏量减小,但要做到完全不漏是困难的。

2.2布莱登汽封2.2.1布莱登汽封的结构布莱登汽封弧段结构与传统汽封弧段基本相同,取消了传统汽封背部的板式弹簧,取而代之在汽封端部加装了4只螺旋弹簧,在汽封弧块进汽侧铣出进汽道,工作时通过汽封脖径出汽侧与汽封槽体的紧密结合形成密封腔室(图2)。

自由状态下,布莱登汽封在弹簧的张力下张开,远离转子;机组启机时,随着蒸汽流量的增加,作用在每圈汽封弧块背部的蒸汽压力逐步增大,当这一压力足以克服弹簧应力、摩擦阻力等时,汽封弧块开始逐级关闭,直至处于工作状态,并始终保持与转子的最小间隙值运行;停机时,随蒸汽流量的减小,在弹簧应力的作用下,汽封弧块远离转子,使汽封与转子的径向间隙达到最大值。

600mW汽轮机热力性能试验及经济性分析

600mW汽轮机热力性能试验及经济性分析

600mW汽轮机热力性能试验及经济性分析摘要本文以600mW机组试验数据为依据,对汽轮机高、中压缸效率、热耗率、高加端差、热力系统泄露、驱动给水泵汽轮机用汽流量及运行参数等影响机组供电煤耗的主要因素进行了定量分析,提出了降低机组供电煤耗的具体措施,达到提高机组的经济效益的目的。

关键词热力试验;缸效率;热耗率;经济性;经济效益0引言该电厂#1汽轮机为东方汽轮机厂生产的600mW超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽凝汽式汽轮机。

高、中压缸采用合缸结构,两个低压缸为对称分流式,机组型号为N600-24.2/566/566。

机组热力系统采用单元制方式,共设有八段抽汽分别供给三台高压加热器、一台除氧器和四台低压加热器。

给水泵驱动方式:2×50%B-MCR汽动给水泵,小汽机用汽由四抽供给;其备用泵为1×30% B-MCR电动调速给水泵。

目前机组的供电煤耗与设计值存在差距,为查明机组能耗偏高的原因,以便于采取针对性的措施,切实提高电厂的生产效益,该电厂进行了汽轮机热力性能试验,对影响机组供电煤耗的诸多因素进行定量分析,为电厂开展节能降耗工作提供科学指导。

1试验情况试验结果表明:600mW工况试验修正后热耗率为7 894.38kJ/kW·h,比设计热耗率7 512.00kJ/kW·h高382.38kJ/kW·h;600mW工况试验高压缸效率为81.21 %,比设计值86.20%低4.99%。

中压缸效率为89.30%,比设计值92.52%低3.22%;修正后供电煤耗率为312. 21g/kW·h。

与#2机供电煤耗305g/kW·h相比差距还不小,比设计值289. 95g/kW·h(按照THA工况下的设计汽轮机热耗、设计锅炉效率、设计厂用电率、管道效率取98%计算)也高了很多,还有比较大的节能潜力。

2节能降耗的措施2.1系统泄漏试验期间检查发现机侧汽水系统阀门存在泄漏现象,具体情况如下表1,热力系统泄露影响使机组热耗升高大概91kJ/kW·h,煤耗升高3.43g/kW·h。

基于600MW汽轮机组汽封改造的经济性评价

基于600MW汽轮机组汽封改造的经济性评价

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600MW汽轮机三种形式汽封改造经济性对比
摘要:以2台东汽600MW直接空冷亚临界机组为例,对比高、中压缸采用不同形式汽封的节能效果,以及低压缸刷式汽封使用不同检修工艺效果对比,结合汽
封改造的实践,介绍了汽封改造的组合方案、技术要点及注意事项,供同类型电厂汽封改造时参考。

关键词:汽轮机;高压缸;低压缸;汽封改造;刷式汽封
0引言
华能铜川电厂一期2台机组2007年年底实现双投,为东方汽轮机厂设计和制造的,型号为NZK600-16.67/538/538型亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽
轮机,设计额定功率为600MW。

为提高机组运行的经济性,2010年10月和2012年10月以及2014年10月相继对2台机组进行了大修,并在大修中对高、中、低三缸进行了汽封改造,三次改造均实现开机一次启动成功。

