低压尿素深度水解装置运行总结
垂直筛板型尿素工艺冷凝液深度水解装置运行总结

( . h izun hn y a o e q im n o, t. H bi hj zu n 0 2 6 ; 1 S iah a gZ e gu nT w r up e t . Ld j E C e e S iah ag 5 1 5 i 2 S iah a gB ioZ e gu nF rl e o,Ld H b i hj zu n 0 0 0 ) . hj zun ap h ny a eti r . t. e e S iah ag 5 4 1 i iz C i
力提 高 至 20k 合 成 氨 和 30k 尿 素 , 中尿素 0 t 0 t 其 工艺 冷 凝液 解 吸装置 ( 80m 和 1 0 m 0 m 0m 0 各 1套 ) 由于 采 用 了垂 直 筛 板 内件 , 吸效 果 较 解
好 , 吸废 液主 要送往 解 吸废 液增 浓装 置 , 部分 解 少 送 往造 气炉 夹 套 。 随着 企 业 的技 术 改 造 , 吸 废 解
20 0 5年 , 家庄 正 元 化 肥 有 限公 司 ( 石 以下 简 称 正元 化 肥公 司 ) 过 技 术 改 造 , 置 年 生 产 能 通 装
深度水解 装 置 于 2 1 0 1年 9月 2 0日建 成 并 开车 试
运行 , 投运 后达到 了设计 指标要求 , 具有 投资 少 、 蒸
汽消 工 艺 技 术 选 择
早期 的尿素装置 , 是引进 的大化肥装 置还 无论 是 国产装置 , 尿素工 艺冷凝液都 是利用 解吸 系统 回 收其 中的 N , C 这也是 国内水溶 液全循环 尿 H 和 O,
全 部 返 回尿 素 装 置 的 中压 系统 , 尿 素 氨 耗 下 降 1 吨 0~1 g 收 到 了较 好 的 节 能 减 排 效 果 。 5k ,
尿素装置解吸水解系统运行总结

尿素装置解吸水解系统运行总结许昆岭;董仲美【摘要】根据运行数据和大修时的检查结果,确定造成尿素装置解吸水解系统解吸废液电导率超标的主要因素是解吸塔上塔规整填料被腐蚀.更换解吸塔上塔填料后,在实际解吸负荷超出设计负荷30%的情况下,解吸废液仍能达到回收利用的标准.根据实际运行情况,概述了解吸水解系统在运行中应注意的事项.【期刊名称】《化肥工业》【年(卷),期】2015(042)001【总页数】3页(P33-35)【关键词】尿素;解吸水解;总结【作者】许昆岭;董仲美【作者单位】江苏灵谷化工有限公司江苏宜兴 214213;江苏灵谷化工有限公司江苏宜兴 214213【正文语种】中文【中图分类】X786江苏灵谷化工有限公司大化肥分公司(以下简称大化肥分公司)的2 200 t/d尿素装置采用斯塔米卡邦公司的改进型CO2汽提法尿素生产工艺,于2009年9月投产。
该装置采用了斯纳姆氨汽提法的卧式水解系统,以回收工艺冷凝液槽收集的稀氨水以及尿素混合组分中的NH3,CO2和尿素。
2012年3月,尿素装置进行计划检修,更换了解吸塔规整填料。
尿素装置解吸水解系统大修前、后运行情况总结如下。
尿素装置的解吸水解系统工艺流程如图1所示。
来自工艺冷凝液槽的工艺冷凝液由解吸给料泵加压后,经解吸塔换热器与来自解吸塔下塔的解吸废液换热,然后送至解吸塔上塔,与来自解吸塔下塔的气相接触,其中大部分的NH3和CO2被解吸出来并通过气相管线进入回流冷凝器冷凝吸收,液相由水解泵送至水解换热器,与来自水解器底部的液相换热后进入水解器;水解器内通入3.8 MPa中压蒸汽,液相中的尿素水解成CO2和NH3,气相与解吸塔上塔出口气相混合后进入回流冷凝器;水解后的液相与来自解吸塔上塔的液相换热后自流入解吸塔下塔,与来自底部的0.5 MPa蒸汽接触,气相经升气孔进入解吸塔上塔底部,解吸塔最终出液进入解吸塔换热器加热由解吸给料泵送来的工艺冷凝液,然后进入废水冷却器冷却,如果其中的氨氮、尿素含量合格则回收至相关工段再利用,如果不合格则排至污水处理系统。
尿素低压水解装置运行小结

尿素低压水解装置运行小结冯培运【摘要】介绍该厂自行设计的低压水解系统工艺流程,技术特点,装置投运后的情况,以及产生的经济效益。
% The urea low pressure hydrolysis unit technological process is designed by the technical staffs of the plant . This paper desbcribes the process flow , technical characteristics , unit operation and economic benefits .【期刊名称】《化工设计通讯》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】3页(P64-66)【关键词】低压水解;特点;运行;效益【作者】冯培运【作者单位】安徽晋煤中能化工股份有限公司,安徽临泉 236400【正文语种】中文【中图分类】TQ441.41我国的中、小尿素装置原设计中工艺冷凝液经解吸塔处理后排放,解吸残液含氨0.07%(质量分率),含尿素1.l%~1.5%(质量分率)。
由于绝大多数尿素装置的生产能力已大大超过原设计值,而工艺冷凝液处理设备基本没有改造,因此,实际生产中经解吸塔处理后排放的解吸残液含氨及尿素比原设计值还要高,这不仅对当地的环境保护极为不利,而且增加了产品消耗,提高了生产成本。
我公司一期尿素为水溶液全循环法工艺,1996年建成投产。
最初设计能力为60kt /a,后经过多次扩产改造,目前产能已达到250kt/a。
原有解吸装置已不能满足当前排放要求,排出废液中NH3-N含量常常在300×10-6以上。
因原设计没有配套水解装置,导致氨水中所含尿素无法水解成NH3和CO2,排出废液中尿素含量高,不仅造成资源的大量浪费,而且由于含有尿素,回收至造气炉夹套会引起设备的腐蚀,因而无法实现回收利用。
二期尿素装置为二氧化碳汽提法工艺,配套有斯塔米卡邦中压水解,设计处理能力为16m3/h,实际解吸量约为24m3/h。
水溶液全循环尿素装置工艺优化及运行总结

由于传统 型水 溶 液 全 循 环 工艺 吨 尿素 汽 耗 、 氨 耗 偏高 , 解 吸废 液 中尿素 含量 也偏 高 。为此 , 对该 尿 素装 置进 行 了节 能优 化技 改 。投 产运 行 至 今 , 尿 素装 置运 行稳 定 , 消耗 大 幅下 降 。
艺, 公 称 设计 能力 为 4 0 0 k t / a , 2 0 0 7年 建 成 投 产 。
过一层高效塔盘 , 气液之间都会重新分布 , 改善气 液 相 的质 热平 衡 状态 , 加快 C O : 气 体 在液 相 中 的
溶 解速 度 , 促进 氨基 甲酸 铵脱 水生 成尿 素 的反应 , 真正实 现减 少返 混 、 高效 吸收 。
自汽提 中压 分解 塔 的工作 原 理是 通过液 体 分 布器对 尿液 的分 布呈 降膜 状 态 , 在 加 热 分 解 过 程
1 工 艺优化技 术方案
1 . 1 尿 素合 成塔 塔盘 改造
中, 由于过剩氨 的蒸发对 甲铵 的分解产生汽提作
用 。 自尿 素合 成塔 出来 的气 液} 昆合物 进入 预分 离 器分离 成气 液 两 相 , 其 中尿 液进 入 自汽 提 中压 分 解 塔 上部 , 经蒸 镏 段 的 精 镏作 用 以减 少 气 相 带 水 量, 再 经液 体分 布器 均 匀地分 配 到每 根汽 提管 中 ,
( 1 ) 采用 G c — I B型 高效 翅 片 式塔 盘后 , 大 大 提高了 C O 转化 率 , 减 轻 了 中压 吸收 负荷 及 减 少 了中压 放空量 , 尿 素产 品优 等 品 率 由原 9 8 . 9 % 提 升至 9 9 . 5 % 。增 加惰 气精 洗 器 后 , 由于惰 气 不再 送尾 气 吸收塔 , 而 引 入惰 气 精 洗 器 加 压 吸 收 , 既 可 利用 分 布 吸 收 原 理 完 成 惰 气 精 洗 , 还 可 避 免 尾气吸 收塔 的氨损 失 , 提 高 了尾气 吸收 效 果。 惰 气精 洗 器 串联 安 装 于 惰 洗 器 之 后 , 使 惰 气 尾
尿素装置解吸废液指标优化控制总结

尿素装置解吸废液指标优化控制总结尿素装置解吸废液指标优化控制总结摘要:尿素装置是生产尿素的重要设备之一。
在该装置的生产过程中,废液的处理是一个关键环节,直接关系到装置的运行效率和产品质量。