1汽轮机高、中、低压缸汽封改造前状况
东汽的两台600MW机组,高、中压缸为合缸布置,高压缸共9级(含1个调节级),
中压缸共5级,低压缸共有2×2×6级,2个低压缸完全相同,高中低三缸叶顶汽封均为镶嵌
式固定阻汽片,在转子根部和隔板之间设有传统形式的迷宫梳齿汽封,每级隔板汽封圈由
6~8块汽封块组成,汽封块背部有弹簧片,以确保汽封块能够退让,由于修前缸效率与设计
值存在较大差距,所以制订计划进行汽封改造,2014年改造后,2台机组高中压缸均改成浮
动齿铁素体蜂窝汽封,低压缸均改成刷式汽封,拆除了原有的梳齿汽封与布莱登汽封。

2 三种形式汽封原理及优缺点
2.1 梳齿式汽封现状
传统汽封形式为迷宫梳齿结构,由于结构简单可靠,安装检修方便,得到了长期广泛使用。

梳齿式汽封的密封原理为“多齿节流膨胀”,汽流在流经每道齿隙和齿面组成的腔体时不
断地受到间隙的节流和腔体的膨胀而使漏气能量逐渐衰减,达到密封的作用。

但其受尺寸限制,故迷宫级数有限,梳齿与轴的碰磨,退让不灵活,造成轴振,泄露加剧,在启停机过超
临界点时以及轴振大时,其碰磨后无法恢复原有间隙,这是其天生固有的缺陷。

2.2 刷式汽封的工作原理及结构
在原有梳齿汽封基础上加装一圈刷式密封,此刷封代替原来的高齿,高度要比原高齿要高,因此减小了汽封间隙。

刷式密封由前面板、后面板和夹于两者之间的高密度集合金属丝
组成的刷子组成,刷子沿转子旋转反向有一定倾角,这样一来,顺从的毛刷能倾斜以吸收转
子径向偏移,并且很容易恢复闭合状态,在短时期与轴过盈接触后,不会象迷宫密封和蜂窝
密封一样,出现永久性的性能损失,见图一。

图一:刷式汽封结构图
2.3 浮动齿蜂窝汽封的工作原理及结构
浮动齿铁素体蜂窝汽封,采用在原梳齿汽封上,用一个可退让的铁素体齿替代原来的一
个齿,该齿与轴的间隙可以调的很小,达到阻流的目的,由于该浮动齿质量轻、弹簧刚度小,相比汽封块的退让要灵活的多,与轴碰磨后压力很轻,退让迅速,有效的保护了齿尖,避免
了永久性间隙变大。

该浮动齿采用铁素体制成,具有抗高温氧化和耐腐蚀性能。

由于蜂窝使
节流的次数大大增加,蒸汽进入蜂窝后回旋反冲,大大阻碍后部蒸汽前进,密封效果大大增强。

见图二。

图二浮动齿铁素体蜂窝汽封结构图
3 汽封改造方案
3.1 #2机高中压缸布莱登汽封改造数据表(2010年)
4 改造实施过程存在的问题
在改造过程中,由于隔板吊出后,需要送到加工厂拔除原阻汽片,镶嵌新毛坯件,然后
在立车上找正后车削阻汽片,并留有0.5mm的修刮余量,隔板到厂后时间紧,一般用铅丝在新的阻汽片上得到下部间隙,左右用塞尺测量叶顶间隙,据此进行隔板中心调整,而不用隔
板汽封凹窝调整,粗略调整后即进行实缸滚胶布,根据胶布再调整隔板以及修刮阻汽片,此
种工艺建立在隔板未变形与阻汽片修刮均匀的情况下,实际情况还是存在一定的误差,导致
隔板与叶轮汽道不能完全对正,应采用假轴便于检查调整隔板中心比较准确,且不能采用半
缸计算的方法算出隔板上下方向的调整量,避免隔板不圆带来的误差。

高中压缸由于半缸调
整好汽封间隙后,在全实缸验收时,发现全实缸状态下相比半缸状态,过桥汽封处汽缸最大
有约0.23mm的下降量,至两端下降量逐步递减,故在半缸状态下可据此数据进行修正提高
效率。

另外在猫爪置换时要求严格监视转子与汽缸在水平与垂直两个方向上的相对位置变化
不得大于2丝。

#1机低压缸刷式汽封改造采用半缸状态下压硅胶和铅丝调整汽封及叶顶间隙,而#2机低压缸刷式汽封改造采用5次全实缸滚胶布的工艺,根据表中数据,后者效率低于前
者0.5%,说明低压缸半缸与实缸下沉量较小,滚胶布工艺误差较大,还应优化工艺。