本文总结了尿素装置解吸废液指标优化控制相关的实践经验,主要包括尿素装置废液特性分析、废液指标优化控制策略、优化控制实施及效果等方面内容,旨在为尿素装置的生产实践提供参考与借鉴。
一、引言尿素是一种重要的化工产品,广泛应用于农业、医药等领域。
尿素装置作为尿素生产的关键设备,废液处理是其生产过程中不可忽视的环节。
尿素装置产生的废液中含有大量有机物和尿素残留,如果随意排放将会对环境造成严重污染。
因此,需要进行废液指标优化控制,提高废液处理效率和产品质量。
二、尿素装置废液特性分析通过对尿素装置废液的样品进行取样和实验分析,可以得到废液含有有机物、尿素残留、氨氮等特性。
有机物是废液中对环境污染的主要因素,其浓度和种类直接影响废液处理的难度和效果。
尿素残留则会影响废液利用的可行性和尿素产品的质量。
氨氮是废液中的重要指标之一,其浓度过高会对环境造成严重影响。
三、废液指标优化控制策略在尿素装置废液指标优化控制中,需要制定合理的策略。
首先,应根据废液特性确定目标指标值,包括有机物浓度、尿素残留和氨氮浓度等。
其次,在废液的收集、过滤、处理等环节中应采取适当的措施,如控制收集时间、优化过滤工艺、加强处理设备的运行维护等。
此外,废液中的有机物和尿素残留可通过适当降解或转化为无害物质,进一步提高废液处理效率。
四、优化控制实施为了实现废液指标的优化控制,需要采取一系列措施。
首先,加强对尿素装置废液特性的分析和监测,及时记录废液的变化趋势和特征。
其次,完善废液处理设备和工艺,如增加废液沉淀槽的容积、改进过滤设备的效果等。
同时,加强废液处理对氨氮的控制,避免过高的氨氮浓度对环境造成危害。
五、效果评估通过对尿素装置废液指标优化控制措施的实施,可以进一步提高废液处理效率和产品质量。
尿素水解制氨脱硝系统运行中存在的问题及解决方案

尿素水解制氨脱硝系统运行中存在的问题及解决方案摘要:尿素水解制氨系统及SCR烟气脱硝系统的正常稳定运行关系到净烟气出口NOX浓度的排放是否达标。
运行中无论哪个环节出现问题都将影响最终净烟气NOX浓度的排放,针对在运行中出现的污染除盐水、氨气带水、喷氨分管堵塞、氨气管道伴热效果差等问题进行分析,从整体制约因素、设备特性、操作方法等方面入手,分析整个系统中各问题的因素,并根据设备实际情况,提出了相应的控制以及解决方案,确保系统安全可靠运行。
关键词:脱硝运行分析对策0引言:目前在各火力发电厂烟气脱硝技术主要有SCR 和SNCR。
两种烟气脱硝技术还原剂均可为液氨、氨水及尿素,液氨属于危险品,目前发展到今天为了安全方面考虑多数电厂逐渐认可尿素用于还原剂,尿素作为还原剂制氨主要有热解与水解两种方式。
尿素水解制氨系统因其安全、稳定、可靠、运行费用低,逐渐成为尿素制氨系统的主流技术。
本文针某电厂使用的由四川晨光工程设计院设计安装的尿素水解制氨系统,从2012年投入运行到现在,在运行中逐渐暴露出的一些问题,进行分析及提出解决方案。
1某电厂330MW热电联产尿素水解制氨脱硝系统简介1.尿素水解制氨系统尿素水解反应是尿素合成反应的逆反应。
利用这个原理将尿素水解就可以制得气氨,同时产生气态二氧化碳,其反应式为:CO(NH2)2+H2O = 2NH3+CO2尿素溶液是亚稳性的,在60℃以下,分解速度几乎为零,至100℃左右速度开始提高,在145℃以上尿素的水解速度急剧的加快。
尿素的水解率随温度升高而增大,随停留时间的增加而增大。
尿素的水解率还与溶液中氨含量和尿素溶液的浓度有关:氨含量高的尿素溶液较氨含量低的尿素溶液的水解率低,溶液中尿素浓度低则水解率大。
1.SCR脱硝系统该厂脱硝系统采用选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺,高灰型SCR布置方式(即SCR反应器布置在锅炉省煤器出口和空气预热器之间),不设旁路。
每台锅炉机组配置1套氨稀释系统,#1、#2机组分别设置两台稀释风机,一运一备,稀释风取自锅炉热二次风联络母管。
尿素低压分解系统改造小结

河 南卫 辉 4 3 0 刘成 光 ) 5 10
吸收 C O能力 降低 。大量工业实践表 明: 铜液可 承受的尾气 中甲醇含量 的上 限为 0 3 ( .% 体积分
较经济 ; 电路改造方便 、 ⑦ 接线简单 , 也不会增加 线路 的复杂性 ; ③抗 干扰强 ; 自启动时间短 , ④ 电 网恢 复 正常 电压 的 同时就 能够再 启 动原 已正 常运
行 的用 电设备 。
() 2 采用 延 时 头 抗 晃 电 的缺 点 : 不 能分 批 ① 自启 动 原 已正 常运 行 的用 电设 备 ; 不 能 自行判 ② 断人 为 停车 和晃 电停 车 , 因此 按 下 停 止 按 钮 的 时
中压 联醇装置尾气 中 甲醇含 量偏高 的解 决
办 法
河南 卫辉 市 豫 北化 工 有 限公 司 ( 以下 简称 豫 北化 工 ) 20 自 0 3年 联 醇 装 置 投运 后 , 洗 系统 出 铜
气量 , 阻力 、 带液 现 象 , 省 1台 100m 无 无 节 0 m
醇洗 塔 。
统 后生 成 乙酸 甲酯 , 由于 其具 有发 泡剂 的效 能 , 紧 紧 地 包 围 了 c ¨ , 之 由蓝 色 变 成 棕 色 , 成 u 使 造 c 不 能及 时还 原 成 C 而 使 铜 比下 降 , 铜 液 u u 使
() 3 醇后气 中甲醇含量由 04 ~ . %降至 .% 06 00 % , 时 得 到 含 甲 醇 质 量 分 数 6 % 的 稀 甲 .3 同 0
尿素系统中、低压移热改造总结

路进 入 软 水 加 热 器 , 该 支路 一般 不 开 ( 当系 统
运 行不 正 常或溴 化 锂 机 组 热 源不 足 时 , 才 投 用 该
重 了水 解解 吸 的负荷 , 同时也 降低 了氨 的利用 率 , 为提高 二分 塔 的分离 效率 , 决 定在 二分 塔旁 边增
作者简介 : 常荣芳 ( 1 9 6 8 ~) , 女, 工程师 , 从事合成氨设计及管理工作。
氮肥与合成气
第4 5卷
第 6期
2 0 1 7年 6月
塔 上部加热 段 进行热量 回收, 同 时 对 解 吸 废 液 ( 温度 在 1 2 7℃左 右 ) 的热 量 进 行 回 收 , 将 其 引 至 二 分塔 下 部 , 作 为下 部热 源进 行加 热使 用 。
A与 一分 塔分 解 的气 体进 行 换 热 , 换 热 后 温 度 提
升至 1 0 3℃ , 该温 度 已满 足 溴 化 锂 机组 的正 常 运
低 了尿 素 系统 的 蒸 汽 消耗 , 同 时 可 减 轻 尿 素 循 环 水 系统 的 负荷 , 节 约尿 素 生 产 成 本 。 改 造 完 成 后 , 吨 尿 素 蒸 汽 消
耗 由1 0 1 0 k g降低 至 8 9 0 ~ 9 0 5 k g , 年可降低生产成本 2 9 5 . 6 8万元 , 经济效益显著 。 关键词 :水溶液全循环法 ; 尿素; 改造
2 改 造 措 施
2 . 1 二分塔 气 相移 热改 造 二分塔气相热量 为 5 . 4 4 G J / h , 原 先 此 部 分
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提 3个 过程 所需 的 3台塔 串联 集 成在 1台塔 内完
的要 求 。为此 , 决 定 采 用深 度 水 解 解 吸 技 术 处, 达 到 了节 能 降耗 的 目的 ,
简化 了流 程 。
( 2 ) 采 用高 效 填料 和 大 持 液量 高 效 塔 板 的 组
合式 结构 , 提 高 了塔 的分离 效率 、 尿素 的分解 速 度 和深 度 , 减小 了塔 径 , 降低 了塔 高 , 节省 了投 资 。 ( 3 ) 塔顶气相进 入塔顶冷凝器底 部 , 其 中 的 氨 和二 氧化碳 在 水存 在条 件下 生 成氨 基 甲酸铵 溶 液 并返 回尿 素 合成 单 元 回收 利 用 , 避 免 了气 氨 的
3 6
第4 0卷
第 5期
低 压 尿 素 深 度 水 解 装 置 运 行 总 结
徐 守淦 , 王献 忠
( 中化 平原 化 工有 限公 司 山 东平原
摘要
2 5 3 1 0 0 )
介 绍 了 高效 单 塔 复 合 式 尿 素废 液 深度 水 解 解 吸技 术 的 工 艺流 程 及 特 点 , 比原 解 吸 装 置 多产 生 效 益 约