2台机
组改造后首次冲转以及后续历次启动都十分顺利,说明厂家提供的汽封调整间隙偏大,在缸
效率上还有潜力可挖,毕竟几次改造都无法达到设计值。

5 改造效果
5.1 汽轮机高中压缸大修前、后3VWO工况热力性能试验数据
5.5 高中压缸改造后性能试验对比
5.5.1 高中压合缸处轴封漏汽量
在#2机组汽轮机高中压中部过桥汽封漏汽量采用布莱登汽封后占再热蒸汽流量的1.94%,在#2机组汽轮机高中压中部过桥汽封漏汽量采用浮动齿蜂窝汽封后占再热蒸汽流量的2.66%,与设计值0.5%都相差较大,且历次检修后也都是在2%左右,故东汽的设计值偏小。

5.5.2 高压缸效率
在#2机组汽轮机高压缸采用布莱登汽封后缸效率3VWO下83.68%,4VWO下85.28%。

在#2机组汽轮机高压缸采用浮动齿蜂窝汽封后缸效率3VWO下84.34% ,4VWO下86.22% 。

在#1机组高压缸采用浮动齿蜂窝汽封后缸效率3VWO下85.03%,两次改造浮动齿蜂窝汽封
均优于布莱登汽封1%左右,且价格非常低廉,故已经拆除布莱登汽封,均改造成浮动齿蜂窝汽封。

5.5.3 中压缸效率
在#2机组汽轮机中压缸采用布莱登汽封后缸效率3VWO下90.21%,4VWO下90.07%。

在#2机组汽轮机中压缸采用浮动齿蜂窝汽封后缸效率3VWO下92.61% ,4VWO下92.23% 。

在#1机组高压缸采用浮动齿蜂窝汽封后缸效率3VWO下92.53%,两次改造浮动齿蜂窝汽封
均优于布莱登汽封2%以上,且价格非常低廉。

5.6 低压缸改造后性能试验对比
在#2机低压缸仍然使用梳齿汽封大修后缸效率3VWO下89.35%,4VWO下89.82%。


#2机低压缸采用刷式汽封改造后缸效率3VWO下90.52%,4VWO下90.85%。

在#1机低压缸
采用刷式汽封改造后缸效率3VWO下91.03%。

两次改造刷式汽封后均优于原梳齿汽封1%个
点以上,但是价格非常高。

5.7 改造效果对比
高压缸部分,采用布莱登汽封虽然效率低于浮动齿蜂窝汽封,但是从表中可以看到布莱
登汽封在一个大修周期内效率没有下降,说明布莱登汽封闭合开启顺利,减少过临界时汽封
磨损。

可长周期保持效率。

而刷式汽封与浮动齿蜂窝汽封确实更好的证明了密封间隙更小一
些,但要在下次检修前才能确定缸效率的下降情况,以便得知缸效率能否长久保持。

5.8 提高效率的途径
影响高压缸部分效率的另一重要因素是叶顶固定式阻汽片间隙值的调整,在隔板汽封改造的同时,适当压缩叶顶阻汽片间隙是很有必要的。

在低压缸部分,采用刷式汽封或浮动环汽封,效率要高于平齿汽封,此时由于体积流量变大,叶顶阻汽片的间隙值大小对效率影响不太明显。

汽轮机通流部分除垢采用喷珠法,对汽轮机隔板静叶和转子叶片进行清洗,可以大幅提高通流部分光洁度,从而提高缸效率。

6 结束语
经过对几种汽封使用情况以及采购费用对比,总体来说,刷式汽封退让原理比较新颖,密封效果最好,是最有前途的一种汽封,但由于费用太高,多采取部分改造,例如下次改造可考虑对叶顶进行刷式汽封改造,以及在中压缸上采用刷式汽封,刷式汽封最关键的2个问题也尚待时间检验:一是刷毛能否在高温下保持自身的弹性和寿命,至少在一个大修周期内保持完好;二是在与转子(轴和叶轮)碰磨后产生的摩擦发热危害,现多用在低压缸部分,性价比较差。

布莱登汽封因受工作区蒸汽压力限制,多用在高压缸部分,性价比居中,铁素体浮动环蜂窝汽封在高压缸和低压缸都可使用,且加工制造厂家较多,性价比最高。

参考文献
[1] #1机组修前修后性能试验报告.西安热工研究院有限公司
[2] #2机组修前修后性能试验报告.西安热工研究院有限公司
[3] 徐传堂.超临界机组低压缸刷式汽封改造与节能.《江苏电机工程》.2010年第29卷第4期作者简介
穆肖静,男,1973年,陕西咸阳人,工程师,从事发电厂汽机专业设备检修工作(E—mail:muxiaojing168@)。

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