Xu S ho u g a n, W a n g Xi a n z ho n g
( S i n o c h e m P i n g y u a n C h e m i c a l C o . , L t d . S h a n d o n g P i n g y u a n 2 5 3 1 0 0 )
Ab s t r a c t A d e s c r i p t i o n i s g i v e n o f t h e t e c h no l o g i c a l p r o c e s s a nd f e a t u r e s o f h i g h — e f f i c i e n c y
s i n g l e t o we r c o mbi n e d u r e a wa s t e wa t e r d e p t h h y d r o l y s i s de s o r p t i o n t e c h n o l o g y,a nd i t p r o du c e d be n e it f o f a b o u t 3. 3 8 mi l l i o n y u a n pe r y e a r mo r e t h a n o r i g i n a l d e s o r p t i o n p l a n t . Af t e r t he c o mm i s s i o n i n g o f
3 3 8 W- , L/ a 。低压尿素深度水解装置投运后 , 彻 底 解 决 了 2套 尿 素 装 置 工 艺 冷凝 液 达 标 外 排 的 问题 , 从根 本 上 缓 解 了 企业 的环 保 压 力 , 吨尿素氨耗下降 6 k g左 右 。
关键词
尿素
深度 水解
运行 总结
S um - Up o f Op e r a t i o n o f Lo w Pr e s s ur e Ur e a De p t h Hy d r o l y z e r
中化平 原 化工有 限公 司二 分 厂有 2套 尿素 生 产装 置 ( 单 套 装 置 设计 能 力 1 5 0 k t / a ) , 通 过 不 断
改造, 实 际单 套尿 素装 置 生产 能 力 已达 2 2 0 k t / a 。
术 问题 , 大大 提 高 了分 离 效 率 以及 尿 素 分 解 速 度
由于尿 素生 产装 置 长 期 高 负荷 运 行 , 原 配套 的解
吸 装置 处理 能力 已严 重 不 足 , 加 之 还 需处 理 外 来
的氨水 , 致使 处 理后 排 放 废 液 中氨 氮 含 量严 重 超 标, 氨 氮质 量 浓 度 最 高 达 7 0 0 m g / L , 尿 素 质 量 分 数在 1 % 左右 , 已 不 能 满 足 现行 节 能 减 排 和环 保
3 5 m /h u r e a l o w p r e s s u r e d e p t h h y d r o l y s i s d e s o r p t i o n p l a n t .t h e p r o bl e m o f d i s po s a l wa s t e wa t e r o f t wo s e t s o f u r e a p l a n t s p r o c e s s c o n d e n s a t e h a s s o l v e d t h o r o u g h l y,r e l i e v i ng e n v i r o n me n t a l p r e s s u r e o n e n t e r p r i s e f un d a me n t a l l y,a n d t h e c o n s u mp t i o n o f a mmo n i a p e r t o n u r e a d e c r e a s e s b y 6 k g a p p r o x i ma t e l y. Ke y wo r ds ur e a d e p t h h y d r o l y s i s s u m— up o f o pe r a t i o n